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IE部2014年年度總結(jié)與2015年年度工作計劃IE部的工作職責說明與2014年人力狀況IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、公司導入IE的目的(職責):1、對公司的運營系統(tǒng)進行規(guī)劃、設計、評價與創(chuàng)新;2、優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng),物流系統(tǒng)與信息系統(tǒng);3、診斷公司癥結(jié);4、挖掘潛力,保證質(zhì)量,提高公司生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益;5、杜絕浪費,節(jié)約資源,實現(xiàn)零浪費;6、提高公司素質(zhì),增強企業(yè)競爭力;7、制定工作標準和管理標準。二、IE部2014年人力狀況說明:IE部在2014年開年到7月份上旬,人力為2人,7月份中旬到2014年結(jié)束,IE部實際參與工作的人力為1人。2014年IE工作內(nèi)容回顧IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、實體項目類改善工作內(nèi)容回顧序號工作項目項目說明主導部門協(xié)助部門主要責任人完成情況備注1包裝車間整體規(guī)劃改善減少了直接人工使用11人,減少了在制品庫存200件,平均提高員工收入5%-10%;降低了車間管理難度。IE包裝車間肖家鳳/張文偉完成無數(shù)據(jù)支撐的效益為:42萬9000,具體后頁有相應分析。2連沖車間自動落料直接員工減少3-4人。IE連沖車間鄧基漢/楊奎完成3包裝車間自動打包線導入直接人工成本降低5120元/月;增加打包員工收入25%左右。IE包裝車間肖家鳳/張文偉完成4包裝車間流水線導入吸塑、包裝效率提升10%左右,減少3個小時在制品庫存30件IE包裝車間肖家鳳/張文偉完成5公司LED燈導入節(jié)約9000元左右的用電費用。IE行政陸金興/張文偉完成6包裝車間自動絲印機導入根據(jù)現(xiàn)有的夾具試用效果分析,只導入單臺設備的情況下,人均效率提升在75%左右。IE包裝車間肖家鳳/張文偉延期進行中夾具制作成本問題耽擱整體進度,原計劃4500元/套夾具,按現(xiàn)在OMD給過來的數(shù)據(jù)顯示,降低到了平均1500元/套,夾具成本降低,但進度也延遲。7壓鑄自動供料系統(tǒng)導入直接員工減少2人,環(huán)保風險降低,工廠整體工作環(huán)境改善。IE壓鑄車間/總經(jīng)辦劉震毅/劉志霞/楊奎/張文偉完成1條線第二條線一件開始制作,預計2015年3月份完成2014年IE工作內(nèi)容回顧IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃二、管理方法類改善工作內(nèi)容回顧序號工作項目項目說明主導部門協(xié)助部門主要責任人完成情況備注1生產(chǎn)任務跟蹤報表導入車間人為因數(shù)導致的生產(chǎn)任務延期降低。IE各車間楊奎/張文偉/各車間主任完成2包裝車間目視化管理導入生產(chǎn)任務跟蹤看板導入,顏色管理辦法制定與推行,區(qū)域規(guī)劃標準化推行,包裝車間員工技能看板的制作與推行。IE包裝車間肖家鳳/張文偉完成員工技能看板只在吸塑指甲鉗組推行,但沒有被有效實施。3提案改善制度的編制與成功導入2014年總共收到的提案有72個,其中被采納實施的有29個,已完成的提案有12個。IE各部門各部門負責人進行中4包裝車間尾數(shù)管理辦法的實施與跟進車間尾數(shù)比往年大大減少。IE包裝車間肖家鳳/張文偉完成5倉庫目視化管理制定倉庫目視化管理辦法的提出與討論。IE倉庫李健峰/張文偉無進展沒有被實施,主要問題在于倉庫有自己的想法2014年IE工作內(nèi)容回顧IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃三、IE部主導的周四培訓及給出的建議內(nèi)容回顧:1、IE主導的周四生產(chǎn)管理培訓內(nèi)容有:《目視化管理》、《目視化工具及用法》、《ECRS原則》、《七大浪費》、《八大浪費之管理浪費1》、《八大浪費之管理浪費2》、《標準工時》。