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1、.科研工程結(jié)題報告:.;第 PAGE 17 頁 共 NUMPAGES 17 頁提高褐鐵礦運(yùn)用比例的工藝技術(shù)研討和運(yùn)用摘要: 我廠燒結(jié)用的廉價礦主要是以褐鐵礦為代表的單礦種類,2005年度煉鐵廠為降低燒結(jié)配礦本錢,進(jìn)展了提高廉價礦褐鐵礦運(yùn)用比例的消費(fèi)技術(shù)攻關(guān)和研討。由于廉價褐鐵礦的燒結(jié)性能相對較差,隨著廉價礦比例的提高,整體燒結(jié)性能亦隨之變差,燒結(jié)操作的把控難度添加。經(jīng)過此次科研工程過程中的研討與實(shí)際,我們曾經(jīng)掌握了高褐鐵礦配比的燒結(jié)強(qiáng)化措施,在降低配礦本錢的同時,且確保燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量不后退。技術(shù)攻關(guān)包括研討褐鐵礦在燒結(jié)配礦對混勻礦綜合性能的影響以及不同褐鐵礦比例對于燒結(jié)消費(fèi)的影響;提煉總結(jié)的燒

2、結(jié)強(qiáng)化措施包括低熱值煤氣點(diǎn)火在高比例褐鐵礦燒結(jié)中的運(yùn)用、混合料加水的合理調(diào)控、厚料層、蒸汽預(yù)熱混合料等措施;廉價礦褐鐵礦運(yùn)用比例最高到達(dá)41%,且延續(xù)穩(wěn)定消費(fèi)三個月,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)等各項質(zhì)量目的均到達(dá)高爐的需求。關(guān)鍵詞:廉價礦、褐鐵礦二、研討方案要點(diǎn)及執(zhí)行情況概述研討方案的要點(diǎn):利用混勻智能堆積系統(tǒng)進(jìn)展造堆,處理配礦種類的添加對混勻消費(fèi)和混勻礦質(zhì)量動搖; 對褐鐵礦種類的鐵礦物和脈石礦物的組成進(jìn)展微觀分析; 逐漸添加褐鐵礦廉價礦的配礦比例,經(jīng)過各項強(qiáng)化措施的運(yùn)用進(jìn)展消費(fèi)實(shí)際。三、研討任務(wù)主要進(jìn)展和獲得的成果3.1 利用混勻智能堆積系統(tǒng)進(jìn)展造堆混勻智能堆積系統(tǒng)處理了原料分量配料法的缺陷,分量法由于

3、水份動搖較大,呵斥配料精度不夠,引起成份動搖大,料堆成份難以進(jìn)展修正和調(diào)整。混勻智能堆積系統(tǒng)經(jīng)過成分配料法進(jìn)展配料,由計算機(jī)進(jìn)展全程自動控制,提高混勻礦配料的精度,減少混勻料堆的成分動搖,同時可以處置多種單礦的配礦構(gòu)造。3.3 褐鐵礦馬拉曼巴類礦粉的系列燒結(jié)杯實(shí)驗MAC礦是典型的馬拉曼巴類礦,該礦是屬于澳大利亞BHP公司產(chǎn)半褐鐵礦馬拉曼巴類,較高鐵、低雜質(zhì)。含有少量的結(jié)晶水,粒度中等。且為此次提高褐鐵礦配比的主要礦種,所以在實(shí)驗前有必要對該礦的特性作詳細(xì)的了解。經(jīng)過在實(shí)驗進(jìn)展燒結(jié)杯實(shí)驗,逐漸認(rèn)知并掌握該礦種的燒結(jié)性能和針對性操作,實(shí)驗安排如下:燒結(jié)實(shí)驗參數(shù)控制燒結(jié)杯實(shí)驗的工藝參數(shù)控制,燒結(jié)礦的

4、堿度控制為1.80倍, SiO2含量為4.75%,MgO含量為1.65%為基準(zhǔn)。然后用MAC粉礦替代巴西MBR礦粉。MAC粉礦的實(shí)驗配比分別為12%、17%、20%、25%。本實(shí)驗采用300600mm燒結(jié)杯系統(tǒng),實(shí)驗過程中,一次混合加水、濕混,二次混合制粒3min。實(shí)驗控制參數(shù)見表1。燒結(jié)餅的處置以及目的的計算均按ISO規(guī)范執(zhí)行。燒結(jié)杯實(shí)驗結(jié)果分析根據(jù)公司2005年配礦思想,逐漸用MAC粉、CVRD球粉來替代MBR,減少巴西礦在本公司中的比重。巴西礦比例從33%降到29%,逐漸提高澳洲礦的比例。MAC粉礦從12%逐漸提高到25%。MAC粉礦實(shí)驗配比序號MAC CVRD礦CVRD球澳礦揚(yáng)迪礦MB

