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文檔簡介

1、積渣原因分析秦占峰黃貴臣李道波(山東中華發(fā)電有限公司聊城發(fā)電廠)摘要:本文針對聊城發(fā)電廠2027t/h“W”型火焰鍋爐結(jié)焦、積渣問題,系統(tǒng)分析了鍋爐結(jié)焦、積渣的危害、形成的條件、過程和原因,提出了解決鍋爐結(jié)焦、積渣問題存在的困難。同時,結(jié)合實際采取了一系列可行措施,使得本廠鍋爐結(jié)焦、積渣現(xiàn)象基本得到控制。但由于我廠鍋爐結(jié)構(gòu)特殊,加之結(jié)焦、積渣因十分復(fù)雜,鍋爐結(jié)焦、積渣仍有繼續(xù)發(fā)生的可能性。作為一項長期任務(wù),各方專業(yè)技術(shù)人員還需要繼續(xù)努力,為最終從根本上解決結(jié)焦、積渣這一難題獻計獻策。關(guān)鍵詞:結(jié)焦積渣原因措施1設(shè)備簡介山華電聊城發(fā)電廠一期工程2×600MW汽輪發(fā)電機組#1機組于2002

2、年9月11日順利完成168試運行,移交試生產(chǎn)。鍋爐采用英國三井巴布科克公司產(chǎn)品,型號為MBEL-2027/17.30-1型;型式為亞臨界、自然循環(huán)、W火焰、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣汽包爐;鍋爐采用高強度螺栓全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐爐膛四周布滿水冷壁,水冷壁組成了循環(huán)系統(tǒng)的主要部分。在爐拱區(qū)域以下爐膛橫斷面為八邊形,上部爐膛橫斷面為矩形。爐膛尺寸(長×寬×高mm):26680×10488×23200 (上部);26680×21642×31100 (最大)。水冷壁是由下聯(lián)箱引出的鰭片管組成的膜式水冷壁。后墻水冷壁在爐后標高40

3、298mm處分叉,一部分水冷壁垂直向上,形成后墻的上部懸吊管;而另一部分未分叉的水冷壁管內(nèi)折后組成鍋爐折焰角。組成折焰角的水冷壁管在水平煙道底部成扇形分布,形成水平煙道底部水冷壁和出口對流管束。另外前、后墻水冷壁在標高27500mm左右處分叉,一小部分向上形成爐墻的下部懸吊管,另一部分水冷壁管內(nèi)折形成爐拱。為保證循環(huán)的安全可靠,在爐底部到前廊入口位置采用內(nèi)螺紋水冷壁管,其余部分水冷壁為光管。前、后墻水冷壁下部形成50°(與水平面的夾角)V型爐底,構(gòu)成冷灰斗。汽包的下部接出6根集中下降管,然后由64根分散供水管與水冷壁各下聯(lián)箱連接。鍋爐頂棚及尾部煙道(省煤器以上)的前、后墻,兩側(cè)墻及頂

4、部分別由頂棚過熱器管和包覆過熱器管所包覆,以保證爐頂和煙道的嚴密性。在爐膛上部垂直布置了前屏過熱器和末級過熱器,水平煙道上布置了再熱器,在尾部煙道豎井內(nèi)由上而下分別布置了低溫過熱器和省煤器;煙氣經(jīng)省煤器后轉(zhuǎn)向流經(jīng)空預(yù)器、電除塵器,由引風機通過煙囪排出。W火焰鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖見圖1:圖1W火焰鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖過熱器采用二級噴水減溫,分別布置在低溫過熱器與前屏過熱器、前屏過熱器與末級過熱器之間,減溫水來自給水泵出口電動門后的管路。再熱器采用自爐底注入熱風的調(diào)溫方式,并在再熱器入口處的再熱蒸汽管道上設(shè)置了再熱蒸汽噴水減溫器,其減溫水來自給水泵級間。鍋爐配有二臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,預(yù)熱器中煙氣自上而下

5、流動,空氣自下而上流動,設(shè)計的一次風/二次風出口溫度為/335。鍋爐配有2臺動葉可調(diào)軸流式送風機、2臺離心雙吸式引風機、2臺離心雙吸式一次風機及2臺雙室四電場靜電除塵器。由于本鍋爐燃用無煙煤,故采用W型火焰燃燒方式,在爐膛前后火拱上均勻布置了48只縫槽式下射分配燃燒器噴口,二次風噴口與一次風噴口間隔布置,20%的助燃空氣作為三次風從前、后墻的下部開口進入爐膛。為了清除鍋爐受熱面上的積灰,在爐膛四周布置了22支V92型短伸縮式吹灰器;在屏式過熱器、末級過熱器、再熱器和初級過熱器的兩側(cè)壁布置了28支RK-SL型長伸縮式吹灰器;在省煤器兩側(cè)墻布置了6支RK-SB型半伸縮式吹灰器。吹灰介質(zhì)是來自屏式過

