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1、事故案例匯總 目錄第一章 火災(zāi)事故案例2一 山東赫達(dá)股份有限公司"9.12"爆燃事故2二 淄博中軒生化有限公司"6.16"火災(zāi)事故3三 菏澤海潤(rùn)化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲(chǔ)備庫(kù)11.23 爆燃事故4四 興化化工公司甲醇儲(chǔ)罐爆炸燃燒事故6五 “2005.9.28”燃爆事故7六 濟(jì)南市某化工廠氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故8七 鍋爐長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)火災(zāi)事故9八 一起氧氣管道燃爆事故11九 某化工廠動(dòng)火措施不完善 氣柜方箱著火事故13第二章 爆炸事故案例15一 大慶石油化工總廠2004.10.27硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析15二 山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7
2、.11”爆炸事故16三 鍋爐爐膛煤氣爆炸事故案例18四 南京化工廠爆炸事故19五 大連輸油管道爆炸事故20第三章 中毒事故案例22一 河南濮陽(yáng)中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司“2.23”較大中毒窒息事故22二 莘縣化肥有限責(zé)任公司“7.8”液氨泄漏事故23三 淄博市周村區(qū)“5.21”?;凡酃捃?chē)中毒死亡事故26四 山東晉煤同輝化工有限公司“4.21”事故27五 制度不執(zhí)行,入罐作業(yè)釀事故29第一章 火災(zāi)事故案例一 山東赫達(dá)股份有限公司"9.12"爆燃事故 2010年9月12日,山東赫達(dá)股份有限公司發(fā)生爆燃事故,造成2人重傷,2人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約230余萬(wàn)元。 【事故經(jīng)過(guò)】201
3、0年9月12日11時(shí)10分左右,山東赫達(dá)股份有限公司化工廠纖維素醚生產(chǎn)裝置一車(chē)間南廠房在脫絨作業(yè)開(kāi)始約1小時(shí)后,脫絨釜罐體下部封頭焊縫處突然開(kāi)裂(開(kāi)裂長(zhǎng)度120cm,寬度1cm),造成物料(含有易燃溶劑異丙醇、甲苯、環(huán)氧丙烷等)泄漏,車(chē)間人員聞到刺鼻異味后立即撤離并通過(guò)電話向生產(chǎn)廠長(zhǎng)報(bào)告了事故情況,由于泄漏過(guò)程中產(chǎn)生靜電,引起車(chē)間爆燃。南廠房爆燃物擊碎北廠房窗戶,落入北廠房東側(cè)可燃物(纖維素醚及其包裝物)上引發(fā)火災(zāi),北廠房員工迅速撤離并組織救援,10分鐘后火勢(shì)無(wú)法控制,救援人員全部撤離北廠房,北廠房東側(cè)發(fā)生火災(zāi)爆炸, 2小時(shí)后消防車(chē)趕到火災(zāi)被撲滅。事故造成2人重傷,2人輕傷。 【事故原因】1.
4、直接原因:脫溶釜罐體選用不銹鋼材質(zhì),在長(zhǎng)期高溫環(huán)境、酸性條件和氯離子的作用下發(fā)生晶間腐蝕,造成罐體下部封頭焊縫強(qiáng)度降低,發(fā)生焊縫開(kāi)裂,物料噴出,產(chǎn)生靜電,引起爆燃。 2.事故發(fā)生的間接原因:(1) 纖維素醚生產(chǎn)裝置無(wú)正規(guī)設(shè)計(jì);(2)企業(yè)未對(duì)脫絨釜罐體的檢驗(yàn)檢測(cè)做出明確規(guī)定,罐體外包有保溫材料,檢驗(yàn)檢測(cè)方法不當(dāng),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)脫絨釜晶間腐蝕現(xiàn)象,也未能從工藝技術(shù)角度分析出不銹鋼材質(zhì)的脫絨釜發(fā)生晶間腐蝕的可能性;(3)生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)圖紙不符合國(guó)家規(guī)定,圖紙載明的設(shè)計(jì)單位為淄博泰科工程設(shè)計(jì)有限公司,但無(wú)設(shè)計(jì)公司單位公章,無(wú)設(shè)計(jì)人員簽字,未載明脫絨釜材質(zhì)要求,存在設(shè)計(jì)缺陷;(4)脫絨釜操作工在脫絨過(guò)程中升
5、氣閥門(mén)開(kāi)度不足,存在超過(guò)工藝規(guī)程允許范圍(0.05MPa以下)的現(xiàn)象,致使釜內(nèi)壓力上升,加速了脫絨釜下部封頭焊縫的開(kāi)裂。(5)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)脫絨工序危險(xiǎn)有害分析不到位,未提及脫絨釜存在晶間腐蝕的危險(xiǎn)因素。 【防范措施 】(1)進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目安全許可工作,嚴(yán)格按照"三同時(shí)"要求,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)范要求,設(shè)計(jì)、施工、試生產(chǎn)等各個(gè)階段應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行。 (2)嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展日常設(shè)備的監(jiān)督檢驗(yàn)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備腐蝕等隱患。 (3)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作,嚴(yán)禁超過(guò)工藝規(guī)程允許范圍運(yùn)行。 (4)進(jìn)一步規(guī)范評(píng)價(jià)單位的評(píng)價(jià)工作,提高安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量,切實(shí)為企業(yè)提供安全保障
6、。 二 淄博中軒生化有限公司"6.16"火災(zāi)事故 2008年6月16日16時(shí)30分左右,淄博中軒生化有限公司黃原膠技改項(xiàng)目提取崗位一臺(tái)離心機(jī)在由生產(chǎn)廠家浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國(guó)奕進(jìn)行檢修完畢,試車(chē)過(guò)程中發(fā)生閃爆,并引起火災(zāi),造成7人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)元。 【事故經(jīng)過(guò)】 淄博中軒生化有限公司位于臨淄區(qū)東外環(huán)路中段,法定代表人史正富,總經(jīng)理杜金鎖,現(xiàn)有職工人400人,主要產(chǎn)品黃原膠。該公司6000噸/年黃原膠技改項(xiàng)目于2007年7月5日取得設(shè)立和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查手續(xù),2007年12月21日取得試生產(chǎn)方案?jìng)浒父嬷獣?shū)。事發(fā)時(shí)正處于試生產(chǎn)階段。 【事故原因 】1.直接
7、原因:據(jù)調(diào)查分析,浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國(guó)奕,違反離心機(jī)操作規(guī)程,對(duì)檢修的離心機(jī)各進(jìn)出口沒(méi)有加裝盲板隔開(kāi),也沒(méi)有進(jìn)行二氧化碳置換,造成離心機(jī)內(nèi)的乙醇可燃?xì)怏w聚集,且對(duì)檢修的離心機(jī)攪龍與外包筒筒壁間隙沒(méi)有調(diào)整到位,違規(guī)開(kāi)動(dòng)離心機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車(chē),致使離心機(jī)攪龍與外包筒筒壁摩擦起火,是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。 2.間接原因:(1)淄博中軒生化有限公司未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職安全管理人員;(2)落實(shí)設(shè)備檢修管理規(guī)定,未制定檢修方案,未執(zhí)行檢修操作規(guī)程;(3)未落實(shí)對(duì)外來(lái)人員入廠安全培訓(xùn)教育;(4)主要負(fù)責(zé)人杜金鎖未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),未督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全
