第20講 滑油系統(tǒng)及主要部件故障診斷與排除_第1頁
第20講 滑油系統(tǒng)及主要部件故障診斷與排除_第2頁
第20講 滑油系統(tǒng)及主要部件故障診斷與排除_第3頁
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第20講 滑油系統(tǒng)及主要部件故障診斷與排除_第5頁
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文檔簡介

第20講滑油系統(tǒng)及主要部件

故障診斷與排除一、回顧與引入二、滑油系統(tǒng)及主要部件故障診斷與排除一、回顧與引入問題1:潤滑油系統(tǒng)起什么作用?問題2:潤滑油系統(tǒng)主要有哪些部件?二、滑油系統(tǒng)及主要部件

故障診斷與排除下面以實(shí)際案例分析,說明柴油機(jī)滑油系統(tǒng)及主要部件的常見故障及其排除方法。故障1:定位銷斷裂堵塞滑油孔致軸承缺油拉瓦故障1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪主機(jī)為6RND76/155型,某日滿載國回申途中,22:00時(shí)輪機(jī)長下機(jī)艙作例行檢查,聽到主機(jī)第1缸處有輕微的敲擊聲,因一時(shí)判斷不出原因,即關(guān)照當(dāng)值輪機(jī)員密切注意,如有變化立即報(bào)告。02:22遇大霧慢車航行,敲擊聲仍存在。1.故障經(jīng)過03:47霧大拋錨停車后,輪機(jī)長征得船長同意即進(jìn)入主機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)第1缸曲軸軸承已經(jīng)鋪鉛,于是拆檢軸承,見上軸瓦合金碎裂且有熔化,下軸瓦亦有輕微熱鐵現(xiàn)象,仔細(xì)尋找,在一上軸瓦和連桿接觸處之間,有一個(gè)圓柱形定位銷,此銷由二個(gè)直徑為10毫米的螺絲固定在上軸瓦的進(jìn)油孔兩邊,由于其中一個(gè)螺栓頭齊根部斷裂后,又隨滑油落入油路中將油路堵塞所致。2.分析與處理該輪于廠修四個(gè)月后即發(fā)生此事故,在廠修理時(shí)曾將主機(jī)各部解體檢查,可能是在拆裝過程中,旋緊時(shí)將該螺栓用力過猛,致使螺栓頭的根部扭傷,經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行中的受力,產(chǎn)生金屬結(jié)構(gòu)疲勞而斷裂,正好跌落在進(jìn)油孔上,起初由于螺栓頭呈六角形,油孔還不致于正好全蓋沒,經(jīng)日久上下運(yùn)動(dòng)沖擊,六角磨圓后,變成了一個(gè)彈子,蓋在油孔上起了閥門作用,即連桿上升時(shí)因彈子是個(gè)自由體,此時(shí)則關(guān)閉了油孔,下降時(shí)彈子則上升,這時(shí)雖有少量油進(jìn)入軸承內(nèi),但終因油量不足,潤滑不良,迫使軸瓦發(fā)生緩慢溫升,最后熔鉛鋪出,使軸承間隙增大而發(fā)出越來越明顯的敲擊聲來。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑴這種事故的起因是難預(yù)料的,故障的發(fā)生是在機(jī)內(nèi)難以檢查到的地方,故也難以避免。但若當(dāng)時(shí)及早停車進(jìn)入內(nèi)部摸鐵檢查,還是可以發(fā)現(xiàn)曲軸軸承有高溫,就可及時(shí)警惕決定拆檢。⑵當(dāng)一開始發(fā)生敲擊聲,已是事故的預(yù)兆,輪機(jī)長亦已覺察,但缺少當(dāng)機(jī)立斷,直至拖延了五個(gè)小時(shí)后遇霧拋錨停車才作檢查。若無霧呢?則讓其繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去,事態(tài)肯定會(huì)擴(kuò)大,這就要殃及曲軸軸頸的磨損了,到時(shí)主機(jī)不能運(yùn)轉(zhuǎn)需拖輪拖回,事情就更大了。故障2:連桿大端軸瓦燒熔

