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本文格式為Word版,下載可任意編輯——水穩(wěn)碎石首件工程施工總結(jié)

(水泥穩(wěn)定碎石路面基層)

首件工程總結(jié)報告

**市馬路工程總公司

**高速馬路**合同段項目部二○年月日

水穩(wěn)碎石首件工程施工總結(jié)

為了確保工程質(zhì)量和進度總體目標的實現(xiàn),我標段在市高指和監(jiān)理組的指導(dǎo)、督促和大力支持下,于6月14日在K26+400~K26+600段右幅進行了水穩(wěn)碎石工程首件試鋪。

由于前期準備工作較充分,通過試鋪段的施工基本實現(xiàn)預(yù)期的目的,取得試鋪成功,同時也發(fā)現(xiàn)好多不足之處,現(xiàn)總結(jié)如下,為以后大面積施工提供依據(jù)。

一、人員組織系統(tǒng)

施工前對人員進行細化分工,人員定崗定位定職責,組織全員進行崗前培訓(xùn),讓各人都明確自己的職責任務(wù)。雖然在試鋪剛開始時,人員的協(xié)同未切實到位,攤鋪機、壓路機雖能依照規(guī)定的施工工藝操作,但施工現(xiàn)場秩序有點亂。在隨后幾個碾壓段落中,隨著各道工序間的逐漸磨合,施工有條不紊,井然有序地進行,沒有出現(xiàn)因協(xié)同不力而影響施工的狀況。施工效果證明組織體系較合理,可以滿足大面積施工的需求。

二、拌和。

拌和機采用一處拌和場拌合機,型號為WBS500、拌和能力為500T/H。事先在市高指和監(jiān)理組的指導(dǎo)下對拌和機進行了確切的標定,確定了拌和機各料倉的電子計量器計量確鑿,并根據(jù)混合料的級配進行試配,確定各料倉下料KA值。開工前,由試驗人員按要求取樣,對各種原材料進行檢測,(檢測狀況及檢測記錄見水穩(wěn)碎石首件開工報告)根據(jù)原材料含水量的大小計算出當天的施工協(xié)同比,下協(xié)同比通知單,并根據(jù)標定結(jié)果確定各料倉KA值。

設(shè)計水泥劑量為5.0%,試鋪時按5.0%控制,最正確含水量為5.8%,各料倉的生產(chǎn)協(xié)同比結(jié)果見下表:

材料名稱比例(%)換算成100(不加水)(%)原材料含水量(%)1#料2927.620.42#料1918.100.818.243#料2624.760.424.864#料2624.761.625.16水泥54.760.04.76水(外參)6.0/換算成濕重比例(%)27.73水分比例生產(chǎn)協(xié)同比(%)料倉KA值27.521.675100.75-100=0.7518.102.20324.671.04024.971.0584.741.2685.25混合料級配:粒經(jīng)數(shù)值范圍31.510010026.597.290-10019.082.372-899.563.447-674.7536.029-492.3625.317-350.615.08-220.0754.20-7在試驗段的施工中,考慮運輸?shù)木嚯x較短及各道工序間協(xié)同尚不熟悉,拌和機出料量初定為320T/h,隨著施工協(xié)同逐步熟練,拌和機出料量調(diào)整為420T/h。后臺安排試驗室人員及時取樣檢測混合料的級配、含水量及水泥劑量,水泥劑量和含水量不休止進行檢測,水泥劑量用滴定法檢測,含水量采用炒鍋法檢測,并把結(jié)果及時通知拌和機操作員進行調(diào)整,同時負責在后臺取樣迅速送到工地試驗室做無側(cè)限抗壓強度試驗。根據(jù)現(xiàn)場檢測結(jié)果來看,混合料級配、含水量及水泥劑量指標控制很好,具體試驗結(jié)果附后。

