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文檔簡介

1、降低循環(huán)流化床鍋爐噸汽耗電降低循環(huán)流化床鍋爐噸汽耗電鍋爐運行QC小組2014年12月發(fā)布人:李建目目 錄錄2選題理由4現(xiàn)狀調(diào)查目標(biāo)制定6可行性分析1小組簡介3活動計劃7原因分析9對策制定12效益分析13鞏固措施8要因確認(rèn)10對策實施11效果檢查14活動總結(jié)及下步打算目標(biāo)制定5目標(biāo)制定小組簡介小組簡介1表1-1 鍋爐QC小組簡介選題理由選題理由2一、名詞解釋一、名詞解釋 噸汽耗電:指鍋爐每產(chǎn)生一噸蒸汽所耗噸汽耗電:指鍋爐每產(chǎn)生一噸蒸汽所耗費的電量,是電廠衡量鍋爐運行經(jīng)濟(jì)性的一費的電量,是電廠衡量鍋爐運行經(jīng)濟(jì)性的一個重要指標(biāo)。具體計算公式為:個重要指標(biāo)。具體計算公式為:噸汽耗電噸汽耗電= =某段時

2、間內(nèi)鍋爐耗電量某段時間內(nèi)鍋爐耗電量/ /該段時間該段時間內(nèi)鍋爐的產(chǎn)汽量內(nèi)鍋爐的產(chǎn)汽量二、二、20132013年循環(huán)流化床鍋爐的噸汽耗電量年循環(huán)流化床鍋爐的噸汽耗電量為為13.06 KW.H/13.06 KW.H/噸汽,這在一定程度上影噸汽,這在一定程度上影響著鍋爐的經(jīng)濟(jì)型運行,限制了鍋爐運行響著鍋爐的經(jīng)濟(jì)型運行,限制了鍋爐運行收益的提高,制約著公司效益的提升。因收益的提高,制約著公司效益的提升。因此,為從根本上解決以上問題,我鍋爐運此,為從根本上解決以上問題,我鍋爐運行行QCQC小組選定小組選定20142014年公關(guān)課題為:降低循年公關(guān)課題為:降低循環(huán)流化床鍋爐噸汽耗電。環(huán)流化床鍋爐噸汽耗電。

3、活動計劃活動計劃3:表3-1 活動計劃表現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查4 我公司現(xiàn)有3臺240T/H循環(huán)流化床鍋爐,每臺鍋爐配有1臺一次風(fēng)機,1臺二次風(fēng)機,2臺吸風(fēng)機,每月均有專人統(tǒng)計鍋爐風(fēng)機電量消耗以及產(chǎn)汽量,以1個月為周期計算鍋爐的噸汽耗電,經(jīng)統(tǒng)計2013年流化床鍋爐的噸汽耗電平均值為13.06 KW.H/噸汽,數(shù)值偏高。因此,我QC小組決定從現(xiàn)場設(shè)備維護(hù),運行工藝控制,人員操作情況等方面查找問題,以求降低循環(huán)流化床鍋爐噸汽耗電的方法。表4-1 噸汽耗電統(tǒng)計表現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查4圖4-1 噸汽耗電趨勢圖目標(biāo)確定目標(biāo)確定5 我QC小組確定本次攻關(guān)活動的目標(biāo)為,將循環(huán)流化床鍋爐的噸汽耗電降低至12.5 KW.

4、H/噸汽,并繼續(xù)保持。 現(xiàn)狀13.06KW.H/噸汽 目標(biāo)12.5 KW.H/噸汽可行性分析可行性分析6 經(jīng)統(tǒng)計,2013年下半年,循環(huán)流化床鍋爐的噸汽耗電平均值為13.06 KW.H/噸汽。我QC小組分析,鍋爐噸汽耗電偏高這一情況與現(xiàn)場設(shè)備的維護(hù)以及運行工藝的控制的方面均有很大的關(guān)系,因此,只要我們加大設(shè)備維護(hù)力度,細(xì)化運行工藝控制,從根本入手,必將在很大程度上降低流化床鍋爐的噸汽耗電。 另外,從統(tǒng)計記錄中可以看出,2013年11月份,流化床鍋爐噸汽耗電數(shù)值曾達(dá)到過12.67 KW.H/噸汽,因此,我QC小組確定的“將流化床鍋爐噸汽耗電降低至12.54KW.H/噸汽并繼續(xù)保持”這一目標(biāo)是可行

