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文檔簡介
精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔設(shè)備事故調(diào)查報告范文設(shè)備事故調(diào)查報告范文1:
1、事故經(jīng)過:
事故前吉林熱電廠運行方式,1-11號機、1、2、4-15號爐運行,3號爐備用。其中,1-9號爐和1-7號機為母管制,10、11、14、15號爐分別對應(yīng)8、9、10、11號機為單元制。全廠蒸發(fā)量3970噸,發(fā)電量837MW。
2007年1月10日,按定期工作規(guī)定電氣運行與檢修人員配合進行廠用6kV和0.38kV系統(tǒng)工、備電源聯(lián)動試驗(電氣主接線一次系統(tǒng)見附圖1)。上午9時40分,進行到0.38kV除塵2段母線工、備電源聯(lián)動試驗時,發(fā)現(xiàn)2號除塵變高壓側(cè)開關(guān)跳閘后低壓側(cè)開關(guān)不聯(lián)跳。10時30分運行人員將2號除塵變停電,0.38kV除塵2段母線倒由備用電源運行(6kV和0.38kV系統(tǒng)見附圖2),由檢修人員檢查2號除塵變低壓側(cè)開關(guān)不聯(lián)跳的原因,試驗暫停。11時50分,2號除塵變低壓側(cè)開關(guān)不聯(lián)動缺陷處理結(jié)束,決定下午繼續(xù)進行試驗。
12時38分,值長電話通知11號機副單元長,主盤電纜中間頭測溫裝置報警:“除塵2段備用電源電纜(380伏低壓電纜)溫度高59℃,地點在除塵2段配電室下”(此電纜中間頭為1987年火電原始安裝,電纜型號為VLV22-3×185+1×95,4根并聯(lián),可載流266×4=1064A。1997年增設(shè)電纜中間頭測溫裝置)。當時0.38kV除塵2段母線負荷電流988A。副單元長通知電氣檢修人員后去現(xiàn)場進行檢查。
12時50分將2號除塵變壓器投入運行,除塵2段備用電源開關(guān)(低壓)斷開。之后10號機電氣值班員去現(xiàn)場檢查除塵2段備用電源電纜中間頭。當打開電纜溝井蓋時,有大量煙霧,無法進入溝內(nèi),立即通知有關(guān)人員。13時00分,值長再次告知11號機單控室值班員:“除塵2段備用電源電纜(380伏低壓,此時本電纜已與除塵2段斷開無電流)溫度高79℃”。11號機單控室值班員電話告知10號機單控室值班員,13時28分,2號除塵變壓器跳閘,速斷和高壓側(cè)接地保護動作,13時55分,將除塵1、2段母線工、備電源停電。
14時25分,14號爐1、2號引風機跳閘,14號爐滅火保護動作。匯報省調(diào),10號發(fā)電機組解列停機,6kV14A、B段母線停電,8號、9號循環(huán)水泵失電。
14時25分,6kV15A段母線工作電源開關(guān)跳閘,速斷、接地保護動作,備用電源開關(guān)聯(lián)動后跳閘,分支過流保護動作,6kV15A段母線失壓。同時10號循
環(huán)水泵跳閘、15號爐1、2排粉機、1號送風機跳閘,15號爐滅火保護動作。由于8-11號循環(huán)水泵跳閘,循環(huán)水中斷,匯報省調(diào),11號發(fā)電機解列停機。
2、事故處理情況:
13時40分,按照“緊急事故應(yīng)急預(yù)案”要求,有關(guān)部門人員陸續(xù)到達現(xiàn)場,迅速調(diào)集人員、物資。13時46分消防隊趕到現(xiàn)場,與在場的廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門分析確定滅火方案。13時55分,除塵1、2段母線工備電源停電。為防止火勢蔓延影響其它機組運行,決定對除塵2段電纜溝進行隔離,分別對相連通的5個電纜豎井進行封堵,同時組織人員分段檢查滅火。15時30分,電纜溝火勢得到控制,16時20分,余火被徹底撲滅。
經(jīng)過搶修,11號機于2007年1月12日22時28分并網(wǎng),10號機于16日00時00分并網(wǎng)。
3、事故原因分析
(1)直接原因:事后調(diào)閱2號除塵變、3號廠用備用變等電氣設(shè)備運行參數(shù)歷史曲線,分析造成電纜著火的直接原因是:除塵2段低壓備用電源有4棵電纜,其中一棵有中間接頭,由于溫度升高,造成中間接頭本身絕緣損壞起火,引燃附近電纜。
(2)間接原因
