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文檔簡介

1、抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝研究抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝研究目錄第一章第一章前前 言言.3第二章第二章抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀.32.1抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀.32.2檢測修復(fù)工藝存在問題.4第三章第三章抽油泵檢測修復(fù)工藝研究抽油泵檢測修復(fù)工藝研究.43.1抽油泵檢測修復(fù)工藝的研究內(nèi)容.43.2抽油泵檢測修復(fù)工藝流程.43.3抽油泵檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn).63.3.1抽油泵泵筒內(nèi)外壁檢測.63.3.2泵閥密封性能的檢測.73.3.3研磨凡爾.83.3.4柱塞直線度檢測.93.3.5柱塞內(nèi)壁清理裝置.103.3.6抽油泵整體密封性檢測.103

2、.3.7抽油泵固定凡爾的改進(jìn).11第四章第四章井下工具檢測修復(fù)工藝的研究井下工具檢測修復(fù)工藝的研究.134.1井下工具檢測修復(fù)工藝.134.2井下工具檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn).164.2.1高溫高壓清洗工藝.164.2.2 井下工具除垢裝置.174.2.3井下工具試壓工藝.184.2.4封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置.194.2.5 硬度檢驗(yàn).22第五章第五章質(zhì)量控制體系的建立與實(shí)施質(zhì)量控制體系的建立與實(shí)施.22第六章第六章泵、工具資料的網(wǎng)絡(luò)化管理泵、工具資料的網(wǎng)絡(luò)化管理.23準(zhǔn)備二大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理界面.24第七章第七章現(xiàn)場應(yīng)用情況現(xiàn)場應(yīng)用情況.26第八章第八章結(jié)論結(jié)論.28參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn).29第一章

3、第一章前前 言言抽油泵、井下工具是采油、注水的核心設(shè)備,其質(zhì)量優(yōu)劣對(duì)于油水井的正常生產(chǎn)至關(guān)重要。作為一支為采油廠服務(wù),擔(dān)負(fù)抽油泵、井下工具檢測、修復(fù)工作的基層單位,不斷提高修復(fù)率、強(qiáng)化質(zhì)量控制并確保其出廠質(zhì)量合格是我們各項(xiàng)工作的重中之重。面對(duì)檢測設(shè)備老化、手段單一和工藝技術(shù)落后的現(xiàn)狀,我們依據(jù)國家、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定了抽油泵、井下工具的檢測修復(fù)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),開展了抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝研究,建立了抽油泵、井下工具質(zhì)量控制體系,使抽油泵、井下工具使用檔案等資料管理實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化,大大提高了抽油泵、井下工具的檢測修復(fù)質(zhì)量和修復(fù)率,基本實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量控制的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二章第二章抽油泵、井下工

4、具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀2.12.1抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝現(xiàn)狀抽油泵檢測修復(fù)工藝為:清洗、目測、配合間隙測量、更換配件、組裝、測漏失量、密封性能試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)待用。而泵筒及柱塞直線度、泵閥密封性能無法檢測,抽油泵檢修工作中泵筒、柱塞直線度、圓度以及泵筒判廢只能憑職工的工作經(jīng)驗(yàn)來完成;而占出廠抽油泵總量 10%左右的防砂泵,出廠無法試壓。井下工具檢測修復(fù)工藝為:清洗、目測、組裝、密封性能試驗(yàn)。而封隔器上下壓差模擬試驗(yàn)、膠筒使用性能、鋼件材質(zhì)及座、解封拉力等井下工具關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)均無法檢測。2.22.2檢測修復(fù)工藝存在問題檢測修復(fù)工藝存在問

5、題一是:工藝簡單,檢測項(xiàng)目不能達(dá)到使用要求;二是:檢測修復(fù)設(shè)備的技術(shù)性能低,不能滿足新泵、新工具的技術(shù)要求;三是:檢測設(shè)備老化,存在著安全隱患;四是:修復(fù)能力差,工作效率低,配件利用率低;五是:出廠質(zhì)量達(dá)不到保證。第三章第三章抽油泵檢測修復(fù)工藝研究抽油泵檢測修復(fù)工藝研究3.13.1抽油泵檢測修復(fù)工藝的研究內(nèi)容抽油泵檢測修復(fù)工藝的研究內(nèi)容從國內(nèi)各油田來看,抽油泵的檢測修復(fù)僅僅停留在對(duì)抽油泵的密封性檢驗(yàn),配合間隙測量和漏失量測量等幾項(xiàng)簡單的工藝手段,其它修復(fù)和檢測項(xiàng)目只能依靠目測、手感等經(jīng)驗(yàn)來判斷完成。由于機(jī)構(gòu)調(diào)整和甲方對(duì)抽油泵的質(zhì)量要求越來越高,現(xiàn)有工藝已經(jīng)無法滿足要求,為此,我們通過調(diào)查,開展

6、了抽油泵檢測修復(fù)工藝的研究,為抽油泵修復(fù)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)提供了科學(xué)準(zhǔn)確的依據(jù)。其主要研究內(nèi)容如下:1 研究抽油泵內(nèi)外壁檢測工藝;2 研究固定凡爾、游動(dòng)凡爾的檢測修復(fù)工藝;3 研究柱塞的檢測修復(fù)工藝;4 研究抽油泵整體密封性檢測工藝;5 研究抽油泵固定凡爾的改進(jìn)。3.23.2抽油泵檢測修復(fù)工藝流程抽油泵檢測修復(fù)工藝流程抽油泵檢測修復(fù)工藝流程如【圖 1】所示?!緢D 1】抽油泵檢測修復(fù)工藝流程圖固定凡爾、游動(dòng)凡爾的檢固定凡爾、游動(dòng)凡爾的檢測測及修復(fù)檢測、修復(fù)泄油器組裝抽油泵檢測靈活性、測量漏失量填寫檢修記錄填寫檢修記錄拆卸檢測問題描述、記錄清洗泵筒內(nèi)外壁檢測泵筒內(nèi)外壁檢測柱塞檢測柱塞檢測選配柱塞密封

