煉油廠事故匯編19982002_第1頁(yè)
煉油廠事故匯編19982002_第2頁(yè)
煉油廠事故匯編19982002_第3頁(yè)
煉油廠事故匯編19982002_第4頁(yè)
煉油廠事故匯編19982002_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩11頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、煉油廠事故匯編(1998年至2002年)1998年至2002年,煉油廠共發(fā)生各類(lèi)安全事故23起,其中火災(zāi)事故16起,占事故總數(shù)的69.56%;人身事故6起,占事故總數(shù)的26.09%;操作事故1起,占事故總數(shù)的4.35%;各類(lèi)事故中因責(zé)任心不強(qiáng)、安全意識(shí)淡薄和違章作業(yè)引發(fā)的有16起;由于腐蝕造成的事故4起;用錯(cuò)材料或設(shè)備故障造成的事故3起。分析這些事故的發(fā)生原因,有的違章指揮、有的違章操作、有的違反紀(jì)律,有的技術(shù)素質(zhì)差,有設(shè)備管理不善或者有缺陷,究其原因大都與人為因素有關(guān),尤其是“三違”事故占了69.56%,這說(shuō)明管理松弛、有章不循、違章作業(yè)仍是事故發(fā)生的主要原因,是安全生產(chǎn)的大敵,這是我們安全

2、工作要抓的重點(diǎn),是搞好安全工作的關(guān)鍵所在。這些事故的發(fā)生有的在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),有的在生產(chǎn)輔助系統(tǒng),有的在外來(lái)施工單位,這說(shuō)明我廠的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面都可能發(fā)生重大惡性事故,這些事故有一定的代表性。這些事故的表征各有不同,有的是被大火燒傷,有的是因設(shè)備腐蝕釀成事故,有的是劇毒使人傷害,這些足以說(shuō)明石油化工行業(yè)的特點(diǎn)及安全生產(chǎn)的特殊地位。通過(guò)這23起事故的介紹,期望全廠廣大職工溫故而知新,從中吸取教訓(xùn),在今后的工作和生產(chǎn)中引以為鑒,深刻地了解煉油企業(yè)的事故起因,高度重視安全生產(chǎn),主動(dòng)地有針對(duì)性地做好事故預(yù)防,避免類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生,以確保我廠的安全生產(chǎn)。一、人身傷害事故1、蒸汽通污水管道 燙傷雙腳1998

3、年6月11日14時(shí),焦化車(chē)間一職工發(fā)現(xiàn)泵區(qū)水溝導(dǎo)入污水井管道堵塞,即用膠管通入蒸汽吹掃,突然管道內(nèi)被蒸汽加熱的污水翻出,將該職工雙腳燙傷這起事故的主要原因是,蒸汽加熱的污水不能從堵塞的下水管流走,而被蒸汽反吹翻出,車(chē)間職工對(duì)危險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng),造成燙傷。2、誤將水樣到入高溫油中 燙傷面部1999年11月18日3時(shí)30分,化驗(yàn)室尤里卡中控三班一名化驗(yàn)員在清洗加熱后的CHO留樣缸時(shí),將采來(lái)得待分析的水樣誤到入了存有高溫CHO油樣的留樣缸中,造成突沸,飛濺的熱油噴到該化驗(yàn)員面部造成棉布二度燙傷,眼部損傷。這起事故的主要原因是,化驗(yàn)員安全意識(shí)不強(qiáng),工作疏忽,操作不規(guī)范,水樣油樣混放,造成燙傷。3、對(duì)施工

4、環(huán)境觀察不細(xì) 造成摔傷2001年6月27日14時(shí)30分,電氣車(chē)間安排車(chē)間技術(shù)員、一常電工班班長(zhǎng)和一名職工,負(fù)責(zé)指揮6名民工移動(dòng)堵塞在一常變電所安全通道上的低壓開(kāi)關(guān)柜到開(kāi)關(guān)柜的基礎(chǔ)上,15時(shí)在移動(dòng)0.4Kv段一組開(kāi)關(guān)柜途經(jīng)627開(kāi)關(guān)柜時(shí),電氣車(chē)間職工不慎失腳踏入627柜與新增高壓開(kāi)關(guān)柜之間的約40×30厘米的電纜出線孔內(nèi)造成摔傷。這起事故的主要原因是,在移動(dòng)開(kāi)關(guān)柜的過(guò)程中,電氣車(chē)間職工對(duì)周?chē)h(huán)境觀察不細(xì),忽略了地下的電纜孔洞,造成摔傷。4、開(kāi)關(guān)柜短路 燒傷職工2001年7月26日9時(shí)40分,電氣車(chē)間二常變電所,在二常裝置檢修檢修后開(kāi)工送電時(shí),發(fā)生一起誤動(dòng)6KV電氣開(kāi)關(guān)柜,一名電氣操作人

