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文檔簡介
目錄
第一篇人身傷害篇
1.擅自進(jìn)入工地,高空落物傷人
2.違章巡檢設(shè)備,人員觸電傷亡
3.擅入帶電間隔,野蠻作業(yè)損命
4.冒險(xiǎn)登高作業(yè),墜落一死三傷
5.司機(jī)無證上崗,煤垛坍塌死亡
6.違章拋擲地線,人員電弧灼傷
7.安全帶成擺設(shè),救命繩難救命
8.吊籃未經(jīng)檢驗(yàn),違章釀成大禍
9.上樓走神踏空,失衡墜落重傷
10.私開閥門試驗(yàn),,冒險(xiǎn)作業(yè)喪命
11.帶壓堵漏不當(dāng),.蒸汽噴出致亡
12.無票加油作業(yè),,皮帶啟動送命
第二篇設(shè)備事故
(-)人員失誤篇
L系統(tǒng)異常誤判,盲目操作燒瓦
2.安全措施不全,帶地刀合刀閘
3.應(yīng)急能力不足,滑環(huán)燒損停機(jī)
4.盤車時(shí).間過短,轉(zhuǎn)子永久變形
(二)管理疏漏篇
L汽機(jī)圍帶脫落,被迫停機(jī)檢修
2.項(xiàng)目策劃不細(xì),機(jī)組檢修延期
3.驗(yàn)收管理缺位,設(shè)備損壞跳機(jī)
4,擅改汽封結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子葉片受損
5.專業(yè)管理失控,高壓轉(zhuǎn)子彎曲
6.爐水冷壁爆管,引發(fā)全廠停電
7?隱患習(xí)以為常,水淹泵房停機(jī)
(三)質(zhì)量缺陷篇
1.鐵芯松動磨損,定子接地停機(jī)
2.設(shè)計(jì)存在缺陷,轉(zhuǎn)子嚴(yán)重磨損
3.局部絕緣缺陷,主變套管燒損
4.彎頭錯(cuò)用鋼材,長期過熱爆管
5.定冷水管脫落,定子接地解列
6.導(dǎo)電螺釘松動,轉(zhuǎn)子故障停機(jī)
7.閥門設(shè)計(jì)不當(dāng),機(jī)組斷油燒瓦
8.堵板安裝細(xì)漏,漏油著火停機(jī)
9,轉(zhuǎn)子葉片共振,動葉斷裂停機(jī)
11
第一篇人身傷害篇
擅自進(jìn)入工地,高空落物傷人
【簡述】2008年05月19日,某電廠一名運(yùn)行職工不聽勸阻,強(qiáng)行通過外
包項(xiàng)目8號鍋爐脫硫改造工地時(shí),被6.5米高處突然掉下的一根鋼管(架子管)
砸中頭部(未戴安全帽),造成重傷。
【事故經(jīng)過】2008年05月19日,外包項(xiàng)目8號鍋爐脫硫改造工地,進(jìn)行
6.5米層鋼管架子拆除工作。11時(shí)40分,運(yùn)行二值鍋爐值班員李某未聽從工地
安全監(jiān)護(hù)人員的勸阻,強(qiáng)行通過工地南側(cè)過道去取盒飯,被6.5米高處突然掉
下的一根鋼管(長1480毫米、管徑50毫米、重量4.9公斤)砸中頭部(未佩戴
安全帽),工地安全監(jiān)護(hù)人員立即對其進(jìn)行止血處理,然后緊急送往醫(yī)院救治,
經(jīng)診斷其顱腦嚴(yán)重受損,生命體征正常。
【事故原因】
1.李某組織紀(jì)律性不強(qiáng),自我防護(hù)意識差,擅自進(jìn)入施工工地,是造成此
次事故的的直接原因。
2.工程承包方在施工中未提前在施工工地設(shè)置安全通道,是造成此次事故
的間接原因。
3.施工人員拆除腳手架管件隨意擱置,未采取可靠的防滑落措施,是造成
此次事故的的間接原因。
【防范措施】
1.組織進(jìn)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》學(xué)習(xí),并重點(diǎn)抓好落實(shí)工作,
對司空見慣的違章行為要堅(jiān)決嚴(yán)厲查處,使職工養(yǎng)成“遵章守紀(jì),有章必循''的
良好工作習(xí)慣。
2.對所有發(fā)包工程進(jìn)行全面細(xì)致的檢查梳理,重點(diǎn)從防高空落物、防機(jī)械
傷害、防觸電、防高摔等方面逐項(xiàng)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患和問題后及時(shí)下達(dá)整改通知
書并驗(yàn)收。
3.完善廠內(nèi)施工現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志,抓好安全預(yù)防措施的落
實(shí)。
4.規(guī)范現(xiàn)場物品擺放,嚴(yán)格執(zhí)行檢修現(xiàn)場“五三制”,對防高空落物措施
違章巡檢設(shè)備,人員觸電傷亡
【簡述】2007年10月18日,某電廠兩名檢修人員違章進(jìn)入高壓帶電設(shè)備
間隔巡視測溫時(shí)發(fā)生觸電,造成死亡1人,輕傷1人。
【事故經(jīng)過】2007年10月18日10時(shí)40分,電氣分場變壓器班班長李某
某(死者)帶檢修工李某對8號勵(lì)磁變壓器(型號ZI5C±2500KVA,額定電壓
15.75/0.83KV,額定電流91.6/1739.01A)進(jìn)行例行巡查,李某某用手持式紅外
測溫儀測溫,李某做記錄。李某某打開柜門(低壓側(cè)C相),右手持測溫儀器,
左手扶柜門,將上半身探入柜內(nèi),在完成兩個(gè)點(diǎn)溫度測量后,右手碰觸到勵(lì)磁
變測溫線的航空插頭,觸電倒下。
李某立即將李某某拉到勵(lì)磁變和整流室之間的過道,同時(shí)發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁變溫控
器二次線有火苗,在用手機(jī)向8號機(jī)控制室打電話報(bào)告“勵(lì)磁變有人觸電”的
同時(shí),隨手拿起測溫儀,將腳邁進(jìn)勵(lì)磁變柜內(nèi)撲打火苗,觸電倒在勵(lì)磁變柜門
外。此次事故造成1人死亡、1人輕傷。
【事故原因】
1.檢修人員違章進(jìn)入高壓帶電設(shè)備間隔巡視測溫,是造成此次事故的直接
原因。
2.李某將觸電人員脫離電源后,沒有立即進(jìn)行急救,而采用錯(cuò)誤的方法去
試圖撲滅設(shè)備上的火苗,使其也發(fā)生人身觸電,是造成事故擴(kuò)大的直接原因。
3.8號機(jī)組勵(lì)磁變柜門門鎖存在缺陷,致使人員能輕易拉開,設(shè)備缺陷管
理制度沒有真正落實(shí),是造成此次事故的間接原因。
4.現(xiàn)場管理松懈,檢修人員未經(jīng)運(yùn)行人員同意辦理相關(guān)手續(xù),進(jìn)入高壓帶
電設(shè)備間隔巡視測溫,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.以保人身為重點(diǎn),以“兩票三制”抓手,深入開展反違章和全員控制差
錯(cuò)活動,加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)與過程的安全監(jiān)督管理,杜絕無票作業(yè)。
2.對全廠場所、設(shè)備、溝洞蓋板、門鎖、欄桿等進(jìn)行全面檢查,及時(shí)補(bǔ)充
完善警示線、警告牌等安全設(shè)施。
3.加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)知識的培訓(xùn)工作,提高員工自救互救能力。
-3-
擅入帶電間隔,野蠻作業(yè)損命
【簡述】2007年05月21日,某電廠在外包項(xiàng)目機(jī)組C級檢修清掃母線工作
時(shí),一名檢修人員不聽勸阻,強(qiáng)行進(jìn)入備用電源PT柜內(nèi)作業(yè)時(shí)觸電,造成死亡。
【事故經(jīng)過】2007£05月21日09時(shí)40分,工作負(fù)責(zé)人麻某在辦理了1
號機(jī)6KV1B段母線清掃(檢修公司承包的1號磯組C級檢修項(xiàng)目)許可開工手
續(xù)后,到1號機(jī)6KV配電室通知作業(yè)組成員王某、萬某、蔡某、劉某等人員可
以開工。
下午,電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人高某安排當(dāng)日380V段檢修(因故未開工)工作負(fù)責(zé)
人張某(死者)到6KV1B段幫忙。15時(shí)許,張某進(jìn)入1號機(jī)6KV配電室,作業(yè)
組成員王某、萬某帶人正在盤前對開關(guān)進(jìn)行檢修。高某對張某說:“我們已經(jīng)確
認(rèn)過了,6KV1B段北邊4個(gè)柜子有電,其余的可以工作”。張某說:“就一塊柜子
有電,其他沒電:高某說:“你不要講了,這四個(gè)柜子有電,我們不清掃了,
一定要保證安全:高某對張某進(jìn)行安全措施交待后離去。張某帶領(lǐng)蔡某、劉某
等四人在盤后清掃。稍后,張某要求將備用電源開關(guān)柜、備用電源PT柜、工作
電源開關(guān)柜和工作電源PT柜的后柜門拆除進(jìn)行清掃,蔡某提醒張某這四個(gè)開關(guān)
