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氯離子對高溫過熱器的影響及對策朱美昌李冬產(chǎn)嚴海(上海海陸昆侖高科技工程有限公司上海200081)摘要介紹了高溫過熱器管內(nèi)蒸汽中氯離子對高溫過熱器的影響及相應(yīng)對策主題詞高溫過熱器氯離子腐蝕泄漏國內(nèi)某硫酸廠的硫磺制酸裝置,開車兩個月后在系統(tǒng)停車檢修完成進行鍋爐水壓試驗過程中發(fā)現(xiàn)高溫過熱器泄漏。打開過熱器集箱側(cè)的管箱,發(fā)現(xiàn)一根換熱管在翅片管末端距翅片管與彎頭焊縫約100mm處有一條與軸向約成40°的裂紋,長40mm左右,中部有一φ1~2mm的小孔,并且由于蒸汽的沖刷,將斜對面的一根換熱管沖出一小孔,所以共有兩處泄漏,并形成對射。高溫過熱器簡圖當(dāng)時從現(xiàn)場的情況分析,懷疑是換熱管管材質(zhì)量有問題,便將制造廠高溫過熱器的原材料質(zhì)保書、入廠復(fù)試報告調(diào)出,重新核實,材料的各項指標(biāo)均符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求;又將倉庫中剩余的鋼管重新做了渦流探傷、超聲波探傷和化學(xué)分析,均未發(fā)現(xiàn)任何材質(zhì)上的缺陷。所以推斷是管材局部有缺陷,經(jīng)過一段時間的運行后暴露出來,導(dǎo)致了泄漏,屬于極意外的現(xiàn)象。由于兩處泄漏原因不同,對有裂紋和泄漏孔的那排換熱管采取了封堵,對另外一處因沖刷產(chǎn)生泄漏孔的換熱管采取了修補。雖然減少了一排換熱管的換熱面積,但由于過熱器在設(shè)計時考慮了10%的富裕量,所以水壓試驗合格重新開車,并未影響過熱器的性能。高溫過熱器正常運行40天左右,因為系統(tǒng)故障再次停車檢修,檢修完畢后水壓試驗過程中發(fā)現(xiàn)高溫過熱器泄漏,打開管箱檢查發(fā)現(xiàn)有兩根換熱管在靠近與集箱的角焊縫處分別有一條寬1.5mm長10mm的裂紋和一個直徑約2mm的小孔,當(dāng)時采取了修補焊接,后重新水壓試驗時,一而再地又發(fā)現(xiàn)泄漏,又有兩根換熱管的端部翅片向下滴水,由于無法修補,對翅片滴水的兩排換熱管采取了封堵,即盲掉了兩排換熱管。對于第二次泄漏的原因,讓人感到費解,此類情況(過熱器換熱管多處發(fā)生泄漏)以前從未遇到過,況且每根換熱管都經(jīng)過100%的渦流探傷和超聲波探傷,不可能有那么多處隱患缺陷未被查出。為了徹底找到泄漏的原因,在發(fā)生泄漏處和未泄漏處分別割下了一段管子,用來作為進一步分析的試樣。兩段試樣通過金相實驗發(fā)現(xiàn):管子內(nèi)壁有程度不均的腐蝕現(xiàn)象,多處有裂紋和腐蝕坑,并且腐蝕坑伴有裂紋(詳見圖示)。表明管子在運行過程中受到介質(zhì)的腐蝕,從而產(chǎn)生了局部腐蝕,出現(xiàn)了腐蝕坑,隨著應(yīng)力和腐蝕介質(zhì)的不斷作用,最終產(chǎn)生了小孔和裂紋。圖一1-A(左)、1-B(右)試樣圖二1-A試樣200X為此,我們查閱了大量的相關(guān)文獻、資料。據(jù)報導(dǎo):雖然不銹鋼有很強的抗腐蝕性,但在實際工業(yè)生產(chǎn)條件下,不銹鋼設(shè)備被腐蝕破壞的事故卻十分頻繁。例如:我國新建的十幾套大型化肥廠(年產(chǎn)30萬噸合成氨,48萬噸尿素)在生產(chǎn)運行1~2年后,眾多廠家的不銹鋼水冷卻器相繼出現(xiàn)腐蝕破壞,目前已更換數(shù)十臺,并且破壞仍在繼續(xù)發(fā)生,造成了巨大的經(jīng)濟損失。