循環(huán)流化床鍋爐冷渣排渣系統(tǒng)改造研究_第1頁
循環(huán)流化床鍋爐冷渣排渣系統(tǒng)改造研究_第2頁
循環(huán)流化床鍋爐冷渣排渣系統(tǒng)改造研究_第3頁
循環(huán)流化床鍋爐冷渣排渣系統(tǒng)改造研究_第4頁
循環(huán)流化床鍋爐冷渣排渣系統(tǒng)改造研究_第5頁
已閱讀5頁,還剩23頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

華電淄博公司465t/h循環(huán)流化床鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造研究

華電淄博熱電有限公司劉曉東董鳳亮于孝宏劉永叢培慶目錄前言

第1章淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性第2章淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造依據(jù)及調(diào)查結(jié)論第3章淄博公司#3CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容第4章淄博公司#3CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造效益簡要分析

前言國內(nèi)近年來投產(chǎn)的400t/h以上容量CFB鍋爐,在鍋爐灰渣冷卻方面,幾大鍋爐廠均趨向于選擇風水聯(lián)合鼓泡床式冷渣器。但從近年鍋爐投產(chǎn)后的實際運行情況證明,風水聯(lián)合冷渣器在目前國內(nèi)燃煤品質(zhì)保證及燃煤粒徑控制方面都存在較大差距的情況下,運行可靠性較差,冷卻效果與設(shè)計要求嚴重不符,對鍋爐安全、連續(xù)、穩(wěn)定運行帶來惡劣影響。本文從淄博公司2×465t/hCFB鍋爐運行近兩年來,在冷、排渣系統(tǒng)方面突出的矛盾分析,論證了冷渣器改造的必要性和可行性,并對采用滾筒式冷渣器的改造效果進行了簡要總結(jié),對國內(nèi)同類型機組具有一定借鑒意義。前言第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性淄博公司2×145MWCFB機組配用哈鍋引進ALSTOM公司技術(shù)生產(chǎn)的HG-465/13.7-L.PM7型CFB鍋爐,設(shè)計煤種為淄博貧煤,最大允許粒徑≤7mm,d50=0.6mm,d<200μm不大于25%。鍋爐的灰渣處理系統(tǒng)亦采用了引進ALSTOM技術(shù)制造的風水聯(lián)合冷渣器配合原裝進口錐形閥組成排渣及熱渣冷卻系統(tǒng)。

第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性1.1冷渣系統(tǒng)存在突出問題:

a.運行中頻繁發(fā)生排渣不暢:僅從機組03年8月投產(chǎn)至04年6月,#3、4鍋爐因排渣困難造成機組非停事件即達3次。鍋爐排渣困難給機組安全運行造成了極大的被動局面。造成鍋爐排渣困難的根本原因是入爐煤粒度超標造成床料粒度超標。根據(jù)臨界流化風量經(jīng)驗計算公式,床料平均粒徑增加一倍,則臨界流化風量需要提高50%。床料粒徑增大造成流化風量不足,爐內(nèi)流化不良,容易在排渣口附近及冷渣器內(nèi)產(chǎn)生低溫結(jié)焦,導(dǎo)致排渣困難。資料證明:風水聯(lián)合鼓泡床式冷渣器,在煤質(zhì)穩(wěn)定連續(xù)、煤中雜質(zhì)含量控制合理且粒級匹配可靠的情況下,是符合大容量CFB鍋爐運行要求的最佳除渣方式之一。然而在國內(nèi)當前煤碳市場供應(yīng)實際情況下,煤質(zhì)變化幅度大,煤中“三塊”嚴重超標,碎煤設(shè)備磨耗速度快,碎煤系統(tǒng)粒度保障可靠程度低,風水聯(lián)合冷渣器淄博公司CFB鍋爐實際運行中已經(jīng)被證明難以滿足機組正常運行要求。第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性b.冷渣效果差,對除渣設(shè)備造成惡劣損害:

大量大顆粒床料排出爐膛進入冷渣器后,同樣因粒徑過大造成冷渣器內(nèi)嚴重流化不良,物料難以按照設(shè)計通過正常流化、冷卻,從一、二室翻越風冷隔墻進入三室,并翻越溢流口進入正常排渣管,而是在一、二室大量堆積。由于熾熱爐渣仍含有未完全燃盡的碳,在冷渣器內(nèi)又得到充足氧氣供應(yīng),溫度又高,堆積后極易出現(xiàn)低溫結(jié)焦。淄博公司運行一年來的實際情況已經(jīng)充分證明了這一點。而被迫從事故排渣口進入輸渣機的灰渣溫度一般超過400℃,目測為熾熱紅渣。如此高的排渣溫度對后處理設(shè)備帶來惡劣損害,安全可靠程度急劇下降,故障頻繁,且現(xiàn)場生產(chǎn)條件嚴重惡化。第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性c.冷渣器流化風耗能嚴重:鍋爐設(shè)計由三臺50%容量羅茨風機作為冷渣器流化冷卻供風,正常運行兩用一備,配用185KW高壓電機,耗電較大,且為保證充分的流化供風,經(jīng)常需要三臺風機全部啟動用作鍋爐排渣,耗能更為明顯。另一方面,由于冷渣器事故排渣、鍋爐本體漏灰、刮板除渣機密封不良等因素,廠房內(nèi)粉塵污染情況突出,給羅茨風機的正常運行帶來惡劣影響,空氣濾清器、潤滑油等消耗嚴重,檢修維護費用較高。第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性1.2除渣系統(tǒng)存在諸多缺陷:a.刮板輸渣機及斗式提升機故障頻繁:設(shè)備本身存在先天設(shè)計及制造缺陷。刮板輸渣機采用鏈條帶動刮板運轉(zhuǎn)方式,回鏈采用懸臂梁式托輪承重,刮板與底板、鏈條與托輪之間部件磨損嚴重。托輪滾動軸承在高溫除渣條件下潤滑不良,頻繁出現(xiàn)托輪卡澀缺陷,加劇了傳動系統(tǒng)各部件磨損。再則,輸渣機刮板及鏈條結(jié)構(gòu)自重大,空載運行耗能巨大,而其自重又加劇了托輪等各部件的磨損。在斗式提升機方面,亦存在相同問題,鏈條、鏈斗等部件磨損嚴重,故障頻繁。另一方面則由于冷渣器排渣溫度嚴重超標,造成輸渣機及斗式提升機設(shè)備運行狀況急劇惡化。在保證鍋爐連續(xù)運行的前提下,冷渣器被迫大量采用短路排渣方式,排渣溫度一般在400℃以上,高溫爐渣超出了刮板機等設(shè)備的承受限度,刮板變形、鏈條不均衡膨脹、下垂歪斜、箱體變形等缺陷頻繁發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計,2004年除渣系統(tǒng)運行工況最惡劣的時期,兩臺鍋爐一個月內(nèi)除渣系統(tǒng)刮板輸渣機、斗式提升機累計發(fā)生故障22次,按照平均每次故障時間4~6小時計算,一個月內(nèi)共發(fā)生故障時間達88~132小時。

第1章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造的必要性b.鍋爐刮板輸渣機、斗式提升機維護費用巨大:因上述所述的刮板輸渣機、斗式提升機日常運行中頻繁發(fā)生的大量缺陷,維護工作量巨大,刮板、鏈條、托輪、變速箱等零配件、備品消耗量巨大,據(jù)初步統(tǒng)計,2×465t/h循環(huán)流化床鍋爐機組2004年鍋爐除渣系統(tǒng)設(shè)備零配件費用平均每月8~10萬元。

第2章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造依據(jù)及調(diào)查結(jié)論鑒于淄博公司2×465t/hCFB機組冷、排渣系統(tǒng)在實際運行中存在的突出問題,淄博公司進行了長期、積極的專題調(diào)研論證,作了大量的搜資和分析比較工作,并專程對山東晨鳴紙業(yè)自備電廠、臨沂恒通化工自備電廠220t/hCFB鍋爐配用的8t/h回轉(zhuǎn)水冷式冷渣器進行了參觀學(xué)習,對該型號冷渣器生產(chǎn)廠家山東章丘圣火科技有限公司進行了實地考察,認為將現(xiàn)有的鼓泡床式風水聯(lián)合冷渣器改造為章丘圣火公司專利設(shè)計制造的HBSL型冷渣器方案是可行的。第2章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造依據(jù)及調(diào)查結(jié)論2.1HBSL型冷渣器主要結(jié)構(gòu)及工作原理

HBSL型冷渣器由進料室、出料室、84根六棱蜂窩狀冷渣通道組成的水冷轉(zhuǎn)子、驅(qū)動裝置、機架以及斷水保護裝置等部分組成。工作時開通冷卻水,轉(zhuǎn)子在驅(qū)動裝置帶動下低速轉(zhuǎn)動(0~2轉(zhuǎn)/分鐘),高溫爐渣進入進料室;轉(zhuǎn)子與水平線成一定夾角,高端設(shè)置有進渣口,低端設(shè)置有出渣口,轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)動一周爐渣也隨之轉(zhuǎn)動一周,并沿下坡滾落一定距離,隨著轉(zhuǎn)子的連續(xù)轉(zhuǎn)動,爐渣也在冷卻通道內(nèi)連續(xù)滾動并與換熱面交替接觸,并將熱量傳遞給冷卻通道內(nèi)的冷卻水,加熱后的冷卻水匯入鍋爐給水除氧系統(tǒng),使爐渣余熱得到回收,從而起到省煤器的作用。因為爐渣顆粒在六棱體形狀的冷卻通道內(nèi)是由高端向低端滾動傳熱的,避免了圓管會造成的爐渣顆粒在管內(nèi)滑動摩擦的弊端,金屬與爐渣之間的摩擦系數(shù)較小,加之設(shè)備運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速很低,金屬壁面的磨損因此比較小。

