西安北石橋鄧家村污水廠實習報告.doc_第1頁
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文檔簡介

目錄一、北石橋污水處理廠21.引言 21.1實習時間 21.2實習地點 21.3實習目的 22.污水處理主體工藝22.1工藝概況22.2主要構筑物特點及設計參數 32.2.1粗格柵 32.2.2提升泵 32.2.3細格柵 42.2.4曝氣沉砂撇脂池 42.2.5選擇池52.2.6氧化溝52.2.7終沉池 62.2.8污泥濃縮池 72.2.9污泥脫水車間 72.3小結 83.污水處理廠輔助工作83.1化驗分析 83.1.1泥實驗 83.3.2水試驗 9二、鄧家村污水處理廠91.引言91.1參觀時間91.2參觀地點91.3 參觀目的92.鄧家村污水處理廠概況 93.水質標準與工藝流程104.主要構筑物及設備設計114.1一級處理系統(tǒng) 114.2二級處理及回用水處理 134.3鼓風系統(tǒng)和污泥處理系統(tǒng) 155、小結17附圖17三、實習心得2023一、北石橋污水處理廠1.引言 1.1實習時間 2016年12月5日-2016年12月13日 1.2實習地點 西安市北石橋污水凈化中心,其位于西安市西南郊,主要接納和處理西安市東南郊、南郊和西南郊地區(qū)工業(yè)企業(yè)生產廢水和居住區(qū)生活污水,其比例為3:7左右。全區(qū)流域面積為53.5k m2,規(guī)劃控制人口60萬人。 流域區(qū)內主要工業(yè)企業(yè)有電子、制藥、皮革、焦化、化工、造紙工業(yè)等。所排污水與南郊文教區(qū)和居民住宅區(qū)生活污水混合,通過西南部污水截留總管匯集,由東向西排至西南郊北石橋地區(qū)進入皂河, 皂河由南向北匯入渭河。由于西安市西南郊地區(qū)污水排入,從而引起皂河的嚴重污染,為此,北石橋污水處理廠的建成投產,將明顯改善西安市西南郊地區(qū)和渭河、黃河的水環(huán)境狀況。 1.3實習目的 全面了解該污水處理廠的工藝流程及特征、相關參數設定、運行狀況、處理能力等,將理論學習的知識與實踐聯合起來,做到活學活用。通過接觸與參加實際工作,充實擴大,補充自己相關的知識,培養(yǎng)自己的綜合能力,為以后走上工作崗位奠定一定的基礎。通過10天實習生活,加強同學之間集體合作工作的能力及如何與廠內師傅交流相處,建立良好的關系。2.污水處理主體工藝 2.1工藝概況 西安市北石橋污水凈化中心是西北地區(qū)規(guī)模較大、工藝先進的一座現代化污水處理廠,引進丹麥Kruger公司DE型氧化溝處理工藝,具有流程簡單,運行效果穩(wěn)定,管理方便,基建費用省,抑制絲狀菌增長,防止污泥膨脹,污泥沉降性能好,可同時實現污水中N、P去除等優(yōu)點。設計日處理量15萬噸,設計進出水指標如表2.1所示:圖2.1 北石橋污水凈化中心工藝流程圖2.2主要構筑物特點及設計參數 2.2.1粗格柵 為了清除水中的較大的垃圾,防止堵塞提升泵,安裝了2臺回轉耙齒式粗格柵,柵距15mm。其控制方式采用時間控制起決定性作用,液位控制起調節(jié)作用,設有超聲波探頭。垃圾采用螺旋輸送器三級提升。粗格柵由于埋于地下,存在雨天易受侵蝕和垃圾水下流的問題。粗格柵前設有進水閥,和溢流閥。如遇暴雨天氣等,進水大于該廠的處理能力,通過溢流閥使一部分污水直接外排。溢流閥采用電機帶動減速機(增大扭矩,減少速度)的原理控制。2.2.2提升泵 污水提升泵考慮二期規(guī)模的設計,共安裝8臺豎式離心泵,與臥式泵比較其占地面積較小,但是重心比較高,擺動較大。提升泵由電機、聯軸器和泵體三部分組成。