事故分析1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪2000年9月18日自上海開往大連,開航后左右機(jī)工況均正常,出航22小時(shí)后,于次日晚上19:20左右,左機(jī)滑油自清濾器出現(xiàn)壓差高壓報(bào)警,值班大管輪檢查自清濾器現(xiàn)場,采取手動(dòng)沖洗無效,滑油進(jìn)機(jī)壓力逐漸下降,在采取措施無效后電話報(bào)告輪機(jī)長。輪機(jī)長接到電話后,立即要求大管輪先將左主機(jī)停車,并馬上趕到現(xiàn)場,檢查左機(jī)滑油自清濾器,臟污嚴(yán)重,已經(jīng)無法沖洗干凈,要求大管輪通知值班機(jī)工下機(jī)艙清洗濾器更換備用濾芯,并到集控室檢查輪機(jī)日志所記錄的工況參數(shù),沒有發(fā)現(xiàn)異常。1.故障經(jīng)過10分鐘后自清濾器換妥,輪機(jī)長檢查換下的濾芯,肉眼也沒有發(fā)現(xiàn)贓物,開啟滑油泵,,濾器恢復(fù)正常,隨后啟動(dòng)主機(jī),但不到10分鐘滑油自清濾器又開始出現(xiàn)臟堵現(xiàn)象,此時(shí)大管輪向輪機(jī)長匯報(bào):濾器故障前滑油循環(huán)倉測量空油氣較重,懷疑左機(jī)某缸嚴(yán)重?cái)喹h(huán)或竄氣現(xiàn)象影響滑油質(zhì)量,經(jīng)確認(rèn)測量空油氣比正常情況嚴(yán)重得多,輪機(jī)長通知大管輪檢查各缸工況,此時(shí)左機(jī)1、7缸處發(fā)生異常敲擊聲,立即停左機(jī)。1.故障經(jīng)過10分鐘后打開各缸曲拐箱道門檢查,發(fā)現(xiàn)左機(jī)7缸曲拐箱底部有金屬碎片,經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)左機(jī)7缸連桿大端瓦已燒熔、鋪鉛,此碎片即為軸瓦擠壓的碎片,并且軸瓦的擠壓作用又影響到同軸的左機(jī)1缸連桿大端瓦,使1缸大端瓦脫離原位。經(jīng)船長商量后決定航行中對(duì)1、7缸進(jìn)行檢查,同時(shí)電話通知公司準(zhǔn)備抵大連港停航修磨曲柄銷。晚上23:00左右,1、7缸運(yùn)動(dòng)部件分別吊出,檢查測量曲柄銷情況,其中1缸正常,7缸曲柄銷已磨損約0.20~0.30㎜不等,且表面光潔度差,超過極限,配合間隙0.55mm,無法自修。2.分析與處理⑴第1、7缸曲柄銷位于飛輪端處(兩側(cè)振動(dòng)較大),加上軸瓦間隙磨損超大等多種因素,導(dǎo)致7缸油膜的突然破裂。由于轉(zhuǎn)速較高(中速機(jī)),短時(shí)間內(nèi)即出現(xiàn)軸瓦燒熔并污染滑油磨損曲柄銷。⑵第7缸連桿大端瓦使用時(shí)間過長、老化嚴(yán)重、產(chǎn)生橢圓等造成間隙過大,瞬時(shí)破壞油膜導(dǎo)致以上事故。該缸自上次吊檢至今運(yùn)轉(zhuǎn)已有96611小時(shí)(正常吊缸周期性12000小時(shí)),由于上次吊缸(1999年2月14日)時(shí),軸瓦未換,且無法查證當(dāng)時(shí)的軸瓦老化程度、使用情況(按說明書要求軸瓦表面露銅超過1/3工作面時(shí)換新)。2.分析與處理⑶滑油質(zhì)量差,油中雜質(zhì)成份過多(油膜不易建立)導(dǎo)致瞬時(shí)油膜破裂,燒熔軸瓦產(chǎn)生事故。左機(jī)自1998年11月至今工況一直較差,且滑油污染嚴(yán)重,1998年底曾更換過系統(tǒng)滑油,將近一年多時(shí)間滑油分油機(jī)臟污較嚴(yán)重,無法徹底分清雜質(zhì)。長期的工況不良會(huì)導(dǎo)致燃?xì)庀赂Z,污染滑油,滑油的污染又進(jìn)一步加速了運(yùn)動(dòng)部件的磨損,且劣質(zhì)油料的使用使高壓油泵老化,噴油嘴的霧化不良,缸套橢圓度氣密性差,增壓器工況差等均影響,產(chǎn)生不完全燃燒產(chǎn)物。自2000年3月~9月吊缸檢修左機(jī)1、3、4、5、6、8、10、12缸,雖已加強(qiáng)了檢修措施,仍未徹底消除以上現(xiàn)象。2.分析與處理總之,要分析曲柄銷軸瓦燒熔的故障原因是多方面的,由于該機(jī)型屬中速大功率四沖程柴油機(jī),且燃用重質(zhì)燃油,燃燒不良會(huì)導(dǎo)致各種不良后果的產(chǎn)生。對(duì)于輪機(jī)管理人員來說今后應(yīng)著重加強(qiáng)燃燒系統(tǒng)及滑油質(zhì)量的管理及時(shí)更換品質(zhì)較差的備件,及時(shí)檢修,確保工況良好。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)針對(duì)本次機(jī)務(wù)事故的發(fā)生的現(xiàn)象及原因分析,本事故屬突發(fā)性非責(zé)任性事故。但本次機(jī)務(wù)事故給我們的輪機(jī)管理人員敲響了警鐘。據(jù)于事故三不放過的原則,工作重點(diǎn)突出如下幾點(diǎn):⑴加強(qiáng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工況的監(jiān)護(hù)。⑵加強(qiáng)船舶修理中的測量工作,特別是對(duì)柴油機(jī)運(yùn)動(dòng)部件的測量。⑶嚴(yán)格物資供應(yīng)的質(zhì)量保證,特別是燃、滑料的油品、油質(zhì)的檢測工作。故障3:倒車時(shí)十字頭增壓泵

