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,青海油田公司 “1.01”壓縮機(jī)三級(jí)換熱器管束箱 封頭閃爆事故案例分析,2012-01-12,尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表: 2012年1月1日16時(shí)45分,青海油田公司冷湖油田管理處南八仙試采作業(yè)區(qū)發(fā)生2#壓縮機(jī)三級(jí)換熱器管束箱封頭閃爆事故,造成一人死亡。,(一)事故發(fā)生時(shí)間 2012年1月1日16時(shí)45分。 (二)事故發(fā)生地點(diǎn) 青海油田冷湖油田管理處南八仙試采作業(yè)區(qū)。 (三)事故單位及班組概況 南八仙試采作業(yè)區(qū)成立于2000年2月。目前,共有職工98人,其中管理干部5人,技術(shù)干部5人,高級(jí)技師2人、技師6人。,一、基本情況,現(xiàn)設(shè)采油采氣班、集輸班、壓縮機(jī)班、油氣井維護(hù)班、格爾木卸油班五個(gè)班組。主要負(fù)責(zé)南八仙油氣田的采油、采氣、油氣水處理、低壓天然氣壓縮增壓、注水、注氣、供配電、供轉(zhuǎn)水、消防、供暖,以及全處的原油對(duì)外交接工作。原油生產(chǎn)能力4萬(wàn)噸/年、天然氣生產(chǎn)能力1.7億立方米/年。目前作業(yè)區(qū)安全管理人員2名,分別由作業(yè)區(qū)經(jīng)理和主管生產(chǎn)的副經(jīng)理兼職;班組安全監(jiān)督員15名。 南八仙試采作業(yè)區(qū)壓縮機(jī)班現(xiàn)有崗位操作員工18人,實(shí)行是兩輪換,每天三班三運(yùn)行。事故發(fā)生時(shí)當(dāng)班人員7人。,(四)壓縮機(jī)組概況 南八仙試采作業(yè)區(qū)現(xiàn)有2臺(tái)天然氣壓縮機(jī)組,該壓縮機(jī)組為南八仙低壓伴生氣回收利用工程配套主要設(shè)備,其功能是將油井伴生低壓氣進(jìn)行增壓處理,型號(hào)為4RDSA-3/G3516,由江鉆股份武漢壓縮機(jī)分公司組裝集成。該設(shè)備分為動(dòng)力部分、換熱部分和壓縮部分。其中:動(dòng)力部分為美國(guó)卡特公司生產(chǎn)、換熱部分為湖北天門(mén)江漢石油通用機(jī)械有限公司生產(chǎn)、壓縮部分為江鉆股份武漢壓縮機(jī)分公司根據(jù)南八仙油藏油井伴生氣組分和處理量需求專門(mén)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。,采取三級(jí)增壓技術(shù)將油井伴生氣從0.2-0.3MPa增壓至5.0MPa,其中一級(jí)增壓至0.7MPa、二級(jí)增壓至2.0MPa、三級(jí)增壓至5.0MPa。 2010年6月至2011年8月兩臺(tái)壓縮機(jī)開(kāi)一備一。2011年9月經(jīng)伴生氣回收工藝流程和油井地面管網(wǎng)優(yōu)化后兩臺(tái)全開(kāi)。截止事發(fā)時(shí),1#壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間5939小時(shí),2#壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間9588小時(shí)。此次事故發(fā)生在2#壓縮機(jī),在事故發(fā)生前,該壓縮機(jī)三級(jí)換熱器發(fā)生冰堵現(xiàn)象,造成壓縮機(jī)停機(jī)檢修。,機(jī)組主要技術(shù)參數(shù) 進(jìn)氣壓力Mpa(G):0.2-0.3 排氣壓力 Mpa(G):5.0 進(jìn)氣溫度 :30 排氣溫度 :50 排量 104Nm3/d: 8.18-11.42 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 KW:652 轉(zhuǎn)速 rpm:1000,壓縮機(jī),二、事故經(jīng)過(guò),2011年12月31日11時(shí),冷湖油田管理處南八仙試采作業(yè)區(qū)2#壓縮機(jī)三級(jí)排氣壓力升高至5.76MPa(報(bào)警高限值5.8MPa),同時(shí)出現(xiàn)三級(jí)換熱器后管束箱封頭滲漏(水)現(xiàn)象。