包括進水蝶閥,超越閥,出水蝶閥三個閥門,有軟啟動和變頻啟動兩種啟動方式。其包括7臺風冷泵,1臺水冷泵,進水流量分別為2200m3/h,3100 m3/h。風冷泵有散熱孔,自然散熱,循環(huán)水在聯軸器,給軸降溫;水冷泵采用循環(huán)水降溫,其絕緣等級較高,造價較高。一般提升泵設計為2備2用,目前8臺泵已經形成一種浪費。2.2.3細格柵 為去除污水中懸浮的雜質,保證后處理構筑物的正常運行,安裝6臺IK501型弧形格柵,功率0.37KW,流量1550m3,柵距10mm,每臺寬度1.05m,有自動,手動兩種清渣方式。格柵間還設有無軸螺旋輸送機1臺,將格柵浮渣送出池外。2.2.4曝氣沉砂撇脂池 曝氣沉砂撇脂池共建有2座4格。格柵間一層裝有兩臺風機,每24h倒換一次,為曝氣提供動力,其使水產生巨大的射流,通過相互碰撞,摩擦,油脂和顆粒物分離,2格之間設有擋墻,底部相同,擋墻將力吸收,將力吸收使外面格子的水保持靜止狀態(tài),方便油脂的分離。沉砂池設有長度為11m的橋式刮渣機1臺,設有淹沒式砂泵兩臺,池整體呈梯形,下面窄,上面寬,方便砂泵將池底沉砂送入貯砂槽,并以砂水分離器脫水后裝入槽車外運。表面浮油由橋上刮油板刮入浮油井,井中浮油由油脂泵送至池外容器。橋式刮渣機每2h運行一次。2.2.5選擇池 選擇池共設2格,擁有混合攪拌器兩套,進行泥水混合。出水調節(jié)堰板6套 ,分別與氧化溝的6個池子連通,堰板調節(jié)由中控室按階段控制,一進一出。池子為厭氧狀態(tài),DO0.2mg/L,可有效抑制絲狀菌生長。此階段聚磷菌大量釋磷。2.2.6氧化溝本廠采用DE型氧化溝工藝,共3組6個單溝,池寬22.0m,長116.5m,有效水深4.50m,共設有轉刷60個,攪拌器18臺,出水調節(jié)堰板12套。氧化溝的運行受時間控制,雙溝工作循環(huán)一個周期為兩個小時。以一組溝為例,一個周期主要包括“一進二出,二進二出,二進一出,一進一出”四個階段,假設反硝化時間為50min,則四個階段的主儀器設別的運行情況見表2.2。此工藝在去除污水中BOD5的同時可有效將N、P去除,為出水的遠期回用提供了有利的條件。在設計中采用淹沒式攪拌器,根據氧化溝運轉工況開啟,增加氧化溝底部流速;同時在每天轉刷的下游方向設有擋板,使轉刷推動水流導向池底,從而增加池底流速。這兩種設計可有效防止氧化溝積泥問題的產生。由于控制程序時間較長,為了滿足工藝需要,節(jié)約能源,階段需要進行一定的手動控制。圖2.10 北石橋污水凈化中心氧化溝簡圖2.2.7終沉池 終沉池有效實現泥水分離,共6 座, 直徑40m,其為中心進水、周邊出水輻流式沉淀池, 每池設有刮泥機1 臺,每小時運行一周。1號配水井為1、2號終沉池配水,2號配水井為3、4、5、6號終沉池配水。池底設有回流泵和剩余泵?;亓魑勰嗨椭吝x擇池,維持曝氣池中恒定的生物量。本廠回流比一般為80%?;亓鞅瞄_啟時終沉池不出水。出水進入接觸池,經過次氯酸鈉消毒后,經SS過濾,排入皂河。2.2.8污泥濃縮池 污泥濃縮池目的是降低污泥含水率,減少污泥體積。共建2 座,直徑21 m , 安裝有柵欄式污泥攪拌和刮泥機。每座池設有潛水污 泥提升泵1 臺。濃縮污泥由提升泵提升后送至勻質池貯存,為防止污泥沉淀,底部采用液下攪拌器1臺。 2.2.9污泥脫水車間 污泥脫水車間主要由反沖洗泵、泥泵、藥泵、帶式壓濾機四部分組成。帶式壓濾機包括上下氣囊2個,一個用于調偏,一個使濾帶繃緊,接觸開關2個,其形成對帶壓機的“兩層保護”。污泥加藥量主要根據泥量進行控制,若加藥過少,則污泥不易成形,僅能去除自由水和毛細水,導致污泥的含水率較高;若加藥過多,則濾帶的滲水滲水性能較差。