第2章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造依據(jù)及調(diào)查結(jié)論2.2HBSL型冷渣器主要特點:

連續(xù)排渣,變頻無級調(diào)速,有利于鍋爐穩(wěn)定運行;爐渣冷卻比較徹底,熱回收效率高,排渣溫度低于100℃,節(jié)能效果明顯;設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,適合于現(xiàn)場改造安裝;磨損較小,能耗較低,實際運行壽命經(jīng)現(xiàn)場檢驗?zāi)軌蚍想姌I(yè)生產(chǎn)要求。

第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容#3機組2005年3月24日至4月28日進行的首次A級檢修中實施了改造,主要改造內(nèi)容如下:3.1鍋爐冷渣系統(tǒng)全面治理改造:a.錐形閥:將錐形閥全開,閥頭開至最大位置,閥頭壓縮空氣、除鹽水雙冷卻系統(tǒng)維持運行。運行中仍可利用錐形閥控制排渣。錐形閥排出之后排渣管道的非金屬膨脹節(jié)繼續(xù)作為補償鍋爐膨脹用途。b.冷渣器:將目前的風水聯(lián)合冷渣器拆除,采用HBSL型旋轉(zhuǎn)滾筒式冷渣器,鍋爐兩側(cè)各安裝2臺額定排渣量9~12t/h的冷渣器。要求并確保冷渣器正常排渣溫度不超過100℃。每側(cè)兩臺冷渣器成90度夾角布置。c.冷卻水泵:將目前的冷渣器冷卻水泵作為改造為HBSL型滾筒式冷渣器后的冷卻供水之用,目前設(shè)備安裝及運行方式不變,只須在冷渣器安裝就位之后,安裝布置冷卻水管道。d.冷渣器流化風機:將三臺冷渣器流化風機全部拆除。原設(shè)計冷渣器流化風機供給風量占到鍋爐總風量3.74%,改造后通過提高二次風風量予以補償,且提高了二次風在爐膛內(nèi)部物料中的穿透剛度,對于改善爐內(nèi)燃燒,提高物料燃盡程度,保護爐內(nèi)風管都有良好作用。

第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容鍋爐冷渣器改造后如圖所示:#3鍋爐A側(cè)兩臺呈90度夾角布置的水冷滾筒式冷渣器:第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容#3鍋爐B側(cè)兩臺呈90度夾角布置的水冷滾筒式冷渣器:第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容3.2鍋爐排渣系統(tǒng)全面治理改造:將#3鍋爐目前的由一、二級埋刮板輸渣機、斗式提升機組成的鍋爐排渣系統(tǒng)進行全面改造:a.I級埋刮板輸渣機:將I級埋刮板輸渣機全部拆除,在拆除后的空間砌筑深度1200mm×寬度2070mm的運轉(zhuǎn)溝,在運轉(zhuǎn)溝內(nèi)安裝帶寬500mm、輸送直線距離35.3m的皮帶輸送機作為一級輸渣設(shè)備,溝內(nèi)皮帶機兩側(cè)預(yù)留700mm的檢修通道。皮帶采用阻燃抗高溫型皮帶,并在皮帶機上部采用活動式防雨防塵罩予以防護,以提高現(xiàn)場文明生產(chǎn)水平。整個廠房內(nèi)運轉(zhuǎn)溝上部采用格柵蓋板加以防護,保證人員檢查行走,如此消除了原先一級刮板輸渣機布置于地面之上造成了零米廠房內(nèi)空間局促的弊病,優(yōu)化了廠房空間。

第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容#3鍋爐I級皮帶輸渣機現(xiàn)場安裝方式如圖所示:

第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容b.II級埋刮板輸渣機及斗式提升機:將II級埋刮板輸渣機全部拆除,安裝帶寬500mm、輸送直線距離約40m、輸送高度23m、傾角350的DJ型波狀擋邊大傾角帶式輸送機作為二級輸渣設(shè)備,皮帶機兩側(cè)安裝700mm的檢修通道。皮帶采用阻燃抗高溫型皮帶,擋邊高度100mm,橫隔板間距252mm,并在皮帶機上部采用活動式防雨防塵罩予以防護。二級皮帶機直接大傾角輸渣至渣倉頂部,斗式提升機拆除。第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容第3章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造方案及實施內(nèi)容3.3#3鍋爐冷渣器改造后不同鍋爐負荷下的運行參數(shù)見下表:

時間2005-6-2011:002005-6-1916:592005-6-2212:172005-6-181:41備注鍋爐主蒸汽流量t/h462.38369.203440.414410.015

鍋爐中下層床溫平均值℃881.52862.316875.915853.65

A冷渣器出渣溫度℃49.69647.58540.33258.396

B冷渣器出渣溫度℃49.88440.13647.79357.409

C冷渣器出渣溫度℃48.68144.83756.28258.299

D冷渣器出渣溫度℃38.88638.30738.60936.074

ABCD冷渣器進水溫度℃48.31645.14247.0344.224

A冷渣器出水溫度℃63.13458.38351.27967.997

B冷渣器出水溫度℃63.57450.3969.05366.86

C冷渣器出水溫度℃61.73752.70171.3867.284

D冷渣器出水溫度℃52.88850.23251.88249.654

第4章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造效益簡要分析4.1取得的實際效益計算(1)安全效益顯著:顯著提高了機組安全穩(wěn)定運行水平:如前所述,2004年僅因冷渣器排渣不暢即造成鍋爐非計劃停運3次之多,另外因一二級埋刮板輸渣機、斗式提升機故障造成的事故排渣、機組低負荷運行更是發(fā)生多次。通過該冷渣、排渣系統(tǒng)的優(yōu)化改造,基本能夠消除上述缺陷的發(fā)生,從而顯著提高機組安全穩(wěn)定運行水平,并帶來可觀的安全和發(fā)電經(jīng)濟效益。第4章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造效益簡要分析(2)節(jié)能效益突出:A.降低煤耗:循環(huán)流化床鍋爐排渣溫度即床上溫度900℃,爐渣熱值較高,通過冷渣器與冷卻水換熱,可使爐渣溫度降低到100℃以下。鍋爐爐渣余熱得到了充分回收,通過冷卻水熱量回收至機組回熱系統(tǒng),既提高了鍋爐效率,又節(jié)能效果顯著。按照每小時1噸爐渣回收余熱計算如下:1000Kg×0.32卡/Kg℃×850℃=272000卡=54.4Kg(5000卡熱值)的原煤按照鍋爐年運行5000小時,單爐渣量:設(shè)計煤種20.23t/h、校核煤種24.23t/h計算,同時考慮改造前風水聯(lián)合冷渣器排渣溫度在400~500℃,對爐渣余熱具有一定的回收能力,按照改造前回收熱量是改造后60%概算:設(shè)計煤種:20.23×54.4×5000×40%=2201噸原煤;校核煤種:24.23×54.4×5000×40%=2636噸原煤。按照鍋爐每小時消耗燃料:BMCR工況設(shè)計煤種75.672t/h,校核煤種79.308t/h,鍋爐年運行5000小時計算,可降低目前單機煤耗的:設(shè)計煤種:2201÷(76.672×5000)=0.574%校核煤種:2636÷(79.308×5000)=0.665%第4章

淄博公司CFB鍋爐冷、排渣系統(tǒng)改造效益簡要分析B.降低機組廠用電率:a.冷渣器流化風機:改造后停用2用1備(特殊情況下3用0備)的冷渣器流化風機,其減少的風量由提高二次風機(800KW,6KV,90.3A)風量予以補償。冷渣器流化風機銘牌功率185KW,6KV,實際正常運行電流15A,而停用后由二次風機進行風量補償,概算將導(dǎo)致二次風機電流升高3A,可計算節(jié)約功率:Py=I÷0.126=(15-3)÷0.126=95.24KW每年可節(jié)約電量:2×95.2×5000=95.2萬KWhb.皮帶機、滾筒冷渣器:改造后取消一級埋刮板輸渣機(11KW)、二級埋刮板輸送機(11KW)、斗式提升機(15KW),增加滾筒式冷渣器驅(qū)動電機(4臺1.1KW)、一級皮帶輸送機(4.5KW)、二級皮帶輸送機(5.5KW),按照每年運行5000小時計算,可節(jié)約電量:5000×(11+11+15-4×1.1-4.5-5.5)=11.3萬KWh綜合a、b兩項,每年可節(jié)約發(fā)電量106.5萬KWh,按照0.325元/KWh計算增加上網(wǎng)電量收入:0.325×106.5=34.61萬元。按照2004年#3機組單機完成發(fā)電量6.7793億KWh計算,改造后可降

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論