寧波市北侖港發(fā)電廠“3_10”電站鍋爐爆炸事故(完)_第1頁
寧波市北侖港發(fā)電廠“3_10”電站鍋爐爆炸事故(完)_第2頁
寧波市北侖港發(fā)電廠“3_10”電站鍋爐爆炸事故(完)_第3頁
寧波市北侖港發(fā)電廠“3_10”電站鍋爐爆炸事故(完)_第4頁
免費預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、寧波市北侖港發(fā)電廠“3 電”占鍋爐爆炸事故1993 年 3 月 10 日,浙江省寧波市北侖港發(fā)電廠一號機組發(fā)生一起特大鍋爐爐膛 爆炸事故(按電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程界定) ,造成死亡 23人,重傷 8人,傷 16 人,直接經(jīng)濟損失 778萬元。該機組停運 132天,少發(fā)電近 14億度。、事故經(jīng)過1993 年 3 月 10 日 14 時 07 分 24 秒,北侖港發(fā)電廠 1 號機組鍋爐發(fā)生特大爐膛 爆炸事故,人員傷亡嚴重,死 23人,傷 24人(重傷 8人)。北侖港發(fā)電廠 1號鍋爐是美國 ABB CE 公司(美國燃燒工程公司) 生產(chǎn)的亞臨 界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力 17.3兆帕,主

2、蒸汽溫度 540度,再熱蒸汽溫度 540度,主蒸汽流量 2008噸時。1993 年 3 月 6 日起該鍋爐運行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器 角度由水平改為下擺至下限。 3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。 3月 10日事故前一小時內(nèi)無較大操作。 14 時,機組負荷 400 兆瓦,主蒸汽壓力 15.22 兆帕,主蒸汽 溫度 513 度,再熱蒸汽溫度 512度,主蒸汽流量 1154.6噸時,爐膛壓力維持負 10毫米水柱,排煙溫度 A側(cè)110度,B側(cè)158度。磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨 煤機出力分別為 78.5、 73、 59、 38, B 磨處于檢修狀態(tài), F 磨備用。主要CCS

3、(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項目除風(fēng)量在 芋動”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投 自動”吹灰器需進行消缺,故 13 時后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時,集中控制室值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報警:爐膛壓力,高高”、“MFT(主燃料切斷保護)、汽機跳閘”旁路快開”等光字牌亮。FSS (爐膛安全系統(tǒng)) 盤顯示 MFT 的原因是 “爐膛壓力 ,高高 ”引?起,逆功率保護使發(fā)電機出口開關(guān)跳開, 廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。由于汽包水位急劇下降,運行 人員手動緊急停運爐水循環(huán)泵 B、C (此時A泵已自動跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個 鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進入,同時發(fā)現(xiàn)

4、主汽壓急驟下降,即手 動停運電動給水泵。由于鍋爐部分 PLC (可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起 CRT(計算機顯示屏)畫面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運行人員 立即就地緊急停運兩組送引風(fēng)機。經(jīng)戴防毒面具人員進入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰 斗嚴重損壞,呈開放性破口。二、事故造成的損壞及人員傷亡情況該起事故死亡 23人,其中電廠職工 6人(女 1人),民工 17人。受傷 24人, 其中電廠職工 5 人,民工 19 人。事故后對現(xiàn)場設(shè)備損壞情況檢查后發(fā)現(xiàn): 21 米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側(cè)例呈開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31 根。立 柱不同程度扭曲,

5、剛性梁拉裂;水冷壁管嚴重損壞,有 66 根開斷,爐右側(cè) 21 米層 以下剛性梁嚴重變形, 0 米層爐后側(cè)基本被熱焦堵至冷灰斗, 三臺碎渣機及噴射水泵 等全部埋沒在內(nèi)。爐前側(cè)設(shè)備情況尚好,磨煤機、風(fēng)機、煙道基本無損壞。事故后, 清除的灰渣 934 立方米。該起事故最終核算直接經(jīng)濟損失 778 萬元人民幣,修復(fù)時間 132 天,少發(fā)電近14 億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時間內(nèi)寧波地區(qū)的企業(yè)實行停三開 四,杭州地區(qū)停二開五,浙江省工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到了嚴重影響,間接損失嚴重。三、事故原因該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成 的。以下,僅將事故調(diào)查過程中的事故機理

