低溫蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)在洗混煤烘干的應(yīng)用_第1頁
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文檔簡介

1、低溫蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)在洗混煤烘干的應(yīng)用摘要:針對(duì)洗煤廠洗混煤水分高,物料粘的特點(diǎn),本文介紹了低溫蒸汽間接十 燥技術(shù),利用電廠鍋爐蒸汽乏汽,通過本系統(tǒng)與電廠輸煤系統(tǒng)無縫連接,實(shí)現(xiàn)高 水分燃煤入爐前的脫水,提高鍋爐燃燒效率,同時(shí)解決入爐前堵塞問題;通過內(nèi) 置螺旋輸送導(dǎo)料裝置,提高了蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)的處理能力。關(guān)鍵詞:低溫蒸汽干燥;洗混煤干燥;蒸汽回轉(zhuǎn)干燥設(shè)備對(duì)于燃用低階煤的電站鍋爐,入爐煤水分過高是制約鍋爐穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主 要問題之一。入爐煤水分過高,使磨煤機(jī)出力下降,電耗增加;原煤水分高使煤 的流散性變差,造成爐前煤倉,落煤管粘結(jié)堵塞,運(yùn)行中發(fā)生堵塞,嚴(yán)重影響供 煤系統(tǒng)運(yùn)行。原煤中水分過高,導(dǎo)致鍋

2、爐燃燒室溫度降低,煤粉著火點(diǎn)推遲,煙 氣容積增大,從而使排煙熱損失增大,同時(shí)加劇尾部受熱面的低溫腐蝕,鍋爐效 率降低。目前,電廠主要通過摻混干煤來解決入爐煤水分過高的問題,但同時(shí)存 在混合不均勻和成本增加等諸多問題。1、洗混煤干燥工程概況本項(xiàng)目位于兗煤荷澤能化趙樓綜合利用電廠,電廠一期裝機(jī)容量1X300MW, 是趙樓煤礦項(xiàng)目的配套電廠,電廠鍋爐選用1025t/h循環(huán)流化床鍋爐,燃料主要 來源為趙樓煤礦選煤廠產(chǎn)出的副產(chǎn)品,即煤泥和洗混煤。目前洗混煤由于全水分 平均在11.5%左右,水分高,而且粘,在儲(chǔ)存環(huán)節(jié)經(jīng)常發(fā)生堵塞現(xiàn)象,另外在鍋 爐給料、入爐等環(huán)節(jié),洗混煤經(jīng)常給料不暢,直接影響鍋爐運(yùn)行。本項(xiàng)

3、目采用低溫蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝,通過對(duì)洗混煤的干燥將水分降至6%以 下,濕洗混煤在蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)內(nèi)完成干燥脫水,蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)是一種熱傳 導(dǎo)型干燥設(shè)備,廣泛地應(yīng)用于石化行業(yè)中HDPE,CTA,PTA等物料干燥1;該工 藝能夠最大限度的達(dá)到節(jié)能要求,并且工藝成熟、安全、穩(wěn)定。間接式回轉(zhuǎn)干燥 爐以蒸汽為熱源,通過間接式傳熱方式,將蒸汽的熱量傳遞給顆粒,顆粒吸收熱 量后溫度升高。物料隨著溫度升高,干燥過程的熱風(fēng)及蒸汽在引風(fēng)機(jī)作用下依次 進(jìn)入洗滌塔及超重力床除塵器,經(jīng)深度除塵后,洗滌下尾氣中夾帶的少量固體粉 塵,尾氣達(dá)標(biāo)排放。2、干燥工藝的選擇目前國內(nèi)煤干燥技術(shù)主要是高溫?zé)煔飧稍锛夹g(shù),該技術(shù)采用燃煤熱風(fēng)

4、爐產(chǎn)生 高溫?zé)煔庾鳛闊嵩?,在回轉(zhuǎn)圓筒干燥機(jī)內(nèi)對(duì)濕煤進(jìn)行干燥,所需煙氣量大,熱量 損失多,環(huán)境污染嚴(yán)重。本項(xiàng)目采用蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)取代煙氣熱源,利用蒸 汽管進(jìn)行間接傳熱干燥,文獻(xiàn)2 對(duì)煙氣回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)和蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)進(jìn)行 了對(duì)比分析。表1煙氣回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)和蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)對(duì)比蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)是利用蒸汽作為熱源,采用新型臥式滾筒間接干燥機(jī)為主 設(shè)備的一種干燥技術(shù)。其原理為洗混煤在干燥機(jī)內(nèi)與眾多鋼管內(nèi)的蒸汽換熱,洗 混煤中的水分得以快速蒸發(fā),達(dá)到干燥目的,蒸汽換熱后冷卻成水送回鍋爐循環(huán) 使用,具有以下技術(shù)優(yōu)勢:系統(tǒng)安全性高。因采用的是傳導(dǎo)式干燥方式,熱源跟物料沒有接觸,干燥腔 內(nèi)氛圍只是洗混

5、煤干燥揮發(fā)的濕氣,溫度較低,所以沒有任何安全隱患;生產(chǎn)過程環(huán)保。由于產(chǎn)生的濕氣量小,除塵工作量小,很容易達(dá)到排放要求, 所以干燥過程非常環(huán)保。洗混煤全程密閉式操作,無粉塵飛揚(yáng),工作環(huán)境清潔;節(jié)能效果好,運(yùn)行成本低。干燥所需熱量不是靠熱煙氣提供,消除了熱煙氣 干燥洗混煤帶走的熱損失。由于設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,且輔助裝置少,散熱損失也減少。 熱量利用率可達(dá)85%;設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,裝置占地面積??;干燥溫度低,避免了采用高溫?zé)煔庵苯痈稍锸巩a(chǎn)品易結(jié)焦、揮發(fā)分析出等問 題。3、蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝介紹流程介紹圖1蒸汽回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)流程圖在電廠輸煤皮帶上增加犁式卸料器,將濕煤卸下進(jìn)入蒸汽回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng),未 干燥前的洗混煤濕煤

