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CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,LtdSMT設(shè)備故障處理報(bào)告整理人:紀(jì)應(yīng)躍整理時(shí)間:2011.10月CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄1.DEK
1.1Y軸印刷偏移1.2Systempowerdown1.3生產(chǎn)時(shí)報(bào)Nopaper1.4生產(chǎn)時(shí)跳電1.5Railliftederror1.6Systempowerdown1.7Camera卡住1.8Systempowerdown1.9Systempowerdown,Risingtablepositionerror
2.0生產(chǎn)時(shí)機(jī)器報(bào):Liftingtablepositionerror,關(guān)機(jī)重啟后相機(jī)閃爍,無(wú)法初始化2.1擦拭絲網(wǎng)時(shí),機(jī)器掉電2.2生產(chǎn)時(shí)PCB卡板2.SIPLACE2.1HS502.1.1Camera無(wú)影像2.1.2Gantry異響2.1.3Starcan’tturndued-axis2.1.4Servo無(wú)電源2.1.5RV/Dcan’tbeswung2.1.6Mark無(wú)法識(shí)別2.1.7無(wú)法識(shí)別元件中心2.1.8無(wú)法識(shí)別元件中心2.1.9X-axis:countingerror2.1.10元件無(wú)影像2.1.11Mark無(wú)法識(shí)別2.1.12Gantry貼裝馬達(dá)無(wú)法初始化2.1.13Gantry拋料馬達(dá)無(wú)法初始化2.1.14料帶不切斷2.1.15Gantrystartjam無(wú)法初始化2.1.16RV/D:countingerror2.1.17Gantrystartjam無(wú)法初始化2.1.18Sleeve脫落2.1.19Stopperinprocessingarea1isnotreacting2.1.20真空值異常2.1.21Lowerlightbarrierfaultyonplacement
CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄2.1.22Gantrydistanceinsufficient,Protectivecircuitreacted。2.1.23RV/D:Countingerror1,5,7,9,10,12并報(bào)錯(cuò)RV/Ddoesnotreachrequiredpositionseg12。2.1.24芯片貼裝偏移2.1.25傳板時(shí)報(bào)“Thestopperinprocessingarea2notreacting”,“Erroronconveyorcontrol”。2.1.26TimeoutduringheadZaxisfunction。2.1.27Differencebetweenopenandclosedvacuumvaluestoolow。2.1.28Saxis:jammingduringreferencerun。2.1.29Starcan’treachtheposition和Starjamming。2.1.30NoDainflagbeforenewcommand。
2.2D4
2.2.1Gantry異響2.2.2segment松動(dòng)2.2.3取料馬達(dá)無(wú)法初始化2.2.4貼裝馬達(dá)無(wú)法初始化2.2.5segment松動(dòng)2.2.6吸嘴高度測(cè)試報(bào)錯(cuò)2.2.7S-axiscountingerror2.2.8BottomZlightbarrierdidnotrespondatpick-up
2.2.9Stationcomputer自動(dòng)重啟2.2.10Gantry3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異響2.2.11Gantry1segment1撞斷
2.2.12按Start鍵時(shí)報(bào)錯(cuò):Maincontactorcannotbepickup
CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄2.3S202.3.1Y-axis反向運(yùn)行2.3.2segment飛料2.3.3Y-axiscountingerror2.3.4Start無(wú)作用2.3.5系統(tǒng)無(wú)法啟動(dòng)2.3.6Y-axis撞極限2.3.7Starcan’tbeturn2.3.8啟動(dòng)后一直處于softwarebooting狀態(tài)2.3.9X&Yaxislimitswitchactual2.3.10S-axis歸零時(shí)異常2.3.11Startlimitswitched2.3.12Xaxiscountingerror2.3.13多個(gè)segment報(bào)LeakinRV-headsegmentafterplacement2.3.14切刀不切料帶2.3.15切刀不切料帶
2.4F42.4.1Xdoesnotreachtheposition2.4.2Start鍵無(wú)作用2.4.3軌道不進(jìn)板2.4.4料帶切不斷2.4.5料帶不切料帶
CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄3.Rehm3.1主機(jī)自動(dòng)重啟3.2風(fēng)扇不轉(zhuǎn)動(dòng)及加熱區(qū)無(wú)法工作3.3Peakbottom無(wú)法加熱3.4傳輸軌無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)3.5傳輸軌無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)
3.6主機(jī)電腦自動(dòng)關(guān)閉
3.7按加熱鍵爐子無(wú)法升溫3.8所有溫區(qū)加熱風(fēng)扇不轉(zhuǎn),變頻器報(bào)0C13.9傳輸軌2軌定軌鏈條無(wú)法傳動(dòng)4.0鏈條驅(qū)動(dòng)約3秒后停止,報(bào)警:Drivefault4.ASYS4.1Monitor無(wú)畫面4.2無(wú)法傳板4.3DrivefaultCopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄5.VCD
5.16241D5.1.1Waitingleftanvildown5.1.2Table一直連轉(zhuǎn)5.1.3轉(zhuǎn)臺(tái)連轉(zhuǎn)5.1.4無(wú)元件插入時(shí)不報(bào)錯(cuò)5.1.5上刀頭卡死
5.26241F5.2.1刀頭卡住5.2.2刀頭卡住5.2.3headchain錯(cuò)位5.2.4X-axis坐標(biāo)漂移5.2.5料站無(wú)法下料5.2.6玻璃二極管不居中
5.2.7轉(zhuǎn)臺(tái)不轉(zhuǎn)CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd目錄CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.DEK1.1Y軸印刷偏移設(shè)備號(hào):line04DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)Y軸印刷偏移發(fā)生時(shí)間:2011.01.2920:30結(jié)束時(shí)間:2011.01.2922:00計(jì)劃措施:1.打開機(jī)蓋,檢查絲網(wǎng),發(fā)現(xiàn)絲網(wǎng)在Y軸方向晃動(dòng)2.檢查絲網(wǎng)夾緊器,發(fā)現(xiàn)右邊已失效3.拆下絲右邊網(wǎng)夾緊器,發(fā)現(xiàn)夾緊線斷4.更換絲網(wǎng)夾緊線維修結(jié)果:OK小結(jié):在八周維護(hù)時(shí)添加檢查此項(xiàng),發(fā)現(xiàn)異常時(shí)更換。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.2Systempowerdown設(shè)備號(hào):line01DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)經(jīng)常掉電,報(bào)錯(cuò)信息有:1.Systempowerdown,2.screencleaneroutofposition,3.Lidboltfault,4.screenactuatorserror發(fā)生時(shí)間:2011.03.1110:00結(jié)束時(shí)間:2011.03.1114:30計(jì)劃措施:1.