5、員嚴(yán)重灼傷事故。2001年7月26日上午,電氣車(chē)間根據(jù)常減壓二車(chē)間(以下簡(jiǎn)稱(chēng)二常)的申請(qǐng),對(duì)二常的615、616、617、618、619、620、627、628共8個(gè)6KV開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行送電。9時(shí)30分電氣車(chē)間二常電工班的一名男電氣操作人員和兩名女電氣操作人員對(duì)所需送電的開(kāi)關(guān)柜逐一搖測(cè)絕緣檢查,合格后開(kāi)始送電,當(dāng)送到617開(kāi)關(guān)柜時(shí)因搖把不好用,就叫其中一名女電氣操作人員重新那一個(gè)搖把,不一會(huì)632開(kāi)關(guān)柜處發(fā)出轟響,開(kāi)關(guān)柜短路發(fā)出電弧,去拿搖擺的女工全身衣服冒著火苗向門(mén)外跑去,另兩名操作人員立即進(jìn)行搶救并向120報(bào)警,受傷職工被送到醫(yī)院救治,經(jīng)診斷該職工燒傷面積55%(其中25%為深)。這起事故的主

6、要原因是,632開(kāi)關(guān)柜二次線蓋板脫落,電氣操作人員沒(méi)有檢查確認(rèn)該開(kāi)關(guān)柜是否具備送電條件(該開(kāi)關(guān)柜不在此次送電操作之列),受傷職工誤動(dòng)該開(kāi)關(guān)柜短路產(chǎn)生電弧,灼傷人員。5、瓦斯管線泄漏 燒傷職工2001年8月12日19時(shí),常減壓二車(chē)間一操作員巡檢,在常壓爐12#火嘴下方進(jìn)行捅焦操作,19時(shí)05分捅焦處突然發(fā)生閃燃,引燃當(dāng)事人上衣,并造成受傷,當(dāng)班人員向120報(bào)警,19時(shí)15分受傷人員被送往醫(yī)院救治,經(jīng)診斷該職工面部和胳膊20%度燒傷。這起事故的主要原因是,常壓爐11#低壓瓦斯火嘴管線由于腐蝕已經(jīng)穿孔,在操作人員捅焦時(shí),低壓瓦斯壓力上升,瓦斯氣從穿孔處漏出遇到捅落的帶有明火的焦塊發(fā)生閃燃,燒傷職工。

7、6、含硫瓦斯漏出 熏倒三外用工2002年5月10日10時(shí)左右,根據(jù)正常的生產(chǎn)程序每日須對(duì)焦炭塔進(jìn)行拆卸塔底蓋操作。車(chē)間技術(shù)人員及工藝班組檢查焦炭塔T101A情況,T101A具備開(kāi)底蓋的條件。技術(shù)員高峰電話通知環(huán)能四隊(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè),作業(yè)人員陳某、趙某和高某開(kāi)始作業(yè)。10:45左右,班長(zhǎng)徐劍打電話詢(xún)問(wèn)作業(yè)情況。環(huán)能四隊(duì)李某回話說(shuō)有一人昏倒,通話過(guò)程中又有兩人昏倒。班組立即通知車(chē)間及氣防站,并立即趕到事故現(xiàn)場(chǎng)搶救,發(fā)現(xiàn)兩人昏倒在電梯口,一人昏倒在電梯口外側(cè),立即將其三人抬下,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)人工呼吸急救。10:50救護(hù)車(chē)到,立即將三人送到醫(yī)院搶救。(注:電梯口位置離作業(yè)位置約10米)這起事故的主要原因是

