井口房工程地基注漿竣工報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

1、××××井口房工程地 基 注 漿 竣 工 報(bào) 告一、工程概況1.施工概況*井口房設(shè)計(jì)基礎(chǔ)埋深2m,標(biāo)高138.30m,因井筒鎖口施工,沿井筒向外環(huán)開挖回填1013m,開挖深度06.1m,開挖范圍見示意圖,鎖口施工完畢后,注漿范圍縮小,鎖口東部為沿鎖口向外7m范圍,其余范圍為沿鎖口向外23m范圍。為保證井口房基底承載力特征值不低于200kPa(20t/m2),對井筒周圍開挖回填部分進(jìn)行注漿加固,確保井口房基礎(chǔ)安全。受*委托,××公司承擔(dān)了本次注漿加固工程的施工任務(wù),3月13日開始設(shè)備進(jìn)場,下午開始施工注漿孔,至15日共施工注漿孔25個(gè),

2、3月16日開始注漿,之后因天氣影響,分別于3月17日、19日、21日對25個(gè)注漿孔完成初注及復(fù)注,共注入水泥46.9t,因注漿過程中發(fā)現(xiàn)注入漿量極不均勻,所有注漿孔均出現(xiàn)地面返漿現(xiàn)象,且注漿過程中注漿壓力變化范圍在0.20.4MPa,無論注漿量還是注漿壓力均與設(shè)計(jì)相差較大。3月22日施工檢查孔15個(gè),在施工過程中僅205孔發(fā)現(xiàn)水泥,其余均未見到水泥。23日又對15個(gè)檢查孔進(jìn)行了注漿,僅注入水泥5.5t,仍然是地面返漿,無法達(dá)到漿液向下擴(kuò)散的目的。根據(jù)上述注漿情況,在地面返漿無法帶壓注漿的條件下,普通單液漿已無法滿足加固地基的目的,為滿足設(shè)計(jì)要求,與建設(shè)方協(xié)商后修改注漿方案,選擇雙液漿方案繼續(xù)施

3、工(詳見*井口房地基注漿工程補(bǔ)充設(shè)計(jì))。雙液注漿方案于3月26日開始實(shí)施,首先對預(yù)留的15個(gè)檢查孔進(jìn)行雙液漿復(fù)注,又繼續(xù)施工8個(gè)注漿孔進(jìn)行雙液注漿,共注入水泥94.6t,水玻璃22.53t,于3月31日進(jìn)行重型動力觸探實(shí)驗(yàn),檢測注漿效果,動探原計(jì)劃為10個(gè)鉆孔,因天氣影響,僅做4個(gè)。4月1日根據(jù)4個(gè)鉆孔的動探試驗(yàn)初步結(jié)果,孔深2.5m以下地層承載力平均在280kPa(28t/m2)左右,滿足井口房地基承載力要求,孔深02.5m(相對標(biāo)高2m4.5m)承載力不均勻,最高350kPa(35t/m2),最低150kPa(15t/m2),無法完全滿足井口房地基承載力要求。根據(jù)上述檢測結(jié)果,4月2日對四

4、個(gè)動探試驗(yàn)鉆孔進(jìn)行了雙液注漿,又陸續(xù)施工淺部注漿孔17個(gè),并進(jìn)行了雙液注漿,于4月5日凌晨結(jié)束注漿。注漿結(jié)束后,選取24個(gè)鉆孔進(jìn)行了重型動力觸探試驗(yàn)(共計(jì)28個(gè)動探試驗(yàn)孔),詳見附件*井口房地基重型動力觸探試驗(yàn)數(shù)據(jù)),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,承載力特征值有所提高,最低承載力已達(dá)到190kPa(19t/m2),且承載力仍具有不均勻性,無法完全滿足井口房地基承載力要求??紤]工期及水泥凝固期限制,先進(jìn)行回填并安裝井架,等井架安裝結(jié)束再進(jìn)行承載力檢測。5月14日接*通知可以進(jìn)行檢測,我們于1516日對標(biāo)示的井口房獨(dú)立基礎(chǔ)做了動力觸探試驗(yàn)檢測,結(jié)果詳見*井口房工程地基承載力檢測報(bào)告。2.工程量統(tǒng)計(jì)(1)注漿孔鉆探

5、工作量:注漿孔69個(gè),鉆探進(jìn)尺366.50m(2)注漿管:69根383.70m,其中60mm×5mm無縫鋼管52根327.60m,26mm×3mm鍍鋅鋼管17根56.10m。(3)注漿篩眼及絲扣加工:69根231m(4)重型動力觸探試驗(yàn)孔:36個(gè)(5)注漿工作量:注入水泥195t,水玻璃29.87t,注入單液漿68.2m3,雙液漿278.14m3(水泥由礦方提供)。詳見附件:*井口房注漿孔布置示意圖、*井口房地基注漿工程量匯總表、*井口房地基動探記錄表。二、工程質(zhì)量評述本次注漿工程自3月13日開始,4月5日結(jié)束,5月17日完成最終重型動力觸探檢測試驗(yàn),檢測試驗(yàn)在標(biāo)示的井口房

