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1、第7章 數(shù)控機床故障診斷與維修實例2022/8/1117.1 數(shù)控機床機械結(jié)構(gòu)故障診斷及維修實例例7-1 主軸出現(xiàn)噪聲的故障維修故障現(xiàn)象:主軸噪聲較大主軸無載情況下,負載表指示超值分析及處理過程:見7-1例7-2 主軸定位不準確的故障維修故障現(xiàn)象:加工中心主軸定位不良,引發(fā)換刀過程發(fā)生中斷分析及處理過程:見7-22022/8/112例7-3 變檔滑移齒輪引起主軸停轉(zhuǎn)的故障維修故障現(xiàn)象:機床在工作過程中,主軸箱內(nèi)機械變檔滑移齒輪自動脫離嚙合,主軸停轉(zhuǎn)。分析及處理過程見7-3例7-4 電主軸高速旋轉(zhuǎn)發(fā)熱的故障維修故障現(xiàn)象;主軸高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)熱嚴重。分析及處理過程:見7-4例7-5:電動機聯(lián)軸器松動的
2、故障維修故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控車床,加工零件時,常出現(xiàn)徑向尺寸忽大忽小的故障。分析及處理過程見7-5例7-6:導(dǎo)軌潤滑不足的故障維修故障現(xiàn)象:TH6363臥式加工中心,Y軸導(dǎo)軌潤滑不足。分析及處理過程見7-62022/8/113例7-7:行程終端產(chǎn)生明顯的機械振動故障維修故障現(xiàn)象:某加工中心運行時,工作臺X軸方向位移接近行程終端過程中產(chǎn)生明顯的機械振動故障,故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警。分析及處理過程見7-7例7-8:電動機過熱報警的維修故障現(xiàn)象:X軸電動機過熱報警分析及處理過程見7-8例7-9:移動過程中產(chǎn)生機械干涉的故障維修故障現(xiàn)象:某加工中心采用直線滾動導(dǎo)軌,安裝后用扳手轉(zhuǎn)動滾珠絲杠進行手感檢查,發(fā)
3、現(xiàn)工作臺X軸方向移動過程中產(chǎn)生明顯的機械干涉故障,運動阻力很大。分析及處理過程見7-92022/8/114例7-10:滾珠絲杠螺母松動引起的故障維修故障現(xiàn)象:其配套西門子公司生產(chǎn)的SINUMEDIK8MC的數(shù)控裝置的數(shù)控鏜銑床,機床Z軸運行(方滑枕為Z軸)抖動,瞬間即出現(xiàn)123號報警;機床停止運行。分析及處理過程見7-10例7-11:加工尺寸不穩(wěn)定的故障維修故障現(xiàn)象:某加工中心運行九個月后,發(fā)生Z軸方向加工尺寸不穩(wěn)定,尺寸超差且無規(guī)律,CRT及伺服放大器無任何報警顯示。分析及處理過程見7-112022/8/115例7-12:位置偏差過大的故障維修故障現(xiàn)象:某臥式加工中心出現(xiàn)ALM421報警,即
4、Y軸移動中的位置偏差量大于設(shè)定值而報警。分析及處理過程見:7-12例7-13:絲杠竄動引起的故障維修故障現(xiàn)象:TH6380臥式加工中心,啟動液壓系統(tǒng)后,手動運行Y軸時,液壓系統(tǒng)自動中斷,CRT顯示報警,驅(qū)動失效,其它各軸正常。分析及處理過程見:7-132022/8/116 例7-14 :壓力控制回路的故障維修 故障現(xiàn)象:壓力控制回路中溢流不正常。分析及處理過程見:7-14例7-15 :速度控制回路的故障維修故障現(xiàn)象:速度控制回路中速度不穩(wěn)定。分析及處理過程見:7-15例7-16 :方向控制回路的故障維修故障現(xiàn)象:方向控制回路中滑閥沒有完全回位。分析及處理過程見:7-162022/8/117例7
5、-17 閥換向滯后引起的故障維修故障現(xiàn)象:在圖7-2a所示系統(tǒng)中,液壓泵為定量泵,三位四通換向閥中位機能為Y型。系統(tǒng)為進口節(jié)流調(diào)速。液壓缸快進、快退時,二位二通閥接通。系統(tǒng)故障是液壓缸在開始完成快退動作時,首先出現(xiàn)向工件方向前沖,然后再完成快退動作。此種現(xiàn)象影響加工精度分析及處理過程見7-17例7-18 刀柄和主軸的故障維修故障現(xiàn)象:TH5840立式加工中心換刀時,主軸錐孔吹氣,把含有鐵銹的水分子吹出附著在主軸錐孔和刀柄上。刀柄和主軸接觸不良。分析及處理過程見7-182022/8/118 例7-19 松刀動作緩慢的故障維修故障現(xiàn)象:TH5840立式加工中心換刀時,主軸松刀動作緩慢。分析及處理過
6、程見7-19例7-20 變速無法實現(xiàn)的故障維修故障現(xiàn)象:TH5840立式加工中心換擋變速時,變速氣缸不動作,無法變速。分析及處理過程見7-20例7-22:某加工中心運行時,工作臺分度盤不回落,發(fā)出7035報警。分析及處理過程見7-222022/8/119例7-23:某加工中心運行時,工作臺分度盤回落后,不夾緊,發(fā)出7036報警分析及處理過程見7-23例7-24:TH6236加工中心,開機后工作臺回零不旋轉(zhuǎn)且出現(xiàn)05號、07號報警。分析及處理過程見7-24例7-25:TH636加工中心,開機后工作臺回零不旋轉(zhuǎn)且出現(xiàn)05號、07號報警。分析及處理過程見7-25例7-26:在機床使用過程中,回轉(zhuǎn)工作
7、臺經(jīng)常在分度后不能落入鼠牙定位盤內(nèi),機床停止執(zhí)行下面命令。分析及處理過程見7-262022/8/11107.2 數(shù)控系統(tǒng)故障診斷與維修實例例7-27 某配套FANUC 0M的數(shù)控銑床。故障現(xiàn)象:在批量加工零件時,某一天加工的零件產(chǎn)生批量報廢。故障分析見7-27例7-28 某配套FANUC 0M系統(tǒng)的數(shù)控機床。故障現(xiàn)象:回參考點動作正常,但參考點位置隨機性大,每次定位都有不同的值。故障分析見7-28例7-29 某配套FANUC 0MD系統(tǒng)的立式加工中心。故障現(xiàn)象:回參考點過程中出現(xiàn)ALM520和Y軸過行程報警。故障分析見7-292022/8/1111例7-30 刀庫轉(zhuǎn)動中突然停電的故障維修故障現(xiàn)
8、象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數(shù)控機床,換刀過程中刀庫旋轉(zhuǎn)時突遇停電,刀庫停在隨機位置。分析及處理過程見7-30 例7-31 換刀過程有卡滯的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數(shù)控機床,換刀過程中,刀時有卡滯,同時聲響大。分析及處理過程見7-31 例7-32 換刀不能拔刀的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數(shù)控機床,換刀時,手爪未將主軸中刀具拔出,報警。分析及處理過程見7-322022/8/1112例7-33 換刀卡住的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數(shù)控機床,換刀過
