品保部工作總結_第1頁
品保部工作總結_第2頁
品保部工作總結_第3頁
品保部工作總結_第4頁
品保部工作總結_第5頁
已閱讀5頁,還剩46頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

Date:2009-7-20品保部---符奮飛2009年第1季度品質總結報告(2009.04-2009.06)1二、進料品質狀況三、出貨品質狀況四、品質異常匯總八、成本控制一、人力資源情況五、客戶投訴、退換貨六、儀校情況及性能測試七、制程合格率情況九、回顧和展望2一、人力資源情況現(xiàn)我部共有人數(shù)25人,比上季度27人減少2人;3二、進料品質狀況本季度來料批6月合格率較低;主要不良膠紙脫膠斷帶,億進利鋁殼配合性NG,隔膜收卷不齊.4三、出貨品質狀況4月份合格率較低:主要不良項有跨檔生銹,變形,高內阻不良5本季度發(fā)生品質異常共104次,比上季度146次減少42次品質異常;本季度共發(fā)出生產(chǎn)問題點處理單共144份,比上季度161次減少17份;四、品質異常匯總6品質異常、現(xiàn)場問題點各車間分布品質異常主要發(fā)生的制片、裝配、激光焊、注液、包裝等工序;制片:極片偏輕、氣泡、掉粉、毛刺、厚度不符、長度不符、超厚、壓死、彎曲等;裝配不良為短路超標、堆積、外觀不良、尺寸不符等;激光焊不良為:短路、夾膠等;注液為短路、漏液、焊壞、難下液等;檢測主要為高內阻、低電壓、炸火、自燃等;包裝主要為K值不良、高內阻、氣脹、扭曲、高度偏短、噴碼錯誤、低容量、電池自燃、跨檔、發(fā)鼓、生銹等外觀不良.出貨檢驗為電池跨檔、生銹、混料、高內阻等。7本季度總計客戶投訴11次,投訴事項為:客戶投訴狀況匯總客戶名稱投訴型號不良數(shù)量投訴內容原因分析責任部門PWSICP063040A70

16客戶處發(fā)現(xiàn)以下不良:生產(chǎn)線上加工時發(fā)現(xiàn)電池粒來料嚴重變形

經(jīng)對退回的2PCS不良電池粒進行觀察發(fā)現(xiàn)電池粒有一只為底部變形,另一只為殼體邊緣壓傷,初步推測為電池粒在運輸及貯存過程中受到重物壓傷產(chǎn)生以上嚴重外觀不良。電池粒在我司出貨時無異常,在運輸及貯存中方法不正確,產(chǎn)生嚴重外觀不良的現(xiàn)象)

客戶/物料部8客戶投訴狀況匯總(二)客戶名稱投訴型號不良數(shù)量投訴內容原因分析責任部門PWSINR18650A2202客戶反映用我司的INR18650A220電池粒生產(chǎn)的成品電池使用后出現(xiàn)異常,拆開客人退電發(fā)現(xiàn)其中第二組電芯不能充電放電。1、電芯在加工過程中由于少量粉塵帶入卷芯中,出現(xiàn)微短路現(xiàn)象,卷芯開始膨脹使粉塵刺破隔膜出現(xiàn)內部的微短路現(xiàn)象,產(chǎn)生自放電,鋰離子的活動空間受阻,電池的內阻漸漸加大,出現(xiàn)高內阻和容量衰減現(xiàn)象.電池粒在客戶組裝時為2并3串使用,對每一只的電池粒的一致性要求十分嚴格.成品電池進行充放電時使用,當其中一只電池粒出現(xiàn)故障時,另一只電池粒也會受到影響,一部/二部/技術部PWSICP553034ART622000此電池面墊內口位較長,面墊孔的邊緣到內口邊緣距離偏小。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生原因有:1、電池粒在貼面墊后可完全蓋住蓋板邊緣,且來料的尺寸符合IQC圖紙要求,來料時判定為合格,在加工中均符合制程要求,判定合格。2、我司在對產(chǎn)品外包裝進行變更時,不了解客戶加工時的具體要求。變更后客戶未做好試制成品的確認工作??蛻?技術部9客戶投訴狀況匯總(三)客戶名稱投訴型號不良數(shù)量投訴內容原因分析責任部門PWS