與line03DEK對(duì)調(diào)M24DCpowermodule后問(wèn)題轉(zhuǎn)移到三線2.測(cè)量DC5V電壓,發(fā)現(xiàn)電壓DC4.8~4.9之間波動(dòng),電壓偏低3.按DEK工程師吳春福建議,將電壓調(diào)整到DC5.14V4.觀察兩小時(shí),無(wú)掉電現(xiàn)象維修結(jié)果:待觀察小結(jié):此問(wèn)題跟M24DCpowermodule已轉(zhuǎn)移到line03線。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.3生產(chǎn)時(shí)報(bào)Nopaper設(shè)備號(hào):line01DEK故障現(xiàn)象:正常生產(chǎn),在清潔絲網(wǎng)時(shí)報(bào)沒有擦拭紙發(fā)生時(shí)間:2011.03.3100:00結(jié)束時(shí)間:2011.03.3100:45計(jì)劃措施:1.檢查清潔紙,安裝正確2.進(jìn)診斷,測(cè)試卷紙馬達(dá),工作正常3.清潔卷紙sensor時(shí),發(fā)現(xiàn)線頭脫焊4.重新焊接好線頭維修結(jié)果:OK小結(jié):此sensor接頭很脆弱,在維護(hù)清潔時(shí)都需注意。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.4生產(chǎn)時(shí)跳電設(shè)備號(hào):line01DEK故障現(xiàn)象:正常生產(chǎn)時(shí)突然掉電發(fā)生時(shí)間:2011.05.2509:50結(jié)束時(shí)間:2011.05.2513:00計(jì)劃措施:1.重新啟動(dòng)機(jī)器,進(jìn)診斷模式,機(jī)器正常歸零2.進(jìn)入生產(chǎn)模式,印刷第一片PCB,故障依舊3.關(guān)機(jī),打開機(jī)蓋,檢查發(fā)現(xiàn)cameraYaxis皮帶斷裂4.更換cameraYaxis皮帶,并校準(zhǔn)原點(diǎn)位置5.開機(jī)生產(chǎn)OK維修結(jié)果:OK小結(jié):
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.5Railliftederror設(shè)備號(hào):line03DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)過(guò)程中報(bào)錯(cuò):Railliftederrorchecktooling發(fā)生時(shí)間:2011.07.1200:30結(jié)束時(shí)間:2011.07.1204:30計(jì)劃措施:1.檢查并清潔Raillift感應(yīng)器2.與另臺(tái)DEK對(duì)調(diào)感應(yīng)器,問(wèn)題依舊3.檢查線路,發(fā)現(xiàn)有短路現(xiàn)象4.重新焊接好線路維修結(jié)果:OK小結(jié):此問(wèn)題屬于運(yùn)動(dòng)部位線路磨損導(dǎo)致內(nèi)部短路
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.6SYSTEMPOWERDOWN設(shè)備號(hào):line03DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)過(guò)程中掉電,報(bào)SYSTEMPOWERDOWN發(fā)生時(shí)間:2011.08.3015:30結(jié)束時(shí)間:2011.08.3016:00計(jì)劃措施:1.測(cè)量24V,12V,5VDC2.發(fā)現(xiàn)5V只有4.9V,偏低。調(diào)整到5.2V維修結(jié)果:待觀察小結(jié):此問(wèn)題跟M24DCpowermodule從line01線轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.7camera卡住設(shè)備號(hào):line04DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)突然發(fā)出響聲,camera卡死發(fā)生時(shí)間:2011.09.0914:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.0916:30計(jì)劃措施:1.關(guān)閉電源,打開機(jī)蓋,發(fā)現(xiàn)有損壞PCB2.清理被撞壞的PCB,用手拉動(dòng)camera,發(fā)現(xiàn)卡死3.檢查皮帶,皮帶輪均無(wú)異物4.松開camera皮帶,仍拉不動(dòng)camera5.仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)camera支架變形6.將支架整形后,開機(jī)生產(chǎn)正常維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障由于PCB變形,傳送時(shí)跑到了軌道外,被Camera撞
到。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.8SYSTEMPOWERDOWN設(shè)備號(hào):line03DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)過(guò)程中掉電,報(bào)SYSTEMPOWERDOWN發(fā)生時(shí)間:2011.09.2714:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.2715:30計(jì)劃措施:1.檢查M24中的650WSMPSU的550和551腳5VDC為5.6V左右2.檢查TB12的562腳,5VDC為5.5V左右3.檢查CB1開關(guān)的022和042腳5VDC為5.4V左右4.檢查伺服箱M19中的5VDC為5.3V左右5.檢查CB1開關(guān),發(fā)現(xiàn)022腳接線端子松動(dòng)6.重新壓接接線端子7.將5VDC調(diào)整為5.14V8.開機(jī)生產(chǎn),OK維修結(jié)果:觀察一周,OK小結(jié):我們?cè)跈z查DC5V電壓時(shí),很顯然從M24到M19的檢測(cè)端,
電壓由5.6V降到了5.3V,說(shuō)明這之間的電壓有損耗。而后從M24的550和551腳到CB1開關(guān)的022和042腳也明顯有壓降,
故首先要檢查這之間的接線,發(fā)現(xiàn)了CB1的022腳松動(dòng)。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd1.9Systempowerdown,Risingtablepositionerror設(shè)備號(hào):line03DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)過(guò)程中掉電,報(bào)Systempowerdown,Risingtablepositionerror發(fā)生時(shí)間:2011.10.1210:00結(jié)束時(shí)間:2011.10.1219:00計(jì)劃措施:1.更換Risingtable馬達(dá)2.查電路圖,排除剎車信號(hào),對(duì)調(diào)X11,X12。故障依舊。3.拆剎車維護(hù),安裝后故障依舊4.松開剎車,生產(chǎn)5.采購(gòu)剎車更換,調(diào)整剎車間距0.25mm維修結(jié)果:OK小結(jié):安裝剎車時(shí)注意,調(diào)整剎車間距0.25mm
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告0.25mmCopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.0生產(chǎn)時(shí)機(jī)器報(bào):Liftingtablepositionerror,關(guān)機(jī)重啟后相機(jī)閃爍,無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line02DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)機(jī)器報(bào)Lidboltfault,關(guān)機(jī)重啟后相機(jī)閃爍,無(wú)法初始化發(fā)生時(shí)間:2011.10.1501:30結(jié)束時(shí)間:2011.10.1619:00計(jì)劃措施:1.檢查M24電源箱,發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象和10月15日出現(xiàn)的故障相同2.量電壓,發(fā)現(xiàn)DC5V,12V,24V時(shí)通時(shí)斷,AC220V輸入正常3.斷開DC電源模塊所有輸出端負(fù)載,測(cè)量發(fā)現(xiàn)所有輸出電壓異常4.拆電源模塊清潔故障依舊,判斷DC電源模塊壞5.緊急采購(gòu)DC電源模塊,更換后OK(2011.10.21執(zhí)行)維修結(jié)果:OK小結(jié):line02線M24中的DC電源模塊與其他線不同,安裝時(shí)需要改