A、0.38kV除塵2段備用電源電纜中間接頭發(fā)生放電短路,按目前3號廠用備用變繼電保護配置,沒有達到動作條件跳開3號廠用備用變高壓側(cè)開關(guān),是導(dǎo)致中間接頭絕緣損壞著火的主要原因之一。
B、運行值班員當?shù)弥龎m2段備用電源電纜中間頭溫度高報警后,處理不果斷。雖然切換至工作電源運行,但是對電纜發(fā)熱點充電可能進一步引起電纜損壞的后果估計不足,而沒有及時斷開3號廠用備用變高壓側(cè)開關(guān),是導(dǎo)致備用分支電纜放電損壞的另一個主要原因。
C、從安全管理上分析,沒有嚴格按照29項反措要求增加對電纜溝防火設(shè)施的投入,電纜溝防火門不規(guī)范,過火電纜溝內(nèi)沒有滅火設(shè)施以及起火報警裝置;著火時不能有效地隔離火源,是引起火勢蔓延擴大的主要原因。
D、班組檢查工作不實、不細,過于依賴電纜中間頭測溫裝置。
4、事故暴露問題
(1)消防管理方面,對電纜著火重點反措執(zhí)行以及監(jiān)督檢查不實、不細,消防設(shè)施不完善,防火應(yīng)急預(yù)案可操作性不強,職責不清,培訓(xùn)、演練工作不到位。
(2)設(shè)備管理方面有漏洞,沒有認真吸取系統(tǒng)內(nèi)電纜著火的事故教訓(xùn),防火防爆專項檢查不實,電纜溝防火措施整改落實不到位,防范措施缺乏針對性,沒有做到有布置、有檢查的安全工作閉環(huán)管理。
(3)安全管理方面,落實29項反措和安全性評價不夠認真細致,檢查不力。對危險點的預(yù)防沒有引起足夠重視,危險點缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲區(qū)和死角,缺乏工作的主動性和具體專業(yè)指導(dǎo)。
(4)設(shè)備重點部位預(yù)防性工作缺乏必要的方法,手段單一,過分依賴電纜測溫報警裝置。定期巡視檢查不認真,設(shè)備責任制沒能真正落實,存在漏洞。對電纜設(shè)備重視不夠,電纜專責人員配備薄弱,疏于管理。
5、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的防范措施:
(1)舉一反三,吸取教訓(xùn),全面抓好安全生產(chǎn)管理,按照29項反措的要求,進一步完善有關(guān)管理制度,規(guī)范電纜的敷設(shè)層次,適當分段并設(shè)置層間耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。
(2)抓普查,加強電纜的運行、檢修維護管理,對電纜溝及夾層等進行一次全面檢查,不符合29項反措要求的限期整改。
(3)進一步完善電纜溝分段防火隔離措施,更換防火能力不強的防火門。
(4)進一步升級完善現(xiàn)有電纜中間頭測溫裝置,使其功能更加科學(xué)合理。完善有關(guān)規(guī)程和管理制度,并認真執(zhí)行。
(5)有計劃地增加電纜溝自動報警滅火裝置。
(6)對全廠0.38kV電纜進行普查,逐步取消0.38kv回路的電纜中間頭。
(7)加強對繼電保護裝置的校驗維護工作,重新核定廠用變保護配置方案。完善送、吸風機跳閘低速聯(lián)高速功能。
(8)進一步修訂細化防火方面的緊急事故應(yīng)急預(yù)案,使其更有可操作性,添加電纜溝走向分布圖,同時標出電纜走向分布,通過培訓(xùn)、演練,達到準確掌握。
(9)加強安全與技術(shù)培訓(xùn),結(jié)合現(xiàn)場實際制定有針對性培訓(xùn)計劃,熟悉生產(chǎn)系統(tǒng),掌握電纜及各種管路的走向。專業(yè)管理人員要熟練掌握有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施情況,為決策者指揮提供依據(jù)。
(10)由公安保衛(wèi)部組織對生產(chǎn)系統(tǒng)人員進行消防知識以及滅火設(shè)施正確使用方法的培訓(xùn),真正做到“三懂三會”消防知識和技能。策劃進行一次防火方面的預(yù)案演練。
設(shè)備事故調(diào)查報告范文2:
1、事故名稱:1#M機曲軸Ⅲ.Ⅴ列曲拐燒壞事故
2、事故單位名稱:碳銨車間壓縮工段乙班
3、事故類別:設(shè)備事故
4、事故起止時間:2013年11月18日0時00分至2013年11月18日0時07分
5、設(shè)備情況(設(shè)備規(guī)范、制造廠、投產(chǎn)日期等)