附件扭壞1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某油輪主機(jī)為MANK9Z60/105E型,在其十字頭處設(shè)有增壓滑油泵。此泵為雙泵缸型,一個(gè)泵缸管十字頭前軸承供油,一個(gè)管后軸承供油。泵體固定在連桿小端處,其支架設(shè)在十字頭處,它們通過連接桿、杠桿,夾板與增壓油泵柱塞連接,依靠連接桿的擺動(dòng)來驅(qū)動(dòng)泵的柱塞上下運(yùn)動(dòng),將滑油再提高壓力后送入十字頭軸承內(nèi)。1.故障經(jīng)過一天進(jìn)港后在使用車速為前進(jìn)二時(shí),不久突然駕駛室下令后退三約一分鐘余,這時(shí)突然聽到主機(jī)曲軸箱內(nèi)“咯哨”一聲響,正巧駕駛室亦即搖來停車。因接近靠泊妥,故未即作檢查,待靠妥后主滑油泵打循環(huán)一刻鐘停泵,開道門進(jìn)入查看,發(fā)現(xiàn)第5缸十字頭滑油增壓泵支架巳抬起,連接管和杠桿都被扭彎。2.分析與處理該十字頭滑油增壓泵結(jié)構(gòu)與通常柴油機(jī)的高壓油泵相似,為柱塞與套筒形式,其吸油孔與主機(jī)連桿中心軸油孔相連通,在套筒上裝了出油止回閥,當(dāng)正車柱塞下行時(shí),止回閥關(guān)閉,下行到15.5毫米時(shí),柱塞上部邊緣剛將吸油孔打開,下行到20.5毫米時(shí)柱塞已到下死點(diǎn),續(xù)上行到20.5毫米時(shí)已至上死點(diǎn),這時(shí)滑油從止回閥壓出。2.分析與處理由此可見在正車時(shí)油泵柱塞開始泵油是在柴油機(jī)工作沖程末前20曲柄轉(zhuǎn)角F點(diǎn)處,直至C點(diǎn)停止,共旋轉(zhuǎn)110曲柄角,符合說明書上要求即:滑油在柴油機(jī)活塞沖程的下半部時(shí)間被泵出,這時(shí)軸承負(fù)荷小,能把滑油送入軸承內(nèi)的表面。可在倒車時(shí),由于油泵機(jī)構(gòu)的固定不變,它就不能隨主機(jī)轉(zhuǎn)向改變而變動(dòng)泵油的時(shí)刻,故當(dāng)柴油機(jī)在倒車工作沖程時(shí),泵油正好開始在上死點(diǎn)前20曲柄角E點(diǎn)處,直至C點(diǎn)停止,此時(shí)正好軸承負(fù)荷最大時(shí),不符合說明書上的要求,故在全速倒車時(shí),此時(shí)滑油泵入十字頭軸承受到最大的背壓力,經(jīng)較長時(shí)間反復(fù)受力,使支架薄弱之處崩裂,隨后再扭壞連接桿、杠桿,這是該機(jī)設(shè)計(jì)者沒有考慮到的問題。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑴與船長取得聯(lián)系諒解,盡量少用長時(shí)間的快倒車。⑵加強(qiáng)十字頭油泵的經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題可及時(shí)修理。⑶是否可在油泵上加裝一個(gè)安全閥,當(dāng)出現(xiàn)最大背壓時(shí)能釋放一部份滑油。故障4:機(jī)體燒焊致主機(jī)燒瓦

故障1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪在修船過程中對(duì)主機(jī)機(jī)體進(jìn)行了焊接加固,由于工程量較大,修船期為29天。修船期間,主機(jī)的10個(gè)缸需要全部吊缸,但電焊工程自始至終均在進(jìn)行,因此為保船期只能進(jìn)行交叉作業(yè),邊電焊邊吊缸。然而吊缸必須對(duì)主機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)車操作。修理工程結(jié)束后,對(duì)主機(jī)進(jìn)行了大約2h的試驗(yàn)。停車后由于沒有測量溫度的工具,對(duì)主機(jī)軸承只進(jìn)行了手感檢查,主機(jī)主軸承滑油高溫報(bào)警裝置沒有報(bào)警,開航后大約5h,主機(jī)No.4主軸承滑油高溫報(bào)警。1.故障經(jīng)過按要求降速→換油→停車→盤車,大約1h之久,而此時(shí)滑油溫度已恢復(fù)正常,軸承未見明顯磨損,問題查找不出。