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文檔簡介

1、 四川日機(jī)密封件股份有限公司 典型失效(sh xio)案例分析網(wǎng)址(wn zh):郵箱:共三十二頁設(shè)計(jì)(shj)安裝(nzhung)操作維護(hù)2% 35% 63%設(shè)計(jì) 2%。(主要表現(xiàn)在對工藝考慮不足,氣源選擇不當(dāng)) 。35%。(主要表現(xiàn)按在清潔度及關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作不當(dāng))63%。(濾芯檢查,氣體品質(zhì)下降、工藝變化較大,開、停機(jī)操作等)安裝操作維護(hù)基于我方配套、修復(fù)、國產(chǎn)化應(yīng)用數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì):共三十二頁一:典型(dinxng)的設(shè)計(jì)問題案例共三十二頁 1、 密封(mfng)選型不合理某廠氨冰機(jī): 介質(zhì):氨 ; 分子量:17低壓缸(MCL807):入口壓力(yl):0.063MPaA 出口壓力:0.451M

2、PaA 入口溫度:-40oC 出口溫度:135.1 oC 考慮到入口為負(fù)壓,采用串聯(lián)式+單端面結(jié)構(gòu),但因機(jī)組為一段壓縮,出口端溫度在打循環(huán)工況超溫,而密封自身又是封閉結(jié)構(gòu),泄漏量極少,導(dǎo)致密封區(qū)域溫度更高,壽命較短。同時(shí)由于泄漏量小,氨氣基本不流動(dòng),冬季氨氣易液化造成帶液。共三十二頁 2、 結(jié)構(gòu)(jigu)改進(jìn)隔離密封進(jìn)油問題: 此類問題與機(jī)組結(jié)構(gòu)有較大(jio d)關(guān)系,不同的機(jī)組改進(jìn)方法不同,常見的有以下幾種。解決辦法:改進(jìn)結(jié)構(gòu)。泄漏通道1泄漏通道2增加密封圈,杜絕泄漏通道2 泄漏通道1早期設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)共三十二頁 2、 結(jié)構(gòu)(jigu)改進(jìn)空間(kngjin)富裕,可增加保護(hù)套增加甩油、擋油結(jié)

3、構(gòu)共三十二頁 3、 系統(tǒng)(xtng)元器件現(xiàn)象:干氣密封系統(tǒng)早期的氮?dú)膺^濾器組件為鋁合金外殼,自帶差壓表指示,該過濾器在溫差較大的區(qū)域長時(shí)間使用后易出現(xiàn)殼體泄漏現(xiàn)象。原因:現(xiàn)場溫差變化較大,現(xiàn)場環(huán)境腐蝕性強(qiáng)易引起(ynq)橡膠件變形老化,自身結(jié)構(gòu)不合理解決辦法:與供貨商溝通更新結(jié)構(gòu)。此接口處橡膠件老化后變形易出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象設(shè)計(jì)更新為一體式外殼共三十二頁 4、 密封圈選材(xun ci)不合適工作介質(zhì):100%氨氣工作溫度范圍:-40160攝氏度介質(zhì)特點(diǎn):腐蝕性強(qiáng),工藝中可能含有微量油。出現(xiàn)的問題:早期設(shè)計(jì)密封(mfng)圈選材不合適,造成密封(mfng)圈失效發(fā)生泄漏,密封(mfng)壽命、可靠

4、性下降。原因分析:早期設(shè)計(jì)選用了硅橡膠、丁腈橡膠、乙丙橡膠、AFLAS等,每種材料性能差異較大,乙丙橡膠不耐油,硅膠不耐安裝用硅脂,丁腈橡膠耐高溫性能差,AFLAS永久變形率大,造成了密封長時(shí)間運(yùn)行后出現(xiàn)密封圈老化失效現(xiàn)象。解決辦法:對各牌號橡膠進(jìn)行了氨氣測試,選擇了綜合性能最優(yōu)的全氟橡膠牌號,目前此類機(jī)組全部進(jìn)行了改進(jìn)。共三十二頁 5、 形位公差(gngch)檢測案例1: 現(xiàn)場密封安裝拆卸困難,造成密封損壞。 密封軸徑190,密封總長230mm,殼體外徑301307mm,結(jié)構(gòu)串聯(lián)式,密封安裝時(shí)總共需要通過6個(gè)臺階方可安裝到位。出現(xiàn)的問題: 密封安裝困難,利用安裝工具強(qiáng)行安裝后,密封殼體外圓拉