8、事故隱患,是導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因。 【防范措施】 (1)進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目安全許可工作,重點(diǎn)抓好試生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管。企業(yè)嚴(yán)格按照山東省化工建設(shè)項(xiàng)目安全試車(chē)工作規(guī)范,規(guī)范試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作程序,落實(shí)試生產(chǎn)前和試生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)安全措施,確保試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。 (2)促進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任落實(shí),企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格開(kāi)展培訓(xùn)教育。企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行化工安全生產(chǎn)41條禁令;認(rèn)真組織宣貫學(xué)習(xí)化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令和化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令教育讀本,提高員工的安全意識(shí),減少和杜絕"三違"現(xiàn)象,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,不斷提高安全管理水平。 (3)借鑒國(guó)外大公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極探索應(yīng)用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)等
9、技術(shù),提高化工生產(chǎn)裝置潛在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力。 (4)逐步拓展行業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。建立企業(yè)異?;顒?dòng)報(bào)告制度,突出異常活動(dòng)(檢、維修作業(yè)、停復(fù)產(chǎn)、開(kāi)停車(chē)、試生產(chǎn)、廢棄物料處理和廢舊裝置拆除)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。 三 菏澤海潤(rùn)化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲(chǔ)備庫(kù)11.23 爆燃事故 【事故經(jīng)過(guò)】2009年11月23日13時(shí)17分,菏澤海潤(rùn)化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲(chǔ)備庫(kù)發(fā)生粗苯運(yùn)輸車(chē)輛燃燒事故,造成1人死亡,1人受傷。 菏澤海潤(rùn)化工有限公司位于東明縣開(kāi)發(fā)區(qū),2009年7月16日取得經(jīng)營(yíng)許可證,主要負(fù)責(zé)人范新增,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位,經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(閃點(diǎn)<
10、;60)、溶劑苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重質(zhì)苯、硫磺等。該公司儲(chǔ)存罐區(qū)設(shè)有100m³臥式儲(chǔ)罐5臺(tái),用于儲(chǔ)存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、環(huán)己酮、苯乙烯等。粗苯運(yùn)輸車(chē)輛是張金星和穆勇敢合伙購(gòu)買(mǎi),罐容量是46.3立方,于2009年4月1日掛靠在東明縣第二運(yùn)輸公司。 2009年11月23日8時(shí)左右,菏澤海潤(rùn)化工有限公司劉喜林給安全員郭鳳田打電話說(shuō)找到了運(yùn)輸粗苯的車(chē)輛,10時(shí)30分左右劉喜林、郭鳳田、穆勇敢三人在東明縣石油公司油庫(kù)集合后,由穆勇敢駕駛運(yùn)輸粗苯的車(chē)(魯R82660)一起去菏澤海潤(rùn)化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲(chǔ)備庫(kù)。11時(shí)30分左右到達(dá)。他們到達(dá)1個(gè)多小時(shí)以后,運(yùn)輸車(chē)輛司機(jī)就把車(chē)
11、停到了存儲(chǔ)罐前,連接好泵開(kāi)始從儲(chǔ)存罐往罐車(chē)?yán)锍溲b粗苯,裝有十五分鐘的時(shí)候,穆勇敢上到罐車(chē)上查看前面的罐口(罐的前后各有一個(gè)開(kāi)啟口),看裝滿沒(méi)有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近對(duì)劉喜林說(shuō)裝的太慢了,也就是在他們說(shuō)話的同時(shí),大概13時(shí)17分時(shí)左右發(fā)生了爆燃。然后罐車(chē)冒出濃煙。劉喜林從開(kāi)始裝車(chē)一直在罐車(chē)上(后罐口附近),郭鳳田在控制電泵的閘刀前,看閘刀。郭鳳田見(jiàn)此情況,就立即拉下閘刀,然后跑到儲(chǔ)罐前關(guān)掉儲(chǔ)罐的閥門(mén)。郭鳳田立即撥打119、120急救電話,消防隊(duì)來(lái)后把火撲滅。此次事故造成穆勇敢死亡,劉喜林受傷。 【事故原因】1.直接原因:駕駛員穆勇敢違反危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛的相關(guān)規(guī)定
12、,單獨(dú)開(kāi)車(chē)運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品未配帶必須的勞保用品及服裝,而是穿戴不防靜電的普通服裝,在罐車(chē)上來(lái)回走動(dòng),衣服上的靜電點(diǎn)燃了揮發(fā)的苯混合氣體,是造成事故的直接原因。 2.間接原因:(1)公司的安全員在裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)自己沒(méi)有按規(guī)定穿著勞保服裝,發(fā)現(xiàn)穆勇敢和劉喜林未穿戴勞保服裝未加制止;(2)主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有擔(dān)負(fù)起企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任,在發(fā)生爆燃事故后沒(méi)有及時(shí)采取有效措施組織搶救,并上報(bào)安全事故,且逃匿;(3)現(xiàn)場(chǎng)工作人員普遍安全意識(shí)差,違章操作,安全生產(chǎn)管理較亂;(4)東明縣二運(yùn)公司對(duì)所掛靠車(chē)輛的從業(yè)人員培訓(xùn)教育不夠,監(jiān)管不力。 【防范措施】 (1)完善預(yù)案。根據(jù)本單位所涉及危險(xiǎn)物品的性質(zhì)和危險(xiǎn)特性
13、,對(duì)每一項(xiàng)危險(xiǎn)物品都要制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。同時(shí),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)情況和應(yīng)急預(yù)案演練情況,以及企業(yè)作業(yè)條件、設(shè)備狀況、人員、技術(shù)、外部環(huán)境等不斷變化的實(shí)際情況,及時(shí)補(bǔ)充修訂完善預(yù)案。 (2)加強(qiáng)教育培訓(xùn)。加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員和救援人員安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識(shí)的培訓(xùn),使其了解作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)源分布情況和可能造成人身傷亡的危險(xiǎn)因素,提高自救互救能力。 (3)組織應(yīng)急演練。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn),開(kāi)展應(yīng)急演練,使作業(yè)和施救人員掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高企業(yè)和應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急處置能力,做到有序、有力、有效、科學(xué)、安全施救。 (4)加強(qiáng)裝備建設(shè)。為專(zhuān)兼職救援隊(duì)伍配備必要、先進(jìn)的救援
14、裝備,從而提高防護(hù)和施救能力及效果。 四 興化化工公司甲醇儲(chǔ)罐爆炸燃燒事故1事故經(jīng)過(guò)2008年8月2日,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲(chǔ)罐發(fā)生爆炸燃燒事故,事故造成在現(xiàn)場(chǎng)的施工人員3人死亡,2人受傷(其中1人嚴(yán)重?zé)齻?個(gè)儲(chǔ)罐被摧毀。事故發(fā)生后,省安監(jiān)局分管負(fù)責(zé)人立即率有關(guān)有關(guān)處室人員和專(zhuān)家組成的工作組趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),指導(dǎo)事故救援和調(diào)查處理。初步調(diào)查分析,此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事故。為防范類(lèi)似事故發(fā)生,現(xiàn)將事故情況和下一步工作要求通報(bào)如下:2008年8月2日上午10時(shí)2分,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲(chǔ)罐區(qū)一精甲醇儲(chǔ)罐發(fā)生爆炸燃燒,引發(fā)該罐區(qū)內(nèi)其他5個(gè)儲(chǔ)罐相繼發(fā)生爆炸燃燒
