磁鐵礦與硫鐵礦摻燒的工業(yè)化生產(chǎn)實踐_第1頁
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文檔簡介

1、磁鐵礦與硫鐵礦摻燒的工業(yè)化生產(chǎn)實踐摘要:青海某公司在硫鐵礦焙燒制酸的生產(chǎn)過程中,因原料含硫高等因素的制約,造成硫酸產(chǎn)能過剩、燒渣中有價金屬元素銅浸出率低等問題。通過現(xiàn)場調(diào)試,開展了焙燒氣氛、浸出條件試驗及摻燒磁鐵礦工業(yè)化試驗,達到了調(diào)整原料使用配比、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構和提高有價金屬元素回收率的目的。關鍵詞:磁鐵礦;硫鐵礦;摻燒;工業(yè)化青海某冶煉化工企業(yè)有一條年處理30萬噸硫鐵礦的生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線于2011年10月份建成投產(chǎn)。年設計生產(chǎn)硫酸40萬噸,鐵焙砂19.84萬噸。其生產(chǎn)工藝是將含水9%-11%硫鐵礦通過皮帶送往150M2焙燒爐沸騰焙燒,產(chǎn)出的燒渣經(jīng)進一步浸出洗滌后,生產(chǎn)出的鐵焙砂產(chǎn)品外售。焙燒

2、過程中產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱鍋爐、旋風收塵器及電收塵器收塵降溫后送往制酸系統(tǒng)。從電收塵器來的二氧化硫煙氣進入凈化工序,經(jīng)過進一步的增濕、降溫、除塵、除霧后,通過干燥塔將煙氣中的水分降到0.1g/Nm3以下,由SO2風機送入轉(zhuǎn)化工序和吸收工序,生產(chǎn)出符合國家標準的93%和98%酸。尾氣經(jīng)尾氣吸收塔進一步處理后達標排放。焙燒產(chǎn)生的煙氣中的熱量經(jīng)余熱鍋爐回收,用于汽輪機發(fā)電,汽輪機裝機容量12MW。該公司自2011年10月份投產(chǎn)以來,生產(chǎn)運行過程中存在一些突出問題,主要是產(chǎn)出的鐵焙砂品質(zhì)較差(鐵焙砂產(chǎn)品含鐵59.560.5%;雜質(zhì)元素:Cu0.650.75%、Zn0.70.85%、TS1.52.5%);燒

3、渣中含有有價金屬元素銅進行高溫酸浸回收,但銅的浸出率較低,造成回收率很低;由于受到國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境的影響,硫酸產(chǎn)能嚴重過剩,導致硫酸銷售持續(xù)低迷,量價齊跌,經(jīng)營形勢異常嚴峻。因此,調(diào)整原料使用結(jié)構和產(chǎn)品結(jié)構就成為當前公司的一項重要工作。針對青海某公司銅回收率低和鐵焙砂含雜質(zhì)較高的問題,進行了焙燒氣氛、浸出條件試驗及摻燒磁鐵礦工業(yè)化試驗。1.工藝系統(tǒng)現(xiàn)狀1.1 硫鐵礦原料成分表1 硫鐵礦原料成分(%)名稱CuCoZnFeSH2O目前原料指標0.570.130.4445.0241.509.46設計原料指標0.561-0.1245.0846.208101.2生產(chǎn)系統(tǒng)主要運行情況硫酸系統(tǒng)投產(chǎn)以來,生

4、產(chǎn)運行比較穩(wěn)定,各項工藝指標能達到了設計指標。SO2轉(zhuǎn)化率:99.8%;SO3吸收效率:99.99%;尾氣SO2排放達標率:100%。廢水處理后合格率100%。硫酸一級品合格率100%。余熱回收系統(tǒng)投產(chǎn)運行后,出現(xiàn)余熱鍋爐過熱區(qū)換熱面積偏大的情況,經(jīng)對第三組過熱器進行改造和新配套了一套25 t/h的反滲透水處理系統(tǒng)后,運行情況較為理想。綜合回收系統(tǒng)主要是回收原料中有價金屬銅。生產(chǎn)運行穩(wěn)定,但銅的浸出率只有30%左右,回收率較低。1.3當前存在的主要問題鐵焙砂質(zhì)量不高,目前鐵焙砂產(chǎn)品含鐵59.560.5%;雜質(zhì)元素:Cu0.650.75%、Zn0.70.85%、TS1.52.5%。綜合回收系統(tǒng)銅

