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水利工程論文-軍民水庫除險加固設(shè)計中若干問題淺析和體會摘要:本文結(jié)合江西省軍民水庫的除險加固設(shè)計,就病險土石壩除險加固設(shè)計的防洪標(biāo)準(zhǔn)確定、大壩基礎(chǔ)資料分析和整理、除險加固方案選擇以及大壩監(jiān)測系統(tǒng)完善等問題進(jìn)行探討,并提出建設(shè)性的意見。關(guān)鍵詞:軍民水庫除險加固設(shè)計若干問題軍民水庫位于江西省波陽縣境內(nèi)的鄱陽湖水系潼津河北支流上,控制流域面積131KM2,水庫正常蓄水位82.5M,相應(yīng)庫容1.42108M3,復(fù)核后校核洪水位85.65M(P=0.05%),總庫容1.8108M3,大壩原設(shè)計為心墻土壩,經(jīng)現(xiàn)場取樣試驗表明為類似均質(zhì)壩,壩頂高程89.6M,最大壩高39.0M,是一座以灌溉為主、結(jié)合防洪、發(fā)電、養(yǎng)殖、航運等綜合利用的大(二)型水利工程。工程于1971年動工興建,1972年建成并投入使用。水庫屬于邊勘測、邊設(shè)計、邊施工的“三邊”工程,且工程施工依靠大規(guī)模的群眾運動完成,使得施工質(zhì)量難以控制以及壩基處理不到位,給工程留下隱患。19921995年,雖對壩身采用沖抓套井粘土防滲心墻加固,但防滲效果不明顯。2000年7月,大壩安全類別鑒定為三類,應(yīng)進(jìn)行除險加固。1合理確定防洪標(biāo)準(zhǔn)軍民水庫大壩屬于2級建筑物,在建設(shè)初期采用的校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為1000年一遇,水位為85.2M,70年代后期,又采用最大洪水標(biāo)準(zhǔn),水位達(dá)88.25M,兩者水位相差3.05M。顯然,1000年一遇不能滿足防洪標(biāo)準(zhǔn)的要求;若繼續(xù)采用最大洪水標(biāo)準(zhǔn),又高于防洪標(biāo)準(zhǔn)的要求,且大壩需加高或擴大溢洪道泄洪斷面,既增加工程投資,又不能增加有效庫容。由于本水庫庫容系數(shù)達(dá)0.76,屬多年調(diào)節(jié)水庫,結(jié)合工程建筑物級別,根據(jù)工程運行情況,參考已建大中型土石壩工程防洪標(biāo)準(zhǔn)的取值,按照有關(guān)規(guī)定,確定校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)定取值的下限,即2000年一遇。2大壩原型觀測資料分析和整理軍民水庫滲流觀測設(shè)施很不完善,僅有滲流壓力觀測,無滲流量觀測及水雨情觀測。由于1974年埋設(shè)的測壓管在1976年大壩加固時遭堵塞廢棄,其觀測資料無從查找?,F(xiàn)有測壓管為1989年埋設(shè),1990年5月開始觀測,共31根,其中壩身測壓管14根,壩基測壓管9根,設(shè)在0+137.3、0+223.3、0+309.3斷面,其中壩身測壓管每斷面各4根,另外在0+70.3、0+370.7壩軸線位置各1根,壩基測壓管每斷面各3根;繞壩測壓管8根,其中左岸4根,右岸4根,其中31#管已埋入土中。測壓管平面布置圖見圖1。測壓管由人工進(jìn)行觀測,手段落后、精度低,觀測資料未得到整編分析,因此大壩除險加固前的防滲體系的防滲效果如何以及大壩滲流性態(tài)不明。在除險加固設(shè)計中,根據(jù)測壓管水位觀測資料,結(jié)合每一根測壓管繪制了水位歷時過程線、位勢過程線和壩體、壩肩等水位線以及壩基滲流壓力等勢線、大壩剖面浸潤線等圖,進(jìn)行分析和整理。2.1水位過程線分析在測壓管水位過程線中,其中有些明顯異常高于正常的測值,如管水位明顯高于庫水位等,分析為人為因素或降雨影響引起,在排除滯后效應(yīng)的影響后,予以剔除。2.1.1壩身測壓管:壩左端0+70.3斷面13#管的水位與庫水位無相關(guān)性。左壩段0+137.3斷面,1#、2#、3#、4#測壓管中,2#、3#、4#管水位變化很小,與庫水位的變化相關(guān)性不明顯,說明靈敏度較差,資料不可靠;1#管與下游水位的相關(guān)性較明顯。壩中段0+223.3斷面的5#、6#、7#、8#測壓管中,6#管水位與庫水位變化基本一致,但變幅較小,與其靠近下游有關(guān);7#管水位變化很小,與庫水位無關(guān),且變幅小于其下游的6#管,說明靈敏度差;8#管在高水位時與庫水位明顯相關(guān)和有滯后效應(yīng);5#管水位明顯與下游水位相關(guān)。右壩段0+309.3斷面的9#、10#、11#、12#測壓管中,9#、10#、11#與庫水位相關(guān)性較好,12#管主要在高水位時與庫水位相關(guān)性較好。