因而懷疑是警報(bào)器誤報(bào)警,加上海上風(fēng)浪較大,只好續(xù)航。大約又航行了5h,主機(jī)No.4主軸承再度高溫報(bào)警,并伴隨異常響聲,值班輪機(jī)員電話要求駕駛臺(tái)減速/停車,并及時(shí)通知輪機(jī)長。但此時(shí)該輪的周邊海況不允許停車。輪機(jī)長來到機(jī)艙,聽到一聲較大敲擊聲,立即用直通電話再次要求停車。這時(shí),船長根據(jù)周圍海域情況,對(duì)船舶航向做了適當(dāng)調(diào)整后,果斷下達(dá)了停車指令。但停車的最佳時(shí)機(jī)已經(jīng)錯(cuò)過。2.分析與處理經(jīng)過停車檢查,發(fā)現(xiàn)No.4缸甩檔瓦燒毀,曲柄銷磨損最深處達(dá)3mm。分析其主要原因如下:⑴曲柄銷橢圓度可能超標(biāo):首先曲柄銷是否有橢圓度?磨損的曲柄銷是沒有測量價(jià)值的,只能查找以前的有效記錄,該缸正好在此次修船中由廠家檢修過,經(jīng)查檢修報(bào)告顯示:曲柄銷正常,橢圓度在允許范圍內(nèi)。2.分析與處理⑵機(jī)體可能變形:該主機(jī)機(jī)架原來有裂紋,但已做了METAL-LOCK工藝處理及焊接加固。檢查主機(jī)活塞對(duì)中,未發(fā)現(xiàn)問題;測量主機(jī)開檔,結(jié)果良好,均不超過極限值。由于上述兩種原因,可以說該機(jī)體在靜態(tài)下機(jī)架沒有變形。2.分析與處理⑶滑油質(zhì)量可能有問題:滑油質(zhì)量檢查:從進(jìn)機(jī)前提取油樣,用手感檢查,沒有問題;將油樣送權(quán)威部門化驗(yàn),結(jié)果正常;進(jìn)一步再拆濾器檢查:機(jī)油泵進(jìn)口濾器拆出檢查,濾器完好無損,拆驗(yàn)機(jī)油細(xì)濾器,共5組,95只小濾器,濾器完好無損;繼續(xù)拆管檢查,從圖紙和實(shí)際管路進(jìn)行分析,找出最可能沉積雜質(zhì)的管路,檢查結(jié)果表明:膨脹接頭的溝槽內(nèi)非常清潔。⑷斷油:檢查損壞的曲柄銷和甩檔瓦,油路仍暢通,說明沒有斷油。2.分析與處理⑸新裝甩檔瓦可能有質(zhì)量問題:甩檔瓦是否有質(zhì)量問題?我們查看了備件定單及供貨檢查單,確認(rèn)此備件是由德國進(jìn)貨,且不只是1副瓦,而是5副瓦,其它4副瓦已裝機(jī),打開其它4副瓦進(jìn)行檢查,情況良好,未見異常。這個(gè)檢查結(jié)果說明甩檔瓦質(zhì)量沒有問題。⑹裝配間隙是否有問題:此瓦是新裝備件薄壁瓦,不需刮瓦修正,一端有契形定位,不會(huì)裝反,裝復(fù)后廠家進(jìn)行了間隙測量,測量數(shù)據(jù)符合說明書要求,所以甩檔瓦的裝配間隙沒有問題。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)所有已知的可能原因都已檢查,卻未發(fā)現(xiàn)問題。那么軸、瓦在短短的時(shí)間內(nèi)燒毀究竟是什么原因呢?回過頭來再看一看前邊的敘述,這是一個(gè)不常遇到的問題,即主機(jī)機(jī)架有較大裂紋,在修理主機(jī)機(jī)架的同時(shí),又必須進(jìn)行主機(jī)吊缸,而且進(jìn)行的時(shí)間又長達(dá)29天。此時(shí)主機(jī)軸承上滑油已相當(dāng)少。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)根本不可能有油膜存在,這樣在主機(jī)機(jī)體上進(jìn)行電焊時(shí),同時(shí)再進(jìn)行轉(zhuǎn)車操作,機(jī)體上電焊產(chǎn)生的電流就有可能在瓦與軸之間進(jìn)行放電產(chǎn)生電弧,產(chǎn)生的電弧就會(huì)造成軸和瓦表面光潔度嚴(yán)重下降,出現(xiàn)麻點(diǎn),因此這樣的軸和瓦在主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后就會(huì)造成軸承滑油高溫報(bào)警,直至燒毀軸承。此現(xiàn)象也存在著一定偶然,并不是機(jī)體電焊一主機(jī)轉(zhuǎn)車一軸與瓦之間就一定放電產(chǎn)生電弧,但也必須引起高度重視,避免引發(fā)嚴(yán)重事故。故障5:活塞桿填料函漏泄