6、熱器出口聯(lián)箱的蒸汽??p槽式下射燃燒器的主要特性:·上部煤粉濃縮及低速一次風/燃料混合物,以便于快速加熱和提前點火;·高速二次風,以促進長火焰展開;·非旋流空氣送入,以限制初始紊流,支持逐漸混合;·低速三次風,以使整個火焰展開,并限制燃燒產(chǎn)物中NOx形成;·每噴燃器組四道煤粉槽布置,以保持外部再循環(huán)模式和內(nèi)部火焰穿透性。下爐膛高熱負荷區(qū)域布置了耐火磚衛(wèi)燃帶:耐火磚總覆蓋面積為616m2,包括60%的前墻和后墻(前后爐拱下方),4個完整的倒角(下爐膛的四個小角部),爐膛兩側(cè)墻上無耐火磚。鍋爐設(shè)計為平衡通風,可單側(cè)運行。一次風風箱布置在運轉(zhuǎn)層之下,冷

7、、熱一次風經(jīng)過調(diào)節(jié)后進入磨煤機干燥并攜帶煤粉進入爐膛,鍋爐的前后墻各有12根一次風粉管道。環(huán)形二次風箱布置在下爐膛的上部,從鍋爐前、后墻二次風箱上分別引出6路。從鍋爐的拱部向下進入爐膛,提供燃燒所需的空氣量。前墻6路二次風道為電動擋板,可在運行中隨時調(diào)節(jié)二次風量。后墻上的二次風擋板為手動擋板。三次風入口布置在下爐膛的中下部,標高約20m處。從環(huán)形二次風箱引出,前后墻各6路。由于制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,這里的三次風不同于負壓式制粉系統(tǒng)中所稱的那種帶有淡煤粉的三次風。在下爐膛的前墻上布置了6支啟動油槍。所以三次風的主要作用是在鍋爐啟動時供6支啟動油槍所需氧量,并在正常運行狀態(tài)下,三次風的風量應(yīng)隨鍋爐

8、負荷的升高而增大,為端部煤粉氣流提供氧量,延長著火時間,并且防止在下部爐膛形成還原性氣氛。爐膛底部注入熱風,接自空預(yù)器出口的二次風道,共有2路,每一路有一調(diào)節(jié)擋板,在調(diào)節(jié)擋板后分別分為2支,共4支進入爐膛下部。只布置在后爐墻的底部。爐底熱風的作用是在運行中調(diào)節(jié)再熱器的汽溫,在約80%BMCR時溫度和流量達到最大值。它的另一作用是作為鍋爐啟動前的一級吹掃。主要設(shè)計參數(shù)及技術(shù)規(guī)范最大連續(xù)蒸發(fā)量:2027 T/H過熱蒸汽壓力: BMCR工況 17.30 MPa TMCR工況 17.24 MPa過熱蒸汽溫度:541再熱蒸汽流量: BMCR工況 1652 T/H TMCR工況 1579 T/H再熱汽進口

9、壓力:BMCR工況 3.924MPa TMCR工況再熱汽出口壓力:BMCR工況 3.734 MPa TMCR工況 3.57 MPa再熱汽進口溫度:BMCR工況 328TMCR工況 323再熱汽出口溫度:541省煤器入口壓力:BMCR工況 19.50 Mpa TMCR工況 19.27 MPa給水溫度: BMCR工況 282TMCR工況 278鍋爐保證效率: 92.5%燃燒方式:采用雙進雙出鋼球磨煤機,配旋風分離式煤粉濃縮型燃燒器,W結(jié)構(gòu)火焰燃燒。調(diào)溫方式:過熱器:兩級噴水減溫; 再熱器:爐底注入熱風加事故噴水調(diào)溫??疹A(yù)器型式: 三分倉回轉(zhuǎn)式運行方式: 定壓或滑壓運行不投油最低穩(wěn)燃負荷:50%燃料

10、特性:電廠主要燃料是煤(80%無煙煤和20%貧瘦煤混合),設(shè)計煤源為山西陽泉煤礦,0號輕柴油用于鍋爐啟動和穩(wěn)定燃燒。(1)煤質(zhì)特性:元素分析(%)設(shè)計煤種校核煤種Car±Har±Star±Oar±Nar±Aar±Mt±22960±206622390-27070HGI67±559-81Vdaf±Mad±(2)灰質(zhì)分析:灰份分析設(shè)計煤種校核煤種Fe2O3CaO1.32-2.45.MgONa2O+K2OSiO2Al2O+TiO2SO3(3)灰熔點:灰熔點設(shè)計煤種校核煤種DT(ºC)