柜內(nèi)帶電(實(shí)際帶電運(yùn)行),后柜門不能打開。張某說:“只有最北面一柜子有
電,其他沒電,可以拆除二
15時(shí)55分,張某進(jìn)入備用電源PT柜內(nèi)作業(yè),在場人員聽到“啊”的一聲,
發(fā)現(xiàn)張某已經(jīng)昏迷在柜內(nèi)。立即電話通知電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人高某和偃師市120救
護(hù)中心。16時(shí)12分,備用電源解列,在場人員立即對張某進(jìn)行現(xiàn)場緊急搶救。
16時(shí)20分,張某送至偃師人民醫(yī)院進(jìn)行搶救。19時(shí)30分,張某因搶救無效死
匚。
【事故原因】
1.作業(yè)人員安全意識淡漠、安全技能缺乏、違章作業(yè),是造成此次事故的
主要原因。
2.6KV開關(guān)柜“五防”功能不全,是造成此次事故的間接原因。
3.隨意加入作業(yè)人員、安全交底及危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控工作流于形式,是造成
此次事故的間接原因。
【防范措施】
-4-
1.認(rèn)真查找“兩票”執(zhí)行過程的問題和漏洞,加強(qiáng)作業(yè)人員對作業(yè)現(xiàn)場危
險(xiǎn)辨識、分析、防范能力的培訓(xùn)和檢查力度,嚴(yán)格工作票執(zhí)行環(huán)節(jié)和程序,重
點(diǎn)要解決專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理對無票作業(yè)行為的重視程度和管理方法,確保
工作票安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施的真正落實(shí)到位。
2.對各項(xiàng)安全管理制度進(jìn)行梳理、排查、補(bǔ)充、完善,尤其是對外委項(xiàng)目
部的安全管理制度、臨時(shí)用工制度。在遵照甲方安全管理的基礎(chǔ)一卜,嚴(yán)格執(zhí)行
大唐集團(tuán)公司安全管理制度,以完善的機(jī)制建立嚴(yán)密、有序的安全管理體系,
確保安全生產(chǎn)。
3.嚴(yán)格執(zhí)行重大操作、重要檢修項(xiàng)目開工前,部門領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理必須到
現(xiàn)場檢查安措、危險(xiǎn)點(diǎn)分析、危險(xiǎn)源隔離執(zhí)行情況。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具備必要的
安全應(yīng)知應(yīng)會和安全管理知識,切實(shí)履行好自己的職責(zé)。
4.加強(qiáng)員工安全技能的培訓(xùn)力度,尤其要加強(qiáng)轉(zhuǎn)崗人員的安全技能培訓(xùn)工
作,全面提高安全意識和防范能力,避免因必要的安全技能缺乏而無知、無畏,
引發(fā)事故。
一5一
ill險(xiǎn)登高作業(yè),墜落一死三傷
【簡述】2008年05月19日,某電廠在進(jìn)行吸收塔內(nèi)部檢查工作時(shí),吸收
塔內(nèi)腳手架平臺一架板支撐橫桿突然斷裂,致使平臺上的4名工作人員高處墜
落,造成死亡1人,重傷3人。
【事故經(jīng)過】2008年05月07日,10號機(jī)組停運(yùn),進(jìn)行B級檢修。05月19
日下午15時(shí)10分,設(shè)備維修部副部長張某某〔死者)、脫硫點(diǎn)檢員曹某某、除
灰脫硫班副班長陳某某、除灰脫硫班技術(shù)員張某、工作成員沈某及2名生產(chǎn)用
工共7人到達(dá)脫硫吸收塔內(nèi)部防腐檢查工作現(xiàn)場。其中,2名生產(chǎn)用工在脫硫吸
收塔人孔門外等候,其余五人攀到約17.5米高的作業(yè)平臺進(jìn)行檢查。曹某某、
張某、沈某三人分散站在作業(yè)平臺上,張某某、陳某某站在作業(yè)平臺二方L5
米處的橫梁上。
15時(shí)40分,張某某從橫梁下到作業(yè)平臺,瞬間,腳手架平臺東南側(cè)一架板
支撐橫桿突然斷裂,張某某、曹某某、張某和沈某先后墜落至脫硫吸收塔底部。
16時(shí)02分,120急救車到達(dá)現(xiàn)場接走曹某某、張某,張某某、沈某由單位車輛
送醫(yī)院急救。16時(shí)40分,張某某因傷勢過重,經(jīng)搶救無效死亡。此次事故造成
1人死亡,3人重傷。
【事故原因】
1.折斷的腳手桿斷裂處存在一深3.5cm、長5cm(沿橫桿外周邊測量)、寬
約0.2cm左右的舊傷,強(qiáng)度不夠,載荷超過了其承受能力,是造成此次事故的
直接原因。
2.作業(yè)人員高處作業(yè)未使用安全帶,是造成此次事故的直接原因。
3.腳手架的管理存在漏洞。腳手架桿使用前沒有檢查、驗(yàn)收,腳手架搭設(shè)、
驗(yàn)收與使用等環(huán)節(jié)脫節(jié),工作隨意性大,特殊工種作業(yè)管理不到位,是造成此
次事故的間接原因。
4.工作票管理存在漏洞。鍋爐區(qū)域的全部腳手架搭設(shè)僅使用一張通用工作
票,工作票安全措施失去針對性;脫硫塔檢查工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析存在嚴(yán)重漏洞,
沒有提出可能發(fā)生高空墜落這一危險(xiǎn)點(diǎn),沒有針對高空墜落采取有針對性的防
范措施,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
一6一
司《關(guān)于開展違章積分管
1.深入持久地開展反違章工作,組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公
人員能夠熟知“反
理指導(dǎo)意見》、和本企業(yè)關(guān)于違章考核的相關(guān)規(guī)定,確保各級
違章”具體內(nèi)容,使各種違章現(xiàn)象在員工中入腦、入心。
對違章的考核。3.加
2.以典型嚴(yán)重違章作為反違章工作的切入點(diǎn),加強(qiáng)
強(qiáng)起重、架子、廠內(nèi)機(jī)械等特殊作業(yè)的工作管理,輔助專業(yè)與
主專業(yè)同等對待。
險(xiǎn)點(diǎn)分析能力,復(fù)雜的
4.要重視對工作負(fù)責(zé)人的動態(tài)培訓(xùn)和考核,提高危
。
工作必須由所在工作班的直接上級對危險(xiǎn)點(diǎn)分析進(jìn)行審查把關(guān)
-7-
司機(jī)無證上崗,煤垛坍塌死亡
【簡述】2007年01月23日,某電廠燃料管理部檢修工(轉(zhuǎn)崗后未取得特種
作業(yè)操作證)駕駛推煤機(jī)上煤垛工作時(shí)煤垛坍塌,推煤機(jī)傾斜翻入煤堆下面,
造成死亡。
【事故經(jīng)過】2007年01月23日07時(shí)45分,燃料管理部王某某(死者)上
班后,從車庫將2號推煤機(jī)開出,到煤垛上對汽車煤進(jìn)行整形工作。07時(shí)55分,
當(dāng)推煤機(jī)行駛到煤垛上部時(shí),因行走太靠煤垛邊沿,道路右側(cè)(斗輪機(jī)側(cè))煤
垛坍塌,致使推煤機(jī)傾斜翻入煤堆下面,落差約6米,推煤機(jī)翻倒后,坍塌下
來的煤將推煤機(jī)埋在下面。正在煤垛下面撿石頭的卸煤人員發(fā)現(xiàn)情況,立即趕
到事故現(xiàn)場進(jìn)行施救,同時(shí)迅速匯報(bào)有關(guān)人員,由于嚴(yán)重外傷和窒息,經(jīng)醫(yī)院
搶救無效死亡。
【事故原因】
1.王某某在未取得特種作業(yè)操作證情況下違章駕駛推煤機(jī)上煤垛,由于對
煤場作業(yè)環(huán)境和推煤機(jī)作業(yè)技術(shù)不熟悉,駕駛推煤機(jī)行駛太靠煤垛邊沿(推煤機(jī)
行駛中距離煤堆邊沿應(yīng)大于1米),致使煤垛塌方,推煤機(jī)傾斜翻下煤垛,是造
成此次事故的直接原因。
2.推煤機(jī)管理不嚴(yán),推煤機(jī)鑰匙未設(shè)專人保管,是造成此次事故的間接原
因。
3.斗輪機(jī)取煤方式不合理,再加上連續(xù)幾天汽車進(jìn)煤明顯減少,造成煤垛
斗輪機(jī)側(cè)形成了10米高、幾十米長、近九十度的邊坡,是造成此次事故的間接
原因。
【防范措施】
1.加強(qiáng)對特種作業(yè)人員持證上崗的管理,嚴(yán)禁無證上崗。
2.加強(qiáng)車庫和鑰匙的管理,杜絕無證人員動用車輛。
3.嚴(yán)格執(zhí)行《煤場管理辦法》,加強(qiáng)現(xiàn)場的巡視和安全監(jiān)督,認(rèn)真落實(shí)作
業(yè)前及作業(yè)過程中的檢查項(xiàng)目,及時(shí)對煤堆整形,杜絕斗輪機(jī)將煤堆吃成陡坡。