15、。該儲(chǔ)罐區(qū)共有8個(gè)儲(chǔ)罐,其中粗甲醇儲(chǔ)罐2個(gè)(各為1000m³)、精甲醇儲(chǔ)罐5個(gè)(3個(gè)為1000m³、2個(gè)為250m³)、雜醇油儲(chǔ)罐1個(gè)250m³,事故造成5個(gè)精甲醇儲(chǔ)罐和雜醇油儲(chǔ)罐爆炸燃燒(爆炸燃燒的精甲醇約240噸、雜醇油約30噸)。2個(gè)粗甲醇儲(chǔ)罐未發(fā)生爆炸、泄漏?!臼鹿试颉?.直接原因:嚴(yán)重違章施工作業(yè)。2.間接原因:(1)貴州興化化工有限責(zé)任公司因進(jìn)行甲醇罐惰性氣體保護(hù)設(shè)施建設(shè),委托湖北省宜都市昌業(yè)鍋爐設(shè)備安裝有限公司進(jìn)行儲(chǔ)罐的二氧化碳管道安裝工作(據(jù)調(diào)查該施工單位施工資質(zhì)已過(guò)期);(2)施工單位缺乏化工安全的基本知識(shí),施工中嚴(yán)重違規(guī)違章作業(yè)。施
16、工人員在未對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行必要的安全處置的情況下,違規(guī)將精甲醇c罐頂部備用短接打開(kāi)與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,造成罐體內(nèi)部通過(guò)管道與大氣直接連通。同時(shí)又嚴(yán)重違規(guī)違章在罐旁進(jìn)行電焊等動(dòng)火作業(yè),沒(méi)有嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程和動(dòng)火作業(yè)審批程序,最終引發(fā)事故;(3)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)。對(duì)施工作業(yè)管理不到位,在施工單位資質(zhì)已過(guò)期的情況下,企業(yè)仍委托其進(jìn)行施工作業(yè);對(duì)外來(lái)施工單位的管理、監(jiān)督不到位,現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)沒(méi)有統(tǒng)一的指揮、協(xié)調(diào),危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)任何安全措施,管理人員和操作人員對(duì)施工單位的違規(guī)違章行為熟視無(wú)睹,未及時(shí)制止、糾正;對(duì)外來(lái)施工單位的培訓(xùn)教育不到位,施工人員不清楚作
17、業(yè)場(chǎng)所危害的基本安全知識(shí)。(4)地方安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管工作有待加強(qiáng)。雖然經(jīng)過(guò)百日安全督查,安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)企業(yè)存在的管理混亂、嚴(yán)重違規(guī)違章等行為未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理。地方安監(jiān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管,將各項(xiàng)監(jiān)管措施落實(shí)到位。【防范措施】(1)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所施工作業(yè)的安全監(jiān)管,對(duì)施工單位資質(zhì)不符合要求、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施不到位、作業(yè)人員不清楚作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危害以及存在嚴(yán)重違規(guī)違章行為的施工作業(yè)要立即責(zé)令立即停工整頓并進(jìn)行處罰。(2)督促、監(jiān)督企業(yè)加強(qiáng)對(duì)外來(lái)施工單位的管理,確保企業(yè)對(duì)外來(lái)施工單位的教育培訓(xùn)到位;危險(xiǎn)區(qū)域施工現(xiàn)場(chǎng)的管理、監(jiān)督到位;交叉作業(yè)的統(tǒng)一管理到位;動(dòng)火、入罐、進(jìn)入受限空間
18、作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的票證管理制度落實(shí)到位;危險(xiǎn)區(qū)域施工作業(yè)的各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位。對(duì)管理措施不到位的企業(yè),要責(zé)令停止建設(shè),并給予處罰。(3)各地要立即將本通報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位和各級(jí)監(jiān)管部門(mén),督促企業(yè)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),組織企業(yè)立即開(kāi)展全面的自查自糾,對(duì)自查自糾工作不落實(shí)、走過(guò)場(chǎng)的企業(yè),要加大處罰力度,切實(shí)消除安全隱患。(4)各級(jí)安監(jiān)部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管,確保安全生產(chǎn)隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和百日督查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的各項(xiàng)要求落實(shí)到位,確保安全監(jiān)管主體責(zé)任落實(shí)到位。(5)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作,增強(qiáng)員工安全意識(shí),安全知識(shí),以及應(yīng)急能力。(6)加強(qiáng)對(duì)外來(lái)施工人員的培訓(xùn)教育工作
19、,選擇有資質(zhì)的施工單位來(lái)進(jìn)行施工工作,嚴(yán)格外來(lái)施工單位資質(zhì)審查。五 “2005.9.28”燃爆事故【事故經(jīng)過(guò)】2005年9月28日凌晨6時(shí)39分,開(kāi)發(fā)區(qū)某公司的板材工廠,在做投產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備,對(duì)2樓的漿液貯槽進(jìn)行了MMA清洗,洗滌后發(fā)現(xiàn)槽底有塊狀固體異物,操作工王某在打開(kāi)人孔蓋后發(fā)現(xiàn)在槽內(nèi)壁上部有一圈薄膜狀固體聚合塊付著,立刻向班長(zhǎng)匯報(bào),班長(zhǎng)指令王某用MMA沖洗后發(fā)現(xiàn)無(wú)效果。劉某在木棒(3m)前端纏上白布,斜著從人孔伸進(jìn)去捅搗內(nèi)壁上薄膜,王某在人孔的上方觀察內(nèi)部脫落狀況。在捅搗下第一塊薄膜后開(kāi)始第二塊的時(shí)候,槽內(nèi)發(fā)生燃爆,在事故中有兩位員工發(fā)生了燒傷。 【事故原因】1.直接原因:設(shè)備清洗中,使用木
20、棒捅搗薄膜狀固化物時(shí)因摩擦產(chǎn)生了靜電。當(dāng)固化塊被捅下掉落時(shí),靜電在膜與槽內(nèi)壁之間產(chǎn)生空隙,發(fā)生了放電。此時(shí)槽內(nèi)雖然沒(méi)有MMA液體,但MMA氣體濃度正好處于爆炸極限濃度內(nèi),于是造成了瞬間起火爆燃。2.間接原因(1)操作人員安全意識(shí)不強(qiáng),明知漿液貯槽內(nèi)存在MMA蒸氣,且此種操作無(wú)操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)屬于非正常操作行為,在未進(jìn)行可燃?xì)怏w測(cè)試、未向課長(zhǎng)匯報(bào)的情況下擅自實(shí)施異物去除作業(yè)而發(fā)生事故。(2)安全管理制度不健全。制造課對(duì)于可能存在的非正常作業(yè)未制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋沒(méi)有采取防止隨意打開(kāi)的措施。(3)安全教育培訓(xùn)不夠。雖然受傷人員在上崗前都接受過(guò)公司的三級(jí)安全教育、危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)教育及靜
21、電方面的安全教育,但是從該起事故看出,兩受傷人員對(duì)MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識(shí)掌握程度不牢。【防范措施】(1)規(guī)范設(shè)備清洗作業(yè),在火災(zāi)爆炸空間作業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)范使用防靜電工具。(2)加強(qiáng)操作人員安全培訓(xùn),增強(qiáng)安全意識(shí),提高非正常操作行為防范事故的能力。(3)健全安全管理制度。制造科對(duì)于可能存在的非正常作業(yè)制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋采取防止隨意打開(kāi)的措施。(4)嚴(yán)格開(kāi)展三級(jí)安全教育及日常安全教育培訓(xùn)。切實(shí)提高人員對(duì)MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識(shí)和事故處理能力。六 濟(jì)南市某化工廠氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故 【事故經(jīng)過(guò)】 2004年8月26日,濟(jì)南市某化工廠一臺(tái)4M