8、,該塔瓦斯閥滲漏,造成塔底部有含硫瓦斯積聚,在拆卸塔底蓋時(shí)車(chē)間未進(jìn)行認(rèn)真的檢查確認(rèn),含硫瓦斯漏出造成人員受傷。二、責(zé)任性火災(zāi)事故7、放水閥卡 高溫油泄漏著火1998年10月7日18時(shí)10分,焦化車(chē)間反應(yīng)崗位進(jìn)行甩油操作,打開(kāi)焦碳塔甩油閥后,冷焦水池N302發(fā)生著火,經(jīng)消防隊(duì)撲救18時(shí)25分撲滅火災(zāi)。這起事故的主要原因是,進(jìn)行甩油操作時(shí),打開(kāi)焦碳塔甩油閥,由于焦碳塔放水閥被焦碳卡住而未關(guān)嚴(yán),當(dāng)班操作人員工作責(zé)任心不強(qiáng),也沒(méi)有對(duì)甩油流程進(jìn)行檢查確認(rèn),使得高溫瓦斯油到達(dá)甩油閥時(shí),也串入了放水線進(jìn)入冷焦水池N302,自燃著火。8、材質(zhì)用錯(cuò) 管線爆裂著火1999年1月17日9時(shí)10分,常減壓一車(chē)間減壓渣

9、油線2段進(jìn)換熱器H2-11/7入口彎頭下方管線爆裂,370度高溫渣油噴出遇空氣自燃著火,裝置緊急停工,消防車(chē)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),9時(shí)25分大火被撲滅。這起事故的主要原因是,減壓渣油線為合金鋼管材,而2段進(jìn)換熱器H2-11/7入口彎頭下方1米長(zhǎng)管線錯(cuò)誤地使用了普通碳鋼管材,裝置加工的原油硫含量高,此1米管線均勻腐蝕減薄,而突然爆裂,引發(fā)大火。9、油罐超壓 爆裂著火1999年7月20日21時(shí)03分,加氫一車(chē)間裂解輕污油罐(TA-2121/A發(fā)生爆鳴,罐頂局部焊縫撕裂,油罐著火,消防車(chē)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),21時(shí)10分撲滅火災(zāi)。7月20日14時(shí)17分,裂解車(chē)間開(kāi)始向TA-2121/A頂水,當(dāng)時(shí)該罐罐位為2米,頂水溫度35

10、度,21時(shí)03分發(fā)生爆鳴著火,當(dāng)時(shí)罐位為3.8米。這起事故的主要原因是,罐頂放空線銹蝕堵塞,油罐氮封未停,頂水罐位上升引起油罐超壓爆裂著火。10、動(dòng)火防范不到位 引發(fā)火災(zāi)1999年7月22日17時(shí)35分,油品車(chē)間9單元外管廊,新增原油進(jìn)廠管線動(dòng)火時(shí),火星飛濺到地面及保溫棉上的殘油,發(fā)生火災(zāi)消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng),17時(shí)45分火被撲滅。7月22日15時(shí),油品車(chē)間工藝主任、工藝技術(shù)員與施工人員到動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)交底,并辦理用火許可證,車(chē)間安排一名工藝技術(shù)員和一名監(jiān)護(hù)人員配合施工,17時(shí)25分施工單位在拆卸法蘭螺栓時(shí),由于螺栓銹蝕難以拆下,便用火焊切割螺栓,火星落在旁邊的保溫棉和地面上引燃著火,被監(jiān)護(hù)人員撲滅,但車(chē)

11、間沒(méi)有制止繼續(xù)動(dòng)火,火星再次引燃帶油保溫棉和地面殘油,火勢(shì)加大,車(chē)間無(wú)法控制報(bào)火警,消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng),17時(shí)45分火被撲滅。這起事故的主要原因是,車(chē)間對(duì)動(dòng)火控制不嚴(yán),拆卸螺栓不得用火焊切割,而車(chē)間卻沒(méi)有認(rèn)真監(jiān)管;防火措施不到位,地面及保溫棉油污未被清除,現(xiàn)場(chǎng)滅火器材缺少,特別是已經(jīng)出現(xiàn)了火情,卻沒(méi)有采取斷然措施,監(jiān)護(hù)失職造成火災(zāi)。11、堵漏卡具迸裂 漏油著火1999年9月2日13時(shí)15分,焦化車(chē)間T101D進(jìn)料閥大蓋原帶壓堵漏的卡具突然迸裂,495度的高溫渣油從大蓋處漏出著火,著火位置高,環(huán)境復(fù)雜,車(chē)間報(bào)火警,消防車(chē)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),13時(shí)30分撲滅火災(zāi)。這起事故的主要原因是,T101D進(jìn)料閥大蓋墊為金