9、程快結(jié)束,主軸換刀后從換刀位置下移時,機床顯示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”報警。分析及處理過程見7-33例7-34 換刀時間過長報警的故障維修故障現(xiàn)象:某配套KNDl00T系統(tǒng)的數(shù)控機床,在指定2號刀位時刀架旋轉(zhuǎn)直至產(chǎn)生05號報警后停止。分析及處理過程見7-342022/8/11137.3 進給伺服系統(tǒng)故障診斷與維修實例例7-35 一臺配套FANUC llM的加工中心故障現(xiàn)象:開機時,CRT顯示SV008號報警,Z軸發(fā)生周期性振動。分析與處理過程見7-35例7-36 一臺配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心。故障現(xiàn)象:機床起動后,在
10、自動方式運行下,CRT顯示401號報警。分析與處理過程見7-362022/8/1114例7-37 某配套FANUC 0i系統(tǒng)、i系列伺服驅(qū)動的立式數(shù)控銑床故障現(xiàn)象:在自動加工過程中突然出現(xiàn)ALM414、ALM411報警。分析與處理過程見7-37例7-38 某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床故障現(xiàn)象:開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無報警,機床無法正常工作。分析與處理過程見7-38例7-39 某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車床故障現(xiàn)象:在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動機過熱報警。分析與處理過程見7-392022/8/1115例7-40某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控
11、車床故障現(xiàn)象:在工作運行中,被加工零件的Z軸尺寸逐漸變小,而且每次的變化量與機床的切削力有關(guān),當(dāng)切削力增加時,變化量也會隨之變大。分析過程見7-40例7-41 X軸振蕩的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC,型號為XH754的數(shù)控機床,加工中X軸負載有時突然上升到80,同時X軸電動機嗡嗡作響;有時又正常。分析過程見7-412022/8/1116例7-42 超程報警的故障維修。故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC,型號為XH754的數(shù)控機床,X軸回零時產(chǎn)生超程報警“OVER TRAVEL-X”分析過程見7-42例7-43 一臺配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機后就出現(xiàn)414、401號
12、報警。分析過程見7-43例7-44 FANUC 0系統(tǒng)351號報警的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控磨床,國慶長假后第一次開機出現(xiàn)351號報警。分析過程見7-442022/8/1117例7-45 FANUC 0系統(tǒng)401號報警的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控磨床,開機后出現(xiàn)401號報警。分析與處理過程:見7-45例7-46 連接不良引起跟隨超差的報警維修。故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 810M系統(tǒng)、61lA驅(qū)動的臥式加工中心機床,開機后,在機床手動回參考點或手動時,系統(tǒng)出現(xiàn)ALMll20報警。故障分析及處理:見7-462022/8/1118例7-47:
13、一臺16D伺服驅(qū)動報警,電機不轉(zhuǎn)。分析及處理過程:見7-47例7-48:X軸運動中,伺服電動機有異聲,發(fā)出吱吱的聲音,并相繼出現(xiàn)跟蹤誤差過大報警。分析及處理過程:見7-48例7-49:某采用HNC21TF數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,HSV-8D報警,報警號為12,機床無法正常工作。分析及處理過程:見7-492022/8/1119例7-50:一臺配套華中HSV-16伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機或加工過程中有時出現(xiàn)急停報警,關(guān)機后重新開機,故障可以自動消失。分析及處理過程: 7-50例7-51:報“伺服沒有準備好”報警,機床急停狀態(tài)不變。伺服驅(qū)動單元的LED報警顯示
14、碼為“5”。分析及處理過程: 7-51例7-52:配備華中數(shù)控系統(tǒng)的經(jīng)濟型車床,X軸配置為步進驅(qū)動器,一旦啟動,驅(qū)動器外接保險絲即燒毀,設(shè)備不能運行。分析及處理過程: 7-52例7-53:CNC 862數(shù)控20車床X向切削零件時尺寸出現(xiàn)較大誤差,達到0.32mm250mm,CRT無報警顯示。分析及處理過程: 7-53例7-54:FAUNUC 6ME系統(tǒng)雙面加工中心X向在運動的過程中產(chǎn)生振動,并且在CRT上出現(xiàn)NC416報警。分析及處理過程: 7-542022/8/11207.4 PLC故障診斷與維修實例例7-55 某數(shù)控機床出現(xiàn)防護門關(guān)不上,自動加工不能進行的故障,而且無故障顯示。例7-56
15、機床同上。故障現(xiàn)象為機床不能起動,但無報警信號。例7-57 機床同上例7-58 某FANUC 0T系統(tǒng)數(shù)控車床的尾座套筒的PLC輸入開關(guān)如圖2所示,當(dāng)腳踏開關(guān)使套筒頂緊工件時,系統(tǒng)產(chǎn)生報警。2022/8/11212022/8/11227-1:首先檢查主軸參數(shù)設(shè)定,包括放大器型號電動機型號以及伺服增益等,將檢查重點放在機械側(cè)。發(fā)現(xiàn)主軸軸承損壞,經(jīng)更換軸承之后,在脫開機械側(cè)的情況下檢查主軸電動機運轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)負載表指示已正常但仍有噪聲。將主軸參數(shù)00號設(shè)定為l,也即讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)開環(huán)運行,結(jié)果噪聲消失,說明速度檢測器件PLG有問題。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)PLG的安裝不正,調(diào)整位置之后再運行主軸電動機,噪聲消