7、性檢驗(yàn)密封性檢驗(yàn)報(bào)廢不合格回收舊抽油泵標(biāo)識(shí)、待用3.33.3抽油泵檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn)抽油泵檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn)3.3.1抽油泵泵筒內(nèi)外壁檢測抽油泵泵筒內(nèi)外壁檢測按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SY/T587293抽油泵檢修規(guī)程中的技術(shù)要求,泵筒內(nèi)、外壁拉、擦傷痕跡寬度大于 1mm,深度大于 0.3mm,或有明顯腐蝕、鍍層脫落現(xiàn)象必須報(bào)廢。由于缺少檢測儀器,抽油泵的修復(fù)及報(bào)廢一直無法按標(biāo)準(zhǔn)要求的技術(shù)程序進(jìn)行。實(shí)際工作中,只能依據(jù)肉眼觀察和經(jīng)驗(yàn)來判斷,缺乏科學(xué)性、準(zhǔn)確性,特別是由于抽油泵泵筒長度大都在六米以上,清洗時(shí)遺留在泵筒內(nèi)壁的死油和結(jié)垢,憑肉眼端部觀察很難與劃傷、脫皮區(qū)分開。為解決此問題,我們?cè)跀z像機(jī)成

8、像技術(shù)的基礎(chǔ)上,研制應(yīng)用了抽油泵泵筒內(nèi)壁探視儀。泵筒內(nèi)壁質(zhì)量檢測由人工肉眼觀察、經(jīng)驗(yàn)判斷、抽油泵工作時(shí)間等模糊泵筒內(nèi)壁質(zhì)量檢測由人工肉眼觀察、經(jīng)驗(yàn)判斷、抽油泵工作時(shí)間等模糊的檢測手段變?yōu)橐曨l圖像的直觀檢查手段。的檢測手段變?yōu)橐曨l圖像的直觀檢查手段。結(jié)構(gòu):結(jié)構(gòu):【圖 2】抽油泵內(nèi)壁探視儀示意圖抽油泵泵筒內(nèi)壁探視儀主要由照明部分、探測桿、攝像頭、無線視頻發(fā)射及接收器組成。如【圖 2】所示。監(jiān)視器廣角微型攝像頭照明燈泵筒信號(hào)線視頻發(fā)射器電池圓鋼管扶正體視頻接收器工作原理:工作原理:抽油泵泵筒水平放置在工作臺(tái)上,操作人員手持探測桿,從泵筒端部邊旋轉(zhuǎn)邊緩慢推進(jìn),攝像頭采集泵筒內(nèi)壁圖像,通過信號(hào)線傳輸視頻

9、信號(hào)至無線視頻發(fā)射接收器,在監(jiān)視器上形成連續(xù)視頻畫面,根據(jù)圖像,檢測人員可準(zhǔn)確診斷泵筒內(nèi)壁是否有拉、擦傷痕等缺限,避免了與油污、結(jié)垢的混淆。抽油泵泵筒內(nèi)壁探視儀的操作簡單、方便,只需一人即可完成,提高了抽油泵修復(fù)工作效率。它的投入使用,開創(chuàng)了中原油田抽油泵修理行業(yè)對(duì)抽油泵泵筒內(nèi)壁直觀質(zhì)量檢測的先河,改變了以往我們憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行抽油泵泵筒檢測、修復(fù)的歷史,大大提高了抽油泵的修復(fù)、檢驗(yàn)質(zhì)量和舊泵修復(fù)率。抽油泵外壁檢測仍采用人工目測的方法。3.3.2泵閥密封性能的檢測泵閥密封性能的檢測固定凡爾、游動(dòng)凡爾的密封性能是判定抽油泵質(zhì)量的重要指標(biāo),也是造成短期內(nèi)泵漏失而檢泵或返工的原因之一。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)營形

10、勢(shì),頻繁出現(xiàn)短期內(nèi)泵漏失而檢泵或返工,不但會(huì)對(duì)采油廠造成難以彌補(bǔ)的產(chǎn)量損失,由此造成的作業(yè)隊(duì)無功作業(yè)及質(zhì)量索賠,也影響到二處的信譽(yù)和收入。為解決泵閥密封性能檢測的問題,完成了抽油泵泵閥密封性能檢測裝置。泵閥密封性能檢測由透光法人工判斷變?yōu)闄z測真空度的精確測量透光法人工判斷變?yōu)闄z測真空度的精確測量工作原理:工作原理:檢測時(shí),將閥座、閥球放在泵閥檢測臺(tái)上,啟動(dòng)電機(jī),真空泵抽吸檢測臺(tái)及低壓管線內(nèi)空氣,當(dāng)壓力表顯示壓力降至 85KPa,電機(jī)停止工作并穩(wěn)壓 3s,壓力不降則泵閥質(zhì)量合格。結(jié)構(gòu)示意圖如【圖 3】所示。【圖 3】固定凡爾、游動(dòng)凡爾密封性能檢測裝置示意圖該裝置可檢測閥球圓度、閥座密封面研磨質(zhì)量

11、等技術(shù)參數(shù),為抽油泵選配泵閥提供了科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù),避免了因泵閥選配不合理造成抽油泵不密封或漏失量過大而影響泵效。3.3.3研磨凡爾研磨凡爾抽油泵泵閥密封性能是決定抽油泵修復(fù)質(zhì)量的重要技術(shù)指標(biāo)之一,因此,在檢修抽油泵時(shí),研磨凡爾是一項(xiàng)重要的工作。長期以來,由于缺少專用研磨設(shè)備,只能依靠手工研磨凡爾,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大、研磨效率低、質(zhì)量差,2004 年,有 17 臺(tái)修復(fù)抽油泵試壓時(shí)泵閥漏失,不得不重新檢修。為了從根本上解決凡爾研磨質(zhì)量差的問題,將 1988 年投入使用,目前已報(bào)廢的研磨機(jī)進(jìn)行了修復(fù),通過拆卸清洗、除銹,更換電機(jī)、齒輪、以及電路部分的全面改造,使其恢復(fù)了原有的性能。研磨機(jī)投入使用后,大

