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1、脫硫一塔噴淋堵塞的分析 脫硫一塔噴淋堵塞的分析 脫硫一塔噴淋堵塞的通報 經(jīng)過: 脫硫一塔密度升至1.27mg/m3后,開啟結(jié)晶泵開始打循環(huán),離心機下料困難,16日發(fā)現(xiàn)脫硫一塔底部積料約80cm,16日白班安排當班開啟一塔沖洗泵進行沖洗,當班下料約4.4噸,為減少一塔底部積料加劇,要求各班依據(jù)稠厚器和離心機下料狀況,每班沖洗不少于兩次,沖洗時間延長至1小時。連續(xù)2天出料約47.45噸,底部積料顯然降低,19日由于2#二級循環(huán)泵機械密封損壞,開啟1#循環(huán)泵打循環(huán),12時30分,啟動2#循環(huán)泵運行運行電流顯然降低120a,煙道溫度相對穩(wěn)定。中班20時30分,開啟1#二級循環(huán)泵一塔沖洗管,20時40分
2、脫硫一、二塔連接煙道溫度開始升高,最高溫度達85;23時拆開一塔噴淋處人孔門檢查,發(fā)現(xiàn)噴淋噴頭出現(xiàn)堵塞,遂開啟工藝水泵進行沖洗,噴頭有所改善。20日0時30分重新啟動系統(tǒng),溫度相對穩(wěn)定,2時20分塔內(nèi)溫度開始升高,6時溫度升至96,脫硫被迫停止運行。停車后發(fā)現(xiàn),約噴頭堵塞42個,孔徑25mm噴頭基本全部堵塞,孔徑50mm噴頭堵塞較少,對一塔噴淋進行清理,切割支管11根進行清除。21日5時啟動,脫硫投入運行。原因分析: 當發(fā)現(xiàn)一塔底部積料80cm后,為避免積料持續(xù)加劇,加大一塔底部的沖洗頻率和時間,雖然硫銨的出料量增大,但隨著一塔底部積存量的減少,同時將部分積存過程中形成的顆粒攪動,隨二級循環(huán)泵
3、進入噴淋,使噴淋噴頭堵塞。處理看法: 一、脫硫工段長李志國:在一塔沖洗過程中,當有關(guān)指標沒有及時對沖洗的相關(guān)時間和頻率進行及時有效的調(diào)整,致使堵塞加劇,負主要責任,罰款100元。 二、工藝主任王攀:管理不到位,罰款50元。三、設(shè)備主任張新民:管理不到位,罰款50元。車間主任何傳利:管理不到位,罰款30元。防范措施: 一、加大設(shè)備運行指標的監(jiān)督力度,及時調(diào)整運行操作避免調(diào)整滯后,在過濾 器安裝前,調(diào)整沖洗泵的沖洗,減小沖洗力度和頻率,最大限度的減輕顆粒攪動,減少顆粒進入噴淋,造成堵塞。 二、加大技改力度,1、二級循環(huán)泵前加過濾器,防止硫銨顆粒進入噴頭造成堵 塞;2、將通徑為25mm噴頭改為通徑為
4、50mm噴頭,從新布置。3、改換二塔噴淋噴頭,改善二氧化硫的汲取,穩(wěn)定參數(shù)。 三、組織脫硫操作人員進行運行狀況進行總結(jié)和培訓,及時總結(jié)運行中的不夠 和經(jīng)驗,提升日常操作的應(yīng)變能力。 一車間201*年12月22日 擴大閱讀:汲取塔噴淋層堵塞的原因分析和防范措施 汲取塔噴淋層堵塞的原因分析和防范措施 汲取塔噴淋層的噴嘴及部分噴淋支管堵塞。嚴重影響脫硫效率,特對此現(xiàn)象進行分析并制訂預(yù)防措施。一、造成噴嘴堵塞的主要原因 1、公司脫硫系統(tǒng)自201*年投運后,每次脫硫設(shè)施檢修后從未做過噴淋試驗,故對各噴嘴運行狀況未掌握。2、每次檢修后,檢修均告知對有問題的噴嘴進行了改換或處理,對噴嘴及支管是否暢通的判斷標