裝接線端子。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1擦拭絲網(wǎng)時(shí),機(jī)器掉電設(shè)備號(hào):line04DEK故障現(xiàn)象:擦拭絲網(wǎng)時(shí),機(jī)器掉電,報(bào)錯(cuò):Systempowerdown。觀察每次擦拭絲網(wǎng)時(shí)的細(xì)節(jié):CameraYaxis運(yùn)行到絲網(wǎng)擦拭機(jī)構(gòu)位置時(shí),Camerax
axis滑軌觸碰磁鐵機(jī)器斷電并報(bào)錯(cuò)。發(fā)生時(shí)間:2011.12.0515:00結(jié)束時(shí)間:2011.12.0519:00計(jì)劃措施:1.根據(jù)上述現(xiàn)象,分析導(dǎo)致機(jī)器斷電并報(bào)錯(cuò):Systempowerdown的最大可能性是CameraYaxis負(fù)載過(guò)大,機(jī)器的一種保護(hù)掉電。2.手動(dòng)來(lái)回拉動(dòng)CameraY-axis,發(fā)現(xiàn)Camera線束履帶已拖到PCB傳送軌道上,并與軌道發(fā)生摩擦,且明顯感覺有阻力。3.更換CameraY軸的線束履帶,故障依舊。4.再仔細(xì)觀察:CameraXaxis滑軌觸碰磁鐵的力很大,像是撞擊到磁鐵上。再觀察Y軸滑軌左邊和右面離磁鐵的位置,發(fā)現(xiàn)左邊的滑軌已碰到磁鐵,而右邊的滑軌距離磁鐵還有1cm的距離,說(shuō)明整個(gè)CameraX與磁鐵的位置不平行。5.松開左邊與右邊CameraYaxis的同步傳動(dòng)軸,單獨(dú)將左邊皮帶輪逆時(shí)針跳動(dòng)一個(gè)齒。6.校準(zhǔn)Y-axis原點(diǎn)(擋片與sensor支架的間隙1-2mm).7.校準(zhǔn)機(jī)器原點(diǎn),試運(yùn)行ok.維修結(jié)果:OK小結(jié):CameraXaxis滑軌觸碰磁鐵的力很大,像是撞擊到磁鐵上。再觀察Y軸滑軌左邊和右面離磁鐵的位置,發(fā)現(xiàn)左邊的滑軌已碰到磁鐵,而右邊的滑軌距離磁鐵還有1cm的距離,說(shuō)明整個(gè)CameraX與磁鐵的位置不平行。觀察到此細(xì)節(jié)成為解決這一故障的關(guān)鍵點(diǎn)。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2生產(chǎn)時(shí)PCB卡板設(shè)備號(hào):line04DEK故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)機(jī)器報(bào)卡板發(fā)生時(shí)間:2011.12.2120:30結(jié)束時(shí)間:2011.12.2121:00計(jì)劃措施:1.檢查軌道寬度,調(diào)整寬度.2.檢查皮帶沒有變形拉伸現(xiàn)象(張緊度)3.拆下清潔皮帶及皮帶輪4.降低電機(jī)轉(zhuǎn)速,測(cè)試發(fā)現(xiàn)仍然有時(shí)不轉(zhuǎn),更換電機(jī)。維修結(jié)果:OK小結(jié):此次維修關(guān)鍵在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)。該難點(diǎn)時(shí)馬達(dá)時(shí)好時(shí)壞,需要有較長(zhǎng)時(shí)間的耐心觀察,并找到合適方法發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及能迎刃而解.
CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.SIPLACE2.1HS50
2.1.1Camera無(wú)影像設(shè)備號(hào):line01HS50-2故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),四個(gè)區(qū)的元件相機(jī)和PCB相機(jī)都沒有影像發(fā)生時(shí)間:2011.1.2209:00結(jié)束時(shí)間:2011.1.2408:30計(jì)劃措施:1.與HS50-1對(duì)調(diào)影像轉(zhuǎn)換卡2.對(duì)調(diào)ICOS卡3.對(duì)調(diào)軸控箱4.懷疑背板上的兩個(gè)芯片壞5.買芯片更換6.測(cè)量12V電壓,實(shí)際值4V7.更換powersupply+/-12Vcard8.發(fā)現(xiàn)powersupply+/-12Vcard安裝沒到位,重新安裝此板卡維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障是powersupply+/-12Vcard損壞導(dǎo)致的。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.2Gantry異響設(shè)備號(hào):line01HS50-2故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),gantry4運(yùn)行時(shí)聲音異常發(fā)生時(shí)間:2011.03.0908:00結(jié)束時(shí)間:2011.03.0914:30計(jì)劃措施:1.接班時(shí)死機(jī)重啟后,gantry4運(yùn)行時(shí)有異響2.清潔光柵尺,異響未消除3.與gantry1對(duì)調(diào)y軸伺服卡和剎車卡4.與gantry1對(duì)調(diào)y軸軸控卡5.清潔Y軸讀數(shù)頭,并維護(hù)Y軸滑軌6.在SITEST中用continuerun測(cè)試發(fā)Y軸現(xiàn)運(yùn)行時(shí)有回抽動(dòng)作,并報(bào)錯(cuò):Yaxis:differencebetweensetandactualspeedtoobig.判斷為讀數(shù)頭讀數(shù)錯(cuò)誤7.與gantry1對(duì)調(diào)Y軸讀數(shù)頭,問(wèn)題轉(zhuǎn)移到一區(qū)8.更換讀數(shù)頭9.校準(zhǔn)機(jī)器原點(diǎn)維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障是Y軸讀數(shù)頭損壞導(dǎo)致的。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.3Starcan’tturndued-axis設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)四區(qū)報(bào):Starcan’tturndued-axis發(fā)生時(shí)間:2011.03.1116:00結(jié)束時(shí)間:2011.03.1116:30計(jì)劃措施:1.檢查并更換sleeve2.檢查并更換DP橡皮圈3.檢查DP軟排線,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重露銅4.更換DP馬達(dá)后,OK維修結(jié)果:OK小結(jié):1.我們可以采購(gòu)DP馬達(dá)上的軟排線更換,可節(jié)約成本。2.裝配DP馬達(dá)時(shí),注意軟排線的走線及固定方式,可預(yù)防軟排線被快速磨損。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.4Servo無(wú)電源