12、屬纏繞墊,但沒(méi)有帶內(nèi)環(huán)保護(hù),在安裝時(shí)又造成了破損,發(fā)生泄漏后熱緊未能緊住,于是進(jìn)行帶壓堵漏,由于墊片不帶內(nèi)環(huán)墊片受帶壓堵漏外壓作用嚴(yán)重變形,無(wú)法密封而造成漏油著火。12、檢查不認(rèn)真 導(dǎo)致重復(fù)事故發(fā)生2000年6月12日17時(shí),焦化車(chē)間反應(yīng)崗位進(jìn)行甩油操作,打開(kāi)焦碳塔甩油閥后,冷焦水池N302發(fā)生著火,經(jīng)消防隊(duì)撲救17時(shí)20分撲滅火災(zāi)。6月12日10時(shí)焦碳塔T101/B除焦完畢,試壓后進(jìn)行瓦斯循環(huán),16時(shí)40分反應(yīng)崗位進(jìn)行甩油操作,打開(kāi)T101/B甩油閥開(kāi)啟甩油泵,17時(shí)冷焦水池N302發(fā)生著火,經(jīng)消防隊(duì)撲救17時(shí)20分撲滅火災(zāi)。經(jīng)檢查為T(mén)101/B放水閥關(guān)不嚴(yán)。 這起事故的主要原因是,車(chē)間及操

13、作人員未能吸取1998年10月7日的事故教訓(xùn),在進(jìn)行甩油操作時(shí),打開(kāi)焦碳塔甩油閥,由于焦碳塔放水閥關(guān)不嚴(yán),當(dāng)班操作人員工作責(zé)任心不強(qiáng),也沒(méi)有對(duì)甩油流程進(jìn)行認(rèn)真的檢查確認(rèn),使得高溫瓦斯油到達(dá)甩油閥時(shí),也串入了放水線進(jìn)入冷焦水池N302,自燃著火,導(dǎo)致重復(fù)事故的發(fā)生。13、填料泄漏 引發(fā)火災(zāi)2000年8月21日0時(shí)40分,裂解車(chē)間反應(yīng)器攪拌器填料泄漏,高溫渣油沿填料縫隙流出,遇空氣自燃著火,裝置二系列緊急改循環(huán),車(chē)間組織滅火,0時(shí)55分撲滅著火。這起事故的主要原因是,攪拌器低溫段填料少壓一圈,應(yīng)該壓四圈實(shí)際只壓了三圈,另外壓蓋雙背帽螺栓未緊好,壓蓋未壓緊,出現(xiàn)泄漏造成火災(zāi)。14、偷放石腦油 引發(fā)火

14、災(zāi)2000年10月15日16時(shí)30分,在常減壓一車(chē)間進(jìn)行防腐施工人員,為了清洗地面的防腐涂料,未經(jīng)許可擅自使用20公斤塑料桶在切割塔石腦油采樣口接裝石腦油,在裝到56公斤時(shí)桶內(nèi)石腦油突然起火,施工人員逃離現(xiàn)場(chǎng),車(chē)間操作人員報(bào)火警并組織撲救,消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng),16時(shí)45分火被撲滅。這起事故的主要原因是,使用塑料桶灌裝石腦油時(shí),閥門(mén)開(kāi)的過(guò)大,油品摩擦產(chǎn)生靜電,而塑料桶不導(dǎo)電,不能將靜電荷釋放,電荷堆積產(chǎn)生火花引燃桶內(nèi)石腦油。15、擅離崗位 引發(fā)火災(zāi)2000年12月4日9時(shí)20分,化驗(yàn)室儀器班原子吸收崗位發(fā)生了通風(fēng)櫥烤燃著火事故,消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng)9時(shí)35分撲滅火災(zāi)。2000年12月4日9時(shí)10分,化驗(yàn)室

