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文檔簡介
1、生產(chǎn)線效率與效益提升切換改善在競爭日益激烈的市場環(huán)境下,所有的工廠都希望盡可能地提升生產(chǎn)線的效率,使產(chǎn)出實現(xiàn)最大化,也就是最大限度地減少因各種原因造成的停線損失。但是,由于終端產(chǎn)品的多樣性和小批量化發(fā)展趨勢,以及新產(chǎn)品導入的速度不斷加快,致使生產(chǎn)線需要頻繁地進行切換,并導致稼動率(working ratio)的低下。 案例: 松下電器機電(中國)有限公司FA事業(yè)部CSE部(以 下簡稱松下CSE部)提供診斷咨詢服務的一家客戶(以下簡 稱X工廠)共有4條SMT生產(chǎn)線,產(chǎn)品以攝像頭為主。2007年,X工廠一條生產(chǎn)線的切換頻率為1次/34天, 切換產(chǎn)品品種一個,平均切換時間為40分鐘,所以切換對 于生
2、產(chǎn)線效率的影響不大。進入2008年后,X工廠平均一 條生產(chǎn)線每天切換56個品種的產(chǎn)品,切換時間損耗占到 了生產(chǎn)線運行時間的14%左右(40分鐘/次5次/2460分 鐘),生產(chǎn)線效率明顯下降,改善迫在眉睫。 松下CSE部接受了X工廠提出的服務支持要求,并在該工廠開展了切換改善活動。 生產(chǎn)線運行分析 現(xiàn)場觀察 首先,我們選擇了X工廠的一條生產(chǎn)線(以下簡稱 L1線)進行了運行現(xiàn)狀分析。 L 1線的設備配置為:松下SP28錫膏印刷機+兩臺 CM202高速貼片機 + 一臺CM301泛用機(多功能機)+ 一 臺千住回流焊爐組成。 參與切換的人數(shù)為4人:包括作業(yè)員2人,技術員和回流焊后檢查員各1人(如圖1所
3、示)。 松下CSE部的人員對X工廠L1線既有的整個切換過程做 了認真的觀察,對負責切換的所有現(xiàn)場作業(yè)人員的操作動作、順序和時間進行了記錄,形成了圖2的切換觀察表,表 中的每種顏色代表一位作業(yè)人員的操作過程。根據(jù)記錄, 平均切換時間為43分鐘。 人員調(diào)查及問題發(fā)現(xiàn)對切換過程觀察和記錄后,我們與作業(yè)人員進行了交 流,詢問其對既有切換過程合理性的看法,他們均認為切 換動作已經(jīng)做到了熟練和迅速,切換時間也已經(jīng)達到了最 短,提升空間已經(jīng)不大。 但是,我們卻從實際觀察和圖2中發(fā)現(xiàn)了以下主要問題: 1、離線(off line)準備工作不充分; 2、作業(yè)人員對作業(yè)的內(nèi)容不明晰、操作順序不合理; 3、料架、治具
4、(jig)、工具放置位置不合理; 4、最關鍵的是,印刷機沒有提前切換。 問題分析 通過調(diào)查和對圖2的分析我們發(fā)現(xiàn),作業(yè)人員對于切換 中的工作分類不明確,他們錯誤地認為,切換中動作熟練 且速度快就就是切換效率高。由此可以看出,X工廠的工程 及作業(yè)人員對于高效率切換的認識模糊,并沒有真正地理 解和掌握。 在進行具體分析之前,我們首先要明確關于內(nèi)部處理 時間和外部處理時間的定義(見圖3)。 所謂內(nèi)部處理時間是指機器停止時才可以進行操作的 時間,如吸嘴更換、支撐銷更換等操作所用的時間。外部 處理時間是指切換過程中可以提前準備,在不停機的情況 下可進行工作的時間,如下一機種的鋼網(wǎng)、料架、支撐銷 排列準備