6、中含有少量大塊煤塊,在進(jìn)入干燥機(jī)前,須將這部分粒度比 較大的煤塊篩出,以防止進(jìn)入干燥機(jī)發(fā)生卡塞。濕煤經(jīng)交叉篩篩分后,篩上少量大顆粒煤塊經(jīng)輸煤皮帶,與烘干蒸汽回轉(zhuǎn)干 燥機(jī)干燥后的干煤混合;篩下濕煤經(jīng)進(jìn)料螺旋輸送機(jī)輸送至蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)進(jìn)行 干燥,干燥后的煤經(jīng)出料螺旋輸送機(jī)和輸煤皮帶送至電廠皮帶或煤場。依據(jù)供應(yīng)的蒸汽狀況,干燥系統(tǒng)采用0.40.8MPa飽和蒸汽(經(jīng)減溫水降溫 后,溫度為140190C )對(duì)洗混煤進(jìn)行干燥,蒸汽管道與冷凝水回收管道均就近 引自和返回至廠區(qū)綜合管。洗滌塔及超重力床除塵器除塵用水及沖洗水由輸煤系統(tǒng)沖洗水接入,回水自 流到干燥間底層污水坑,洗滌所得廢水定期由排污泵送至含電廠煤

7、含油廢水處理 間處理后循環(huán)使用。4、針對(duì)洗混煤濕粘特性進(jìn)行的系統(tǒng)優(yōu)化4.1回收冷凝水余熱蒸汽經(jīng)干燥機(jī)換熱后,變成冷凝水,冷凝水的溫度為120-160度,在干燥機(jī) 進(jìn)風(fēng)側(cè)增加空氣預(yù)熱器,對(duì)乏汽換熱之后的冷凝水再進(jìn)一步余熱回收利用,提高 系統(tǒng)的熱利用率和蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)的換熱效率。空氣預(yù)熱器采用GLH型螺旋翅片 管式換熱器,冷凝水走管程,空氣走殼程。表2蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)根據(jù)蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過預(yù)熱后的進(jìn)風(fēng)溫度大大提高, 節(jié)省了蒸汽耗量,干燥機(jī)的熱利用率也得到了提升。4.2干燥機(jī)內(nèi)部增加螺旋輸送導(dǎo)料裝置洗煤廠在洗選過程中加入了絮凝劑,濕洗混煤除了水分高,很容易在輸送和 儲(chǔ)存過程中

8、粘堵。濕洗混煤進(jìn)入干燥機(jī)內(nèi)部,粘貼在換熱管外壁,影響了物料在 干燥機(jī)內(nèi)部的流動(dòng)性,同時(shí)增加了管壁熱阻和物料傳熱熱阻3,降低了干燥機(jī)的 干燥效率。針對(duì)此問題,在干燥機(jī)內(nèi)部增設(shè)了螺旋輸送導(dǎo)料裝置,如圖2所示。圖3增設(shè)導(dǎo)料裝置對(duì)干燥機(jī)處理能力的影響根據(jù)圖3所示,內(nèi)部導(dǎo)料裝置增加了物料在干燥機(jī)內(nèi)的通行速度,提高了干 燥機(jī)處理能力;同時(shí)增加了物料的擾動(dòng),減小了換熱管的管壁熱阻,強(qiáng)化了濕煤 在干燥機(jī)內(nèi)部的傳熱傳質(zhì),干燥機(jī)的干燥效率得到了顯著的提升。4.3結(jié)果分析本文收集處理2016年9月份趙樓電廠洗混煤烘干系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),根據(jù)相關(guān) 數(shù)據(jù)繪制一天中024點(diǎn)洗混煤烘干前后水分含量散點(diǎn)圖,如圖4所示:圖4洗混煤烘

9、干前后水分含量散點(diǎn)圖根據(jù)圖4所示,趙樓電廠綜合利用電廠采用洗混煤烘干技術(shù)后,洗混煤水分 含量從12%左右降低到約為6%,表明本文提出的新型洗混煤蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝 烘干效果顯著,能夠明顯降低洗混煤中的水分含量,比較好的解決了輸煤、給煤 系統(tǒng)中的堵煤問題,保證了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)減少了鍋爐中煤燃燒的熱 損失,提高了煤的熱能利用率,降低了發(fā)電煤耗,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。5、結(jié)論(1)采用低溫蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù),用于高含水低階煤的干燥脫水,相比常 規(guī)煙氣干燥,更加節(jié)能環(huán)保,可以得到更好的推廣和應(yīng)用;(2)蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝,可以和電廠做到無縫連接,實(shí)現(xiàn)電廠輸煤過程中 在線脫水,熱源采用電廠鍋爐乏汽,經(jīng)換熱后冷凝水返至鍋爐凝汽器;(3)針對(duì)洗混煤濕粘的特性,增加了冷凝水余熱回收裝置和輸送導(dǎo)料裝置, 提高了干燥機(jī)的熱利用率和處理能力。(4)蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝烘干效果顯著,能夠明顯降低洗混煤中的水分含量, 比較好的解決了輸煤、給煤系統(tǒng)中的堵煤問題,保證了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同 時(shí)減少了鍋爐中煤燃燒的熱損失,提高了煤的熱能利用率,降低了發(fā)電煤耗,產(chǎn) 生了較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。參考文獻(xiàn)(1)趙旭,孫中心,謝珍,

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