22、20-75/320型壓縮機(jī)放空管因遭雷擊發(fā)生著火事故。 2004年8月26日9時(shí),正值雷雨天氣,廠內(nèi)設(shè)備運(yùn)行正常。忽然一聲雷鳴過(guò)后,廠內(nèi)巡視檢查工人發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)8號(hào)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管著火。在通知廠領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí),立即向廠消防救援隊(duì)報(bào)警。廠消防救援隊(duì)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到著火現(xiàn)場(chǎng),在消防救援隊(duì)和聞?dòng)嵹s來(lái)的廠干部及職工的共同努力下,撲滅了著火,沒(méi)有釀成重大火災(zāi),避免了更大的損失。 【事故原因】 1.直接原因:個(gè)別放空截止閥內(nèi)漏嚴(yán)重,使氮?dú)錃馔ㄟ^(guò)放空管進(jìn)入大氣遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。2.間接原因(1)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級(jí)放空用截止閥,在長(zhǎng)期的使用過(guò)程中磨損嚴(yán)重,沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行維修和更換;(2)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級(jí)油
23、水分離器在排放油水時(shí),所排出的油水都進(jìn)入到集油器內(nèi),而集油器放空管連接到放空總管上。操作工人在進(jìn)行排放油水的過(guò)程中,沒(méi)能按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,使氮?dú)錃膺M(jìn)入集油器后隨放空管進(jìn)入大氣。在排放過(guò)程中遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。 (3)由于放空管沒(méi)有單獨(dú)的避雷設(shè)施而遭受雷擊也是此次著火事故的重要原因。由于該廠采取的避雷措施是在壓縮機(jī)廠房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過(guò)了避雷帶,其它的避雷針又不能覆蓋放空管。 【防范措施】 (1)對(duì)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級(jí)放空用截止閥進(jìn)行定期檢驗(yàn),磨損嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或者更換新的截止閥。從而避免因閥門(mén)內(nèi)漏使氮?dú)錃膺M(jìn)入大氣造成事故。 (2)加強(qiáng)巡回檢查,確保油水分離器的排放操作按
24、規(guī)定進(jìn)行,嚴(yán)格規(guī)定其排放操作時(shí)間。 (3)按標(biāo)準(zhǔn)正確設(shè)置避雷裝置。這次事故發(fā)生后,廠內(nèi)技術(shù)人員按防雷的基本措施對(duì)全廠內(nèi)的避雷裝置進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。對(duì)防雷的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造,增設(shè)了高性能的避雷器,并進(jìn)行了合理布置,確保同類(lèi)事故不再發(fā)生。 七 鍋爐長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)火災(zāi)事故 【事故經(jīng)過(guò)】 2002年4月28日9時(shí)左右,熱電下部崗位操作工常某及郭某在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),3#鍋爐冷灰斗南側(cè)入孔門(mén)突然外溢燃燒的灰渣,3#鼓風(fēng)機(jī)地面油污被引燃。他們當(dāng)即報(bào)告車(chē)間。車(chē)間副主任吳某派操作工穆某帶領(lǐng)民工滅火、清理現(xiàn)場(chǎng)并疏通冷灰斗積渣。10時(shí)左右捅北側(cè)出灰口時(shí),赤熱的細(xì)灰大量涌流,點(diǎn)燃地面油污,飛灰和黑煙頓時(shí)彌漫了現(xiàn)
25、場(chǎng),不斷排出的熱灰及爐渣噴向來(lái)3#、4#球磨機(jī),引起儀表控制及動(dòng)力電纜著火。在緊急情況下(球磨機(jī)高位油箱面鏡系有機(jī)玻璃,遇火易爆裂,潤(rùn)滑油會(huì)大量溢泄),下部司機(jī)立即關(guān)停了輸油泵,球磨機(jī)跳車(chē)(儀表聯(lián)鎖保護(hù)裝置啟動(dòng))?;以加臀奂半娎|,大量煙氣由電纜溝竄入場(chǎng)#、3#、4#爐控制室。球磨機(jī)跳車(chē)后,10時(shí)7分38秒熱電報(bào)告調(diào)度室:控制室全黑了,要求停爐。調(diào)席根據(jù)蒸汽壓力減量時(shí),接到火警的消防車(chē)已趕來(lái)?yè)渚取?10時(shí)11分13秒一系統(tǒng)負(fù)荷由4.1萬(wàn)m3減至3.6m3。30秒后,調(diào)度員周某向調(diào)度室據(jù)此信息于10時(shí)12分18秒再次要求減量至2.5萬(wàn)m3;10時(shí)15分10秒又通知壓縮開(kāi)3臺(tái)“3回1”閥減量。1
26、0時(shí)19分46秒調(diào)度通知壓縮減至2機(jī)最低量,即1.2萬(wàn)m3,3臺(tái)機(jī)停車(chē)。5分鐘后要求減至1機(jī)最低量。10時(shí)26分40秒調(diào)度員余某從壓縮現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告調(diào)度室:一系統(tǒng)已停3臺(tái)剩2臺(tái),一入煤氣管壓力偏高(16KPa),要求降壓至5-6KPa。10時(shí)30分調(diào)度長(zhǎng)鐘某通知煤鼓崗位停運(yùn)1臺(tái)煤氣鼓風(fēng)機(jī)。 壓縮崗位遵照調(diào)度指令,連續(xù)實(shí)施操作。在執(zhí)行停止3機(jī)供氣指令,將1#機(jī)切除過(guò)程中,調(diào)度再次指令停止4臺(tái)機(jī)供氣,保留1機(jī)最低量運(yùn)行。2#機(jī)切氣停運(yùn)后,操作工趕往3#、4#機(jī)關(guān)閥門(mén)時(shí),1#機(jī)操作工任某返回,停1#輔機(jī)。在按動(dòng)循環(huán)油泵停車(chē)按鈕時(shí),西配電柜內(nèi)發(fā)生火花,隨即聽(tīng)到一樓爆鳴,火焰從1#機(jī)回中小學(xué)管縫隙竄至二樓平臺(tái)
27、。操作人員在用滅火器撲救的同時(shí)報(bào)告調(diào)度報(bào)火警。隨后,1#機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)(初步判斷系開(kāi)車(chē)回路控制電纜燒結(jié)短路所所致)。該機(jī)操作工任某及工長(zhǎng)段某立即趕往總變要求拉閘停車(chē),另一操作工魏某報(bào)告調(diào)度。拉閘停車(chē)后,一樓大火熊熊,濃煙滾滾。車(chē)間技術(shù)潘某及操作工魏某發(fā)現(xiàn)煤氣從倒“U”型出水管外泄燃燒,判斷1#機(jī)水封被沖破。在報(bào)告調(diào)度室要求停止一入總管供氣的同時(shí),在消防水槍的掩護(hù)下,打開(kāi)了1#機(jī)水封上水閥,煤氣火焰很快熄滅。一樓頂部電纜橋架上的火勢(shì)仍然很猛,并不時(shí)伴有爆鳴。報(bào)告調(diào)度完全斷電后,經(jīng)消防隊(duì)員和其他員工的全力撲救,11時(shí)50分火勢(shì)被徹底熄滅。 2事故原因 熱電火災(zāi):1.直接原因:3#鍋爐長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行,
28、其不安全狀態(tài)引發(fā)大量積渣傾泄,遇油污引燃。 2.間接原因:(1)車(chē)間工藝管理滯后,對(duì)煤質(zhì)變化沒(méi)有確定防范措施,排渣管理不嚴(yán)、排渣不及時(shí);(2)工作安排不周密,只強(qiáng)調(diào)積渣的疏通,忽視了工作過(guò)程的安全防范;(3)油污未清除。壓縮崗位火災(zāi):1.直接原因:壓縮崗位1#機(jī)操作工任某在現(xiàn)場(chǎng)煤氣外泄時(shí),未發(fā)現(xiàn)異常,仍按常規(guī)操作程序停運(yùn)輔機(jī),導(dǎo)致電火花引燃配電柜內(nèi)積聚的煤氣。2.間接原因:(1)煤鼓操作工劉某、付某對(duì)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的壓力變化監(jiān)測(cè)、調(diào)整不及時(shí);(2)壓縮崗位系統(tǒng)大幅度減量時(shí),調(diào)度室未給煤鼓、壓縮崗位監(jiān)視一入壓力的明確指令,使一入壓力超標(biāo),沖破水封;(3)壓縮崗位配員不足,系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)大幅度減量