5、準不統(tǒng)一給各級人員造成了誤導。 3、從本次噴嘴堵塞的結(jié)果看,有因塔內(nèi)漿液結(jié)垢堵的,有管道內(nèi)襯膠脫落堵的,也有其它雜物堵的,具體分析其成因如下: 3.1造成漿液結(jié)垢堵的主要原因一是燃燒低硫煤時一臺漿液循環(huán)泵停運,停運后由于沖洗水泵的出口壓力制定值只有0.4mpa,故不能對噴嘴進行有效沖洗,長期的積存造成了部分噴嘴堵塞;二是09年年底和10年年初,由于實際燃煤含硫量高于制定值的1倍以上,導致液氣比偏小不能滿足脫硫要求,故只能提升漿液濃度來提升脫硫效率,但這引起汲取漿液中石膏的飽和度超過臨界值,導致噴嘴結(jié)垢的可能性增大;三是由于兩臺濕式球磨機在201*年4月份全面檢修以前,長時間帶病運行,導致制備出
6、的漿液品質(zhì)不高,顆粒大時容易沉積結(jié)垢;四是由于石灰石品質(zhì)不穩(wěn)定,石灰石中sio2成份超標,引起噴嘴結(jié)垢加快。 3.2管道內(nèi)襯膠質(zhì)量不高,導致運行中襯膠脫落堵塞管路或噴嘴,從而影響脫硫效率。 3.3檢修工藝不良導致焊渣進入沖洗水系統(tǒng),或檢修雜物、生活雜物進行地溝等排放回收系統(tǒng),最后收集于系統(tǒng)中,運行中導致管路或噴嘴堵塞。 二、預(yù)防措施 1、控制實際燃煤含硫量不高于制定值。 2、對石灰石的品質(zhì)嚴格把關(guān)。設(shè)備部化驗室要在低負荷石灰石用量小時,盡可能做到對每車石灰石取樣化驗其品質(zhì),在石灰石用量大時要保證抽檢化驗具有代表性。 3、將汲取塔漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)改造加大孔徑以防止入口濾網(wǎng)堵塞,即保證漿液循環(huán)泵
7、的流量,使液氣比與實際燃煤的含硫量相匹配,從而保證漿液中石膏的飽和度在規(guī)定的范圍內(nèi)運行。4、強化對漿液循環(huán)泵葉輪的檢查和修理工作,發(fā)現(xiàn)葉輪因氣蝕造成泵出力嚴重下降時,應(yīng)克服困難進行改換,以防泵出力下降導致各噴嘴漿液流速下降,漿液沉積引起結(jié)垢; 5、強化對球磨機的檢查和修理工作,同時在磨機運行時做好調(diào)整工作,保證磨機給水量與石灰石的合適比例,使石灰石漿液細度能符合制定要求; 6、脫硫運行過程中因硫含量低或消缺工作停運漿液循環(huán)泵后,先進行沖洗排放,至少沖洗3次,每次注水時間保證20分鐘,確認排放門出清水,如不出清水再延長沖洗次數(shù),排放門出清水后,關(guān)閉入口排放門,打開出口沖洗水門注水20分鐘,使泵及
8、出入口管道內(nèi)充滿水,防止沉漿硬化結(jié)塊; 7、每次脫硫系統(tǒng)停運后,汲取塔注清水對噴淋管及噴嘴做噴淋試驗及沖洗,由檢修人員進行確認并進行檢修。檢修工作結(jié)束后,再次做噴淋試驗,由運行、檢修及點檢人員進行檢查驗收,保證所有噴淋管及噴嘴暢通; 8、對沖洗水系統(tǒng)進行改造,保證運行中某臺漿液循環(huán)泵停運時泵體及其管道、噴嘴均能得到?jīng)_洗。9、對噴嘴及其管道的供應(yīng)商進行綜合評價,建立一種長期合作共贏的關(guān)系,以保證在我們的生產(chǎn)中使用的襯膠管道質(zhì)量合格。 10、檢修在相關(guān)系統(tǒng)消缺時,要注意工序工藝流程,并注重過程管理和質(zhì)量管理,防止其它雜物進入系統(tǒng)。11、對生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)在的排放溝蓋板進行改造,盡量少出現(xiàn)網(wǎng)格蓋板,以防止其它雜物進入系統(tǒng)。 12、每次清理
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