2.3小結 通過對廠內水處理工藝和泥處理工藝的了解,我深刻的體會了污水處理流程的銜接性與緊密性,宏觀性與微觀性。每個工藝流程都有其特定的作用,環(huán)環(huán)相扣連接成一個整體,相互配合,缺少任何一個都可能對污水的凈化處理產生影響;對于有些影響因素,從工程的思想上來講較小的浮動,不會對工藝產生大的影響,但是某些因素的變化,將會對工藝很大的影響。因此我們更需要加深對每一個工藝設備的理解,嚴格控制敏感因素,適當調整非敏感因素,這樣在保證工藝的正常運行情況下,減小了勞動量。 我覺得這兩種思想也適用于我們的生活與學習。在接下來的考研路中,只有我們一步一步,一點一滴做起,再大的難關也將被我們攻克;抓住主要因素,忽略次要因素,明確目前我最想要的是什么,我將走得更加堅定。3.污水處理廠輔助工作3.1化驗分析 3.1.1泥實驗 污泥沉降比SV%(重量法) 用取樣桿取曝氣池中的混合水樣,裝于取樣瓶中,拿回實驗室搖勻,立即倒入1000mL的量筒中,開始記錄時間,30min后,記錄沉淀污泥的容積占原混合液容積的百分率,即污泥的沉降比。 混合液懸浮固體濃度MLSS(重量法) MLSS為單位容積混合液中含有的活性污泥的總重量。將混合均勻樣用粉碎機打碎,吸取10ml水樣,用已被蒸餾水沖濾(將濾紙表面附著的雜物沖掉,便于抽濾),在1051烘干2h后,在干燥器中進行冷卻,最后稱至恒重(兩次稱量誤差不超過0.0002g)的濾紙進行抽濾。通過計算,則 MLSS(mg/L)=(G泥紙-G紙)/V樣. 混合液的揮發(fā)性懸浮固體濃度MLVSS(重量法)將以測得的懸浮固體在600的高溫下灼燒2h灰化,冷卻后衡重,減少的部分即為揮發(fā)性懸浮固體,即MLVSS(mg/L)=(G懸浮固體-G灰分)/V樣。一般情況下,MLVSS/MLSS的比值比較固定。 污泥指數SVI與污泥負荷F:M 通過上述指標的測定,我們可以計算得出SVI和F:M。SVI指每顆干污泥所形成的沉淀污泥所占的容積,即SVI=SV30/MLSS;F:M指營養(yǎng)物質或有機物與微生物的比值,即F:M=QLa/XV。3.3.2水試驗 由于當天廠內儀器設備進行年檢,我們簡單的做了重鉻酸鉀法測COD和污水中氨氮的測定。主要測定污水中的總磷(TP)和總氮(TN)。 TP測定取終沉池進、出水10mL,用蒸餾水定容至50mL,分別向各份水樣中加入1 mL抗壞血酸,30s后加2 mL鉬酸鹽溶液充分混勻,室溫下放置15min后,在700nm處,以蒸餾水作參比,測定吸光度。計算公式= 100.15 樣700A空700 0.03/10 。 TN的測定方法,分別取終沉池進、出水5mL,用蒸餾水定容至25mL,分別在220、275nm處以蒸餾水作參比,測定吸光度。計算公式= 97.989 A樣220A空220 2 A樣275A空275 2.2496/5 。二、鄧家村污水處理廠1.引言1.1參觀時間:2016年12月14日-2016年12月16日1.2參觀地點:西安市鄧家村污水處理廠。 1.3 參觀目的: 鞏固和深化所學理論知識,培養(yǎng)謙虛、嚴謹、實事求是的科學作風,為從實習生向職業(yè)工作著過度奠定扎實的理論與實踐基礎。掌握本專業(yè)基本工作內容、方法和專業(yè)技能,通過實踐不斷增強自學與獨立思考、分析和解決問題的能力。 通過參觀實習,對污水廠的設計、運行有所了解,為后期的畢業(yè)設計奠定基礎。2.鄧家村污水處理廠概況 西安市鄧家村污水處理廠始建于1956年,處理規(guī)模4 萬m3 / d,經過1963 年和1979 年的兩次擴建后,處理能力達到12萬m3/ d,并由一級物理處理提高到二級生物處理。