16、失,機床能正常工作。2022/8/11237-2:首先檢查主軸參數(shù)設(shè)定,包括放大器型號,電動機型號以及伺服增益等,在確認無誤后,則將檢查重點放在機械側(cè)。發(fā)現(xiàn)主軸軸承損壞,經(jīng)更換軸承之后,在脫開機械側(cè)的情況下檢查主軸電動機運轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)負載表指示已正常但仍有噪聲。隨后,將主軸參數(shù)00號設(shè)定為l,也即讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)開環(huán)運行,結(jié)果噪聲消失,說明速度檢測器件PLG有問題。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)PLG的安裝不正,調(diào)整位置之后再運行主軸電動機,噪聲消失,機床能正常工作。2022/8/11247-3:帶有變速齒輪的主傳動,采用液壓缸推動滑移齒輪進行變速,液壓缸同時也鎖住滑移齒輪。變檔滑移齒輪自動脫離嚙合,原因主要是液
17、壓缸內(nèi)壓力變化引起的??刂埔簤焊椎腛形三位四通換向閥在中間位置時不能閉死,液壓缸前后兩腔油路相滲漏,這樣勢必造成液壓缸上腔推力大于下腔,使活塞桿漸漸向下移動,逐漸使滑移齒輪脫離嚙合,造成主軸停轉(zhuǎn)。更換新的三位四通換向閥后即可解決問題;或改變控制方式,采用二位四通,使液壓缸一腔始終保持壓力油。2022/8/11257-4:電主軸運轉(zhuǎn)中的發(fā)熱和溫升問題始終是研究的焦點;有兩個主要熱源:一是主軸軸承,另一個是內(nèi)藏式主電動機。電主軸單元最凸出的問題是內(nèi)藏式主電動機的發(fā)熱。由于主電動機旁邊就是主軸軸承,如果主電動機的散熱問題解決不好,還會影響機床工作的可靠性。主要的解決方法是采用循環(huán)冷卻結(jié)構(gòu),分外循環(huán)和
18、內(nèi)循環(huán)兩種,冷卻介質(zhì)可以是水或油,使電動機與前后軸承都能得到充分冷卻。主軸軸承是電主軸的核心支承,也是電主軸的主要熱源之一。當(dāng)前高速電主軸,大多數(shù)采用角接觸陶瓷球軸承。2022/8/1126由于電主軸的運轉(zhuǎn)速度高,因此對主軸軸承的動態(tài)、熱態(tài)性能有嚴格要求。合理的預(yù)緊力,良好而充分的潤滑是保證主軸正常運轉(zhuǎn)的必要條件。采用油霧潤滑,霧化發(fā)生器進氣壓為0.250.3MPa,選用20#透平油,油滴速度控制在80100滴min。潤滑油霧在充分潤滑軸承的同時,還帶走了大量的熱量。前后軸承的潤滑油分配是非常重要的問題,必須加以嚴格控制。進氣口截面大于前后噴油口截面的總和,排氣應(yīng)順暢,各噴油小孔的噴射角與軸線
19、呈15夾角,使油霧直接噴入軸承工作區(qū)。2022/8/11277-5:檢查控制系統(tǒng)及加工程序均正常,然后檢查傳動鏈中電動機與絲杠的聯(lián)接處,發(fā)現(xiàn)電動機聯(lián)軸器緊固螺釘松動,使得電動機軸與絲杠產(chǎn)生相對運動。由于半閉環(huán)系統(tǒng)的位置檢測器件在電動機側(cè),絲杠的實際轉(zhuǎn)動量無法檢測,從而導(dǎo)致零件尺寸不穩(wěn)定,緊固電動機聯(lián)軸器后故障清除。2022/8/11287-6:TH6363臥式加工中心采用單線阻尼式潤滑系統(tǒng),故障產(chǎn)生以后,開始認為是潤滑時間間隙太長,導(dǎo)致Y軸潤滑不足.將潤滑電動機起動時間間隔由15min改為110min,Y軸導(dǎo)軌潤滑有所改善但是油量仍不理想,故又集中注意力查找潤滑管路問題,潤滑管路完好,擰下Y軸
20、導(dǎo)軌潤滑計量件,檢查發(fā)現(xiàn)計量件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。2022/8/11297-7:因故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警,但故障明顯,故通過交換法檢查,確定故障部件應(yīng)在X軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側(cè);折卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,單獨通電檢查電動機。檢查結(jié)果表明,電動機運行時無振動現(xiàn)象,顯然故障部位在機械傳動部分。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動滾珠絲杠進行手感檢查,發(fā)現(xiàn)工作臺X軸方向位移接近行程終端時,感覺到阻力明顯增加。拆下工作臺檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠與導(dǎo)軌不平行,故而引起機械轉(zhuǎn)動過程中的振動現(xiàn)象。經(jīng)過認真修理、調(diào)整后重新裝好,故障排除。2022/8/11307-8:電動機過熱報警,產(chǎn)生的原因有多
21、種,除伺服單元本身的問題外,可能是切削參數(shù)不合理,亦可能是傳動鏈上有問題。而該機床的故障原因是由于導(dǎo)軌鑲條與導(dǎo)軌間隙太小,調(diào)得太緊。松開鑲條防松螺釘,調(diào)整鑲條螺栓,使運動部件運動靈活,保證0.03mm的塞尺不得塞入,然后鎖緊防松螺釘。故障排除。2022/8/11317-9:故障明顯在機械結(jié)構(gòu)部分。拆下工作臺,首先檢查滾珠絲杠與導(dǎo)軌的平行度,檢查合格。再檢查兩條直線導(dǎo)軌的平行度,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軌平行度嚴重超差。拆下兩條直線導(dǎo)軌,檢查中滑板上直線導(dǎo)軌的安裝基面的平行度,檢查合格。再檢查直線導(dǎo)軌,發(fā)現(xiàn)一條直線導(dǎo)軌的安裝基面與其滾道的平行度嚴重超差(0.5mm)。更換合格的直線導(dǎo)軌,重新裝好后,故障排除202
22、2/8/11327-10:出現(xiàn)123號報警的原因是跟蹤誤差超出了機床數(shù)據(jù)TEN345/N346中所規(guī)定的值。導(dǎo)致此種現(xiàn)象有三個可能:位置測量系統(tǒng)的檢測器件與機械位移部分連接不良;傳動部分出現(xiàn)間隙,位置閉環(huán)放大系數(shù)KV不匹配。通過詳細檢查和分析,初步斷定是后兩個原因,使方滑枕(Z軸)運行過程中產(chǎn)生負載擾動而造成位置閉環(huán)振蕩?;谶@個判斷,我們首先修改了設(shè)定閉環(huán)KV系數(shù)的機床數(shù)據(jù)TEN152,將原值S1333改成S800,即降低了放大系數(shù),有助于位置閉環(huán)穩(wěn)定;經(jīng)試運行發(fā)現(xiàn)雖振動減弱,但未徹底消除。2022/8/1133這說明機械傳動出現(xiàn)間隙的可能性增大;可能是滑枕鑲條松動、滾珠絲杠或螺母竄動。對機
