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文檔簡介

提高鋼箱梁焊接施工合格率深圳107國道機場立交橋QC小組

一、QC小組概況制表:李曉光2007年8月1日小組名稱深圳107國道機場立交工程QC小組注冊時間07年8月1日課題名稱提高鋼箱梁焊接施工合格率登記號0804小組接受TQC教育情況本QC小組成員均接受TQC教育48小時以上,并獲得合格證活動次數(shù)5次小組類型現(xiàn)場型姓名性別年齡文化程度職稱職務(wù)組內(nèi)職務(wù)張明德男28本科工程師工程部長組長袁壯飛男28本科助理工程師項目副經(jīng)理副組長李曉光男26本科助理工程師技術(shù)員組員王文革男41高中助理工程師技工組員陳溪男25大專助理工程師資料員組員鄧漢生男27大專助理工程師助理工程師組員二、工程概況深圳市107國道機場立交橋改建工程及交通疏解工程是深圳市一個重點工程,由我廣東省基礎(chǔ)工程公司承建。由于機場立交橋不能滿足交通要求和質(zhì)量要求,需要改建。改建的立交橋采用25.5+25.5米兩跨一聯(lián)的鋼—混凝土組合連續(xù)梁,橋面全寬46.0米,主梁由底板、腹板組成開口箱形截面,箱高0.94米,箱寬4.984米。每組鋼梁在工廠加工成2段運至橋位,分段用吊車架設(shè)安裝。鋼板編號檢測點(個)合格點(個)累積合格率(%)W4252184D4252288D8252184C1252288D13252288C5252288D26252288C18252392合計20017587.5鋼板焊接檢查統(tǒng)計表現(xiàn)場鋼板焊接圖四、現(xiàn)狀調(diào)查對已經(jīng)焊接的鋼箱梁焊縫進行抽檢,隨機抽取了200個焊接檢查點,通過X射線檢驗和肉眼的檢查,發(fā)現(xiàn)影響焊接合格率的主要問題有焊縫不飽滿、焊縫超高、焊瘤、表面氣孔和夾渣,不合格點共25個,鋼箱梁焊接合格率為87.5%。序號影響施工合格率原因點數(shù)占不合格點總數(shù)%累計%A鋼箱梁焊縫不飽滿187272B焊縫超高41688C焊瘤1492D表面氣孔1496E夾渣14100不合格點調(diào)查表

制表人:陳溪審核人:張明德制表日期:2007.8.12四、現(xiàn)狀調(diào)查72%88%92%96%802015105251002004060累計百分比(%)174111累計頻數(shù)N=250ABCDE鋼箱梁焊接施工不合格項目排列圖以上排列圖中可以看出,鋼箱梁焊縫不飽滿在不合格項目中占了72%,是造成鋼箱梁焊縫施工不合格的主要問題。五、目標設(shè)定

1、焊縫不飽滿占全部不合格項的72%,如將焊縫不飽滿的問題的90%得到解決是有可能的,鋼箱梁焊接施工合格率可達90%×(100-87.5)%×72%+89.0%=95.8%,達到目標95%是可行的。目標依據(jù)

2、根據(jù)我司多年的施工經(jīng)歷,以往在焊接質(zhì)量的控制方面曾有過許多成功的經(jīng)驗,有十分的把握達到預(yù)定目標。還有就是小組成員具備相當高的文化素質(zhì)和施工經(jīng)驗,公司領(lǐng)導(dǎo)對此也十分重視,給予了充分的人力和財力支持。鋼箱梁焊接施工合格率提高到95%,目標是完全可行的六、原因分析

制圖:陳溪

日期:2007年1月11日

七、要因確認

序號末端因素確認方法標準負責(zé)人完成日期1工人未進行專業(yè)培訓(xùn)復(fù)查培訓(xùn)記錄考核合格100%袁壯飛2007.9.12未進行技術(shù)交底復(fù)查交底記錄技術(shù)交底100%張明德2007.9.23獎罰制度不健全對現(xiàn)行管理制度進行討論滿意度90%李曉光2007.9.14焊接機械設(shè)備老化對現(xiàn)場調(diào)查機械折舊率≥85%李曉光2007.9.35焊接設(shè)備沒有定期校核檢查校核記錄校核頻率2天一次邱楚松2007.9.16焊條S元素含量過低復(fù)查焊條證書S含量0.010-0.020%李曉光2007.9.47鋼板中C元素含量過高復(fù)查焊條證書C含量≤0.20%鄧漢生2007.9.18焊件剖口不合適現(xiàn)場調(diào)查剖口角度±2.50,鈍邊±1mm王文革2007.9.19預(yù)拱度設(shè)置不當現(xiàn)場測量檢查預(yù)拱度L/200≥f≥L/400(L為鋼板寬度)王文革2007.9.210焊接順序不當現(xiàn)場檢查100%按規(guī)范要求兩邊對稱焊接袁壯飛2007.9.311焊接時風(fēng)速太大現(xiàn)場檢查測定風(fēng)速≤2m/s袁壯飛2007.9.1要因確認計劃表

制表人:陳溪日期:2008年1月10日八、制定對策

序號要素對策目標措施負責(zé)人完成時間地點1獎罰制度不健全由工程部制定獎懲制度90%員工滿意(1)成立獎懲制度實施監(jiān)督小組,堅強監(jiān)督管理(2)吸收工人意見,不斷完善制度。張明德袁壯飛07.9.10~07.9.12會議室2焊件剖口尺寸不合適技術(shù)部組織工人重新進行了專門的技術(shù)交底會及培訓(xùn)(1)焊件剖口角度誤差≤±2.50,鈍邊≤±1mm(1)加強質(zhì)檢,對每項工序嚴格把關(guān)。(2)對現(xiàn)場操作工人重新進行技術(shù)交底。(3)采用六角切割機張明德李曉光07.9.13~07.9.14現(xiàn)場3焊接順序不當由工程技術(shù)部安排施工員現(xiàn)場檢查工人100%按規(guī)范要求兩邊對稱焊接(1)施工員現(xiàn)場加強管理發(fā)現(xiàn)焊接順序不對的及時糾正;(2)對接焊時要設(shè)置引弧板施工。張明德鄧任明07.9.15~07.9.18現(xiàn)場對策表九、實施對策