接納污水范圍東起西安市環(huán)城西路, 西至三橋皂河,,南到大環(huán)河,匯集有130 多家工廠的工業(yè)廢水和近50 萬居民的生活污水,流域面積約2500hm2,處理后出水水質達到國家排放標準,在西安市城市環(huán)保建設中,發(fā)揮了舉足輕重的作用。 該廠雖經兩次擴建,但是限于當時技術設備條件,設備多為非污水處理工程專用設備。加之經過多年運轉,設備嚴重老化、技術落后、故障頻繁、能耗高、難以維持污水廠正常生產運轉。因此,1994年西安市市政工程管理局結合近幾年城市發(fā)展和排水規(guī)劃調整,對污水廠提出改造方案,經改造后處理規(guī)模擴大到16萬m3/ d,污水、污泥處理工藝流程各為兩條線。 污水處理:中負荷系統(tǒng)采用傳統(tǒng)活性污泥法工藝(處理水量6 萬m3/ d);深度處理系統(tǒng)采用A2/O活性污泥法+微絮凝過濾工藝(處理水量 6萬m3/d);其余4萬m3/ d 污水經一級處理后排放。 污泥處理:中負荷系統(tǒng)的污泥采用中溫一級消化+機械脫水工藝; A2/O系統(tǒng)的污泥采用污泥不經消化僅濃縮后直接機械脫水工藝。 污水廠改造堅持充分利用現有建(構)筑物和廠內管道、 道路,新建(構) 筑物盡量利用廠區(qū)現有空地、不再新征土地的原則。 3.水質標準與工藝流程 (1)污水處理廠進水水質標準如表1所示:表1 污水處理廠進水水質(2)出水水質標準如表2所示: 表2 污水處理廠各處理工藝出水水質(3)污水處理廠工藝流程如圖1所示:4.主要構筑物及設備設計 污水處理廠主要工藝系統(tǒng)及設備有格柵間、曝氣沉砂池、A2/O工藝系統(tǒng)、回用水 處理系統(tǒng)、中等負荷系統(tǒng)及污泥處理系統(tǒng),具體介紹如下: 4.1一級處理系統(tǒng) (1)粗格柵間 污水進入提升泵站之前,要通過現有兩套背耙式粗格柵,格柵間隙為25mm,寬度1.5m,柵渣由螺旋輸送器和壓渣泵送至地面。設計引經螺旋輸送機1臺,長4.5m,流量4m3/d;柵渣壓送泵1臺,長1.6m,流量3 m3/h,配電機功率1.55kw。粗格柵的運行時根據格柵前后水位差或時間來控制。 (2)污水提升泵房 污水提升泵房利用現有建筑物和部分設備。共計6臺水泵,其中4臺利用原有設備,單臺流量為2016 m3/h;2臺為新更換的設備,單臺流量為2020 m3/h,揚程13m,4用2備。水泵的運轉由集水井中的液位計來控制。(3)細格柵間 為去除污水中漂浮物質,以保證后續(xù)處理構筑物正常運行,設計新增細格柵。細格柵間建在單管出水井與曝氣沉砂池之間,長10.6m,寬8.0 m,共兩層,一層為鼓風機間(供沉砂池曝氣用) 和電氣控制間,二層安裝DN53型弧型格柵共5臺,每臺寬度1.05m,柵條間隙10 mm,自動清渣,配電機功率0.55 kW。另外,二層還設有事故平板格柵1臺,寬度1.5 m,手動清渣,間隙50 mm,無軸螺旋輸送機1臺,全長11.8 m,直徑285 mm,電機功率2.2 kW,除渣能力5 m3 /d,用于將柵渣送出池外。格柵的運行由格柵前后水位差或時間來控制。 (4)曝氣沉砂池 沉砂池1座2格,每格長24.0 m,寬3.3m,有效水深3.3m;水力停留時間:平均流量時6min,高峰流量時4 min。沉砂池上設有長度6.4m橋式除砂機1臺,橋上配有淹沒式吸砂泵2臺,流量11.0L/ s,功率1.3kW,將池底沉砂抽送入貯砂槽,經砂水分離器(0.75 kW) 脫水后裝槽車運出。沉砂池曝氣采用氣水比為0.1 0.2,引進BLS80型鼓風機2臺,1用1備,額定風量668 m3 /h,功率15 kW。 (5)初沉池配水井及計量設備 配水井分上下兩層,上層來自細格柵的污水經配水井后通過管道上安裝的電磁流量計,進入初沉池。