對混合料的含水量,我們將根據(jù)天氣狀況隨時進行調(diào)整,高溫作業(yè)時,早晚與中午的含水量要有區(qū)別,根據(jù)溫度的變化調(diào)整加水量的大小。

后臺材料堆放合理,不影響拌和,場地清潔不揚塵,安全暢通,后臺同前臺保持密切聯(lián)系,并根據(jù)試驗數(shù)據(jù)和前臺工作要求出料,保證了混合料級配、水泥劑量、含水量等指標符合要求。

拌和機配備帶漏斗的料倉,由漏斗出料直接裝車運輸,拌和均勻,裝車時車輛前后移動三次裝料,避免了混合料的離析。

后臺安排專人記錄每車料拌和、出廠時間,并記錄在出料單上,便利了前臺把握每車料的拌和時間,每車料出廠前都有專人對混合料進行覆蓋,避免混合料受到曝曬或風吹,保證料車在運到前臺時混合料含水量不損失。

含水量檢測:共檢測8次,平均值為5.4%。水泥劑量共檢測10次,平均值為5.0%。(數(shù)據(jù)見附表)混合料實際用量為1373.15噸,水泥用量為66.31噸,1#料用量為388.5噸,2#料用量為254.7噸,3#料用量為347.7噸,4#料用量為350噸。

存在問題:

1、混合料中4.75mm通過率為36.0%小于中值39.0%,0.75mm通過

率為4.2%大于中值3.5%。原材料的質(zhì)量管理有待加強,項目部中心試驗室應(yīng)參與到收料中,杜絕不合格材料進場。

2、原材料進場后加強覆蓋,避免天氣變化對原材料含水量產(chǎn)生影

響。

3、裝載機上料時,從料堆一端開始均勻上料,既不兜底也不鏟面。4、從施工的效果來看,總體上含水量的控制不錯,但局部地方,出

現(xiàn)含水量稍微偏大狀況,出現(xiàn)混合料粘輪,在以后施工中加大含水量檢測頻率,嚴格控制混合料含水量,避免出現(xiàn)彈簧、粘輪、強度不足。三、運輸。

車輛在開工前檢查一遍,有問題車輛及時修理,在運輸中沒有因車輛問題影響施工正常進行的狀況發(fā)生。但在攤鋪時有一輛車倒料終止后出現(xiàn)剎車抱死狀況,現(xiàn)場及時用機械將其拖走,并沒有影響到正常攤鋪。試驗段的鋪筑用16輛20T自卸車運輸,因前臺攤鋪速度較慢(開始為1.0m/min,后調(diào)整為0.8m/min),現(xiàn)有車輛保證運輸能力滿足攤鋪的要求并有一定的富足,前臺每臺攤鋪機前都有兩輛料車等候,拌和機前有兩至三輛空車等候接料。以后大規(guī)模施工,隨著運輸距離的增加,運輸車輛根據(jù)計算及具體狀況相應(yīng)增加。

運輸車進入攤鋪路段倒車時,每臺攤鋪機前均安排專人負責指揮車輛,以防倒車時撞擊攤鋪機影響攤鋪質(zhì)量,從現(xiàn)場施工狀況來看,開始時出現(xiàn)個別車輛撞擊攤鋪機,隨著操作手的逐漸熟練,車輛與攤鋪機的協(xié)同較好。

存在問題:1、

運輸車裝料時每車的裝料量應(yīng)控制均勻,盡而保證攤鋪機行走速度均勻。

2、

為盡量縮短運輸時間,運輸車的覆蓋應(yīng)和過磅同時進行,在地磅旁搭設(shè)平臺對混合料進行覆蓋,覆蓋物的尺寸以滿足最大運輸量為標準,且須幫扎穩(wěn)固,避免在運輸過程中被風吹起。