11、14001350-1450ST(ºC)14501400-1500PT(ºC)>1500>1500鍋爐采用北京克萊德設(shè)計制造的濕式除渣系統(tǒng)。每臺爐設(shè)有一臺水浸式刮板撈渣機,運行時,撈渣機殼體內(nèi)注滿水,依靠補水、溢流保持穩(wěn)定水位。冷灰斗底部裝有防濺板和水封板,水封板浸入撈渣機殼體內(nèi)的水中,形成鍋爐底部密封。燃煤在爐膛內(nèi)燃燒后落下的灰渣進入撈渣機的水中得到冷卻,由刮板將其刮出,送入雙輥式碎渣機內(nèi)破碎,然后由A、B兩條輸渣皮帶將渣輸送至渣倉,用專用運渣車將渣運走。撈渣機、碎渣機采用液壓馬達驅(qū)動,配有專用油站提供動力油。2結(jié)焦、積渣情況2002年10月份以來,我廠#1機組

12、負荷經(jīng)常連續(xù)高負荷運行,多次出現(xiàn)運行中爐內(nèi)掉大焦、大渣故障,造成撈渣機、碎渣機多次停運,排渣困難,甚至不得不采取旁路排渣、人工拉渣的方式進行除渣。更為嚴重的是,落下的大焦、大渣將撈渣機砸得嚴重變形,致使多處多次漏水;因受大焦沖擊,爐底防濺板脫落17塊,多次將碎渣機卡死。12月10日,因爐膛內(nèi)落下巨大焦塊,將爐底靠近右側(cè)墻處冷灰斗前墻水冷壁管砸漏而被迫停爐處理。僅這一塊大焦,重量就接近30噸,八個人用了兩天兩夜的時間,才破碎、清理完。爐內(nèi)結(jié)焦、積渣集中在下爐膛的衛(wèi)燃帶上,尤以四個小角部最為嚴重,噴燃器噴口上方掛焦、渣也比較嚴重,爐膛水冷壁、屏過等處沒有發(fā)現(xiàn)掛焦、渣現(xiàn)象。這次事故,僅清焦就用了7天

13、7夜 的時間,清除的焦、渣量120多噸。更換砸壞的水冷壁管17根,爐底防濺板20多塊,渣斗剛性梁1根,共停機20天??梢?1鍋爐的結(jié)焦、積渣,嚴重威脅著我廠的安全經(jīng)濟運行,而且,旁路排渣工作量、勞動強度極大,并且嚴重污染環(huán)境,影響了我廠的形象。解決結(jié)焦、積渣問題,已經(jīng)成為擺在我們專業(yè)技術(shù)人員面前的首要問題。為此,我們從結(jié)焦、積渣的危害入手,深入調(diào)查研究,從結(jié)焦、積渣形成的現(xiàn)象、條件和過程,努力尋求結(jié)焦、積渣形成的原因,并針對不同的原因,采取相應(yīng)的措施,以保證我廠#1機組的安全經(jīng)濟運行。下表是#1鍋爐結(jié)焦、積渣造成的問題統(tǒng)計:#1爐因結(jié)焦、積渣造成的問題統(tǒng)計序號日期時間內(nèi)容102.20:39#1

14、爐掉焦,撈渣機跳閘202.9:15爐膛掉大焦,刮板撈渣機跳閘,北端人孔門處變形,人孔門漏水302.15:08#1爐掉大焦造成刮板撈渣機跳閘, SSC東側(cè)熱工電纜套管脫落, 鏈條張緊裝置儲壓罐底部漏油402.16:02碎渣機被大渣堵塞跳閘, 聯(lián)跳刮板撈渣機502.3:30爐膛落大焦602.6:40爐膛掉大焦, 撈渣機東側(cè)熱工電纜套管脫落, 有一接合面漏水702.17:57#1爐掉大焦, 刮板撈渣機跳閘, 造成撈渣機東側(cè)結(jié)合面多處漏水, 熱工電纜套管振落, 西北角一立柱四只固定螺栓全部振斷, 撈渣機底部明顯變形.802.4:20爐膛掉大焦,撈渣機溢流處倉壁嚴重變形,且張緊裝置漏油,撈渣機跳閘.90