致主機(jī)系統(tǒng)潤滑油消耗量偏高1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪主機(jī)型號(hào):MITSUBISHSULZER-GRND76額定轉(zhuǎn)速:120r/min。2002年3月18日~20日從上海到天津的航程中,發(fā)現(xiàn)主機(jī)系統(tǒng)潤滑油消耗量偏高,數(shù)值與原來的比較偏差較大。由于受船舶壓載、裝載情況及船上燃油和淡水的使用,造成的前后傾及左右傾的影響,引起測量油位和指示體積數(shù)的變化,給原因的查找增加了不少困惑。2.分析與處理⑴懷疑主機(jī)潤滑油系統(tǒng)的管路可能有破損,為此多次下到機(jī)艙艙底花鐵板以下,順著主機(jī)潤滑油系統(tǒng)的各段管路逐段檢查,特別是對(duì)法蘭墊片等極有可能產(chǎn)生泄漏處,檢查得更為仔細(xì),未見有漏。⑵檢查主機(jī)潤滑油泵軸封,沒有發(fā)現(xiàn)漏油。潤滑油泵工作正常,油壓穩(wěn)定。⑶檢查主機(jī)推力軸承的軸封和中間軸軸承的軸封,因?yàn)槠渌霈F(xiàn)過推力軸承的軸封漏油的情況,幾次仔細(xì)檢查兩軸承的軸封,確認(rèn)軸封正常,沒有漏油。2.分析與處理⑷觀察主機(jī)潤滑油分油機(jī)運(yùn)行過程中出水口和排渣口是否跑油。假如分油時(shí)因水封損失跑油,有時(shí)這種損失也很大。檢查結(jié)果,主機(jī)機(jī)油分油機(jī)工作正常。⑸檢查潤滑油冷卻器進(jìn)出海水管路的冷卻水,也沒有發(fā)現(xiàn)油跡。說明潤滑油冷卻器管子沒有故障。⑹進(jìn)入干隔艙檢查主機(jī)機(jī)油循環(huán)柜四周及底部,特別注意對(duì)焊縫、人孔蓋螺絲及墊片仔細(xì)檢查,未見有泄漏的痕跡,排除主機(jī)機(jī)油循環(huán)柜泄漏的可能。2.分析與處理經(jīng)過以上原因的查找和排除,認(rèn)定主機(jī)系統(tǒng)潤滑油的消耗量偏高,是由于主機(jī)本身造成的。通過對(duì)主機(jī)機(jī)油消耗量和轉(zhuǎn)速的統(tǒng)計(jì)比較,發(fā)現(xiàn)當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速高于100r/min時(shí),主機(jī)系統(tǒng)潤滑油耗量不正常偏高,而當(dāng)主機(jī)的轉(zhuǎn)速低于或等于90r/min時(shí),主機(jī)系統(tǒng)潤滑油消耗量則基本正常,初步認(rèn)定是主機(jī)活塞桿填料函失效。打開活塞桿的下部填料函和活塞冷卻水套管填料函護(hù)蓋,逐個(gè)缸檢查各缸活塞桿的下部填料函情況,發(fā)現(xiàn)主機(jī)第一缸的活塞桿下部填料函漏油嚴(yán)重,終于確認(rèn)主機(jī)系統(tǒng)潤滑油的消耗量偏高的原因,為主機(jī)活塞桿填料函失效引起的。2.分析與處理解體主機(jī)第一缸活塞桿的上部和下部填料函,發(fā)現(xiàn)第一缸活塞桿下填料函的密封環(huán)與密封環(huán)之間及刮油環(huán)之間已緊靠在一起,已不存在說明書規(guī)定的最小間隙,密封環(huán)和刮油環(huán)的內(nèi)唇均已磨平,已明顯失效。為此更換密封環(huán)和刮油環(huán)共8層24片,各間隙按說明書規(guī)定進(jìn)行測量和調(diào)整,兩道橡膠圈均更換,組裝好主機(jī)第一缸活塞桿填料函。航行中先進(jìn)行低速磨合,再逐漸提高轉(zhuǎn)速。通過長時(shí)間進(jìn)行觀察,當(dāng)主機(jī)在低速和高速運(yùn)行時(shí),均未見有油泄漏,且系統(tǒng)潤滑油消耗量正常。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)低速柴油機(jī)的填料函如得不到及時(shí)檢修,密封環(huán)之間失去間隙,不能密封活塞桿,在活塞桿運(yùn)動(dòng)時(shí),會(huì)把大量柴油機(jī)系統(tǒng)潤滑油帶到氣缸下部空間,油多時(shí)流到掃氣道或從氣缸污油管流走,嚴(yán)重時(shí)耗油量很大。必須及時(shí)檢修填料函。主機(jī)系統(tǒng)潤滑油異常有很多種原因,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,才能消除隱患,保證船舶柴油機(jī)的安全運(yùn)行,也避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。故障6:滑油濾器考克開