作業(yè)區(qū)組織停機(jī)并拆下1只三級(jí)換熱器后管束箱封頭絲堵進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)存在冰堵現(xiàn)象,拆除其余絲堵進(jìn)行解堵作業(yè),至2012年1月1日16時(shí)20分左右完成。進(jìn)行空氣置換并經(jīng)啟動(dòng)前檢查后,進(jìn)行閉路(?。┭h(huán)。第一次啟機(jī),因注油器斷流(潤(rùn)滑油中斷)自動(dòng)停機(jī)。經(jīng)排除故障,再次啟動(dòng)壓縮機(jī)進(jìn)行閉路(?。┭h(huán)。,壓縮機(jī)在保持少量進(jìn)氣的情況下運(yùn)行約8分鐘后,2#壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)出現(xiàn)異常:三級(jí)排出壓力0.9MPa(正常0.3MPa)、溫度117(正常90),二級(jí)排出壓力2.9 MPa,安全閥起跳(正常不大于2.0MPa),溫度仍有繼續(xù)上升趨勢(shì)。張??茩z查發(fā)現(xiàn)換熱器百葉窗未完全打開(kāi),進(jìn)行相應(yīng)的處理后返回壓縮機(jī)房。16時(shí)45分,張??圃跈C(jī)房?jī)?nèi)聽(tīng)到爆炸聲,立即按下了緊急停車按鈕后迅速跑到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)陳剛仰面躺在地上,已經(jīng)死亡(經(jīng)分析,陳剛在梯子上檢查封頭泄漏情況)。,三、現(xiàn)場(chǎng)情況,2#壓縮機(jī)三級(jí)換熱器管束箱擋板缺失,管束箱本體向后移動(dòng)了10cm;封頭正面擋板落在距爆炸點(diǎn)正北方57.4m處,擋板變形,擋板上缺失一只絲堵;封頭上擋板掉落在爆炸點(diǎn)199.6o方位119m處。,正面擋板,壓縮機(jī)管線系統(tǒng)勘察情況:拆開(kāi)壓縮機(jī)系統(tǒng)卸載閥門(mén)(放空閥)、二級(jí)排氣安全閥和三級(jí)排氣安全閥,發(fā)現(xiàn)在二級(jí)排氣安全閥管線內(nèi)有燃燒后的碳渣;在卸載閥門(mén)(放空閥)和三級(jí)排氣安全閥管線內(nèi)發(fā)現(xiàn)有凝析油。,碳渣,凝析油,現(xiàn)場(chǎng)勘查示意圖,經(jīng)分析,三級(jí)換熱器后管束箱發(fā)生爆炸后,炸飛的管束箱擋板擊中正在檢查的陳剛頭部,造成陳剛死亡。 死者:陳剛,男,40歲 1990年參加工作,現(xiàn)崗位為 天然氣壓縮機(jī)崗,操作證號(hào)TS6CQES06587。死亡時(shí)仰面躺在爆炸點(diǎn)15.9o方位6.05m處,腳朝正南。,N,四、相關(guān)情況說(shuō)明,1、2#壓縮機(jī)啟動(dòng)后溫度、壓力超標(biāo)原因:由于壓縮機(jī)系 統(tǒng)空氣沒(méi)有置換干凈,空氣在系統(tǒng)內(nèi)分段滯留,天然氣引入 機(jī)組后與空氣混合,在壓力、流速變化下產(chǎn)生靜電,可燃爆 炸氣體首先在壓縮機(jī)內(nèi)發(fā)生閃爆(二級(jí)排出口),造成壓縮 機(jī)溫度、壓力升高; 2、壓縮機(jī)系統(tǒng)吹掃、置換說(shuō)明:按照設(shè)計(jì),壓縮機(jī)系統(tǒng) 的空氣置換分兩個(gè)步驟進(jìn)行,第一是通過(guò)系統(tǒng)環(huán)路管線對(duì)三 級(jí)換熱系統(tǒng)進(jìn)行吹掃置換;第二是通過(guò)盤(pán)車置換排空。,五、原因分析直接原因,1、作業(yè)區(qū)在檢修壓縮機(jī)換熱器過(guò)程中,空氣進(jìn)入系統(tǒng),在進(jìn)行空氣置換作業(yè)過(guò)程中,使用天然氣為置換介質(zhì),且未能將空氣置換干凈,造成空氣滯留在系統(tǒng)內(nèi)部; 2、壓縮機(jī)啟動(dòng)閉路(?。┭h(huán),天然氣進(jìn)入壓縮機(jī)系統(tǒng)與滯留在系統(tǒng)內(nèi)的空氣混合,形成可燃爆炸氣體; 3、可燃爆炸氣體在壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)至三級(jí)換熱器后管束箱,由于流速發(fā)生變化產(chǎn)生靜電,導(dǎo)致可燃?xì)怏w閃爆,爆炸將換熱器后管束箱炸開(kāi),炸飛的管束箱正面擋板擊中正站在梯子(直梯)上檢查滲漏情況人員頭部,導(dǎo)致事故發(fā)生。