15、2.9:17#1爐掉焦引起撈渣機跳閘1002.1:20因掉大渣造成#1爐刮板撈渣機東側(cè)中部結(jié)合面漏水,電纜套管振落.1102.13:00爐膛掉大渣造成碎渣機堵塞跳閘,聯(lián)跳撈渣機.1202.4:30爐膛掉大渣致使撈渣機東部接合面處漏水1302.9:00值長通知爐膛吹灰,派人就地檢查,發(fā)現(xiàn)爐膛掉大焦,撈渣機跳閘1402.9:20爐膛掉大渣,撈渣機東側(cè)北端人孔門漏水加劇,.1502.12:20爐膛掉大渣,撈渣機跳閘.1602.9:23#1爐掉大焦,由撈渣機溢流水口托盤處濺出兩塊鐵篦子,散落在撈渣機東側(cè)地面上.1702.17:55除渣系統(tǒng)碎渣機因大渣卡住跳閘,聯(lián)跳撈渣機。20:20維護人員取出大渣后,

16、啟動碎渣機、撈渣機正常。1802.19:50撈渣機鏈條上有許多大焦,就地將碎渣機、撈渣機停運。20:40處理好。啟動碎渣機、撈渣機正常。序號日期時間內(nèi)容1902.20:43機組負荷421MW、主汽壓力。鍋爐爐膛掉大渣,撈渣機跳閘。鍋爐燃燒不穩(wěn)定:A2、C2、E2、B1、F1分離器出口擋板和二次風控制擋板 CA、 EA、AA、BB、FB關(guān)閉,爐膛負壓最低波動至-825PA,汽包水位在-202MM-+195MM之間波動2002.20:30爐膛掉大渣,撈渣機跳閘2102.11:17撈渣機跳閘,原因:爐膛落大渣所致,重啟不成;18:45 在MCC盤上手動啟動撈渣機。2202.18:30撈渣機跳閘,原因

17、:爐膛落大渣所致; 19:55 處理好,恢復(fù)正常運行。2302.20:10碎渣機被大焦卡住跳閘,聯(lián)跳撈渣機。2402.6:02撈渣機下料口堵塞,就地將碎渣機、撈渣機停運。6:30處理好。啟動碎渣機、撈渣機正常。2502.11:25碎渣機被大焦卡住跳閘,聯(lián)跳撈渣機。于12:00處理好,啟動碎渣機、撈渣機正常。2602.11:10撈渣機下料口堵塞,就地將碎渣機、撈渣機停運。11:50處理好。啟動碎渣機、撈渣機正常。2702.10:18碎渣機跳閘,原因:大焦卡澀所致。11:10 處理好,恢復(fù)運行。2802.7:27碎渣機跳閘,原因:大焦卡澀所致。2902.18:02發(fā)現(xiàn)撈渣機有大焦,立即停運撈渣機,

18、18:20處理好,啟動撈渣機運行正常。3002.鍋爐掉大渣造成撈渣機跳閘,4:45啟動撈渣機正常。3102.12.017:45鍋爐掉大焦造成水冷壁泄露,停爐檢修。3223:53鍋爐掉大焦把撈渣機砸漏,造成補水困難,爐膛負壓波動大3305:42鍋爐掉大焦把撈渣機底板砸漏3404:31鍋爐掉大焦把撈渣機東側(cè)板砸漏3500:28鍋爐掉大焦把撈渣機人孔門砸漏3607:59鍋爐掉大焦把撈渣機西側(cè)板砸漏3706:00鍋爐掉大焦造成爐膛負壓大幅波動,鍋爐滅火3801:16鍋爐掉大焦把撈渣機砸漏,嚴重漏水,補水困難3結(jié)焦的危害所謂結(jié)焦,是指在煤粉爐的爐膛中,熔融的灰渣粘結(jié)在受熱面上的現(xiàn)象,粘結(jié)物硬度大、密度大

19、;積渣,是指熔融的灰渣不斷積聚在受熱面上的現(xiàn)象,積聚物松軟。結(jié)焦、積渣形成有兩個條件,一是溫度過高,二是灰熔點過低。鍋爐結(jié)焦、積渣的危害主要有以下幾個方面:1) 降低鍋爐效率。受熱面上結(jié)焦、積渣時,工質(zhì)吸熱少,煙溫升高,排煙損失q2增加,燃燒室出口結(jié)焦、積渣,堵塞通道,以致鍋爐通風不足。燃燒器出口結(jié)焦、積渣,氣流偏斜,這些都會使不完全燃燒損失q3、q4增加。因此,結(jié)焦、積渣會降低鍋爐熱效率。2) 降低鍋爐出力。燃燒器噴口周圍結(jié)焦、積渣,逐漸向四周蔓延,掛在鍋爐水冷壁上,造成傳熱不良,直接影響鍋爐蒸發(fā)量。有時,由于爐膛出口煙溫高,使過熱汽溫升高,以致被迫降低出力。結(jié)焦、積渣嚴重時,大量爐焦、渣落