5、的浸出率較低,造成銅的回收率較低。2.焙燒氣氛、浸出條件試驗針對鐵焙砂含銅、硫雜質(zhì)較高和銅回收率低的問題,該公司內(nèi)部通過調(diào)整焙燒氣氛及開展相關的對比試驗摸索提高浸出率的工藝條件,做了大量的工作。2013年7月份該公司進行現(xiàn)場調(diào)試,通過調(diào)整焙燒氣氛和酸浸工序工藝指標等結(jié)合生產(chǎn)進行試驗。降低焙燒溫度和提高氧濃度有利于銅的浸出;提高浸出槽硫酸濃度、反應溫度和反應時間有利于銅的浸出(1);但由于所用原料含硫較高,降低焙燒溫度不利于硫的回收利用。之后,該公司于2014年又進行了生產(chǎn)調(diào)試試驗,再一次驗證了2013年7月份的實驗結(jié)論,具體實驗數(shù)據(jù)如下:表2銅浸出率與焙燒溫度的關系時間段入爐礦含硫%投礦量t/

6、h沸騰層溫度焙燒爐出口溫度酸浸槽酸濃g/l銅浸出率%2013.7.25-2013.7.2932-3340650-740720-82010月13日40.582013.7.29-2013.8.328.029.74461069071075010月13日50.592013.8.3-2013.8.3024.726.7444662067069071010月12日58.332013.8.30-2013.9.1121.624.5464861065060964010月12日61.182014.1.11-2014.1.2030.39%426907109月12日50.922014.2.8-2014.2.1225.6

7、6%4466071010月12日55.762014.2.27-2014.3.1526.72%4671073010月12日49.72014.4.28-2014.5.822.46%526907359月12日48.432014.6.10-2014.6.1724.21%556407409月12日452014.7.16-2014.7.2734.84%5088089012月14日28.352014.8.7-2014.8.1122.61%5372073010月12日40.392014.9.2-2014.9.2823.24%576907509月12日40.932014.11.2-2014.11.1123.18

8、%547107259月12日44.96 同時,在化驗室也進行了模擬生產(chǎn)情況的實驗,在馬弗爐內(nèi)實驗溫度750、焙燒2小時。浸出時間2.5小時。銅的浸出率和酸度的關系如表3。表3銅浸出率與酸度的關系序號酸濃度 g/lCu2+ 濃度g/l銅浸出率%100.0010.17250.10918.053100.13221.414200.14524.975300.19731.526400.23839.147500.30750.488600.31353.919700.38561.6010800.37466.4911900.39762.64121000.48377.00131100.46276.21141200.

9、44173.50151300.44272.681)通過此次焙燒實驗,在焙燒溫度逐漸降低的情況下,銅的浸出率逐漸提高,在610650時,銅的浸出率達到61.18%.2)隨著浸出酸濃度的增加,浸出率也明顯提高。通過調(diào)整焙燒氣氛及開展浸出率條件試驗,取得了一定的效果,但有價金屬元素銅的浸出率和回收率仍然處于較低的水平。為此,我們開展了摻燒磁鐵礦的工業(yè)化試驗。3 摻燒磁鐵礦工業(yè)試驗為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構、提高銅回收率,開展了摻燒磁鐵礦工業(yè)化試驗。硫鐵礦與磁鐵礦摻燒比例分別為7:3、6:4、5:5、4:6。3.1 磁鐵礦原料成分表4磁硫鐵礦成分(%)名稱CuCoZnFeSH2O磁鐵礦0.10.0750.038