,五、原因分析-間接原因,(一)壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)空氣不能置換干凈及形成可燃?xì)怏w原因 在解堵作業(yè)過(guò)程中,空氣進(jìn)入三級(jí)換熱器進(jìn)、排氣管線、循環(huán)管線以及一級(jí)洗滌罐及緩沖罐內(nèi)。當(dāng)操作工人在完成絲堵緊固任務(wù)后,打開(kāi)進(jìn)料氣閥門(mén),首先通過(guò)環(huán)路管線將三級(jí)換熱器進(jìn)、排出管線、管束箱空氣經(jīng)卸載閥(放空閥)排出,但仍有部分空氣被頂至三級(jí)排出管線。,其次通過(guò)盤(pán)車將天然氣依次引入壓縮機(jī)一、二、三級(jí)洗滌罐和緩沖罐,通過(guò)洗滌罐排污閥將空氣排出,因無(wú)檢測(cè)手段不能確定這部分空氣是否排盡。由于工藝流程設(shè)計(jì)原因,其余空氣仍然滯留在三級(jí)出口管線及管束箱內(nèi)。啟動(dòng)壓縮機(jī)進(jìn)行閉路(?。┭h(huán)后,更多的天然氣與系統(tǒng)內(nèi)的空氣相遇,在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)、混合,形成可燃爆炸氣體。同時(shí),可燃?xì)怏w在壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),壓力、溫度不斷升高,又由于管線內(nèi)存在凝析油,致使可燃爆炸氣體點(diǎn)火能量下降及爆炸極限變寬。,(二)靜電產(chǎn)生原因 混合可燃?xì)怏w流速發(fā)生變化,產(chǎn)生靜電。啟動(dòng)壓縮機(jī)進(jìn)行閉路(小)循環(huán)后,可燃?xì)怏w通過(guò)三級(jí)換熱器,經(jīng)過(guò)進(jìn)口管束節(jié)流及后管束箱膨脹,流速、流向發(fā)生變化,產(chǎn)生靜電。,(三)換熱器后管束箱正面擋板與上擋板在爆炸后首先發(fā)生斷裂原因 換熱器制造工藝存在質(zhì)量缺陷,通過(guò)查看正面擋板與上擋板斷口,發(fā)現(xiàn)正面擋板與上擋板焊縫連接處約有10mm沒(méi)有焊透,違反了氣焊、焊條電弧焊、氣體保護(hù)焊和高束焊的推薦坡口(GB/T9852008)以及固定壓力容器(GB/T1502008)相關(guān)規(guī)定,即:“必須采用全截面焊透的對(duì)接接頭型式”。同時(shí)焊接處有長(zhǎng)度約2.5cm的焊接蜂窩狀氣孔段(最大氣孔長(zhǎng)度1.4cm,氣孔面積共計(jì)4.8cm2),導(dǎo)致焊接強(qiáng)度達(dá)不到承壓要求。,未焊透,(四)壓縮機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷 1、工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷:壓縮機(jī)系統(tǒng)流程中缺少惰性氣體置換注入口,無(wú)法進(jìn)行置換操作;且提供的4RDSA-3/G3516 RDS天然氣壓縮機(jī)組服務(wù)手冊(cè)中明確“可以使用天然氣進(jìn)行置換”; 2、換熱器缺少溫度調(diào)節(jié)手段:換熱器二級(jí)、三級(jí)換熱管束共用一套百葉窗,無(wú)法單獨(dú)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。,3、換熱器設(shè)計(jì)存在缺陷:壓縮機(jī)在冬季運(yùn)行的情況下,換熱器管束易產(chǎn)生冰堵現(xiàn)象。換熱器為了達(dá)到降溫效果,采取節(jié)流設(shè)計(jì),天然氣經(jīng)三級(jí)壓縮后由管線(通徑100mm,截面積7850mm2)經(jīng)前管束箱(截面積73100 mm2)進(jìn)入管束產(chǎn)生節(jié)流(通徑20mm*15根;截面積4710 mm2),流速增加,當(dāng)天然氣到達(dá)后管束箱時(shí)由于截面積增加(截面積90300mm2),天然氣體積膨脹,壓力、溫度下降,產(chǎn)生水合物,造成管束箱內(nèi)及部分出口管束冰堵,三級(jí)排氣壓力升高至5.76MPa,絲堵出現(xiàn)滲漏(是此次事故發(fā)生的誘因),迫使停機(jī)檢修換熱器。