4.加強(qiáng)生產(chǎn)人員培訓(xùn),尤其是對各專業(yè)高級主管、點(diǎn)檢員、運(yùn)行人員、二
次系統(tǒng)管理人員、除灰脫硫和煤場作業(yè)人員等關(guān)鍵崗位在規(guī)章制度理解、執(zhí)行
和技術(shù)能力提高等方面的培訓(xùn)。提高對現(xiàn)場危險(xiǎn)因素辨識的能力。
-8-
還是附屬車間
5.組織全員開展“安全隱患排查活動”,不論是主廠房主設(shè)備
是否存
輔助設(shè)備,不論是本廠職工還是外來人員,認(rèn)真檢查管理制度的執(zhí)行上
措施加
在漏洞,監(jiān)督管理是否留有死角,對查出的問題,有針對性地制定整改
以整改。
一9一
違章拋擲地線,人員電弧灼傷
【簡述】2009年12月08日,某電廠一名檢修人員在拆除9號機(jī)組主開關(guān)
安229引線過程中,隨意拋擲放靜電接地線,導(dǎo)致母線對地線放電,造成2人
輕度灼傷,母線停電,運(yùn)行中的10號機(jī)組掉閘。
【事故經(jīng)過】2009年12月06日,檢修人員開始進(jìn)行9號機(jī)組主開關(guān)安229
改造工作(220kV系統(tǒng)為雙母線接線方式,布置形式為室內(nèi)兩層上下布置。一層
布置有下母線、開關(guān)、CT、下刀閘等設(shè)備,二層布置上刀閘和上母線。由于該
廠高壓開關(guān)不能滿足電網(wǎng)遮斷容量要求,按照扳改計(jì)劃對高壓開關(guān)逐臺更換)。
12月08日11時(shí),在拆除完安229套管至CT、CT至開關(guān)引線后,開始拆除
開關(guān)至上、下刀閘引線。工作成員張某某、葛某某負(fù)責(zé)在一層拆引線,工作成
員倫某某、劉某某負(fù)責(zé)在二層提拉引線,工作負(fù)責(zé)人李某在二層監(jiān)護(hù)。按工序,
首先拆除安229開關(guān)至母線刀閘C相引線,張某某、葛某某持從二層順下的牽
引繩(呢絨)連同接地線登上升降平臺,將牽引繩和地線同時(shí)捆扎在安229開
關(guān)的C相引線上,引線拆下后,在二層的倫某某、劉某某將引線拉至二層,并固
定在二層欄桿上。
11時(shí)30分,工作班成員開始拆除安229開關(guān)至母線刀閘B相引線。張某某、
葛某某持從二樓順下的牽引繩(沒拿地線)上到升降平臺上,將牽引繩捆扎在
準(zhǔn)備拆除的B相引線上。
11時(shí)53分,葛某某在拆卸下兩條B相引線的螺栓時(shí),張某某隨即向二層的
人員招呼:“地線J此時(shí),倫某某將已經(jīng)接地的地線前端盤好,左手持地線后
端,右手將地線向前下方(升降平臺方向)處拋擲過去。隨即發(fā)生一聲巨響,
220kV下母A相對接地線放電,劇烈的放電聲音和弧光將倫某某和張某某擊倒,
同時(shí)引起220kV母差保護(hù)動作,下母失壓。事故發(fā)生后,經(jīng)診斷,此次事故造
成2人輕傷。
【事故原因】
1.檢修人員違章在升壓站作業(yè)隨意拋擲地線,是造成此次事故的直接原
因。
2.作業(yè)指導(dǎo)書粗糙,對危險(xiǎn)性較大作業(yè)的工序、工藝規(guī)定不清晰,缺乏對
現(xiàn)場作業(yè)的指導(dǎo)性,是造成此次事故的間接原因。
-10-
3.現(xiàn)場監(jiān)護(hù)工作流于形式,監(jiān)護(hù)人員沒有認(rèn)真監(jiān)督作業(yè)人員的行為,是造
成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場作業(yè)的組織管理,從認(rèn)真開展“三講一落實(shí)”活動入手,
針對作業(yè)的具體情況,結(jié)合人員精神狀態(tài)、工序、工藝、工器具、作業(yè)環(huán)境等
因素,認(rèn)真分析作業(yè)的危險(xiǎn)點(diǎn),提出有針對性、可操作的控制措施,嚴(yán)格抓好
落實(shí)環(huán)節(jié)。
2.對違章作業(yè)不能以罰代管,必須掌握違章背后的深層次原因,究竟是業(yè)
務(wù)能力、技術(shù)素質(zhì)的問題,還是僥幸、麻痹、不負(fù)責(zé)任。安全監(jiān)督部門要聯(lián)合
人力資源、工會等相關(guān)離門,建立談話制度,與每個(gè)違章作業(yè)人員談話,必要
時(shí)要與其家屬進(jìn)行交流和溝通,采取人性化管理,提高員工遵章守紀(jì)目覺性。
220KV變代站倒視圖
二極兵班」
華K.淪XX.JnjXA
府修干白玲綺引班人利6加足:
220千伏變電站側(cè)視圖
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安全帶成擺設(shè),救命繩難救命
【簡述】2007年06月12日,某電廠脫硝改造工程現(xiàn)場(某外包隊(duì)伍總承
包脫硝建筑安裝工程,某安裝公司為其下屬分包單位,在本工程施工過程中,
安裝公司接受總承包外包隊(duì)伍的管理),一名外包施工單位人員高處作業(yè)時(shí)雖佩
戴安全帶,但未將安全帶拴掛在安全繩上,不慎由高處墜落,造成死亡。
【事故經(jīng)過】2007年06月12日上午,分包隊(duì)伍技術(shù)人員安排該公司王某
某(死者)、周某等施工人員安裝空氣預(yù)熱器底部風(fēng)道,開工前進(jìn)行了技術(shù)和安
全交底,并履行了簽字手續(xù),同時(shí)檢查作業(yè)人員安全帽、安全帶均佩戴齊全。
11時(shí)左右,王某某和周某在6號爐南側(cè)空氣預(yù)熱器上部鋼結(jié)構(gòu)大梁上作業(yè)時(shí),
不慎墜落。由于周某拴擔(dān)了安全帶,墜落后被懸掛在半空,而王某某身配安全
帶但未將安全帶拴掛在安全繩上,從標(biāo)高24米的大梁上墜落至標(biāo)高10.7米的
空氣預(yù)熱器上,再彈落到5米高的吹灰管道處。附近作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)后救下周某。
王某某送至醫(yī)院后搶救無效死亡。
【事故原因】
1.分包隊(duì)伍施工人員王某某,違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部
分)第584條“在沒有腳手架或者在沒有欄桿的腳手架上工作,高度超過L5
米時(shí),必須使用安全帶,或采取其他可靠的安全措施”的相關(guān)規(guī)定和作業(yè)前安
全交底的要求,高處作業(yè)不拴掛安全帶,導(dǎo)致高處墜落,是造成此次事故的直
接原因。
2.分包隊(duì)伍安全管理松懈,施工現(xiàn)場的安全管理存在嚴(yán)重漏洞,現(xiàn)場監(jiān)護(hù)
不力,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和安全管理人員對所屬作業(yè)人員的安全管理不到位,是造成
此次事故的間接原因。
3.總承包隊(duì)伍雖然對分包隊(duì)伍作業(yè)人員進(jìn)行了安全教育、培訓(xùn)、交底并簽
字,但對施工過程的安全控制有疏漏,沒有達(dá)到應(yīng)有的安全控制效果,是造成
此次事故的間接原因。
4.發(fā)包部門對外包項(xiàng)目安全管理松懈,安全管理存在漏洞,是造成此次事
故的間接原因。
【防范措施】
1.對外包工程,要認(rèn)真審查承包單位和有關(guān)人員資質(zhì)材料,簽署合同和安
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全生產(chǎn)協(xié)議,明確各方安全生產(chǎn)職責(zé),切實(shí)履行甲方職責(zé)。
2.加強(qiáng)對總承包單位的管理,規(guī)范分包行為。在進(jìn)行專項(xiàng)分包時(shí),認(rèn)真遴
選分包隊(duì)伍,選用高素質(zhì)的分包隊(duì)伍。嚴(yán)禁各分包隊(duì)伍再次轉(zhuǎn)包。對于各分包
單位的人員要進(jìn)行安全教育與考試,合格人員方能進(jìn)入施工現(xiàn)場。
3,切實(shí)加強(qiáng)外包工程施工現(xiàn)場的安全管理。要把施工現(xiàn)場的安全管理納入
日常安全管理工作中,要聯(lián)合各施工隊(duì)伍,共同進(jìn)行安全現(xiàn)場的監(jiān)督管理。對
于施工人員的違章違紀(jì)行為,不僅要處罰其所在分包隊(duì)伍,還要連帶處罰總承
包單位,督促其加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督。
事故現(xiàn)場示意圖
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吊籃未經(jīng)檢驗(yàn),違章釀成大禍
【簡述】2008年05月06日,某發(fā)電公司外包項(xiàng)目煙囪防腐施工作業(yè)人員
違章指揮、操作未經(jīng)檢驗(yàn)、沒有限位保護(hù)的吊籃,致使吊籃冒頂,煙囪頂部施