2、針對車間作業(yè)人員的作業(yè)方法培訓內(nèi)容有:《包裝貼挫視頻分析》3、IE部給出的建議內(nèi)容有:A、關(guān)于《倉庫成品周轉(zhuǎn)調(diào)研報告》的成品放置位置建議;B、關(guān)于《標準工時導入調(diào)研報告》的標準工時導入方法建議;C、《關(guān)于我司內(nèi)部物料周轉(zhuǎn)的JIT運作模式草案》的內(nèi)部物料周轉(zhuǎn)模式建議;D、關(guān)于我司排產(chǎn)問題給出的《排產(chǎn)改善草案》建議;E、《關(guān)于成品庫存管理的建議》;F、關(guān)于我司自動化部門或與其他自動化公司合作開發(fā)我司自動化設備的建議;2014年IE工作內(nèi)容回顧IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃四、IE部2014年提案改善方面回顧:1、吸塑直接愛情卡紙貼條碼工藝改善提案;2、吸塑指甲鉗管理方法改善提案;3、JZM吸塑指甲鉗擺鉗模式改善;4、壓鑄震蕩機(防跳框)改進(楊奎);5、壓鑄震蕩機運轉(zhuǎn)效率提升(楊奎);6、連沖機床照明安全改善(楊奎);7、磨口車間分貨改善;五、標準文件類制定回顧:1、針對目視化管理改善編制了《目視化管理之顏色管理辦法》;2、針對管理提升年的項目改善作業(yè)規(guī)范編制了《管理提升年改善項目作業(yè)規(guī)范》;3、針對提案制度推行編制了《全員參與提案改善管理辦法》;4、針對公司呆滯物料控制規(guī)法編制了《公司呆滯物料控制辦法》。2014年IE重點工作詳解IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、包裝車間整體規(guī)劃改善取得的效益展示;1、提高生產(chǎn)效率,減少人力使用。A、通過將吸塑和組裝整合一起,減少擺鉗和吸塑的搬運時間,大大提高了生產(chǎn)效率,從開線至今,在減少1個包裝、1個吸塑、8個擺鉗的前提下(共10人),最高吸塑產(chǎn)能達到---件/天(上班時間為7:30-21:30),組裝工序收入增加10%左右,吸塑包裝工序收入增加20%左右。(由于產(chǎn)能需求及新員工方面,現(xiàn)在暫時還沒有達到);B、將歐美達匙扣和歐美達指甲鉗放在一起,大大提高了全自動封切機的使用效率,在減少1人的情況下,單日最高封切盒數(shù)為:---盒(上班時間為:7:10-21:40);C、將掛鉤和絲印放在一起,減少了掛鉤材料搬運,減少物料人員的工作量。2、優(yōu)化車間產(chǎn)品布局結(jié)構(gòu),增強車間對各產(chǎn)品的需求變化的應變能力,降低管理難度。A、將日美指甲鉗組分解,分為吸塑指甲鉗和日美盒裝指甲鉗,減少了日美指甲鉗的產(chǎn)品種類,降低管理難度;B、將吸塑指甲鉗和吸塑掛鉤一個課長管理,便于吸塑人員和吸塑機調(diào)配,增強對吸塑產(chǎn)能變化的應變能力,降低了管理難度。C、日美指甲鉗組和歐美達指甲鉗組相近,雜項組和美妝,套裝、BZ匙扣放在一起,增強了對產(chǎn)品需求變化的應變能力,降低管理難度。3、縮短生產(chǎn)周期,減少在制品庫存,優(yōu)化車間環(huán)境。A、日美吸塑指甲鉗及掛鉤生產(chǎn)周期減少了大約1天,而其他組的大約減少了0.5天。B、通過吸塑指甲鉗一個流作業(yè),通過將歐美達匙扣和指甲鉗放在一起,大大減少了周轉(zhuǎn)筐的使用,優(yōu)化了車間環(huán)境。
2014年IE重點工作詳解IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃二、包裝車間自動打包線導入取得的效益展示;1、減少人力:減少了4個計時人員,增加了2個記件人員。a、導入自動打包機后,平均日入庫量在---件左右時,倉庫已由原來的4個雜工、1個倉管負責此項工作改變?yōu)?個雜工,1個倉管,剩下的2個雜工負責除了之前從包裝收成品的工作外的其他工作,倉庫雜工還保留。為此,倉庫方面減少了2個雜工的使用;b、包裝車間和之前的平均日入庫量在1000件左右時,已經(jīng)減少了1個雜工及1個統(tǒng)計,但增加了2個打包帶記件員工。2、降低人工成本,人工成本降低了約---元/月,設備回收期約等于1年。