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文檔簡介

1、35個實例分析砼質(zhì)量通病及解決措施1、原材料質(zhì)量和管理 實例1水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。 某工程在6月份澆注C30梁板過程中,發(fā)覺混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內(nèi)混凝土結料。 原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達80,且水泥普遍偏細,造成需水量增大,當用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快。 防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必需每車測量水泥溫度要小于65。 實例2外加劑冬期時結晶,堵塞管道。 在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現(xiàn)較多結晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。 原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣

2、溫較低時,達到過飽和而析出晶體。 防止措施:與減水劑供應商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。 實例3雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。 某日開頭供應工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)覺坍落度偏小狀況。 原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),造成減水劑濃度下降。 防止措施:進料供應商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應準時將上方蓋子蓋嚴,材料員加強巡察。 實例4將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。 在供應某工程二層梁板時,施工單位反映凝聚時間太長,澆筑后24小時仍未凝固。 原因分析:經(jīng)檢查協(xié)作

3、比下料記錄,平凡減水劑被當作高效減水劑輸入電腦,高效減水劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%0.8%,而平凡減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,摻量為0.25%0.3%。當木鈣超過膠結材料用量0.4%時就會出現(xiàn)嚴重緩凝。 糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應嚴格掌握,協(xié)作比輸入時必需有另外操作員復核。 實例5不同品牌防水劑混合使用。 某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)覺一車混凝土坍落度偏大退回。 原因分析:經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時出現(xiàn)混雜使用的狀況。 糾正措施:每批防水劑(包含膨脹劑等)進廠時必需復檢合格才能使用,倉

4、庫物資堆放應隔離和標識,不得混用。 實例6砂中含有大塊的泥塊和卵石。 在某工地泵送施工時發(fā)覺泵車下料斗上有較多大塊鵝卵石和泥塊。 原因分析:砂場供應河砂在抽砂時篩網(wǎng)破損,抽料口插入太深,將河床底部的大塊石頭和泥團抽到砂中。 糾正措施:砂場應定期檢查抽砂機篩網(wǎng)是否破損,公司砂石進料口及主機樓待料槽應加裝隔柵,防止雜物進入混凝土。 實例7碎石含泥量超標。 雨天后所進碎石含泥量超過1%,造成混凝土需水量增大,混凝土強度下降。 原因分析:下雨后碎石破裂過程含大量砂土,振動篩分時無法分別潔凈。 糾正措施:在上料碼頭增加沖水設備,將含泥量掌握在標準范圍內(nèi)。不合格碎石嚴禁進倉。 實例8粉煤灰、礦渣質(zhì)量不合格

5、。 公司選購F類一級灰,進廠時細度、需水量比和燒失量等指標間或達不到要求;選購的S95級磨細礦粉,7天和28天活性指標間或達不到要求,但檢測周期長。 原因分析:電廠燃煤質(zhì)量出現(xiàn)波動,粉煤灰分選設備出現(xiàn)故障,引起質(zhì)量波動;礦渣來源不穩(wěn)定,比表面積偏小。 糾正措施:每車粉煤灰和礦渣粉進廠后應檢查細度或需水量比合格才能入庫。每車檢測礦渣比表面積400m2/kg合格才能進庫,定期到供應廠抽樣。 實例9水泥、粉煤灰和礦粉等粉狀物進倉前須經(jīng)篩網(wǎng)過濾。 主機樓操作員反映螺運機被雜物卡住,造成電機燒毀。 原因分析:散裝物料進倉時,含有鐵釘、鋼球等球磨機中雜物,卡入螺運機間隙。 糾正措施:全部進料管口前加裝10