工用鋼梁彎曲下降,造成吊籃中3人死亡。
【事故經(jīng)過】2008年05月06日上午,煙囪防腐施工單位申請對吊籃進(jìn)行
檢驗(yàn),9時(shí)許,技術(shù)監(jiān)督局專業(yè)檢驗(yàn)人員到達(dá)現(xiàn)場,施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人楊某某
答復(fù)尚不具備檢驗(yàn)條件。已經(jīng)進(jìn)入到施工現(xiàn)場煙道內(nèi)部的檢驗(yàn)人員收集了有關(guān)
吊籃的技術(shù)資料準(zhǔn)備次E進(jìn)行檢驗(yàn)。10時(shí)10分,公司現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、
施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等準(zhǔn)備開會討論研究正式施工前的安全措施。公司現(xiàn)場監(jiān)護(hù)
人在離開現(xiàn)場前將現(xiàn)場的監(jiān)護(hù)人職責(zé)書面移交給了施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人楊某
某。10時(shí)40分,楊某某違章指揮徐某某(死者)、陳某(死者)、王某(死者)、
蔡某某、柏某乘坐未經(jīng)驗(yàn)收、沒有限位保護(hù)的小吊籃到煙囪頂部。在此過程中,
由于違章操作小吊籃,小吊籃冒頂對頂部承重鋼梁產(chǎn)生強(qiáng)大的側(cè)向力,承重鋼
梁由于沒有固定而傾倒,傾倒后的承重工字梁強(qiáng)度急劇下降而發(fā)生彎曲。5名作
業(yè)人員立即緊急采取措施,制止小吊籃下墜。蔡某某、柏某爬出吊籃使用繩索
進(jìn)行自救。留在小吊籃上的徐某某、陳某、王某解下自己所系的安全帶,將安
全帶一端系在小吊籃圍欄上,另一端系在保險(xiǎn)繩上,也未能阻止小吊籃下墜,
墜落地面后3人死亡。工字梁上的蔡某某、柏某通過安全帶、安全繩和鋼絲繩
爬上鋼梁,經(jīng)過煙囪爬梯成功脫險(xiǎn)。
【事故原因】
1.升降吊籃承重工字鋼梁未采取固定措施,小吊籃超過提升鋼繩的機(jī)械極
限位置后,發(fā)生冒頂,對頂部承重鋼梁產(chǎn)生強(qiáng)大的側(cè)向力而傾倒,傾倒后的承
重工字梁強(qiáng)度急劇下降而發(fā)生彎曲,是造成此次事故的直接原因。
2.施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人違章指揮,允許使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的小吊籃。施工
單位5名作業(yè)人員違章使用吊籃,違章操作吊籃超過限位使小吊籃冒頂、是造
成此次事故的直接原因。
3.小吊籃沒有投入限位保護(hù)(限位保護(hù)未接線),致使小吊籃冒頂時(shí)無保
護(hù),是造成此次事故的間接原因。
4公司煙囪防腐工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,未認(rèn)真落實(shí)施工現(xiàn)場安全防范措施,對
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施工隊(duì)伍的安全管理工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督不力,對吊藍(lán)沒有經(jīng)過驗(yàn)收就使用載人的
情況失察,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.按照《建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(建設(shè)部86號令),總投資
在3000萬元以上的項(xiàng)目、重點(diǎn)特殊項(xiàng)目,業(yè)主必須依法聘請監(jiān)理單位,承包方
編制的組織措施和技術(shù)措施必須經(jīng)過監(jiān)理簽字認(rèn)可,并在開工前對措施是否執(zhí)
行到位進(jìn)行確認(rèn)簽字。
2.重大、特殊施工作業(yè)(如安裝、拆卸大型施工機(jī)械、腳手架),的組織
措施和技術(shù)措施應(yīng)聘請專家進(jìn)行審查確認(rèn)。
3.完善危險(xiǎn)點(diǎn)分析措施,使危險(xiǎn)點(diǎn)有針對性。對重大特殊項(xiàng)目設(shè)置安全風(fēng)
險(xiǎn)控制見證點(diǎn),進(jìn)行聯(lián)合檢查。
4.對于沒有監(jiān)理公司的項(xiàng)目(例如高空防腐作業(yè)),聘請安全資質(zhì)不低于
施工單位的單位擔(dān)任監(jiān)理方,對施工方進(jìn)行有效的安全監(jiān)督管理。
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上樓走神踏空,失衡墜落重傷
【簡述】2007年11月18日,某電廠1名汽機(jī)運(yùn)行值班員端著茶杯上樓梯
時(shí),未手扶欄桿,且精力不集中,單腳踏空,失去平衡,身體穿過樓梯扶手護(hù)
欄網(wǎng)格,從4.06米高處跌落地面,頭部著地,造成重傷。
【事故經(jīng)過】2007年11月18日07時(shí)15分,汽機(jī)運(yùn)行值班員李某端著茶
杯從汽機(jī)0米上到3.5米,再由3.5米上6米運(yùn)轉(zhuǎn)平臺時(shí),未手扶欄桿,且精
力不集中,單腳踏空,前額碰在樓梯踏步上,暫時(shí)昏厥后失去平衡,從4.06米
高處的的樓梯扶手護(hù)欄處跌落,頭部著地。李某跌落后,被1名正在巡檢的電
氣值班員發(fā)現(xiàn)后匯報(bào)值長,將李某送往醫(yī)院治療。
【事故原因】
1.李某上樓梯時(shí)精神不集中,行為不規(guī)范(上樓梯時(shí)一手端著茶杯,另一
手未扶護(hù)欄),是造成此次事故的直接原因。
2.李某進(jìn)入工作現(xiàn)場未按規(guī)定戴安全帽,導(dǎo)致傷情加重,是造成此次事故
的間接原因。
3.事發(fā)樓梯護(hù)欄高度0.86米,豎桿間距0.74米,無橫桿,為建設(shè)時(shí)形成
(某電廠屬老小電廠),不符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》要求(標(biāo)準(zhǔn)的護(hù)欄高度為
1.05米),是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.立即對所有安全設(shè)施進(jìn)行全面深入檢查,重點(diǎn)檢查現(xiàn)場高處作業(yè)平臺、
孔洞、樓梯處的欄桿、護(hù)板,生產(chǎn)現(xiàn)場照明和樓梯通道的出入口、平臺、孔洞
以及所有危險(xiǎn)區(qū)域的警示牌,對不符合要求的設(shè)施立即制定整改計(jì)劃限期進(jìn)行
整改,對危急人身安全的重要場所隱患立即進(jìn)行整改。
2.加強(qiáng)人員安全教育,規(guī)范人員安全行為,嚴(yán)厲查處不戴安全帽等違章行
為。
3.在所有樓梯入口處懸掛“上下樓梯請扶好扶手”警示牌。
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私開閥門試驗(yàn),冒險(xiǎn)作業(yè)喪命
【簡述】2008年07月07日,某電廠檢修人員在處理輸煤皮帶間消防水管
焊口斷裂缺陷時(shí),私自打開閥門通水試驗(yàn),導(dǎo)致消防水管焊口爆裂,造成1人
死亡。
【事故經(jīng)過】2008年07月04日,C8A皮帶電機(jī)上方噴淋消防水管焊口斷
裂,此處由中2191nm變?yōu)棰?59mm,中間有一奧氏體不銹鋼大小頭過渡。檢修人
員辦理工作票,處理焊口斷裂缺陷,工作負(fù)責(zé)人為蔡某某,工作班成員為黃某
某、鐘某某(死者,實(shí)習(xí)生)以及三名腳手架工。值長批準(zhǔn)工作結(jié)束時(shí)間為07月
06020時(shí)。07月06日17時(shí)30分,因工作未完成,辦理延期到7月8日18
時(shí)。
07月07日21時(shí)25分,焊接工作結(jié)束。黃某某和三名腳手架工清理現(xiàn)場,
收拾工具,返回工具房,現(xiàn)場只留下蔡某某和鐘某某。21時(shí)30分,蔡某某用對
講機(jī)與運(yùn)行班長周某某聯(lián)系,噴淋消防水管檢修工作結(jié)束,要求進(jìn)行充水試驗(yàn)
工作,周某某要求先將工作票押回。蔡某某在工作現(xiàn)場交代鐘某某待噴淋消防
水管充水20分鐘后,如果水管沒有漏點(diǎn),再上腳手架進(jìn)行管道刷漆工作,然后
在未將工作票押回到運(yùn)行崗位的情況下,自行進(jìn)行噴淋消防水管充水試驗(yàn)。21