,在2012年1月2日,1#壓縮機(jī)組出現(xiàn)三級(jí)換熱器進(jìn)、排氣溫差只有31(正常大于60),三級(jí)排氣壓力達(dá)到5.47MPa,經(jīng)分析管束箱可能存在冰堵,隨后停機(jī),用蒸氣車在外部對(duì)換熱器管束進(jìn)行加溫解堵。重新開(kāi)機(jī)后,進(jìn)、排氣溫度和壓力恢復(fù)正常,1月3日又出現(xiàn)類似情況,用同樣方法處理后恢復(fù)正常,再次驗(yàn)證了換熱器管束存在冰堵的現(xiàn)象。,(五)操作規(guī)程制定不嚴(yán)謹(jǐn) 依據(jù)制造廠家提供的4RDSA-3/G3516 RDS天然氣壓縮機(jī)組服務(wù)手冊(cè),編制了4RDSA-3/G3516天然氣壓縮機(jī)組操作規(guī)程。規(guī)程中對(duì)置換的描述是:“在保證安全的情況下可以使用天然氣進(jìn)行置換”;“以及盤(pán)車置換時(shí)間10分鐘”。存在以下問(wèn)題: 1、“在保證安全的情況下”的要求沒(méi)有可操作性; 2、規(guī)定盤(pán)車置換時(shí)間10分鐘,是技術(shù)人員通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得來(lái),沒(méi)有考慮盤(pán)車作業(yè)要受人員體力等因素影響,同時(shí)也沒(méi)規(guī)定出盤(pán)車的次數(shù)。,(六)操作人員缺乏壓縮機(jī)系統(tǒng)空氣置換操作經(jīng)驗(yàn) 該壓縮機(jī)組自2010年6月投產(chǎn)運(yùn)行至今,操作人員只進(jìn)行過(guò)機(jī)組切換操作,空氣置換作業(yè)是首次進(jìn)行,缺乏經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),壓縮機(jī)制造廠家在投產(chǎn)試車時(shí)使用天然氣置換,受此影響作業(yè)區(qū)沒(méi)有意識(shí)到天然氣置換存在的風(fēng)險(xiǎn),未能掌握置換操作要點(diǎn),作業(yè)區(qū)在引進(jìn)壓縮機(jī)系統(tǒng)后,也沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)空氣置換流程中存在的缺陷以及運(yùn)行過(guò)程中的冰堵現(xiàn)象。,(七)作業(yè)區(qū)未能處理好生產(chǎn)進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)效益與安全生產(chǎn)之間關(guān)系 集團(tuán)公司、股份公司三令五申要求做好節(jié)假日和特殊時(shí)段的安全生產(chǎn)工作,青海油田公司也在節(jié)前下發(fā)了關(guān)于切實(shí)做好2012年元旦、春節(jié)期間安全生產(chǎn)工作的通知(石油青質(zhì)安2011573號(hào)),要求在節(jié)假日期間停止風(fēng)險(xiǎn)較大的臨時(shí)作業(yè)。由于正值冬季供氣高峰,作業(yè)區(qū)只考慮盡快恢復(fù)供氣,未能遵守上級(jí)規(guī)定,在節(jié)日期間進(jìn)行檢修及啟動(dòng)壓縮機(jī)作業(yè),把重要操作當(dāng)作常規(guī)作業(yè)進(jìn)行管理。,六、預(yù)防措施,(一)制定完善壓縮機(jī)系統(tǒng)冬季生產(chǎn)運(yùn)行方案,解決和減少壓縮機(jī)換熱器冰堵現(xiàn)象 1、壓縮機(jī)一級(jí)進(jìn)氣閥前安裝調(diào)壓閥,穩(wěn)定來(lái)料氣壓力,保證壓縮機(jī)工況穩(wěn)定; 2、增加換熱器一、二、三級(jí)進(jìn)出口溫度檢測(cè)點(diǎn),為判斷換熱器是否冰堵提供依據(jù),對(duì)PLC系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),增加檢測(cè)點(diǎn)和歷史趨勢(shì)顯示記錄,增加壓縮機(jī)視頻監(jiān)控系統(tǒng); 3、將換熱器二、三級(jí)共用的百葉窗改造為單獨(dú)百葉窗,以便單獨(dú)調(diào)節(jié)換熱溫度; 4、要求制造廠家恢復(fù)洗滌罐自動(dòng)排污控制系統(tǒng)。