23、床各部位采用先易后難,先外后內(nèi)逐一否定的方法,最后查出故障源:滾珠絲杠螺母背帽松動,使傳動出現(xiàn)間隙,當(dāng)Z軸運動時由于間隙造成的負載擾動導(dǎo)致位置閉環(huán)振蕩而出現(xiàn)抖動現(xiàn)象。緊好松動的背帽,調(diào)整好間隙,并將機床數(shù)據(jù)TEN152恢復(fù)到原值后,故障消除7-11:該加工中心采用三菱M3系統(tǒng),交流伺服電動機與滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接聯(lián)接,根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障原因是聯(lián)軸器聯(lián)接螺釘松動,導(dǎo)致聯(lián)軸器與滾珠絲杠或伺服電動機間產(chǎn)生滑動。2022/8/11347-12:該加工中心使用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng),采用閉環(huán)控制。伺服電動機和滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接聯(lián)接。根據(jù)該機床控制原理及機床傳動聯(lián)接方式,初步判斷出現(xiàn)ALM421
24、報警的原因是Y軸聯(lián)軸器不良。對Y軸傳動系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器中的脹緊套與絲杠聯(lián)接松動,緊定Y軸傳動系統(tǒng)中所有的緊定螺釘后,故障消除。2022/8/11357-13:該故障涉及電氣、機械、液壓部分。任一環(huán)節(jié)有問題均導(dǎo)致驅(qū)動失效,故障檢查的順序大致如下:伺服驅(qū)動裝置電動機及測量器件電動機與絲杠聯(lián)接部分液壓平衡裝置開口螺母和滾珠絲杠軸承其他機械部分。檢查驅(qū)動裝置外部接線及內(nèi)部元件的狀態(tài)良好,電動機與測量系統(tǒng)正常;拆下Y軸液壓抱閘后情況同前,將電動機與絲杠的同步傳動帶脫離,手搖Y軸絲杠,發(fā)現(xiàn)絲杠上下竄動;拆開滾珠絲杠下軸承座正常;拆開滾珠絲杠下軸承座正常后發(fā)現(xiàn)軸向推力軸承的緊固螺母松動,導(dǎo)致滾珠絲杠
25、上下竄動。2022/8/11367-14:溢流閥主閥心卡住。如圖7-1所示的壓力控制回路中,液壓泵為定量泵,采用三位四通換向閥,中位機能為Y型。所以,液壓缸停止工作運行時,系統(tǒng)不卸荷,液壓泵輸出的壓力油全部由溢流閥溢回油箱。系統(tǒng)中的溢流閥通常為先導(dǎo)式溢流閥,這種溢流閥的結(jié)構(gòu)為三級同心式。三處同軸度要求較高,這種溢流閥用在高壓大流量系統(tǒng)中,調(diào)壓溢流性能較好。將系統(tǒng)中換向閥置于中位,調(diào)整溢流閥的壓力時發(fā)現(xiàn),當(dāng)壓力值調(diào)在10MPa以下時,溢流閥工作正常;而當(dāng)壓力調(diào)整到高于10MPa的任一壓力值時,系統(tǒng)會發(fā)出像吹笛一樣的尖叫聲,此時可看到壓力表指針劇烈振動,并發(fā)現(xiàn)噪聲來自溢流閥。其原因是因為在三級同軸
26、高壓溢流閥中,主閥心與閥體、閥蓋有兩處滑動配合,如果閥體和閥蓋裝配后的內(nèi)孔同軸度超出規(guī)定要求,主閥心就不能靈活地動作,是貼在內(nèi)孔某一側(cè)作不正常運動。2022/8/1137當(dāng)壓力調(diào)整到一定值時,就必然激起主閥心振動。這種振動不是主閥心在工作運動中出現(xiàn)的常規(guī)振動,而是主閥心卡在某一位置(此時因主閥心同時承受著液壓卡緊力)而激起的高頻振動。這種高頻振動必將引起彈簧、特別是調(diào)壓彈簧的強烈振動,并出現(xiàn)共振噪聲。另外,由于高壓油不通過正常的溢流口溢流,而是通過被卡住的溢流口和內(nèi)泄油道溢回油箱,這股高壓油流將發(fā)出高頻率的流體噪聲。而這種振動和噪聲是在系統(tǒng)特定的運行條件下激發(fā)出來的,這就是為什么在壓力低于10
27、MPa時不發(fā)生尖叫聲的原因。2022/8/11387-15:經(jīng)過分析之后,排除故障就有方向了。首先可以調(diào)整閥蓋,因為閥蓋與閥體配合處有調(diào)整余地;裝配時,調(diào)整同軸度,使主閥心能靈活運動,無卡緊現(xiàn)象,然后按裝配工藝要求,依照一定的順序用定轉(zhuǎn)矩扳手擰緊,使擰緊力矩基本相同。當(dāng)閥蓋孔有偏心時,應(yīng)進行修磨,消除偏心。主閥心與閥體配合滑動面若有污物,應(yīng)清洗干凈,目的就是保證主閥心滑動靈活的工作狀態(tài),避免產(chǎn)生振動和噪聲。另外,主閥心上的阻尼孔,在主閥心振動時有阻尼作用,當(dāng)工作油液粘度降低,或溫度過高時,阻尼作用將相應(yīng)減小。因此,選用合適粘度的油液和控制系統(tǒng)溫升過高也有利于減振降噪。2022/8/113920
28、22/8/11407-16:節(jié)流閥前后壓差小致使速度不穩(wěn)定,在圖7-1所示系統(tǒng)中,液壓泵為定量泵,屬于進口節(jié)流調(diào)速系統(tǒng),采用三位四通電動換向閥,中位機能為O型。系統(tǒng)回油路上設(shè)置單向閥以起背壓閥作用。系統(tǒng)的故障是液壓缸推動負載運動時,運動速度達不到調(diào)定值。經(jīng)檢查,系統(tǒng)中各元件工作正常,油液溫度屬正常范圍。但發(fā)現(xiàn)溢流閥的調(diào)節(jié)壓力只比液壓缸工作壓力高0.3MPa,壓力差值偏小,即溢流閥的調(diào)節(jié)壓力較低,再加上回路中,油液通過換向閥的壓力損失為0.2MPa,這樣造成節(jié)流閥前后壓差值低于0.20.3MPa,致使通過節(jié)流閥的流量達不到設(shè)計要求的數(shù)值,于是液壓缸的運動速度就不可能達到調(diào)定值。提高溢流閥的調(diào)節(jié)壓
29、力,使節(jié)流閥的前后壓差達到合理壓力值后,故障消除。2022/8/11417-17:在方向控制回路中,換向閥的滑閥因回位阻力增大而沒有完全回位是最常見的故障,將造成液壓缸回程速度變慢。排除故障首先應(yīng)更換合格的彈簧:如果是由于滑閥精度差,而使徑向卡緊,應(yīng)對滑閥進行修磨或重新配制。一般閥心的圓度和錐度允差為0.0030.005mm,最好使閥心有微量的錐度,并使它的大端在低壓腔一邊,這樣可以自動減小偏心量,從而減小摩擦力,減小或避免徑向卡緊力。引起卡緊的原因還可能有:臟物進入滑閥縫隙中而使閥心移動困難:間隙配合過小,以致當(dāng)油溫升高時閥心膨脹而卡死;電磁鐵推桿的密封圈處阻力過大,以及安裝緊固電動閥時使閥