6、mm孔徑的篩網(wǎng),防止大塊雜物進入罐中。 實例10原材料混倉。 某工程供應過程現(xiàn)場質(zhì)檢員發(fā)覺混凝土粘性差,顏色偏白,經(jīng)快速檢測強度明顯偏低,對已澆注的混凝土清理潔凈重新澆注。 原因分析:供應商駕駛員不熟識公司管道布置狀況,接錯管口,將粉煤灰錯打入水泥罐中。 糾正措施:全部粉料罐口必需加鎖,標識清晰,材料員加強各材料庫的巡查監(jiān)督。 2、協(xié)作比管理 實例11泵送高度和長度變化未準時調(diào)整協(xié)作比。 1)某工程地下室底板C40P8供應過程發(fā)生嚴重堵管現(xiàn)象,現(xiàn)場泵管長度超過200米。 2)某工程施工二十一層柱墻時,多次發(fā)生堵管現(xiàn)象。 原因分析:施工單位在下達生產(chǎn)任務,未寫明泵送高度或泵送水平管長度,而按平凡

7、5-31.5mm碎石和平凡泵送坍落度開具協(xié)作比,造成堵管爆管。 糾正措施:1)泵送高度超過20層或60米時,必需注明5-25mm碎石粒徑,且坍落度應160mm。2)泵車班布管時宜布得橫平豎直,盡量削減彎頭和變管數(shù)量,如水平管道長度超過150米,坍落度應160mm。 實例12砂細度模數(shù)變化影響混凝土坍落度。 某工程施工過程出現(xiàn)坍落度偏大,混凝土出現(xiàn)離析現(xiàn)象。 原因分析:河砂細度模數(shù)變大,比表面積減小,引起坍落度偏大。 糾正措施:進廠河砂應混合勻稱,如檢測細度模數(shù)變化較大,應準時調(diào)整施工協(xié)作比。 3、生產(chǎn)過程管理 實例13調(diào)度工作失誤。 1)供應某工地混凝土時,質(zhì)檢員發(fā)覺交貨單混凝土標記與強度等級

8、不符。 原因分析:當班調(diào)度員在輸入生產(chǎn)任務單時,誤將強度等級輸為C15,而主機生產(chǎn)的確按C25P6生產(chǎn),屬輸入錯誤。 糾正措施:調(diào)度在發(fā)第一車混凝土時必需與生產(chǎn)任務單核對正確無誤后方可打印交驗單。 2)某工程同時施工獨立基礎承臺C30及獨立基礎墊層C15,工地施工員引導車輛到卸貨地點時,未看清C15交貨單及強度等級標識牌就卸料,經(jīng)調(diào)度詢問才發(fā)覺強度等級錯誤。 原因分析:現(xiàn)場施工員在同一工地澆筑不同強度等級混凝土時,未專心核對發(fā)貨單和標識牌就卸料。 糾正措施:調(diào)度員發(fā)車前必需與施工單位核對強度等級、施工部位無誤后才能發(fā)貨。交貨單信息必需精確無誤,攪拌車駕駛員到達現(xiàn)場應先由工地確認無誤方可卸料。

9、3)某日業(yè)務員接聽臨時訂單時,將混凝土標號C35誤填為C30。 原因分析:業(yè)務員在接到工地口頭電話通知下達生產(chǎn)任務單,調(diào)度員未專心確認交貨信息無誤。 糾正措施:月生產(chǎn)計劃單必需具體注明工地需求,臨時訂單須由工地材料員或施工員確認相關信息無誤,或以書面?zhèn)髡嫘问剿瓦_調(diào)度中心,避免部位或強度等級錯誤發(fā)生。 實例14主機操作員工作失誤。 1)某日在查詢主機報表時發(fā)覺主機操作員將某工地C15混凝土,選擇到C30協(xié)作比拌出。 2)某日調(diào)度員發(fā)貨甲工地C25用車號A#裝料,B#車裝乙工地C35,但A#車未準時裝貨,調(diào)度員又未聯(lián)系到司機,就叫后一部B#車替換裝貨,而主機操作員未專心核對交驗單直接投單,導致B#