29、時(shí),操作工忙于現(xiàn)場(chǎng)處理,忽視了對(duì)一入水柱壓力的觀察;(4)調(diào)度室在處理突發(fā)事故時(shí),忙于事故崗位的聯(lián)絡(luò)指揮,忽視而不見(jiàn)了其它崗位的防范措施。(5)煤鼓崗位設(shè)在電除塵崗位,無(wú)法發(fā)現(xiàn)煤氣壓力的波動(dòng)和異常。(6)壓縮崗位對(duì)系統(tǒng)減量后,對(duì)一入壓力超標(biāo),水封可能被沖破無(wú)預(yù)見(jiàn)性。 【防范措施】 1.熱電火災(zāi)事故防范措施 (1)冷灰斗排渣口改變方位,避開(kāi)球磨機(jī)等重要設(shè)備。 (2)出渣口蓋板限定開(kāi)度,避免大量熱灰渣涌出。 (3)及時(shí)清除現(xiàn)場(chǎng)油污等易燃物。 (4)加強(qiáng)管理,提高巡檢質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理灰渣。 (5)及時(shí)清理爐膛結(jié)渣,避免冷灰斗堵塞。 (6)加強(qiáng)安全教育,真正做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”。 2.壓縮崗位火
30、災(zāi)事故防范措施 (1)分別給一、二系統(tǒng)增設(shè)煤鼓上下限壓力報(bào)警裝置,并將監(jiān)視信號(hào)移至電除塵操作室內(nèi),以便監(jiān)控。 (2)對(duì)現(xiàn)行壓縮崗位操作法進(jìn)行修改。 (3)編寫(xiě)事故案例,組織員工學(xué)習(xí)討論,杜約類(lèi)似事故再次發(fā)生。 (4)加強(qiáng)調(diào)度及有關(guān)操作崗位人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí),規(guī)范調(diào)度指揮和崗位處理程序。 (5)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候完成對(duì)壓縮水封的技術(shù)改造。八 一起氧氣管道燃爆事故【事故經(jīng)過(guò)】2003年7月17日0:30,因管網(wǎng)壓力高,調(diào)度指令停兩臺(tái)1500m³/h氧壓機(jī)。0:40操作工發(fā)現(xiàn) “一萬(wàn)”制氧機(jī)恒壓裝置壓力偏高,管網(wǎng)壓力上漲較快,此時(shí)管網(wǎng)壓力為2.4MPa,申請(qǐng)停5000m³/h 氧壓
31、機(jī)。0:56正當(dāng)操作工準(zhǔn)備停5000m³/h氧壓機(jī)時(shí),聽(tīng)見(jiàn)一聲巨響,隨后只見(jiàn)1500m³/h氧壓機(jī)房后天空一片火紅,并持續(xù)了幾秒鐘。事后發(fā)現(xiàn),一條新增的連接新建16000m³/h制氧機(jī)與老空分系統(tǒng)的膨脹節(jié)被炸裂,被炸裂的膨脹節(jié)后面的20多米的氧氣管道被燒黑并部分燒熔,同時(shí)周?chē)臉?shù)及草被燒燃。操作人員趕緊關(guān)閉相應(yīng)的閥門(mén),組織撲火,才未使事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。【事故原因】1.直接原因:施工質(zhì)量問(wèn)題是造成事故的直接原因。2.間接原因:(1)管內(nèi)有氧化鐵存在,熔融物剝落層內(nèi)有鐵銹,說(shuō)明管道酸洗不徹底;(2)管道有銹渣、水漬,說(shuō)明管道酸洗后沒(méi)有進(jìn)行鈍化處理及安裝完后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)未投
32、運(yùn)時(shí)沒(méi)有進(jìn)行充氮保護(hù);(3)焊渣及閥門(mén)加工的殘?jiān)嬖?,說(shuō)明管道施工完后吹掃不干凈。進(jìn)行吹掃時(shí)閥門(mén)末拆除,閥門(mén)存在的死角吹掃不到;閥門(mén)不應(yīng)參與吹掃,閥門(mén)應(yīng)在拆除后單獨(dú)處理,管道應(yīng)用短管連接進(jìn)行吹掃;(4)管托、管座及管路走向設(shè)計(jì)不合理,使膨 脹節(jié)產(chǎn)生徑向振動(dòng)而損壞。(5)氧氣管道設(shè)計(jì)缺少安全保證措施,管路設(shè)計(jì)時(shí)未考慮在恒壓調(diào)節(jié)閥前增加過(guò)濾器,造成焊渣等雜物將調(diào)節(jié)閥卡死,不能及時(shí)調(diào)節(jié)恒壓 閥后管網(wǎng)壓力,使管網(wǎng)壓力超過(guò)正常工作壓力;【防范措施】1.氧氣管道安裝方面(1)在確定氧氣管道施工單位時(shí)應(yīng)選擇具有相 應(yīng)資質(zhì)和有氧氣管道施工經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍;(2)氧氣管道在安裝之前應(yīng)按GB169122008深度冷
33、凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程進(jìn)行嚴(yán)格的酸洗、 脫脂處理。酸洗、脫脂后管道用不含油的干燥空氣 或氮?dú)獯祪簦唬?)氧氣管道安裝施工后較長(zhǎng)時(shí)間未投運(yùn)時(shí)應(yīng) 充干燥氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù),以防潮濕空氣進(jìn)入,使管道 生銹;(4)氧氣管道施工完畢后應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密的吹掃、 試壓及氣密性試驗(yàn)。吹掃應(yīng)不留死角,吹掃氣體應(yīng) 選用干燥無(wú)油空氣或氮?dú)?,且流速不小?0m/s,嚴(yán)禁采用氧氣吹掃;(5)氧氣管路焊接時(shí)應(yīng)采用氬弧焊打底,并按 GBJ 235、GBJ 236標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定上升一級(jí)處理。2.氧氣管道設(shè)計(jì)方面(1)在選用膨脹節(jié)作管道伸縮補(bǔ)償時(shí),管道走 向設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮減少管道運(yùn)行過(guò)程中的徑向振 動(dòng)或位移的措施;(2)在恒
34、壓調(diào)節(jié)閥前應(yīng)設(shè)計(jì)的過(guò)濾器,防止鐵銹、雜物卡住調(diào)節(jié)閥;閥門(mén)后均應(yīng)連接一段其長(zhǎng)度不短于5倍管徑、且不小于1.5m的銅基合金或不銹鋼管道,防止著火;(3)氧氣管道應(yīng)盡量少設(shè)彎頭和分岔,工作壓 力大于0.1MPa的氧氣管道彎頭、變徑應(yīng)采用沖壓成型法蘭制作,分岔頭的氣流方向應(yīng)與主管氣流方向成45°60°角;(4)法蘭密封圈宜采用紫銅或聚四氟乙烯材料的O型密封圈;(5)氧氣管道應(yīng)設(shè)有良好的消除靜電裝置,接地電阻應(yīng)小于10,法蘭間電阻應(yīng)小于0.1。九 某化工廠動(dòng)火措施不完善 氣柜方箱著火事故【事故經(jīng)過(guò)】×××廠3#氣柜于1985午8月建成,1987年2月投用
35、,1992年5月8門(mén)停用大修。在施工作業(yè)前已對(duì)氣柜內(nèi)可燃介質(zhì)作了氮?dú)庵脫Q十天(兼換水槽水二次),8月6日,拆開(kāi)Dg500進(jìn)口閥,從該處給蒸汽吹掃(并用水墊油流出),三天后停蒸汽,交檢修進(jìn)行防腐和其他項(xiàng)目施工作業(yè)。8月25同上午又拆開(kāi)Dg600閥門(mén),并清掃干凈積存物,16:30時(shí)用蒸汽從Dg500法蘭處再吹掃,同時(shí)用水墊油流出。8月26日上午8:30時(shí),會(huì)同檢修公司、油廠安全處、車(chē)間有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)研究進(jìn)出口方箱打開(kāi)清掃動(dòng)火措施,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況研究決定:墊出來(lái)的少量油及聚丙烯粉末要清掃干凈;動(dòng)火時(shí)繼續(xù)用水沖洗,并加蒸汽掩護(hù)。措施落實(shí)后,l4:30時(shí)施工人員邊入現(xiàn)場(chǎng),15:30時(shí)正式動(dòng)火,先存方箱南邊
36、用火焊割開(kāi)一個(gè)200的孔,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常情況。15:38時(shí),當(dāng)用火焊在方箱北邊開(kāi)孔時(shí),箱內(nèi)著火,看火人和存現(xiàn)場(chǎng)的車(chē)間安全員用蒸汽及滅火器滅火,未能撲滅,即通知消防隊(duì),消防人員于16:20時(shí)將火撲滅。火災(zāi)燒壞導(dǎo)氣管、方箱防腐層及氣柜壁、氣柜頂部分防腐層?!臼鹿试颉?.事故直接原因:方箱內(nèi)仍有凝縮油,在沒(méi)有確認(rèn)方箱內(nèi)是否存在可燃物的情況下未做氣體分析)違章動(dòng)火。2.事故間接原因:(1)方箱設(shè)計(jì)、制造不合理,沒(méi)有任何開(kāi)口可以清箱內(nèi)積存物;(2)對(duì)氣柜防腐層、方箱內(nèi)積存物分析不夠;(3)在上特殊容器特殊條件下動(dòng)火,采取的措施不夠完善?!痉婪洞胧浚?)氣柜、方箱要置換合格,沉積物要清掃干凈,動(dòng)火前
