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文檔簡介
1、橋梁墩柱外觀質量控制QC小組成果一、工程概況1二、小組情況1三、選題理由2四、現(xiàn)狀調查2五、設定目標5六、造成因素分析5七、確定要因6八、制定對策7九、實施對策8十、QOJ、組活動實施效果10十一、鞏固措施12十二、總結和下一步打算12后一川特大橋墩柱外觀質量控制QC小組成果一、工程概況平?jīng)?華亭)至天水高速公路項目*標后一川特大橋位于中灘鎮(zhèn)北邊,與天喉公路平行,斜跨的產河,左幅橋梁上部構造采用(21+3M0+21)+12X(5M0)十三聯(lián)預應力碎組合小箱梁,先簡支后結構連續(xù);右幅橋梁上部構造采用5M0+6M0+11X(5M0)。十三聯(lián)預應力碎組合小箱梁,先簡支后結構連續(xù);下部構造橋墩采用雙柱
2、墩配樁基礎,橋臺采用樁柱式臺配樁基礎,全橋墩柱共計255根。、小組情況小組類型現(xiàn)場型活動頻率1次/周出勤率95%本次活動的起止時間2017年10月28日2018年7月30日廳P姓名性別組內職務職稱文化程度1男組長工程師大學本科2能八、男副組長工程師大學本科3張男技術貝助理工程師大學本科4李男質檢員助理工程師5林女質檢員助理工程師6陳女統(tǒng)計員助理工程師7黃男試驗員工程師本科8陳女試驗員助理工程師9梁男橋梁一隊隊長助理工程師10梁男橋梁二隊隊長助理工程師11陳男施工員技術貝中專12楊男施工員技術貝中專三、選題理由1、本工程目標為“大橋建精品,目標魯班獎”,工程質量要求精益求精。2、已施工完成的橋梁
3、墩柱外觀普遍較差,尤其是墩柱表面錯臺嚴重超出規(guī)范要求。3-業(yè)主的嚴格要求表面錯臺控制在2mm之內,表面平整光潔無色差4、為控制墩柱外觀質量培養(yǎng)技術人才。為此,項目部QC小組決定選擇“墩柱外觀質量控制”作為活動課題。四、現(xiàn)狀調查QC小組成員對已完成的部分墩柱外觀質量進行檢查,發(fā)現(xiàn)存在的質量缺陷主要有以下幾種:1-錯臺大部分錯臺超過小于2mm的規(guī)范要求;2-墩身表面氣孔一一表面氣孔密集,分布范圍較廣,氣孔直徑較大;3-混凝土色差一一混凝土表面色差主要在各節(jié)模板之間較明顯;4-墩身表面起砂一一起砂范圍較廣較明顯;5-混凝土漏漿一一主要在墩柱根部較為明顯。墩柱表面模板接縫錯臺墩柱表面存在大面積氣孔、蜂
4、窩、麻面表面色差墩身表面起砂墩身表面漏漿五、設定目標1、錯臺控制在規(guī)范要求的2mm之內;2、完全消除墩身表面氣孔;3、完全消除混凝土色差;4、完全消除墩身表面起砂;5、完全避免混凝土漏漿。六、造成因素分析QC小組通過現(xiàn)場存在的質量問題調查,召開QC小組討論會及查閱相關資料等措施,我們最終確定了造成墩柱外觀質量差的主要因素,包括模板因素、混凝土坍落度因素、振搗因素等。并將引起問題的因素一一進行分解,具體如下圖所示:坍落度過小振搗困難流動性差飛未按配合比施工坍落度過大三立柱表面泡,碎流動性太大心中自由水過多R未按配合比施工模板安裝螺絲安裝不齊全模板拼縫不合格無雙面膠條模板未打磨模板表面不光涂油過多
5、檢查不到位過振振搗移動間距過大/未插入下一層漏振振搗不均勻墩柱外觀質量較差坍落度碎離析泌水便搗時間過長人,m振搗間距過小不合理振搗振搗工藝無章法.未接受技術交底振搗工藝七、確定要因要因確認表序號末端因素驗證方法驗證情況負責人驗證時間結論1螺栓安裝不齊全現(xiàn)場調查對現(xiàn)場已安裝好的模板進行檢查,發(fā)現(xiàn)大部分是每隔一個螺栓孔安裝一個螺栓。陳2017.11.8要因2模板拼縫不合格現(xiàn)場調查拼縫不齊有錯臺。陳2017.11.8要因3啟尢雙面膠條現(xiàn)場調查模板拼縫都貼有雙面膠。陳2017.11.8非要因4模板是否打磨現(xiàn)場調查對現(xiàn)場已經(jīng)打磨完畢模板進行檢查發(fā)現(xiàn),模板打磨到位。陳2017.11.8非要因5模板表面不光
