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文檔簡介
1、第11頁 共11頁含泥砂卵石層高壓噴射灌漿施工與體會 _ 堤含泥砂卵石層高壓噴射灌漿施工與體會【摘要】:p 】:】: :采用高壓擺噴方法及三列管法高噴設備對 _ 航運樞紐庫區(qū)_ 堤堤基含泥砂卵石層進展防滲灌漿施工。通過圍井開挖檢查、圍井注水試驗及鉆孔取芯檢查,驗證了設計采用高壓擺噴方法進展防滲帷幕灌漿是可行的,所采用的施工參數(shù)是正確的。并介紹了作者對高壓擺噴的體會,提出了控制高噴質量及降低施工水泥消耗量的詳細措施?!娟P鍵詞】:p 】:】: :三列管法;高壓擺噴;提升速度;高噴板墻;圍井;注水試驗;_ 航運樞紐1工程概況 _ 航運樞紐庫區(qū)防護 _ 堤位于廣西 _ 市 _ 鄉(xiāng) _ 村附近,_支流
2、_ 右岸,全長約 1 20_m。該堤于 1975 年開工,后發(fā)現(xiàn)存在嚴重的滲漏問題,洪水季節(jié)堤內多處有噴砂、冒水現(xiàn)象,1986 年和1994 年洪水期間,曾因管涌問題而 2 次潰堤,1998 年曾進展常規(guī)靜壓灌漿,但效果不好。1999 年 5 月 20 日1999 年 9 月 23 日設計采用高壓擺噴方法對滲漏較嚴重的 474 m 地段進展灌漿,共完成高噴灌漿孔 295 個,鉆孔總深 5 727.5 m。高噴灌漿延米 4 062.25 m,高噴板墻總面積 6 499.6 m 2 。2地質簡述_ 堤地層比較簡單,從上到下大致可分為 3 層:(1)上部為人工填土層,土層較疏松,厚度 34 m; (
3、2)中部為一級階地沖積層,厚 1216 m。其中以粉土、砂、含泥砂卵礫石層為主要滲漏層,一般厚 812 m,局部厚達 20 m。含泥砂卵礫石層呈中密狀,卵石含量 15%40%,粒徑 20150 mm,個別粒徑達 300 mm,呈次圓狀,成分為石英或砂巖;礫石含量20%35%,粒徑一般 215 mm,呈次棱角狀,成分以石英和砂巖為主;砂含量 20%40%,以中粗砂為主,成分主要為石英;泥質含量 5%20%; (3)下部為強風化泥灰?guī)r(D 1 2 y)。3施工布置 高噴灌漿孔中心線置于原帷幕灌漿孔中心線內側 1.0 m 范圍內,局部因考慮設備安放與原靜壓灌漿中心線有穿插。共布置 295個灌漿孔,孔
4、距 1.6 m,擺噴角度 30deg;,序孔從軸線向內側擺噴,序孔從軸線向外側擺噴。選用三列管法(水、氣、漿分別由 3 條并列的管道輸送)設備施灌制作折線形防滲板墻。高噴灌漿上下界限為:上進入粘土層 1.0 m,下入基巖面以下 1.0 m。由于高壓水管的長度只有 80 m,為了減少設備搬運次數(shù),根據(jù)場地條件,施工分 5 段進展。為減少串孔、塌孔及保護板墻有效連接,每段又分、序孔進展施工。施工平面大樣圖見圖 1。施工方法及工藝 造孔采用 3 臺 SGI-150 型鉆機進展回轉鉆進,用當?shù)卣惩林茲{進展鉆孔護壁,采用三列管法高噴灌漿設備 GS500-4 型高壓噴射灌漿機 1 臺進展擺噴,在孔造好后下
5、高噴管,高壓噴射以水、氣、漿為介質,高壓噴頭使用一對程度噴嘴噴出 3540 MPa 的高 壓水(周圍用壓縮空氣保護水柱)射流切割破壞被灌地層,出漿口垂直于高壓水嘴,在高噴管的底部灌入比重大于 1.6 以上的水泥漿充填被高壓水切開的空間,并使地層中的泥、砂等細小顆粒排出地表,從而形成高噴板墻。主要施工流程如下:施工放樣rarr;鉆孔rarr;高噴機就位rarr;地面試噴rarr;下噴管到孔底rarr;送水漿氣rarr;慢速提升擺噴rarr;靜壓灌漿回填rarr;管路沖洗。施工參數(shù) 施工所采用的高噴參數(shù),按設計要求在正式施工前選擇 20 m 長堤段(浸透系數(shù) k=2.78_10 -2 cm/s)進