電磁流量計讀數顯示在污水廠SCADA 系統(tǒng)中,記錄每日最大、最小的流量及日流量、月流量和年流量。 (6)初沉池 初沉池共計2 座,每座直徑 45m,旱季流量時水力停留時間為2.5 h,高峰流量時停留時間為1.7 h。結合現有初沉池運行情況及污染物實際去除率,設計SS去除率為47.5% ,,BOD和COD去除率為30%,NH3- N去除率為7% 10%,總磷去除率為15%。另外,改造后初沉池設置刮浮渣裝置。 (7)曝氣池配水井 設計新建1座曝氣池配水井,來自初沉池的污水經此配水井后分為三條水線:一是進入A2/O生物處理系統(tǒng)(高峰時流量2500 m3/h,占總流量的31% );二是進入新建中負荷生物處理系統(tǒng)( 高峰時流量3500 m3/h,占總流量的44% ) ;三是經配水井后直接排放進入接納水體(高峰時流量2000m3/h,占總流量的25%)。配水井為地上式鋼筋砼結構,平面尺寸為6.9m5.9m,出水采用固定式溢流堰,其中進入A2/O系統(tǒng)堰長L1=3.0m,進入中負荷系統(tǒng)堰長L 2 = 2.4 m,直接排放堰長L3= 1.5m,堰上水頭為0.16 m。 4.2二級處理及回用水處理 (1)A2/O及回用水處理系統(tǒng) A2 /O系統(tǒng)曝氣池 設計將現有曝氣池改為A2 /O處理工藝,該工藝包括預反硝化池(預反硝化回流污泥中的氮)、用于控制絲狀菌生長的選擇池以及增強生物除磷脫氮的內循環(huán)過程。為達到上述條件,現有曝氣池加高0.5m,以滿足工藝要求的停留時間和池體容積。設計曝氣池分為平行兩組,每組尺寸為:長寬水深= 50.0m6.0m(5.1 4.9) m,其中:預反硝化池,每組容積為1350m3,水深5.1 m;選擇池每組容積為260 m3,水深5.05 m;厭氧池每組容積為1330m3,水深5.0m;缺氧池每組容積為665m3,水深4.95m;好氧池每組容積為9770 m3,水深4.09m。單組系列容積13375 m3。設計水力停留時間為12.83 h,污泥負荷0.09 kgBOD/ ( kgMLSSd) ,MLSS 濃度40000mg/ L,污泥產率為0.78kgSS/ kgBOD,污泥齡為15.3d,其中好氧泥齡為10.5 d。每組的預反硝化池、厭氧池、反硝化池分別設置水下攪拌器2臺(每組共計6臺) ,配電機功率3.0kW;選擇池設置水下攪拌器2臺,配電機功率1.5kW。曝氣池好氧廊道布置NOPON膜擴散微孔曝氣頭,并以遞減方式安裝,以適應不同的空氣量需要。兩組曝氣池共安裝KKR300型曝氣頭3000個,其中曝氣池前半部分布設1760個,后半池為1240個。為了有效地控制A2/O系統(tǒng)的運行,每組設置RCP5036型淹沒式混合液回流泵1臺,流量1325 m3 /h,配電機功率10 kW,內回流比為100% 125%?;钚晕勰嗷亓飨到y(tǒng)設DN800電磁流量計1臺,同時,兩組反應池內還設置溶解氧測定儀4臺,溫度計2臺,與中心控制室相連??刂葡到y(tǒng)可按池中溶解氧大小自動調節(jié)風機風量,在配氣管上設置Y型過濾器以降低曝氣頭維修工作量。 A2/O系統(tǒng)終沉池 采用圓形輻流式沉淀池,共3座,每座直徑36m,池邊水深4.8m,表面負荷0.82m3 / ( m2 h) ,水力停留時間為5.8h,每座配1臺長19.6 m半橋式刮泥機,功率為0.37kW,橋式刮泥機連續(xù)運轉,浮渣自動排除,回流污泥量最大為2500m3/h,回流比為80% 100%。 