12#管的滯后效應(yīng)十分明顯,但其下游的10#、11#的管水位基本相同,滯后效應(yīng)不明顯,是不正常的,反映了壩體填筑質(zhì)量差,透水性強,在局部(如在10#、11#管之間)可能存在強透水帶。壩右端的14#管水位與庫水位變化基本一致,相關(guān)性非常密切,滯后效應(yīng)不明顯,反映右壩段透水性強。在整個壩身測壓管中,當(dāng)水庫維持在較高水位不變的運行條件下,5#、9#、14#管的水位均隨時間顯示出負(fù)增長,說明原來的防滲體系發(fā)揮了一定的作用。2.1.2壩基測壓管:左壩段0+137.3斷面15#、16#、17#管的管水位與下游水位接近且相關(guān)性明顯,與庫水位基本不相關(guān),反映該斷面附近上游的粘土截水齒墻或原心墻的截滲效果好。壩中段0+223.3斷面的18#、19#、20#管中,19#管與下游水位相關(guān)性好,反映該斷面附近上游的粘土截水齒墻或原心墻的截滲效果好。18#、20#管水位與庫水位不相關(guān),18#管水位甚至超過了上游側(cè)的19#管水位,估計是粘土套井施工時淤塞了該管,其觀測資料剔除。右壩段斷面位于原施工導(dǎo)流渠附近,21#、22#、23#管的靈敏度均較好,與庫水位的相關(guān)性較明顯,管水位明顯高于其他兩斷面的壩基測壓管水位。2.1.3繞壩測壓管:繞壩測壓管特別在高水位時,表現(xiàn)出與庫水位很強的相關(guān)性,滯后效應(yīng)不明顯,說明靈敏性較好。繞壩測壓管水位明顯高于縱向相同位置的壩身測壓管,越靠近下游越明顯;壩右端的28#、29#、30#管水位均呈增長變化,靠近上游側(cè)的管水位基本不變,而滲流出口段的水位不斷上升;對壩體和壩肩穩(wěn)定不利。2.2位勢變化分析繪制年平均位勢和最高位勢過程線。對靠近下游側(cè)的測壓管以及沒有或輕微淤塞的測壓管,平均位勢與最高位勢基本相近,變化趨勢也一致,采用平均位勢分析;淤塞嚴(yán)重和透水管下端靈敏度變差的測壓管,宜采用最高位勢進(jìn)行分析。2.2.1壩身測壓管:左壩段0+70.3斷面的3#管、0+137.3斷面的1#、2#、3#、4#管和壩中段0+223.3斷面的5#、6#、7#、8#管,在1995年前,位勢基本保持穩(wěn)定,說明壩體滲流性態(tài)正常;1995-1997年,位勢有所下降,靠近上游側(cè)降幅越大,向下游逐漸遞減,估計是1992-1995年加固的粘土套井防滲墻發(fā)揮了一定作用;自1997年以后各管位勢回升接近到原來水平,反映防滲墻逐漸失效,正好印證了原粘土料質(zhì)量差及施工質(zhì)量不佳。出口段的5#、6#管位勢近年來明顯上升,且5#管的升幅高于6#管,表明下游排水棱體可能因淤堵,排水功能下降。右壩段0+309.3斷面的9#、10#、11#、12#管和0+370.7斷面的14#管,1995年以前,除下游靠近滲流出口的9#管位勢基本保持穩(wěn)定外,其余管位勢呈較明顯上升變化,不能排除右壩體的滲流狀態(tài)有所惡化、發(fā)生滲透流失的可能性;與觀測到的0+360左右的棱體上部高程60.0M馬道內(nèi)緣發(fā)現(xiàn)一滲漏逸出點群相符合。1995年后位勢有所下降,與粘土防滲墻有關(guān)。近年所有管的位勢又開始回升,說明粘土防滲墻逐漸失效,但高水位的位勢仍較粘土心墻施工前略低,可能是由于右壩段施工了兩排粘土套井的原因,其仍在發(fā)揮一定的防滲作用。估計隨著時間推移,其防滲作用會逐漸喪失。從整個壩體的位勢分布看,壩體浸潤線高,壩軸線附近的位勢超過70%,反映了粘土心墻未發(fā)揮明顯作用,證明了上部壩體水平向透水性強??拷蟆⒂覊晤^附近壩體內(nèi)的等水位線與壩中相比,明顯偏向下游,主要是受繞壩滲漏影響,說明繞壩滲流嚴(yán)重。右壩段比左壩段位勢分布要高,反映了右壩段上部壩體的透水性和繞壩滲流比左壩段強。2.2.2壩基測壓管:左壩段0+137.3斷面的測壓管位勢較低,無明顯趨勢性變化,說明粘土截水槽截滲效果好,壩基產(chǎn)生滲流破壞和變形可能性小。壩中段0+223.3斷面的位勢,在1993年前,比左斷面略低且穩(wěn)定;1993年后,經(jīng)分析,測壓管估計失效。右壩段0+309.3斷面的位勢均比其它兩個斷面的要高,壩軸線位置高達(dá)30%,下游側(cè)高近10%,可能是原施工導(dǎo)流渠滲漏、放空底涵裂縫漏水和右岸繞壩滲漏等原因引起。1995、1996兩年的位勢有明顯的降低,可能粘土心墻發(fā)揮了作用,近年壩基位勢又逐漸回升,說明防滲墻質(zhì)量不佳,基本失效。經(jīng)位勢推算,在設(shè)計或校核洪水位下,

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