6、展試噴,經(jīng)圍井注水試驗驗證正確后,才投入正式施工。高噴施工參數(shù)見表 1。灌漿鉆孔施工 鉆機安放平穩(wěn),孔位偏向小于 5 cm,均用程度尺校正機臺程度和鉆機立軸垂直度。通過回轉鉆進、泥漿護壁成孔。失漿嚴重時,注入稠泥漿或粘土進展堵漏處理。鉆進過程中使用測斜儀對鉆孔進 行測斜,當發(fā)現(xiàn)鉆孔傾斜時,及時采取補救措施,以確保成孔傾斜度小于 1%。鉆孔完畢后及時向孔內注入稠泥漿,防止塌孔。地質人員跟班對巖芯進展分層描繪。高壓擺噴施工 (1)為保證先期形成的板墻與后期形成的板墻有效連結,采用間隔性序孔、序孔施工方法,即先施工完序孔,然后再施工序孔。(2)高噴機就位后,先在地面進展試擺和試噴,定好噴射方向,待各
7、項參數(shù)到達要求后再下噴射管至孔底,自下而上緩慢提升擺噴。(3)噴射界限為下至強風化泥灰?guī)r 1 m 以下,上至粘土層底以上1 m,局部孔噴射上界限進入填土層 0.51.0 m。(4)在砂卵石層中容易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象致使高噴管下不到預定深度,這時,移開高噴機,用鉆機進展掃孔,用濃粘土漿或直接倒入粘土進展護壁,然后才能進展高噴操作。(5)噴射過程中,出現(xiàn)故障而停噴時,待故障排除后,將噴管下至停噴前深度 1 m 以下重新噴射,確保板墻連接良好。(6)局部砂礫卵石層孔段出現(xiàn)漏漿而無冒漿時,就停頓提升,并加大水泥漿液濃度,直至孔口有冒漿后才開始重新提升。當發(fā)生鄰孔串漿時(主要發(fā)生在序孔),將串漿孔堵死,灌漿孔
8、按照正常施噴要求進展。(7)單孔噴灌完畢后,采用 0.71 的純水泥漿進展回填補灌,反復進展,直至漿面不再下沉為止。(8)在噴灌過程中,隨時監(jiān)測進漿比重,回漿比重、流量,水、氣、漿的壓力和流量,擺噴角度,提升速度等施工參數(shù),并詳細記錄。(9)灌漿材料采用 _ 市水泥廠二、三分廠消費的 _ 牌 425 號普通硅酸鹽水泥,總耗灰量達 1 651.55 t,平均單位耗灰量為 407 kg/m。4高壓擺噴效果檢查及評價 在施工過程中和全部開工后,沿板墻共布設了 6 個三角形圍井并在圍井中鉆孔進展注水試驗(其中開挖 2 個圍井進展直觀檢查)、5個抽芯檢查孔(檢查上、下界限),取 11 組板墻水泥凝結體樣
9、進展室內抗壓、抗剪試驗。根據(jù)檢查結果并結合高噴過程中出現(xiàn)的情況對高壓噴射灌漿效果綜合分析p 如下:(1)高噴板墻上 6 個圍井注水試驗結果:板墻浸透系數(shù) k 為2.31_10 -7 3.27_10 -6 cm/s,浸透系數(shù)很小。5 號圍井開挖后曾進展全井注水試驗,井內注滿水,12 h 后水位只下降 1.56 m,說明板墻的浸透量很小。(2)從 2 個圍井開挖出來的結果來看,高噴板墻施工質量很好,主要表如今以下幾方面:圍井的封閉性相當好,三角形圍井三面板墻連接很好,板墻的防滲性也不錯,開挖至地面以下 10 m 左右(當時已經(jīng)深化地下水位以下 23 m),未見水滲入; 底部砂卵石層大多數(shù)被噴射擴散
