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文檔簡介
1、高壩洲水電站大壩橫縫漏水的處理摘要:高壩洲水電站大壩2000年4月底下閘蓄水,2001年初11壩段左右側(cè)橫縫出現(xiàn)漏水,采用騎縫孔灌注聚氨脂膨脹阻滲塞方法進展處理,獲得較好效果。關(guān)鍵詞:漏水處理大壩橫縫高壩洲水電站一、工程概述高壩洲水電站位于湖北宜都市境內(nèi),是清江干流開發(fā)三個梯級中最下游的一個梯級電站,上距隔河巖水電站50k,下距河口12k。樞紐主要建筑物有電站建筑物、擋泄水建筑物、消能建筑物及垂直升船機。大壩為砼重力壩,最大壩高57,壩頂83.00,壩頂全長439.5,共分23個壩段,其中911壩段為深孔泄流壩段。電站廠房安裝三臺發(fā)電機組,單機容量84,總裝機252,年平均發(fā)電量8.98億Kh
2、。高壩洲水電站正常蓄水位80.00,死水位78.00,水庫總庫容4.863億3,調(diào)節(jié)庫容0.537億3。壩址區(qū)出露的主要巖層為白云巖、泥質(zhì)白云巖及灰?guī)r。壩基巖體中斷層、層間剪切帶經(jīng)過灌漿處理后,防滲及固結(jié)效果較好。該工程于1996年10月開工,1999年6月通過初期蓄水驗收,水庫蓄水至61.0左右;2000年三月,除在建的升船機工程以外,樞紐工程根本完成;2000年4月,通過蓄水前驗收;2000年4月30日,水庫正式下閘蓄水。2001年初,發(fā)現(xiàn)大壩10-11壩段與11-12壩段閘墩墩尾橫縫漏水。建立單位對此很重視,屢次召集設(shè)計、監(jiān)理和施工單位人員觀察現(xiàn)場,討論研究檢查處理方案、聘請國家電力公司
3、華東勘測設(shè)計研究院材料研究所專家進展技術(shù)咨詢,并組織有關(guān)人員考察了遼寧參窩水庫大壩橫縫滲漏處理方案。二、大壩滲漏處理方案的討論與確定1、滲漏檢查與原因分析2001年3月,根據(jù)會議討論意見,設(shè)計布置了四個75斜穿縫面的檢查孔,其中檢1#、檢3#在壩頂83,檢2#、檢4#在墩尾62平臺。五月又做了大量的補充檢查及嵌縫工作,并在頂壩83增布檢5#檢8#4個檢查孔見圖1。嵌縫檢查、鉆孔資料如表1。圖1高壩洲橫縫檢查資料統(tǒng)計表表1工程孔數(shù)孔徑進尺備注檢查鉆孔7個75261.40其中9-10橫縫檢查孔1個13水玻璃嵌縫216總長鑿槽貼橡皮環(huán)氧嵌縫22.0斜穿縫面的檢1#檢4#孔主要檢查縫面漏水量大孝涌水壓
4、力、縫內(nèi)水位、縫面連通情況等。檢5#檢8#孔主要檢查砼質(zhì)量情況;止水片埋設(shè)質(zhì)量;建基面巖體與砼結(jié)合情況以及砼裂縫與橫縫連通情況。另外,還放下深孔檢修門,開啟工作孤門,檢查了檢修門與孤門之間砼質(zhì)量等情況。對兩條橫縫檢查孔注水試驗與孔內(nèi)水位、出水量及連通情況的測試資料見表2。檢查孔測試資料統(tǒng)計表表2孔號孔深高程檢測日期壓力(pa)涌水壓力(Pa)漏水量(升/分)孔內(nèi)水位高程備注檢123.07835.70.136564.31112壩段檢212.13625.70.131806564.31112壩段檢323.07835.70.046464.31011壩段檢412.13625.70.041206464.3
