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1、飛來峽水電廠機組飛逸故障分析及處理(圖文)論文導(dǎo)讀:飛來峽水電廠位于廣東省北江干流中游,清遠市境內(nèi)。在控制導(dǎo)水葉接力器主油路設(shè)置了旁通閥組,能在機組過速情況下動作,使開啟腔和關(guān)閉腔快速平壓,能在上述兩項措施的同時作用下,實現(xiàn)導(dǎo)水葉的快速關(guān)閉。關(guān)鍵詞:飛來峽水電廠,機組過速,故障分析對策及防范措施1概述飛來峽水電廠位于廣東省北江干流中游,清遠市境內(nèi)。水電廠內(nèi)安裝有4臺單機容量為35MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,主、輔機設(shè)備全套引進于奧地利ELIN公司。飛來峽4臺水輪發(fā)電機組自1999年10月投產(chǎn)以來,發(fā)揮了較好的經(jīng)濟效益。但隨著運行時間的增長,一些不安全的因素影響著機組的安全運行。2#機組在運行

2、狀態(tài)下曾出現(xiàn)電調(diào)跳閘信號,機組隨即進入停機流程,在機組停機過程中出現(xiàn)過頻跳閘、過速一段、過速二段(機械過速)跳閘信號。致使我廠機組因此需要申請臨時停機并通知檢修部門檢查,一定程度上影響著發(fā)電計劃。2故障現(xiàn)象2.1 2004年4月26日2點29分,2#機組在負荷20MW加至35MW的過程中出現(xiàn)電調(diào)跳閘信號,在停機過程中出現(xiàn)過頻跳閘、過速一段、過速二段(機械過速)跳閘信號。電調(diào)柜LCD顯示當前故障為導(dǎo)葉位置傳感器故障,在水輪機廊道檢查發(fā)現(xiàn)2#機導(dǎo)葉位置傳感器的鋼絲繩已斷開,機組燈泡體機械過速擺裝置動作。2.2 2007年4月1日19:37分,2#機組帶35MW負荷運行時出現(xiàn)“過速二段(機械過速)”

3、跳閘信號,機組甩負荷跳閘停機。3故障分析3.1飛來峽水電廠機組設(shè)計上的原因飛來峽水電廠4臺機組的防過速裝置主要通過以下措施實現(xiàn):導(dǎo)水葉具有自關(guān)閉能力,并設(shè)置有關(guān)閉重錘;在控制導(dǎo)水葉接力器主油路設(shè)置了旁通閥組,能在機組過速情況下動作,使開啟腔和關(guān)閉腔快速平壓,能在上述兩項措施的同時作用下,實現(xiàn)導(dǎo)水葉的快速關(guān)閉;4臺機組也均設(shè)有機械過速飛擺和尾水事故閘門。上述各類防機組過速措施在實際運用中,是聯(lián)合成一個遵循一定控制規(guī)律的整體,在其各自功能的共同作下實現(xiàn)機組快速關(guān)閉導(dǎo)葉停機,從而達到控制過速的目的。但在實際運用中,雖有上述幾類防過速措施,但因數(shù)字調(diào)速器及其外圍設(shè)備存在某些設(shè)計缺陷,引起機組過速偶有發(fā)

4、生。論文參考網(wǎng)。3.2機組導(dǎo)水葉與輪葉失去協(xié)聯(lián)關(guān)系,造成機組過速對燈泡貫流轉(zhuǎn)漿式水輪機,飛逸特性有兩種情況。第一種情況是當丟負荷后,導(dǎo)水機構(gòu)失靈,轉(zhuǎn)輪葉片的操作機構(gòu)也失靈,而且兩者失去協(xié)聯(lián)關(guān)系,飛來峽水電廠機組飛逸特性曲線如下圖所示,在任一角下導(dǎo)葉開度0增加到某一較大值后,n1r不但不增加,反而呈下降趨勢。一般當導(dǎo)葉全開而葉片轉(zhuǎn)角最小時單位飛逸轉(zhuǎn)速最高。第二種情況是丟負荷后,調(diào)速機構(gòu)失靈,導(dǎo)水機構(gòu)和轉(zhuǎn)輪葉片機構(gòu)均失靈,但導(dǎo)葉開度和輪葉轉(zhuǎn)角仍保持相應(yīng)的協(xié)聯(lián)關(guān)系。飛逸轉(zhuǎn)速不是隨導(dǎo)葉開度增加而增大,而是在最大單位飛逸轉(zhuǎn)速n1r發(fā)生在某一較小的0和時。飛來峽水電廠燈泡貫流式水輪機采用雙調(diào)節(jié),運行中轉(zhuǎn)輪