6、基礎(chǔ)內(nèi)進(jìn)行,8個(gè)基礎(chǔ)中的7號、8號基礎(chǔ)未在受注范圍內(nèi)(詳見附圖*井口房工程動力觸探試驗(yàn)位置示意圖。試驗(yàn)采用N63.5重型動力觸探設(shè)備,按照巖土工程勘察規(guī)范(GB50021-2001)(2009版)要求進(jìn)行。檢測結(jié)果如下(地面為0m):1.-2m-3.8m:最大值為80t/m2,最小值9t/m2,平均值15t/m2;2.-3.8m-6.1m:最大值98t/m2,最小值20t/m2,平均值26t/m2;注漿工程施工流程嚴(yán)格執(zhí)行*井口房地基注漿工程設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施及*井口房地基注漿工程補(bǔ)充設(shè)計(jì)要求,單液漿及雙液漿配比均符合設(shè)計(jì)要求,原設(shè)計(jì)注入漿量為971m3(鎖口施工前),施工鎖口后設(shè)計(jì)注漿區(qū)域縮

7、小,按縮小后的注漿區(qū)域計(jì)算,設(shè)計(jì)注漿量縮小為430m3,實(shí)際注入漿量278.14m3,為設(shè)計(jì)注入漿量的81%,工程質(zhì)量合格。三、施工工藝1.注漿孔施工注漿孔施工采用DPP100型汽車鉆機(jī),以井筒為中心,呈放射狀向周圍按梅花型布孔,共施工注漿孔69個(gè),注漿孔平均深度5.3m,鉆探總進(jìn)尺366.50m。共下入60mm×5mm注漿管52根327.60m,26mm×3mm鍍鋅鋼管17根56.10m。2.注漿工藝(1)注漿段高:注漿段高4.1米(-2m-6.1m,地面為0m)(2)注漿材料:水泥:PO32.5級普通硅酸鹽水泥水:中性水水玻璃:模數(shù)2.83.5,2535Be(3)漿液配

8、比:受注地層主要為含碎石土的粉質(zhì)粘土,壓實(shí)后較為密實(shí),為保證漿液有效擴(kuò)散,首先選擇了單液水泥漿進(jìn)行壓注,漿液配比為11,注入單液漿68.2m3后,改用雙液漿壓注,雙液漿配比為:WC11(重量比) CS10.5(體積比)在實(shí)際壓注過程中,為降低注漿成本,采用了間歇性使用水玻璃,即在-2m工作面(開挖后的注漿工作面)返漿時(shí)壓入水玻璃,及時(shí)封堵漿液外滲的通道,達(dá)到帶壓注漿的目的。(4)漿液注入量:受井筒壁影響,按漿液有效擴(kuò)散半徑設(shè)計(jì)為2.5米,漿液注入量計(jì)算如下:式中:Q注漿量m3 V有效注漿區(qū)域體積m3(按圓環(huán)預(yù)計(jì)受注地層體積,井筒凈徑6.5m,井筒壁厚0.5m,井筒外受注區(qū)域體積為3100-96

9、5(井筒西部區(qū)域)2135m3,鎖口施工后實(shí)際受注區(qū)域體積縮小為1320m3) n孔隙率,受注地層取25% a漿液損失系數(shù)(1.21.5),取1.3按上述公式計(jì)算,漿液設(shè)計(jì)注入量應(yīng)為430m3,實(shí)際注入漿量346.34m3,為設(shè)計(jì)注入漿量的81%。因地面返漿,注入漿量達(dá)到設(shè)計(jì)漿量的81%,達(dá)到結(jié)束注漿的2個(gè)條件。且注漿段上部在目前注漿工藝和現(xiàn)場實(shí)際情況限制,無法實(shí)現(xiàn)帶壓注漿,繼續(xù)注漿已無法有效提高注漿效果,注漿工程結(jié)束。3.重型動力觸探試驗(yàn)(1)試驗(yàn)設(shè)備圓錐重型動力觸探設(shè)備主要由觸探頭、觸探桿及穿心錘三部分組成,落錘升降由鉆機(jī)操縱,設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)如下表:類型重型落錘錘的質(zhì)量(kg)63.5落

10、距(cm)76探頭直徑(mm)74錐角(°)60探桿直徑(mm)42指標(biāo)貫入10cm的讀數(shù)N63.5試驗(yàn)步驟如下:1.探頭貫入土層之前,先測出錐尖到錘墊底面之間長度,即觸探桿長度。2.待錘尖打入到預(yù)測位置時(shí),從觸探桿上標(biāo)出從地面向上每10cm的位置。3.穿心錘自由落距76cm,記錄每貫入土層10cm的錘擊數(shù)N63.5。錘擊速率為15-30擊/min。4.每加上一根觸桿時(shí),記錄所加桿的長度,重新統(tǒng)計(jì)觸探桿長度。5.N63.550,連續(xù)三次停止試驗(yàn)。6.觸探桿長度的校正:當(dāng)觸探桿長度大于2m時(shí),按公式校正:N63.5aN63.5式中:N63.5修正后的重型動探擊數(shù)a為觸探桿長度校正系數(shù),