所有這些腐蝕破壞都是由局部腐蝕(主要是孔蝕和應(yīng)力腐蝕破裂)造成的。1)“孔蝕”是一種極端的局部腐蝕形態(tài)?!拔g點”從金屬表面發(fā)生后,向縱深發(fā)展的速度大于或等于橫向發(fā)展的速度,腐蝕的結(jié)果是在金屬表面上形成蝕點或小孔。蝕點有時是彼此孤立的,有時則彼此靠得很近,好像是一個粗糙表面。蝕點的直徑可大可小,但大多數(shù)情況下是比較小的,有的只有幾十個微米。上面常常覆蓋著腐蝕產(chǎn)物,因此不易檢查出來。很難由實驗室的實驗來預(yù)估其腐蝕速率。有時形成蝕點需要較長時間,約幾個月或幾年。一旦形成,發(fā)展又較快,常常突然出現(xiàn)腐蝕損壞(穿孔)。因此,孔蝕是一種危害很大的、劇烈的局部腐蝕形態(tài)。奧氏體不銹鋼的應(yīng)力腐蝕是由孔蝕誘發(fā)的,隨著孔蝕的加深和應(yīng)力腐蝕的不斷作用,最終出現(xiàn)了穿孔和裂紋。兩者的影響參數(shù)相同,往往是氯離子濃度和溫度的聯(lián)合作用。2)高溫過熱器布置在硫磺制酸裝置轉(zhuǎn)化器一段的后面,通過加熱過熱蒸汽達到冷卻煙氣的目的。管程內(nèi)為3.82MPa、450°C的過熱蒸汽,管程外為600°C的制酸煙氣(煙氣成分SO2:3.43%;SO3:6.65%;O2:8.28%;N2:81.64%)。因工藝的特殊要求,管程和殼程材質(zhì)全部采用奧氏體不銹鋼,其中管材是1Cr18Ni9Ti,抗氯離子腐蝕是極其脆弱的。第一次出現(xiàn)泄漏極可能是孔蝕和應(yīng)力腐蝕先后作用而導(dǎo)致,其外觀(一條長約40mm裂紋,中部有一φ1~2mm的小孔)與孔蝕和應(yīng)力腐蝕先后作用的結(jié)果比較吻合;對于第二次為何發(fā)生多處泄漏,是因為換熱管內(nèi)壁已多處局部腐蝕,并且日益加劇,隨著系統(tǒng)的開停車,在壓力變化和溫度變化的共同作用下,最終導(dǎo)致?lián)Q熱管局部腐蝕嚴重的地方先后都發(fā)生了泄漏??梢酝茢噙^熱器換熱管內(nèi)壁已多處局部腐蝕,并且比較嚴重,隨時可能再次、多處泄漏。據(jù)此判斷:高溫過熱器兩次發(fā)生泄漏,是因為蒸汽中氯離子腐蝕所致。為進一步證實上述論點,我們在現(xiàn)場測量了爐水的氯離子濃度,結(jié)果發(fā)現(xiàn)爐水的氯離子含量達到8mg/L左右,有時高達24mg/L,超出了國家相應(yīng)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定:zGB12145-1989《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》第6.2.1條:“對用除鹽水作為補給水的鍋爐(5.9MPa~15.6MPa),其爐水氯離子的含量應(yīng)≤4mg/L”;z《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(1996年版)第208條:“奧氏體受壓元件水壓試驗時,應(yīng)控制水中的氯離子含量不超過25mg/L,如不能滿足這一要求時,水壓試驗后應(yīng)立即將水漬去除干凈”。查找出了過熱器泄漏的根本原因后,馬上采取措施降低了鍋爐爐水的氯離子濃度,控制爐水氯離子濃度≤3mg/L,相應(yīng)的過熱蒸汽的氯離子濃度在0.1mg/L左右。自2005年7月中旬開車至今未再發(fā)生過泄漏。針對此次出現(xiàn)的事故,為保證硫磺制酸裝置中高溫過熱器長期、安全、穩(wěn)定地運行,我們建議:
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