15、儀器班原子吸收崗位化驗(yàn)員將兩個(gè)減一線樣品稱(chēng)入500ml石英燒杯內(nèi)50g和另一個(gè)減四線樣品稱(chēng)入500ml石英燒杯內(nèi)20g,將兩個(gè)減一線樣品放置在2000瓦的電爐上,將一個(gè)減四線樣品放置在1000瓦的電爐上,按正常分析操作,將兩個(gè)電爐電壓打到100伏緩慢加熱,按操作規(guī)程出現(xiàn)煙霧時(shí)將樣品點(diǎn)燃,正常燃燒約10分鐘后將電爐電壓調(diào)到200伏,這是崗位化驗(yàn)員離開(kāi)崗位到庫(kù)侖崗位拿原始記錄,約兩分鐘化驗(yàn)班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)原子吸收崗位通風(fēng)櫥著火,火借著通風(fēng)櫥的抽力迅速擴(kuò)大,車(chē)間報(bào)火警,消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng)9時(shí)35分撲滅火災(zāi)。這起事故的主要原因是,樣品處理時(shí)電壓從100伏加到200伏加熱過(guò)快,造成油品溫度驟升突沸引燃通風(fēng)櫥,而化驗(yàn)

16、過(guò)程中化驗(yàn)員擅離崗位未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并控制著火。16、機(jī)泵跳車(chē) 注水罐中殘油溢出著火2002年3月12日18時(shí)57分,加氫一車(chē)間反應(yīng)高壓注水泵突然跳閘,當(dāng)班操作人員立即趕到現(xiàn)場(chǎng)處理;19點(diǎn)零2分,反應(yīng)加熱爐區(qū)突然起火,現(xiàn)場(chǎng)火勢(shì)較大;當(dāng)班職工立即向廠部匯報(bào),同時(shí)撥打119報(bào)警,裝置按緊急停工步驟進(jìn)行停工處理;19:10左右,消防車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng),此時(shí)火勢(shì)已減弱;在消防車(chē)的救護(hù)下,火很快就撲滅。裝置也進(jìn)行恢復(fù)處理。這起事故的主要原因是,1、反應(yīng)高壓注水由注鍋爐水改為裂解汽提水后,注水罐壓力降低(原使用鍋爐水時(shí)注水罐壓力控制在0.2Mpa,后為了使用裂解汽提水,降注水罐壓力到0.03 Mpa),汽提水含油、注

17、水泵入口壓力降低,而汽提水溫度又比較高,造成汽提水在泵內(nèi)汽化,從而使泵流量不穩(wěn),電機(jī)電流波動(dòng),造成注水泵超負(fù)荷跳閘,注水罐液位迅速上升。 2、裝置反應(yīng)注水在3月1日由鍋爐水改用裂解汽提水,而汽提水中正常含油在150ppm(控制指標(biāo)為400 ppm),裂解汽提水按注水十天2000噸計(jì)算共產(chǎn)生油品300公斤。裂解汽提水進(jìn)入注水罐后油品一部分被注水帶走,還有一部分積聚在注水罐上部,注水罐液位滿后,這部分油從反應(yīng)高壓空冷平臺(tái)處注水罐壓控排放線噴出,落到反應(yīng)加熱爐的進(jìn)出口高溫管線引起著火。17、拆卸控制閥 高溫油漏出著火2002年9月5日16時(shí)35分,焦化車(chē)間在進(jìn)行加熱爐F101A輻射進(jìn)料控制閥檢修時(shí)發(fā)

18、生泄漏著火。在車(chē)間職工奮力撲救下,再加上消防人員的幫助,16:55火被撲滅。2002年9月4日,焦化裝置焦炭塔T101B除焦。9月4日18時(shí),焦炭塔T101A進(jìn)料結(jié)束,應(yīng)切換到T101B生產(chǎn)。啟動(dòng)塔底甩油泵P108甩油時(shí),發(fā)現(xiàn)甩油泵P108不上量,泵入口管線被焦粉堵住。車(chē)間值班人員決定邊甩油邊分別清理甩油泵P108入口的兩組過(guò)濾器,同時(shí)推遲換塔,輻射進(jìn)料泵降量到每分支20t/h生產(chǎn)。但T101B頂溫、底溫仍上升緩慢,至9月5日7時(shí)30分左右,P102抽空,反復(fù)處理仍不上量,遂于9時(shí)30分將進(jìn)料切換至焦炭塔T101B生產(chǎn)。由于焦炭塔T101A推遲換塔14小時(shí),T101A生焦高度過(guò)高,泡沫層經(jīng)揮發(fā)