12、大提高了凡爾研磨質(zhì)量,經(jīng)研磨機(jī)研磨后的泵閥真空度檢測合格率達(dá) 100%,既避免了抽油泵的重復(fù)檢修,又提高了舊配件的利用率,節(jié)約了成本。抽油泵泵閥研磨由手工研抽油泵泵閥研磨由手工研磨轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械自動(dòng)研磨磨轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械自動(dòng)研磨3.3.4柱塞直線度檢測柱塞直線度檢測抽油泵檢修規(guī)程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:柱塞全長上下偏差不能超過0.05mm,此項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)檢測靠目測和經(jīng)驗(yàn)無法完成。而柱塞直線度超過標(biāo)準(zhǔn)要求就會(huì)造成:柱塞卡泵;增加地面抽油機(jī)工作負(fù)荷;加劇泵筒內(nèi)壁與柱塞的間隙磨損,影響抽油泵泵效。為此,我們研制了柱塞直線度測量裝置,精確度達(dá)到 0.01mm,能對(duì)柱塞軸向細(xì)微的偏差進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測,其結(jié)構(gòu)示意圖如【圖 4】所

13、示?!緢D 4】柱塞直線度檢測裝置結(jié)構(gòu)示意圖工作原理:工作原理:將柱塞水平放置在“V”型支撐架上,在柱塞表面任意選擇五個(gè)測量點(diǎn),將磁力表座固定在水平實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,調(diào)整百分表頭探頭與柱塞表面接觸,記錄百分表指針讀數(shù),旋轉(zhuǎn)柱塞,觀察百分表指針變化情況,并記錄最大讀數(shù)。按上述方法依次測量柱塞兩端部和中部,如百分表指針無變化或變化量不超過 0.05mm,則柱塞直線度檢驗(yàn)合格,反之則不合格。柱塞直線度柱塞直線度檢測由人工目測變?yōu)榫軆x器檢測檢測由人工目測變?yōu)榫軆x器檢測,精確度達(dá)到 0.01mm,能對(duì)柱塞軸向細(xì)微的偏差進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測。3.3.5柱塞內(nèi)壁清理裝置柱塞內(nèi)壁清理裝置抽油泵的柱塞長期在油水混合液中工作

14、,內(nèi)壁易腐蝕或結(jié)垢,在修復(fù)使用過程中,由于柱塞內(nèi)通徑小,日常工作中只能用鐵棍將棉紗捅入柱塞內(nèi)孔稍做清理,而內(nèi)壁上黏附的死油及結(jié)垢難以清除干凈,大大降低了工作效率和抽油泵的修復(fù)質(zhì)量。而且,由于死油和結(jié)垢造成柱塞過油面積減小,從而影響抽油泵泵效,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致不同步等質(zhì)量事故的發(fā)生。為解決這一問題,我們按照柱塞內(nèi)徑設(shè)計(jì)加工了各種型號(hào)柱塞內(nèi)壁清潔裝置,該裝置由一組適合各種柱塞尺寸的長 0.01m、直徑較柱塞內(nèi)徑小0.002m、棱角鋒利的圓柱形鋼質(zhì)刮削頭和推拉桿組成,刮削頭一端帶有絲扣以連接推拉桿。使用時(shí),將刮削頭用推拉桿送入柱塞內(nèi),依靠鋒利的棱角將柱塞內(nèi)黏附的死油和結(jié)垢清理干凈,提高了柱塞的修復(fù)質(zhì)量

15、和效率。3.3.6抽油泵整體密封性檢測抽油泵整體密封性檢測抽油泵整體密封性檢測主要是對(duì)組裝好的抽油泵的各聯(lián)接部分進(jìn)行承壓試驗(yàn),但是,由于固定凡爾的存在,抽油泵在臥式狀態(tài)下不能自動(dòng)密封,需要利用試壓介質(zhì)的沖擊力來使固定凡爾密封。這樣既慢又浪費(fèi)成本。為此,針對(duì)普通抽油泵設(shè)計(jì)了如【圖 5】所示的自動(dòng)吸球器自動(dòng)吸球器?!緢D 5】自動(dòng)吸球器結(jié)構(gòu)示意圖針對(duì)下端連接篩管,內(nèi)部采用橋式進(jìn)油孔進(jìn)油,無法進(jìn)行地面密封性能尼龍連接桿磁鐵試驗(yàn)的結(jié)構(gòu)特殊的防砂泵,設(shè)計(jì)制作了防砂泵地面試壓輔助裝置防砂泵地面試壓輔助裝置,結(jié)構(gòu)示意圖如【圖 6】所示?!緢D 6】防砂泵地面試壓輔助裝置結(jié)構(gòu)示意圖工作原理:工作原理:試壓前,將絲

16、堵與泵下接頭連接上緊,防砂泵地面試壓輔助裝置接在防砂泵下端,形成密閉空間。試壓時(shí),當(dāng)液流充滿輔助裝置時(shí),打開泄壓閥門,由于輔助試壓裝置內(nèi)壓力突然下降,推動(dòng)固定閥球坐在固定閥座上,使防砂泵內(nèi)泵筒與沉砂外管環(huán)空形成密閉空間。繼續(xù)打壓,試壓介質(zhì)充滿防砂泵內(nèi)泵筒及沉砂環(huán)空,完成防砂泵密封性能試驗(yàn)。3.3.7抽油泵固定凡爾的改進(jìn)抽油泵固定凡爾的改進(jìn)采油五廠炭化鎢硬質(zhì)合金座的推廣應(yīng)用,解決了以前 6Cr18Mo 材質(zhì)球座頻繁刺漏的問題,但同時(shí)由于閥座硬度的提高(由 HRC53 提高到 HRA88,而凡爾球仍為 9Cr18Mo 硬度 HRC58) ,導(dǎo)致凡爾球頻繁損傷,有的甚至剛剛下井就造成泵漏失而返工。經(jīng)

17、仔細(xì)分析研究認(rèn)為,抽油泵在工作過程中,由于高壓液流的作用,固定凡爾球在凡爾罩內(nèi)呈旋轉(zhuǎn)飄忽運(yùn)動(dòng)狀態(tài),頻繁與凡爾罩內(nèi)壁、凡爾座棱角發(fā)生硬性撞擊,使凡爾球表面出現(xiàn)刻痕,特別是凡爾座在加工密封斜面時(shí)與水平面形成的棱邊,與凡爾球相互撞擊時(shí)應(yīng)力最集中,對(duì)凡爾球的損壞也最嚴(yán)重,在長期抽汲作用影響下,凡爾球不斷撞擊損壞,其后果是抽油泵漏失量增大,泵效降低。為了解決這一問題,我們通過改變固定閥罩與座的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)來解決這個(gè)矛盾。固定凡爾結(jié)構(gòu)的改進(jìn)如【圖 7】所示:【圖 7】固定凡爾罩改進(jìn)前后剖面示意圖凡爾球直徑為 38mm,改進(jìn)前:凡爾球與凡爾罩內(nèi)壁間隙為 5.5mm,凡爾球工作時(shí)飄忽運(yùn)動(dòng)空間較大,易造成磨損;改進(jìn)