A2 /O系統(tǒng)污泥泵房 活性污泥回流與剩余污泥排放分別采用AFB2021.1和AFP0841.1型淹沒式潛水泵各3臺,每座終沉池兩種型號的泵各1臺,設計污泥泵房2座,分別建于終沉池之間,其中一座泵房寬4.0m,長13.9m,另外一座泵房寬4.0m,長6.55m,均為地下式鋼筋砼結構?;亓魑勰啾昧髁?50 m3 /h,揚程6.0m,剩余污泥泵流量40m3 /h,揚程6.5m,電機功率分別為11 kW和1.95kW。當發(fā)生故障時淹沒式潛水泵更換檢修方便,污泥泵房設于地下,一般無需專人操作管理。 A2/O系統(tǒng)終沉池藥劑投加站 A2/O系統(tǒng)包括使用強化生物除磷,設計投加氯化鐵以降低沉淀池出水中磷的濃度,由于氯化鐵具有較好的絮凝作用,活性污泥在終沉池中將會更好地沉淀。藥劑投加點設在終沉池配水井,選用R412型隔膜式藥劑泵2臺,1用1備,投加流量為 0 550 L/ h,揚程30 m,配電機功率為0.55kW,藥劑的投加量是按A2/O系統(tǒng)的進水量通過變頻調速來控制。 砂濾池提升泵站 A2 /O系統(tǒng)終沉池出水經提升后進入砂濾池,泵站中設有溢流堰及事故出水管路,以防止停電或水泵機械故障設計AFP3003.1型潛水泵3臺(2用1備) ,單臺流量1325m3 /h,揚程8m,電機功率為30kW,泵房為地下式鋼筋砼結構,10.0m,寬7.0m。 砂濾池及反沖洗泵房 A2/O系統(tǒng)出水經砂濾池進行最終凈化,設計砂濾池分為兩組,共分 12格,每格尺寸為5.5 m4.35m。濾料為單層,頂層為砂層,其它支持層為一定級配的礫石和碎石,濾料的組成為:頂層厚1.20m,砂層,粒徑1.7 2.2mm;第二層厚0.10 m,礫石,粒徑3 5 mm;第三層厚0.10m,碎石,粒徑 5 8 mm;第四層厚0.10m,碎石,粒徑18 25 mm;第五層厚0.15 m,碎石,粒徑25 35 mm;合計總厚度1.65 m。設計濾池采用氣水反沖洗,主要設計參數:平均表面負荷9.5m3/ ( m2h) ,最高為 10 m3/ ( m2h) , 氣 沖強度 60m3/ ( m2h),水沖強度40 m3/ ( m2 h)。當砂濾池水位達到一定液位,反沖洗過程即開始,液位計傳輸必要的信號,每次只反沖洗1格,每格濾池每天反沖洗1次。設計反沖洗操作分為三個步驟:首先是氣沖5 10 min,然后是大泵開啟水反沖洗5 7 min,最后是氣水聯合反沖,其中氣沖3 5 min,小泵水反沖洗5 7 min。反沖洗水經砂濾池后水流入反沖洗儲水池,在滿足反沖洗水量(最大2500m3/ d)后,多余的水經溢流堰進入回用水蓄水池。反沖洗水池中安裝一大一小潛水泵,其中大泵為AFP3003型,流量為950m3/ h,揚程8m,配電機功率30kW;小泵為AFP1543型,流量為350m3/h,揚程8m,配電機功率16kW。另外設置BLS100型羅茲鼓風機2臺,1用1備,風量為1450m3/h,風壓為0.1MPa。 回用水蓄水池及加壓泵房 由于廠地所限,蓄水池共設1座,分2格,單格平面尺寸為16m44m,有效水深為4.3m,單格容積為3000m,總容積6000m3 ,占回用水系統(tǒng)處理水量的10%。蓄水池為地下式鋼筋砼結構,池內設有液位變送器1臺。加壓泵房設計能力為6 萬m3 /h,按照回用水管網要求,出廠壓力為0.35MPa。泵房內設4臺流量為864 1332m3/h,揚程為30 40 m,功率為160 kW離心泵,3用1備,均為變頻調速控制。水泵的運行是通過管網壓力和蓄水池內液位信號來控制,實現恒壓供水。 加氯系統(tǒng) 濾后水采用液氯進行消毒,投氯點設在蓄水池的進水處,投氯量按 1mg/L設計。加氯間平面尺寸23.4m9 m,分為三大部分:氯瓶間、加氯機間和值班室。