5、輪葉跟隨導(dǎo)水葉按到一定的協(xié)聯(lián)關(guān)系而動作,數(shù)字調(diào)速器通過=f(,H)函數(shù)關(guān)系計算出輪葉開度,其中為數(shù)字調(diào)速器采集的導(dǎo)葉開度,H為采集的機組凈水頭,計算完全是由固化的軟件完成。影響機組實際導(dǎo)水葉與轉(zhuǎn)輪輪葉的協(xié)聯(lián)關(guān)系主要取決于凈水壓力傳感裝置,導(dǎo)水葉、轉(zhuǎn)輪輪葉位置傳感器工作是否可靠。2004年4月26日2點29分,2#機組負荷從20MW加至35MW的過程中出現(xiàn)機械過速屬于上述第一種情況,即在跳閘停機過程中導(dǎo)水葉與輪葉失去協(xié)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)的事件記錄顯示,2點28分52秒出現(xiàn)導(dǎo)葉位置最小開度限制動作,由此證明此時鋼絲繩已斷,2點29分09秒出現(xiàn)電調(diào)故障跳閘信號,位置傳感器遲滯時間竟達17秒,即導(dǎo)水

6、葉快速關(guān)閉時間已延后17秒。實際開度由給定值突變?yōu)?00%(保持100%開度時間極短),接著突變?yōu)?%,且長時間保持為0%。導(dǎo)水葉開度由100%突變?yōu)?%時,此時導(dǎo)葉開度反饋值已小于空載開度(有功最低)。論文參考網(wǎng)。滯后的電調(diào)跳閘命令給出時,根據(jù)機械故障跳閘停機特征(機組快關(guān)閥動作,機組進入正常停機程序)。而機組并未真正將有功降至最低而甩負荷,此時的導(dǎo)水葉與輪葉處于完全失控狀態(tài)。那么根椐飛來峽水輪機飛逸特性圖,如上圖所示,滿足導(dǎo)葉全開而葉片轉(zhuǎn)角最小時飛逸轉(zhuǎn)速最高所有外在條件,從而造成2#機組機械過速。3.3繼電器端子松動引起機械過速2007年4月1日19:37分,2#機組帶35MW運行時出現(xiàn)“

7、過速二段(機械過速)”跳閘信號,機組甩負荷跳閘停機。論文參考網(wǎng)。經(jīng)現(xiàn)場檢查過速擺并沒有動作,操作機構(gòu)位置也正常;現(xiàn)地檢查模塊也正常,不存在模塊故障;后經(jīng)通過檢查發(fā)現(xiàn)是過速擺送至監(jiān)控的信號回路中+SA03-X1 009(過速裝置)端子線松脫,導(dǎo)致機組跳閘停機。經(jīng)處理后,跳閘信號消除,機組可以開機運行。4對策及防范措施4.1對部分參與機組控制的重要外圍信號采集裝置,如機組導(dǎo)葉、輪葉位置傳感器以及機組凈水頭測量裝置,應(yīng)采用冗余,實現(xiàn)多套備用,故障情況下并能實現(xiàn)自動切換。4.2修改數(shù)字調(diào)速器控制模式,改變當前機組有功控制實際仍為開度控制的控制方式,在部分工況下對機組安全運行可能更加合理。4.3當機組處于長時間失控過速時,為避免損壞設(shè)備,運行人員可以采取某些手動措施,如手動關(guān)閉導(dǎo)葉和加大輪葉開度,下落尾水事故閘門,都可以降低機組過速轉(zhuǎn)速或縮短過速時間。但應(yīng)注意在過速情況下開大葉片轉(zhuǎn)角和下落尾水事故閘門時會引起機組強烈振動。4.4端子松動而引起的故障已有過不少的先例,特別是在機組里面的接線箱,

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