5、R 勻礦生石灰石灰石白云石蛇紋石焦粉返礦粉112.013.07.021.023.013.066.652.505.100.952.403.4019.00217.016.015.017.024.00.066.702.505.001.102.303.4019.00318.015.014.019.023.00.066.732.504.921.232.223.4019.00420.016.014.016.023.00.066.702.505.001.152.253.4019.00525.016.013.014.021.00.066.702.505.001.152.253.4019.00燒結(jié)杯實(shí)驗結(jié)果序號

6、MAC利用系數(shù)固體燃耗返礦平衡返礦率廢品率垂直燒結(jié)速度燒損TI平均粒徑(5mm)112.0 1.36 47.49 1.00 19.24 80.76 17.40 16.74 69.91 20.44 217.0 1.35 48.07 1.05 20.23 79.77 17.54 16.79 70.27 19.82318.0 1.41 47.92 0.93 19.98 80.02 18.27 16.73 70.67 19.36 420.0 1.38 47.90 1.01 19.64 80.36 17.86 17.07 69.38 19.97 525.0 1.36 48.16 1.03 19.99 8

7、0.01 17.69 17.15 70.48 19.95 燒結(jié)礦成分序號TFeFeOCaOMgOAl2O3CSPSiO2MnO158.636.308.231.611.450.030 0.010 0.046 4.480.221.84258.867.128.361.601.450.0350.0060.0474.540.221.84358.455.918.461.491.450.0200.0050.0464.550.191.86459.035.928.451.601.540.0250.0090.0484.630.241.83558.826.178.561.611.500.0180.0090.0474

8、.590.211.87 從上數(shù)據(jù)可以分析出: 1、隨著MAC粉礦配比的提高在燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度上沒有明顯的下降。 2、MAC粉礦17%、18%、20、25%配比實(shí)驗結(jié)果和基準(zhǔn)相比,廢品率、返礦率、燒結(jié)礦平均粒度等目的均有變差的趨勢。這與燒結(jié)配礦中,MBR粉礦的減少,CVRD球粉添加到15%有關(guān),由于,MBR礦燒結(jié)性能較好。CVRD球粉是一種經(jīng)過浮選的、粒度很小的赤鐵礦,因此,該礦外表有一層有機(jī)物,呵斥該礦種疏水性很強(qiáng),不易造球。而且在燒結(jié)過程中,該礦影響燒結(jié)的透氣性、惡化燒結(jié)過程。 3、MAC粉礦配比提高到18%,在燒結(jié)消費(fèi)中運(yùn)用風(fēng)險不是很大。從上數(shù)據(jù)分析可以看出,焦粉在3.40%配比下,隨著MA

9、C礦粉配入量的添加,在17%配比下,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度呈上升趨勢。但廢品率隨著配比的添加呈下降趨勢。在焦粉3.60%配比條件下,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和焦粉在3.40%配比條件下趨勢相近,而廢品率成上升趨勢,這與MAC粉礦是半褐鐵礦性質(zhì)有關(guān),該礦結(jié)晶水較高,在燒結(jié)過程中燃料耗費(fèi)添加。從17% MAC礦配比轉(zhuǎn)鼓廢品率關(guān)系圖分析,焦粉配入量添加對高M(jìn)AC粉礦配比影響比低配比燒結(jié)礦質(zhì)量影響幅度大。結(jié)論根據(jù)上述實(shí)驗結(jié)果和分析可得,18%MAC礦的配比在目前物料程度條件下,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和基準(zhǔn)相比有一定的提高,但廢品率、利用系數(shù)和基準(zhǔn)卻有一定的負(fù)面影響。假設(shè)在18%MAC礦的配比根底上再提高,假設(shè)不調(diào)整燒結(jié)工藝參數(shù),會給燒結(jié)消