設(shè)備號(hào):line01HS50-1故障現(xiàn)象:開機(jī)后伺服箱沒電源發(fā)生時(shí)間:2011.03.2808:00結(jié)束時(shí)間:2011.03.2816:00計(jì)劃措施:1.更換15V電源卡,仍然沒電2.檢查保險(xiǎn)絲,發(fā)現(xiàn)熔斷3.更換保險(xiǎn)絲,清潔伺服箱4.檢查所有區(qū)軟排線,發(fā)現(xiàn)Gantry3DP軟排線露銅,重新包好5.開機(jī)試生產(chǎn),OK維修結(jié)果:OK小結(jié):DP軟排線露銅接地導(dǎo)致15V電源卡保險(xiǎn)絲熔斷。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.5RV/Dcan’tbeswung設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)一區(qū)報(bào):RV/Dcan’tbeswung發(fā)生時(shí)間:2011.04.2616:00結(jié)束時(shí)間:2011.04.2616:30計(jì)劃措施:1.關(guān)機(jī),檢查DP橡膠圈,無(wú)磨損2.檢查并清潔sensor,故障依舊3.更換DPmotor,OK維修結(jié)果:OK小結(jié):
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.6Mark無(wú)法識(shí)別設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)報(bào)mark點(diǎn)不能識(shí)別發(fā)生時(shí)間:2011.05.1014:30結(jié)束時(shí)間:2011.05.1017:00計(jì)劃措施:1.檢查影像線和影像卡,均正常2.檢查大軟排,發(fā)現(xiàn)露銅嚴(yán)重3.更換大軟排維修結(jié)果:OK小結(jié):
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.7無(wú)法識(shí)別元件中心設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry1所有元件報(bào)中心不能被識(shí)別發(fā)生時(shí)間:2011.05.1209:00結(jié)束時(shí)間:2011.05.1211:00計(jì)劃措施:1.檢查Feeder,料車位置都正常2.Teach元件,發(fā)現(xiàn)componentcamera無(wú)影像3.關(guān)機(jī)更換影像軟排線,故障依舊4.無(wú)頭板更換,與line2對(duì)調(diào)頭板后正常5.采購(gòu)并更換頭板維修結(jié)果:OK小結(jié):我們可以單獨(dú)采購(gòu)頭板上的影像小板更換,可節(jié)約成本。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.8無(wú)法識(shí)別元件中心設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry3所有元件報(bào)中心不能被識(shí)別發(fā)生時(shí)間:2011.05.2216:00結(jié)束時(shí)間:2011.05.2217:00計(jì)劃措施:1.檢查Feeder,料車位置都正常2.Teach元件,發(fā)現(xiàn)componentcamera無(wú)影像3.關(guān)機(jī)更換影像軟排線,故障依舊4.更換頭板維修結(jié)果:OK小結(jié):我們可以單獨(dú)采購(gòu)頭板上的影像小板更換,可節(jié)約成本。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.9X-axis:countingerror設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:開機(jī)生產(chǎn),Xaxis:countingerror,同時(shí)有嘯叫聲發(fā)生時(shí)間:2011.05.2516:00結(jié)束時(shí)間:2011.05.2517:00計(jì)劃措施:1.清潔光柵尺2.清潔Scanner3.調(diào)整Scanner與光柵尺間距0.4mm,故障依舊4.更換XaxisScanner維修結(jié)果:OK小結(jié):懷疑Scanner上的劃痕是不當(dāng)?shù)牟潦梅椒ɑ虿划?dāng)?shù)拈g距調(diào)試方法導(dǎo)致,建議在清潔Scanner時(shí),將Scanner拆下用無(wú)塵紙沾酒精擦拭,然后再調(diào)試Scanner與光柵尺之間的距離0.4mm,為了避免用塞尺容易劃傷Scanner和光柵尺,建議用四張A4紙折疊后放在兩者之間調(diào)試。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.10元件無(wú)影像設(shè)備號(hào):line01HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry2所有元件無(wú)影像發(fā)生時(shí)間:2011.06.2208:00結(jié)束時(shí)間:2011.06.2210:30計(jì)劃措施:1.檢查并更換影像線2.與Gantry1對(duì)調(diào)頭板上的影像小卡,確定是此卡壞3.更換整個(gè)頭板維修結(jié)果:OK小結(jié):我們可以單獨(dú)采購(gòu)頭板上的影像小板更換,可節(jié)約成本。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.11Mark無(wú)法識(shí)別設(shè)備號(hào):line02HS50-1故障現(xiàn)象:mark點(diǎn)不能識(shí)別發(fā)生時(shí)間:2011.07.2223:00結(jié)束時(shí)間:2011.07.2307:00計(jì)劃措施:1.檢查Gantry2PCBcamera,發(fā)現(xiàn)燈光明顯暗2.更換Gantry2PCBcamera照明燈3.校準(zhǔn)Gantry2RVhead時(shí)報(bào)offset偏離4.重新安裝PCBcamera后,仍然無(wú)法校準(zhǔn)5.用備份數(shù)據(jù)覆蓋C:\Srdaten下的文件6.重新校準(zhǔn)整頭,OK維修結(jié)果:OK小結(jié):重新拆裝PCBcamera后會(huì)導(dǎo)致位置和原來(lái)有偏差,當(dāng)偏差
超過(guò)可校準(zhǔn)范圍時(shí),機(jī)器校準(zhǔn)會(huì)報(bào)錯(cuò)。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.12Gantry貼裝馬達(dá)無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:Gantry2貼裝馬達(dá)無(wú)法初始化發(fā)生時(shí)間:2011.07.1505:00結(jié)束時(shí)間:2011.07.1508:00計(jì)劃措施:1.檢查Plunger,無(wú)異常2.檢查排線接口無(wú)松動(dòng)3.檢查貼裝馬達(dá)間距關(guān)閉plunger后的間距為0.2mm4.更換貼裝馬達(dá),故障依舊,且DP也無(wú)法初始化4.更換頭板,OK維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障為頭板上控制步進(jìn)馬達(dá)的小卡損壞,可單獨(dú)采購(gòu)此卡。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.13Gantry拋料馬達(dá)無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:Gantry2拋料馬達(dá)無(wú)法初始化發(fā)生時(shí)間:2011.07.2303:30結(jié)束時(shí)間:2011.07.2304:30計(jì)劃措施:1.檢查Plunger,無(wú)異常2.檢查貼裝馬達(dá)間距關(guān)閉plunger后的間距為0.2mm3.更換拋料馬達(dá),故障依舊4.更換頭板,OK維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障為頭板上控制步進(jìn)馬達(dá)的小卡損壞,可單獨(dú)采購(gòu)此卡。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.14料帶不切斷設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)四區(qū)不切料帶發(fā)生時(shí)間:2011.08.1221:40結(jié)束時(shí)間:2011.08.1223:30計(jì)劃措施:1.進(jìn)SITEST檢查切刀動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)異常2.拆下切刀模塊,發(fā)現(xiàn)切刀與汽缸鏈接件斷裂3.更換連接件維修結(jié)果:OK小結(jié):半年維護(hù)中已加入維護(hù)切刀項(xiàng)目。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.15Gantrystartjam無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry3報(bào):Startjam,無(wú)法初始化發(fā)生時(shí)間:2011.09.0314:00結(jié)束時(shí)間:2011.09.0320:00計(jì)劃措施:1.拆半頭維護(hù)2.對(duì)調(diào)2,3區(qū)半頭3.對(duì)調(diào)2,3區(qū)整頭4.對(duì)調(diào)2,3區(qū)軸控卡5.對(duì)調(diào)2,3區(qū)伺服卡6.對(duì)調(diào)2,3區(qū)頭板7.測(cè)量軸控箱到gantrydistribution排線,無(wú)開路8.測(cè)量gantrydistribution到頭板排線,無(wú)開路9.Siplace服務(wù)工程師吳亦友對(duì)調(diào)軸控箱背板10.開機(jī)試生產(chǎn),OK。維修結(jié)果:OK小結(jié):