(1)、設(shè)備型號:4M8(3)-36/320型,制造廠:沈陽氣體壓縮機廠生產(chǎn)
(2)、投產(chǎn)時間:2005年1月(1979年生產(chǎn),從吉林延邊化肥廠購買的舊機)
6、事故前工況:
事故前1#、2#、3#、4#、6#M機運行,5#M機不能備用(在修)。壓縮機進口壓力為310mm/Hg,出口壓力為30Mpa,本機油壓為0.3Mpa,全廠生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行。
7、事故發(fā)生經(jīng)過和處理情況:
11月18日0時0分,當班操作工周澤民準備進行排油作業(yè)時發(fā)現(xiàn)1#M機油壓只有0.2Mpa,機身內(nèi)有響聲,周立即跑到大M機2樓通知班長劉煥然,周和劉到1#機時聽到機內(nèi)有很大的響聲并看到曲軸箱呼吸帽有油煙冒出;進行緊急停車處理,立即用電話通知值班調(diào)度并通知維修工進行拆機檢查,打開曲軸箱蓋發(fā)現(xiàn)Ⅲ.Ⅴ列連桿大頭瓦溫度高,曲拐損壞嚴重。
8、事故原因:
事故發(fā)生后,公司立即組織人員進行調(diào)查,并召開了事故分析會,確認了事故原因:拆下曲軸進行檢查發(fā)現(xiàn)曲軸定位軸頸通往Ⅲ.Ⅴ列曲拐頸的油管松動,Ⅲ.Ⅴ列曲拐頸磨損約2mm左右,其他部位完好,初步認定為因供油不足沒及時發(fā)現(xiàn)和處理不當(不及時果斷)是此次事故發(fā)生的重要原因。
9、事故損失情況(直接經(jīng)濟損失):
曲軸:修復(fù)價值1萬元;軸瓦;9副0.325萬元,壓轉(zhuǎn)子:0.42萬元,合計:1.745萬元。
10、事故暴露問題:
①操作工上班不精心操作、責任心不強、麻痹大意。②不加強巡回檢查,沒能及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。③操作技能和判斷力不強、沒有處置突發(fā)性事故的能力。
11、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:
(1)、加強對操作工安全教育,提高操作工的安全意識、操作水平和責任心;
(2)、精心操作、增加巡回檢查頻率,把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。
(3)、總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),嚴禁此類事故重復(fù)發(fā)生。
12、對事故責任分析和對責任者的處理意見:
(1)、事故責任分析:
①因供油不足沒有及時發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)后處理不果斷是造成這次事故的直接原因;當班操作工應(yīng)對這次事故負主要責任。②班長不加強巡回檢查,應(yīng)負聯(lián)帶責任。
(2)、處理情況:
經(jīng)公司研究決定:
①、對當班操作直接責任人周澤民處以罰款500元
②、對當班班長劉煥然處以罰款100元,
13、參加事故分析會的人員(注明職別):
公司:劉壽華(副總經(jīng)理)、張建新(總工程師)、鄢義新(副經(jīng)理)、生產(chǎn)部:鄧長林(安全科長)、王煥清(設(shè)備科長)
碳銨車間:汪叢慶(設(shè)備主任)、陳昌金(副主任)
碳銨車間壓縮工段乙班操作工:劉煥然(班長)、周澤民(當班主操)、
李世松(操作工)、邵國兵。(操作工)
主持:張建新
記錄:王煥清、鄧長林
湖南省勝芝化工有限公司生產(chǎn)部
2013年11月19日
設(shè)備事故調(diào)查報告范文3:
編號:MCID-M&R-2015-Equipmentnumbering設(shè)備編碼:
Equipmentname設(shè)備名稱:
Breakdowndate設(shè)備中斷日期:
Breakdownstarttime設(shè)備中斷開始時間:
Breakdownrecovertime設(shè)備中斷修復(fù)時間:
Breakdowndamagecode故障類型:
Breakdowndamagepart故障部件:
BreakdownDescriptionwithphotos故障描述(附照片)
Breakdownrootcauseandanalysis故障原因與分析
Maintenancestatus處理情況
Improvementaction改進措施
ResponsibleReporterEngineer匯報工程師:
Maintenance/FE/PMEngineer維修/廠務(wù)/預(yù)防維修工程師:
Maintenance/FE/PMManager維修/廠務(wù)/預(yù)防維修經(jīng)理:
HeadofM&RDepartment維修部總經(jīng)理:
精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量事故調(diào)查報告范文質(zhì)量事故調(diào)查報告范文1:
PO#發(fā)生數(shù)量C15434460產(chǎn)品代號缺陷描述46118-03桶頭榫槽加工反事故發(fā)生工序事故定級柜桶線一級
立即糾正措施:將右中閘板導(dǎo)軌墊板B拆掉,改裝在由側(cè)旁上(參照首檢樣板)
事故發(fā)生原因:10月22日46118-03的桶頭主板在柜桶線打法式燕尾榫槽時榫槽加工反。原因為1、因榫槽不是左右對稱,車間員工未能區(qū)分主板的木皮紋理方向所要求對應(yīng)的榫槽,導(dǎo)致加工反。2、2、首檢責任人武稿生也未看清圖紙,導(dǎo)致錯誤未能發(fā)現(xiàn)。3、PE巡檢漏驗。
事故處理結(jié)果
直接責任人:處理辦法:請責任單位酌情考核。
管理責任人:
間接責任人:
預(yù)防措施:落實首檢跟蹤責任制,降低看圖失誤率。提高巡檢的頻率,杜絕漏檢現(xiàn)象
品管QA:
主管確認:
品管經(jīng)理:
質(zhì)量事故調(diào)查報告范文2:
公司調(diào)查報告
事故
發(fā)生部門:發(fā)生時間:事故級別:
事故調(diào)查報告
事故類別發(fā)生時間涉及產(chǎn)品涉及人員
□質(zhì)量
□安全
□生產(chǎn)
時分)
事故級別發(fā)生地點涉及設(shè)備
□一般
□嚴重
□重大
年月日(
1-2-14原則:1指1個工作日完成D1-D2內(nèi)容;2是指2個工作日內(nèi)完成D3;14是指14個工作日內(nèi)完成D4-D5內(nèi)容。事故/問題描述:
D1情況說明
負責人:組長(負責人):
日期:
D2調(diào)查小組
小組成員:主管:
部門:
日期:措施內(nèi)容:
D3臨時措施
實施日期:發(fā)生過程描述:
負責人:
過程描述
負責人:
日期:
事故調(diào)查報告調(diào)查結(jié)果:
D4調(diào)查結(jié)果
(根本原因)
負責人:責任認定/原因分析:
日期:
責任認定
(原因分析)
責任人簽字:方案內(nèi)容:
日期:
處理方案或建議
負責人:糾正措施內(nèi)容:日期:
D5糾正措施
實施日期:驗證過程描述:負責人:起始日期:結(jié)束日期:
D6糾正措施驗證
負責人:預(yù)防措施內(nèi)容:驗證結(jié)果:□通過□未通過日期:
D7預(yù)防措施
負責人:結(jié)論:起始日期:結(jié)束日期:
□問題調(diào)查及時,處理徹底,糾正、預(yù)防措施有效,可以關(guān)閉。
D8關(guān)閉說明
小組成員:組長簽字:關(guān)閉日期:
質(zhì)量事故調(diào)查報告范文3:
報告編號:20140421
搭載部質(zhì)量事故調(diào)查報告——H1340-40A問題
一、調(diào)查背景以及事故描述2014年4月21日品保部質(zhì)量員在內(nèi)檢過程中發(fā)現(xiàn)分段
H1340-411-421(40A)兩處外板縫存在人為的開孔,且其中一處已經(jīng)傷及母材,已造成較大的質(zhì)量隱患,并對施工隊進行通報批評。二、調(diào)查詳細情況及描述經(jīng)內(nèi)部調(diào)查,此問題過程如下:奉董施工隊在申請RT報驗的過程中,正碰上連續(xù)的陰雨天,由于PSV分段狹小艙室較多,艙內(nèi)造成較多積水,影響拍片。為了快速進行除水,施工隊主管人員臨時安排人員進行除水,而采用的方式是直接在外板上進行開孔,同時操作人員在施工的過程中,操作不當,在一處開孔時割傷母材。三、原因分析
1、直接原因分析:
奉董施工隊為了趕報驗進度,達到快速除水而直接在外板上開孔放水,且操作人員技能不足,操作過程中傷及母材。
2、具體原因分析:
1.以犧牲質(zhì)量達到生產(chǎn)和報驗進度反映出施工隊管理人員和施工人員對質(zhì)量重視程度不高;
上海外高橋造船海洋工程有限公司
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