5、等操作所用的時間。 接下來,我們對X工廠L1線的外部和內(nèi)部處理活動的步 驟進行了如下分析(見圖4): 步驟一:通過對切換過程的觀察和記錄,得到了總的 切換時間,并詳細了解了切換過程中作業(yè)人員的動作、操 作流程及所用時間; 步驟二:將切換時間內(nèi)的工作內(nèi)容劃分為外部和內(nèi)部 處理兩個部分; 步驟三:確認可以通過輔助工具轉(zhuǎn)換成外部處理的內(nèi) 部工作部分; 步驟四:對以上三個步驟的工作進行復審確認,在實 際切換中進行優(yōu)化改進,并最終制定出標準的切換作業(yè)流 程書。 改善解決方案 綜上所述,在最終確認了內(nèi)部和外部處理工作的內(nèi)容 后,針對切換中所發(fā)現(xiàn)的問題,我們提出了相應的改善提案: 問題一:離線準備工作不充分
6、發(fā)生原因:不明確內(nèi)部與外部處理的工作內(nèi)容改善提案:首先劃分內(nèi)部 和外部處理工作內(nèi)容,并把所 有的外部工作列成清單(見圖 5),切換工作前把所有外部處 理的工作提前完成。 問題二:作業(yè)人員對作業(yè)內(nèi)容不明晰、操作順序不合理發(fā)生原因:人員對切換流程不明晰 改善提案:首先,提升工程人員對于高效率切換的意 識,掌握科學的切換步驟,制定出切換作業(yè)的標準指導書 (見圖6)。 其次,根據(jù)作業(yè)指導書對員工進行培訓,并開展作業(yè) 指導,使每位員工有明確的高效率切換意識。 第三,保證切換作業(yè)流程從前到后執(zhí)行,平行地完 成切換工作(見圖7);如5分鐘后完成印刷機和高速機 CM202-1的切換工作,10分鐘后完成高速機C
7、M202-2和 泛用機CM301的切換工作,等等。 問題三:料架、治具、工具放置位置不合理 發(fā)生原因:工程及作業(yè)人員無明確的高效率切換意 識,料架擺放區(qū)域不合理改善提案:首先,在第二項改善提案的基礎上,重新 規(guī)劃料架的擺放區(qū)域。切換開始前,把原本在料架區(qū)域的 料架車移至對應的機臺旁,減少切換人員移動時間,同時 為減少作業(yè)人員在安裝料架時確認位置的時間,在安裝料 盤的同時在料架上標識安裝工作臺的位置(見圖8)。 其次,使用治具小車(見圖9),放置切換使用的吸 嘴、支撐銷、治工具等,減少作業(yè)人員的移動時間。 問題四:印刷機沒有提前切換 發(fā)生原因:工程及作業(yè)人員無明確的高效率切換意識改善提案:在印刷
8、機不是瓶頸站的情況下,切換前 30分鐘連續(xù)印刷,把前機種剩余的PCB印刷完并放入周 傳箱,印刷機開始提前切換;同時,使用切換小車(見圖 10),放置下一機種使用的鋼網(wǎng)、支撐銷、貼好膜的試印 PCB等,減少作業(yè)人員的移動時間。 改善結(jié)果 通過我們的改善活動,X工廠L1線的切換時間已經(jīng)由活 動開始前的平均40分鐘/次,縮短到改善后的15分鐘/次(見 圖11)。 在實際效益方面,在將切換時間從原來的40分鐘/次減 少到改善后的15分鐘/次后,X工廠的四條SMT生產(chǎn)線每月 增加收益約11萬元,效果非常顯著(見圖12)。 在帶來收益的同時,X工廠也建立起了自己的切換標準 流程并培養(yǎng)出自己的切換人才,從而在新人加入時由公司 的切換專家按照切換流程進行培訓,即使在大批新人進入 工廠時,切換時間也沒有大的波動,生產(chǎn)線始終保持著穩(wěn) 定的日稼動率。這是在松下CSE部改善活動中獲得的無形 資產(chǎn)。 此外,X工廠的其他分廠相繼進行了相同的切換改善活
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