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1、改變?nèi)霠t燃料熱值對(duì)電廠運(yùn)行的影響     摘要:目前,隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上煤炭?jī)r(jià)格的一路高歌猛進(jìn),對(duì)于燃煤的火電機(jī)組來(lái)說(shuō)運(yùn)行成本越來(lái)越來(lái)越高,很多電廠因此敗下陣來(lái)。各個(gè)電廠都在緊鑼密鼓地進(jìn)行著節(jié)能工作,盡可能地減少運(yùn)行成本,本文主要闡述了演馬電廠根據(jù)自身的特點(diǎn)采取降低入爐燃料熱值來(lái)達(dá)到節(jié)煤,減少運(yùn)行成本的目的。關(guān)鍵詞:熱值   流化床  原煤  煤矸石  磨損  熱效率前言:演馬電廠130噸循環(huán)流化床鍋爐是國(guó)內(nèi)較早上馬的一個(gè)應(yīng)用新型燃燒技術(shù)的電廠,循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣,脫硫效果好,調(diào)峰能力強(qiáng)

2、等顯著特點(diǎn),演馬電廠130噸循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)入爐燃料為原煤與煤矸石混合,熱值為12122KJ/Kg,原煤熱值為22990KJ/Kg,煤矸石熱值為4180KJ/Kg,原煤與煤矸石配比為1:1.4,演馬電廠根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特性及自身的技術(shù)水平?jīng)Q定通過(guò)改變?nèi)霠t燃料熱值來(lái)節(jié)煤。      演馬電廠首先將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:2,此時(shí)入爐燃料熱值降為10450KJ/Kg,現(xiàn)假設(shè)相同的發(fā)電量N(額定發(fā)電量60萬(wàn)KWh/天),鍋爐熱效率不變(實(shí)際運(yùn)行中受諸多因素的影響熱效率會(huì)有所不同),入爐熱值為12122KJ/Kg時(shí),耗用燃料M1噸(設(shè)計(jì)值為720噸/天

3、),入爐熱值為10450KJ/Kg時(shí),耗用燃料為M2噸。根據(jù)能量守恒定律,M1×12122=M2×10450,由此推出M1/M2=10450/12122, M2=1.16M1;入爐熱值為10450KJ/K時(shí)的原煤量為1.16M1×33.3%=M1×38.6%;入爐熱值為12122KJ/Kg時(shí)原煤耗用量為M1×41.7%,可節(jié)約原煤M1×3.1%(每月節(jié)約原煤30×720×0.031=669.6噸),實(shí)際運(yùn)行一個(gè)月后,鍋爐運(yùn)行良好,節(jié)約原煤660噸,鍋爐受熱面磨損情況良好。其次將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:2.5,此時(shí)入

4、爐燃料熱值降為9614KJ/Kg,假設(shè)此時(shí)發(fā)電量也為N,鍋爐熱效率不變,耗用燃料M3噸,則M1×12122=M3×9614,由此推出M3=1.26 M1,原煤用量為1.26 M1×28.6%= M1×36%,可節(jié)約原煤M1×5.7%(每月節(jié)約原煤30×720×0.057=1231噸),實(shí)際運(yùn)行節(jié)約原煤量為1050噸,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),主要是料層差壓增加,物料流化狀態(tài)不理想,灰渣含碳量增加機(jī)械不完全燃燒損失增加,鍋爐熱效率下降,造成燃料的浪費(fèi);另外對(duì)鍋爐受熱面檢查發(fā)現(xiàn),受熱面有一定程度的磨損,但鍋爐仍能穩(wěn)定、安全運(yùn)行。 &

5、#160;  演馬電廠繼續(xù)將熱值下調(diào),將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:3.5,此時(shí)入爐燃料熱值降為8360KJ/Kg,假設(shè)此時(shí)發(fā)電量也為N,鍋爐熱效率不變,耗用燃料M4噸,則M1×12122=M4×8360,由此推出M4=1.45 M1,原煤用量為1.45 M1×22.2%= M1×32.2%,可節(jié)約原煤M1×9.5%(每月節(jié)約原煤30×720×0.095=2052噸),但此時(shí)鍋爐卻出現(xiàn)了一系列問(wèn)題,首先是渣管的排渣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了運(yùn)行要求,引起料層過(guò)厚,一次風(fēng)機(jī)電流增加近10A,另外料層過(guò)厚,容易造成物料流化質(zhì)量下降,大

6、顆粒沉積在底部,流動(dòng)不起來(lái),極易結(jié)焦,經(jīng)常造成渣管下渣不利,需要人力疏通渣管,900多度的紅渣對(duì)人身安全也極為不利。強(qiáng)力排渣造成了物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間縮短,燃燒不充分,灰渣含碳量太高,機(jī)械不完全燃燒損失增加,鍋爐熱效率下降,造成燃料的浪費(fèi),實(shí)際節(jié)約原煤1500噸;另外運(yùn)行一個(gè)月后,對(duì)受熱面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)墻澆注料部分脫落,蒸發(fā)管下層護(hù)瓦大量扭曲變形,省煤器上排管道管壁出現(xiàn)棱邊。     現(xiàn)將以上分析作下表比較: 熱值 項(xiàng)目12122 KJ/Kg10450 KJ/Kg9614 KJ/Kg8360 KJ/Kg節(jié)煤效益(噸/月)無(wú)66010501500料層

7、差壓(Pa)12000140001500016000風(fēng)機(jī)電耗少少較多多磨損情況好好一般差安全性好好一般差穩(wěn)定性好好一般差綜合比較可行可行由上表可知,入爐燃料熱值保持在9614 KJ/Kg10450 KJ/Kg范圍時(shí),不僅可以節(jié)約原煤,而且鍋爐還能安全、穩(wěn)定運(yùn)行;但為了延長(zhǎng)鍋爐的運(yùn)行周期,需要對(duì)受熱面的防磨保護(hù)近一步加強(qiáng)。由于燃料中灰份的增加,煙氣流速的提高,受熱面的磨損加劇,初期設(shè)計(jì)的防磨保護(hù)措施滿足不了運(yùn)行要求。演馬電廠根據(jù)磨損的實(shí)際情況,利用檢修時(shí)間對(duì)蒸發(fā)管進(jìn)行了改造,在易磨損部位加裝護(hù)瓦,防護(hù)瓦材質(zhì)由原來(lái)的1Cr20Ni14Si2變更為Cr25Ni20;對(duì)省煤器在容易出問(wèn)題的部位,進(jìn)行了一系列改造,每組由上至下前3根管子取消扁鋼,變?yōu)楣夤?。所有第一根管子及彎頭內(nèi)、外側(cè)噴涂耐磨材料后加裝半圓護(hù)瓦。噴涂材料為L(zhǎng)X88A,厚度為0.5mm。省煤器管夾、護(hù)瓦材質(zhì)由原來(lái)的Q235A更換為1Cr13。在省煤器管排上方加裝了導(dǎo)流板,避免了高速煙氣直接對(duì)管排的沖刷。改造后,鍋爐運(yùn)行周期明顯加長(zhǎng),由原來(lái)的40多天,延長(zhǎng)到60多天,最好時(shí)達(dá)到90天,取得

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