20、入冷灰斗,嚴重時砸壞冷灰斗和除渣設(shè)備,并且冷灰斗的焦、渣出不來,越積越多,必須降低鍋爐負荷甚至停爐除焦、清渣。3) 造成事故。水冷壁結(jié)焦、積渣,使各部分受熱不均,以致膨脹不均或水循環(huán)不良,都會使受熱面管子損壞。大塊焦落下,也會損壞管子。爐內(nèi)結(jié)焦、積渣,爐膛出口煙溫升高,使過熱器管壁超溫;爐內(nèi)結(jié)焦、積渣不勻,也會造成過熱器有嚴重熱偏差,這些都可能導致過熱器損壞。結(jié)焦嚴重,可能造成鍋爐滅火。大塊焦落下,也可能造成鍋爐滅火。因燃燒器噴口結(jié)焦、積渣會造成空氣動力工況破壞而形成燃燒不完全,還可能發(fā)生尾部煙道受熱面二次燃燒事故。爐底積焦嚴重,有可能損壞除渣設(shè)備,甚至會造成鍋爐被迫停運。由于我廠鍋爐結(jié)構(gòu)特殊

21、:沒有打焦孔,看火孔面積小且數(shù)量少,幾乎無法在運行中觀察爐內(nèi)的結(jié)焦、積渣情況,這使得爐內(nèi)結(jié)焦、積渣帶有很大的隱蔽性,造成事故具有突發(fā)性和破壞性。4) 污染環(huán)境。由于每臺鍋爐僅有1臺撈渣機、1臺碎渣機,燃燒器噴口周圍及衛(wèi)燃帶結(jié)焦、積渣后,結(jié)焦、積渣現(xiàn)象會越來越嚴重。燃燒器周圍及下爐膛小角部大焦塊積到一定程度,隨負荷的變化擾動或爐膛前墻的振動(由于設(shè)計原因造成的,一直未能徹底解決)而脫落下來,掉進渣斗,造成焦量、渣量急劇增加,撈渣機撈出后,碎渣機極易堵塞、卡澀,只能進行旁路排渣,嚴重污染鍋爐房的環(huán)境衛(wèi)生,同時給清理工作造成了很大困難,耗費了大量的人力、物力和財力??傊?,鍋爐結(jié)焦、積渣對我廠#1鍋爐

22、的安全、經(jīng)濟運行構(gòu)成了嚴重威脅。4結(jié)焦、積渣形成的過程及條件在爐膛中心高溫區(qū)域內(nèi),煤粉灰的某些成分(一些熔點低的成分以及一些共晶混合物)熔化成液態(tài),另外一些難熔的成分則在火焰中心也不熔化。但是,由于灰是由各種成分組成的,因而,在高溫處,灰粒一般為液態(tài)或軟化狀態(tài),隨著煙氣的流動,溫度降低,當接觸到受熱面或爐墻等處時,如果灰粒仍保持軟化狀態(tài),則可能粘附在受熱面或爐墻上,形成結(jié)焦或積渣。結(jié)焦、積渣形成以后,由于焦、渣的導熱性差,其外表面溫度升高,又因為焦、渣的表面粗糙度增大使軟化的灰更容易粘附,結(jié)果更容易結(jié)上第二層焦、渣,如此發(fā)展下去,外表溫度越來越高,結(jié)焦、積渣就越來越嚴重,當焦、渣的溫度達到熔化

23、溫度時,熔焦就會流動擴散,擴大了結(jié)焦、積渣的范圍。因而,結(jié)焦、積渣的過程是一個自動加劇的過程。顯而易見,形成結(jié)焦、積渣的條件是溫度過高和灰熔點過低。5結(jié)焦、結(jié)渣原因分析針對以上現(xiàn)象,對照鍋爐結(jié)焦形成的過程和條件,分析我廠#1鍋爐結(jié)焦、積渣的原因主要有以下方面:(一) 負荷的影響一方面,2002年10月份以來,我廠#1機負荷率與以往相比高出很多,月平均負荷率達80%以上,#1爐連續(xù)高負荷運行時間較長,使爐膛溫度水平持續(xù)偏高。在煤種相同的情況下,爐膛溫度愈高,愈容易引起結(jié)焦、積渣。另一方面,在高負荷運行時,燃燒器二次風風量增大、擾動增強,使燃燒器上部產(chǎn)生飛邊,發(fā)生貼壁燃燒現(xiàn)象,從而引起燃燒器噴口四