10、司機實際裝甲工地的混凝土卻送到乙工地。 原因分析:主機操作員未專心核對交貨信息提前投單。 糾 正措施:在工控系統(tǒng)未全面聯(lián)網(wǎng)以前,先由調(diào)度打印交貨單后,書面交由主機操作員,由其專心核對攪拌運輸車車號、工程名稱、施工部位、強度等級、協(xié)作比編號 無誤才能拌料,拌料完畢簽字確認,然后才能投單。目前通過ERP系統(tǒng)開發(fā),將計劃錄入生產(chǎn)任務系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)及工控系統(tǒng)聯(lián)接在一起,有效防止主機操作員和 調(diào)度員的人為失誤。 實例15計量失控,砂石超稱。 1)主機操作員發(fā)覺砂石待料槽中砂石嚴重偏多,通知車輛過磅砂石計量有誤。 原因分析:砂石秤放料閘門動作未到位,石子計量閘門就開頭放料。 糾正措施:每班重點檢查氣缸、電

11、磁閥、限位器,對計量秤重新定期自校合格后才能生產(chǎn)。 2)主機操作員拌某工程九層梁板時,未觀看顯示數(shù)據(jù)中無該品種水泥卻拌料生產(chǎn),造成拌料報廢, 原因分析:技術值班傳送協(xié)作比送到工控機時,該主機無該品種水泥,水泥品種未匹配造成。 糾正措施:請軟件公司準時修改程序,主機操作員應留意各計量秤稱量狀況,如出現(xiàn)異常狀況不得攪拌。 實例16外加劑濃度不勻稱,造成部分混凝土緩凝。 某日澆筑某工地14層墻柱、15層梁板混凝土時,出現(xiàn)坍落度偏大,初凝時間超過20小時現(xiàn)象。 原因分析:減水劑罐攪拌器故障,造成減水劑密度不勻稱,儲罐下部減水劑密度偏大,凝聚時間過長。 糾正措施:減水劑必需定時攪拌勻稱,材料員應加強巡察

12、,如出現(xiàn)攪拌器停轉,應馬上報修。 實例17砂石倉未準時進料,造成混凝土和易性差。 某日凌晨5:00供應地下室底板承臺混凝土時,兩臺拖泵同時堵管。 原因分析:碎石進料不準時,碎石倉料位偏低,造成堵管。 糾正措施:加強空中料倉和進料巡查,進料裝載機應準時上料,空中砂石料倉必需保持滿倉。夜間技術值班、材料員和調(diào)度長必需每兩小時檢查材料進料狀況和砂石質(zhì)量。 實例18粉煤灰和礦渣粉小計量出現(xiàn)大誤差。 某日粉煤灰和礦渣計量秤出現(xiàn)超量狀況,單盤計量誤差大于2% 原因分析:螺運機轉速太快,造成落差過大,部分沖量無法記錄。 糾正措施:由設備部轉變螺運機齒輪箱變速比,在螺運機和稱量斗間加裝閘閥,掌握材料落差。 實

13、例19量差 某工地投訴量差,按圖紙計算量與實際澆筑數(shù)量相差超過國家標準范圍。 原因分析:計算協(xié)作比表觀密度時只按實際表觀密度計量,未乘密實系數(shù)。 糾正措施:生產(chǎn)協(xié)作比密度應按混凝土試驗所測的表觀密度乘以混凝土密實系數(shù)(一般取1.01)確定。每班每臺機應抽查三車過磅復核,防止計量失控。 4、運輸和泵送管理 實例20司機送錯工地。 某攪拌運輸車司機裝C25混凝土送到另一工地C30。 原因分析:駕駛員填寫車輛追蹤表時未看清工地名稱和施工單位,工作馬虎大意。 糾正措施:每部混凝土攪拌運輸車必需標識清晰強度等級,駕駛員在裝完混凝土后,應準時填寫車輛追蹤表上工程名稱和施工單位,避免送錯工地。調(diào)度中心應親密