致滑油內(nèi)大量混入空氣1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪主機(jī)為RD44型。一天于國外M港開出后,15:45時(shí)大管輪接班巡回檢查中,從主機(jī)滑油循環(huán)柜量油尺看到油尺上的滑油呈白色乳化狀,且有極細(xì)的泡沫附著,當(dāng)時(shí)估計(jì)滑油內(nèi)可能已混入水質(zhì),于是用手指粘試,很快小泡沫即消失,這才知道滑油中是混入了空氣。察看滑油出口壓力表,指針無波動(dòng),再查看其吸入管各處,也不見有何漏油的油跡。后來沿油路查到滑油吸口處的粗濾器蓋頭上的一只考克已打開少許,隨即將它關(guān)閉,約30分鐘后,滑油乳化情況消失。2.分析與處理該粗濾器在開航前,白班機(jī)匠曾予以清洗過,可能在拆裝蓋子時(shí),不小心碰到考克手柄而稍有打開。開航啟動(dòng)滑油泵吸取滑油時(shí),空氣由此吸進(jìn)與滑油混合而成白色乳化的滑油了。由于剛開出不久即發(fā)現(xiàn),并很快解決,故油壓波動(dòng)還未顯露出來,主機(jī)也未發(fā)生自動(dòng)停車等故障。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑴柴油機(jī)滑油內(nèi),一旦混入水質(zhì)或空氣都能成乳化油,這種性質(zhì)油進(jìn)入軸承內(nèi),很難形成油膜,因?yàn)檩S旋轉(zhuǎn)后所形成的油楔壓力,能將水和空氣很快擠壓氣化掉,所以對(duì)軸承潤滑都不利,因此一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)盡快找出根源,予以消除。⑵機(jī)艙檢修工作不管大小,主管輪機(jī)人員應(yīng)有責(zé)任事后復(fù)查一遍較安全。故障7:滑油泵跳電

致曲軸嚴(yán)重磨損1.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪主機(jī)為6ESDZ75/160B型。一天航行中04:10當(dāng)值輪機(jī)員由機(jī)艙底層開好滑油凈油機(jī),觀察了一些時(shí)間即回機(jī)艙上層集控室時(shí),發(fā)現(xiàn)集控臺(tái)報(bào)警紅燈在亮著,一看原來是主滑油泵低壓報(bào)警,再看壓力表已指0位,即將主機(jī)油門關(guān)小,維持在40~45轉(zhuǎn)/分鐘運(yùn)轉(zhuǎn),又下底層啟動(dòng)滑油泵,待壓力正常后,復(fù)將主機(jī)油門逐步加大到全速90轉(zhuǎn)/分鐘,此時(shí)約04:40。駕駛室05:00通知機(jī)艙海上風(fēng)浪大,降速75轉(zhuǎn)/分鐘,這時(shí)主機(jī)滑油溫度有些上升,當(dāng)值認(rèn)為油柜沉渣泛起原因。直至下班未再有異常,于是在輪機(jī)日志上寫主滑油泵斷電的記錄。1.故障經(jīng)過當(dāng)天16:00時(shí),大管輪接班主機(jī)滑油壓力已降至0.21MPa,即問二管輪油壓報(bào)警燈已亮,為何主機(jī)不減速,答:以前亦有這種情況也照開。吃晚飯時(shí)大管輪對(duì)輪機(jī)長說:要洗滑油濾器。17:00多輪機(jī)長下機(jī)艙與大管輪一起停了二次主機(jī),洗了二組滑油濾器。開泵時(shí)油壓恢復(fù)正常到0.35MPa,到大管輪下班時(shí)油壓下降到0.34MPa。20:00~24:00三管輪值班時(shí),油壓又下降到0.21MPa后比較穩(wěn)定,也就沒有換濾器,因以往曾遇此情況請(qǐng)示過輪機(jī)長,認(rèn)為油壓在0.20MPa以上可以了。1.故障經(jīng)過第二天04:00大管輪接班發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油壓力下跌到0.21MPa,再看輪機(jī)日志上所記錄的數(shù)據(jù)三、二管輪班都一樣,即馬上換了一組濾器,見油壓升高不理想,而油溫又較高(57℃),于是他開啟另一臺(tái)滑油冷卻器并用,借降低油溫來提高油壓至0.34MPa,直至秦港。22:00靠妥碼頭后,大管輪碰到輪機(jī)長口頭向他講了一下昨晨2#主滑油泵曾跳電斷油數(shù)分鐘,后對(duì)主機(jī)“全面檢查”過,并無發(fā)現(xiàn)任何異常。輪機(jī)長聽了也沒有引起應(yīng)有的重視。1.故障經(jīng)過第三天裝煤妥,備車時(shí)又發(fā)生主機(jī)換向失靈,無法動(dòng)車,拆檢換向系統(tǒng)又忙了一整天,于第四天晨方離港。16:00左右滑油油溫還在44℃附近,18:00以后發(fā)現(xiàn)油溫有上升趨勢,于是采用主機(jī)降速至75轉(zhuǎn)/分鐘運(yùn)行。1.故障經(jīng)過23:00三管輪報(bào)告輪機(jī)長滑油油位有上升。