加氯間位于濾池和蓄水池之間,離投氯點較近。加氯間內設有Fx4800型真空加氯機2臺( 1 用1備) 及其它相應附屬設備,加氯量為40 kg/h。根據余氯信號和流量信號控制投氯量。氯瓶間設置漏氯報警儀,以確保工作人員安全和消除環(huán)境污染。 (2)中負荷系統(tǒng)曝氣池 中負荷系統(tǒng)曝氣池 設計曝氣池兩組并列運行,主要用來去除BOD,不要求脫氮除磷,每組尺寸為長寬水深= 65.0m9.7m4.9m。曝氣池前端設置控制絲狀菌生長的選擇池,選擇池容積260 m3,共2格,好氧曝氣池每組容積為5715m3,合計每組容積為5975m3,總容積為11950m3 ,水力停留時間為5.75h,污泥負荷0.20 kgBOD/( kgMLSSd), MLSS濃度3500mg /L,污泥產率0.9 kgSS/kgBOD,污泥齡為6.5d。選擇池中設置水下攪拌器1臺,配電機功率為 22 kW。每組曝氣池好氧廊道分2格,布置YMB型微孔曝氣器,并以遞減方式安裝以適應不同的空氣量需要。兩組曝氣池共安裝D215 曝氣頭4670個,60%安裝在曝氣池前半部分,配氣管道上設置Y型過濾器共計24個。同時,兩組曝氣池中還設置溶解氧測定儀2 臺,溫度計2臺,可按池中溶解氧大小,調節(jié)鼓風機供風量。 中負荷系統(tǒng)終沉池 設計利用現有圓形周邊進水周邊出水沉淀池,共3座,每座直徑為36 m,池邊水深m,表面負荷1.15m3/( m2h),水力停留時間4.7h。利用原有刮泥機,并進行大檢修,更換刮泥機損壞零件以及出水堰等設備。終沉池排泥量可視池內污泥界面高度,調節(jié)錐形泥閥,使排泥量與產泥量相協調以保持沉淀池處于最佳工況。剩余污泥經污泥泵房排至初沉池,并與初沉污泥混合后共同沉淀。 中負荷系統(tǒng)污泥泵房 利用現有污泥泵房的土建和集泥井并進行適當改造,污泥體積質量為7.58.0g/L,污泥回流比為 80%,泵房安裝AFP3003.1型淹沒式潛水泵3臺(2用1備) ,流量為1050m3 /h,揚程為8m;剩余污泥采用WQ70-12-5-5型淹沒式潛水泵2臺(1用1備),流量為70m3/h,揚程為12m,配電機功率為5.5kW。回流污泥泵的運行由集泥井中液位計控制, 污泥泵每天自動切換,通常2臺泵運行。剩余污泥泵按時間控制,每天總的運轉時間設定在SCADA 系統(tǒng)中, 每隔20min 一臺泵運轉,運轉時間約10 min。 4. 3鼓風系統(tǒng)和污泥處理系統(tǒng) (1)鼓風系統(tǒng) A2/O和中負荷系統(tǒng)共用的鼓風系統(tǒng),利用現有鼓風機房及附屬值班配電間。機房平面尺寸30 m12 m,安裝KA10V-GL210型離心風機共4臺(其中A2/O系統(tǒng)2臺,中負荷系統(tǒng)1臺,另1臺為兩個系統(tǒng)共同備用),風機具有連續(xù)可變輸氣量,單臺輸氣量為490014 000 m3/h,風壓0.06MPa,配電機功率為 315 kW,風機可調節(jié)擴散葉片的角度,風量在35% 100%范圍內變動,相應電機功率隨之變化。每臺風機自配控制器,根據曝氣池中溶解氧儀傳輸的信號,自動調節(jié)鼓風機進風葉片,相應調節(jié)輸氣量。整個系統(tǒng)有自動開停程序,也可手動選擇操作。 (2)污泥處理系統(tǒng) A2/O、中負荷污泥處理系統(tǒng) 污泥處理系統(tǒng)除污泥脫水機房及附屬設備之外, 均利用現有處理設施。其中A2/O系統(tǒng)污泥不經消化直接進入原有二次重力濃縮池,其直

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