30、孔變形等。找到卡緊的原因,就好排除故障了。2022/8/11427-18:從系統(tǒng)中可以看出:在執(zhí)行快退動作時,三位四通電動換向閥和二位二通換向閥必須同時換向。由于三位四通換向閥換向時間的滯后,即在二位二通換向閥接通的一瞬間,有部分壓力油進入液壓缸工作腔,使液壓缸出現(xiàn)前沖。當(dāng)三位四通換向閥換向終了時,壓力油才全部進入液壓缸的有桿腔,無桿腔的油液才經(jīng)二位二通閥回油箱。改進后的系統(tǒng)如圖7-2b所示。在二位二通換向閥和節(jié)流閥上并聯(lián)一個單向閥,液壓缸快退時,無杠腔油液經(jīng)單向閥回油箱,二位二通閥處于關(guān)閉狀態(tài),這樣就避免了液壓缸前沖的故障。2022/8/1143a) b)圖7-2液壓系統(tǒng)原理圖2022/8/
31、11447-19:TH5840立式加工中心氣動控制原理圖如圖7-3所示。故障產(chǎn)生的原因是壓縮空氣中含有水分。如采用空氣干燥機,使用干燥后的壓縮空氣問題即可解決。若受條件限制,沒有空氣干燥機,也可在主軸錐孔吹氣的管路上進行兩次分水過濾,設(shè)置自動放水裝置,并對氣路中相關(guān)零件進行防銹處理,故障即可排除。2022/8/11457-20:根據(jù)圖7-3所示的氣動控制原理圖進行分析,主軸松刀動作緩慢的原因有:氣動系統(tǒng)壓力太低或流量不足。機床主軸拉刀系統(tǒng)有故障,如碟型彈簧破損等。主軸松刀氣缸有故障。根據(jù)分析,首先檢查氣動系統(tǒng)的壓力,壓力表顯示氣壓為0.6MPa,壓力正常;將機床操作轉(zhuǎn)為手動,手動控制主軸松刀,
32、發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓力下降明顯,氣缸的活塞桿緩慢伸出,故判定氣缸內(nèi)部漏氣。拆下氣缸,打開端蓋,壓出活塞和活塞環(huán),發(fā)現(xiàn)密封環(huán)破損,氣缸內(nèi)壁拉毛。更換新的氣缸后,故障排除。2022/8/11467-21:根據(jù)圖6-18所示(8、10、12為氣管的直徑)的氣動控制原理圖進行分析,變速氣缸不動作的原因有:氣動系統(tǒng)壓力太低或流量不足;氣動換向閥未得電或換向閥有故障;變速氣缸有故障。根據(jù)分析,首先檢查氣動系統(tǒng)的壓力,壓力表顯示氣壓為0.6MPa,壓力正常;檢查換向閥電磁鐵已帶電,用手動換向閥,變速氣缸動作,故判定氣動換向閥有故障。拆下氣動換向閥,檢查發(fā)現(xiàn)有污物卡住閥心。進行清洗后,重新裝好,故障排除。2022/8/
33、1147圖7-3 TH5840立式加工中心氣動控制原理圖2022/8/11487-22:工作臺分度盤不回落與工作臺下面的SQ25、SQ28傳感器有關(guān)。由PLC輸入狀態(tài)信息知:傳感器工作狀態(tài)SQ28即E10.6為“1”,表明工作臺分度盤旋轉(zhuǎn)到位信號已經(jīng)發(fā)出:SQ25即E10.0為“0”,說明工作臺分度盤未回落,故輸出A4.7始終為“0”,造成YS06電磁閥不吸合,工作臺分度盤不能回落而發(fā)出7035報警,即PLC輸入狀態(tài)信息E10.0為“1”。檢查機床液壓系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)YS06電磁閥已經(jīng)帶電但是閥心并沒有換向,用手動YS06電磁閥后,工作臺分度盤回落,PLC輸入狀態(tài)信息E10.0為“1”,報警解除。拆
34、換新的換向閥后,故障排除。2022/8/11497-23:工作臺分度盤不夾緊與工作臺下面的SQ25傳感器有關(guān)。由PLC輸入狀態(tài)信息知:傳感器工作狀態(tài)SQ25即E10.0為“0”,表明工作臺分度盤落下到位信號未發(fā)出,故輸出A4.6始終為“0”,造成YS05電磁閥不吸合,而發(fā)出7036報警。檢查工作臺分度盤落下傳感器SQ25和擋鐵,發(fā)現(xiàn)擋鐵松動,傳感器與擋鐵間隙太大,因此傳感器SQ2未發(fā)出工作臺分度盤落下到位信號。重新緊固擋鐵,調(diào)整擋鐵與傳感器之間為0.150.2mm后,故障排除。2022/8/11507-24:利用梯形圖和狀態(tài)信息首先對工作臺夾緊開關(guān)8Q6的狀態(tài)進行檢查。138.0為“1”正常。
35、手動松開工作臺時,138.0由“1”變位“0”,表明工作臺能松開?;亓銜r,工作臺松開了,地址211.1TABSC由“0”變位“1”,然而經(jīng)2000ms延時后,由“1”變成了“0”,致使工作臺旋轉(zhuǎn)信號無。是電動機過載還是工作臺液壓有問題?經(jīng)過反復(fù)幾次試驗,發(fā)現(xiàn)工作臺液壓有問題。其正常工作壓力為4.04.5MPa,在工作臺松開抬起時,液壓由4MPa下降到2.5MPa左右,泄壓嚴重,致使工作臺未完全抬起,松開延時后,無法旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生過載。拆開工作臺,解體檢查,發(fā)現(xiàn)活塞支承環(huán)O形圈均有直線性磨損,其狀態(tài)能通壓力油液。液壓缸內(nèi)壁粗糙,環(huán)狀刀紋明顯,精度太差。更換液壓缸套和密封圈,重裝調(diào)整試車后,運行正常,
36、故障消除。2022/8/11517-25:此故障完全按上例方法檢查。檢查狀態(tài)信息,同上例一樣;查液壓也正常。故障顯示是過載,是電動機問題還是工作臺機械故障?首先,我們檢查電動機(此項檢查較為容易),將刀庫電動機與工作臺電動機交換(型號一致),故障仍未消除,故判斷故障出現(xiàn)在機械方面。將工作臺卸開發(fā)現(xiàn)鼠齒盤中的6組碟簧損壞不少。更換碟簧后,工作臺仍不旋轉(zhuǎn)。仍利用梯形圖和狀態(tài)信息檢查,發(fā)現(xiàn)139.3INP.M信息由“1”變位了“0”,139.5SALM.M由“0”變位了“1”,即簡易定位裝置在位信號燈不亮,不在位,且報警。手動旋轉(zhuǎn)電動機使之進入在位區(qū)后,“INP”變位“1”,燈亮,故障消除。2022
37、/8/11527-26:回轉(zhuǎn)工作臺在分度后出現(xiàn)不能落入鼠牙定位盤內(nèi),發(fā)生頂齒現(xiàn)象,是因為工作臺分度不準確所致。工作臺分度不準確的原因可能有電氣問題和機械問題,首先檢查機床電動機和電氣控制部分(因此項檢查較為容易)。機床電氣部分正常,則問題出在機械部分,可能是伺服電動機至回轉(zhuǎn)臺傳動鏈間隙過大或轉(zhuǎn)動累計間隙過大所致。拆下傳動箱,發(fā)現(xiàn)齒輪、蝸輪與軸鍵聯(lián)接間隙過大,齒輪嚙合間隙超差過多。經(jīng)更換齒輪、重新組裝,然后精調(diào)回轉(zhuǎn)工作臺定位塊和伺服增益可調(diào)電位器后,故障排除。2022/8/11537-27:經(jīng)對工件進行測量,發(fā)現(xiàn)零件的全部尺寸相對位置都正確,但X軸的全部坐標值都相差了整整10mm。分析原因,導(dǎo)致
38、X軸尺寸整螺距偏移(該軸的螺距是10mm)的原因是由于參考點位置偏移引起的。對于大部分系統(tǒng),參考點一般設(shè)定于參考點減速擋鐵放開后的第一個編程器的“零脈沖”上;若參考點減速擋塊放開時刻,編碼器恰巧在零脈沖附近,由于減速開關(guān)動作的隨機性誤差,可能使參考點位置發(fā)生1個整螺距的偏移。這一故障在使用小螺距滾珠絲杠的場合特別容易發(fā)生。故障處理,對于此類故障,只要重新調(diào)整參考點減速擋塊位置,使得擋塊放開點與“零脈沖”位置相差在半個螺距左右,機床即可恢復(fù)正常工作。本機床經(jīng)以上處理后,故障排除,機床恢復(fù)正常工作。2022/8/11547-28:由于機床回參考點動作正常,證明機床回參考點功能有效。進一步檢查發(fā)現(xiàn),