實施一

:1、制定合理的施工計劃,合理安排施工流程,不盲目追求進度。以免因為休息不足造成工人心情煩躁,影響生產(chǎn)質(zhì)量。2、施行掛名制,每個焊工完成的工作量進行記名,使每個人焊接的構(gòu)件和人直接掛鉤,出現(xiàn)問題便于對號解決。3、定期進行評比,根據(jù)前面的掛名制度,把一段時間內(nèi)每個工人的工作量以及完成工作量的優(yōu)差進行綜合評比。4、實行質(zhì)量分級把關(guān),把工作班組合理編排分配,委任小組長,先是小組自檢,然后質(zhì)檢員檢查,最后工程部安排專人定期抽檢5、實行班組長承包責(zé)任制,獎金與質(zhì)量掛鉤,驗收合格率達到100%者可以取得獎金的100%,合格率每增減一個百分點,本月應(yīng)獎罰1%獎金針對獎罰制度不健全問題QC小組實施5個措施工人進行定期評比

九、實施對策

實施獎罰制度后,我們開始對20名工人進行滿意度調(diào)查,統(tǒng)計如下:滿意程度人數(shù)滿意不滿意很不滿意201910結(jié)論:通過實施合理的獎懲制定,工人對獎罰制度滿意度達到了19/20*100%=95%,大大提高了工人的積極性和責(zé)任心。對于工人提出好的施工意見,積極吸收,不斷完善制度,很大程度上提高了施工的質(zhì)量和效率。九、實施對策

焊接口

技術(shù)交底記錄表

九、實施對策

技術(shù)交底后,對現(xiàn)場鋼板剖口進行檢查?,F(xiàn)場抽檢了20個點,采用鋼卷尺和游標卡尺進行度量。其結(jié)果如下:剖口角度誤差范圍≤±10±10~±2.50±2.50~±30數(shù)量1550鈍邊尺寸誤差范圍≤±1mm±1mm~±2mm2mm~±3mm數(shù)量2000制表人:鄧漢生審核人:袁壯飛制表日期:2007年9月15日結(jié)論:經(jīng)過抽查的焊件剖口角度誤差均≤±2.50,鈍邊均≤±1mm,焊件剖口尺寸合格率100%,達到了對策目標。九、實施對策

實施三:1、底板焊接順序:先焊接橫向拼接縫,后焊縱向拼接縫2、腹板焊接順序:先焊接腹板拼接縫3、箱體焊接順序:先焊腹板與隔板立縫,再焊隔板與底板,然后焊通筋與底板,最后焊接翼板拼接焊縫4、設(shè)置引弧板,用弧板導(dǎo)焊,加強焊縫的質(zhì)量5、對20個焊接工人進行技術(shù)再交底,并安排跟蹤工人焊接過程,制定了專人的質(zhì)量檢查制度焊接現(xiàn)場

針對焊接順序不當問題現(xiàn)場施工員加強管理并要求工人按規(guī)定操作,記錄如下:十、效果檢查

1、實施對策后,工人的工作積極性大大提高,焊接質(zhì)量也大幅度提高,而且進度也加快了很多。經(jīng)過鋼箱梁QC小組成員的努力,使整個鋼箱梁的焊接情況得到了前所未有的進步。我們對鋼箱梁焊接施工質(zhì)量進行檢查,選取了500個焊接點進行檢查,其檢查結(jié)果如下:焊接質(zhì)量優(yōu)良焊接質(zhì)量合格焊接質(zhì)量合格4504010

由以上表格可知:焊接質(zhì)量合格率達到(450+40)/500*100%=98%達到并超過了95%的目標值。

制表人:鄧漢生審核人:袁壯飛制表日期:2007年10月8日十、效果檢查

89%95%98%十、效果檢查

對不合格點進行分析如下:

序號影響施工合格率原因點數(shù)占不合格點總數(shù)%累計%A鋼箱梁焊縫不飽滿22020B焊縫超高55070C焊瘤11080D表面氣孔11090E夾渣110100影響鋼箱梁焊接質(zhì)量的主要問題鋼箱梁焊縫不飽滿從原來的72%,下降到20%,其他不合理點也得到了改善。

十一、鞏固措施

1、我們將繼續(xù)完善以上制度,并進一步探索改進措施,不斷提高施工工藝水平。

3、編制《鋼箱梁焊接質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書》(編號為GDJCZ-2007-12),指導(dǎo)下一步的施工。

2、將本次QC小組活動中對鋼箱梁焊接質(zhì)量的經(jīng)驗和體會報到公司技術(shù)部,為以后公司在焊接施工方面提供經(jīng)驗。十二、總結(jié)及下一步打算

1、通過這次QC小組活動,保證了鋼箱梁焊接質(zhì)量的合格率,為整個鋼箱梁乃至整個橋梁的質(zhì)量奠定了基礎(chǔ);今后我們將充分運用QC方法到施工中解決各種問題,確保施工安全、優(yōu)質(zhì)、高效。2、小組成員認為成立QC小組,有計劃的開展QC活動,是提高工程質(zhì)量的一條行之有效的途徑。通過Q

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