5、1011壩段檢549.2837.120.10.20.6僅3444為6.8升/分檢648.9837.120.10.10.4僅34.149.3為1.2升/分檢783未施工檢883未施工檢91362穿過縫面失水通過大量的檢查工作,初步分析判斷:閘室砼無明顯砼裂縫;壩體廊道內(nèi)檢查,固結(jié)、帷幕防滲效果較好,排水孔出水量較小,小于設(shè)計標準,壩體砼與基巖膠接是好的。通過基巖層面和裂隙向橫縫滲漏的可能性不大。根據(jù)檢測資料分析,橫縫漏水的原因,極有可能是壩體橫縫兩道止水片部分破損,導致止水失效或兩道止水片附近砼澆筑不密實而發(fā)生繞滲。2、處理方案的提出與選擇通過兩個多月的檢查探索和原因分析,提出了以下五種處理方案
6、:斜穿縫面鉆孔化灌方案:該方案是對有外漏的部位進展鑿槽貼橡皮,用環(huán)氧嵌縫阻漿;利用已有的斜穿縫面的檢查孔作為灌漿孔,并在壩頂83和墩尾62平臺增布斜穿縫面且高程不同的灌漿孔灌DH-814聚氨酯快速堵漏膠。該方案的優(yōu)點是采用化學灌漿工藝,操作簡便;缺點是全縫面灌注,壩體橫縫可能失去伸縮作用;堵漏效果不一定可靠;還可能由于灌漿壓力,導致閘墩構(gòu)造的破壞。騎縫化學阻滲塞方案:首先在壩頂止水片下游近處鉆垂直騎縫孔,利用已有的嵌縫措施阻水,降低縫面滲流速度,用速凝化灌材料注入騎縫鉆孔中,形成阻滲塞止水。該方案優(yōu)點是只灌鉆孔,施工工藝簡單;減少通過縫面流失的漿量,處理造價低;缺點是鉆孔精度要求較高,一旦發(fā)生
7、偏離,那么難以保證阻水效果。上游橫縫水下灌漿:利用水下施工技術(shù),在上游面橫縫鑿槽嵌縫,粘貼一層防滲材料,并埋設(shè)灌漿管,對止水片到上游面的橫縫區(qū)域灌化學材料,形成一道新的止水帶,結(jié)合阻止庫水進入橫縫。該方案直接有效,有較強的針對性,缺點是:上游面鑿槽粘貼,必須清挖直至基巖,水下施工工作量大;工藝復(fù)雜;水下作業(yè)質(zhì)量難以保證;處理本錢較高;且本工程上游面至止水片間隔 較長,灌漿工作量大。泥青灌注樁止水:泥青灌注止水法,簡單地說就是先將瀝青改性加熱至200230使之成為流動狀態(tài),用一雙層保溫管將熱瀝青送至孔內(nèi),形成止水瀝青柱。該方法直觀、堵漏效果好。缺點:操作工藝復(fù)雜,尤其是在水溫較低的動水條件下,難
8、以保證孔內(nèi)溫度不低于170;其次是施工平安問題突出;三是隨著熱瀝青液面上升,保溫管不斷上提,拆卸困難;會產(chǎn)生段與段之間不連續(xù)現(xiàn)象;四是處理造價高。放空水庫,鑿槽嵌縫止水法:該方法是放空水庫,在橫縫處清淤,對全縫鑿槽、嵌縫、外表粘貼防滲材料。優(yōu)點是堵漏止水可靠,缺點是減少發(fā)電經(jīng)濟損失大,處理造價高。開場處理時,按第一方案,在10-11壩段橫縫施行,并已鉆了部分灌漿孔,同時研究第二方案。隨著檢查工作的深化,建立公司分析研究了國內(nèi)外相關(guān)工程實例和資料,從技術(shù)、經(jīng)濟的角度反復(fù)比擬論證,最后停頓第一方案施工,改用第二方案,即騎縫化學阻滲塞方案。采用化學阻滲塞方案,首先應(yīng)確定騎縫位置及孔徑。高壩洲水電站大