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.16RV/D:countingerror設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry3報(bào):RV/D:countingerror發(fā)生時(shí)間:2011.09.0411:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.0412:30計(jì)劃措施:1.清潔Sleeve,Scanner2.調(diào)整Scanner與Sleeve間距1.5mm3.更換DPScanner維修結(jié)果:OK小結(jié):調(diào)整Scanner與Sleeve間距時(shí)注意用1.5mm的針棒,調(diào)整
時(shí)一定要保證兩者平行。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.17Gantrystartjam無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry1報(bào)Startjam,無(wú)法初始化發(fā)生時(shí)間:2011.09.1515:40結(jié)束時(shí)間:2011.09.1522:30計(jì)劃措施:1.維護(hù)貼片頭,剎車片2.對(duì)調(diào)1,4區(qū)半頭3.對(duì)調(diào)1,4區(qū)整頭4.對(duì)調(diào)1,4區(qū)軸控卡5.對(duì)調(diào)1,4區(qū)S軸伺服卡6.對(duì)調(diào)1,4區(qū)S軸伺服卡背板,1區(qū)好了,但四區(qū)報(bào)錯(cuò)7.拆下line02線1區(qū)S軸伺服卡背板換到line04四區(qū)8.開機(jī)后兩臺(tái)機(jī)器都回復(fù)正常維修結(jié)果:待觀察小結(jié):依照上述情況,懷疑是伺服卡背板觸電接觸不良。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.18Sleeve脫落設(shè)備號(hào):line02HS50-1故障現(xiàn)象:換型時(shí)Sleeve脫落發(fā)生時(shí)間:2011.09.2913:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.2915:30計(jì)劃措施:1.檢查Sleeve沒有破損2.將Sleeve插回segment,發(fā)現(xiàn)很緊3.拆八爪,發(fā)現(xiàn)被撞segment襯套外露4.將襯套恢復(fù)原位5.校準(zhǔn)Star原點(diǎn),RVHead6.試生產(chǎn),OK維修結(jié)果:OK小結(jié):自動(dòng)換吸嘴時(shí),Sleeve被卡住帶出Segment,預(yù)防措施是將
校準(zhǔn)magazine從八周調(diào)整到四周執(zhí)行。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.19Stopperinprocessingarea1isnotreacting設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)機(jī)器一軌1區(qū)不傳板,并報(bào)錯(cuò):Stopperinprocessingarea1isnotreacting。發(fā)生時(shí)間:2011.10.1716:00結(jié)束時(shí)間:2011.10.1717:30計(jì)劃措施:1.測(cè)試PCBStopper動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)stopper有時(shí)不能執(zhí)行下降動(dòng)作。2.反復(fù)調(diào)試sensor與Stopper間隙。故障測(cè)試時(shí)仍一直出現(xiàn).3.拆出汽缸內(nèi)部部件清潔及加油。安裝后故障仍然存在。4.將汽缸Valve拆下做清潔保養(yǎng),并將sensor間隙調(diào)整至0.2mm.維修結(jié)果:OK小結(jié):調(diào)整感應(yīng)器和伸縮桿位置時(shí)注意距離0.2mm。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.20真空值異常設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)Gantry2segment4真空值異常發(fā)生時(shí)間:2011.10.2510:00結(jié)束時(shí)間:2011.10.2512:00計(jì)劃措施:1.更換nozzle2.更換plunger
2.拆八爪,固定segment4的氣管3.校準(zhǔn)Star零點(diǎn)和整個(gè)RV-Head維修結(jié)果:OK小結(jié):
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.21Lowerlightbarrierfaultyonplacement設(shè)備號(hào):line03HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)報(bào)Gantry3:Lowerlightbarrierfaultyonplacement發(fā)生時(shí)間:2011.11.0310:00結(jié)束時(shí)間:2011.11.0402:00計(jì)劃措施:1.用棉棒擦拭Z軸上下感應(yīng)器,關(guān)閉Z軸控制開關(guān),用手運(yùn)動(dòng)Z軸發(fā)現(xiàn)Z軸bottomsensor感應(yīng)燈不亮2.更換Z軸bottomsensor并調(diào)整間隙為1.3mm,Z軸上油,開機(jī)后運(yùn)行,第三個(gè)Sleeve報(bào)錯(cuò):RV/Zaxis:LightbarrierZ-topnotcovered3.把第3個(gè)sleeve與4區(qū)對(duì)調(diào),運(yùn)行后沒有問(wèn)題4.中班接班時(shí)3區(qū)報(bào):RV/Zaxis:LightbarrierZ-topnotcovered,RV/Ddoesnotreachtheposition,RV/Dcountingerror5.拆半頭,重新安裝八爪6.開機(jī),發(fā)現(xiàn)頭板和軸控卡自檢時(shí)亮紅燈,DC+15V電源卡失電7.拔掉半頭軟排線開機(jī),頭板、軸控卡、DC+15V電源卡都恢復(fù)正常,判斷問(wèn)題出在半頭上8.檢查Topsensor,發(fā)現(xiàn)軟排線安裝不當(dāng),造成露銅后對(duì)地短路9.更換Topsensor后開機(jī)校準(zhǔn)失敗,機(jī)器報(bào):RV/Zdoesnotreachtheposition10.開機(jī)蓋檢查Z軸,發(fā)現(xiàn)Z軸馬達(dá)失電11.更換頭板12.更換盾板13.更換Z軸馬達(dá)14.開機(jī)校準(zhǔn),Ok維修結(jié)果:OK小結(jié):此故障的第一個(gè)問(wèn)題Lowerlightbarrierfaultyonplacement
是Zaxisbottomsensor問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題LightbarrierZ-topnotcovered,RV/Ddoesnotreachtheposition,RV/Dcountingerror。是由于在解決第一個(gè)問(wèn)題是拆過(guò)Zaxistopsensor,固定不當(dāng)將排線壓破皮對(duì)地短路造成DC+15V一路