24、周結(jié)焦、積渣。(二) 煤種變化。煤種愈差,灰熔點越低,越容易引起結(jié)焦、積渣現(xiàn)象,同時,鍋爐燃燒不好,飛灰含碳量增大,飛灰變粗。我廠#1鍋爐設(shè)計煤種較好,熱值較高(見燃料特性)。但是,由于#1機168試運后,受電煤供應(yīng)市場影響,燃煤供應(yīng)非常緊張,尤其是對應(yīng)于我廠鍋爐的山西陽泉煤,無法正常供應(yīng)。為滿足生產(chǎn)需要,進了一部分淄博王村煤,該種煤熱值低、灰份高、灰熔點低,極易結(jié)焦、積渣。#1鍋爐運行實踐證明,即使是陽泉煤與王村煤按5:1的比例摻燒,爐內(nèi)落大焦、大渣現(xiàn)象也明顯頻繁,這說明“W”火焰型結(jié)構(gòu)的鍋爐對煤種的變化非常敏感,對煤種變化的適應(yīng)性很差。隨著煤炭市場的變化,煤炭供應(yīng)越來越緊張,結(jié)果使煤種變化

25、很大,煤質(zhì)不能得到保證,鍋爐結(jié)焦、積渣也就在所難免。(三) 燃燒器的影響MBEL鍋爐噴燃器是下射縫隙槽式直流噴燃器,布置在前、后墻斜爐拱上(見圖2),由于火焰向斜下噴射后向上返轉(zhuǎn)形成“W”火焰;而二次風與縫隙噴燃器左右間隔布置(見圖3),每組煤粉燃燒器上方無二次風,這樣在爐膛負壓的作用下,煤粉氣流噴出后,靠近上部的貼噴燃器壁的氣流流速較低,極易貼在水冷壁上燃燒,形成噴口上部結(jié)焦、積渣。 F3 A3 F1 A1D3 E3D1 E1B3 C3B1 C1B4 C4B2 C2D4 E4D2 E2F4 A4F2 A2 爐膛噴燃器及啟動油槍布置簡圖啟動油槍前墻6支。F2F1FFBF4F3 EE2E1DBE

26、4E3D4D3 DBBD2D1C4C3 C BA C2 C1 B4B3 BDA B2 B1 A 2 A3 A FAA4 A1圖2 噴燃器及啟動油槍布置簡圖噴燃器結(jié)構(gòu)簡圖標注紅色的位煤粉噴口,上部三個為濃煤粉,下部兩個為淡煤粉,每組煤粉噴口兩側(cè)為二次風口。油槍插入在二次風口中,前后墻各12支油槍,油槍插入到具有5個二次風噴口的外側(cè)第二個噴口。爐膛中心側(cè)圖3噴燃器結(jié)構(gòu)布置簡圖(四)鍋爐送風量的影響。煤粉在爐膛中燃燒,需要足夠的風量,如果風量不足,爐內(nèi)生成較多的還原性氣體,將使灰熔點降低,引起或加劇結(jié)焦、積渣。就#1鍋爐來說,低負荷運行時不存在氧量偏低、風量不足的問題。而在高負荷運行時,如果采用大風

27、量運行,勢必要提高二次風壓力,反而會使結(jié)焦、積渣加劇。同時,風量太大,送、吸風機動葉開度和電機電流太大,存在著風機喘振的危險;如果風量太低,氧量偏低,一方面容易因造成缺氧,使還原性氣氛增強,灰熔點降低,引起結(jié)焦、積渣;另一方面,鍋爐燃燒不充分,爐膛內(nèi)冒黑煙,使飛灰含碳量增加。通過一段時間的低氧量運行進行觀察,發(fā)現(xiàn)飛灰含碳量在以上,絕大多數(shù)都是負荷大于500MW,氧量值較低的情況。(五)衛(wèi)燃帶耐火磚的影響。由于下爐膛水冷壁大面積耐火磚的敷設(shè),使得燃燒區(qū)域爐膛熱負荷偏高,爐膛溫度水平高,熔融的煤粉極易粘附在耐火磚上結(jié)焦、積渣。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)主要是耐火磚上和敷設(shè)耐火水泥的部位結(jié)焦、積渣嚴重,尤其是四