5、的。原因分析原因分析7 通過噸汽耗電的計算公式可知,造成流化床鍋爐噸汽耗電較高的原因主要有以下兩點:一、風(fēng)機電耗較高;二、鍋爐產(chǎn)汽量低。經(jīng)我QC小組結(jié)合生產(chǎn)實際分析,將以上兩種因素繪制成餅分圖如下: 由上圖可以看出,造成流化床鍋爐噸汽耗電較高的主要原因為鍋爐風(fēng)機電耗高,因此,我QC小組決定從此點入手,先從大方面解決此問題。圖7-1 因素餅分圖原因分析原因分析7 為進(jìn)一步分析問題,我QC小組將導(dǎo)致風(fēng)機電耗升高的原因繪制成魚骨圖如下:人機料法環(huán)預(yù)熱器等積灰預(yù)熱器等積灰操作工水平有限操作工水平有限負(fù)壓控制高負(fù)壓控制高床壓控制高床壓控制高氧量控制高氧量控制高原煤水分大,原煤水分大,煙氣量大煙氣量大受熱

6、面阻力大受熱面阻力大葉輪磨損,葉輪磨損,出力降低出力降低風(fēng)機工頻運行風(fēng)機工頻運行鍋爐漏風(fēng)鍋爐漏風(fēng)圖7-2 魚骨圖原因分析原因分析7表7-1 末端因素匯總表要因確認(rèn)要因確認(rèn)8表8-1 要因確認(rèn)表要因確認(rèn)要因確認(rèn)8一、原煤水分大,煙氣量大一、原煤水分大,煙氣量大 為確定此項要因,我小組組員于2014年1月份通過每天的煤質(zhì)取樣分析結(jié)果對2013年下半年的原煤水分進(jìn)行統(tǒng)計,繪制成表格,與規(guī)程規(guī)定的數(shù)值進(jìn)行對比,結(jié)果如下: 通過上表可以看出,2013年下半年原煤全水分Mar平均值為12.38%,與規(guī)程要求的規(guī)定值12.5%的偏差率不足1%,符合要求,不會導(dǎo)致噸汽耗電的增加。因此,此項被確定為非要因。表8

7、-2 原煤水分統(tǒng)計表圖8-1 原煤分析結(jié)果非要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8二、氧量控制高二、氧量控制高 為確定此項要因,組員于2014年1月份通過鍋爐操作盤存儲的氧量曲線對2013年下半年流化床鍋爐的氧量進(jìn)行統(tǒng)計,與車間規(guī)定值進(jìn)行對比,繪制成表格如下: 通過上表可以看出,2013年下半年鍋爐氧量平均值為8.27%,車間規(guī)定的上限值為7.5%,實際值大于規(guī)定值0.77%,數(shù)值過大,會導(dǎo)致風(fēng)機電耗的增加。因此,此項被確認(rèn)為要因之一。表8-3 氧量統(tǒng)計表圖8-2 氧量曲線圖要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8三、負(fù)壓控制高三、負(fù)壓控制高 為確定此項要因,我小組組員于2014年1月份通過鍋爐日運行報表對2013年下半年鍋爐

8、爐膛出口負(fù)壓值進(jìn)行統(tǒng)計,繪制成表格,與鍋爐運行規(guī)程規(guī)定值對比,如下: 通過上表可以看出,2013年下半年爐膛出口負(fù)壓平均值為-304Pa,處于規(guī)定值范圍內(nèi),并接近下限值,有利于節(jié)省風(fēng)機電耗。因此,此項被確認(rèn)為非要因。表8-3 爐膛負(fù)壓統(tǒng)計表圖8-3 鍋爐運行報表非要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8四、床壓控制高四、床壓控制高 為確定此項要因,組員郭立濤于2014年1月份通過鍋爐日運行報表對2013年下半年流化床鍋爐床壓進(jìn)行統(tǒng)計,并與規(guī)定值進(jìn)行對比,結(jié)果如下: 通過上表可以看出,2013年下半年流化床鍋爐床壓平均值為12.99 KPa,處于規(guī)定值要求的12.5 KPa-14.0 KPa之間,符合要求。因此,