39、參考點位置雖然每次都在變化,但卻總是處在參考點減速擋塊放開后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脈沖編碼器“零脈沖”不良或絲杠與電動機間的聯(lián)接不良引起的故障。為確認問題的原因,鑒于故障機床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時脫開了電動機與絲桿間的聯(lián)軸器,并通過手動壓參考點減速擋塊,進行回參考點試驗;多次試驗發(fā)現(xiàn),每次回參考點完成后,電動機總是停在某一固定的角度上。以上證明,脈沖編碼器“零脈沖”無故障,問題的原因應(yīng)在電動機與絲杠的聯(lián)接上。仔細檢查發(fā)現(xiàn),該故障是由于絲桿與聯(lián)軸器間的彈性脹套配合間隙過大,產(chǎn)生聯(lián)接松動。2022/8/11557-29經(jīng)檢查,機床“回參考點減速”開關(guān)以及CNC的信號輸入
40、均正常,因此初步分析原因是由于參數(shù)設(shè)定不當(dāng)引起的故障。仔細觀察Y軸回參考點動作過程,發(fā)現(xiàn)“回參考點減速”開關(guān)未壓到,CNC就出現(xiàn)了ALM520報警,ALM520報警的意義是:機床到達“軟件限位”位置,即機床移動距離值超過了系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定的軟件行程極限值。此類故障可以通過重新設(shè)定參數(shù)進行解決。2022/8/1156故障處理:將機床運動到正常位置,進行手動回參考點,并利用手動方式壓上“回參考點減速”開關(guān),進行回參考點,驗證回參考點動作的正確性。在回參考點動作確認正確后,通過MDICRT面板,修改軟件限位參數(shù)(為了方便可以直接將其改為最大值99999999)。再次執(zhí)行正常的手動回參考點操作,機床到達參
41、考點定位停止。恢復(fù)軟件限位參數(shù)由改回原參數(shù)值再次執(zhí)行正常的手動回參考點操作,機床動作正常,報警消除。2022/8/11577-30:刀庫停在隨機位置,會影響開機刀庫回零。故障發(fā)生后盡快用螺釘旋具打開刀庫伸縮電磁閥手動鈕讓刀庫伸出,用扳手擰刀庫齒輪箱方頭軸,將刀庫轉(zhuǎn)到與主軸正對,同時手動取下當(dāng)前刀爪上的刀具,再將刀庫電磁閥手動鈕關(guān)掉,讓刀庫退回。經(jīng)以上處理,來電后,正?;亓憧苫謴?fù)正常。7-31:觀察刀庫無偏移錯動,故懷疑主軸定向有問題,主軸定向偏移會影響換刀。將磁性表吸在工作臺上,將百分表頭壓在主軸傳動鍵上平面,用手搖脈沖發(fā)生器,移動X軸,看兩鍵是否等高。通過調(diào)整參數(shù)6531,將兩鍵調(diào)平;再換刀
42、,故障排除。2022/8/11587-32:手爪不能將主軸中刀具拔出的可能原因有:刀庫不能伸出;主軸松刀液壓缸未動作;松刀機構(gòu)卡死。復(fù)位,消除報警:如不能消除,則停電、再送電開機。用手搖脈沖發(fā)生器將主軸搖下,用手動換刀換主軸刀具,不能拔刀,故懷疑松刀液壓缸有問題。在主軸后部觀察,發(fā)現(xiàn)松刀時,松刀缸未動作,而氣液轉(zhuǎn)換缸油位指示無油,檢查發(fā)現(xiàn)其供油管脫落,重新安裝好供油管,加油后,打開液壓缸放氣塞放氣兩次,松刀恢復(fù)正常2022/8/11597-33:現(xiàn)場觀察,主軸處于非定向狀態(tài),可以斷定換刀過程中,定向偏移,卡?。欢鶕?jù)報警號分析,說明主軸試圖恢復(fù)到定向位置,但因卡住而報警關(guān)機。手動操作電磁閥分別
43、將主軸刀具松開,刀庫伸出,手工將刀爪上的刀卸下,再手動將主軸夾緊,刀庫退回;開機,報警消除。為查找原因,檢查刀庫刀爪與主軸相對位置,發(fā)現(xiàn)刀庫刀爪偏左,主軸換刀后下移時刀爪右指刮擦刀柄,造成主軸順時針轉(zhuǎn)動偏離定向,而主軸默認定向為M19,恢復(fù)定向旋轉(zhuǎn)方向與偏離方向一致,更加大了這一偏離,因而偏離很多造成卡死;而主軸上移時,刀爪右指刮擦使刀柄逆轉(zhuǎn),而M19定向為正轉(zhuǎn)正好將其消除,不存在這一問題。調(diào)整刀庫回零位置參數(shù)7508,使刀爪與主軸對齊后,故障消除。2022/8/11607-34:05號報警的含義為“換刀時間過長”。從刀架開始正轉(zhuǎn),經(jīng)過Ta時間后指定的刀架到達信號仍然沒有接收到,故產(chǎn)生報警。因
44、此可適當(dāng)延長Ta的值,但延長后仍然會產(chǎn)生報警。仔細多次觀察換刀過程發(fā)現(xiàn)有時2號刀位能找到,有時找不到,通過檢查發(fā)現(xiàn)換刀過程中刀架到位信號找不到,進一步檢查發(fā)現(xiàn)刀架與刀架控制模塊之間接觸不是太好。重新連接后,故障排除。2022/8/11617-35:FANUC llM系統(tǒng)出現(xiàn)SV008報警的含義是“坐標軸停止時的誤差過大”,引起本報警的可能原因有:1) 系統(tǒng)位置控制參數(shù)設(shè)定錯誤。2) 伺服系統(tǒng)機械故障。3) 電源電壓異常。4) 電動機和測速發(fā)電機、編碼器等部件連接不良根據(jù)上述可能的原因,再結(jié)合Z軸作周期性振動的現(xiàn)象綜合分析,并通過脫開電動機與絲杠的連接試驗,初步判定故障原因在伺服驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部
45、分。62為了進一步判別故障原因,維修時更換了X、Z軸的伺服電動機,進行試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障不變,由此判定故障原因不在伺服電動機。由于X、Y、Z伺服驅(qū)動器的控制板規(guī)格一致,在更改設(shè)定、短接端后,更換控制板試驗,證明故障原因在驅(qū)動器的控制板上。更換驅(qū)動器控制板后,故障排除,機床恢復(fù)正常2022/8/11637-36:FANUC OM出現(xiàn)401號報警的含義是“軸伺服驅(qū)動器的VRDY信號斷開,即驅(qū)動器未準備好”。根據(jù)故障的含義以及機床上伺服進給系統(tǒng)的實際配置情況,維修時按下列順序進行了檢查與確認:1) 檢查L/M/N軸的伺服驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均不亮。2) 檢查伺服驅(qū)動器電源