油位上升,很可能是熔鉛堵塞管路的反應(yīng),24:00船到成山頭附近停車檢查,打開主機(jī)1~6缸道門,未見有艙底水漏入,但見曲軸箱內(nèi)有大量白色氣體,又重新蓋上道門繼續(xù)低速航行,直至吳淞口外錨地時(shí),主機(jī)外殼已大量冒煙氣,推力軸承處手摸燙手,同時(shí)還有劇烈敲擊聲出現(xiàn),于是拋錨檢查,先打開主機(jī)推力軸承罩殼,發(fā)現(xiàn)正車推力塊全熔鉛并已形成鐵磨鐵。再查主機(jī)各軸承,都有不同程度熔鉛和鋪鉛出現(xiàn)。2.分析與處理很顯然,這次事故是由于主滑油泵跳電停轉(zhuǎn)一段時(shí)間而引起。為何會(huì)跳電呢?原來該滑油泵控制系統(tǒng)無單獨(dú)的啟動(dòng)箱,其啟動(dòng)接觸器是裝在集控室主配電板內(nèi)右側(cè)下方的后面,自鎖觸點(diǎn)又緊靠主配電板的遮護(hù)板邊上,地處狹窄,只有打開主配電板的遮板,方能對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查。打開遮護(hù)板后又打開自鎖副觸頭,發(fā)現(xiàn)動(dòng)觸頭與靜觸頭之間接觸不良,當(dāng)時(shí)人為地用力壓緊銜鐵數(shù)拾次,其中有幾次動(dòng)靜觸頭發(fā)現(xiàn)接觸不良,這時(shí)用萬用表測量還存在有接觸電阻,并且在動(dòng)觸頭上有拉弧的痕跡,周圍并有黑煙灰一層。2.分析與處理這樣當(dāng)風(fēng)浪大船舶搖擺厲害的惡劣情況下,這種閉合會(huì)出現(xiàn)有拉弧現(xiàn)象,有可能在短時(shí)間內(nèi)使電機(jī)出現(xiàn)幾次啟動(dòng)狀態(tài),以致產(chǎn)生電流沖擊,造成主回路電流過大,從而使空氣開關(guān)起到過電流保護(hù)作用而跳電,使滑油泵電機(jī)停轉(zhuǎn),后來將觸頭上螺絲重新調(diào)節(jié),使之接觸能頂緊,就不再出現(xiàn)拉弧的現(xiàn)象。2.分析與處理其次又因輪機(jī)人員技術(shù)素質(zhì)和責(zé)任心等原因,對(duì)事故前的一些癥狀,判斷無力,措施無方,拖延時(shí)間,致使主機(jī)在油壓低和缺油情況下運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致曲軸磨損嚴(yán)重,使曲軸頸最大磨損竟達(dá)9毫米,推力環(huán)平面磨損12毫米,以及曲軸臂等處的軸向竄動(dòng)后的磨損方面。修理費(fèi)和修期損失也是驚人的。這次事故所以拖延數(shù)日之久方擴(kuò)大,主要是后來航速一直沒提高,始終處在中慢速情況下運(yùn)轉(zhuǎn)。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑴主機(jī)是船舶前進(jìn)的動(dòng)力,各磨擦部分承受著巨大的應(yīng)力,尤其是在推力軸承處,它是承受船舶螺旋槳產(chǎn)生前進(jìn)的推力集中之處。當(dāng)滑油泵斷電油壓失去后,隨之油膜也很快消失,這時(shí)主機(jī)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)將會(huì)在合金表面產(chǎn)生很微小的毛疵。不久雖然發(fā)現(xiàn)油泵停轉(zhuǎn),并隨后又啟動(dòng)滑油泵,恢復(fù)了油膜潤滑,但在這種狀態(tài)下,因運(yùn)轉(zhuǎn)磨擦之間已有了極微小毛疵的金屬接觸,經(jīng)一定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),這種接觸逐步擴(kuò)大,從而又發(fā)展到破壞油膜,最后導(dǎo)致過熱,合金逐漸熔化。這些機(jī)理輪機(jī)員在拂刮軸瓦時(shí)都能有所體會(huì),可惜在實(shí)際中都沒能意識(shí)到。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)所以當(dāng)滑油泵停轉(zhuǎn)后,沒立即采取果斷措施,予以首先拆檢推力軸承或主機(jī)內(nèi)部各道軸承之一檢查一下,到秦港后也沒有重視抽查某一缸軸承再看一下。如那時(shí)只要做到這兩者之一,就可發(fā)現(xiàn)事故前的苗子,略化一些時(shí)間整修一下,這次大事故完全可以避免掉。