時(shí)42分,蔡某某到鍋爐零米開啟C8A皮帶噴淋消防水手動總門向管道內(nèi)注水。
此時(shí),鐘某某擅自爬上腳手架準(zhǔn)備給管道刷油漆,由于管道充水,系統(tǒng)壓力由
正常的0.8Mpa下降到0.57Mpa,自動聯(lián)啟電動噴淋泵(系統(tǒng)壓力低于0.6Mpa連
鎖動作),壓力升高到L35Mpa管道發(fā)生水錘,導(dǎo)致噴淋消防水接頭焊縫斷裂,
管道焊口斷裂后甩頭,擊中鐘某某腹部。22時(shí)25分,鐘某某送到縣人民醫(yī)院搶
救。
07月08日03時(shí)50分在某市中心醫(yī)院經(jīng)搶救無效死亡,診斷為腹內(nèi)內(nèi)臟損
壞出血。
【事故原因】
1.蔡某某嚴(yán)重違反工作票管理規(guī)定,違章私自打開閥門,而且水流量控制
不當(dāng),造成噴淋消防水主泵聯(lián)啟,產(chǎn)生水錘,導(dǎo)致噴淋消防水管道崩斷,是造
成此次事故的直接原因。
2.鐘某某擅自提前上腳手架檢修平臺冒險(xiǎn)作業(yè),是造成此次事故的間接原
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因。
3.檢修維護(hù)項(xiàng)目部安全管理存在漏洞,鐘某某作為學(xué)校安排到公司工作的
實(shí)習(xí)生不得獨(dú)立作業(yè),蔡某某違反規(guī)定,在工作現(xiàn)場其他人員離開的情況下,
留下鐘某某單獨(dú)進(jìn)行現(xiàn)場的刷漆作業(yè),導(dǎo)致鐘某某的工作失去監(jiān)護(hù),是造成此
次事故的間接原因。
【防范措施】
1.加強(qiáng)工作票和操作票的動態(tài)檢查。設(shè)備部門各專業(yè)點(diǎn)檢員對所簽發(fā)工作
票的執(zhí)行情況至少進(jìn)行一次動態(tài)檢查,并將檢查結(jié)果記錄在點(diǎn)檢日志中。發(fā)電
部們各專業(yè)主管必須定期檢查本專業(yè)的操作票,并記錄在操作票動態(tài)檢查記錄
本內(nèi)。安監(jiān)部繼續(xù)加強(qiáng)對工作現(xiàn)場的監(jiān)督檢查工作,加大對其考核力度,杜絕
違章行為的發(fā)生。
2..各部門和項(xiàng)目部對于實(shí)習(xí)生、學(xué)徒工、保潔工和力工四類人員要加強(qiáng)現(xiàn)
場監(jiān)護(hù)管理,在沒有工作負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)的情況下、沒有取得相關(guān)崗位認(rèn)證的情況
下,上述四類人員不得在現(xiàn)場獨(dú)立作業(yè),不得獨(dú)立進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場,不得參加高
危險(xiǎn)作業(yè)。
3.針對噴淋消防水系統(tǒng)從設(shè)計(jì)和安裝所遺留的問題,請?jiān)O(shè)計(jì)院進(jìn)行一次全
面的診斷分析,并根據(jù)診斷結(jié)果進(jìn)行治理。
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事故現(xiàn)場圖片
-19
帶壓堵漏不當(dāng),蒸汽噴出致亡
【簡述】2007年02月27日,某熱電公司外包項(xiàng)目作業(yè)人員在進(jìn)行帶壓堵
漏工作時(shí),門蓋法蘭吹開蒸汽噴出,造成1人死亡。
【事故經(jīng)過】1號磯帶有供熱用戶4.OMPa高壓汽電動門(閥型號:
Z941Y-64-200;管道介質(zhì):蒸汽;介質(zhì)溫度:380℃;介質(zhì)壓力:4.OMPa)門蓋
法蘭發(fā)生漏泄,因受熱住戶70萬噸大乙烯等用戶用熱的限制,暫時(shí)無法停機(jī)處
理,公司及時(shí)聯(lián)系某公司對此閥門漏泄處進(jìn)行帶壓堵漏,在對某公司進(jìn)行相關(guān)
資質(zhì)審查后,雙方簽訂了《某熱電有限責(zé)任公司某汽輪機(jī)4.OMPa電動一次門門
蓋帶壓堵漏合同》(合同號:設(shè)備-03)和《安全協(xié)議》,并對其具體外包施工的
工作人員曹某某(死者)、林某某進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)。
2007年02月26日,公司出具了熱力一種工作票(工作票號為:
20070203033025;工作票內(nèi)容為:某機(jī)供熱用戶高壓汽電動門門蓋法蘭帶壓堵
漏;工作期限為:2007年02月26日08時(shí)46分至2007年02月27日17時(shí)00
分結(jié)束;工作地點(diǎn):某機(jī)6米平臺),汽機(jī)分公司管閥班安排王某某協(xié)調(diào)配合曹
某某、林某某進(jìn)行帶壓堵漏工作,并在施工前進(jìn)行了危險(xiǎn)點(diǎn)分析和安全交底,
并簽字確認(rèn)。
02月27日10時(shí)10分,曹某某、林某某在6米平臺對4.OMPa抽汽電動一
次門門蓋法蘭泄漏處進(jìn)行帶壓堵漏。在帶壓堵漏過程中工作人員用手槍風(fēng)鉆鉆
孔,鉆孔至螺栓承載部位,因所鉆的孔太大減弱了螺栓的承載能力,導(dǎo)致螺栓
斷裂,并促成其他螺栓在短時(shí)間內(nèi)依次開裂,門蓋飛出,蒸汽大量泄漏,造成
曹某某、林某某受傷,運(yùn)行人員立即停機(jī),迅速將兩人送往某職工醫(yī)院進(jìn)行搶
救,曹某某經(jīng)搶救無效死亡。
【事故原因】
1.作業(yè)人員在帶壓堵漏的工作過程中,注膠打眼打在閥門螺栓上,破壞了
閥門螺栓結(jié)構(gòu),使螺栓強(qiáng)度降低,是造成此次事故的直接原因。
2.注膠時(shí)增加了法蘭結(jié)合面的張力,導(dǎo)致閥門螺栓受力增大,是造成此次
事故的間接原因。
【防范措施】
1.嚴(yán)格執(zhí)行“誰發(fā)包、誰管理”的原則,設(shè)備技術(shù)管理人員要向承包方提
-20-
出施工的安全技術(shù)措施和施工工藝的要求,并對施工過程加強(qiáng)管理,對威脅設(shè)
備或人身安全的施工過程要立即停工,中斷施工合同。
2.實(shí)行“雙工作人員負(fù)責(zé)制”,甲、乙雙方工作負(fù)責(zé)人必須同時(shí)履行工作
責(zé)任,組織監(jiān)督施工人員安全施工、文明施工,按工藝施工。
3.嚴(yán)禁在帶壓堵漏過程中破壞設(shè)備的結(jié)構(gòu),嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》
(熱力和機(jī)械部分)中的第359條規(guī)定,不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何檢修
工作。
鉆頭破壞螺栓處圖片
-21-
帶壓堵漏門座圖片
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無票加油作業(yè),皮帶啟動送命
【簡述】2007年05月08日,某電廠發(fā)生了一起外委單位人員無票、冒險(xiǎn)
違章作業(yè),造成1人死亡。
【事故經(jīng)過】2007年05月08日上午,某電廠外委單位的檢修人員陳某某
巡視檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)1號斗輪機(jī)改向滾筒北側(cè)軸承溫度高,匯報(bào)班長胡某某。13點(diǎn)
40分,胡某某電話通知陳某某(工作負(fù)責(zé)人)進(jìn)行1號斗輪機(jī)改向滾筒北側(cè)軸
承加油工作。陳某某向胡某某提出不辦理工作票不能進(jìn)入現(xiàn)場工作,但胡某某
未予理睬。陳某某在未堅(jiān)持辦理工作票的情況下,帶領(lǐng)工作人員梁某(死者)、
邵某進(jìn)行軸承加油工作。
14時(shí)05分,外委單位保潔人員王某某因清理241皮帶尾部現(xiàn)場撒煤的需要,
聯(lián)系燃料運(yùn)行人員徐某瞬間啟動241號皮帶。徐某接到聯(lián)系電話,通過煤場監(jiān)
控系統(tǒng)查看無異常,經(jīng)過鈴聲預(yù)警后,啟動241號皮帶約3秒鐘后停下。在241
號皮帶瞬間運(yùn)行過程中,正在進(jìn)行加油工作的梁某,順著改向滾筒與斗輪機(jī)高
低壓配電室外墻空隙墜落至241回程皮帶上,人體隨運(yùn)行中的回程皮帶移動,
在移動至241回程皮帶調(diào)心托滾支架與回程皮帶間隙處時(shí)受到強(qiáng)烈擠壓。14時(shí)
30分,陳某某、邵某將梁某送至當(dāng)?shù)厝嗣襻t(yī)院檢查,16點(diǎn)30分,梁某傷勢急
劇惡化,骨骼血管破裂失血性休克,搶救無效死亡。
【事故原因】
1.工作人員在聽到警鈴聲仍然冒險(xiǎn)作業(yè),造成了人員墜落,機(jī)械擠壓傷亡,