9、壩每道橫縫均設(shè)有兩道止水片,兩道止水片之間的間隔 為0.4或0.6。鉆孔位置選擇有兩種,一是選在兩道止水片之間,考慮到止水片安裝出現(xiàn)偏向或鉆孔偏斜,那么會對止水片造成進一步破損,且由于止水片在垂直面呈折線布置,鉆孔無法深化基巖,故被放棄;二是選在止水片下游近處,不會傷及止水片。其次是確定孔徑,孔徑過小,由于砼施工中橫縫出現(xiàn)左右偏移,不能保證鉆孔騎縫效果和阻滲塞的有效厚度;孔徑過大,會增大造價。經(jīng)分析,確定在止水片下游0.5和2.0處的橫縫上布置219垂直騎縫鉆孔,騎縫孔見布置圖2。為保證鉆孔高精度的孔斜率,選定湖南中南巖土工程。該隊伍正是在三峽工程中負責倒垂孔施工的,具有倒垂孔施工經(jīng)歷。圖2三
10、、堵漏材料選擇與實驗處理方案確定后,堵漏材料的選用就是該方案的關(guān)鍵技術(shù)問題?;瘜W阻滲塞應(yīng)具備四個主要性能:一是具有膨脹性,保證阻滲塞塞緊塞牢;二是能適應(yīng)伸縮縫反復(fù)開合變形,具有一定的彈性和柔韌性;三是能在水中快速凝固,不被滲流水沖蝕帶走;四是固結(jié)體的抗?jié)B性能滿足設(shè)計防滲要求。根據(jù)這些要求,顯然只有水溶性彈性聚氨酯材料可供選擇,其他如水泥、環(huán)氧等干縮性材料均不適宜。設(shè)計單位推薦采用-814聚氨酯快速堵漏膠根本符合設(shè)計提出的上述四種主要性能要求,且在葛洲壩工程以及本工程砼裂縫處理與堵漏施工中均采用過。該材料主要技術(shù)指標如表3。-814聚氨酯堵漏膠技術(shù)指標表表:工程指標粘度30-300密度1.02-
11、1.10g/3膨脹度150-300%粘捻強度2pa(枯燥狀態(tài)與砼)凝膠時間幾十秒數(shù)非常鐘固結(jié)全抗分流0.3pa24小時不滲水為了減少漿液流失降低造價,改良固結(jié)體質(zhì)量,選取適宜的凝膠時間,我們做了屢次現(xiàn)場實驗:一是確定凝膠時間,二是摻粘土粉試驗,試驗證明摻1015%的粘土粉后所形成的復(fù)合材料,凝膠時間可縮短為1520分鐘,而且不沉淀,不離析,遇水后還可改善膨脹特性。通過上述試驗準備,為堵漏灌漿順利形成阻滲塞打下了良好基矗四、鉆孔灌漿工藝與施工化學阻滲塞是用普通鉆孔灌漿工藝來實現(xiàn)的。其施工工序:開孔埋孔口管鉆孔測斜打撈孔底殘留物鉆孔驗收注水試驗孔內(nèi)電視灌漿檢查封孔等??仔甭拾匆蟮竭_孔深的1。11
12、-12壩段橫縫的灌1#與灌2#孔均鉆到廊道頂部以上0.5終孔,孔深40.5,相應(yīng)高程為42.5,距建基面10.5;10-11壩段橫縫的灌1#與灌2#孔深化基巖0.7,孔深52.7。實際鉆孔偏斜率0.5,最大絕對偏向值僅2.5。鉆孔邊緣距橫縫最小間隔 5,造孔質(zhì)量完全滿足設(shè)計要求。鉆孔驗收后進展簡易注水試驗和孔內(nèi)電視,理解漏水量大小和滲漏位置;根據(jù)滲漏量大小確定漿材的凝膠時間和備漿量。因灌漿孔是騎縫一次造孔,所以灌漿采用全孔自流式注入法,即把灌漿皮管插入孔底,以漿趕水,迂水固化;注漿時隨著漿面的上升,提升皮管,始終保持皮管出口在漿面以下24左右,讓自由發(fā)泡區(qū)段與漿面同時上升,從而保證漿柱充填飽滿