10、費(fèi)帶來負(fù)面影響;假設(shè)要繼續(xù)提高該礦配比,那么要經(jīng)過提高堿度、優(yōu)化SiO2 和MgO含量等手段來彌補(bǔ)褐鐵礦給燒結(jié)消費(fèi)帶來的不利影響。在目前的原料條件下,提高M(jìn)AC粉礦到17%2%,假設(shè)提高生石灰、焦粉用量,可以滿足消費(fèi)的要求。3.4 提高褐鐵礦廉價礦的配礦比例的消費(fèi)實(shí)際褐鐵礦從34的配比開場進(jìn)展實(shí)驗,逐漸提高褐鐵礦比例,36和38,最高到達(dá)41?;靹虻V配比褐鐵礦比例巴CSF 澳HF 澳YF 巴CQF 巴CVF 巴MBR 新三粉 雜F MCF34%4192213124751436%4192213124751438%320238154841541%31826101707415如上表所示,此次廉價礦主

11、要是經(jīng)過添加揚(yáng)迪礦和MCF的配比替代價錢較高的巴西粉,以此來降低燒結(jié)配礦本錢。根據(jù)配礦構(gòu)造的變化預(yù)測混勻礦會出現(xiàn)粒級偏粗、兩極分化的景象,燒結(jié)過程能夠會受透氣性過好呵斥負(fù)壓下降,最終引起燒結(jié)過程高溫堅持時間短轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降。從實(shí)際化學(xué)成分來看,鐵檔次堅持不變,CaO略降0.15,并沒有大的變化。消費(fèi)時所需的外圍條件:41%褐鐵礦的燒結(jié)燃料安排:1#機(jī)運(yùn)用晉城煤、2#機(jī)運(yùn)用50%晉城煤+50%焦屑、3#機(jī)運(yùn)用全焦。目前場地庫存情況是場地焦屑600噸,750煤場晉城煤為3000噸,近日還有4000噸方案進(jìn)料量,合計為7000噸左右;物流上為了保證燒結(jié)燃料穩(wěn)定供料,晉城煤場地資源充足,而焦屑略有缺乏,

12、故2500高爐提早二天將小焦批重減少500Kg/批,以便確保2、3#燒結(jié)機(jī)用焦屑的供應(yīng)量。按以上燃料構(gòu)造燒結(jié)每天需求焦粉300350 t左右。原料分廠確保晉城煤粉供應(yīng)穩(wěn)定,盡量減少水分偏向以起到穩(wěn)定燒結(jié)燃料質(zhì)量和改善燃料粒度組成的作用。對混勻礦的要求:混勻效果穩(wěn)定,確保料罐出料正常,配比穩(wěn)定到達(dá)預(yù)定值,到達(dá)混勻精度要求。配堆要有綜合技術(shù)報告提供應(yīng)消費(fèi)技術(shù)室、燒結(jié)分廠,內(nèi)容包括:作業(yè)率、配料參數(shù)、造堆流量、層數(shù)及過程控制情況。燒結(jié)消費(fèi)操作控制:混合料水分控制:1#機(jī)7.2 % ,2/3機(jī)6.56.7%。可根據(jù)消費(fèi)實(shí)踐情況調(diào)理,料層的透氣性如偏好,可適當(dāng)降低二混水分。在負(fù)壓、溫度大于380有余量的

13、情況下,可適當(dāng)添加裝料密度。三臺機(jī)壓料板壓入量控制在20mm以上。生石灰的加水消化需固定,配成組長加強(qiáng)現(xiàn)場巡視,以穩(wěn)定混合料水分。水流量的控制由當(dāng)班作業(yè)長擔(dān)任。燃料加工粒級3mm要求:煤粉7075%,焦粉 8085%。燒結(jié)分廠指派專人擔(dān)任監(jiān)控燃料加工,鐵燒實(shí)驗室協(xié)助進(jìn)展粒級測定??椿饙徫幻堪鄬θ剂狭<夁M(jìn)展取樣測定一次,中控組出息展監(jiān)視把關(guān)。熔劑粒度:目前2/3機(jī)的熔劑粒度3mm大于90%,偏細(xì)不能順應(yīng)目前的混合料粒度組成。機(jī)頭操作:點(diǎn)火溫度控制:煤氣運(yùn)用三排點(diǎn)火,溫度控制110050機(jī)頭風(fēng)箱控制:風(fēng)箱開度1/3,風(fēng)箱開度2/3 ,風(fēng)箱開度全開。布料:根據(jù)實(shí)踐情況調(diào)整裝料密度,原那么在燒透的前提

