版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
MAN-B&W10L90MC主機缸套異常磨損與滑閥式噴油器2007年11月14日內容提要:通過對某輪MAN-B&W10L90MC型主機缸套異常磨損的分析,指出同類型船舶缸套異常磨損原因是滑閥式噴油器管理不善,并提出管理建議。關鍵詞:船舶主機;缸套異常磨損;原因分析;噴油器;管理建議我公司配備MAN-B&W10L90MC系列主機的船舶,一段時間來,主機缸套相繼異常磨損,許多同行探究原因,有不同結論。筆者經過一段時間的觀察和實踐認為,這些船舶均采用改進型“滑閥式”噴油器,缸套異常磨損的原因,是噴油器管理和使用不當,應加強噴油裝置的管理。不揣冒昧,討論如下,敬請指正。事情經過H輪,主機型號MAN-B&W10L90MC,噴油器為改進型“滑閥式”。主機No.7缸,2006年3月28日吊缸保養(yǎng),主機總運行時間27234小時。2006年11月22日,航行途中,該缸掃氣高溫,不得不在海上臨時停車更換活塞環(huán)。當時受海況和班期條件的限制,未及測量缸套。2006年12月20日,該缸吊缸保養(yǎng),主機總運行時間32146小時,兩次吊缸間主機共運行4912小時,距上次海上臨時換活塞環(huán)582小時。測量發(fā)現,缸套磨損異常嚴重最大磨損量5.50mm(磨損極限3.6mm),活塞環(huán)徑向磨損也相當嚴重,最大3.5mm(磨損極限2.8mm)。No.7缸兩次吊缸測量數據對照見表1表1No.7缸兩次吊缸測量數據對照2006年3月28日2006年12月20日部位前后左右天地前后左右天地舊環(huán)徑向厚度1901.50900.130.53903.58903.280.5025.02901.10900.970.55904.35904.180.4924.53900.98900.810.45905.08905.130.4524.54900.83900.680.45905.51905.500.4425.65900.47900.44905.25905.286900.61900.52904.24904.457900.55900.54903.10903.408900.33900.37901.55901.789900.30900.32901.55901.5810900.18900.32901.37901.6011900.05900.08900.08900.08查閱維修保養(yǎng)記錄和設備運行時間統計發(fā)現,2006年10月13日,該缸換用保養(yǎng)過的備用噴油器;2006年11月3日,該缸再次更換保養(yǎng)過的備用噴油器。據當時的輪機長和大管輪反映,不到20天再次更換噴油器的原因,是11月3日發(fā)現運行中該缸內有輕微敲擊的“熱爆”聲。2006年10月4日至2006年11月4日主機各缸運行參數摘抄見表2。表22006.10.4至2006.11.4主機各缸參數摘抄日期轉速r/min油門格排煙溫度。C1234567891011.0477.l10834134633834533532933232633833411.0377.310933634333393333283563273293373011.0276.011034073493334533332934332732938310.2773.09833133333333432232433631331819310.2674.09933373313333632732634031932221310.2478.010633623443334132932434232032127310