13、密實和整體連續(xù)。為此,施工中采取了以下幾條主要措施:灌漿前對機械設(shè)備進展檢查維修保養(yǎng),并用水試灌,在確無機械故障和管道暢通時,方可開灌;灌前作好材料凝膠時間試驗工作。測定水溫一般在16左右、氣溫一般在3035左右等;檢測粘土粉細度及計算配比;量具、量杯、泵稱、攪拌器具等,準備齊全。兩條橫縫共鉆四個騎縫孔,造孔進尺186.4。處理分兩次進展,第一次是在2001年8-9月分別對兩條橫縫的下游側(cè)的鉆孔2#進展灌注。1112壩段2#孔采用DH-814純漿液灌注,10-11壩段2#孔采用DH-814摻10-15%粘土粉灌注。灌漿完畢后15天,對11-12壩段2#打一斜穿灌2#孔的檢查孔如圖3,孔徑為16
14、8,孔深20.50,相應(yīng)高程為62.50,進展注水檢查,注水率為116.5L/in,并對檢查孔進展灌漿,漿材中摻入10%的粘土粉;灌漿完畢3天后,又對檢查孔掃孔,再次做簡易注水試驗,注水率為51L/in,接著進展復(fù)灌封孔。同時進展芯樣觀察:發(fā)泡區(qū)從上到下呈漸變狀態(tài),越下越密實,固化膠結(jié)越好,固化體剛性較大,浸水膨脹甚校圖3第一次處理兩個灌2#孔,灌漿進尺93.2,灌入漿材7122kg。11-12壩段檢1#孔深20.50,灌入漿材1008kg。灌漿完畢50天后,對縫面漏水量進展測定。灌前灌后漏水量檢測對照如表4。灌前灌后漏水量對照表表4橫縫時間10-1111-12備注灌前1201805月7日測試
15、灌后7.9111月9日測試通過注水試驗與灌后滲漏量變化觀測,發(fā)現(xiàn)鉆孔注水時,縫面張開,漏水量明顯增大,灌漿時也是如此;待注水、灌漿完畢假設(shè)干天后,漏水量開場逐漸減少。原因可能是一方面壩體恢復(fù)彈性變形比擬緩慢,縫面逐漸閉合有一時間過程,二是由于庫水溫度較低,灌漿材料在孔內(nèi)凝膠固化速度、凝固體膨脹速度較緩慢。漏量變化曲線如圖4:圖4五、第二次處理2002年元月,由于溫度下降,壩體、段縮,縫面斷開,原縫面滲水最有所增加,11-12壩段漏量最大到達43L/in。據(jù)分析,可能采用的DH814聚氨酯快速堵漏膠剛性較大,彈性缺乏,遇水膨脹性能較差,阻滲塞不能適應(yīng)縫的伸縮變形的原因。因此,在2002年元月3日,對兩個壩段1#孔改用華東勘測設(shè)計研究院消費的L-型水溶性聚胺酯材料灌注,灌注工藝與原先的根本一樣,灌后約10分鐘,縫面根本停頓漏水,獲得了良好的堵漏效果。L-型材料的主要性能如下:工程指標粘度25Pas20030比重g/31.051.1凝膠時間幾分至幾非??烧{(diào)粘結(jié)強度pa0.7抗拉強度pa2.1伸長率%130包水量倍20遇水膨脹倍數(shù)(%)100注:實際灌漿處理時可
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