信號(hào)錯(cuò)亂,亂報(bào)錯(cuò)誤信息,最終導(dǎo)致ZaxismotorEncoder
損壞。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告cable安裝不當(dāng),造成被壓破皮接地CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.22Gantrydistanceinsufficient,Protectivecircuitreacted。設(shè)備號(hào):line01,03,04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)突然停電,開機(jī)后報(bào)Gantrydistanceinsufficient。Protectivecircuitreacted。發(fā)生時(shí)間:2011.11.0819:00結(jié)束時(shí)間:2011.11.0820:00計(jì)劃措施:1.復(fù)位crashboardresetswitch,發(fā)現(xiàn)伺服箱沒電2.檢查電源箱是否有空開跳閘,全部正常3.檢查15V電源卡,發(fā)現(xiàn)里面的3.15A的保險(xiǎn)絲燒斷4.更換保險(xiǎn)絲,開機(jī)生產(chǎn)正常維修結(jié)果:OK小結(jié):伺服箱無(wú)供電電壓,從電路圖分析,是DC15V電源卡未供電,自然想到DC15V電源卡問(wèn)題,而短暫的停電來(lái)電造成瞬間電流過(guò)大燒毀保險(xiǎn)絲。SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.234區(qū)RV/D:Countingerror1,5,7,9,10,12并報(bào)錯(cuò)RV/Ddoesnotreachrequiredpositionseg12.設(shè)備號(hào):line01HS50-1故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)4區(qū)報(bào)RV/D:Countingerror1,5,7,9,10,12并報(bào)錯(cuò)Seg12:RV/Ddoesnotreachrequiredposition發(fā)生時(shí)間:2011.11.0905:00結(jié)束時(shí)間:2011.11.0907:30計(jì)劃措施:1.檢查并清潔Sleeve,12號(hào)segment依然報(bào)countingerror2.清潔Scanner,countingerror報(bào)錯(cuò)消失3.生產(chǎn)10分鐘后,V700出現(xiàn)嚴(yán)重偏移4.查找程序recipe文件中V700被4區(qū)12號(hào)segment貼裝,檢查Seg12吸嘴,Sleeve,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題5.檢查segment12滑軌
,發(fā)現(xiàn)松動(dòng)6.拆半頭,拆八爪,固定好12號(hào)segment7.做star零點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)RVheadOffset維修結(jié)果:OK小結(jié):SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.24芯片貼裝偏移設(shè)備號(hào):line01HS50-1故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)芯片貼裝偏移發(fā)生時(shí)間:2011.11.1609:00結(jié)束時(shí)間:2011.11.1512:00計(jì)劃措施:1.從程序中我們可以確認(rèn)芯片是用2區(qū)的11&12segment貼裝
2.對(duì)11&12segment進(jìn)行校準(zhǔn)
,貼出的芯片依舊偏移
3.仔細(xì)觀察每個(gè)芯片偏移的幅度和方向都無(wú)規(guī)律4.檢查PCB軌道上的夾板裝置,發(fā)現(xiàn)table未升到位導(dǎo)致夾板未夾緊5.拆下Tablet臺(tái)面,檢查下方凸輪連接器,發(fā)現(xiàn)軸承已經(jīng)嚴(yán)重磨損6.更換備件后OK.維修結(jié)果:OK小結(jié):處理此類問(wèn)題的關(guān)鍵在于不能急于下手,而應(yīng)該對(duì)現(xiàn)象進(jìn)行觀察,從中找出規(guī)律。如果芯片偏移都朝一個(gè)方向,且每片都是有規(guī)律的偏移幅度,我們可以用校準(zhǔn)來(lái)解決。當(dāng)我們仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn)并非如此,而是沒有規(guī)律的偏移,所以自然想到PCB定位是否可靠,從這條路走下去,就離成功不遠(yuǎn)了。SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.252區(qū)傳板時(shí)報(bào)“Thestopperinprocessingarea2notreacting”,“Erroronconveyorcontrol”設(shè)備號(hào):line01HS50-1故障現(xiàn)象:觀察發(fā)現(xiàn),2區(qū)傳板時(shí),控制PCBstopper的Valve上綠燈亮起,PCBstopper上升,PCB傳到位,Table上升,夾緊裝置夾緊PCB后,PCBstopper停留在上方約2秒,控制PCBstopper的Valve上綠燈熄滅,約2秒后PCBStopper下降,此時(shí)電腦屏幕報(bào)錯(cuò)“Thestopperinprocessingarea2notreacting”,接著報(bào)錯(cuò)“Erroronconveyorcontrol”,機(jī)器停止運(yùn)行。發(fā)生時(shí)間:2011.12.0208:40結(jié)束時(shí)間:2011.12.0211:30計(jì)劃措施:1.首先分析導(dǎo)致“Thestopperinprocessingarea2notreacting”報(bào)錯(cuò)的原因有:a.Defectivestoppersensor。b.Defectivestoppercylinder。c.Defectivestoppervalve。2.分析Stoppersensor是否失效。其失效模式有:a.Sensor不得電。b.Sensor感應(yīng)位置錯(cuò)誤。c.Sensor功能不良。3.驗(yàn)證Stoppersensor是否失效。為了節(jié)省時(shí)間我們
進(jìn)入SITEST中的I/O界面,用磁鐵拔出和按下PCBStopper,檢查信號(hào)輸入狀態(tài),結(jié)果顯示正常。所以先排除了Sensor失效可能。4.分析Stoppercylinder是否失效。其失效模式有:a.汽缸內(nèi)壁與活塞的O型圈不夠潤(rùn)滑,使汽缸桿動(dòng)作遲緩。b.活塞的O型圈或汽缸頸部的密封圈被磨損導(dǎo)致漏氣,使汽缸桿動(dòng)作遲緩。5.驗(yàn)證Stoppercylinder是否失效。先用手將汽缸桿上下往復(fù)拉動(dòng),感覺其阻力與正常的汽缸比較沒有明顯的差異。也聽不到明顯的漏氣聲。所以排除汽缸壞的可能。6.分析Stoppervalve是否失效。其失效模式有:a.Valve不得電。b.Valve內(nèi)部線圈壞。c.Valve內(nèi)活塞上的O型圈與閥體內(nèi)壁不夠潤(rùn)滑。d.Valve內(nèi)活塞上的O型圈磨損。仔細(xì)分析故障現(xiàn)象中的“夾緊裝置夾緊PCB后,PCBstopper停留在上方約2秒,控制PCBstopper的Valve上綠燈熄滅,約2秒后PCBStopper下降”,由此推斷問(wèn)題出在Valve關(guān)閉后,PCBstopper沒有立即下降,而是在約2秒后下降,原因可能是Valve內(nèi)活塞上的O型圈與閥體內(nèi)壁不夠潤(rùn)滑,在電磁閥斷電后活塞不能靠彈簧的彈力使其立即復(fù)位,因此使得PCBStopper到位時(shí)間延遲,并導(dǎo)致報(bào)錯(cuò)。所以判斷Valve壞的可能性很大。SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,LtdSMT設(shè)備故障處理報(bào)告接上頁(yè):7.驗(yàn)證Stoppervalve是否失效。由于生產(chǎn)緊迫,沒有時(shí)間一一驗(yàn)證Valve的各個(gè)部位,先用一個(gè)新的Valve整體替換。8.開機(jī)驗(yàn)證從12:00~14:30,運(yùn)行無(wú)異常。維修結(jié)果:OK小結(jié):