3、由于運距較近,在施工中未表達運輸車輛匹配和故障問題,在以后大面積施工中,隨著運距的逐漸加大,要加強運輸?shù)墓芾砗涂刂啤?/p>

四、攤鋪。

事先做好了前期準備工作,施工隊完成攤鋪前路基段面的清掃、鋼模的立模工作,并保證路基清潔清白、不揚塵,鋼模立模穩(wěn)固,攤鋪前基層提前用灑水車灑水,使基層表面潮濕,灑水車灑不到的地方,用噴壺人工灑水,保持攤鋪斷面整體的潮濕。測量技術(shù)人員在攤鋪前完成測量放樣工作,在邊部設(shè)高程控制樁,拉上鋼絲,中間走移動梁,測量快速及時并保證數(shù)據(jù)確鑿,不耽擱攤鋪的進行。

攤鋪時速度采用1.0m/min,考慮運輸車輛的倒車較慢,攤鋪機不能停機待料,總體速度控制較低約為0.8m/min。

攤鋪時采用兩臺WTD9500攤鋪機梯隊作業(yè),兩機相距5~8米,邊部走鋼絲,中間走移動梁,兩機的攤鋪速度、路拱坡度、平整度保持一致,攤鋪的接縫處有專人處理,保持了接縫的平整。攤鋪機后面設(shè)專人消除粗細集料離析現(xiàn)象及拉痕,鏟除局部粗集料窩或粗集料帶,并用新混合料填補。嚴禁人工灑布、薄層貼補,攤鋪后局部過干段面用小噴壺人工灑水,保證段面的潮濕。

攤鋪機操作手依照預(yù)定的攤鋪速度勻速連續(xù)進行攤鋪,控制好攤鋪機的振搗頻率,調(diào)整好傳感器與導(dǎo)向控制線的關(guān)系,嚴格控制基層厚度和高程,保證攤鋪的平整度、路拱橫坡度。

攤鋪機計時人員記錄好每車料攤鋪開始、終了的樁號、時間及攤鋪機中止攤鋪的時間,并填寫好運輸攤鋪時間表,以便控制好總延遲時間。

攤鋪機邊部鋼絲高程控制人員保證攤鋪機傳感器不掉線,經(jīng)常用鋁合金直尺檢查攤鋪高度是否與導(dǎo)向控制線齊平,對不齊平的相應(yīng)調(diào)整攤鋪機的傳感器,嚴格控制好基層厚度和高程。

攤鋪機中部移動梁控制人員嚴格按技術(shù)人員測量數(shù)據(jù)確定移動梁高程,將攤鋪完工段面的移動梁及時移走,第一臺攤鋪機前保持有二十米左右的移動梁,既不影響料車的進出,也保證不耽擱攤鋪機的前進。

交通安全指揮人員在施工期間全天候上路執(zhí)勤,指揮過往車輛安全通過,保證施工段面安全暢通、不塞車,不出現(xiàn)任何交通安全事故。

存在問題:1、

在指揮料車卸料時,應(yīng)用哨子協(xié)同旗子指揮,倒車時避免撞擊攤鋪機

2、

卸料時勻速起頂,兩輛運輸車卸料銜接應(yīng)流暢,避免出現(xiàn)攤鋪機停機待料狀況。

3、

攤鋪機搭接處出現(xiàn)骨料離析現(xiàn)象時,應(yīng)及時將骨料撒開或回籠,避免出現(xiàn)骨料帶。

4、

攤鋪機螺旋布料器應(yīng)有三分之二埋在混合料中,攤鋪機料斗中避免出現(xiàn)缺料現(xiàn)象。

5、

從松鋪系數(shù)結(jié)果來看,攤鋪機的振搗功應(yīng)適當加大。兩臺攤鋪機的搭接寬度控制不均勻,在以后施工中增加一人負責縱縫搭接指揮,攤鋪機手加強操作能力,避免攤鋪機走偏現(xiàn)象。