6、現(xiàn)場調查模板采用新加,鋼模板,表面光潔。陳2017.11.8非要因6涂油過多現(xiàn)場調查對現(xiàn)場止在涂油的模板檢查,涂油量正常。陳2017.11.8非要因7檢查/、到位現(xiàn)場調查經(jīng)過現(xiàn)場調查,發(fā)現(xiàn)在模板安裝過程中,技術人員沒有進行檢查督促。李2017.11.7要因8坍落度過小現(xiàn)場調查現(xiàn)場抽查多車混凝土,檢測到坍落度不穩(wěn)定。黃2017.11.8要因9振搗困難現(xiàn)場調查調查振搗工人,坍落度偏小時,存在振搗困難,坍洛度在要求之內時,振搗不存在問題。陳2017.11.8非要因10碎流動性差現(xiàn)場調查現(xiàn)場試驗,坍落度滿足要求時,流動性較好。黃2017.11.8非要因11坍落度過大現(xiàn)場調查混凝土澆筑過程中抽查多車,坍
7、落度不穩(wěn)定。黃2017.11.8要因12碎流動,住太大現(xiàn)場調查現(xiàn)場試驗,坍落度滿足要求時,流動性較好。黃2017.11.8非要因13碎中自由水過多現(xiàn)場調查混凝土澆筑時發(fā)現(xiàn)表面后積水。黃2017.11.8要因14未按配合比施工現(xiàn)場調查通過對拌合站的調查,拌合站完全按照試驗室交底的配合比施工。黃2017.11.8非要因15漏振現(xiàn)場調查施工過程中調查發(fā)現(xiàn)有漏振現(xiàn)象陳2017.11.8要因16過振現(xiàn)場調查施工過程中調查未發(fā)現(xiàn)過振現(xiàn)象。陳2017.11.8非要因17不合理振搗現(xiàn)場調查振搗工藝符合要求,技術交底正確到位。陳2017.11.8非要因八、制定對策序號主要原因目標措施地點時間負責人1螺栓安裝/、
8、齊全施工中加大管理力度,實行自檢和報驗記錄管理制度。檢驗合格率達至|J100%。1、采取獎罰制度。2、報驗不合格的不允許進行下道工序的施ZCo施工現(xiàn)場每次報驗時間李2模板拼縫不合格嚴格要求工人按照模板編號進行安裝。對有變形的模板返回加工廠矯正。檢驗合格率達至|J100%。1、對模板編號不清的重物標正。2、增加定位銷。施工現(xiàn)場每次報驗時間李3檢查不到位明確分工責任到人每道工序有明確詳細的檢查記錄采取獎罰制度。施工現(xiàn)場每次報驗時間李4坍落度過小坍落度過大對拌合站的計量系統(tǒng)進行檢查和維修膠凝材料控制在1%外加劑1%拌合用水土1%粗細骨料2%每月一次的頻率對拌合站的計量系統(tǒng)進行檢查,保證稱量偏差在規(guī)定
9、范圍內。拌合站每月一次黃5碎中自由水過多嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度檢驗合格率達至IJ100%。每批膠凝材料、外加劑要求進行適應性試驗,對外加劑的穩(wěn)定性、含氣量進行檢測控制,特別是粉煤灰的外觀顏色、細度、需水量比、燒失量必須每批檢驗,經(jīng)檢驗合格方可使用。不合格外加劑堅決退回。拌合站每批材料到場后黃6漏振嚴格按照規(guī)范和技術交底要求施工滿足規(guī)范和技木交底要求現(xiàn)場監(jiān)督跟班作業(yè)采取獎罰措施施工現(xiàn)場每次混凝土澆筑張九、實施對策實施一:施工中加大管理力度,實行自檢和報驗記錄管理制度。2017年11月12日下午,召開QC小組會議,并要求所有墩柱模板安裝工人參加,會議做了如下要求:1、會議宣讀了墩柱施工技術交底,要