10、的水泥粘結,比較堅硬,用鎬開挖非常困難,且圍井下部漸漸變窄,呈一鍋底狀,說明水泥漿在砂卵石層中擴散較寬; 從板墻上可以看到,粒徑達 150250 mm 的大卵石也被水泥結石包圍,膠結很好; 粘土層中板墻的厚度為 0.150.60 m,板墻面較平整,單邊噴射長度達 1.00 m,砂卵石層中單邊最大噴射長度及板墻厚度未能觀察到,但由于其擴散性好,噴射間隔 應更長,厚度應更大,板墻面凹凸不平。(3)根據(jù)室內試驗結果,砂卵石層高噴板墻抗剪斷強度較高,fprime;=0.76,cprime;=0.6 MPa;飽和單軸抗壓強度:粘土層高噴板墻為 0.70.9 MPa,砂卵石層高噴板墻為 2.27.8 MP
11、a。(4) 序高噴灌漿孔在鉆孔時,在砂層和砂礫卵石層容易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象。但在完成序孔板墻施工后,序孔鉆孔時,孔壁較穩(wěn)定;個別孔的中粗砂、粉細砂層可鉆上水泥膠結良好的凝結體;序孔高壓噴射灌漿時,距灌漿孔 3.2 m、甚至是 6.4 m 的局部待灌漿孔有冒漿或冒氣現(xiàn)象,說明高壓射流的切割間隔 是比較遠的,采用1.6 m 的孔距足以保證高噴板墻的有效連接。5結論與體會(1)綜合圍井注水、圍井開挖及鉆孔抽芯檢查說明對 _ 堤基砂層、砂礫卵石層采用高壓擺噴灌漿防滲是正確的,所采用的施工參數(shù)是可行的。在高噴軸線噴灌范圍內,已形成了具有防滲作用的板墻,防滲效果是明顯的。高噴施工完畢后近 1 年來,_ 堤在 2
12、0_0年 68 月洪水期堤外水位較高的情況下,堤內側未見以往的噴砂、冒水等現(xiàn)象,說明高噴防滲板墻是有效的。(2)高壓擺噴灌漿與靜壓灌漿相比,其作用原理有著根本區(qū)別。靜壓灌漿借助壓力,使?jié){液沿孔隙或裂隙進入被灌地層,在含泥的砂層、砂礫卵石層中具有不可控、不可灌等特點,往往導致灌漿的失敗。高壓擺噴灌漿那么是借助于 3540 MPa 的高壓射流沖擊破壞被灌地層構造,切削攪動地層,使水泥漿液與被灌地層顆粒摻混,形成水泥凝結體,同時,水、氣、漿與地層中的細顆粒摻混,形成夾氣混合液,沿孔壁與噴管之間間隙排出地表,具有升揚置換作用。因此,高噴灌漿在含泥的砂層、砂卵石層中具有較好的可控性及可灌性。(3)高噴灌
13、漿系隱蔽工程,對施工參數(shù)必須嚴格控制才能保證施工質量。其中,高噴管的提升速度、高壓水的壓力、水泥漿液的比重、回漿量等是高噴施工控制的關鍵。(4)在有大顆粒(粒徑 15020_mm)的卵石層中,通過開挖驗證水泥漿液可以很好地包圍粒徑較大的卵石,分析p 其原因主要是,高噴擺動角度較大(30deg;),能有效破壞卵石左右側的充填物,另外其下部支撐物被先破壞并充滿水泥漿液,在進展其中上部噴射時,卵石 受高壓射流沖擊失去支撐,松動掉入水泥漿液中,從而被水泥漿包圍凝結。(5)控制好高噴管的提升速度及充分利用回漿是節(jié)約水泥消耗量的關鍵,在砂層、粉土層、軟可塑狀粘土層中可以提升快些,為0.10.15 m/s,在礫石層、卵石層中,由于地層的浸透性強,高噴管的提升速度不能太快,一般為 0.060.1 m/s,在沒有回漿的地段要停頓提升直到有回漿出現(xiàn)。高噴過程中產(chǎn)生大量的回漿,其中含有較多的水泥成分,可以抽回攪漿機中參加適量的水泥后重新利用,這樣可以降低水泥的消耗量。(6)高噴機自重達 67 t,4 條腿支撐寬度約 4 m,使用鋼軌進展挪動,故要求場地相對平整,寬度至少要有 4 m,以方便高噴機前后挪動。高噴機動力耗電較大,工地要有穩(wěn)定的 15020_kW 的三相電(否那么
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