.1977.010832753333333532932132631932421310.1878.510634173383334233132733633032931310.0477.711032743383333833532632631731825310.0377.0111327133733336322327323313326193分析判斷分析比較No.7缸的排溫,這20天內有兩個細微的變化:?11月3日,與No.8缸的排溫相差29°C;?10月18日至11月3日主機負荷相差不多時,排煙溫度波動較大,且缸內有敲擊的“熱爆”聲,而其他各缸波動不明顯。No.7缸相繼更換噴油器和活塞環(huán)后,主機掃氣溫度基本正常,缸套磨損也得到了有效的控制。是No.7缸噴油器異常引發(fā)缸套異常磨損嗎?從時間來看,缸內有輕微敲擊的“熱爆”聲,懷疑噴油器異常,是在10月13日至11月3日期間,發(fā)現缸套異常磨損是11月22日,可能性很大。從缸徑測量結果來看,鄰近上死點的各測量部位,磨損尤為嚴重。經檢查確認,可排除氣缸潤滑等引發(fā)缸套異常磨損的因素,剩下的只有噴油器工作狀態(tài)不佳導致缸套異常磨損。H輪No.7缸,換下的三個噴油器噴嘴沒有保存,失去了直接證據。但從以往換下的舊噴嘴看,有些噴孔直徑達1.5mm以上,已超出極限1.4mm。前兩年,同樣型號柴油主機的F輪和A輪,主機缸套異常磨損,也有噴油器的噴孔孔徑超標準、孔座嚴重燒蝕、同一氣缸三個噴油器噴射壓力有差異、噴油器安裝不到位、“滑閥”等部件使用時間過長、噴油嘴定位缺口與噴孔相對位置不對、噴嘴孔方向不對等現象。當時,由于各種條件的限制,沒能及時全面得到各種系統、有價值的信息,始終沒能有把握地確定缸套異常磨損的原因,無法肯定地說就是噴油器技術狀況不良造成了缸套異常磨損。H輪缸套異常磨損提供的信息為正確分析判斷提供了依據。由此,可以得出結論是噴油器的工作狀況異常,導致這些船的主機缸套嚴重磨損。近一年來,按公司指示正確維護噴油器,F輪和A輪主機缸套磨損都得到了有效控制。噴油器技術狀況不佳,是如何引發(fā)缸套異常磨損的呢?噴射壓力降低,噴嘴孔徑超極限都會影響霧化質量,加大油束射程,導致燃油噴到氣缸壁上燃燒,破壞氣缸壁上的滑油膜,使活塞環(huán)與缸套干摩擦,導致缸套異常磨損。可見,充分理解噴油器的結構特點和工作原理,正確維護“滑閥式”噴油器,十分必要。“滑閥式”噴油器為了主機機動操縱期間使用廉價重質燃油,需要主機停車時燃油通道的燃油保持流動,以防燃油凝結堵塞油路。為此,MAN-B&W10L90MC型柴油機采取兩項措施;一是在高壓油泵頂蓋上,加裝一個氣/
電控制的停油閥(也作為"shutdown"的執(zhí)行機構);二是噴油器在傳統的針閥結構上增加了一個滑閥式止回閥組件003(包括閥座301、滑閥302、推力片303和彈簧304)等。與此同時,噴射壓力提高到35.0±3.0MPa希望藉此提高燃油霧化質量,并減少噴射針閥偶件瑕疵和滑閥偶件瑕疵對燃油霧化質量的影響。高壓油泵的停油閥,結構和原理都很簡單,毋需贅言。噴油針閥和“滑閥式”止回閥,如圖1和圖2。If圖2滑閥回油孔細部滑閥推力片滑閥滑閥売冋油孔If圖2滑閥回油孔細部滑閥推力片滑閥滑閥売冋油孔丫/—滑閥弾隨占k(1) 主機處于停車(或“shutdown”)狀態(tài)?高壓油泵,(電控)壓縮空氣打開停油閥,燃油藉供油泵提供的0.8MPa的壓力,通過停油閥內的旁通孔回油,保持高壓油泵油路燃油流動;同時燃油經高壓油管進入噴油器。?