18、后:在不影響閥球啟閉靈活性及泵效的情況下給凡爾罩內(nèi)壁增加五道導(dǎo)向筋,扶正凡爾球,使凡爾球與導(dǎo)向筋的間隙僅 1mm,從而有效限制了凡爾球的徑向運(yùn)動(dòng),即:凡爾球只能在凡爾罩內(nèi)做軸向運(yùn)動(dòng),基本消除了飄忽運(yùn)動(dòng)。改進(jìn)中的技術(shù)數(shù)據(jù)依據(jù)石油工業(yè)出版社出版的抽油泵一書公式計(jì)算得出,其中:閥罩導(dǎo)向筋內(nèi)徑D=1.04DQ(DQ閥球直徑) ,取 D=40mm;閥罩導(dǎo)向筋寬度依據(jù) NC0.6 DQ(N槽數(shù),N=5;C導(dǎo)向筋寬度,取 C=8mm)得出。如【圖 8】所示,改進(jìn)前:密封斜面寬度僅 1.5mm,而凡爾球徑向活動(dòng)量為 5.5mm,因此,極易撞擊到密封斜面棱邊,造成凡爾球損壞;改進(jìn)后:在保證密封斜面錐角仍為 35

19、 的情況下,將密封斜面各加寬 2mm,寬度為3.5mm,而凡爾球徑向活動(dòng)量為 1mm,完全消除了凡爾球撞擊密封斜面棱邊的可能。通過上述技術(shù)改進(jìn),防止了凡爾球與凡爾座密封斜面棱邊相互撞擊,較好的解決了抽油泵工作時(shí),閥球飄忽量大,易磨損的問題,有效預(yù)防了抽油泵固(改進(jìn)前)(改進(jìn)后)【圖 8】固定凡爾座改進(jìn)前后剖面示意圖定閥漏失而作業(yè)檢泵這一嚴(yán)重井下事故的發(fā)生。固定凡爾進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)后,由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家按照要求進(jìn)行加工,因此,不需要資金投入。改進(jìn)后的固定凡爾于 2005 年 1 月投入使用,效果良好。此外,該技術(shù)的應(yīng)用,還節(jié)約了泵配件的投入,保證了修復(fù)抽油泵的保質(zhì)期,增加了經(jīng)濟(jì)效益。第四章第四章井下工具

20、檢測修復(fù)工藝的研究井下工具檢測修復(fù)工藝的研究以往在井下工具修復(fù)過程中,只有配水器投撈試驗(yàn)及適用于各種工具的密封性能試驗(yàn)兩項(xiàng)質(zhì)檢工藝,而進(jìn)行密封性能試驗(yàn)的試壓流程,因設(shè)備老化而多處滲漏,試驗(yàn)壓力也只能達(dá)到 20MPa。針對(duì)工具修復(fù)過程中質(zhì)量檢測技術(shù)落后的狀況,根據(jù)采油院先進(jìn)檢測設(shè)備中的關(guān)鍵技術(shù)思路,完成了井下工具試壓流程改造和封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置的研制,可對(duì)新進(jìn)及修復(fù)井下工具的密封性能、強(qiáng)度、封隔器座解封靈活性、上下壓差、抗疲勞性能及解封拉力關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測,使井下工具的質(zhì)量檢測工藝技術(shù)有了較大的進(jìn)步。4.14.1井下工具檢測修復(fù)工藝井下工具檢測修復(fù)工藝經(jīng)過認(rèn)真分析目前檢測修復(fù)工藝中存在的

21、問題,結(jié)合采油工藝技術(shù)的需求和發(fā)展,研究完成了井下工具檢測修復(fù)工藝如【圖 9】所示。新工具新工具回收舊工具回收舊工具外觀及標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)外觀及標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)拆卸清洗、除垢拆卸清洗、除垢組裝組裝零配件尺寸、零配件尺寸、硬度檢測硬度檢測不合格不合格靈活性及配水器投撈力檢驗(yàn)靈活性及配水器投撈力檢驗(yàn)座解封壓(拉)力檢驗(yàn)座解封壓(拉)力檢驗(yàn)不合格不合格退退貨貨或或報(bào)報(bào)廢廢密封性能試驗(yàn)密封性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)桿投撈標(biāo)準(zhǔn)桿投撈填檢修記錄填檢修記錄膠筒疲勞試驗(yàn)?zāi)z筒疲勞試驗(yàn)上下壓差試驗(yàn)上下壓差試驗(yàn)強(qiáng)度試驗(yàn)強(qiáng)度試驗(yàn)標(biāo)識(shí)待用【圖 9】井下工具檢測修復(fù)工藝示意4.24.2井下工具檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn)井下工具檢測修復(fù)工藝研究創(chuàng)新點(diǎn)4.2

22、.1高溫高壓清洗工藝高溫高壓清洗工藝井下工具年修復(fù)工作量在 3000 套件左右,回收的舊工具(包括一些抽油泵配件)主要依靠柴油浸泡手工清洗的方式來完成,不僅浪費(fèi)了成本,且職工勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率低,影響職工的身體健康。為節(jié)約成本、降低勞動(dòng)強(qiáng)度并提高修復(fù)質(zhì)量,我們?cè)O(shè)計(jì)制作了井下工具高溫高壓清洗機(jī)。其結(jié)構(gòu)組成如【圖 10】所示。一個(gè)蓄水量為 3 立方米的水池,內(nèi)置兩根 10kw 電熱管以加熱清洗液,蓄水池上焊一個(gè)長 2.5m、寬 1.2m、高 0.6m 的清洗方罐,內(nèi)部上方為清洗噴頭、下方為清洗滑車。清洗工具時(shí),水溫加熱到 85以上并加入清洗劑,通過水泵加壓,將熱水送到清洗噴頭,對(duì)滑車上的工具進(jìn)行