5、傷,造成密封無法正常拆卸,密封損壞。原因分析: 對密封殼體尺寸檢查,尺寸均在設(shè)計(jì)公差范圍內(nèi),但圓度和同軸度超差,部件組裝后累計(jì)誤差更大,造成密封殼體外圓與機(jī)組殼體局部間隙過小。根本原因是基本的檢驗(yàn)手段只能對尺寸公差進(jìn)行精確地測量,對形位公差無法做到有效的測量,最終導(dǎo)致零部件質(zhì)量(zhling)、可靠性下降,累計(jì)誤差增大。解決辦法; 購置三坐標(biāo)對關(guān)鍵部件的尺寸和形位公差全檢,徹底杜絕形位公差無法檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不準(zhǔn)確問題,將問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。共三十二頁 5、 形位公差(gngch)檢測案例2:安裝困難,影響動(dòng)平衡。出現(xiàn)的問題: 主要發(fā)生在軸套與動(dòng)環(huán)座小間隙配合零部件上,尺寸均滿足設(shè)計(jì)要求,但圓度或同

6、軸度超差后,密封組裝困難甚至零件報(bào)廢,同時(shí)影響動(dòng)平衡平衡。原因分析: 基本的檢驗(yàn)(jinyn)手段只能對尺寸公差進(jìn)行精確地測量,對形位公差無法做到有效的測量,最終導(dǎo)致零部件質(zhì)量、可靠性下降。解決辦法; 購置三坐標(biāo)對關(guān)鍵部件的尺寸和形位公差全檢,徹底杜絕形位公差無法檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不準(zhǔn)確問題,將問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。共三十二頁二:機(jī)組(jz)設(shè)計(jì)、安裝、操作問題案例共三十二頁 1、 回油不暢回油視鏡處油位一直處于(chy)較高位置共三十二頁情況(qngkung)說明:運(yùn)行后密封帶油非常嚴(yán)重,密封處于油浸泡狀態(tài),兩級密封油污染嚴(yán)重,壽命短。事故原因:回油管過細(xì),導(dǎo)致機(jī)組回油不暢;軸瓦間隙大潤滑油射流至密封

7、區(qū)域。解決辦法:更換軸瓦,并加大回油孔,徹底解決此問題。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):回油管設(shè)計(jì)上應(yīng)著重考慮,軸瓦間隙應(yīng)嚴(yán)格控制。共三十二頁 2、 帶液腔體大量(dling)紅色鐵銹,密封完全卡死,無浮動(dòng)性共三十二頁情況(qngkung)說明:密封頻繁失效,壽命短,高壓側(cè)嚴(yán)重于低壓側(cè)。事故原因:未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行伴熱,溫度過低工藝氣帶液嚴(yán)重;機(jī)組平衡管效果差,兩側(cè)密封腔工作壓力差有1.0MPa。解決辦法:增加蒸汽伴熱保證進(jìn)氣溫度,提高密封氣與平衡管壓差至1.2MPa,增加一級進(jìn)氣流量計(jì),監(jiān)測流量。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):工藝氣品質(zhì)相當(dāng)重要,高壓機(jī)組平衡管效果應(yīng)尤為關(guān)注,尤其是國內(nèi)主機(jī)。共三十二頁 3、 開工(ki gng)初期吹