14、下盡量壓料。燒結(jié)過程控制:終點(diǎn)溫度 1#機(jī) 350 2/3#機(jī)370 大煙道 115125總管負(fù)壓:以實(shí)踐消費(fèi)情況待定機(jī)速控制:1#機(jī) 1.31m/min 2#機(jī) 1.22 m/min 3#機(jī) 1.23 m/min燒結(jié)礦成分控制燒結(jié)礦堿度基數(shù)運(yùn)用新料后變卦,按1.83倍控制;SiO2控制在4.804.85%;MgO按基數(shù)1.85控制。FeO按基數(shù)控制。3.5 各項強(qiáng)化措施的采取和消費(fèi)實(shí)際的探求3.5.1配礦研討根據(jù)2006年度配礦原那么,配礦構(gòu)造主要以澳洲礦和巴西礦為主,其中澳洲礦比例包括褐鐵礦在內(nèi)合計到達(dá)65%,巴西礦比例為35%。礦種05年度方案05年18月06年度建議方案06年度配礦原那

15、么CVRD標(biāo)粉1510.41515CVRD南部粉2.7CVRD球粉147.0121014澳粉-迪粉2522.6242225MBR新粉813.39814MAC粉1211.3121215海南篩下0.2混和料66.7767 雜礦粉34.6434合計100100.0100混勻鐵料本錢元/噸412.19410.50409.65褐鐵礦比例3733.9363538巴西礦比例3733.3363540闡明:與05年配礦方案比較,06年度建議方案根本延續(xù)了原來的配比,按8月份不銹鋼分公司內(nèi)部結(jié)算價錢計算:06年度建議方案配礦本錢進(jìn)一步降低;褐鐵礦運(yùn)用比例有所提高;估計混勻料堆含硅控制量根

16、本堅持目前消費(fèi)的控制程度SiO23.4%。燒結(jié)配礦構(gòu)造調(diào)整的根本原那么:馬拉曼巴類西安吉拉斯或MAC粉的運(yùn)用比例可適當(dāng)提高,主要為了順應(yīng)今后鐵礦資源變化的趨勢,目前消費(fèi)中已到達(dá)了12%馬拉曼巴類西安吉拉斯或MAC粉的比例。褐鐵礦總比例也隨馬拉曼巴類礦進(jìn)一步提高而添加到38%左右。褐鐵礦作為近幾年澳洲礦增產(chǎn)幅度較大的種類之一,因其特殊的燒結(jié)性能,建議可適當(dāng)提高。巴西礦資源總量在06年度上升幅度較大,因此我們可以采取靈敏的應(yīng)對方案,以有機(jī)地調(diào)理燒結(jié)礦性能、產(chǎn)量和本錢之間,以及與高爐鐵水產(chǎn)能之間的關(guān)系。 3.5.2添加混合料水分褐鐵礦為疏松構(gòu)造,其毛細(xì)構(gòu)造比較豐富?;旌纤畢⑴c后分為兩個過程。其一是由

17、褐鐵礦的毛細(xì)組織吸收,該部分水浸透至褐鐵礦構(gòu)造內(nèi)部,不參與制粒。當(dāng)褐鐵礦的內(nèi)部毛細(xì)構(gòu)造吸收水份飽和后,褐鐵礦的外表才干潤濕,該部分水起到造球制粒的作用。根據(jù)以上原理,在添加褐鐵礦配比的情況下,需求適當(dāng)?shù)靥砑铀菀员WC混合制粒的效果。從2000年開場,我廠褐鐵礦的配比逐漸呈上升趨勢,從25提高至目前的41,所以混合料含水量逐漸提高,由6.4提高至7.2。隨著褐鐵礦比例的提高,針對性地添加混合加水,混合料的制粒效果得到改善,進(jìn)而可以確保燒結(jié)料層的透氣,提高裝料量,燒結(jié)礦產(chǎn)量得到提高。3.5.3 提高生石灰配比高比例褐鐵礦需求添加混合加水以保證其造球制粒,但是水份的添加使得燒結(jié)過程中易產(chǎn)生水分冷凝過