從以上的維修過(guò)程我們學(xué)習(xí)到了:1.Stoppersensor的失效模式:a.Sensor不得電。b.Sensor感應(yīng)位置錯(cuò)誤。c.Sensor功能不良。2.Stoppercylinder的失效模式:a.汽缸內(nèi)壁與活塞的O型圈不夠潤(rùn)滑,使汽缸桿動(dòng)作遲緩。b.活塞的O型圈或汽缸頸部的密封圈被磨損導(dǎo)致漏氣,使汽缸桿動(dòng)作遲緩。3.Stoppervalve的失效模式:a.Valve不得電。b.Valve內(nèi)部線圈壞。c.Valve內(nèi)活塞上的O型圈與閥體內(nèi)壁不夠潤(rùn)滑。d.Valve內(nèi)活塞上的O型圈磨損。了解機(jī)器上各部件的工作原理與失效模式是維修速度與精準(zhǔn)度的關(guān)鍵,由于我們對(duì)Valve,感應(yīng)器,汽缸等部件的結(jié)構(gòu)和工作原理不夠了解,導(dǎo)致我們無(wú)法對(duì)問(wèn)題的果斷排除,使得我們?cè)谔幚泶舜喂收蠒r(shí)耗費(fèi)了很多時(shí)間。我們需要加強(qiáng)對(duì)此類知識(shí)的學(xué)習(xí)與積累。CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.26TimeoutduringheadZaxisfunction.設(shè)備號(hào):line01HS50-2故障現(xiàn)象:開機(jī)后Gantry1報(bào):TimeoutduringheadZaxisfunction。觀察Headboard上的LED燈,發(fā)現(xiàn)bottomsensor的信號(hào)反饋燈常亮。發(fā)生時(shí)間:2011.12.0408:00結(jié)束時(shí)間:2011.12.0411:00計(jì)劃措施:1.分析Z軸的工作原理:Z軸下降,Z軸皮帶上的擋塊離開Topsensor的缺口,此時(shí)對(duì)應(yīng)的Headboard上的LED亮燈,當(dāng)Z軸下降到取料或貼裝位置時(shí),吸嘴遇到阻力使Sleeve上的彈簧彈起,造成sleeve上有個(gè)缺口,此時(shí)bottomsensor感應(yīng)缺口位置,Headboard上對(duì)應(yīng)的LED亮燈,然后Z軸開始上升,回到Topsensor位置,此時(shí)兩sensor對(duì)應(yīng)的Headboard上的LED都同時(shí)熄滅。2.手動(dòng)模擬Z軸運(yùn)行的過(guò)程,發(fā)現(xiàn)Bottomsensor自使至終保持常亮,而Topsensor信號(hào)反饋正常。由此判斷可能是Bottomsensor壞,也可能接收Bottomsensor信號(hào)的頭板壞。3.更換Bottomsensor,故障依舊。4.更換頭板上小板。故障排除。維修結(jié)果:OK小結(jié):分析Z軸工作原理是解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵。SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.27
Differencebetweenopenandclosedvacuumvaluestoolow設(shè)備號(hào):line04HS50故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)2區(qū)第12號(hào)segment連續(xù)報(bào):Differencebetweenopenandclosedvacuumvaluestoolow。發(fā)生時(shí)間:2011.12.0711:00結(jié)束時(shí)間:2011.12.0716:00計(jì)劃措施:1.進(jìn)入真空測(cè)試界面,檢測(cè)真空值,發(fā)現(xiàn)12號(hào)segment,Nozzle型號(hào)為915的open值為-720mbar左右,close值為-910mbar左右,offset值為190mbar左右,小于標(biāo)準(zhǔn)值200mbar。2.再觀察其他11個(gè)(1-8為904,9-11為932)segment的Offset值,雖然都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),但只超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)30mbar左右。觀察三區(qū)的Offset值,發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)將近一倍。說(shuō)明2區(qū)的總真空發(fā)生或傳輸管路發(fā)生的堵塞。3.拆真空發(fā)生器維護(hù),故障依舊。4.清潔真空發(fā)生器到氣路分配器之間的管路。維修結(jié)果:OK小結(jié):從表面看只有2區(qū)第12號(hào)segment報(bào)錯(cuò),仔細(xì)觀察其他11個(gè)segment的Offset值,雖然都達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但普遍偏低。從這一細(xì)節(jié)可以看出是真空發(fā)生或傳輸?shù)目偣苈烦霈F(xiàn)問(wèn)題,而非segment12單個(gè)管路問(wèn)題。SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.28Saxis:jammingduringreferencerun設(shè)備號(hào):line02HS50-1故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)一區(qū)報(bào)錯(cuò):Saxis:jammingduringreferencerun發(fā)生時(shí)間:2011.12.0906:00結(jié)束時(shí)間:2011.12.0909:00計(jì)劃措施:1.關(guān)閉1區(qū)Star,用手轉(zhuǎn)動(dòng)Star,發(fā)現(xiàn)Star卡死。2.拆下半頭檢查,發(fā)現(xiàn)zaxis無(wú)法上下運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致Star卡死。3.用手拉動(dòng)zaxis,發(fā)現(xiàn)阻力很大,判斷為Zaxis馬達(dá)問(wèn)題。4.更換Zaxis馬達(dá),調(diào)整皮帶張力和Z軸上限位置。5.校準(zhǔn)star原點(diǎn)及RVheadoffset。維修結(jié)果:OK小結(jié):SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.29Starcan’treachtheposition和Starjamming設(shè)備號(hào):line02HS50-2故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)四區(qū)報(bào)錯(cuò):Starcan’treachtheposition和Starjamming發(fā)生時(shí)間:2011.12.1918:30結(jié)束時(shí)間:2011.12.0923:30計(jì)劃措施:1.關(guān)閉Star控制卡,檢查Star無(wú)異物干涉.2.拆半頭與4-line4區(qū)對(duì)調(diào).(4-line為原來(lái)2-line的head)3.拆半頭與1區(qū)對(duì)調(diào).4.檢查并清潔StarServo的背板卡.5.對(duì)調(diào)1&4區(qū)的Servo背板卡.6.對(duì)調(diào)1&4區(qū)Servo卡.7.對(duì)調(diào)3&4區(qū)的控制卡.8.對(duì)調(diào)1&4區(qū)頭板卡.9.檢查發(fā)現(xiàn)4區(qū)的拋料馬達(dá)轉(zhuǎn)片歪斜,更換拋料馬達(dá).10.校準(zhǔn)Star時(shí)Z-axis報(bào)錯(cuò)發(fā)現(xiàn)Z-axisposition值為-43.(正常值于-20~0)11.調(diào)整值至范圍內(nèi)并重新校準(zhǔn)Star原點(diǎn).12.校正整頭.維修結(jié)果:OK小結(jié):此次維修的耗時(shí)在于不斷的驗(yàn)證中,最后原因?yàn)閆-axis的原點(diǎn)值跑掉,后有電話咨詢800熱線.Z-axis的值為設(shè)備自動(dòng)寫入.