8、掃不完善密封(mfng)內(nèi)部存有大量鐵銹共三十二頁情況說明:密封(mfng)失效,平衡管堵塞,大量的顆粒導(dǎo)致密封(mfng)端面發(fā)熱嚴(yán)重,密封(mfng)圈碳化。事故原因:開車初期管道吹掃不干凈,過濾器嚴(yán)重堵塞且未更換,導(dǎo)致雜質(zhì)進(jìn)入密封。機(jī)組平衡管堵塞,兩側(cè)密封腔壓差約0.6MPa,驅(qū)動(dòng)端多次出現(xiàn)進(jìn)氣中斷或進(jìn)氣量過低。解決辦法:徹底吹掃管路,處理平衡管堵塞問題。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):開工初期應(yīng)嚴(yán)格吹掃管路,保證氣源質(zhì)量和平衡管的通暢。共三十二頁情況說明:冬季密封壽命較短,泄漏量波動(dòng)較大,冬季尤為明顯。事故原因:工藝氣帶液,缺乏可靠的伴熱設(shè)計(jì),冬季帶液量嚴(yán)重。解決辦法:對系統(tǒng)工藝氣增加除液并增加伴熱要求。經(jīng)

9、驗(yàn)總結(jié):設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意(zh y)機(jī)組的安裝位置及廠房特性,杜絕冬季出現(xiàn)帶液現(xiàn)象。 4、 帶液共三十二頁 5、 項(xiàng)目(xingm)初期保管不完善共三十二頁情況說明(shumng):現(xiàn)場庫房保管不善,密封露天存放,長期被浸泡,干燥劑完全失效。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):加強(qiáng)密封保管,提高對干氣密封的認(rèn)識。共三十二頁情況說明:密封運(yùn)轉(zhuǎn)半月后泄漏量有增加趨勢,停機(jī)維修。事故原因:初次開車時(shí),工藝操作失誤將堿液通入了氮?dú)夤艿溃芊饧跋到y(tǒng)被堿液污染,因工期(gngq)原因強(qiáng)行運(yùn)轉(zhuǎn),半月后出現(xiàn)異常。解決辦法:徹底清掃密封系統(tǒng)管路,對密封進(jìn)行修復(fù)。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):一旦出現(xiàn)此類誤操作,應(yīng)立即對密封清洗檢查,杜絕事故擴(kuò)大化。 6、 操作

10、失誤、帶液共三十二頁情況說明:密封帶壓反轉(zhuǎn),時(shí)間約15分鐘,靜環(huán)DLC涂層脫落,同時(shí)動(dòng)環(huán)槽型磨損嚴(yán)重。事故原因:工藝操作失誤。解決辦法:更換密封,規(guī)范操作,但硬對硬設(shè)計(jì)反轉(zhuǎn)損傷非常嚴(yán)重。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):反轉(zhuǎn)必須杜絕,應(yīng)在主機(jī)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、密封設(shè)計(jì)充分(chngfn)論證,硬對硬涂層適應(yīng)性需要進(jìn)一步探討。 7、 反轉(zhuǎn)(fn zhun)共三十二頁 8、振動(dòng)(zhndng)超標(biāo)密封安裝(nzhung)位置共三十二頁情況說明: 機(jī)組為單懸臂結(jié)構(gòu),工作壓力(yl)4.0MPa,工作轉(zhuǎn)速14500rpm,電機(jī)+增速箱直連無調(diào)速,開機(jī)后短時(shí)間機(jī)組振動(dòng)就嚴(yán)重超標(biāo),且無固定值。事故原因: 機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),軸系未考慮密封

11、轉(zhuǎn)動(dòng)件重量,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子增加密封重量后,改變了軸系性能,使得機(jī)組工作轉(zhuǎn)速接近二階臨界轉(zhuǎn)速。解決辦法: 更換轉(zhuǎn)子,將軸承處軸徑加粗,避開軸系臨界轉(zhuǎn)速。經(jīng)驗(yàn)總結(jié): 小軸徑,高轉(zhuǎn)速、輕質(zhì)轉(zhuǎn)子,設(shè)計(jì)上應(yīng)著重考慮密封重量對軸系的影響。 密封設(shè)計(jì)上專門制定了對小轉(zhuǎn)子、高轉(zhuǎn)速干氣密封設(shè)計(jì)的要求。共三十二頁 9、 加工(ji gng)問題一級進(jìn)氣與一級泄漏氣管(qgun)路分度很接近,加工時(shí)兩孔打通,造成氣體短路,工藝氣泄漏。共三十二頁情況(qngkung)說明: 機(jī)組為丙烯壓縮機(jī),裝機(jī)后進(jìn)行靜壓試驗(yàn),低壓試驗(yàn)時(shí)密封正常,當(dāng)進(jìn)行高壓試驗(yàn)時(shí),一端泄漏異常,然后壓力再降至低壓,泄漏依然異常。 更換備件、互換密封,現(xiàn)象