37、必須采樣氣體分析合格;(2)導(dǎo)氣管口要用石棉布蓋住,減少導(dǎo)氣管抽力;(3)動(dòng)火前先往方箱內(nèi)灌一層泡沫或通入蒸汽掩護(hù);(4)動(dòng)火時(shí),氣杠內(nèi)和氣柜頂不能站人;(5)要有專(zhuān)人監(jiān)控看火;(6)在特殊容器特殊條件下動(dòng)火,要申請(qǐng)消防中心派消防車(chē)監(jiān)護(hù)。第二章 爆炸事故案例一 大慶石油化工總廠2004.10.27硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析【事故經(jīng)過(guò)】2004年10月27日,大慶石化總廠工程公司第一安裝公司四分公司,在大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車(chē)間64萬(wàn)噸/年酸性水汽提裝置V402原料水罐施工作業(yè)時(shí),發(fā)生了重大爆炸事故,死亡7人,造成經(jīng)濟(jì)損失192萬(wàn)元?,F(xiàn)將大慶石化“10.27”事故匯報(bào)如下:2004年10
38、月20日,64萬(wàn)噸年酸性水汽提裝置V403原料水罐發(fā)生撕裂事故,造成該裝置停產(chǎn)。為盡快修復(fù)破損設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn),大慶石化分公司煉油廠機(jī)動(dòng)處根據(jù)大慶石化關(guān)聯(lián)交易合同,將搶修作業(yè)委托給大慶石化總廠工程公司第一安裝公司。該公司接到大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車(chē)間V403原料水罐維修計(jì)劃書(shū)后,安排下屬的四分公司承擔(dān)該次修復(fù)施工作業(yè)任務(wù)。修復(fù)過(guò)程中,為了加入盲板,需要將V406與V407兩個(gè)水封罐,以及原料水罐V402與V403的連接平臺(tái)吊下。10月27日上午8時(shí),四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。8時(shí)20分,施工員帶領(lǐng)兩名管工開(kāi)始在V402罐頂安裝第17塊盲板。8時(shí)25分,吊車(chē)起吊V406罐和V
39、402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準(zhǔn)備吹掃。8時(shí)45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時(shí)20分左右,施工員到硫磺回收車(chē)間安全員處取回火票,并將火票送給V402罐頂氣焊工,同時(shí)硫磺回收車(chē)間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。9時(shí)40分左右,在生產(chǎn)單位的指導(dǎo)配合下,氣焊工開(kāi)始在V402罐頂排氣線0.8米處動(dòng)火切割。9時(shí)44分,管線切割約一半時(shí),V402罐發(fā)生爆炸著火。10時(shí)45分,火被徹底撲滅。爆炸導(dǎo)致2人當(dāng)場(chǎng)死亡、5人失蹤。10月29日13時(shí)許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3人為大慶石化總廠臨時(shí)用工,4人為大慶石化分公司員工?!臼鹿试颉?.事故的直接原因:
40、V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,遇到在V402罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸。2.間接原因(1)違反火票辦理程序,執(zhí)行用火制度不嚴(yán)格,動(dòng)火人未在火票相應(yīng)欄目中簽字確認(rèn),而由施工員代簽。在動(dòng)火點(diǎn)未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動(dòng)火作業(yè)措施還沒(méi)有落實(shí)的情況下,就進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),沒(méi)有履行相互監(jiān)督的責(zé)任,違反了動(dòng)火作業(yè)管理制度;(2)違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作,吊車(chē)在施工現(xiàn)場(chǎng)起吊DN200管線時(shí),該管線一端與V406罐相連,另一端通過(guò)法蘭與V402罐相連,在這種情況下起吊,違反了起重吊裝作業(yè)安全規(guī)定;(3)違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無(wú)證上崗,在V
41、402罐頂動(dòng)火切割DN200管線的氣焊工,沒(méi)有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”,安全意識(shí)低下,自我保護(hù)意識(shí)差;(4)不重視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危害因素識(shí)別不夠,施工人員對(duì)V402酸性水罐存在的風(fēng)險(xiǎn)不清楚,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危害認(rèn)識(shí)不足,沒(méi)有采取有效的防控措施?!痉婪洞胧浚?)事故教訓(xùn)時(shí)刻警示我們,必須從思想深處牢固樹(shù)立“以人為本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置。違章指揮就是害人,違章作業(yè)就是害人害己,無(wú)論是誰(shuí),都必須深刻認(rèn)識(shí)安全就是生命、安全就是效益、安全就是和諧的深刻內(nèi)涵,切實(shí)增強(qiáng)安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),以保證人的生命安全和身體健康為根本,真正把安全工作當(dāng)作頭等大事,做到以人為本,在任何時(shí)候、任何情況
42、下,都繃緊安全生產(chǎn)這根弦,絕不能放松,絕不能麻痹。(2)必須以嚴(yán)格管理貫穿全過(guò)程、落實(shí)到全方位,保證安全監(jiān)督管理執(zhí)行有效。事故雖然發(fā)生在基層,但是根源在領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任在領(lǐng)導(dǎo)。作為領(lǐng)導(dǎo)干部,在安全工作上只能加強(qiáng),不能疏忽;只有補(bǔ)位,沒(méi)有越位;寧聽(tīng)嚴(yán)格管理招來(lái)的罵聲,不聽(tīng)事故發(fā)生帶來(lái)的哭聲,一定要認(rèn)真落實(shí)陳總“安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)謹(jǐn)、安全組織要嚴(yán)密、安全紀(jì)律要嚴(yán)明”的“五嚴(yán)”要求,真正把安全工作做嚴(yán)、做實(shí)、做細(xì)、做好。(3)必須在細(xì)節(jié)上夯實(shí)“三基”工作,為本質(zhì)安全打牢堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。細(xì)節(jié)決定成敗,安全工作更是如此,安全生產(chǎn)工作的出發(fā)點(diǎn)在基層,落腳點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng),必須從細(xì)微之處入手,把“強(qiáng)
43、三基、反三違”落實(shí)到實(shí)際行動(dòng)中。必須強(qiáng)化基本素質(zhì)培訓(xùn),解決不知不會(huì)、無(wú)知無(wú)畏的問(wèn)題;必須在基層的細(xì)節(jié)和小事上嚴(yán)格監(jiān)督管理,解決心存僥幸、習(xí)慣違章的問(wèn)題;必須嚴(yán)格規(guī)范工藝技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程,解決粗心大意、操作失誤的問(wèn)題。(4)必須把具體安全措施落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)安全工作的全過(guò)程受控。二 山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2007年7月11日23時(shí)50分,山東省德州市平原縣德齊龍化工集團(tuán)有限公司一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目試車(chē)過(guò)程中發(fā)生爆炸事故,造成9人死亡、1人受傷。事故發(fā)生在一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線試車(chē)過(guò)程中,該生產(chǎn)線由造氣、脫硫、脫
44、碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線。該公司一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)線,于2007年6月開(kāi)始單機(jī)試車(chē),7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。7月10日2號(hào)壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時(shí)30分,開(kāi)始正式投料試車(chē),先開(kāi)2號(hào)壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級(jí)向2號(hào)壓縮機(jī)七段(工作壓力24MPa)送氣試車(chē)。23時(shí)50分,2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場(chǎng)死亡,一人因大面積燒傷搶救無(wú)效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠
45、房頂棚坍塌和儀表盤(pán)燒毀。【事故原因】1.事故直接原因:2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒(méi)有試壓等嚴(yán)重問(wèn)題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。2.間接原因(1)建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目(總投資9724萬(wàn)元),拆分為“化肥一廠造氣、壓縮工序技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4868萬(wàn)元)”和“化肥一廠合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4856萬(wàn)元)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別于2006年4月26日和5月30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)備案后即開(kāi)工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目。(2)建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。該項(xiàng)目無(wú)統(tǒng)一設(shè)計(jì),僅根據(jù)可
46、行性研究報(bào)告就組織項(xiàng)目建設(shè),有的單元采取設(shè)計(jì)、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計(jì)、市場(chǎng)采購(gòu)、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的2號(hào)壓縮機(jī)由沈陽(yáng)金博氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線設(shè)計(jì)。項(xiàng)目沒(méi)有按照建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車(chē)前沒(méi)有制定周密的試車(chē)方案,高壓管線投用前沒(méi)有經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)。(3)拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門(mén)停止施工和停止試車(chē)的監(jiān)管指令。2007年1月,德州市和平原縣安全監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)該公司未經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)立許可后,責(zé)令其停止項(xiàng)目建設(shè),該公司才開(kāi)始補(bǔ)辦危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可手續(xù),但沒(méi)有停止項(xiàng)
47、目建設(shè)。7月7日,由德州市安全監(jiān)管局組織專(zhuān)家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了安全設(shè)立許可審查,明確提出該項(xiàng)目的平面布置和部分裝置之間距離不符合要求,責(zé)令企業(yè)抓緊整改,但企業(yè)在未進(jìn)行整改、未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車(chē),試車(chē)過(guò)程中發(fā)生了爆炸。【防范措施】(1)汲取事故教訓(xùn),建立和健全工程管理、物資供應(yīng)、材料出入庫(kù)、特種設(shè)備管理、工藝管理等各項(xiàng)管理制度。(2)基礎(chǔ)建設(shè)要按程序進(jìn)行,接受?chē)?guó)家監(jiān)督,杜絕無(wú)證設(shè)計(jì)、無(wú)證施工。(3)對(duì)本次事故所在的改擴(kuò)建項(xiàng)目中的壓力管道,要由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)其重新進(jìn)行復(fù)核;對(duì)所有焊口進(jìn)行射線探傷檢查,對(duì)不合格焊口由具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位進(jìn)行返修;對(duì)所有使用舊管線的部位拆除更換;要查清管
48、線、彎頭的來(lái)源,對(duì)來(lái)源不清的管線、彎頭應(yīng)更換;對(duì)所有鋼管、彎頭進(jìn)行硬度檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)硬度異常的管件應(yīng)更換;分段進(jìn)行水壓試驗(yàn)以校驗(yàn)其強(qiáng)度。(4)新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目,其安全設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定,依法向發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、環(huán)保、建設(shè)、消防、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等部門(mén)申報(bào)有關(guān)情況,辦理有關(guān)手續(xù),手續(xù)不全或環(huán)評(píng)、安評(píng)中提出的隱患、問(wèn)題沒(méi)整改的,不得開(kāi)工建設(shè)。(5)新的生產(chǎn)裝置建成后,要制定周密細(xì)致的開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)方案,開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)方案要報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。同時(shí),制定應(yīng)急救援預(yù)案,采取有效救援措施,盡量減少現(xiàn)場(chǎng)無(wú)關(guān)作業(yè)人員,一旦發(fā)生意外,最大限度的降低各種損失。三 鍋爐爐膛煤氣爆炸事故案例
49、【事故經(jīng)過(guò)】山西省潞城市潞寶焦化實(shí)業(yè)總公司所屬煤氣發(fā)電廠于2000年9月23日發(fā)生了一起鍋爐爐膛煤氣爆炸事故。此鍋爐SHS20-2.45/400-Q,用于發(fā)電。于1999年11月制造。此次爆炸事故造成死亡2人、重傷5人、輕傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失:49.42萬(wàn)元。2000年9月23日上午10時(shí)15分,潞寶煤氣發(fā)電廠廠長(zhǎng)指令鍋爐房帶班班長(zhǎng)對(duì)鍋爐進(jìn)行點(diǎn)火,隨即該班職工將點(diǎn)燃的火把從鍋爐從南側(cè)的點(diǎn)火口送入爐膛時(shí)發(fā)生爆炸事故。尚未正式移交使用的煤氣發(fā)電鍋爐在點(diǎn)火時(shí)發(fā)生爐膛煤氣爆炸,爐墻被摧毀,爐膛內(nèi)水冷壁管?chē)?yán)重變形,最大變形量為1.5米。鋼架不同程度變形,其中中間兩根立柱最大變形量為230mm,部分管道、
50、平臺(tái)、扶梯遭到破壞,鍋爐房操作間門(mén)窗嚴(yán)重變形、損壞。鍋爐煙道、引風(fēng)機(jī)被徹底摧毀,煙囪發(fā)生粉碎性炸毀,磚飛落到直徑約80m范圍內(nèi),砸在屋頂?shù)妮^大體積煙囪磚塊造成鍋爐房頂11處孔洞,汽輪發(fā)電機(jī)房頂13處孔洞,最大面積約15m2,鍋爐房東墻距屋頂1.5m處有12m長(zhǎng)的裂縫。炸飛的煙囪磚塊將正在廠房外施工的人員2人砸死,別造成人重傷,3人輕傷。爆炸沖擊波還使距鍋爐房500m范圍內(nèi)的門(mén)窗玻璃不同程度地被震壞。【事故原因】1.直接原因:當(dāng)班人員未按規(guī)定進(jìn)行全面的認(rèn)真檢查,在點(diǎn)火時(shí)未按規(guī)程進(jìn)行操作,使點(diǎn)火裝置的北蝶閥在點(diǎn)火前年于開(kāi)啟狀態(tài),是導(dǎo)致此次爆炸事故的直接原因。2.間接原因:(1)煤氣發(fā)電廠管理混亂,
51、規(guī)章制度不健全。(2)廠領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有執(zhí)行有關(guān)的指揮程序,沒(méi)有嚴(yán)格要求當(dāng)班人員執(zhí)行操作規(guī)程,未制止違規(guī)操作行為,責(zé)職不明,規(guī)章制度不健全也是造成此將爆炸事故的原因之一。(3)公司領(lǐng)導(dǎo)重生產(chǎn)、輕安全,重效益、輕管理。在安全生產(chǎn)方面失控,特別是在各廠的協(xié)調(diào)管理方面缺乏有效管理和相應(yīng)規(guī)章制度,對(duì)各廠的安全生產(chǎn)工作不夠重視,也是造成此將爆炸事故的原因之一。3防范措施(1)潞寶集化實(shí)業(yè)總公司要認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)鍋爐壓力容器的法律、法規(guī)和江澤民總書(shū)記的重要講話精神,真正從思想上吸取教訓(xùn),引以為戒,制定出有效的詳細(xì)的安全措施,健全各項(xiàng)安全管理制度。(2)進(jìn)一步完善各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確鍋爐安全管理的有關(guān)事項(xiàng)和