所以維修時(shí)忽略了該事項(xiàng),后續(xù)于工作中需以一推三,擴(kuò)散思維考慮問(wèn)題.CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.1.30NoDainflagbeforenewcommand。設(shè)備號(hào):line02HS50-2故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí)4區(qū)報(bào)錯(cuò):NoDainflagbeforenewcommand。發(fā)生時(shí)間:2012.01.1308:30結(jié)束時(shí)間:2012.01.1310:30計(jì)劃措施:1.關(guān)機(jī)重啟,進(jìn)入Sitest,初始化四區(qū)DP時(shí)報(bào)錯(cuò)。2.關(guān)機(jī),更換DP馬達(dá),故障依舊。3.與二區(qū)對(duì)調(diào)軸控卡,報(bào)錯(cuò)轉(zhuǎn)移到二區(qū)。4.判斷為軸控卡故障,更換軸控卡。維修結(jié)果:OK小結(jié):CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2D42.2.1Gantry異響設(shè)備號(hào):line05D4故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),Gantry2突然發(fā)出異常聲響發(fā)生時(shí)間:2011.01.1201:30結(jié)束時(shí)間:2011.01.1202:30計(jì)劃措施:1.停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)Xaxis皮帶輪軸承損壞2.更換Xaxis皮帶3.調(diào)整Xaxis皮帶張力53Hz維修結(jié)果:OK小結(jié):Xaxis皮帶張力53Hz
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.2segment松動(dòng)設(shè)備號(hào):line07D4故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),2區(qū)segment1松動(dòng)發(fā)生時(shí)間:2011.02.2408:30結(jié)束時(shí)間:2011.02.2417:30計(jì)劃措施:1.調(diào)節(jié)segment位置,將螺絲緊固2.校準(zhǔn)star原點(diǎn)3.做referencerun時(shí)報(bào)錯(cuò)4.重新調(diào)整segment位置2.校準(zhǔn)star原點(diǎn)3.做referencerunOK4.校準(zhǔn)整頭維修結(jié)果:OK小結(jié):調(diào)整segment位置注意要用1.5mm針棒調(diào)Sleeve與Scanner
之間的平行度。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.3取料馬達(dá)無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line07D4故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),1區(qū)取料馬達(dá)不能初始化發(fā)生時(shí)間:2011.03.0715:45結(jié)束時(shí)間:2011.03.0700:15計(jì)劃措施:1.維護(hù)head1所有Plunger2.更換取料馬達(dá),并調(diào)整間距0.2mm,故障依舊3.無(wú)頭板更換,與line05Head1對(duì)調(diào)頭板,故障依舊4.與本機(jī)Head2對(duì)調(diào)整頭,故障跟著整頭到了2區(qū),此時(shí)判斷問(wèn)題出現(xiàn)在整頭上。5.更換拋料馬達(dá),開機(jī),初始化全部通過(guò)6.校準(zhǔn)整頭,試生產(chǎn),Ok維修結(jié)果:OK小結(jié):此現(xiàn)象判斷為拋料馬達(dá)的異常影像了取料馬達(dá),導(dǎo)致取料馬
達(dá)報(bào)錯(cuò)。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.4貼裝馬達(dá)無(wú)法初始化設(shè)備號(hào):line06D4故障現(xiàn)象:Head4貼裝馬達(dá)不能初始化發(fā)生時(shí)間:2011.07.0619:00結(jié)束時(shí)間:2011.07.0620:00計(jì)劃措施:1.檢查Plunger,無(wú)異常2.檢查排線接口無(wú)松動(dòng)3.檢查貼裝馬達(dá)間距關(guān)閉plunger后的間距為0.2mm4.更換貼裝馬達(dá),OK維修結(jié)果:OK小結(jié):注意更換備件前,先檢查貼裝馬達(dá)間距關(guān)閉plunger后的間距
為0.2mm。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.5segment松動(dòng)設(shè)備號(hào):line05D4故障現(xiàn)象:Head3segment1松動(dòng)發(fā)生時(shí)間:2011.09.0210:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.0213:45計(jì)劃措施:1.拆半頭,拆八爪,固定segment12.校準(zhǔn)Star原點(diǎn)3.校準(zhǔn)RVhead4.生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)segment5,6,9,12貼片偏移5.重新校準(zhǔn)整頭6.生產(chǎn)Ok維修結(jié)果:OK小結(jié):調(diào)整segment位置注意要用1.5mm針棒調(diào)Sleeve與Scanner
之間的平行度。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.6吸嘴高度測(cè)試報(bào)錯(cuò)設(shè)備號(hào):line05D4故障現(xiàn)象:換型后一區(qū)吸嘴高度測(cè)試報(bào)錯(cuò)發(fā)生時(shí)間:2011.09.0210:30結(jié)束時(shí)間:2011.09.0213:45計(jì)劃措施:1.檢查并更換吸嘴2.更換Sleeve3.擦拭Bottomsensor,檢查Bottomsensor與Sleeve之間距離為1.3mm4.拆半頭更換Bottomsensor5.調(diào)整Bottomsensor與Sleeve之間距離為1.3mm維修結(jié)果:OK小結(jié):注意擦拭Bottomsensor,不能用類似酒精的溶劑,用干紙擦
拭。檢查Bottomsensor與Sleeve之間距離為1.3mm。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.7S-axiscountingerror設(shè)備號(hào):line07D4故障現(xiàn)象:生產(chǎn)時(shí),二區(qū)X軸報(bào)到不了位置,并伴有Saxiscountingerror發(fā)生時(shí)間:2011.09.0608:00結(jié)束時(shí)間:2011.09.0615:30計(jì)劃措施:1.檢查X軸發(fā)現(xiàn)皮帶輪軸承損壞2.更換X軸皮帶輪并調(diào)整張力53Hz3.開機(jī)后Saxis仍然報(bào)countingerror4.清潔S軸光碼盤5.由于此機(jī)器在保內(nèi),通知Siemensservice6.Siemens建議更換盾板7.換完盾板,開機(jī),Saxiscountingerror消失,但無(wú)法檢測(cè)到元件相機(jī)8.Siemens檢測(cè)后建議更換相機(jī)9.更換元件相機(jī),開機(jī)生產(chǎn),OK維修結(jié)果:OK小結(jié):由于X軸皮帶輪的損壞,導(dǎo)致盾板,元件相機(jī)一系列問(wèn)題的發(fā)
生。
SMT設(shè)備故障處理報(bào)告CopyrightDiehlControls(Nanjing)Co.,Ltd2.2.8BottomZlightbarrierdidnotrespondatpick-up設(shè)備號(hào):line07D4故障現(xiàn)象:維護(hù)后3區(qū)歸零時(shí)Z軸報(bào):bottom
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