6、技術(shù)分析結(jié)論綜合如下:1、運行記錄中無鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可以認定,并非煤 粉爆炸。2、清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可 以認定,非析鐵氫爆炸。3、鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數(shù)量的集中載荷或者施加一定數(shù) 量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。4、事故發(fā)生后的檢驗結(jié)果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規(guī)范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實,包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致 包角管受過大拉伸力而造成的。5、對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見:一種意見認為, “3

7、.10事”故的主要原因是鍋爐嚴重結(jié)渣。事故的主要過程是:嚴 重結(jié)積渣造成的靜載加上隨機落渣造成的動載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn) 生的水汽,進入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使?fàn)t膛壓力上升;落渣振 動造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴大,冷灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷 壁管撕裂;裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛 壓力大增,造成 MFT 動作,并使冷灰斗塌陷擴展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴 出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動載和工質(zhì)閃蒸擴容壓力的共同作 用下,造成鍋爐 21 米以下嚴重破壞和現(xiàn)場人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴 重結(jié)渣而由落

8、渣誘發(fā)的機械一熱力破壞事故。另一種意見認為,3月6日3月10回爐內(nèi)結(jié)渣嚴重,由于燃燒器長時間下擺 運行,加劇了灰斗結(jié)渣。這為煤裂角氣和煤氣的動態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng)造了條件?;以?落入渣斗產(chǎn)生的水蒸汽進入冷灰斗,形成的振動加速了可燃氣體的生成。經(jīng)分析計 算,在 0.75秒內(nèi)局部動態(tài)產(chǎn)生了 27千克以上混合可燃氣體, 逐步沿灰斗上升, 在 上升過程中, 由于下二次風(fēng)與可燃氣混合, 混合溫度在 470 度左右(未達著火溫度)。 突遇熾熱碎渣的進入或火炬(燃燒器噴焰)隨機飄入,引起可燃氣體爆炸,爐膛壓 力急劇升高, 爐膛出口壓力達 2.72手帕以上, 觸發(fā) MFT 動作。爆炸時,兩側(cè)墻鼓出, 在爆炸和爐底結(jié)

9、渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包 角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛烈升高,使事故擴大。6、鍋爐投入運行后,在燃用設(shè)計煤種及其允許變動范圍內(nèi)煤質(zhì)時出現(xiàn)前述的嚴重結(jié)渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問題,與制造廠鍋爐爐膛的結(jié)構(gòu)設(shè)計和布 臵等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。另外,除上述諸技術(shù)原因外,北侖電廠及有關(guān)單位在管理上存在的一些問題, 也是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的原因:該事故機組自 3 月 1 日以來,運行一直不正常,再熱器管壁溫連續(xù)超過報警溫 度。雖經(jīng)采取調(diào)整火焰中心,加大吹灰和減輕負荷等措施,壁溫超限問題仍未解決。按 ABB-CE 公司鍋爐運

10、行規(guī)程規(guī)定, 再熱器壁溫的報警溫度為 607度, 3月 6 日至 3 月 10日,再熱器壁溫多在 640度和 670度之間,鍋爐負荷已從 600兆瓦減至 500兆瓦,再減至 450 兆瓦,到 3 月 10 日減至 400 兆瓦,再熱器壁溫仍嚴重超限。按運行 規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫嚴重超溫采取措施而無效時,應(yīng)采取停爐措施。運行值班長曾多次向華東電管局總調(diào)度和浙江省電管局調(diào)度請示, 但上級部門非但不同意停爐, 而且還要求將鍋爐負荷再提高一些, 要求鍋爐堅持運行到 3月 15日計劃檢修時再停爐。結(jié)果因結(jié)焦嚴重,大塊焦渣崩落,導(dǎo)致該起特大事故發(fā)生。因此,該起事故原因的認定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè)計、布臵

11、不完善及運行 指揮失當(dāng);是一起鍋爐設(shè)備嚴重損壞和人員群亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋 爐嚴重結(jié)渣。四、事故處理及善后情況該起事故發(fā)生后,電力工業(yè)部及浙江省有關(guān)部門組成了事故調(diào)查組,對事故責(zé) 任認定如下:1、該臺鍋爐在投入運行以后,在燃用設(shè)計煤種及允許變動范圍內(nèi)的煤種時,出現(xiàn)了鍋爐結(jié)渣、再熱汽溫達不到設(shè)計值而過熱器、再熱器管壁嚴重超溫的問題;雖 然采取了降負荷運行和下擺燃燒器等防止結(jié)渣,但積渣日趨嚴重,最終釀成了事故。另外樓梯間、平臺、過道不暢造成了人員眾多傷亡,因此制造廠對事故負有主要責(zé) 任。2、在運行管理上,北侖港電廠對引進的設(shè)備和技術(shù)研究、消化不夠,又缺乏經(jīng) 驗,在采取一系列常規(guī)措施未能