9、此點被確定為非要因。表8-4 鍋爐床壓統(tǒng)計表圖8-4 床壓曲線圖非要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8五、操作工水平有限五、操作工水平有限 為確定此項要因,小組成員于2014年1月份對循環(huán)流化床司爐統(tǒng)一進(jìn)行考試,成績在90分以上為合格,考試成績?nèi)缦拢?由上圖可知,操作工的成績均在90分以上,符合崗位需求。因此,此項被確定為非要因。圖8-4 現(xiàn)場考試表8-5 考試成績表非要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8六、鍋爐漏風(fēng)六、鍋爐漏風(fēng) 為確定此項要因,組員于2014年2月份鍋爐停爐階段,對流化床鍋爐進(jìn)行漏風(fēng)實驗,以便于檢查鍋爐漏風(fēng)情況。 由圖片可知,鍋爐的預(yù)熱器、煙道等部位存在漏風(fēng)情況,這將直接造成鍋爐風(fēng)機電耗的升高。因此,此

10、點被確認(rèn)為要因之一。圖 8-5 鍋爐風(fēng)道漏風(fēng)實圖要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8七、預(yù)熱器等積灰七、預(yù)熱器等積灰 為確定此項要因,組員于2014年2月份鍋爐停爐階段,對鍋爐內(nèi)部受熱面進(jìn)行檢查,確定其是否存在積灰現(xiàn)象。 通過檢查可以確定,鍋爐受熱面如預(yù)熱器、省煤器等部位無積灰現(xiàn)象,不會引起風(fēng)機電耗的升高。因此,此點被確認(rèn)為非要因。圖 8-6 過爐受熱面積灰實圖非要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8八、風(fēng)機葉輪磨損,出力降低八、風(fēng)機葉輪磨損,出力降低 為確定此項要因,組員于2014年2月鍋爐停爐階段對風(fēng)機葉輪進(jìn)行檢查,確定其磨損程度。 由上圖可知,鍋爐長期運行,對風(fēng)機及葉輪造成嚴(yán)重磨損,這直接導(dǎo)致風(fēng)機處理降低,電耗升高。

11、因此,此項被確定為要因之一。圖 8-7 吸風(fēng)機葉輪磨損實圖要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8九、風(fēng)機工頻運行九、風(fēng)機工頻運行 為確定此項要因,組員于2014年1月份對鍋爐各轉(zhuǎn)機運行情況進(jìn)行統(tǒng)計,繪制成表格,如下: 由上表可知,鍋爐存在部分轉(zhuǎn)機工頻運行,這也將使風(fēng)機電耗增加。因此,此點被確定為要因之一。表8-6 轉(zhuǎn)機運行方式統(tǒng)計表要因要因確認(rèn)要因確認(rèn)8經(jīng)過要因確定,我們共找出以下四點要因:要要 因因 確確 定定氧量控制高氧量控制高鍋爐漏風(fēng)鍋爐漏風(fēng)葉輪磨損,出力降低葉輪磨損,出力降低風(fēng)機工頻運行風(fēng)機工頻運行對策制定對策制定9根據(jù)要因確定得出的四項要因,結(jié)合實際運行情況,我QC小組按照5W1H原則制定了詳細(xì)的對

12、策表,如下:表9-1 對策制定表對策實施對策實施10一、控制氧量范圍一、控制氧量范圍1、車間制定嚴(yán)格的考核措施,規(guī)定氧量控制范圍為5.5%-7.5%;2、指派專人檢查運行氧量曲線,每周兩次,規(guī)定氧量瞬時超點超過1分鐘未恢復(fù)記作1點,10分鐘內(nèi)記1點;3、依照以上兩點進(jìn)行氧量的超點統(tǒng)計,每月18日落實獎懲考核。表10-1 氧量統(tǒng)計表圖10-1 運行規(guī)定表對策實施對策實施10二、消除鍋爐漏風(fēng)二、消除鍋爐漏風(fēng)1、對鍋爐進(jìn)行漏風(fēng)實驗,記錄預(yù)熱器漏風(fēng)的管子,統(tǒng)一處理;2、對煙道、風(fēng)道保溫、護(hù)皮破損的部位進(jìn)行統(tǒng)計,統(tǒng)一修復(fù);3、對風(fēng)門、人孔等易發(fā)生漏風(fēng)的部位進(jìn)行檢查,消除漏風(fēng)圖10-2 漏風(fēng)消除及定期檢查