12、相同。事故原因: 經(jīng)過最終排查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組一級密封氣進(jìn)氣管路與一級泄漏氣出氣管加工時(shí)打通,形成短路 。解決辦法: 對孔進(jìn)行補(bǔ)焊處理,解決此問題。共三十二頁 10、 中分面打膠問題(wnt)中分面打膠不完全(wnqun),形成短路,造成泄漏,該類情況在水平剖分機(jī)組上發(fā)生較多該類情況出現(xiàn)頻率非常高,安裝操作上應(yīng)作為關(guān)鍵點(diǎn)加以控制。共三十二頁 14、 平衡(pnghng)管問題低壓側(cè)軸端梳齒(sh ch)完好高壓側(cè)軸端梳齒破損高壓側(cè)密封嚴(yán)重污染共三十二頁情況說明: 主要發(fā)生在焦化(jiohu)富氣壓縮機(jī)上,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,機(jī)組平衡盤間隙增大,氣體回流量增加,導(dǎo)致機(jī)組平衡管效果下降,高壓側(cè)密封腔壓力

13、高于入口側(cè),前置氣耗量增加,輕則密封受到污染,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致密封氣與平衡管差壓降低,影響機(jī)組的安全運(yùn)行。事故原因: 平衡盤設(shè)計(jì)問題,軸端梳齒安裝問題。解決辦法: 更換軸端梳齒,加大平衡管,提高氮?dú)鈮毫?。共三十二頁主要是各類柴油加氫、加氫精制、加氫裂化化裝置的高壓加氫機(jī)組,經(jīng)常出現(xiàn)的問題如下:氣源選擇: 早期設(shè)計(jì)采用新氫作為密封氣,長期運(yùn)轉(zhuǎn)后逐漸出現(xiàn)密封氣帶油嚴(yán)重的的問題,導(dǎo)致密封泄漏異常,因?yàn)樾職渫鶃碜酝鶑?fù)壓縮機(jī),隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加或者檢修后,新氫易出現(xiàn)帶油情況。目前設(shè)計(jì)均采用機(jī)組自身出口端氣體。帶液: 加氫類機(jī)組的聚結(jié)器排凝與過濾器自身的排凝很重要,曾出現(xiàn)過不及時(shí)排凝,導(dǎo)致液體隨氣流再次進(jìn)入密封,造成密封損壞。操作上應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持執(zhí)行。 工藝降負(fù)荷操作時(shí),往往會(huì)造成反應(yīng)器內(nèi)油帶入密封,造成密封泄漏量異常。 氣體品質(zhì)發(fā)生較大改變,品質(zhì)下降。打循環(huán): 開車打循環(huán)期間,密封氣量供應(yīng)不足造成密封損壞。考慮增加外部氣源或使用(shyng)增壓系統(tǒng)。 15、 加氫類機(jī)組(jz)問題共三十二頁共三十二頁內(nèi)容摘要四川日機(jī)密封件股份有限公司。出現(xiàn)的問題:早期設(shè)計(jì)密封圈選材不合適,造成密封圈失效發(fā)生泄漏,密封壽命、可靠性下降。位公差全檢,徹底杜絕(dju)形位公差無法。經(jīng)驗(yàn)總結(jié):工藝氣品質(zhì)相當(dāng)重要,高壓機(jī)組平衡管效果應(yīng)尤

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