12、改善鍋爐運行狀況的情況下,未能及時對爐內(nèi)嚴重 結(jié)渣作出正確判斷,因而沒有采取果斷停爐措施。對事故負有運行管理不當(dāng)?shù)拇我?責(zé)任。為了認真吸取事故教訓(xùn),除積極組織對外談判外,電力部已對有關(guān)責(zé)任人進行 了處理:對北侖港電廠廠長給予降職處分;對廠總工程師給予行政記大過處分;對浙江省電力局局長通報批評,生產(chǎn)副局長通報批評;其他有關(guān)直接責(zé)任人員也做了相應(yīng)處理。另對調(diào)查組提出的防止事故的對策。要求 ABB-CE 公司解決的項目,將通過談 判達到。3與事故主要責(zé)任方美國 ABB CE 公司的談判工作本著堅持原則、實事求是、維護國家利益的原則,由中國技術(shù)進出口總公司、 水利電力對外公司及華東電管局、 浙江省電力

13、局等單位組成談判組, 開展對美國 ABBCE公司的談判工作。第一輪談判于 1993年9月9日至9月10日進行,談判主要內(nèi)容是雙方各自闡述對事故原因的看法。 ABB CE認為鍋爐下部結(jié)渣是導(dǎo)致事故的主要原因,七種可能的外力造成灰斗失穩(wěn)引起事故,而灰斗的四道剛性梁及四周角 部的焊接質(zhì)量不良使灰斗強度不夠。我方認為鍋爐結(jié)構(gòu)不完善,制造質(zhì)量不良,冷 灰斗設(shè)計強度低,在鍋爐大量結(jié)渣的情況下又無法觀察和清渣。因此受可能發(fā)生的 外力作用,使灰斗失穩(wěn)破壞引起事故。在談判中我方還與 ABB-CE 公司就如何使鍋 爐消除缺陷,盡快達到安全穩(wěn)定運行的各種問題進行了討論。為使下一輪談判順利 進行, ABB CE 公司

14、在 10 月份提交了正式的事故調(diào)查報告及我方需要的爐內(nèi)溫度 場、有關(guān)部件的強度計算等分析資料; 我方提供了煤種資料及事故原因調(diào)查報告 (第 二輪談判于當(dāng)年 11 月初舉行,談判內(nèi)容及結(jié)論暫略) 。五、防范措施國內(nèi)大型電站爐結(jié)渣的問題比較普遍,為接受北侖港事故教訓(xùn),舉一反三,電力工業(yè)部于 1993年 9月24日至 28日召開了大型電站鍋爐燃燒技術(shù)研討會, 邀請科 研、制造和大專院校的專家參加,提出技術(shù)改進和加強管理的措施,提高電站鍋爐 的安全運行水平。為預(yù)防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下:1、制造廠( ABB-CE )應(yīng)采取措施,解決投產(chǎn)以來一直存在的再熱器汽溫低和 部分再熱器管壁溫度嚴重超限

15、的問題。2制造廠應(yīng)研究改進現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結(jié)焦和煙溫偏差過大的問題。在未改進前,制造廠應(yīng)在保證鍋爐設(shè)計參數(shù)的前提下,提出允許噴燃器下擺運行的角度 和持續(xù)時間。3鍋爐設(shè)計中吹灰器布臵密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠應(yīng)采取措施加以改進。在未改進前,電廠應(yīng)加強檢修、維護和管理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率, 必要時換用符合要求的吹灰器。4制造廠應(yīng)研究適當(dāng)加強冷灰斗支承的措施,以提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性又不致影響 環(huán)形集箱的安全。5制造廠應(yīng)采取措施加裝必要的監(jiān)視測點,如尾部煙溫、煙壓測點、過熱器減 溫器進出口汽溫測點、 輻射式再熱器出口汽溫測點等, 并送入計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。此外,還應(yīng)考慮裝設(shè)記錄型爐膛負壓表。6制造廠應(yīng)對冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)測手段,包括增加 必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結(jié)渣

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論