19、線帶到分餾塔底。由于輻射進(jìn)料泵入口過(guò)濾器存在缺陷,不能阻擋粉焦,致使碎焦帶入爐管,導(dǎo)致加熱爐F101A輻射進(jìn)料控制閥FIC1004卡住。車(chē)間發(fā)現(xiàn)這一情況后聯(lián)系儀表車(chē)間進(jìn)行檢修。關(guān)該控制閥上下游閥,用付線閥控制,將該控制閥切出。16時(shí)10分檢修人員將該控制閥閥體拆下,發(fā)現(xiàn)控制閥被焦卡住,閥前管線內(nèi)有焦堵著。檢修人員進(jìn)行疏通, 16時(shí)35分左右熱渣油突然泄露出來(lái),起火燃燒。車(chē)間一邊組織自救,聯(lián)系調(diào)度進(jìn)行消防水增壓;一邊聯(lián)系消防隊(duì)進(jìn)行支援。經(jīng)車(chē)間職工奮力撲救,再加上消防人員的幫助,火情于16時(shí)55分被撲滅。 這起事故的主要原因是,1、9月4日焦炭塔T101B除焦不凈,導(dǎo)致T101B甩油不暢,延誤換塔

20、,A塔進(jìn)料時(shí)間達(dá)38小時(shí),泡沫層的焦粉被帶到分餾塔。2、輻射進(jìn)料泵入口過(guò)濾器不能過(guò)濾粉焦,致使粉焦流到下游,堵塞了加熱爐入口控制閥。3、該控制閥上游閥被焦卡住,關(guān)不嚴(yán)??刂崎y閥體拆下后,管線內(nèi)焦失去支持,熱渣油滲出。3、對(duì)作業(yè)所遇到的問(wèn)題估計(jì)不足,采取措施不完善,反應(yīng)出思想麻痹。18、油品裝車(chē) 靜電引爆 2002年12月26日14時(shí)23分,硫回收車(chē)間在對(duì)酸性水撇油過(guò)程中發(fā)生了著火事故。 硫回收車(chē)間V3424A罐在接收了大量貯運(yùn)廠火炬氣殘液和壓縮機(jī)沖冼液后,罐內(nèi)油層偏高。12月25日車(chē)間要求正常的撇油操作,廠部同意。12月26日,車(chē)間在辦理了車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域許可證后,裝油的車(chē)輛進(jìn)入裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)。裝車(chē)

21、操作人員按照車(chē)間廢油裝車(chē)安全管理規(guī)定(暫行)作裝車(chē)前檢查準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備兩個(gè)滅火器在裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng),將臨時(shí)靜電接地線接在車(chē)架上,各項(xiàng)安全措施落實(shí)后,按照操作規(guī)程進(jìn)行正常操作。14時(shí)10左右,啟動(dòng)裝油泵開(kāi)始給車(chē)號(hào)為05854的槽車(chē)裝廢油。14時(shí)23分(裝廢油約2噸),突然該車(chē)爆鳴起火。車(chē)間人員立即將泵停掉,關(guān)閉出口閥,同時(shí)立即向119報(bào)警,并組織滅火。14時(shí)30分,在消防支隊(duì)的幫助下,火被撲滅。 這起事故的主要原因是,1、V3424A罐內(nèi)油層含有大量貯運(yùn)廠火炬氣殘液和壓縮機(jī)沖洗液,主要成分是C4、C5,揮發(fā)性極強(qiáng),在裝車(chē)過(guò)程中形成爆炸性氣體。2、雖然油車(chē)安裝了接電設(shè)施,但伸入油槽車(chē)罐內(nèi)的導(dǎo)管采用臨時(shí)性的