噴油器,燃油進入但0.8MPa的燃油壓力不足以打開滑閥?;y處于關閉狀態(tài)一方面保持滑閥推力片(標號303)下部的回流孔開啟燃油由此流出并經噴油器上的回油孔(圖中未顯示)回油,保持燃油流動,防止油路堵塞;另一方面阻止燃油進入噴油針閥空間。(2) 主機不處于停車(或“shutdown”)狀態(tài)?高壓油泵,(電控)壓縮空氣關閉高壓油泵上的停油閥,燃油不再回油,高壓油泵工作,燃油經高壓油管進入噴油器。?噴油器動作分兩步:第一步高壓油泵提供的油壓達到2.0MPa,滑閥上升,一方面關閉止回閥推力片(標號303)下部回流孔,阻斷燃油回油;另一方面使燃油進入噴油針閥空間;第二步高壓油泵提供的油壓達到35.0±3.0MPa(噴射壓力),噴油針閥開啟,燃油噴人氣缸燃燒。“滑閥式”噴油器管理建議只有充分理解噴油器的結構特點和工作原理,才能按規(guī)定要求使用和保養(yǎng)。所以相關人員應該仔細閱讀說明書和有關資料。船上配有廠家提供的主機保養(yǎng)說明書,其第909-6.1~6.5節(jié),有關于噴油器保養(yǎng)的具體要求。此外,船上還有噴油器拆裝、清潔、研磨、泵壓和安裝工序的演示光盤,很便于了解和掌握。下面,就與傳統噴油器不同之處,提出“滑閥式”噴油器管理建議。4.1及時保養(yǎng)噴油器換下后要及時保養(yǎng)避免噴油器內殘留的重油干結難以徹底清除,影響噴油壓力的正確調節(jié)。4.2零件(1)噴油嘴(0923E0063-001)燃油噴射壓力高達35.0±3.0MPa。噴嘴孔徑超極限,會加大油束射程,導致燃油噴到氣缸壁上燃燒,破壞氣缸壁上的滑油膜,使活塞環(huán)與缸套干摩擦,導致缸套異常磨損。所以,每次保養(yǎng)噴油器,均要用樣棒[TestPin,直徑1.45mm)檢查噴孔的通徑,超標的必須換新。根據MAN-B&W服務工程師介紹,90MC系列柴油機“滑閥式”噴油器噴孔標準直徑,每一批機器可能不同,MAN-B&W公司備件供貨單上會標明送船備件的標準孔徑、孔數、噴射角度,申領接收備件時必須與本船主機說明書上的相關數據認真核對。噴油壓力調節(jié)彈簧及其墊片噴油壓力調節(jié)彈簧(圖1標號015)直接影響噴油壓力;而彈簧墊片(圖1標號014)直接影響噴油壓力調節(jié)彈簧的預緊力。調節(jié)彈簧和彈簧墊片,長時間使用,都會產生永久變形。檢修時,要特別關注:?調節(jié)彈簧的永久變形量;?彈簧墊片的永久變形量;以及?適當增加彈簧墊片,以保證噴射壓力在規(guī)定的范圍之內。彈簧墊套(圖1標號104)噴油器組裝妥后噴油器本體與緊固法蘭不是剛性連接,而是滑動連接:?自由狀態(tài)下,噴油壓力調節(jié)彈簧不受壓縮。?在缸頭上或試驗臺上安裝,預緊力的大小,完全取決于彈簧墊套被壓縮的程度。所以,彈簧墊套的技術狀況,會影響噴油器的噴油壓力。每次維護噴油器,都要檢查彈簧襯墊,發(fā)現永久變形(高度變低)、裂紋、毛糙等,應及時換新。更新期限?噴嘴,根據同類船舶使用的情況,建議使用8000小時換新。?滑閥(Spindleguide),使用8000小時換新。?彈簧墊片和彈簧襯套有問題的要及時換新。?其它部件,視情換新。4.3組裝噴油器內部各部件間的密封面技術狀況,需仔細檢查,發(fā)現不好的,要用專用工具清潔處理。噴嘴,必須確保定位銷(圖1標號010)完好,確保噴孔的位置正確O4.4試驗因為噴油器增加了滑閥,而且每缸有三個噴油器,所以試驗項目,除燃油噴射壓力、霧化質量和滴漏外,還增加了滑閥偶件密封性能和動作靈活性、燃油噴射方向等。此外,由于試驗臺功能完善,還可檢驗噴油器內部密封圈密封性能。鑒于已有文章介紹,這里強調三點。燃油噴射壓力?必須確認,在規(guī)定的壓力范圍(35.0±3.0MPa)內,且無滴漏;?