14、留意GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)車輛運行狀況,發(fā)覺問題準時糾正。 實例21司機運輸車滾筒積水。 某司機裝混凝土時,滾筒內(nèi)積水混凝土坍落度偏大。 原因分析:前一車在裝洗泵水后,到達工地未全部用完,卻未準時將滾筒內(nèi)剩余水卸凈,也未要求確認就裝料。 糾正措施:調(diào)度中心必需控管裝洗泵車水的攪拌車,在接到司機卸水確認單后才能通知裝料。司機洗車后及暴雨過后,滾筒內(nèi)的積水必需卸凈。 實例22漏料、結料。 1)某日司機在運送混凝土到工地途中,滾筒反轉漏料,造成路面大面積污染。 原因分析:裝車前未遵守流程規(guī)定插防反轉銷,造成漏料。 糾正措施:規(guī)定攪拌運輸車駕駛員在裝車前必需檢查是否插好防反轉銷。 2)某日攪拌車司機運送某

15、工地C40砼,卸料完畢未檢查混凝土是否卸完,空車過磅也未察看回空重量,滾筒內(nèi)剩2方帶回公司。 原因分析:攪拌車駕駛員人為工作馬虎大意,未按規(guī)定流程檢查滾筒內(nèi)混凝土卸凈。 糾正措施:加強攪拌車駕駛員的質(zhì)量意識培訓,卸料完畢應檢查滾筒內(nèi)是否有積料,運輸部定期抽查回廠空車重量,避免剩料和不同強度等級混凝土混裝。 3)某日攪拌車減速機螺絲斷裂,滾筒無法轉動,造成混凝土凝聚在滾筒內(nèi)。 原因分析:減速機螺絲斷裂,造成滾筒無法轉動。 糾正措施:攪拌車駕駛員應做好日常車輛檢查,并重點檢查滾筒減速機螺絲是否上緊或有彎曲和裂痕,避免在高速轉動時螺絲斷裂,造成混凝土報廢。 實例23泵送爆管堵管。 1)某工地泵送混凝

16、土結束,清洗混凝土管道時,采用氣洗方式,由于壓力過大導致泵管管壁裂開,造成工人受傷。 原因分析:泵車自備水箱水量不足,采用水洗方式無法全部將混凝土洗出,而采用氣洗方式,氣洗壓力是水洗壓力的3倍,接在尾部的泵管管壁較薄,無法承受氣洗壓力而裂開,造成混凝土飛出傷人。 糾正措施:嚴格限制氣洗方式,禁用薄舊泵管。泵管出口處的軟管數(shù)量不能超過兩條且彎折不宜超過90度。洗泵的水由攪拌車特地從攪拌站裝滿運送到現(xiàn)場使用。加強人員安全操作培訓。 2)某工地施工十五層柱墻時,泵送時潤管的水和砂漿都未能泵出,造成已發(fā)貨混凝土全部退車。 原因分析:在施工十四層梁板結束后,拖泵切割環(huán)漏水嚴重,用水洗方式無法洗出全部混凝

17、土,殘留部分混凝土和水泥袋在管道中。 糾正措施:定期檢查和更換切割環(huán)等易損配件。洗管時應先將布料桿折除分開清洗,洗管完畢必需檢查水泥袋已洗出,接管前必需檢查管道是否通暢。 5、現(xiàn)場施工管理 實例24泵送砂漿澆入結構部位。 某工地二層梁板拆模后,發(fā)覺局部梁底出現(xiàn)反砂掉皮現(xiàn)象。 原因分析:泵送混凝土前使用清水和同協(xié)作比砂漿潤滑管道時,將砂漿集中澆筑到梁底,由于水和砂漿混和后強度降低,而造成反砂和脫皮現(xiàn)象。 糾正措施:泵送混凝土前,潤滑用的水泥砂漿應分散布料,不得集中澆注在同一處。 實例25不同外加劑混用。 某工程供應時協(xié)作比采用聚羧酸減水劑,而現(xiàn)場質(zhì)檢員未留意協(xié)作比中外加劑品種,當現(xiàn)場坍落度偏小時