18、濕帶增厚,小球受熱爆裂等景象使料層透氣性變差,添加生石灰配比可以較好地改善料層冷熱態(tài)透氣性。同時生石灰的燒結(jié)反響性和同化性均較好,可以很好地參與粘結(jié)相的生成,確保粘結(jié)的生成量和生成速度,確保燒結(jié)礦的整體質(zhì)量。3.5.4厚料層燒結(jié)厚料層燒結(jié)可以充分利用燒結(jié)的“自動蓄熱作用,延伸燒結(jié)料層的高溫停留時間,到達(dá)降低能耗和改善燒結(jié)礦質(zhì)量的雙重效果。在提高褐鐵礦比例的過程中,2/3#燒結(jié)機(jī)的料層穩(wěn)定在640mm的程度,厚料層的運(yùn)用可以確保燒結(jié)礦的質(zhì)量,降低燒結(jié)返礦生成,從而提高燒結(jié)礦的消費(fèi)率;3.5.5混合料蒸汽預(yù)熱我廠經(jīng)過向混合料小礦槽中通入蒸汽的方式,以此提高混合料溫度,使混合料溫度提高至露點(diǎn)以上,減

19、小燒結(jié)機(jī)臺車料層過濕層的構(gòu)成,可以改善料層透氣性,有利于提高料層,到達(dá)增產(chǎn)增質(zhì)的目的。3.5.6 氣體燃料熱補(bǔ)償受固體燃料質(zhì)量動搖影響,尤其是煤粉原始粒級動搖很大呵斥加工粒級控制,容易產(chǎn)生粒級的兩極分化。燒結(jié)過程中固體燃料受料層偏析影響,在燒結(jié)料層中分布不均勻、不合理,最終呵斥燒結(jié)過程熱量分布不均勻直接影響燒結(jié)礦質(zhì)量。為了彌補(bǔ)固體燃料的缺乏,在實(shí)際中利用氣體燃料熄滅產(chǎn)生熱量均勻、控制相對容易的特點(diǎn),對燒結(jié)料層進(jìn)展熱量補(bǔ)償。四、構(gòu)成的創(chuàng)新點(diǎn)1、技術(shù)低熱值混合型煤氣的專有點(diǎn)火技術(shù)國內(nèi)外燒結(jié)廠主要運(yùn)用天然氣和焦?fàn)t煤氣等高發(fā)熱值3000 kcal /m3的氣體燃料進(jìn)展燒結(jié)點(diǎn)火來確保燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。短少

20、天然氣資源和沒有焦?fàn)t煤氣的燒結(jié)廠那么只能被迫運(yùn)用低發(fā)熱值1900 kcal /m3的高爐和轉(zhuǎn)爐煤氣等氣體燃料,由于其發(fā)熱值較低且不穩(wěn)定的特點(diǎn)往往呵斥燒結(jié)點(diǎn)火效果差、燒結(jié)返礦添加、燃耗上升、質(zhì)量下降等問題。本技術(shù)經(jīng)過對高爐和轉(zhuǎn)爐煤氣等低發(fā)熱值氣體燃料的熄滅特點(diǎn)進(jìn)展分析,將低熱值氣體燃料熄滅特性與燒結(jié)點(diǎn)火的要求進(jìn)展有機(jī)的結(jié)合,從而到達(dá)滿足燒結(jié)點(diǎn)火要求、穩(wěn)定燒結(jié)消費(fèi)和充分利用低熱值氣體燃料的目的。經(jīng)過本技術(shù)的實(shí)施,不銹鋼分公司燒結(jié)廠在滿足工藝需求,熱值不變煤氣熱值堅持在1800 kcal/m3的情況下穩(wěn)步降低燒結(jié)的點(diǎn)火能耗,混合煤氣單耗從05年的20.1m3/t-s降低到06年18月的18.37m3/t-s,降低了1.73 m3/t-s。加強(qiáng)了點(diǎn)火器效率,在高比例褐鐵礦燒結(jié)時對料層進(jìn)展熱補(bǔ)償起到強(qiáng)化燒結(jié)過程的作用。五、技術(shù)協(xié)作的內(nèi)容及在工程中的作用本科研工程沒有與外協(xié)單位進(jìn)展協(xié)作。六、經(jīng)費(fèi)運(yùn)用情況闡明本科研工程在開展過程中未運(yùn)用額外的經(jīng)費(fèi)。七、存在的問題、建議及其它需求闡明的情況1、工程完成情況 從06年4月開場,燒結(jié)礦褐鐵礦比例從34%逐漸提高至8月的41%。且經(jīng)過8、9和10月三個月的穩(wěn)定

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