6、

為確保工程質(zhì)量,攤鋪前的底基層清掃工作應(yīng)分三部分。做好表面潮濕、清除浮土、雜物、起皮工作。

7、

由于試鋪段較斷,未暴露鋼模周轉(zhuǎn)問題,在以后大面積施工

中,應(yīng)加強模板數(shù)量、周轉(zhuǎn)、支立、加固的管理。

五、碾壓

原定試驗段攤鋪長度為200米,驗證兩種碾壓機械組合方式,碾壓段落的劃分如下表所示:

樁號K26+600~K26+570K26+570~K26+540K26+540~K26+500碾壓段落長度30m30m40m機械組合方式方案一方案一方案一樁號K26+500~K26+470K26+470~K26+440K26+440~K26+400碾壓段落長度30m30m40m機械組合方式方案二方案二方案二因K26+400處中樁沉降觀測管挖開,無法放出K26+400處中樁,在K26+405處定出中樁,攤鋪長度變?yōu)?95米。在開始碾壓時,考慮到工人的熟練程度及各工序之間的協(xié)同默契程度,第一段只碾壓了20米,因此,碾壓段落變更為下表所示:

樁號K26+600~K26+580K26+580~K26+550K26+550~K26+510碾壓段落長度20m30m40m機械組合方式方案一方案一方案一樁號K26+510~K26+480K26+480~K26+450K26+450~K26+405碾壓段落長度30m30m45m機械組合方式方案二方案二方案二兩種機械組合方式分別為:方案一:

編型號號1#2#3#4#5#6#CA30、CA25YZ-18JCXSM220XSM220XSM220XP261前靜后振前弱振后強振前后強振前后強振前后強振穩(wěn)壓共同碾壓1遍1遍1遍1遍1遍1遍碾壓方式遍數(shù)備注在膠輪碾壓前、后各檢測一次落實度,每碾壓斷面每車道檢測一點。方案二:

備編號1#2#3#4#5#型號CA30、CA25XSM220XSM220DANAPAC602XP301碾壓方式前靜后振前弱振后強振前后強振前后強振穩(wěn)壓遍數(shù)注共同碾壓1遍1遍1遍1遍1遍在膠輪碾壓前、后各檢測一次落實度,每碾壓斷面每車道檢測一點。碾壓采用梯隊作業(yè)的方法,按先邊后中的順序進行,邊部多碾壓一次,第一遍碾壓速度宜在1.5-1.7km/h左右,其余遍數(shù)碾壓速度宜在1.8-2.2km/h左右,碾壓時每次重疊1/2輪寬,當?shù)谝慌_壓路機錯開一輪寬時,其次臺壓路機開始碾壓,縮短了碾壓時間和延遲時間,碾壓段落也層次明顯。

根據(jù)總延遲時間的大小及工序間協(xié)同的逐漸緊湊,在以后施工中最正確碾壓長度應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場狀況,以30m段落為主,中間合理設(shè)臵40m段落。

采用專人對壓路機碾壓進行計時,記錄每臺壓路機的碾壓開始、終了時間,并在碾壓段落插上小黑板,標明碾壓段落的起訖樁號。開始時由于各壓路機手初次協(xié)同,各道工序間銜接不緊湊,各碾壓段落總延遲時間較長,隨著各人對施工工藝的熟悉,各道工序間的銜接越來越緊湊,延遲時間也越來越小。每個碾壓段落的總延遲時間基本控制在2.5個小時之內(nèi),滿足總延遲時間控制在水泥初凝時間內(nèi)的要求。

前臺試驗檢測人員及時灌砂法檢查落實度,混合料含水量參考后臺檢測出的含水量進行計算,若落實度合格則將混合料迅速送到工地試驗室檢查含水量,如落實度不合格則將落實度試驗結(jié)果及時提供給碾壓負責人,以便利碾壓負責人及時采取有效方法進行補壓,直至落實度合格。

在實際檢測中,本著試驗段檢測頻率增加一倍的原則,我們檢測了8個斷面,共檢測24點。

落實度檢測結(jié)果如下:第一種碾壓組合:

測點樁號測點位臵左K26+505中右左K26+530中右左K26+553中右落實度101.899.499.299.599.4101.599.2100.299.6

左K26+585中右102.7100.6102.4落實度平均值K=100.8標準差S=1.805落實度代表值K=K-ta*s/√n=99.4單點落實度Ki全部大于規(guī)定值減2個百分點即96%,該路段的落實度合格率為100%其次種碾壓組合:

測點樁號測點位臵左K26+481中右左K20+460中右左K26+434中右左K26+417中右落實度100.7101.8102.998.899.8101.899.997.499.4103.3102.7101.7落實度平均值K=100.5標準差S=1.301落實度代表值K=K-ta*s/√n=99.5單點落實度Ki全部大于規(guī)定值減2個百分點即96%,該路段的落實度合格率為100%

根據(jù)碾壓的結(jié)果和效果來看,兩種碾壓組合均能滿足施工要求。存在問題:1、

加強壓路機行走速度、剎車、起步、轉(zhuǎn)彎的管理,避免出現(xiàn)

壓路機在以碾壓或正在碾壓段緊急剎車、起步、轉(zhuǎn)彎調(diào)頭現(xiàn)象。

2、

碾壓段落用紅旗標志進行區(qū)分,并明確標明樁號,作業(yè)段接頭采用梯形錯縫處理,碾壓時避免出現(xiàn)漏壓現(xiàn)象。

3、

邊部落實存在未碾壓到邊狀況需加強,個別壓路機操作手業(yè)務(wù)不熟練,需加強鍛煉或更換操作手。碾壓指揮人指揮待水平進一步提高,確保碾壓有條不紊、井然有序,進一步提高碾壓效率。

六、材料松鋪系數(shù)的確定。

根據(jù)攤鋪機的性能和以往的施工經(jīng)驗,預(yù)取系數(shù)為1.25,并根據(jù)此系數(shù)確定各段面的松鋪厚度,采用定點測量的方法確定松鋪系數(shù)。每個碾壓段落測一個段面,每個段面六點,每臺攤鋪機測3點。首先分車道測出原地面高程,在混合料攤鋪后,及時測出原測量點處水穩(wěn)松鋪后高程,待碾壓達到最大落實度后再次測量各點落實后的高程,根據(jù)三次測出的數(shù)據(jù)算出松鋪厚度及落實厚度,即得出松鋪系數(shù)。

落實厚度檢測:厚度共檢測24個點。

厚度平均值X=18.4標準差S=1.560厚度代表值XL=X-ta*s/√n=18.4-0.510*1.560=16.3從落實厚度檢測結(jié)果分析:松鋪系數(shù)偏小。存在問題:1、

根據(jù)以往施工經(jīng)驗預(yù)取松鋪系數(shù)1.25,但在施工過程中由于采用重型壓路機械,碾壓效果很好,并且攤鋪機的夯錘功較

低,所以導(dǎo)致松鋪系數(shù)也比以往的系數(shù)大。

2、

通過計算得:第一種碾壓組合松鋪系數(shù)值為1.406、其次種碾壓組合松鋪系數(shù)1.367。(具體計算數(shù)據(jù)見附表)

七、封閉養(yǎng)生。

碾壓完畢后,完工段面及時養(yǎng)生并實行交通管制,養(yǎng)生采用麻袋覆蓋灑水養(yǎng)生的方法,麻袋事先灑水潮濕,用人工一片片均勻覆蓋,覆蓋密實、無空隙,確保水穩(wěn)碎石表面不外露。養(yǎng)生段面阻止一切車輛通行。灑水車在另一車道上行駛,采用特制的噴霧式噴頭灑水,并根據(jù)天氣狀況合理定灑水遍數(shù),保持麻袋始終處于潮濕狀態(tài)。養(yǎng)生期限為7天,28天內(nèi)正常養(yǎng)生,7天后,揭除

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