23、刺洗?!緢D 10】高溫高壓清洗機(jī)示意圖噴頭噴頭電加熱器電加熱器過濾網(wǎng)過濾網(wǎng)出水管出水管水泵水泵小車小車保溫層保溫層現(xiàn)場使用證明,采用高溫高壓清洗機(jī),不但能將配件表面油污、泥沙清洗干凈,還能把配件不可拆部件內(nèi)部及縫隙手工清洗不到的地方徹底清洗干凈。4.2.2 井下工具除垢裝置井下工具除垢裝置井下工具特別是水井工具長期浸泡在井液中工作,其內(nèi)外表面容易生銹、結(jié)垢。工具回收后,清除工具配件內(nèi)外表面銹垢成為修復(fù)工具過程中難度最大、最費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作。由于工具配件多為管狀,沒有專門的除銹垢工具,一直以來,只能依靠人工用鋼絲刷、鋼鋸條清除銹垢,職工的勞動(dòng)強(qiáng)度比較大,并且銹垢清除不徹底(部分配件因銹垢清除不干凈

24、不得不報(bào)廢) ,造成工具組裝困難,甚至無法組裝,工具修復(fù)質(zhì)量得不到保證。為解決這一問題,我們針對(duì)工具配件的結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)制作了井下工具除垢裝置,該裝置由鋼絲刷、1/2鋼管、10mm 鋼筋、手電鉆組成,將三把鋼絲刷對(duì)稱固定在 1/2鋼管上,鋼管另一端焊接一長 5cm 鋼筋,手電鉆夾緊鋼筋末端。使用時(shí),一人手拿電鉆,將鋼絲刷伸入工具配件內(nèi),啟動(dòng)電鉆,使鋼絲刷高速旋轉(zhuǎn)并與工具配件內(nèi)壁摩擦,清除銹垢。其結(jié)構(gòu)組成如【圖 11】所示 【圖 11】井下工具除垢工具結(jié)構(gòu)圖井下工具除垢裝置適用于直徑 80-120nn 長 1m 管材內(nèi)壁銹垢的清除,今后還可進(jìn)購或制作各種規(guī)格的圓形鋼絲刷以用于各種尺寸工具配件的清潔除

25、垢。4.2.3井下工具試壓工藝井下工具試壓工藝井下工具試壓工藝主要用于各類井下工具密封性能試驗(yàn)。該流程于 1990年投入使用,壓力源為 SYB-350 試壓機(jī)組,其安全試驗(yàn)壓力為 25MPa,期間未進(jìn)行更新、改造,試壓泵及連接管線已嚴(yán)重老化,且多處滲、漏,造成工具試壓只能達(dá)到 20MPa,無法滿足封隔器、配水器等井下工具最低 25MPa 的密封試驗(yàn)要求,并且,因流程老化,隨時(shí)都有刺漏的可能,嚴(yán)重威脅到操作人員的人身安全。近幾年,隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)下井工具的技術(shù)指標(biāo)及工作質(zhì)量提出了更高的要求,僅 20MPa 的試驗(yàn)壓力已無法滿足新進(jìn)及修復(fù)后井下工具質(zhì)量檢驗(yàn)的需要(如 Y341 型封隔器實(shí)驗(yàn)壓

26、力要求達(dá)到 35MPa) 。為解決井下工具密封性能試驗(yàn)中存在的問題,減少工具下井后可能發(fā)生的事故隱患,強(qiáng)化質(zhì)量管理,我們對(duì)試壓工藝進(jìn)行了技術(shù)改造。改造后,壓力源采用額定壓力 60MPa 的 3DY-400/60 型試壓泵,并選用承受壓力在 70MPa以上的管材、閥門重新制作了試壓管匯。改造完成后,最高試驗(yàn)壓力達(dá)到了60MPa 以上,不但能進(jìn)行各型號(hào)井下工具的密封性能試驗(yàn),還可進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn),完全達(dá)到了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,避免了工具漏失或因鋼件變形而斷脫等質(zhì)量事故的發(fā)生。井下工具試壓工藝平面示意圖如【圖 12】所示?!緢D 12】井下工具試壓工藝平面示意圖4.2.4封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置封隔器地面模擬試驗(yàn)

27、裝置封隔器在現(xiàn)場使用中,坐解封靈活、可靠,膠筒在上下壓差作用下不變形、持續(xù)承載能力強(qiáng),才能起到封隔油套環(huán)空和保證作業(yè)施工順利的目的,因此,封隔器的坐封壓力、解封拉力、膠筒密封性能是其關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)。但由于缺少必要的檢測裝置,我隊(duì)在封隔器的出廠質(zhì)量控制上技術(shù)手段單一,只有整體密封性能試驗(yàn)一項(xiàng),不能有效保證封隔器的出廠質(zhì)量,容易造成封隔器下井后出現(xiàn):一、座解封靈活性差,不座封或解封困難,影響作業(yè)施工;試壓泵試壓泵水箱水箱高壓管線高壓管線閘門閘門工具接頭工具接頭升降支承升降支承待試壓工具待試壓工具球座試壓球座試壓接頭具接頭具低壓管線低壓管線二、達(dá)到預(yù)定解封拉力封隔器不解封,強(qiáng)行起鉆造成膠筒損壞或管柱

28、脫扣;三、膠筒抗疲勞強(qiáng)度低,在高壓、高溫的作用下,膠筒損壞或密封不嚴(yán),短時(shí)間內(nèi)造成封隔器失效。每年因此類問題作業(yè)返工 20 余井次。為解決封隔器關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)無法檢測的問題,我們制作完成了封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置如【圖 13】所示,并對(duì)新進(jìn)和修復(fù)的封隔器按照 10%的比例進(jìn)行抽檢,通過模擬封隔器在井下的工作狀態(tài),檢驗(yàn)封隔器的各項(xiàng)主要技術(shù)指標(biāo),保證了封隔器的出廠使用質(zhì)量?!緢D 13】封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置示意圖液流方向該裝置主要進(jìn)行以下試驗(yàn):密封性能試驗(yàn):密封性能試驗(yàn):操作控制流程,關(guān)閉上、下壓閥門,打開中部壓力控制閥門,啟動(dòng)試壓泵加壓,當(dāng)壓力達(dá)到 10MPa 時(shí),封隔器座封,繼續(xù)加壓至額定工作壓力

