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PART

01序言圖1所示聯(lián)接體合件是某型號彈藥的關鍵零件,用于聯(lián)接戰(zhàn)斗單元與降落傘。當某型彈藥彈體開倉后,拋出戰(zhàn)斗單元并彈出降落傘,減速戰(zhàn)斗部(戰(zhàn)斗單元的一個功能組件)接近毀傷目標,為防止傘繩發(fā)生纏繞現(xiàn)象,使用聯(lián)接體合件順勢高速旋轉,保證戰(zhàn)斗單元姿態(tài)穩(wěn)定。聯(lián)接體合件的裝配質量直接影響某型彈藥的毀傷效果。1—轉子2—鋼球3—聯(lián)接體4—壓板圖1

聯(lián)接體合件聯(lián)接體合件的裝配過程如圖2所示。由圖2可知,裝鋼球和轉子并放壓板是中間環(huán)節(jié),需向聯(lián)接體孔內放入18粒鋼球,如果出現(xiàn)多珠子或少珠子,則會導致聯(lián)接體在負荷狀態(tài)時轉動不靈活或卡死現(xiàn)象。但由于鋼球直徑比較小、數(shù)量多且易滑落,裝配中經常發(fā)生失誤現(xiàn)象,不僅返修率高,而且直接影響裝配效率,已成為聯(lián)接體合件裝配的瓶頸,影響了公司的總體生產進度。需要對聯(lián)接體合件裝配的工藝流程和工藝裝備(以下簡稱工裝)進行專題分析和研究,采取應對措施,緩解聯(lián)接體合件裝配的瓶頸問題,提升聯(lián)接體合件裝配的加工效率和加工質量,以滿足制造要求。圖2聯(lián)接體合件裝配過程

PART

02聯(lián)接體合件裝配過程分析2.1原裝配工藝過程分析原裝配工藝過程(見圖3)為:①用料勺盛出18個鋼球。②倒入紙杯中。③用紙杯倒入聯(lián)接體內。④放入轉子。⑤放壓板。用紙杯將鋼球倒入聯(lián)接體時,鋼球易滾到外面,此工藝過程包括盛裝、定量、轉移和倒料4個步驟,工作步驟繁瑣,直接影響裝配效率,且易出現(xiàn)返修品。需3個人同時裝配,才能滿足下道壓板壓合工序每班400件的生產任務,影響產品的生產進度。因此,有必要對其工藝過程進行優(yōu)化。

a)步驟①和②

b)步驟③

圖3聯(lián)接體合件裝配工藝過程2.2原裝配工裝分析(1)對料勺結構進行分析

料勺采用3mm厚不銹鋼板制成,板上鉆有18個直徑3mm的半球窩,呈分散狀,使用時料勺將鋼珠盛起,經常出現(xiàn)數(shù)量過大的現(xiàn)象,需輕輕抖動后,才能確保鋼珠數(shù)量符合要求。分析認為分散式料勺定量不準確,結構不合理。(2)對料勺顏色進行分析

料勺采用不銹鋼鋼板制成,表面呈現(xiàn)白亮的金屬顏色與鋼珠顏色相同,盛裝鋼珠時,料勺的半球窩與鋼珠不易分辨,容易造成計數(shù)失誤。PART

03解決方案3.1裝配工藝過程優(yōu)化方案通過對原裝配工藝過程的分析認為,引起步驟繁瑣的主要原因是多余動作較多,料勺盛出18個鋼球先倒入紙杯,再用紙杯倒入聯(lián)接體內。對操作步驟進行優(yōu)化,減去多余的動作,用料勺盛出18個鋼球后直接倒入聯(lián)接體內,可大大提高生產效率。為了方便操作,將料勺的口部設計成便于往聯(lián)接體內倒入鋼球的結構。3.2裝配工裝優(yōu)化方案(1)改進料勺的結構設計

料勺的結構設計由18個半球窩的“分散式”分布改為“一線式”分布[3]。由于鋼珠直徑固定,直線盛裝區(qū)的長度可確定鋼珠數(shù)量,所以只要鋼珠裝滿即可確定18個鋼球,避免了鋼珠多或少的情況發(fā)生。通過實施方案驗證料勺的結構更加合理。效果確認:呈“一線式”分布更有利于數(shù)量的確定。(2)選擇合理的料勺顏色

經過討論研究,料勺的制作材料采用黃銅板,與鋼球的顏色可以形成鮮明的反差。從圖4的改進前后對比,可以清楚地看到改進后更加容易觀察,是否缺少鋼球一眼即可看出,而改進前卻不易分辨出,易出現(xiàn)視覺疲勞,造成返修品多,影響生產效率。效果確認:黃銅板與銀色鋼球能夠形成鮮明對比,便于觀察是否缺少鋼球。

a)改進前

b)改進后

圖4料勺結構改進前后對比3.3方案實施效果優(yōu)化后的裝配工藝流程和改進后的工裝如圖5所示,在某型彈藥聯(lián)接體合件裝配約2萬件的應用中,對鋼珠從料勺倒入料杯的過程進行監(jiān)控,由于鋼珠表面存在潤滑油,因而有少量鋼珠由于潤滑油的表面張力作用,粘連在料勺半圓窩上,未及時掉入料杯中,后經過抖動亦能掉落,未對裝配造成影響。經驗證,裝鋼球和轉子工序可減少加工人員2人,達到了0返修,生產效率提高了60%以上,1人即可基本滿足后道壓板壓合工序的生產節(jié)拍。

圖5

用料勺直接往聯(lián)接體內倒鋼球PART

04結束語某型彈藥聯(lián)接體合件的裝配過程返修率高,裝配效率低,已成為加工瓶頸。通過對裝配工藝過程和工藝裝備進行分析,提出兩個解決方案:一是優(yōu)化工藝流程,減少多余步驟動作

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