10、求工人重新對技術交底進行學習。2、重新明確了報驗制度和報驗程序,要求模板安裝后施工隊技術人員先進行自檢,自檢合格后報項目部相關負責人檢查,項目部檢查合格后報監(jiān)理工程師檢查驗收。項目部技術人員在報驗合格后做檢查記錄。3、制定獎罰制度。在檢查中,發(fā)現(xiàn)項目部技術人員沒有進行詳細的檢查或現(xiàn)場實際情況與檢查記錄不符,處罰該技術人員200元/次。通過活動的開展,各項措施的實施,效果明顯。在活動后的墩柱模板安裝時,報驗制度和報驗程序能夠完全正常執(zhí)行,螺栓連接達到100%。實施二:要求工人按照模板編號進行安裝。對有變形的模板返回加工廠矯正。2017年11月9日,技術員張強在報驗48#%時,發(fā)現(xiàn)模板拼縫誤差太大
11、,于是要求工人調整,但無論工人怎么調整也無法達到要求,于是QC小組成員到現(xiàn)場檢查分析,在檢查中發(fā)現(xiàn)該墩的模板沒有按照編號拼裝,主要原因是模板編號模糊不清,因此對全線模板編號重新標記,并要求工人嚴格按照模板編號拼裝。2017年11月11日,由楊和平、熊慶收組織QC小組對全線模板的平整度和模板的變形情況進行詳細的檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)部分模板變形嚴重,另外模板在加工時沒有設置定位銷,這樣模板錯臺大小很難控制,于是對模板返場進行重新加工維修。通過該對策的實施,墩柱模板在安裝過程中,再沒有出現(xiàn)一例模板安裝編號有誤的問題,墩柱表面錯臺完全控制在規(guī)范要求的2mm之內,取得了良好的效果。實施三:明確分工、責任到人
12、。2017年11月14日QC小組召開會議就墩柱施工工序的檢查管理進行了明確分工、責任分配。1、墩柱模板的打磨、刷油、安裝由陳負責檢查和報驗。2、墩柱混凝土的澆筑由陳、鐘負責現(xiàn)場檢查和跟班作業(yè)。3、混凝土坍落度的檢查和控制由黃負責。4、混凝土原材料的檢測和試驗由黃負責。5、對拌合站的計量系統(tǒng)的檢查由黃負責。6、資料的收集和統(tǒng)計工作由陳負責。同時要求每個工序在檢查檢測后都必須有記錄并進行簽字。通過該對策的實施,有效解決了大家相互依賴,相互推卸責任的問題,在該對策實施后,在沒有出現(xiàn)工序檢查不到位的問題。實施四:對拌合站的計量系統(tǒng)進行檢查和維修2017年11月18日QC小組在對江淮拌合站進行檢查時發(fā)現(xiàn)
13、水泥的量偏小,但計量系統(tǒng)的設置和配合比完全一致,在經(jīng)過仔細檢查和分析后確定是計量系統(tǒng)出現(xiàn)問題,于是要求現(xiàn)場停止混凝土澆筑。拌合站負責人便聯(lián)系了維修人員。2017年11月19日維修人員到達拌合站進行維修,維修人員發(fā)現(xiàn)是由于計量系統(tǒng)的磨損造成水泥量偏小。在更換了磨損部件后混凝土配比滿足要求。通過該對策的實施,有效杜絕了因拌合站計量系統(tǒng)的問題造成混凝土不合格而導致墩柱外觀質量差的問題。實施五:嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度原材料不合格直接導致混凝土質量存在問題,也就無法保證墩柱外觀質量,原材料必須是同一廠家、同一批號、同一規(guī)格、同一進場時間的,不符合要求的一律不準使用。QC小組決定由周忠剛、李偉負責原材料檢