29、(本裝置最高可達(dá)到 45MPa 實(shí)驗(yàn)壓力) ,并關(guān)閉中部壓力控制閥門,穩(wěn)壓 3min 不滲、不漏、無壓降,則封隔器密封性能合格。上下壓差試驗(yàn):上下壓差試驗(yàn):封隔器座封后,繼續(xù)加壓,使其穩(wěn)定于額定工作壓力,并關(guān)閉中壓控制閥門。此時(shí)打開上壓控制閥門,對(duì)封隔器膠筒上部油套環(huán)空加壓至規(guī)定工作壓力,穩(wěn)壓 3min,上、中壓力表壓力不降為合格;同理,封隔器座封后,打開下壓控制閥門,對(duì)封隔器膠筒下部油套環(huán)空加壓至規(guī)定工作壓力,穩(wěn)壓 3min,中、下壓力表壓力不降為合格。證明該封隔器質(zhì)量合格,能滿足井下工作需要,反之,則會(huì)出現(xiàn)壓力表異常變化,三塊壓力表指針上下波動(dòng),穩(wěn)定后讀數(shù)一致,證明膠筒未完全封隔上下油套環(huán)

30、空,即:封隔器鋼件無法承受高壓變形或封隔器漏失,造成油套管連通,封隔器失效。疲勞試驗(yàn):疲勞試驗(yàn):調(diào)校電接點(diǎn)溫度表為實(shí)驗(yàn)要求溫度(一般為 120) ,啟動(dòng)電熱管使加熱池溫度達(dá)到 120后對(duì)內(nèi)外套管環(huán)空持續(xù)循環(huán)加熱,同時(shí),啟動(dòng)試壓泵使封隔器座解封兩個(gè)循環(huán),并持續(xù)穩(wěn)壓 24h,壓力下降不超過工作壓差的 10%,不滲不漏證明封隔器膠筒抗疲勞性能合格。封隔器解封拉力試驗(yàn):封隔器解封拉力試驗(yàn):檢測完封隔器各項(xiàng)密封性能指標(biāo)后,操作控制流程泄壓解封,拆下中壓管線、簡易井口壓帽,下放 10t 倒鏈吊鉤,掛在試壓接頭上,上提試壓接頭,并觀察指重表指針變化,記錄封隔器解封瞬間指針最大讀數(shù),根據(jù)封隔器理論解封拉力,判

31、斷封隔器是否解封靈活、可靠。4.2.5 硬度檢驗(yàn)硬度檢驗(yàn)抽油泵、井下工具配件的好壞,直接影響到產(chǎn)品的修復(fù)質(zhì)量,為了從源頭把好質(zhì)量關(guān)口,對(duì)新進(jìn)主要配件除進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)外,還要利用硬度儀進(jìn)行硬度檢驗(yàn),以確保出廠質(zhì)量 100%合格。第五章第五章質(zhì)量控制體系的建立與實(shí)施質(zhì)量控制體系的建立與實(shí)施抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝實(shí)施后,為產(chǎn)品的質(zhì)量控制提供了有效的技術(shù)手段。為了進(jìn)一步使質(zhì)量管理逐步由結(jié)果控制向過程控制轉(zhuǎn)化,最大程度的減少質(zhì)量事故的發(fā)生,建立了抽油泵、井下工具質(zhì)量控制體系。它是以保證和提高抽油泵、井下工具的出廠質(zhì)量為目標(biāo),運(yùn)用系統(tǒng)的概念和方法,把日常工作中各個(gè)工序與環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理職能組織起來,形成

32、一個(gè)目標(biāo)明確、責(zé)任清晰、互相協(xié)調(diào)的有機(jī)體,最終達(dá)到不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。控制體系變事后的質(zhì)量責(zé)任事故考核為生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制,化被動(dòng)為主動(dòng),明確了質(zhì)量管理人員和操作工人的工作目標(biāo),更具可操作性。具體實(shí)施過程如下:建立工作程序建立工作程序?yàn)榱诉M(jìn)一步做到質(zhì)量管理工作的規(guī)范化和網(wǎng)絡(luò)化,建立了抽油泵、井下工具檢修工作程序,并制定質(zhì)量巡回檢查制度,指定技術(shù)員和班長對(duì)工作中各操作工序的質(zhì)量依照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查把關(guān),對(duì)不合格的工序及時(shí)指出并轉(zhuǎn)入上一步工序中,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理由結(jié)果控制向過程控制的轉(zhuǎn)化。如【附圖 1】 、 【附圖 2】所示。制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)抽油泵、井下工具作為一種技術(shù)含量較高、配合較

33、精密的機(jī)械產(chǎn)品,質(zhì)量要求相對(duì)較高。因此,參照相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合生產(chǎn)中實(shí)際的工藝技術(shù)要求,對(duì)抽油泵、井下工具檢修工作的各道工序制定了相應(yīng)切實(shí)可行的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了產(chǎn)品出入廠檢驗(yàn)、拆卸判廢以及修復(fù)組裝等環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求,并整理上墻,使職工在進(jìn)行各項(xiàng)工作時(shí)做到了有據(jù)可依,目標(biāo)明確。如【附圖 3】 、 【附圖 4】所示。分解責(zé)任目標(biāo)分解責(zé)任目標(biāo)要取得較高的產(chǎn)品質(zhì)量,必須保證每個(gè)操作工人都提供優(yōu)等的工作質(zhì)量。為了增強(qiáng)每個(gè)工人的質(zhì)量責(zé)任意識(shí),達(dá)到全員共同參與質(zhì)量管理的目的,按照深井泵檢修和井下工具試驗(yàn)工的工作特點(diǎn),把抽油泵檢修和實(shí)驗(yàn)過程細(xì)分為 26 個(gè)操作工序,井下工具分為 22 個(gè)操作工序