28、個小角部最為嚴重。(六)一次風壓力和磨煤機出口溫度的影響。在同樣煤種條件下,一次風壓力越低,磨煤機出口溫度越高,著火點離燃燒器噴口越近,越容易使燃燒器噴口周圍溫度升高,燃燒器噴口周圍越容易結(jié)焦、積渣。(七)燃燒器周圍耐火層不光滑,當飛灰積聚時,軟化的灰很容易粘附,也容易引起結(jié)焦、積渣。結(jié)焦、積渣開始時,渣質(zhì)疏松,如果不能及時予以清除,由于溫度升高,將會使鍋爐燃燒工況惡化,結(jié)焦、積渣加劇,而且會越來越嚴重。(八)磨煤機運行方式的影響。由于#1鍋爐為矩形斷面結(jié)構(gòu)的爐膛,各組噴燃器布置在前后爐拱上,只有在6臺磨煤機全部運行時,爐內(nèi)燃燒的動力場才可能比較穩(wěn)定,其他任何一種運行方式,都無法使爐膛內(nèi)保持穩(wěn)

29、定的動力場,并且各組噴燃器相互之間的火焰支持性能較差。這樣造成爐膛內(nèi)火焰相對集中,在同樣負荷條件下,運行磨煤機所對應(yīng)的燃燒器周圍的溫度相對升高,從而導致了運行磨煤機所對應(yīng)燃燒器噴口周圍結(jié)焦、積渣。經(jīng)驗表明,在負荷允許的情況下,采用多燃燒器、少燃料、盡量前后墻對稱運行的燃燒方式,有利于燃燒調(diào)節(jié),容易適應(yīng)負荷的變化,同時風粉混合較好,火焰充滿程度好,燃燒比較完全穩(wěn)定,鍋爐不易結(jié)焦、積渣。但當燃料的揮發(fā)份降低時,則可以采用集中燃燒器、增加煤粉濃度的運行方式,使爐膛熱負荷較集中,以利于燃料的穩(wěn)定燃燒。6采取的防止結(jié)焦、堵渣的措施從入廠煤和入爐煤上嚴格控制我廠鍋爐設(shè)計燃用山西西山、陽泉無煙煤和貧瘦煤,煤

30、種變化將對結(jié)焦有很大影響,因此要加強對入廠煤和入爐煤化驗,嚴格把關(guān),吸取菏澤電廠#3鍋爐結(jié)焦嚴重的教訓,防止“病從口入”,從幾個“W”火焰鍋爐運行的經(jīng)驗來看,煤種的變化是導致結(jié)焦的最主要的原因,特別是燃用灰熔點低、揮發(fā)份相對較高的煤種,其在下部爐膛燃燒時著火點早,火焰相對密集,造成擴散性燃燒,下部爐膛容積熱負荷較大,從而造成局部高溫區(qū)壁面結(jié)焦、積渣。因此燃用設(shè)計煤種是防止爐膛結(jié)焦最重要的措施。運行方面防止鍋爐結(jié)焦的技術(shù)措施1) 運行中加強配風工況調(diào)整,調(diào)節(jié)三次風,使火焰不貼壁;調(diào)節(jié)二次風使其提供充足的氧量保證煤粉的充分燃燒;調(diào)節(jié)一次風,使火焰長度合適;調(diào)節(jié)吸風機,保持爐膛負壓在-70pa左右;

31、既要保證煤粉在爐膛內(nèi)充分燃燒所需要的時間,又要避免在下爐膛形成擴散燃燒??刂蒲趿吭?%-6%之間,嚴禁缺氧燃燒。2) 根據(jù)煤種的變化情況及時進行燃燒調(diào)整,避免大起大落,幅度太大。嚴格控制升溫升壓速度,防止出現(xiàn)兩側(cè)煙氣溫度偏差。3) 加強制粉系統(tǒng)檢查,防止噴燃器結(jié)焦、積渣運行。a) 正常巡回檢查中,一定要注意檢查燃燒器區(qū)及粉管閘板門前、后溫度,發(fā)現(xiàn)異常,及時匯報,進行處理。b) 磨煤機正常運行中,DCS CRT一定要注意監(jiān)視各粉管風壓,并注意其變化趨勢。發(fā)現(xiàn)異常,要立即就地檢查并實測燃燒器溫度。若溫度偏高,應(yīng)立即停運并進行吹掃。若燃燒器就地溫度正常,其它參數(shù)也無異常變化,應(yīng)聯(lián)系熱控檢查粉管壓力測