a、雜工平均人工成本為---(---元工資+---元公司福利補助),統(tǒng)計的人工成本在---元左右;總減少計時人員人工成本為:---*---+---=---元/月b、現(xiàn)在記件單價為0.315元/件,按---件/天,1月26天計算,總?cè)斯こ杀緸椋?--*0.315*26+2*---(---元公司福利補助)=---元/月;c、人工成本降低了,-------=---元/月;設備采購價格為---元,設備回收期為:---/---=11.13月≈1年3、增加員工收入,同樣按1000件/天計算,員工收入增加了:---元/月,增加比例為24.09%a、2個員工打包帶總記件收入:---*0.315*---=---;單員工記件收入為---/2=---,由于打包是由之前的雜工來完成的,所以也按雜工的月收入(---)來計算,結(jié)果為:-------=---元/月,增加了24.09%的收入。
2014年IE重點工作詳解IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃三、包裝車間流水線導入取得的效益展示;1、提高生產(chǎn)效率:A、采用自動輸送帶模式,提高作業(yè)效率,每天減少約3.3個小時的操作時間---(改善前預估數(shù)據(jù));B、車間回復數(shù)據(jù),吸塑和包裝每天11小時可以提高產(chǎn)能0.5件,達到20.5件/人---車間數(shù)據(jù);C、實際現(xiàn)場工時分析,吸塑每件減少2分鐘左右調(diào)整框和搬框時間,一天20件則減少40分鐘,5人則200(約3.3個小時,達到預估效果);而包裝則通過整合,也減少了搬運與搬框的時間,提升了部分效率;D、實際產(chǎn)能數(shù)據(jù)體現(xiàn):吸塑、包裝在不連班(11小時工作)的情況下,5吸塑5包裝可以達到120件/天。2、提高包裝車間的自動化使用率:A、我司包裝車間是以人工作業(yè)為基礎(chǔ),原自動化程度相對不高,此次成功導入流水線之后,又是繼自動封切機、自動打包帶之后的又一自動化設備,提高了公司自動化設備的使用率。3、減少員工的作業(yè)難度和強度:A、采用自動輸送帶,取消員工的拉貨和搬貨上臺面,減輕了員工作業(yè)強度。4、將流程簡化,減少在制品庫存,優(yōu)化車間環(huán)境。A、采用自動輸送設備,大大減少了吸塑成品及裝成品的框,大大減少了從吸塑到包裝的中間庫存。B、將原來擺放裝有成品的框的位置釋放出來,美化了車間環(huán)境。
2014年IE重點工作詳解IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃包裝車間改善整體效果展示;2013年3-12月份包裝車間員工平均工資在B元,而2014年3-12月份包裝車間員工平均工資為A元,員工收入較2013年增加5%左右。就整體而言,2013-2014年間,包裝車間并沒有按往年的加薪習慣加薪,只是簡單的做了一下調(diào)整(工序單價有升有降),而從產(chǎn)品單價方面,RM、BZ指甲鉗高于QR和JZM,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量方面,今年RM\BZ的總量與QR\JZM總量的比例會低很多,間接導致收入應該降低,但實質(zhì)平均收入增加5%,這就代表實際生產(chǎn)效率提升超過5%;另外對于我們IE來說,去年年底對車間做5S改善的時候,超過70%以上的員工罵我們,包括公司也收到很多很多關(guān)于我們IE部的投訴,但5S改善完成并穩(wěn)定后,已經(jīng)沒有再聽到類似的罵聲與投訴聲音,說明員工對我們IE改善帶來的成果還是認可。簡單的數(shù)據(jù)方面,拿包裝車間指甲鉗A組改善前比較,員工找自己的生產(chǎn)任務配件,一般都要超過半個小時才能找齊,而現(xiàn)在通過物料區(qū)域規(guī)劃改善之后,一般不會超過10分鐘,從現(xiàn)在車間員工走動的情況就可以看出,現(xiàn)在員工走動的時間明顯比改善前減少,而這些時間被員工利用起來生產(chǎn),所以收入間接增加。反過來,如果車間生產(chǎn)還是想以前一樣,5%的收入增加反應到產(chǎn)品單價增加方面,平均每個指甲鉗需要增加0.005元,按每天xx萬產(chǎn)量計算,一天的單價成本方面需要增加xx*0.005=X元/天,按一年10個月,每個月26個工作日計算,需要增加的工序成本為X*26*11=M元。