,(二)完善壓縮機(jī)工藝流程 1、在壓縮機(jī)系統(tǒng)入口閥門(mén)處加裝惰性氣體注入口,以滿足置換作業(yè)介質(zhì)要求; 2、在三級(jí)換熱器排出管線末端增設(shè)放空流程,安裝放空閥,完善壓縮機(jī)系統(tǒng)空氣置換流程。,(三)完善工藝管理制度 1、由制造廠家?guī)椭瓿刹僮饕?guī)程的修訂工作,依據(jù)相應(yīng)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn),制定便于崗位員工操作的規(guī)程和程序,如空氣置換,盤(pán)車操作以及異常情況處置等; 2、完善作業(yè)審批程序,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的開(kāi)停機(jī)和檢維修作業(yè),實(shí)施作業(yè)審批制度,堅(jiān)持干部帶班作業(yè)制度,對(duì)關(guān)鍵作業(yè)要安排技術(shù)干部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和確認(rèn),確保作業(yè)安全,尤其是加強(qiáng)特殊時(shí)段和非正常操作管理,杜絕事故發(fā)生; 3、以HAZOP分析為手段,對(duì)油田油氣處理裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,查找工藝系統(tǒng)中存在的潛在隱患。,(四)對(duì)壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查 1、針對(duì)此次天然氣壓縮機(jī)三級(jí)換熱器集束箱制造工藝中存在的缺陷,聯(lián)系有檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)部門(mén),對(duì)兩臺(tái)天然氣壓縮機(jī)的焊接口進(jìn)行探傷檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)報(bào)告結(jié)果,整改存在的安全隱患; 2、打開(kāi)2#壓縮機(jī)機(jī)體,檢查閃爆對(duì)機(jī)體和系統(tǒng)管線的影響,確認(rèn)能否正常使用; 3、1#壓縮機(jī)在未做探傷檢測(cè)及冰堵問(wèn)題解決前,決定對(duì)其停用。,七、處理意見(jiàn),依據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司生產(chǎn)安全事故責(zé)任管理人員處分暫行辦法(石油監(jiān)2008195號(hào))、關(guān)于印發(fā)的通知(石油青質(zhì)安2008254號(hào))有關(guān)規(guī)定,對(duì)王衛(wèi)軍等相關(guān)責(zé)任人擬提出以下處理意見(jiàn): 一、冷湖油田管理處處長(zhǎng)王衛(wèi)軍、黨委書(shū)記劉毅林是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)此次事故負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予王衛(wèi)軍同志降職處分,即由正處級(jí)職務(wù)降為副處級(jí)職務(wù);給予劉毅林同志行政記大過(guò)處分,并一次性扣款10000元。 二、冷湖油田管理處副處長(zhǎng)、安全總監(jiān)薛全武負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備管理和安全環(huán)保工作,對(duì)此次事故負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予薛全武同志行政記大過(guò)處分,并一次性扣款10000元。,建議:,1、鑒于江鉆股份武漢壓縮機(jī)分公司制造的壓縮機(jī)存
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