10、57591112.59.483.2生產(chǎn)系統(tǒng)主要運行情況摻燒磁鐵礦后,硫酸系統(tǒng)的工藝指標及產(chǎn)量見表5。表5工藝指標及產(chǎn)量情況硫鐵礦:磁鐵礦7:36:45:54:6礦含有效S(%)32.033.028.029.724.726.721.624.5濕基投礦量(t/h)404444464648沸層溫度()650740610690620670610650爐出口溫度()720820710750690710609640爐底壓力(KPa)14.515.015.816.216.017.016.817.2爐底風量(m3/h)7000074000610006500060000630006100065000SO2轉(zhuǎn)化率

11、(%)99.8399.8399.8399.8999.8999.92硫酸產(chǎn)量(t/d)820850750780720750700730 1)從硫酸系統(tǒng)生產(chǎn)情況來看,在摻燒不同比例磁鐵礦時,總體較為穩(wěn)定,各項工藝指標正常,轉(zhuǎn)化器熱平衡能夠較好維持,硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)可以滿足當前摻燒生產(chǎn)運行模式。2) 在實際生產(chǎn)過程中,由于摻燒磁鐵礦后,投礦量由之前的40t/h提高到46t/h以上,造成天車工的勞動強度及天車的運行頻率、鋼絲繩損耗等都有所增加,但總體對生產(chǎn)影響不大。 3)由于配礦后有效硫含量明顯降低,硫酸產(chǎn)量降低40%以上。表6余熱發(fā)電系統(tǒng)工藝指標及產(chǎn)量情況硫:磁過熱壓力(MP)過熱溫度()平均發(fā)電(KW

12、/h)新鮮水消耗(t/h)7:33.303.504404507200196:43.203.604254315800275:52.603.204094203450404:62.403.50402407180050 余熱回收系統(tǒng)隨著原料配比的變化,焙燒入爐原料有效硫含量逐步降低,過熱蒸汽溫度由445下降到405,進汽輪機溫度由418下降到376,發(fā)電負荷由7200KW/h大幅下降到1800KW/h(進汽輪機溫度應410(2)。脫鹽水用水量由575 t/d增加到1213 t/d。綜合回收系統(tǒng)在焙燒入爐原料有效硫逐步降低的情況下,焙燒爐沸騰層和煙氣出口溫度逐步降低至650左右,得益于焙燒溫度的降低,銅

13、的浸出率明顯提高,鐵焙砂產(chǎn)品含雜質(zhì)銅明顯降低,生產(chǎn)運行穩(wěn)定。主要指標見表7。表7綜合回收系統(tǒng)工藝指標及產(chǎn)率情況硫:磁銅浸出率(%)鐵焙砂含鐵(%)鐵焙砂含硫(%)鐵焙砂含銅(%)鐵焙砂產(chǎn)率(%)7:340.5861.731.890.3774.586:450.5962.171.900.2376.475:558.3361.552.230.1777.244:661.1862.162.250.1479.983.3摻燒工業(yè)化試驗成果 摻燒磁鐵礦后,硫酸產(chǎn)量降低40%以上,由原來的3.6萬噸/月降至2.2萬噸/月,鐵焙砂產(chǎn)量大幅增加,由原來的1.9萬噸/月提高至2.4萬噸/月,有價元素銅的浸出率由原來的3

14、0%提高至60%以上,鐵焙砂中雜質(zhì)元素銅的含量由0.48%大幅降至0.15%以下,極大改善了鐵焙砂的品質(zhì)。3.4改造后存在的主要問題及解決方案3.4.1存在的問題雖然摻燒磁鐵礦達到了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構、提高銅回收率、不同程度改善鐵焙砂品質(zhì)的目的,但同時也出現(xiàn)了一些新問題亟需解決。一是鐵焙砂含硫依然較高,影響鐵焙砂產(chǎn)品品質(zhì),嚴重制約了鐵焙砂產(chǎn)品銷售價格;二是余熱發(fā)電負荷降低,月度發(fā)電量明顯減少,發(fā)電成本上升。3.4.2問題產(chǎn)生的原因及解決方案 (1)鐵焙砂產(chǎn)品硫偏高原因分析及解決措施 摻燒后產(chǎn)品鐵焙砂產(chǎn)品雜質(zhì)硫偏高原因:(1)、原料硫精礦、磁鐵礦中鈣含量均遠高于初設值,燒渣在用廢稀硫酸酸浸的過程中形成