2014年IE工作遇到的問題點描述與分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、IE問題點匯總;2014年IE工作總體還是把握得還算可以,就是推行的項目進度較慢。1、包裝車間整體規(guī)劃改善方面,關(guān)于車間區(qū)域規(guī)劃問題,2014年開工的時候就和車間溝通完畢,但實際操作上,到3月底才基本完成;2、包裝流水線項目,8月份流水線已經(jīng)改裝OK,但直到11月份才被真正使用起來;3、吸塑掛鉤臺面,4月份就說過臺面需要更改,并給出了相應的圖紙,但到現(xiàn)在還沒動起來;4、OMD匙扣組五金物料擺放區(qū)和包裝材料物料擺放區(qū)調(diào)換位置,減少搬運,也是在4-5月份就提出,但至今還沒動起來;5、全員參與的提案改善,10月份后項目基本就停滯;6、連沖壓鑄嫁動率改善事宜,2014年基本沒有任何進展;。。。。。。二、問題原因分析:這么多問題,主要責任在于我IE部工作沒有到位,其中工作沒到位的主要原因歸納以下幾點:1、溝通問題,沒有溝通到位,導致項目進展效果不理想;2、IE自己動手能力差,不能逐項親歷親為;3、好高騖遠,想得太多太遠,但權(quán)力有限,做不夠到位;4、貪,項目多了,但人力及能力又不夠,導致跟蹤不到位;當然,也有公司對IE部定位問題,由于IE在公司一直被定義為顧問的角色,所以,實際項目實施起來,要人沒人,要權(quán)沒權(quán),也是導致項目進展緩慢的原因之一。。。。。。。IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃針對IE部的這么多問題點,我們不是躲避,我們需要找方法解決問題。為此,特借用行業(yè)內(nèi)的IE定位來做IE未來的工作規(guī)劃:1、論企業(yè)對IE的期望:從圖中紅色圈可以看出,方法、智謀、思想、文化可能比實體改善更有意義。管理方法的研究導入、公司發(fā)展策略規(guī)劃、改善思想培訓與改善實體項目導入、指導改善,問題研究并給出改善辦法與對應工具。IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃因為,IE個人的改善一定比帶動全員參與的改善成績會小得多。另外,部門有任務,則部門則有求于IE,IE的溝通難問題也就迎刃而解。為什么說:方法、智謀、思想、文化可能比實體改善更有意義?IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃2、論企業(yè)對IE的架構(gòu):IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃3、論企業(yè)對IE職責規(guī)劃(1):IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃4、論企業(yè)對IE職責規(guī)劃(2):IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃5、論企業(yè)對IE職責規(guī)劃(3):IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃6、論企業(yè)對IE認識誤區(qū):IE行業(yè)定位分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃7、論企業(yè)對IE認識誤區(qū):2015年IE部定位與工作計劃IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、2015年建議公司將IE部定位為:1、管理的標準化制定者與稽核者(標準工時、管理流程優(yōu)化與標準流程文件編制與推行);2、項目改善的統(tǒng)籌者、支持者與稽核者(統(tǒng)籌公司整體改善,對部門需求提供技術(shù),思想、方法及外部聯(lián)絡支援,改善進度及成果確認);二、2015年IE部的工作計劃為:1、標準方面:標準工時制定與維護;標準流程文件的編制、推行與優(yōu)化;2、項目方面:整體改善計劃的編制、討論、確定,執(zhí)行計劃的跟蹤與確認,執(zhí)行效果的確認;以上,是我IE部2015年的主要工作計劃,但以上工作內(nèi)容可能不夠IE部滿負荷作業(yè)及IE的成績展示,所以,再增加一些項固有的工作內(nèi)容以便支撐日常工作開展,主要為:3、提案改善的跟蹤與維護;4、嫁動率數(shù)據(jù)整理與確認,推動嫁動率改善;5、生產(chǎn)所需設備、治工具、人力需求的評審;6、生產(chǎn)所需耗材控制及五金倉庫管理,控制輔助生產(chǎn)的成本。