是造成此次事故的直接原因。
2.外委單位燃料檢修班長胡某某違章指揮,發(fā)出違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》
和《中國大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》的命令,同時(shí)工作負(fù)
責(zé)人陳某某違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程》中“工作人員接到違反本規(guī)程的命令
應(yīng)拒絕執(zhí)行”的規(guī)定,擅自在正常生產(chǎn)備用設(shè)備上無票進(jìn)行檢修工作,是造成
此次事故的間接原因
【防范措施】
1.深入開展“查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查作風(fēng)、查管理、查規(guī)章制度、查隱患”
的六查工作。各級領(lǐng)導(dǎo)從自身做起,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、分公司安全生產(chǎn)管
理制度,全面開展安全整頓治理工作。
-23-
2.認(rèn)真開展以“兩票三制”為核心的反違章工作,組織對“兩票”管理和
使用各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理,查找存在的問題和漏洞,認(rèn)真落實(shí)“兩票”三個(gè)100%
的要求,并加強(qiáng)對“兩票”執(zhí)行情況的動態(tài)檢查和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)肅
考核紀(jì)律。
3.對生產(chǎn)、基建、多經(jīng)單位外委隊(duì)伍、人員進(jìn)行全面排查,對不符合相關(guān)
管理規(guī)定要求的隊(duì)伍、人員堅(jiān)決予以清退。
4.加強(qiáng)外委人員的安全教育和培訓(xùn),強(qiáng)化過程控制,切實(shí)杜絕外委隊(duì)伍人
員無票作業(yè)等違章行為的發(fā)生。
24一
第二篇設(shè)備事故
(二)人員失誤篇
系統(tǒng)異常誤判,盲目操作燒瓦
【簡述】2007年01月31日,某電廠舊機(jī)蛆拆除工程工地0某省工業(yè)設(shè)備
安裝公司工作人員聶某,在私自拆除6號機(jī)變電小室門時(shí),門板倒向了8號機(jī)
事故放油管,致油管連接焊縫斷裂泄漏。由于機(jī)組主油箱油位低信號未接線,
運(yùn)行人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象,未及時(shí)解列機(jī)組,造成機(jī)組斷油燒瓦。
【事故經(jīng)過】2007年01月31日凌晨,負(fù)責(zé)5號、6號機(jī)拆除工程的某省
工業(yè)設(shè)備安裝公司一工作人員聶某,在拆除6號機(jī)變電小室門(約80公斤)時(shí),
門板未扶住,倒向了8號機(jī)事故放油管上,致泊管連接焊縫斷裂泄漏。
01月31日03時(shí)55分,8號機(jī)司機(jī)薛某發(fā)現(xiàn)“調(diào)速油壓低”信號發(fā),調(diào)速
油泵聯(lián)動(調(diào)速油壓低于0.9MPa時(shí)聯(lián)動),隨后“調(diào)速油壓低”信號消失,立
即向合閘方向切換了調(diào)速油泵操作開關(guān)(把手復(fù)位),并檢查調(diào)速油壓1.20Mpa,
潤滑油壓0.09Mpa,班長于某在沒有安排現(xiàn)場檢查的情況下,即下令斷開調(diào)速油
泵聯(lián)動開關(guān),并停了調(diào)速油泵,緊接著“主汽門關(guān)閉”信號發(fā),機(jī)組負(fù)荷到零,
但未解列。汽機(jī)運(yùn)行班長于某判斷為機(jī)組誤跳閘,令司機(jī)薛某恢復(fù)。按復(fù)歸按
鈕后,檢查機(jī)組潤滑油壓0.09Mpa,事故油壓0.27Mpa,就地掛閘,開啟自動主
汽門、調(diào)速汽門,檢查電負(fù)荷在10MW至11MW間。4時(shí)4分,機(jī)組“潤滑油壓低”
信號發(fā),聯(lián)動機(jī)組交、直流潤滑油泵,“主汽門關(guān)閉”信號發(fā)。4時(shí)9分,助手
雒某就地檢查發(fā)現(xiàn)油箱汩位低,聞訊趕來的分場技術(shù)員朱某發(fā)現(xiàn)油箱油位到最
低限,立即要求電氣解列,關(guān)閉事故放油一道門。由于機(jī)組解列過晚,造成了
燒瓦事故。
【事故原因】
L汽機(jī)運(yùn)行人員缺乏保護(hù)主設(shè)備安全的意識、業(yè)務(wù)水平差,在機(jī)組主油箱
油位下降,調(diào)速油壓降低,調(diào)速油泵聯(lián)動的情況下,未經(jīng)過認(rèn)真檢查分析,也
未就地檢查油箱油位情況,就簡單地停止了調(diào)速油泵運(yùn)行。在停止調(diào)速油泵后,
由于調(diào)速系統(tǒng)安全油壓降低,造成了自動主汽門關(guān)閉。此時(shí)運(yùn)行人員仍未進(jìn)行
認(rèn)真分析和詳細(xì)檢查,又誤判斷為機(jī)組跳閘是因?yàn)橥_\(yùn)調(diào)速油泵時(shí)的油壓波動
-25-
所造成,在原因不清的情況下盲目的進(jìn)行了掛閘,耽誤了緊急停機(jī)的寶貴時(shí)機(jī),
是造成此次事故的直接原因。
2.外包工程管理不到位。施工隊(duì)伍在拆除6號機(jī)變電小室門時(shí),安排人員
不合理,安全措施不完善,安全監(jiān)護(hù)人沒有在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),使得此時(shí)拆除施
工隊(duì)人員在無人監(jiān)管的情況下單獨(dú)作業(yè)。切割下的門板壓在了8號機(jī)事故排油
管一匕致油管斷裂大量泄漏,造成油壓低#8機(jī)低油壓保護(hù)動作跳閘,是造成
此次事故的間接原因。
3.8號機(jī)事故排油管焊縫質(zhì)量不良,強(qiáng)度不足;油管遠(yuǎn)端支吊架生根處焊
接工藝不當(dāng),強(qiáng)度過低導(dǎo)致了油管在外力作用下?lián)p壞,是造成此次事故的間接
原因。
4.主油箱油位高、低報(bào)警信號投入不正常,失去了報(bào)警作用,使運(yùn)行人員
沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)油位下降的異常情況,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.認(rèn)真對照《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求實(shí)施導(dǎo)則》,切
實(shí)落實(shí)各項(xiàng)反事故措施,糾正油箱油位報(bào)警漏接線、低油壓保護(hù)定值偏低和低
油壓保護(hù)不跳發(fā)電機(jī)的問題。并對其它機(jī)組的類似問題進(jìn)行檢查和整改。
2.加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn)力度,提高對系統(tǒng)的熟悉程度,提高防范風(fēng)險(xiǎn)
意識,確保設(shè)備安全運(yùn)行。
3.加強(qiáng)外委工程項(xiàng)目的安全管理,嚴(yán)格審查承包單位資質(zhì)和人員的安全培
訓(xùn)教育情況;加強(qiáng)現(xiàn)場的安全管理,監(jiān)護(hù)人不到現(xiàn)場不許施工。
4.在拆除系統(tǒng)和運(yùn)行系統(tǒng)之間進(jìn)行可靠的物理隔離,防止施工人員接觸運(yùn)
行設(shè)備。
5.立即組織安排對機(jī)、爐外管焊縫及油系統(tǒng)焊縫進(jìn)行普查,及時(shí)消除影響
設(shè)備安全運(yùn)行的隱患。
-26-
安全措施不全,帶地刀合刀閘
【簡述】2010年01月26日,某水電廠在進(jìn)行線路開關(guān)保護(hù)裝置清掃、檢
查工作,由于安全措施不完善,在關(guān)閉裝置柜門中振動導(dǎo)致刀閘誤合閘,造成
帶地刀合刀閘的惡性設(shè)備事故。
【事故經(jīng)過】2010年01月26日,保護(hù)班趁500kV線路高抗接入、線路停
電的機(jī)會,對XXXX開關(guān)進(jìn)行合閘壓力閉鎖、跳閘壓力閉鎖回路檢查、試驗(yàn)。試
驗(yàn)工作結(jié)束,工作負(fù)責(zé)人滕某某將柜上的控制電源小開關(guān)投入,恢復(fù)試驗(yàn)工作
所做的安全措施后,關(guān)上盤柜內(nèi)門。在關(guān)閉柜門過程中,中控室返回屏有相應(yīng)