22、導(dǎo)電性能很差的消防水帶,而且無(wú)固定措施,在裝油的過(guò)程中,油槽內(nèi)的水帶發(fā)生擺動(dòng),產(chǎn)生大量的靜電,靜電積聚到一定的能量而引爆槽車(chē)內(nèi)的混合性爆炸氣體。3、 車(chē)間以往接收的都是本廠比較重的組分油等,今年下半年以來(lái)開(kāi)始接收貯運(yùn)廠火炬氣殘液,對(duì)這樣輕組分的油,在裝車(chē)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足。19、裝置波動(dòng) 人孔墊泄漏著火1998年9月12日18時(shí)40分,常減壓一車(chē)間減壓真空度劇烈波動(dòng),操作人員在處理時(shí)發(fā)現(xiàn)減壓轉(zhuǎn)油線人孔處漏油著火,報(bào)火警消防車(chē)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),19時(shí)撲滅火災(zāi)。這起事故的主要原因是,減壓塔頂部長(zhǎng)期腐蝕嚴(yán)重,減頂揮發(fā)線穿孔,減壓真空度劇烈波動(dòng),轉(zhuǎn)油線壓力劇烈波動(dòng),造成人孔墊泄漏,高溫油遇空氣自燃

23、著火。20、壓力表?yè)舸?漏油遇高溫管線著火1999年11月1日21時(shí)30分,裂解車(chē)間崗位人員發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器A臺(tái)頂部著火,班組人員到著火現(xiàn)場(chǎng)檢查為A臺(tái)反應(yīng)器CHO喉部噴淋線FIC-1212A閥處一壓力表(彈簧管式)擊穿泄漏,漏出的CHO遇旁邊的高溫管線烤燃著火,崗位人員立即關(guān)閉CHO噴淋總閥,火勢(shì)控制后關(guān)閉壓力表手閥,并撲救明火,21時(shí)45分火災(zāi)撲滅。這起事故的主要原因是,壓力表長(zhǎng)期使用,彈簧管腐蝕減薄而穿空漏油,引發(fā)火災(zāi)。21、管線腐蝕 險(xiǎn)釀重大事故2002年2月9日上午10時(shí)45分,加氫一車(chē)間加氫反應(yīng)高壓空冷注水管線突然爆裂,爆裂處泄出10MPa的高壓臘油及氫氣,現(xiàn)場(chǎng)大面積地被泄出的高壓油氣所籠

24、罩,隨時(shí)可能發(fā)生特大爆炸事故。在聽(tīng)到巨響后,車(chē)間人員立即趕往現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)事故原因,進(jìn)行緊急處理。在判斷是高壓注水管線爆裂后,車(chē)間立即組織人員對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)緊急降壓、降溫、切斷進(jìn)料,裝置加熱爐切斷燃料氣,機(jī)泵通過(guò)電氣斷電;考慮到爆裂處泄出的是10MPa的高壓油及氫氣,隨時(shí)可能發(fā)生著火爆炸,立即打電話請(qǐng)消防支隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)掩護(hù),消防、氣防人員、車(chē)輛趕到現(xiàn)場(chǎng),這時(shí)臘油噴到分餾塔的高溫部位引起自燃,消防車(chē)立即進(jìn)行撲救掩護(hù),使事態(tài)得到了控制。這起事故的主要原因是,反應(yīng)高壓注水線自裝置“88.10”投產(chǎn)以來(lái)一直在用,注水水質(zhì)不佳,對(duì)管線造成腐蝕減薄承受不了高壓而爆裂泄漏。22、泵聯(lián)軸結(jié)斷裂 損壞機(jī)封漏油著火2002年12月30日,常減壓二車(chē)間出現(xiàn)了常壓渣油泵P2115B泵聯(lián)軸節(jié)突然斷裂,造成泵機(jī)封大量泄漏著火。2002年12月30日上午11時(shí)30分,常減壓二車(chē)間在運(yùn)的常壓渣油泵P2115B泵聯(lián)軸節(jié)突然斷裂,造成泵機(jī)封損壞大量泄漏,泄漏出的325高溫常壓渣油遇空氣立即自燃,正在現(xiàn)場(chǎng)巡檢的車(chē)間主任和設(shè)備技術(shù)員在第一時(shí)間聽(tīng)到了異響,發(fā)現(xiàn)了火情,立即通知當(dāng)班班組工藝四班和車(chē)間管理人員按事故預(yù)案進(jìn)行自救與報(bào)警,自救過(guò)程中果斷采用水簾冷卻保護(hù)電纜與備用

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論