13、實圖對策實施對策實施10三、葉輪磨損,出力降低三、葉輪磨損,出力降低1、利用計劃停爐的機會,對流化床鍋爐風(fēng)機葉輪進(jìn)行檢查,統(tǒng)計磨損嚴(yán)重的葉輪進(jìn)行修復(fù)或更換;2、對于存在問題的葉輪,修復(fù)后在原磨損部位堆焊耐磨層;圖10-3 新購葉輪實圖對策實施對策實施10四、風(fēng)機工頻運行四、風(fēng)機工頻運行1、根據(jù)統(tǒng)計得出的結(jié)果,對工頻運行的風(fēng)機進(jìn)行變頻改造;2、將改造后的變頻控制系統(tǒng)接到司爐操作盤面上,便于司爐進(jìn)行變頻控制。圖10-4 變頻控制系統(tǒng)效果檢查效果檢查11 為驗證效果,我小組統(tǒng)計了2014年5月至2014年10月流化床鍋爐的噸汽耗電,并與2013年下半年流化床鍋爐噸汽耗電進(jìn)行對比,得出下表:表11-1

14、 噸汽耗電對比表對策實施對策實施10 由統(tǒng)計圖表可知,2014年流化床鍋爐噸汽耗電相較2013年下半年有了明顯的下降,平均值由2013年的13.06 KW.H/噸汽降低至12.26 KW.H/噸汽,超額完成了年初制定的12.5 KW.H/噸汽,我們的目標(biāo)實現(xiàn)了!圖11-1 噸汽耗電趨勢圖效益分析效益分析11一、經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析 本次活動將流化床鍋爐噸汽耗電由13.06 KW.H/噸汽降至12.26 KW.H/噸汽,降幅為0.8 KW.H/噸汽,我公司發(fā)電成本為0.38元/KW.H,噸汽耗電下降0.8 KW.H/噸汽,2014年流化床鍋爐每臺平均運行249天,平均負(fù)荷172T/H,以

15、此計算,全年可實現(xiàn)效益: 0.380.824924172310000=93.74萬元二、社會效益分析二、社會效益分析一、通過本次活動,QC小組成員得到了鍛煉,提高了分析、解決問題的能力,小組成員都體會到了運用QC方法解決現(xiàn)場實際問題,用團(tuán)隊力量攻堅破難的優(yōu)點。二、通過本次活動,推動了公司乃至集團(tuán)的QC質(zhì)量管理工作,讓人們看到了QC活動的效果,讓更多的人將QC管理辦法應(yīng)用到實踐中。鞏固措施鞏固措施12專人負(fù)責(zé)考核措施專人負(fù)責(zé)考核措施加大員工培訓(xùn)力度加大員工培訓(xùn)力度定期檢查鍋爐漏風(fēng)定期檢查鍋爐漏風(fēng)鞏固措施鞏固措施13鞏固效果檢查:鞏固效果檢查: 通過鞏固措施的實施,由圖表可以看出,2014年11月份噸汽耗電為11.93 KW.H/噸汽,低于2014年平均值12.24 KW.H/噸汽,且觀察8月至10月噸汽耗電數(shù)值可以看出,2014年底的噸汽耗電基本在11.90KW.H/噸汽至12.00KW.H/噸汽之間,保持平穩(wěn),這證明我小組采取的鞏固措施起到了很好的效果表13-1 噸汽耗電匯總表圖13-1 噸汽耗電趨勢圖活動總結(jié)及下步打算活動總結(jié)及下步打算14 本次活動中,通過本次活動中,通過QCQC小組成員的通力協(xié)小組成員的通力協(xié)作以及對問題深刻的分析和解決,我們成功作以及對問題深刻的分析和解決

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