34、,并指定每道工序的分項(xiàng)負(fù)責(zé)人,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任的目標(biāo)分解,使每個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)都落實(shí)到人頭,并建立完善了抽油泵、井下工具檢修工序臺(tái)帳,做到了每項(xiàng)工序分工明確、職責(zé)清楚、責(zé)任到人。如【附圖 1】 、 【附圖 2】所示。落實(shí)考核制度落實(shí)考核制度質(zhì)量管理歸根結(jié)底還是人的管理,而管理與考核是密不可分的。因此,我們建立了一套以質(zhì)量責(zé)任制為主要內(nèi)容的考核獎(jiǎng)懲辦法和完整嚴(yán)密的質(zhì)量管理制度,嚴(yán)格了質(zhì)量追究制度,工作中要求操作者對(duì)自己所干的工序簽字負(fù)責(zé),以增強(qiáng)其責(zé)任心,在提高泵、工具檢修質(zhì)量的同時(shí),便于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量跟蹤,責(zé)任到人。第六章第六章泵、工具資料的網(wǎng)絡(luò)化管理泵、工具資料的網(wǎng)絡(luò)化管理抽油泵、井下工具原始資料的錄取對(duì)

35、油水井事故原因分析、產(chǎn)品技術(shù)分析、修復(fù)質(zhì)量管理至關(guān)重要,為此,建立了一整套相應(yīng)的資料臺(tái)帳。由于種類繁多,內(nèi)容零散,查閱極為不便且容易丟失,不利于產(chǎn)品質(zhì)量事故的及時(shí)分析處理及預(yù)防。2005 年,將抽油泵、工具檔案 、 抽油泵、工具拆卸記錄 、 抽油泵、工具修復(fù)記錄 、 抽油泵、工具發(fā)放、回收記錄等二十幾類資料臺(tái)帳進(jìn)行整理整合,建立了抽油泵、井下工具數(shù)據(jù)庫 。只要將每天修復(fù)、發(fā)放、拆檢等日常工作情況輸入數(shù)據(jù)庫保存,就可以掌握每臺(tái)泵、工具回收、拆檢、修復(fù)、質(zhì)量檢測、發(fā)放、事故原因等情況,數(shù)據(jù)查詢方便快捷。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),可及時(shí)進(jìn)行技術(shù)分析,采取預(yù)防措施,避免同一質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生。另外,抽油泵、井

36、下工具數(shù)據(jù)庫還可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共享,有利于其他兄弟單位及時(shí)掌握泵、工具現(xiàn)場使用情況、事故原因等作業(yè)施工信息。抽油泵、井下工具數(shù)據(jù)庫包括如下內(nèi)容:管理入口:管理入口:由班組資料員將抽油泵、井下工具檢測修復(fù)記錄、使用發(fā)放記錄、作業(yè)隊(duì)伍、施工內(nèi)容等資料按規(guī)定輸入。如【圖 14】所示。準(zhǔn)備二大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理界面準(zhǔn)備二大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理界面抽油泵使用檔案添加修改刪除抽油泵檢修記錄添加修改刪除井下工具使用檔案添加修改刪除作業(yè)施工單位添加修改刪除作業(yè)施工內(nèi)容添加修改刪除采油區(qū)(礦)添加修改刪除抽油泵生產(chǎn)廠家添加修改刪除抽油泵規(guī)格型號(hào)添加修改刪除井下工具規(guī)格型號(hào)添加修改刪除井下工具生產(chǎn)廠家添加修改刪除抽油泵、井下工具

37、失效類別添加修改刪除【圖 14】資料管理入口界面查詢界面:查詢界面:通過準(zhǔn)備二大隊(duì)主頁進(jìn)入數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)后, 可按井號(hào)、日期、作業(yè)隊(duì)等分別查詢; 可生成抽油泵(或井下工具)發(fā)放記錄、發(fā)放月報(bào); 可按檢泵原因分類(失效分類)統(tǒng)計(jì)等。抽油泵發(fā)放記錄臺(tái)帳如【圖 15】所示。第七章第七章現(xiàn)場應(yīng)用情況現(xiàn)場應(yīng)用情況自 2005 年開展抽油泵、井下工具修復(fù)工藝研究與應(yīng)用科研項(xiàng)目以來,本著節(jié)約成本,著眼長遠(yuǎn),在滿足實(shí)際工作需要的基礎(chǔ)上,解決了抽油泵泵筒內(nèi)壁質(zhì)量無法檢測、封隔器地面檢測技術(shù)單一等技術(shù)難題,為抽油泵、井下工具的修復(fù)提供了較完善的檢測設(shè)備及修理工具,已經(jīng)達(dá)到了國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新進(jìn)及修復(fù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測所規(guī)

38、范的技術(shù)要求。同時(shí),修復(fù)抽油泵、井下工具的質(zhì)量檢測更為科學(xué)、準(zhǔn)確,職工的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1、抽油泵泵筒內(nèi)壁探視儀投入使用以來,改變了以前人工肉眼觀察的不確定性,微型攝像頭、視頻傳輸儀器及監(jiān)視器等當(dāng)前流行科技產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了泵筒內(nèi)壁的直觀檢查,杜絕了泵筒的不合理報(bào)廢。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2004年共修復(fù)使用抽油泵 295 臺(tái),占抽油泵使用總數(shù)的 41%, 2005 年為 363 臺(tái),占抽油泵使用總數(shù)的 50%。2、封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置是在地面模擬封隔器下井后的工作狀態(tài),對(duì)封隔器工作時(shí)的密封性能、上下壓差、膠筒抗疲勞強(qiáng)度、解封拉力等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,客觀、準(zhǔn)確

39、的檢測出封隔器的整體工作性能及使用質(zhì)量。2005 年,共檢測出不合格封隔器 37 套,其中,新進(jìn)封隔器 23 套,修復(fù)封隔器 14 套,提高了封隔器出廠質(zhì)量,確保了作業(yè)施工質(zhì)量及油水井的正常生產(chǎn)。3、泵閥密封性能試驗(yàn)裝置、凡爾研磨機(jī)修復(fù)改造、柱塞直線度檢測裝置、井下工具試壓流程改造等檢測設(shè)備的投入使用,有效保證了新進(jìn)及修復(fù)抽油泵、井下工具的出廠質(zhì)量。2005 年,共檢測新舊抽油泵 726 臺(tái),新舊井下工具 2201 套,出廠質(zhì)量合格率 100%,全年未發(fā)生一起人為質(zhì)量責(zé)任事故。防砂泵地面輔助試壓裝置的研制成功,解決了防砂泵無法進(jìn)行地面試壓,下井后因試壓不合格而頻繁作業(yè)返工的問題,提高了防砂泵出