只能用增減彈簧墊片(圖1標號014)調整;?每個缸的三個噴油器的噴油壓力,盡量一致。緊固噴油器裝上試驗臺,固緊螺母下必須加上彈簧墊套。彈簧墊套,必須技術狀況良好,上平,并保證其預緊力達到說明書的要求(見下文“4.5安裝”之(1))。(3)試驗用油要用說明書規(guī)定的油種不可使用輕柴油。4.5安裝(1)噴油器安裝噴油器前,必須再次在試驗臺上檢驗確認噴油壓力,以保證噴油器正常工作。因為如前所述,噴油器組裝妥后,噴油器本體(圖1標號001)與緊固法蘭不是剛性連接而是滑動連接自由狀態(tài)下內部的噴油壓力調節(jié)彈簧不受壓縮,安裝上緊過程中,組裝螺帽(Unionnut,圖1標號008)與本體內部諸零件如頂桿(Thrustspindle圖1標號005)等的相對位置可能變化。安裝噴油器到缸頭上,為保證安裝后噴油器調節(jié)彈簧的上緊度與試驗時的狀態(tài)相一致,特別注意彈簧墊套,必須保證緊固螺栓上緊后:?彈簧墊套內的彈簧片壓蓋與彈簧墊套外圈的上平面相平;且?彈簧墊套側面的銷釘在孔的中間位置。(2)氣缸蓋上的噴油器孔噴油器孔內部,必須徹底清潔,確保噴油器輕松到位。若因清潔不徹底而噴油器安裝受阻,應重新徹底清沽,絕不可用擲頭等工具強行壓下。若強行壓人,緊固螺帽上緊后,彈簧的壓力僅與卡阻摩擦力相平衡,而不是壓緊噴油器,噴油器實際沒有接觸到孔座或預緊力不足。噴油器孔底座,密封面不平整可能導致:?燃氣泄漏,高壓燃氣吹蝕孔座;以及?安裝時兩側受力不均,易造成噴油器變形(因滑閥式結構增加了噴油器的長度,降低了剛度),噴油針閥和/或滑閥動作阻滯甚至咬死。安裝噴油器前,必須清潔噴油器孔座,應:?正確使用研磨工具;?刮削接觸面"吹痕"時,要看好位置,謹慎處理,避免過度削刮造成孔座密封面下沉??鬃鲁粒瑖娪推靼惭b位置下移,噴射的燃油束也下移,意味著噴油嘴距離相應的氣缸壁越近,燃油噴到缸壁上的危險就越大??鬃^度下沉,上緊噴油器緊固螺母時,可能導致噴油器法蘭螺母(圖1標號008)與噴油器孔導套(圖1標號101)上緣接觸,而噴油器沒有接觸到孔座或預緊力不足??鬃^度下沉,必須換
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年11月輕工行業(yè)出口月報:家居出口略有回落12月海運費環(huán)比上行
- 2025年鋼質薄壁鍍鉻缸套項目可行性研究報告-20250102-120423
- 2021-2026年中國休閑運動產品市場全面調研及行業(yè)投資潛力預測報告
- 2025年中國鉗子套件行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告
- 2025年地毯絲項目可行性研究報告
- 2025年點火爐項目可行性研究報告
- 《IP骨干網網絡規(guī)劃》課件
- 實驗1澹水水螅和渦蟲外部形態(tài)及內部構造比較說課講解
- 2024至2030年中國自動示差掃描量熱計數據監(jiān)測研究報告
- 2024至2030年中國棉運動襪數據監(jiān)測研究報告
- 安置房項目二次結構磚砌體工程專項施工方案培訓資料
- SB/T 10756-2012泡菜
- GB/T 20492-2006鋅-5%鋁-混合稀土合金鍍層鋼絲、鋼絞線
- 公司變更評審表
- 醫(yī)院輸血質量管理考核標準
- 七年級語文上冊:15、《古代詩歌四首》教案
- 自由戰(zhàn)爭-簡體素材表
- 氣道評估與處理課件
- 腦血管病的介入診療課件
- 新概念第三冊課文60全(打印版)
- 四年級硬筆書法教案教學設計共16課
評論
0/150
提交評論