開關(guān)跳閘,指示轉(zhuǎn)綠燈;XXXXX隔離刀閘帶地刀誤合閘,指示轉(zhuǎn)紅燈。監(jiān)控系統(tǒng)
有母線母差保護(hù)動作信號,母線保護(hù)動作。事故發(fā)生后,運(yùn)行人員立即到現(xiàn)場
檢查,XXXXX隔離刀閘三相在合閘位置,現(xiàn)地柜上沒有其他異常信號。公司立即
組織專業(yè)人員對有關(guān)信號、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了分析,并對可能發(fā)生
的問題進(jìn)行了檢查試驗(yàn)(對XXXXX隔離刀閘控制回路進(jìn)行檢查),結(jié)合設(shè)備資料,
對照該刀閘自投入控制電源到動作合閘時(shí)間進(jìn)行核查,打開XXXXX隔離刀閘端
蓋檢查,發(fā)現(xiàn)A、B相刀閘一次觸頭燒蝕,均壓罩部分損傷,氣室內(nèi)有殘留物。
【事故原因】
1.因裝置刀閘操作電源與控制電源合一,并由柜內(nèi)小開關(guān)控制,運(yùn)行人員
在進(jìn)行XX出線轉(zhuǎn)入檢修狀態(tài)的操作中,XXXXX隔離刀閘斷開后沒有將其操作電
機(jī)動力電源按規(guī)定斷開,使刀閘操作電機(jī)存在誤啟動的可能,是造成此次事故
的直接原因。
2.瑞士ABB公司在刀閘控制設(shè)計(jì)上考慮不周,刀閘的操作電機(jī)主回路沒有
串入地刀和斷路器的輔助接點(diǎn)作為閉鎖條件,合閘回路所有閉鎖條件沒有閉鎖
自保持繼電器,使刀閘操作電機(jī)在自保持繼電器常開接點(diǎn)因故障閉合時(shí)誤啟動
成為可能,是造成此次事故的直接原因。
3.XXXXX隔離刀閘芻保持繼電器接點(diǎn)松動幅度過大,在外力作用下常開接
點(diǎn)誤閉合,啟動了XXXXX隔離刀閘操作機(jī)構(gòu)而引起刀閘誤合閘,是造成此次事
故的直接原因。
4.各級生產(chǎn)管理人員及現(xiàn)場人員的安全風(fēng)險(xiǎn)防控意識和風(fēng)險(xiǎn)辨識能力不
強(qiáng),思想麻痹,運(yùn)行、檢修維護(hù)的設(shè)備運(yùn)行方式管理界面劃分不合理(運(yùn)行人員
-27-
只負(fù)責(zé)開關(guān)柜二次電源的總電源,而涉及到開關(guān)、刀閘操作動力電源的每個(gè)盤
柜二次電源的投、切由檢修人員負(fù)責(zé)),從而導(dǎo)致了運(yùn)行人員對線路檢修安全措
施把關(guān)時(shí)所需切斷刀閘操作電源的忽略,是造成此次事故的間接原因。
5.技術(shù)管理工作粗放,在多年的生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)中,過分依賴ABB公司技術(shù)
服務(wù),技術(shù)人員對開關(guān)、刀閘的控制系統(tǒng)沒有真正研究透徹,未能掌握其控制
流程,致使設(shè)計(jì)上存在的隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn).運(yùn)行、檢修規(guī)程對500kV斷路器
進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)的要求沒有明確規(guī)定,對試驗(yàn)的指導(dǎo)性和針對性不強(qiáng),是造成此
次事故的間接原因。
6.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不落實(shí),各級管理和安監(jiān)人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作不夠細(xì)致,08、
09年開展的隱患排查不徹底,未能發(fā)現(xiàn)刀閘控制回路和設(shè)備布置方式上存在的
隱患,沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)備管理界面劃分存在的漏洞,沒有發(fā)現(xiàn)操作票、工作票存在
的問題,是造成此次事故的間接原因。
7.盤柜元器件布置不合理,該現(xiàn)地控制柜設(shè)計(jì)布置為雙層結(jié)構(gòu),所有繼電
器安裝在一個(gè)活動的內(nèi)門上,運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程均未對開關(guān)門操作要求輕開
輕關(guān),增加了誤動的機(jī)率,是造成此次事故的間接原因。
8.出線系統(tǒng)現(xiàn)地控制裝置是1993年開始投入使用,雖在2003年底對柜內(nèi)
繼電器進(jìn)行了更換,但其他控制設(shè)備沒有更換(包括閉鎖繼電器板等),加上因
機(jī)組調(diào)峰任務(wù)較重且較為頻繁,機(jī)組轉(zhuǎn)輪因設(shè)計(jì)和制造的先天不足,廠房共振
現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,加速了繼電器老化,使繼電器接點(diǎn)在振動力作用下閉合成為可
能,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1.嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、集團(tuán)公司《電氣倒閘操作票規(guī)范》和
防誤操作管理制度。必須嚴(yán)格執(zhí)行刀閘操作后除斷開二次控制電源外,還必須
斷開操作機(jī)構(gòu)動力電源的規(guī)定。
2.加強(qiáng)運(yùn)行方式管理,所有設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的改變,必須由運(yùn)行人員
負(fù)責(zé)。
3.加強(qiáng)對運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)程的管理,強(qiáng)化運(yùn)行人員對運(yùn)行方
式的認(rèn)知和管理。電氣二次的相關(guān)試驗(yàn)工作,必須明確試驗(yàn)方法、步驟,運(yùn)行
方式,認(rèn)真開展危險(xiǎn)點(diǎn)分析。
4.在深入掌握控制回路原理的基礎(chǔ)上,組織開展二次回路的隱患排查,根
-28-
據(jù)排查情況組織落實(shí)整改。
5.開關(guān)在檢修狀態(tài)時(shí),必須將其兩側(cè)隔離開關(guān)、接地刀閘的操作電機(jī)直流
電源空氣開關(guān)斷開,并做好相關(guān)標(biāo)識,防止誤投該電源開關(guān);對操作電機(jī)直流
電源空氣開關(guān)在送電前必須檢查確認(rèn)相應(yīng)的斷路器處于分閘位置。
6.完善開關(guān)設(shè)備二次部分的運(yùn)行規(guī)程,對隔離刀閘、接地刀閘的操作直流
電機(jī)電源做出明確的規(guī)定,規(guī)定隔離刀閘、接地刀閘的操作直流電機(jī)電源停、
送電操作只能由運(yùn)行人員執(zhí)行,每次操作做好記錄備查。
7.加強(qiáng)運(yùn)行人員、繼電保護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)力度,提高對設(shè)備控制回路的
熟悉程度,防止出現(xiàn)“三誤”行為,提高防范風(fēng)險(xiǎn)意識,確保設(shè)備安全運(yùn)行。
8.對系統(tǒng)現(xiàn)地柜技術(shù)改造進(jìn)行論證,咨詢廠家及專業(yè)機(jī)構(gòu),制定可行性改
造方案,報(bào)請上級單位審批,批準(zhǔn)后進(jìn)行技術(shù)改造,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
-29-
應(yīng)急能力不足,滑環(huán)燒損停機(jī)
【簡述】2008年07月18日,某電廠2號機(jī)組運(yùn)行中負(fù)極集電環(huán)局部出現(xiàn)
連續(xù)火花,并迅速發(fā)展、擴(kuò)大,最終導(dǎo)致集電環(huán)燒損、機(jī)組非停。
【事故經(jīng)過】2008年07月18日06時(shí)09分,某電廠2號機(jī)負(fù)荷264MW,
硬光字牌出“電氣預(yù)告警”,運(yùn)行人員檢查DCS畫面出“AVRPREALARM(自動電
壓調(diào)節(jié)器預(yù)報(bào)警組)”報(bào)警。06時(shí)13分,值班員李某在汽機(jī)房零米勵(lì)磁小間就
地檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)控機(jī)出“轉(zhuǎn)子溫度高報(bào)警”,立即匯報(bào)值長。06時(shí)16分,主控制
員吳某至汽機(jī)房12.6米集電環(huán)小間,檢查2號發(fā)電機(jī)集電環(huán)小間負(fù)極集電環(huán)南