14、驗。并按照規(guī)范要求的批次和檢驗頻率進行檢驗,對不合格的原材料堅決退回。并要求對檢驗數(shù)據(jù)做詳細記錄。2017年11月21日在對江淮拌合站的粉煤灰進行檢驗時發(fā)現(xiàn)其細度和燒失量超標,項目部通知要求拌合站進行了更換。通過該措施的實施,有效控制了原材料的質量。實施六:嚴格按照規(guī)范和技術交底要求施工混凝土振搗是一個關鍵工序,但工人的技術水平和振搗習慣造成振搗不規(guī)范。2017年11月21日下午,召開QC小組會議,并要求所有墩柱混凝土振搗工人參加,會議做了如下要求:1、會議宣讀了墩柱混凝土施工技術交底,要求工人重新對技術交底進行學習。主要交底內容是混凝土搗固過程中的質量、安全注意事項,要達到的質量要求,搗固方
15、法。澆筑過程施工員和試驗員要全程旁站。混凝土振搗的人員必須是由經(jīng)過培訓合格人員擔當。同時要求振搗人員要穩(wěn)定、數(shù)量要保證,不能疲勞作業(yè)?;炷恋绞┕がF(xiàn)場后,先由現(xiàn)場試驗員用試驗儀器檢測混凝土的坍落度等各項指標是否達到要求,合格后方可用于墩身結構,其中混凝土坍落度要在灌筑現(xiàn)場保持在1416cm,不得大于16cm。如不能滿足要求的混凝土堅決退回。2、要求技術人員再次學習混凝土振搗的技術要求和重要性。3、按照技術人員分工,制定混凝土澆筑過程的監(jiān)督和跟班作業(yè)制度。4、制定獎罰措施,現(xiàn)場施工過程中跟班技術人員發(fā)現(xiàn)有工人振搗不到位的,有權要求重新振搗,若再次發(fā)現(xiàn)同樣問題,技術人員有權對其進行200元的罰款處
16、理,同時要求其停止作業(yè)并進行振搗工藝的學習,等振搗技術學習達到要求后再上崗工作。對振搗技能熟練,振搗規(guī)范的工人按照每個墩柱獎勵100元的措施實行。5、對跟班技術人員不認真負責,沒有進行有效監(jiān)督的人員按照每個墩柱200元進行處罰,同樣認真負責,保證墩柱質量的技術人員按照每個墩柱獎勵100元的措施實行。通過該措施的實行,有效解決了混凝土振搗不到位的問題,同時調動了技術人員和工人的勞動積極性和責任性。十、QC小組活動實施效果通過QC小組活動的實施,橋梁墩柱外觀質量得到明顯提高,活動前后墩柱外觀質量對比如下表:墩柱外觀質量控制對比表控制項目QC小組活動前QC小組活動后錯臺人丁2mm,最大達到8mm小于
17、2mm氣孔較多且分布面廣,孔徑最大達11mm極少且孔徑小于4mm色差模板節(jié)之間較明顯完全消除起砂范圍較廣較明顯完全消除漏漿墩柱根部較為明顯完全消除根據(jù)對比表來看,這一成果實現(xiàn)了QC小組預定目標。具體效果見下圖模板接縫錯臺控制在2mnrnL內墩柱表面光潔、氣孔極少且孔徑小、無色差、起砂、及漏漿現(xiàn)象。經(jīng)濟效益:在QC小組活動之前,由于模板變形、編號不清、未加定位銷導致模板安裝困難或造成返工,每個墩柱模板安裝用工平均在8個工日,QC小組活動后,每個墩柱模板安裝用工平均在6個工日,每個墩柱模板安裝平均節(jié)約用工2工日。吊機原來需要2個臺班,通過活動控制,減少模板調整和返工時間后,平均每個墩柱模板安裝時間變?yōu)?.5個臺班。每個工日按100元計算,每個吊機臺班按1000元計算,則通過QC小組活動創(chuàng)造的直接經(jīng)濟效益為:255(橋墩數(shù)量)X2(每個墩柱節(jié)約用工日)X100+255X0.5X1000=132600元社會效益:1、給天水市建設中橋梁墩柱外觀質量控制開創(chuàng)了模范作用。2、為美好城市環(huán)境創(chuàng)下良好的基礎條件。3、達到了業(yè)主預期的目標,為企業(yè)創(chuàng)下良好的形象。4、為控制墩柱外觀質量培養(yǎng)了一批技術人才。十一、鞏固措施總結本次小組活動中積累的關于提
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