40、廠質(zhì)量及作業(yè)施工質(zhì)量。4、高溫高壓清洗機(jī)、井下工具除垢裝置等修復(fù)設(shè)備的使用,提高了井下工具的修復(fù)質(zhì)量及職工的工作效率,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,杜絕了清洗配件時(shí)的環(huán)境污染。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2004 年,共修復(fù)使用井下工具 646 套,2005 年,由于修復(fù)設(shè)備的投入使用,減少了配件的不合理報(bào)廢,共修復(fù)使用井下工具965 套,節(jié)約了成本。5、抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝實(shí)施后,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2005 年比 2004 年多修復(fù)抽油泵 68 臺(tái),減少檢泵 22 井次,減少作業(yè)返工 13 井次,共創(chuàng)效 90 萬元。同時(shí),增加了試壓時(shí)的安全性,提高了生產(chǎn)效率;基礎(chǔ)資料的網(wǎng)絡(luò)化共享,為作業(yè)信息的快速

41、查詢、質(zhì)量事故的技術(shù)分析以及采取有效的后續(xù)防范措施提供了有力的技術(shù)支持。第八章第八章結(jié)論結(jié)論1、抽油泵、井下工具檢測修復(fù)工藝技術(shù)在全國達(dá)到了先進(jìn)水平。該工藝滿足了實(shí)際工作的需要,具有操作性強(qiáng)、方便適用,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),部分檢測技術(shù),如:抽油泵泵筒探視儀、封隔器地面模擬試驗(yàn)裝置等,在油田同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2、抽油泵、井下工具質(zhì)量控制體系與數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化信息平臺(tái)的搭建,改變了原有的粗放型質(zhì)量管理模式存在著責(zé)任模糊不清、目標(biāo)不明確、質(zhì)量控制手段落后等弊端,實(shí)現(xiàn)了以人為本、細(xì)劃工作程序的工序環(huán)節(jié)管理,使質(zhì)量管理逐步由粗放型結(jié)果控制向精細(xì)型過程控制轉(zhuǎn)化。參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)【1】采油技術(shù)手冊(cè)石油工業(yè)出版社

42、,2005 年 3 月【2】抽油泵石油工業(yè)出版社,1994 年 7 月【3】行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)抽油泵維護(hù)與使用推薦作法SY/T5188-1996【4】行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)抽油泵檢修規(guī)程SY/T5872-93【5】企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管式抽油泵檢修規(guī)程Q/SH1025 0146-2004【6】行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)油氣田用封隔器通用技術(shù)條件SY/T5106-1998外觀及絲扣檢查泵筒固定凡爾拆檢柱塞解體檢測分段測量漏失量固定凡爾總成粘膠柱塞總成粘膠密封性能試驗(yàn)打自編號(hào)表面清洗除垢解體檢查查泵號(hào)找出井號(hào)異常情況記錄描述按技術(shù)要求判廢凈化處理凡爾真空度檢測彎曲度檢測分段測量漏失量固定閥組配粘膠整體試壓檢驗(yàn)現(xiàn)場問題跟蹤反饋解體清洗判廢異常情況記錄描

43、述直線度尺寸測量與泵筒試配組配粘膠緊固候凝打號(hào)建檔資料建檔產(chǎn)品分類擺放入庫填寫產(chǎn)品合格證【附圖 1】 抽油泵質(zhì)量控制流程新泵質(zhì)量管理修復(fù)泵筒質(zhì)量管理修復(fù)柱塞質(zhì)量管理資料管理負(fù)責(zé)人外觀及絲扣檢查密封性能試驗(yàn)座解封靈活性能試驗(yàn)拉力試驗(yàn)調(diào)壓試驗(yàn)投撈試驗(yàn)解體檢查核對(duì)井號(hào)表面清洗除垢異常情況描述檢查表面及絲扣檢查按技術(shù)要求判廢部件裝配密封性能試驗(yàn)座解封靈活性能試驗(yàn)拉力試驗(yàn)調(diào)壓試驗(yàn)投撈試驗(yàn)現(xiàn)場問題跟蹤反饋資料建檔產(chǎn)品分類擺放入庫填寫產(chǎn)品合格證【附圖 2】 井下工具質(zhì)量控制流程新進(jìn)工具質(zhì)量管理修復(fù)工具質(zhì)量管理資料管理負(fù)責(zé)人【附圖 3】 抽油泵檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)用芯棒檢驗(yàn)泵筒的直線度零件的配合面必須完整,不允許有任

44、何標(biāo)記上偏差0.13mm或圓度0.02mm內(nèi)表面無砂粒,擦傷痕跡寬度1mm,深度0.3mm,無腐蝕、鍍層脫落現(xiàn)象任意 1.2m 長度上直線度0.03mm,且芯棒檢驗(yàn)合格端部螺紋無損壞或損壞痕跡情況測量柱塞外徑尺寸偏差、直線度、圓度、表面磨損及腐蝕表面擦傷痕跡寬度1mm,深度0.2mm,表面無明顯鍍層脫落或腐蝕現(xiàn)象全長軸向上下偏差0.5mm端部螺紋無損壞或損壞痕跡閥球表面無腐蝕、疲勞點(diǎn)蝕、橢園,閥座密封表面無腐蝕、溝槽、沖擊變形閥球閥座密封性能檢驗(yàn)的真空度應(yīng)達(dá)到 85kpa,且 5s 內(nèi)不降閥罩導(dǎo)向筋無嚴(yán)重變形,其磨損量低于 1/2超過該技術(shù)指標(biāo)之一者必須報(bào)廢抽抽油油泵泵檢檢驗(yàn)驗(yàn)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)泵筒檢驗(yàn)泵筒檢驗(yàn)泵閥檢驗(yàn)泵閥檢驗(yàn)柱塞檢驗(yàn)柱塞檢驗(yàn)測量泵筒內(nèi)徑的尺寸偏差、圓度、表面磨損及腐蝕程度【附圖 4】 井下工具檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)井下工具技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求1.零部件無損傷,發(fā)現(xiàn)損傷應(yīng)修復(fù)或更換;2.密封圈無老化、裂痕、損傷;3.組裝后錨爪伸縮靈活可靠,試壓 50MPa,穩(wěn)壓 5min不刺不漏;4.組裝錨爪時(shí)要防止損壞密

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