ICP053450AR907客戶反映使用我司的ICP752836A85電池粒加工后的成品電池出現(xiàn)漏液現(xiàn)象由產(chǎn)生原因分析:經(jīng)對電池粒進行解剖發(fā)現(xiàn),電池粒的負極耳未貼膠紙?zhí)幱蟹烹婞c,有明顯短路放電現(xiàn)象,造成電池發(fā)熱。技術部/生產(chǎn)二部KMXINR18650A220C84客戶反映使用我司的5000PCS中有低容量84PCS

1、不同的充放電電流和工步設置會有容量偏差;2、查此批我司在分容測試時環(huán)境溫度為30℃~36℃之間,在不同的溫度情況下活性物質及電解液的反應速率不一樣,故放電容量也有差異;3、不同分容檢測裝置本身精度之間產(chǎn)生的誤差;4、電池經(jīng)過再次分容后容量也有少量的損耗。

客戶/品保部10客戶投訴狀況匯總(四)投拆客戶型號投訴事項原因分析責任部門THLIFR18650D110ET

客戶反饋使用我司的電池少數(shù)24PCS

按箱嘜的重量計算未有少數(shù),電池可能在運輸及其它情況下產(chǎn)生少數(shù)??蛻鬚WSIMR22430D105EP

客戶反饋電池在充電時發(fā)生漏液或不能充電。產(chǎn)生原因分析:經(jīng)對電池漏液點進行觀察分析,發(fā)現(xiàn)電池的漏液點的位置在鋼殼輥槽頸部,周圍有明顯小裂口,電池粒表面鍍層脫落,電解液已結晶附在輥槽頸部,觀察其它未漏液的電池發(fā)現(xiàn)其頸部沖槽拉伸處也有裂紋現(xiàn)象。2.經(jīng)對漏液電池粒解剖發(fā)現(xiàn),,負極片表面有嚴重的掉料現(xiàn)象,電解液已變成紅色,表面卷芯內極片已吸收外界水分所致,引起電池粒的性能惡化.3.經(jīng)對與漏液電池同組的另一粒無漏液電池粒進行解剖分析,發(fā)現(xiàn)電池正極片完好,負極片上面有少量極粉脫落,附在隔膜表面,,表明電池有過放電現(xiàn)象.二部/品保部11客戶投訴狀況匯總(五)客戶名稱投訴型號不良數(shù)量投訴內容原因分析責任部門PWSIFR18650D110F375客戶反映電池容量100%不合格,容量偏低。

此不良的電池粒在我司出貨時為特采內阻偏高和低容量,經(jīng)客戶長時間存放后出現(xiàn)較大的差異??蛻?技術部PWSINR18650A220

39客戶反映電池使用一段時間后不能充電或充不滿電

電池粒經(jīng)長時間充放電使用后卷芯性能惡化,使成品電池性能出現(xiàn)變化二部/技術部PWSICS576167A2706客戶加工成成品后,在終端用戶處使用一段時間后出現(xiàn)爆殼,退電分析為電芯發(fā)脹頂開面蓋。電池漏液是由于外部刺穿/損傷鋁塑膜(鋁塑膜的厚度僅為0.13mm),電解液漸漸腐蝕引起漏液,氣脹,漏液電池長期存儲呈現(xiàn)零電壓。客戶/三部12五(3)性能測試狀況