46、ACl00V、ACl8V均正常。3) 測量驅(qū)動器控制板上的輔助控制電壓,發(fā)現(xiàn)24V,15V異常。仔細檢查輸入電源,發(fā)現(xiàn)X軸伺服驅(qū)動器上的輸入電源熔斷器電阻大于2M,遠遠超出規(guī)定值。經(jīng)更換熔斷器后,再次測量直流輔助電壓,24V,15V恢復(fù)正常,狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均恢復(fù)正常,重新運行機床,401號報警消失。2022/8/11647-37:FANUC 0i系統(tǒng)發(fā)生ALM411報警的含義是移動過程中位置遍差過大;ALM414的含義是數(shù)字伺服報警(Z-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)。檢查Z驅(qū)動器顯示“8”,表明Z軸IPM報警,可能的原因是Z軸過電流、過熱或IPM控制電
47、壓過低。利用系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN200檢查發(fā)現(xiàn)DGN200 bit5=“1”,表明Z軸驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警。進一步檢查機床機械部分,發(fā)現(xiàn)Z導(dǎo)軌表面無潤滑油,檢查機床潤滑系統(tǒng)的定量分油器,確認定量分油器不良。更換定量分油器后,通過手動潤滑較長時間,保證Z導(dǎo)軌潤滑良好后,再次開機試驗,報警消失,機床恢復(fù)正常工作。2022/8/11657-38:經(jīng)仔細觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi))移動時,工作正常,運動平穩(wěn)無振動:但一旦超過以上范圍,機床即發(fā)生激烈振動。根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應(yīng)無故障,初步判定故障在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。判定故障原因是由
48、于脈沖編碼器的不良引起,維修時作了以下分析與試驗:1) 在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。2) 由于本機床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動2mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。2022/8/1166根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當(dāng)于電動機實際轉(zhuǎn)動180,因此,進一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的C8存在不良。按照上例同樣的方法,
49、取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求,在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無變化,確認了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C8存在故障。進一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機床恢復(fù)正常。2022/8/11677-39:機床伺服驅(qū)動器采用的是FANUC S系列伺服驅(qū)動器,當(dāng)報警時,觸摸伺服電動機溫度在正常的范圍,實際電動機無過熱現(xiàn)象。所以引起故障的原因應(yīng)是伺服驅(qū)動器的溫度檢測電路故障或是過熱檢測熱敏電阻的不良。通過短接伺服電動機的過熱檢測熱敏電阻觸點
50、,再次開機進行加工試驗,經(jīng)長時間運行,故障消失,證明電動機過熱是由于過熱檢測熱敏電阻不良引起的,在無替換元件的條件下,可以暫時將其觸點短接,使其系統(tǒng)正常工作。2022/8/1168例7-40 分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,產(chǎn)生故障的原因應(yīng)在伺服電動機與滾珠絲杠之間的機械連接上。由于本機床采用的是聯(lián)軸器直接聯(lián)接的結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)伺服電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器未能鎖緊時,絲杠與電動機之間將產(chǎn)生相對滑移,造成Z軸進給尺寸逐漸變小。解決聯(lián)軸器不能正常鎖緊的方法是壓緊錐形套,增加摩擦力。如果聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良,依靠聯(lián)軸器本身的鎖緊螺釘無法保證鎖緊時,通常的解決方法是將每組錐形彈性套中
51、的其中一個開一條0.5mm左右的縫,以增加錐形彈性套的收縮量,這樣可以解決聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良引起的松動。2022/8/1169例7-41分析及處理過程:現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)X軸電動機嗡嗡作響的頻率較低,故判斷X軸發(fā)生低頻振蕩。發(fā)生振蕩的原因有:1)軸位置環(huán)增益不合適。2)機械部分間隙大,傳動鏈剛性差,有卡滯。3)負載慣量較大。經(jīng)查X軸位置增益未變,負載也正常,經(jīng)詢問,操作工介紹此機床由于一直進行重切削加工,X軸間隙較大,剛進行過間隙補償。經(jīng)查X軸間隙補償參數(shù)0535,發(fā)現(xiàn)設(shè)定值為250,用百分表測得X軸實際間隙為0.22,看來多補了;直至將設(shè)定值改為200后,X軸振蕩才消除。注:X軸這么
52、大間隙,要想提高加工精度,只有消除機械間隙。2022/8/1170例7-42分析及處理過程:檢查發(fā)現(xiàn)X軸報警時離行程極限相差甚遠,而顯示器顯示的X坐標超過了X軸范圍,故確認是軟限位超程報警。查參數(shù)0704正常,斷電,按住P鍵同時接通NC電源,在系統(tǒng)在對軟限位不作檢查的情況下完成回零;亦可將0704改為-99999999后回零,若沒問題,再將其改回原值即可;還可按P鍵和CAN鍵開機以消除報警2022/8/1171例7-43分析與處理過程:FANUC 0數(shù)控系統(tǒng)的414、401號報警屬于數(shù)字伺服報警,報警的具體含義分別是“X、Z位置測量系統(tǒng)出錯”,“X、Z軸伺服放大器未準備好”。向操作人員詢問得知
53、,因工廠基建,該機床剛搬至新址不久,第一次開機就出現(xiàn)上述狀況,此前該機床工作一直很穩(wěn)定,因此懷疑在搬運過程中導(dǎo)致電動機、驅(qū)動器等元器件的連接損壞。用萬用表測量電動機各電纜的連接,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。將插頭插拔確認連接牢固、無錯誤后再開機,報警仍未解除。于是,按“SYSTEM”鍵進入系統(tǒng)自診斷功能,檢查0200號參數(shù),發(fā)現(xiàn)該參數(shù)第6位顯示為“1”及“#6(LV)=1,參閱維修手冊,提示此時為低電壓報警。檢查驅(qū)動器輸入電壓,發(fā)現(xiàn)無輸入電壓:依據(jù)電器原理圖繼續(xù)檢查,發(fā)現(xiàn)空氣開關(guān)QF4始終處于斷開狀態(tài)。更換新的開關(guān),重新開機,機床恢復(fù)正常工作。2022/8/1172例7-44分析與處理過程:FANUC0