11、查表B.0.1(巖土工程勘察規(guī)范2009版)。(2)試驗(yàn)結(jié)果本次注漿工程中共施工重型動力觸探試驗(yàn)檢測孔36個(gè),分三次進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果分述如下:第一次試驗(yàn):注入單液漿68.20m3,雙液漿170.82m3,做動探試驗(yàn)孔4個(gè),注漿段下部-4.5m-6.1m(地面為0m,注漿孔深2.5m4.1m)范圍,承載力平均為25t/m2,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。注漿段上部-2m-4.5m(注漿孔深02.5m)范圍承載力提高至15t/m2,比未注漿前有所提高,但未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的承載力值。第二次試驗(yàn):注入雙液漿107.32m3,做動探試驗(yàn)孔24個(gè),注漿段下部-4m-6.1m范圍承載力平均為36t/m2,注漿段上部-2m-4m

12、范圍承載力提高至19t/m2,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的承載力值。第三次試驗(yàn):受工期緊張及水泥凝固期影響,本次試驗(yàn)于注漿結(jié)束40天后進(jìn)行,于標(biāo)示出的井口房基礎(chǔ)內(nèi)做了8個(gè)動探試驗(yàn)孔,本次試驗(yàn)結(jié)果分層較為明顯,下層為注漿段下部-3.8m-6.1m范圍,承載力值最低達(dá)到38t/m2,滿足設(shè)計(jì)要求。上層為注漿段上部-2m-3.8m范圍,承載力值最低仍為19t/m2(含未在注漿范圍內(nèi)的7號、8號基礎(chǔ)時(shí)最低承載力僅為15t/m2),且承載力極不均勻,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。根據(jù)上述測試結(jié)果分析,注漿段下部注漿效果明顯,造成上部-2m-3.8m段注漿效果不好的主要原因有2個(gè):1.回填土以粘土夾碎石為主,粘土對漿液擴(kuò)散有極大

13、影響,在注漿過程中,漿液擴(kuò)散半徑從0.5m7.0m不等,漿液擴(kuò)散極不穩(wěn)定,造成承載力不均勻。2.開挖后上部2m(即地面以下-2m-4m)無承壓層,回填土孔隙率高,漿液易從開挖出的-2m工作面返漿,無法達(dá)到帶壓注漿、均勻擴(kuò)散的目的。四、結(jié)論及建議1.結(jié)論(1)本次注漿工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工,各項(xiàng)施工工藝流程及漿液配比參數(shù)、質(zhì)量控制等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。(2)注漿施工過程中,注漿壓力變化范圍為0.20.4MPa,瞬間最大壓力0.8MPa,未達(dá)到設(shè)計(jì)最大壓力值(3MPa和1MPa),確保了井壁安全。(3)注漿施工中及注漿完成后,按巖土工程勘察規(guī)范2009版的相關(guān)規(guī)定,分三次進(jìn)行了共36個(gè)重型動力觸探試驗(yàn)檢

14、測鉆孔,試驗(yàn)過程符合規(guī)范要求,實(shí)驗(yàn)結(jié)果可靠。(4)受注地層比較松散,回填土成分復(fù)雜,嚴(yán)重影響漿液擴(kuò)散效果,漿液擴(kuò)散半徑最小為0.5m、最大達(dá)到7.0m,注漿段下部地層因承受上部地層的重力壓實(shí),注漿效果較好,第一次檢測即達(dá)到了設(shè)計(jì)要求的承載力值。而注漿段上部因無法承壓,目前條件下無法實(shí)現(xiàn)帶壓注漿,漿液極易由注漿工作面返出,是造成上部注漿效果不好的主要原因。(5)根據(jù)動探試驗(yàn)結(jié)果,注漿段上部(-2m3.8m)承載力平均為15t/m2,注漿段下部(-3.8m-6.1m)承載力平均為26t/m2。盡管注漿段下部(-3.8m-6.1m)承載力達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但因漿液擴(kuò)散的不均勻性,致使基礎(chǔ)內(nèi)承載力極不均勻,承載力平均值達(dá)到26t/m2,根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理,試驗(yàn)數(shù)據(jù)中承載力趨向于24t/m2的數(shù)據(jù)占全部試驗(yàn)數(shù)據(jù)的52%(詳見*井口房地基動探記錄表),因此,該段比較可靠的承載力值取24t/m2。2.建議根據(jù)上述注漿過程及動探檢測結(jié)果,注漿段上部(-2m-3.8m)受目前注漿工藝及現(xiàn)場實(shí)際情況限制,已無法通過注漿工藝使地基承載力提高至設(shè)計(jì)要求,為保證井口房基礎(chǔ)安全,我們從施工成本、工期影響、工作程序等方面綜合分析,提出以下2個(gè)處理方案:(1)與設(shè)計(jì)方協(xié)調(diào)溝通,修改井口房地基基礎(chǔ)形式,把原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)埋深下降2m,或在基礎(chǔ)埋深不變的情況下,在基礎(chǔ)底部2m用素混凝土做支撐。說明:該方案施工

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