18、,按萘系減水劑調(diào)整量加入萘系減水劑8kg,造成混凝土和易性差退回。 原因分析:現(xiàn)場質(zhì)檢員對新技術新學問把握不足,聚羧酸減水劑和萘系減水劑混用時不相溶,造成混凝土和易性差。 糾正措施:由試驗室加強對現(xiàn)場質(zhì)檢員培訓,不同外加劑不得混用。 實例26柱子拆模脫皮。 11月份某廠房一層柱施工后拆除模板,發(fā)覺柱子表面混凝土脫落。 原因分析:11月份遇氣溫驟降,混凝土凝聚時間偏長,拆模時間太早,造成表面脫層。 糾正措施:經(jīng)常關注天氣預報,遇天氣降溫時,應調(diào)整外加劑配方中緩凝成分,避免凝聚時間太長。 實例27混凝土路面起殼,裂縫。 某日施工市政道路抗折4.5MPa,割縫一側出現(xiàn)數(shù)條細長裂縫。某工地施工路面時,

19、上部混凝土起殼,而下部混凝土還未硬化。 原因分析:路面施工完畢,割縫時間太晚,將表面已硬化的混凝土拉裂?;炷聊蹠r間偏長,而表面未掩蓋和澆水。 糾正措施:留意施工抹面養(yǎng)護,切縫時間應在混凝土達到設計強度25%30%時切割,混凝土凝聚時間不宜過長。 實例28地面的面層起粉。 某工地施工地下室面層C20混凝土,表面出現(xiàn)起粉現(xiàn)象。 原因分析:施工單位下達任務單為地下室找平層,未說明為車庫耐磨地坪,協(xié)作比中摻粉煤灰占膠結材15%,出現(xiàn)粉煤灰上出現(xiàn)象。 糾正措施:由施工方在生產(chǎn)計劃和任務單下達時寫清澆筑部位,對該部位協(xié)作比宜摻粉煤灰摻量小于8%。 實例29水下樁施工堵管、斷樁。 水下樁施工時,由于等尾

20、數(shù)時間長、路況差造成陷車,又無法準時施救,泵車故障未準時更換或鋼筋籠卡住導管造成斷樁。 原因分析:水下樁施工時,必需保證連續(xù)澆灌,防止混凝土分層離析和中斷時間太長。 糾正措施:水下樁施工必需預備充分車輛,泵車設備完好,保證連續(xù)供應,并制定應急措施,防止設備故障時造成斷樁。 實例30樁基混凝土強度偏低。 某工地施工時,由于泵車堵管時正下暴雨,造成樁內(nèi)流入大量雨水,樁基抽芯強度偏低,而標準養(yǎng)護試件強度符合要求。 原因分析:該樁為人工挖孔樁,芯樣上部和中部強度合格,下部偏低,應是樁內(nèi)有積水未抽潔凈造成水灰比偏大,強度降低。 糾正措施:供應人工挖孔樁時,應檢查樁底水是否抽干,下暴雨時盡量避免施工樁基。 實例31同條件試件強度不合格。 某工程一層夾層墻柱同條件試件抗壓強度C35,標準養(yǎng)護試件強度符合要求,而同條件養(yǎng)護試件只達到85%。 原因分析:冬季施工的現(xiàn)場同條件養(yǎng)護試件在未達到600天時就送檢,而造成強度偏低。 糾正措施:要求工地加強同條件養(yǎng)護試件管理,記錄每天平均溫度和累計溫度,到達要求時才能送檢。 實例32樓板裂縫與養(yǎng)護。 某工地18層梁板C30泵送砼,出現(xiàn)表面塑性裂縫。 原因分析:當空氣濕度 糾

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