本季度有性能測試合格率為98.85%。月分測試項目合計1C循環(huán)0.5C循環(huán)過充安全短路倍率高、低度溫荷電厚度4月測試項11111111114766合格項11111111114766合格率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%5月測試項555552330合格項555552330合格率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%6月測試項546552330合格項546552330合格率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%合計測試項131313131351378合格項131113131351376合格率100.0%84。6%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%97.43%13六1、儀校情況注:14正極制片品質狀況七、制程合格率情況15正極制片全自動分條圓電品質狀況16負極制片品質狀況17負極制片圓電全自動分條品質狀況18裝配車間品質狀況19項目4月份5月份6月份生產(chǎn)數(shù)883524691946822583短路795656686936短路率0.90%0.82%0.84%外觀不良100831022113499外觀不良率1.14%1.48%1.64%20裝配方電品質狀況ICP533436AR70短路1147PCS,導致不良2.06%21裝配圓電品質狀況22激光焊品質狀況激光焊車間項目4月份5月份6月份本季度目標值上季度趨勢是否達標提升/下降檢驗數(shù)3613542321651992277927461.80%298431494315Y下降報廢數(shù)5353455830541296536189347報廢率1.48%1.96%1.53%1.64%1.21%0.42%ICP103448AR170短路167PCS,導致不良率5.67%23注液品質狀況24注液圓電品質狀況INR18650D140EP短路128PCS,封口封壞64PCS,不良率0.88%INR18650D140EP短路和封口封壞,導致不良率0.88%25注液車間方電品質狀況6月份主要是ICP553034ART62短路150PCS,不良率0.80%ICP553034ART62短路150PCSICP533436AR70短路342PCS不良率1.21%26化成品質狀況27化成品質狀況ICR18650A220/090617/090618批反極性660PCS28化成方電品質狀況6月份主要是ICP533436AR70漏液122PCS,不良率0.26%ICP533436AR70漏液122PCS29化成圓電品質狀況6月份主要是ICR18650A220/090617/090618批反極性660PCS導致不良率超標ICR18650A220/090617/090618批反極性660PCS30化成軟包裝品質狀況6月份主要是ICS5752102A340底部漏液47PCS,導致不良率2.97%ICS5752102A340底部漏液47PCS31方電封口品質狀況封口工序項目4月份5月份6月份本季度目標值上季度趨勢是否達標提升/下降檢驗數(shù)2739363094971540217374540.10%271628465826NO提升報廢數(shù)257368163788336452報廢率0.09%0.12%0.11%0.11%0.12%-0.02%32分容品質狀況33分容品質狀況34分容圓電品質狀況35分容動力電品質狀況36分容方電品質狀況37分級品質狀況38分級品質狀況39分級方電品質狀況6月份主要是ICP091941A70漏液561PCS導致不良率7.13%超出目標值ICP091941A70漏液561PCSICP102733A95ICP102733A95超厚2537PCS不良率19.36%40分級圓電品質狀況41分級軟包裝品質狀況ICS5752102A340生產(chǎn)數(shù)1711外觀不良77PCS,不良率4.5%ICS576167A270超厚1501PCS不良率35.27%42包裝品質狀況43包裝品質狀況44包裝圓電品質狀況45包裝方電品質狀況ICP583536A75超厚209PCS,外觀不良145PCS不良率30.13%46物料損耗統(tǒng)計計算單位為PCS,因未有每種物料的單價故未計算成金額!八、成本控制472009年品保部整體目標方案九、回顧和展望48本季度工作完成

一、人員管理和培訓工作

1)從03月份開始人員控制在25人之內.完成方電10K,圓電25K的產(chǎn)量.;(陳偉/符奮飛)OK2)QC領班:負責從配料到包裝制程管理及品質異常反饋,跟進.;(符奮飛/陳偉)一,二部.3)人員的摸底考核。OK3二、檢驗工作標準化

1)質量事故案例分析的培訓和案例分析.(OK)2)庫呆料和有效期到期物料的監(jiān)督.(OK)已及時提醒物料,技術部門安排處理.3)將現(xiàn)場樣板制作成圖片以便于保存.(4月底)排計劃完成,

4)擬訂質量控制計劃.制作員工自檢表格.(5月初)

三、專項改善

1)超厚及漏氣,液的改善,責任人:符奮飛已進行專題會議,并有效果.繼續(xù)跟進

2)生產(chǎn)一部方電損耗的專項改善.責任人:王有詳跟時匯總數(shù)據(jù).繼續(xù)

四、質量控制界線修訂

1)2月份底修訂一次<<各工序目標控制線>>(王凡)

數(shù)據(jù)已收集,4月底完成.

五、教育訓練/量具管理

1)新進員MSA分析.已完成重點工序.已排培訓計劃.2)擬訂量具管理稽查計劃.已擬訂,OK

3)擬訂第二季度培訓計劃針對摸底考試情況進行培訓.OK4)火災損毀量具的確認,維修.投影儀OK

六、長期未改善質量問題點

1)圓電自燃的改善(符奮飛),更換白色蓋帽的密封圈后有改善但18500還有48K庫存.技術部的蓋帽外移手套箱的焊接試驗進行中,計劃4月中旬2K.2)裝配現(xiàn)場員工的操作技能及自檢能力.(陳偉/黃曉遠)進行中.3)激光焊新進員工的培訓,進行中,考核效果一般.再進行輔導.4)軟包裝封邊漏液和斷極耳.(案例分析改善OK)

49下季度工作計劃

一、人員管理和培訓工作

1)綜合培訓后考核一次;(陳偉/符奮飛)OK2)QC待遇提升方案及跟進.符奮飛

3)多能工培訓。各組長3二、檢驗工作標準化

1)將現(xiàn)場樣板制作成圖片以便于保存.(4月底)排

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論