54、數(shù)控系統(tǒng)的351號報警屬于數(shù)字伺服報警,該報警的含義為“串行脈沖編碼器通信出現(xiàn)錯誤”。向工作人員了解情況后得知,放假前對該機床進行了維護、保養(yǎng),并對電氣柜進行了打掃,因此首先懷疑是工作人員在打掃過程中誤碰驅(qū)動器的連接線導(dǎo)致該報警的產(chǎn)生。將驅(qū)動器的連接插頭重新連接牢固后重新開機,報警解除。數(shù)日后報警又出現(xiàn),再次連接驅(qū)動器插頭仍無法解除報警。于是按“SYSTEM”鍵進入系統(tǒng)自診斷功能,檢查0203參數(shù),發(fā)現(xiàn)該參數(shù)第7位顯示為“1”及“#7(DTE)=1,提示為串行脈沖編碼器無響應(yīng)。導(dǎo)致此類狀況的原因有:(1)信號反饋電纜斷線。(2)串行脈沖編碼器的+5V電壓過低(3)串行脈沖編碼器出錯。檢查信號反
55、饋電纜,拆下Z軸信號反饋電纜插頭即發(fā)現(xiàn)插頭內(nèi)有數(shù)根電線脫落。重新連接后再開機,報警解除,機床恢復(fù)正常工作。2022/8/1173例7-45 分析與處理過程:FANUC 0數(shù)控系統(tǒng)的401號報警屬于數(shù)字伺服報警,該報警的含義為“X、Z軸伺服放大器未準備好”。遇到此類報警通常作如下檢查:首先查看伺服放大器的LED有無顯示,若有顯示,則故障原因有以下3種可能:(1)伺服放大器至Power Mate之間的電纜斷線。(2)伺服放大器出故障。(3)基板出故障。若伺服放大器的LED無顯示,則應(yīng)檢查伺服放大器的電源電壓是否正常,電壓正常則說明伺服放大器有故障:電壓不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,應(yīng)繼
56、續(xù)檢查強電電路。根據(jù)上述排查故障的思路進行診斷,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)伺服放大器的LED無顯示,檢查伺服放大器的輸入電源電壓,發(fā)現(xiàn)+24V的輸入連接線已脫落。重新連接后開機,機床恢復(fù)正常。2022/8/1174例7-46故障分析及處理:SIEMENS 810M系統(tǒng)ALMll20的含義是“X軸移動過程中的誤差過大”,引起故障的原因較多,但其實質(zhì)是X軸實際位置在運動過程中不能及時跟蹤指令位置,使誤差超過了系統(tǒng)允許的參數(shù)設(shè)置范圍。觀察機床在X軸手動時,電動機未旋轉(zhuǎn),檢查驅(qū)動器亦無報警,且系統(tǒng)的位置顯示值與位置跟隨誤差同時變化,初步判定系統(tǒng)與驅(qū)動器均無故障。進一步檢查810M位置控制板至X軸驅(qū)動器之間的連接,發(fā)現(xiàn)
57、X軸驅(qū)動器上來自CNC的速度給定電壓連接插頭未完全插入。測量確認在X軸手動時,CNC速度給定有電壓輸出,因此可以判定故障是由于速度給定電壓連接不良引起的;重新安裝后,故障排除,機床恢復(fù)正常工作。2022/8/1175例7-47:分析及處理過程:首先打開機蓋查看,沒有明顯燒壞的地方。然后將伺服放大器的 UVW,分別對應(yīng)連接, RST 須由三相 380v 降壓為三相 220v 連接,將編碼器插座分別與伺服馬達對應(yīng)連接。檢查無誤后通電,依說明書測試試機,聽到繼電器吸合馬上又斷開,報警顯示 al32 ,查說明書為過流報警。因有多臺此型號伺服放大器,為求快穩(wěn),將故障機的兩塊線板分別裝回正常機上試機,一切
58、正常。證明是底座有故障,再檢修底座;用萬用表測整流橋,正常,斷開輸出模塊的連接。電路用萬用表測量,發(fā)現(xiàn)有一個模塊的輸出端與電流負端擊穿。在另一臺同型號的伺服放大器上拆一個好的模塊裝回維修機上,連接好后再檢查一次接線是否有錯,最后通電試機,伺服馬達運轉(zhuǎn)正常再試正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、快與慢全部正常。此,此機故障已排除。2022/8/1176例7-48分析及處理過程:關(guān)機后重新開機,報警消失,正常加工2 min后又出現(xiàn)相同報警.對此,判斷應(yīng)為機械故障,通過拆裝排除X軸伺服電動機抱死的可能性。拆開防護罩,仔細檢查絲桿和導(dǎo)軌,未發(fā)現(xiàn)異常.拆下電動機,用手轉(zhuǎn)動絲桿,發(fā)現(xiàn)阻力太大.再拆下軸承,檢查軸承與絲桿,發(fā)現(xiàn)異常
59、有鐵屑進入,經(jīng)清理后,稍松X軸嵌鐵.安裝好X軸伺服電動機,故障消除。2022/8/1177例7-49:分析及處理過程:經(jīng)仔細觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi))移動時,工作正常,運動平穩(wěn)無振動:但一旦超過以上范圍,機床即發(fā)生激烈振動。根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應(yīng)無故障,初步判定故障在位置檢測器件,即脈沖編碼器上??紤]到機床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時通過更換電動機進行了確認,判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。為了深入了解引起故障的根本原因,維修時作了以下分析與試驗:2022/8/11781)在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機軸,檢查系
60、統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。2)由于本機床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動2mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C、C*信號存在不良。根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當(dāng)于電動機實際轉(zhuǎn)動180,因此,進一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的零位C存在不良。更換編碼器后故障排除。2022/8/1179例7-50:分析及處理過程:在故障發(fā)生時檢查數(shù)控系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動器上的報警指示燈亮,表明伺服驅(qū)動器存在問題。為了盡快判斷故
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