52、要求,把鍋爐的安全管理工作落到實(shí)處。(3)各有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程,層層落實(shí),責(zé)任到人,消除麻痹思想和僥幸心理,操作程序規(guī)范化,從組織指揮、安全措施、規(guī)章制度、操作規(guī)程上徹底堵塞漏洞,消除隱患,從而防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。四 南京化工廠爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2010年7月28日上午10時(shí)15分,位于南京市棲霞區(qū)邁皋橋街道的南京塑料四廠地塊拆除工地發(fā)生地下丙烯管道泄漏爆燃事故,共造成22人死亡,120人住院治療,其中14人重傷,爆燃點(diǎn)周邊部分建(構(gòu))筑物受損,直接經(jīng)濟(jì)損失4784萬(wàn)元。事故發(fā)生地位于南京城北幕府路高麗家具港旁。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)目擊者丁先生說(shuō),他家離事故發(fā)生地300多米,事故發(fā)
53、生時(shí),他感到房屋出現(xiàn)了2-3秒的晃動(dòng)。一股強(qiáng)大的沖擊波迎面襲來(lái)。起初以為是地震,后來(lái)才知是由爆炸引起的。離爆炸地點(diǎn)100米范圍內(nèi)的建筑物毀壞嚴(yán)重:屋頂坍塌、玻璃破碎,有的鋼筋水泥都被炸開(kāi)。距離爆炸點(diǎn)50米處的公路上,1輛公交車(chē)的玻璃也被震碎,多名乘客受傷;1輛集裝箱卡車(chē)上面的集裝箱板也都震凹進(jìn)去。爆炸事故造成周邊居民住房及商店的部分玻璃破碎,建筑外立面局部受損,火苗竄起10米高。目擊者稱(chēng),爆炸時(shí)可以看到有明火竄起,火勢(shì)很猛,竄起的火苗大概有10米高。爆炸發(fā)生后,噴射的火焰同時(shí)也引發(fā)了遠(yuǎn)處其他幾個(gè)地方著火??梢钥吹接捎诒ê痛蠡鹨鸬臐鉄熡惺畮讓訕歉摺T诰嚯x噴火點(diǎn)大概100米左右有一棟房子受到震
54、動(dòng)后倒塌,附近的群眾介紹那是個(gè)大約兩層樓高的廠房。據(jù)說(shuō)有人員被埋在倒塌的廢墟下?!臼鹿试颉?.直接原因:施工人員在原南京塑料四廠廠區(qū)場(chǎng)地平整施工中,挖掘機(jī)械違規(guī)碰裂地下丙烯管線,造成丙烯泄漏,與空氣形成爆炸性混合物,遇明火后發(fā)生爆燃。2.間接原因(1)拆遷方邵殿軍、董來(lái)榮以揚(yáng)州宏運(yùn)公司名義承接化工廠的拆遷工程。當(dāng)合同約定的廠房部分拆完后,董來(lái)榮于7月26日私自挖掘地下管線,賣(mài)錢(qián)牟利,違章操作為事故埋下隱患。(2)地下管道所有方的監(jiān)管人蔣山尊,他在不帶地下管線圖的情況下,在現(xiàn)場(chǎng)隨意設(shè)置警示牌,導(dǎo)致禁區(qū)劃定存在重大遺漏和安全隱患。【防范措施】(1)小隱患可能帶來(lái)大災(zāi)難,應(yīng)加強(qiáng)施工人員安全意識(shí),進(jìn)
55、行安全教育工作。(2)應(yīng)加大對(duì)分包、掛靠資質(zhì)作業(yè)等違章情況的嚴(yán)懲力度,此次案例拆遷方無(wú)相應(yīng)資質(zhì),通過(guò)掛靠揚(yáng)州宏運(yùn)公司的名義承接拆遷工程應(yīng)負(fù)響應(yīng)的法律責(zé)任。(3)安全管理不到位,應(yīng)增加對(duì)工程監(jiān)管人員的教育、培訓(xùn)工作,使其認(rèn)識(shí)到安全重要性,防止因人為因素造成事故發(fā)生。五 大連輸油管道爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2010年7月16日晚18時(shí)50分,中石油大連大孤山新港碼頭一儲(chǔ)油罐輸油管線發(fā)生起火爆炸事故。據(jù)悉,處于儲(chǔ)油罐與輸油管線之間閥門(mén)已經(jīng)被燒化,油路無(wú)法切斷,10萬(wàn)m³石油正從油罐中流出。 事故發(fā)生時(shí),一艘30萬(wàn)噸級(jí)油輪正在進(jìn)行卸油作業(yè)。起火后,這艘油輪已經(jīng)安全離開(kāi)。不過(guò),由于輸油管道的爆炸點(diǎn)
56、距離油罐群很近,所以現(xiàn)場(chǎng)情況相當(dāng)復(fù)雜、危險(xiǎn)。截至目前,還沒(méi)有人員傷亡的報(bào)告,而爆炸點(diǎn)附近并沒(méi)有居民區(qū),這也降低了人員傷亡的危險(xiǎn)。到當(dāng)晚23時(shí)30分,火勢(shì)得到初步控制。截至17日晨6時(shí),大火已持續(xù)燃燒近12小時(shí),滅火仍在進(jìn)行。大連市先后出動(dòng)2000多名消防官兵和近300輛消防車(chē),發(fā)生爆炸的一條直徑900毫米管道大火全部撲滅。但爆炸引發(fā)的另一條直徑700毫米管道發(fā)生的大火,因油泵被損壞而無(wú)法切斷油路,大火還沒(méi)有撲滅。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)傳來(lái)的最新消息,由于火場(chǎng)又發(fā)生六七次爆炸,使火情出現(xiàn)反復(fù)。管道發(fā)生的大火,因油泵被損壞而無(wú)法切斷油路,大火尚未撲滅。記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到,事故沒(méi)有造成人員傷亡,但附近空氣中彌漫著黑
57、色粉塵,石油燃燒氣味濃厚?,F(xiàn)場(chǎng)煙霧很大,氣味刺鼻,消防官兵衣服被染成黑色。大連機(jī)場(chǎng)進(jìn)出航班暫未受影響。【事故原因】1.事故直接原因:新加坡太平洋石油公司所屬30萬(wàn)噸原油船“宇宙寶石”輪在大連新港中石油原油儲(chǔ)備庫(kù)卸油過(guò)程中,由于原油儲(chǔ)備罐陸地管線在加催化劑作業(yè)時(shí)發(fā)生爆炸,引起火災(zāi),并導(dǎo)致部分原油泄漏入海。2.間接原因:(1)事故單位對(duì)所加入原油脫硫劑的安全可靠性沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)論證;(2)原油脫硫劑的加入方法沒(méi)有正規(guī)設(shè)計(jì),沒(méi)有對(duì)加注作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),沒(méi)有指定安全作業(yè)規(guī)程;(3)原油接卸過(guò)程中安全管理存在漏洞,指揮協(xié)調(diào)不力,管理混亂,信息不暢,有關(guān)部門(mén)接到暫停卸油作業(yè)的信息后,沒(méi)有及時(shí)通知停止加劑作業(yè)
58、,事故單位對(duì)承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)疏于管理,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不力;(4)事故造成電力系統(tǒng)損壞,應(yīng)急和消防設(shè)施失效,灌區(qū)閥門(mén)無(wú)法關(guān)閉。(5)港區(qū)內(nèi)原油等危險(xiǎn)化學(xué)品大型儲(chǔ)罐集中布置,也是造成事故險(xiǎn)象環(huán)生的重要因素?!緦?duì)策措施】(1)加強(qiáng)對(duì)承包商和特殊作業(yè)安全管理,堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象,嚴(yán)禁以包代管、包而不管。(2)加強(qiáng)對(duì)特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),使其掌握相關(guān)的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。合理規(guī)劃危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存布局,嚴(yán)格審查涉及易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目。(3)加強(qiáng)應(yīng)急管理,加強(qiáng)專(zhuān)兼職救援隊(duì)伍建設(shè),組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練,健全完善應(yīng)急預(yù)案,定期開(kāi)展應(yīng)急演練;加強(qiáng)政府、部門(mén)與企業(yè)間的應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè),資源共享。(4)深刻吸取事故教訓(xùn),切實(shí)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作;持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理工作,進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品各環(huán)節(jié)的安全管理。(5)認(rèn)真做好大型危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存基地和化工園區(qū)(集中區(qū))的安全發(fā)展規(guī)劃,合理規(guī)劃危險(xiǎn)化學(xué)
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