32、點。c) 磨煤機正常停運(包括正常減負荷停單側(cè))后,運行人員要就地檢查分離器出口擋板、旋風子煤粉出口擋板、乏氣出口擋板在關(guān)閉位置 。d) 磨煤機停運后,其相應(yīng)的二次風控制擋板應(yīng)保持5-10%的開度以保證對狹縫式噴燃器的冷卻,防止噴燃器燒壞。4) 堅持鍋爐定期吹灰工作,根據(jù)汽溫變化、爐膛出口煙溫及兩側(cè)煙溫差變化可適當增加吹灰次數(shù)。a) 減溫水量不正常地升高。b) 兩側(cè)任一側(cè)煙溫不正常高于20。c) 過熱器、再熱器管壁溫度比正常值偏高。d) 省煤器、空氣預(yù)熱器部位溫度不正常升高時,應(yīng)進行吹灰。5) 加強燃燒調(diào)整,嚴防缺氧燃燒,在缺氧狀態(tài)的還原性氣氛中灰熔點會大幅下降,誘發(fā)嚴重的結(jié)焦、積渣。6) 燃

33、料上煤煤質(zhì)發(fā)生變化時,要及時向值長匯報清楚。值長要通知到機組長及值班人員,并做好記錄,以便值班人員提前做好預(yù)想,燒至變化煤種時能及時調(diào)整。6.3除灰運行防止鍋爐堵渣的技術(shù)措施:1) 經(jīng)常檢查輸渣皮帶的運行情況,發(fā)現(xiàn)運行皮帶上無渣或渣量明顯減少時,應(yīng)立即匯報值長。2) 確保渣斗水位正常,嚴防因渣斗缺水造成的結(jié)大焦現(xiàn)象。3) 運行中加強巡回檢查,發(fā)現(xiàn)渣斗漏水等缺陷,及時聯(lián)系檢修處理。4) 每2小時通過爐南、北側(cè)4.5米處觀察孔用觀火眼鏡觀察爐膛底部灰斗落渣情況。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即匯報值長,采取措施。結(jié)焦情況嚴重時每半小時觀察一次。5) 煤質(zhì)特差,灰份較大時適當調(diào)整撈渣機速度。6) 聯(lián)系檢修定期進行碎渣

34、機、撈渣機的維護工作。減少下爐膛衛(wèi)燃帶耐火磚的敷設(shè)面積。2002年12月10日因掉大焦砸壞水冷壁停爐后,經(jīng)MBEL鍋爐設(shè)計工程師的計算確認:為解決結(jié)焦、結(jié)渣嚴重問題,可以打掉下爐膛四個小角部的耐火磚,對鍋爐的性能影響不大。在此次停爐過程中進行了實施,從啟動起來的運行情況看:結(jié)焦、結(jié)渣現(xiàn)象明顯緩解,但對燃燒穩(wěn)定性造成了負面影響,同時還加劇了再熱氣溫達不到設(shè)計值的問題。2003年4月份大修時,發(fā)現(xiàn)燃燒器上方和小角部結(jié)焦、積渣依然嚴重,經(jīng)認真分析研究,把燃燒器上方的耐火水泥去掉,同時把小角部的衛(wèi)燃帶面積進一步減小,修后運行情況證明有明顯效果。2004年小修時,發(fā)現(xiàn)爐膛前后墻結(jié)焦、積渣仍然嚴重,經(jīng)分析

35、研究確定:在前墻中間部位的衛(wèi)燃帶上開出0.2*3米的槽,使其露出水冷壁進行試驗。2005年春節(jié)#1機調(diào)停,檢查發(fā)現(xiàn):開槽有效地防止了大焦、大渣的形成。因而確定依法在前、后墻衛(wèi)燃帶上各開8條同樣的槽,以防止大焦、大渣的形成。事后證明效果明顯。考慮對鍋爐燃燒區(qū)域爐膛進行結(jié)構(gòu)改造:一是,適當增加貼壁風風量,減少熔融的灰渣接觸受熱面的機會;二是,在結(jié)焦、積渣嚴重的爐膛部位增加吹灰器,在結(jié)焦、積渣初期將其吹掉,從而防止結(jié)焦、積渣。這兩個措施經(jīng)論證成熟時實施。7解決結(jié)焦、積渣問題的困難針對我們聊城發(fā)電廠#1鍋爐燃燒器噴口周圍、衛(wèi)燃帶耐火磚上結(jié)焦、積渣嚴重問題,通過深入調(diào)查研究,盡管找出了影響鍋爐結(jié)焦、積渣的因素,但是,由于影響結(jié)焦、積渣的原因十分復(fù)雜,如果要從根本上解決我廠#1鍋爐的結(jié)焦、積渣問題,在當前情況下,還存在以下困難:(1)鍋爐燃燒調(diào)整沒有成熟經(jīng)驗。由于我廠鍋爐結(jié)構(gòu)的特殊性,使得燃燒調(diào)整很難在爐內(nèi)形成較為穩(wěn)定的燃燒動力場,也就不能夠徹底解決局部熱負荷過高的問題。這仍需要運行人員繼續(xù)摸索經(jīng)驗,不斷積累,逐步總結(jié)針

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