2015年IE部定位及工作內(nèi)容調(diào)整的原因分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、IE部定位調(diào)整的原因分析:1、標準化方面:在定位調(diào)整之前,我司沒有標準化制定的責任部門,各自為政,要不沒有完整的流程,要不干脆就靠經(jīng)驗做事,導致我司管理溝通方面困難。定位調(diào)整之后,設立專職人員,對公司各流程的梳理,編制與優(yōu)化,標準化后對執(zhí)行狀況的稽核,起到管理方面的改善,將大大優(yōu)化公司的管理體系。工作開展方面,也可以用下面項目導入的統(tǒng)籌者與外部支援者身份,來反推標準化流程的建設。2、項目導入方面:在定位調(diào)整之前,公司對IE部的定位為顧問,賦予IE的只有顧問的權(quán)力,而IE自身的動手能力有限(人有專攻),在項目導入的時候,變成我們要求車間去做,又沒有要求車間速度完成的權(quán)力;我們自己去做,我們又沒有那個能力,導致項目進展相對緩慢。另外改善成績方面,我們要求車間做的,改善之后,效率提升了,但單價沒有被調(diào)整過來,效益也就顯示不出來(吸塑指甲鉗組改善,至今還沒有調(diào)整單價),我們IE的成績也就顯示不出來。改變定位之后,我們IE部將成為項目改善的統(tǒng)籌者、支持者與稽核者,我們可以要求各部完成多少價值的改善內(nèi)容,各部需要為改善價值尋找改善點及改善辦法,各部可以反過來讓IE協(xié)助幫忙處理,IE給出的辦法或方案能被快速執(zhí)行,而執(zhí)行效果各部為完成自己責任區(qū)域的改善價值,改善后又能被有效的反應成改善效益。為了得到IE的協(xié)助與支持,IE也為了得到自己的價值體現(xiàn),所以雙方溝通能更有效,真正解決IE與部門的溝通問題。2015年IE部定位及工作內(nèi)容調(diào)整的原因分析IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃一、IE部工作職責調(diào)整的原因分析:1、標準方面:標準工時制定與維護;標準流程文件的編制、推行與優(yōu)化;2、項目方面:整體改善計劃的編制、討論、確定,執(zhí)行計劃的跟蹤與確認,執(zhí)行效果的確認;3、提案改善的跟蹤與維護;4、嫁動率數(shù)據(jù)整理與確認,推動嫁動率改善;(以上4點不分析,主要在于1、2點定位方面已經(jīng)說清楚了,而3、4是IE的基礎(chǔ)性工作,也不做討論,但以上4點不能支撐起IE部的整體工作及成績展示,所以新增兩點工作內(nèi)容,以便讓IE部滿負荷作業(yè))5、生產(chǎn)所需設備、治工具、人力需求的評審;IE對生產(chǎn)數(shù)據(jù)掌握之后,對設備、治工具、人力的需求更為清楚,直接的數(shù)據(jù)分析支撐,將公司因銷售需求的波動而給生產(chǎn)帶來的影響縮到最小。6、生產(chǎn)所需耗材控制及五金倉庫管理,控制輔助生產(chǎn)的成本。此點為IE部實現(xiàn)直接價值的最主要工具,根據(jù)IE部的相關(guān)知識與研究,導入性價比更高的輔助材料,以便降低公司的輔助材料的成本,展示成為我IE部存在的直接效益。根據(jù)IE部2015年的工作計劃規(guī)劃人力及職責(1)IE部2014年年終工作總結(jié)與2015年年度計劃2015年IE部人員編制計劃崗位2015年人員編制職責說明備注課長1a)結(jié)合公司運營狀況,及時對IE部的發(fā)展方向與IE部的整體規(guī)劃進行調(diào)整與執(zhí)行;b)負責IE部整體工作計劃制定和實際運行狀況的總結(jié)與
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