15、硫酸鈣微溶物進入鐵焙砂產(chǎn)品,同時原料中無效硫遠高于初設值,導致無效硫升高。(2)、摻燒磁鐵礦之后入爐原料有效硫由42%大幅降至20%左右,焙燒環(huán)境溫度由850大幅降至650,溫度降低導致焙燒脫硫率降低。(3)、大量處理后的工業(yè)廢水回用作為燒渣酸浸后的洗水,但這部分回用水硬度度高達15002500mg /l(CaCO3計),洗滌過程中產(chǎn)生部分硫酸鈣沉淀進入鐵焙砂產(chǎn)品。解決措施:針對鐵焙砂含硫較高的問題,首先對回用的燒渣洗滌水進行軟化,通過增加一道軟化水體的裝置,使回用水的硬度降低到500mg/l(CaCO3計),從而減少洗滌時帶入的硫酸鈣。洗完后的燒渣再次調(diào)漿后進陶瓷過濾機進行最后的脫水過濾,成

16、為可銷售的鐵焙砂產(chǎn)品。其次經(jīng)過實驗探索,對水洗過后的燒渣再次調(diào)漿進入陶瓷過濾機時,在調(diào)漿時添加濃度1.52%碳酸鈉溶液。通過以上兩項措施可有效降低產(chǎn)品鐵焙砂含硫在2%以內(nèi)。 (2)發(fā)電量明顯降低原因及解決措施 發(fā)電負荷降低、發(fā)電量減少的主要原因:(1)、摻燒后,入爐原料有效硫含硫及單位時間內(nèi)入爐總硫量的大幅降低,使焙燒溫度降低,總體熱量減少。(2)、因焙燒溫度降低,燒渣的粘結(jié)性增強,加之余熱鍋爐振打效果不好,余熱鍋爐管壁積灰嚴重,傳熱效率降低。 提高發(fā)電量的措施和辦法:(1)、減少焙燒爐冷卻管組兩組,降低余熱鍋爐上水溫度,減少蒸發(fā)量。(2)、在余熱鍋爐輻射冷卻室內(nèi)掛=2mm的不銹鋼板76m2,

17、使高溫煙氣在余熱鍋爐爐膛內(nèi)的熱量重新分布。(3)、對余熱鍋爐機械振打系統(tǒng)進行改造,保證振打效果,確保過熱器管組上不大面積積灰,保障傳熱效率。 改造后取得的效果和效益估算:采取提高發(fā)電量的措施后,汽輪機發(fā)電負荷由以前的1800 kw/h提高到5681 kw/h,另回收飽和蒸汽冷凝水10 t/h。表8 鍋爐技改后運行指標和設計參數(shù)對比表磁:硫進鍋爐溫度()出鍋爐溫度()進過熱器煙氣溫度()投礦量(t/h)汽包壓力(Mpa)過熱蒸汽溫度()日均發(fā)電量(kw/d)5:5717690421375520507443.282.67429409828006:4680603368352427413483.552

18、.48416402432005:5850777380350530510463.43.24464371595706:4724693410377480475483.53.05448427136344設計指標950360383.82450254500 全年發(fā)電部分效益:(56811800)×24×320×0.36=1073.02萬元全年飽和蒸汽回收效益:10×24×320×2=15.36萬元全年效益總計:1088.38萬元注:外購電0.36元/kwh;脫鹽水處理成本2元/t。4 結(jié)論1、生產(chǎn)實踐證明此次摻燒磁鐵礦工業(yè)試驗是成功的,如此大系統(tǒng)、大規(guī)

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