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑵風(fēng)浪大造成滑油濾器堵塞,這是有可能,但是后來發(fā)展到換用濾器后油壓亦不見有好轉(zhuǎn),而油溫又逐漸上升時(shí),這時(shí)若與滑油泵曾停轉(zhuǎn)相聯(lián)系起來思考一下,或發(fā)動(dòng)輪機(jī)員們商量討論,采取有效措施,例如要求船長拋錨停車檢查主機(jī),或電告上級(jí)技術(shù)部門取得指示等,這次事故也不致拖延擴(kuò)大,損失可在較小范圍內(nèi)了。3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)⑶裝妥貨在返航途中,當(dāng)三管輪發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油液位有些上升時(shí),即報(bào)告了輪機(jī)長。該時(shí)雖然作了停車檢查,只是打開了1~6缸的道門,看到大量水蒸汽而沒有看到有艙底水漏入之處,就認(rèn)為沒有什么新情況,又重新關(guān)上了道門。若這時(shí)進(jìn)一步向各軸承處摸一下,或仔細(xì)地看一下,不難看到或感覺到軸承的發(fā)熱鋪鉛現(xiàn)象,這時(shí)還來得及使事故不致嚴(yán)重?cái)U(kuò)大。幸而車速這時(shí)已降低,若仍以常速快車運(yùn)轉(zhuǎn),該機(jī)可能早在半途中就要提早發(fā)生事故了。故障8:滑油失壓

使推力軸承嚴(yán)重?zé)?.故障經(jīng)過2.分析與處理3.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.故障經(jīng)過某輪主機(jī)為ESDZ43/82A型,一次由申開往天津途中遇大風(fēng),即在石島灣避風(fēng),直至第三天下午13:00時(shí)才起錨開航。14:00時(shí)機(jī)匠檢查發(fā)現(xiàn)主機(jī)搖臂軸上的封蓋掉下,及時(shí)報(bào)告當(dāng)值輪機(jī)員。二管輪即到機(jī)艙上層查看,見第3缸搖臂軸兩頭的悶蓋及螺栓都掉下了,由于當(dāng)時(shí)車速為185r/min,就一面報(bào)告輪機(jī)長,一面再通知駕駛室要求減速安裝,當(dāng)減速剛一開始,即聽到在飛輪處發(fā)出咯!的一聲響,立即關(guān)車。這時(shí)看主機(jī)滑油進(jìn)出壓力表,已指在0位,再看滑油泵指示燈則已熄滅。二管輪覺得很奇怪,明明不久前檢查滑油泵運(yùn)轉(zhuǎn)很正常,怎么現(xiàn)在就停了呢?而且警報(bào)也沒響過。1.故障經(jīng)過這時(shí)輪機(jī)長已到現(xiàn)場,見此情況,馬上重新啟動(dòng)主滑油泵,壓力很快上升至0.22MPa,隨后又啟動(dòng)主機(jī)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),僅數(shù)分鐘后,只見推力軸承處有大量油氣冒出,趕緊再停車。打開第6缸道門就看到推力軸端有鉛熔落。后在無任何檢修情況下,又繼續(xù)開慢車(50~60轉(zhuǎn)/分鐘)航行了五小時(shí),到煙臺(tái)港外錨地檢修,此時(shí)發(fā)現(xiàn)推力塊上的合金已全部熔化,燕尾嵌槽也露出,直接與推力環(huán)平面磨擦,使平面磨出幾道很深痕跡,該輪在航行中輔機(jī)既沒有發(fā)生故障,主滑油泵又沒有跳電,這事故怎么會(huì)發(fā)生,而且當(dāng)斷油后,失壓報(bào)警也沒有報(bào)警呢?2.分析與處理當(dāng)時(shí)海上風(fēng)浪最大為6級(jí),不可能因外界因素引起輔機(jī)、滑油泵的工作不正常。而事故后對(duì)輔機(jī)及滑油泵檢查,技術(shù)狀態(tài)很好,沒有使油泵有跳電的跡象。根據(jù)大家回憶,事故當(dāng)天開航后甲板部有人下機(jī)艙關(guān)起錨機(jī)電源,而起錨機(jī)的分電箱正好是在滑油泵分電箱同一部位的上方,因放置地位較低,故習(xí)慣用腳去踩較方便,可能這次在踩下去時(shí),用力較大順勢把滑油泵的開關(guān)也一起踏關(guān)閉了,而后知道不對(duì)又隨即將滑油泵開關(guān)拉上,但他不知道操縱臺(tái)上還須掀下按扭方能啟動(dòng)滑油泵。其次從關(guān)錨機(jī)到主機(jī)出現(xiàn)事故的前后時(shí)間的連接推算下來,可能性是有的。2.分析與處理為何該輪單獨(dú)只燒熔推力軸承,而主機(jī)其它各活動(dòng)部件沒有損壞

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