側(cè)下部有連續(xù)火花,迅速發(fā)展成為較短的線狀火花并開始有電弧放電現(xiàn)象,立
即匯報(bào)值長,值長令降出力運(yùn)行。06時(shí)18分,#2機(jī)由負(fù)荷264MW,無功83.5MVar
開始降出力,期間電弧放電現(xiàn)象逐漸加劇并開始冒煙,出現(xiàn)較大的放電聲。06
時(shí)22分,主控制員吳某就地匯報(bào)集電環(huán)及碳刷架迅速著火,并有較大濃煙,值
長令緊急停機(jī)。06時(shí)23分,負(fù)荷248MW,無功69.5MVar,手動打跳#2汽輪機(jī),
鍋爐MFT動作,“程序逆功率保護(hù)”動作聯(lián)跳2號發(fā)電機(jī),手動開真空破壞門,
緊急停機(jī)。
【事故原因】
1.部分碳刷和集電環(huán)接觸不好,接觸電阻大,導(dǎo)致打火、發(fā)熱,并迅速發(fā)
展、擴(kuò)大,是造成此次事故的直接原因。
2.運(yùn)行人員技術(shù)水平有限、應(yīng)急處理能力不足,當(dāng)發(fā)電機(jī)碳刷出現(xiàn)連續(xù)火
花和放電現(xiàn)象時(shí),沒有采取果斷的打閘措施,是造成此次事故的擴(kuò)大原因。
3.檢修維護(hù)和運(yùn)行人員人員未按時(shí)對發(fā)電機(jī)碳刷進(jìn)行檢查,是造成此次事
故的間接原因。
【防范措施】
1.加強(qiáng)發(fā)電機(jī)集電環(huán)和碳刷的運(yùn)行巡檢和分析
(1)機(jī)組運(yùn)行期間,運(yùn)行值班員每2個(gè)小時(shí)進(jìn)行巡檢,巡檢內(nèi)容包括:
刷辮是否完好、碳刷是否有脫辮現(xiàn)象、導(dǎo)線是否氧化及有燒斷股線現(xiàn)象、集電
環(huán)及碳刷積灰情況、碳刷是否跳動、是否存在火花等,并對發(fā)電機(jī)正、負(fù)極集
電環(huán)分別進(jìn)行一次全面溫度測量。
(2)機(jī)組運(yùn)行期間,運(yùn)行人員每3天對發(fā)電機(jī)每只勵(lì)磁碳刷進(jìn)行一次電
-30-
流及刷體溫度測量,并記錄每只碳刷的電流和溫度值,測量應(yīng)用經(jīng)檢驗(yàn)合格的
電流表(鉗型)和紅外測溫儀。測量后進(jìn)行所有正極或負(fù)極碳刷電流之和與當(dāng)
時(shí)的勵(lì)磁電流偏差分析,對電流嚴(yán)重偏大或偏小的碳刷,必要時(shí)進(jìn)行更換,若
出現(xiàn)碳刷卡澀,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修人員處理。
2.加強(qiáng)發(fā)電機(jī)集電環(huán)及碳刷的點(diǎn)檢和分析
(1)機(jī)組運(yùn)行期間,每天進(jìn)行2次點(diǎn)檢,點(diǎn)檢內(nèi)容包括刷辮是否完好、
碳刷是否有脫辮現(xiàn)象、導(dǎo)線是否氧化及是否有燒斷股線現(xiàn)象、碳刷集電環(huán)積灰
情況、碳刷是否跳動、是否存在火花(檢查火花時(shí)應(yīng)關(guān)閉照明)等,并進(jìn)行集
電環(huán)溫度測量、發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)末端軸承振動測量等,同時(shí)記錄對應(yīng)時(shí)刻的環(huán)境溫
度、勵(lì)磁電流。
(2)機(jī)組運(yùn)行期間,每月測量發(fā)電機(jī)軸電壓。
(3)每次機(jī)組檢修期間,分別測量正、負(fù)極集電環(huán)的晃動值。
(4)點(diǎn)檢員每3年進(jìn)行集電環(huán)的硬度檢驗(yàn)和表面探傷。
3.增設(shè)集電環(huán)溫度、集電環(huán)冷卻風(fēng)扇出風(fēng)溫度在線監(jiān)測裝置,設(shè)置二級報(bào)
警值,并在運(yùn)行操作員站或光字牌顯示。
4.加強(qiáng)發(fā)電機(jī)碳刷和集電環(huán)的劣化分析
(1)結(jié)合運(yùn)行巡檢、專業(yè)點(diǎn)檢、在線監(jiān)測(如發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電壓、電流、
振動等)等方面數(shù)據(jù),每天進(jìn)行關(guān)于集電環(huán)溫度、勵(lì)磁電流、環(huán)境溫度三者之
間的關(guān)系及變化趨勢的分析;每3天進(jìn)行碳刷溫度變化趨勢、各碳刷電流與平
均電流的差值及變化趨勢、各碳刷電流之間的差值及變化趨勢等方面的分析;
每月結(jié)合各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行碳刷、集電環(huán)綜合運(yùn)行狀況的分析。
(2)認(rèn)真研究每個(gè)位置碳刷的磨損情況,分別建立臺帳,記錄新碳刷安
裝時(shí)間、生產(chǎn)廠家、采購批次、運(yùn)行時(shí)間、磨損程度(具體到磨損長度為多少
mm),以分析不同集電環(huán)、不同位置、不同廠家或批次碳刷的磨損情況及更換周
期。
5.加強(qiáng)發(fā)電機(jī)碳刷、集電環(huán)及環(huán)境的檢修維護(hù)
(1)機(jī)組運(yùn)行期間,檢修維護(hù)人員每月對可取出的刷握進(jìn)行清掃及檢查
維護(hù),檢查碳刷在刷握內(nèi)的活動情況、刷辮完好情況、碳刷是否有脫辮現(xiàn)象、
導(dǎo)線是否氧化及是否有燒斷股線現(xiàn)象等,以確保清潔,防止碳刷卡澀。點(diǎn)檢員
進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。
-31-
(2)機(jī)組運(yùn)行期間,檢修維護(hù)人員(經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn))每天進(jìn)行發(fā)電機(jī)碳
刷集電環(huán)小間的衛(wèi)生清掃,包括設(shè)備及地面衛(wèi)生;檢修維護(hù)人員應(yīng)每3天進(jìn)行
發(fā)電機(jī)碳刷集電環(huán)小間的濾網(wǎng)清掃或更換。
(3)機(jī)組運(yùn)行期間的碳刷更換由運(yùn)行值班人員進(jìn)行,檢修期間的碳刷更
換由檢修人員進(jìn)行。更換碳刷應(yīng)使用同廠家、同型號、同批次的產(chǎn)品,并做好
詳細(xì)記錄,包括更換破刷的位置(具體到每個(gè)碳刷)、新破刷的生產(chǎn)廠家、型號、
采購批次、舊碳刷的磨損程度(具體到磨損長度)等。
(4)每次機(jī)組檢修時(shí),點(diǎn)檢員組織檢修維護(hù)人員對碳刷、集電環(huán)進(jìn)行徹
底清掃、特別是要清除集電環(huán)通風(fēng)溝、孔內(nèi)的碳塵物,以免影響散熱及通風(fēng)效
果。
(5)每次機(jī)組檢修時(shí),點(diǎn)檢員檢查集電環(huán)的磨損和偏擺,碳刷運(yùn)行中振
動值超過150Hm時(shí)要對集電環(huán)進(jìn)行車磨處理。
(6)發(fā)電機(jī)集電環(huán)每年倒換一次極性,以防止正負(fù)極集電環(huán)磨損不均勻。
(7)檢修期間的碳刷更換由檢修人員進(jìn)行,原則上一個(gè)檢修周期把全部
碳刷更換,在機(jī)組盤車狀態(tài)下保證每塊碳刷的接觸面積不小于70%o
(8)若出現(xiàn)集電環(huán)損傷,經(jīng)金屬檢驗(yàn)不合格的,應(yīng)立即更換。暫不具備
條件的,可進(jìn)行臨時(shí)處理,但在下次機(jī)組檢修期間必須予以更換。
(9)檢修維護(hù)人員加強(qiáng)對發(fā)電機(jī)油檔的檢修維護(hù),避免出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象,
以減少對集電環(huán)的污染。
6.加強(qiáng)對碳刷采購和儲存的管理
(1)加強(qiáng)供貨廠家的資質(zhì)審查,選用業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)量優(yōu)良的廠家,每次
碳刷的采購數(shù)量要足夠,滿足在兩年內(nèi)碳刷更換采用同廠家、同型號、同批次
產(chǎn)品的要求。
(2)有關(guān)人員共同對碳刷備件進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)要測量每個(gè)碳刷的電阻
值。
(3)除保證日常更換外的大批碳刷備件,物資部應(yīng)貯存在倉庫,貯存環(huán)
境的溫度、濕度等應(yīng)符合要求,防止受潮。倉庫保管人員、運(yùn)行人員應(yīng)每月對
碳刷備件進(jìn)行抽檢,以掌握碳刷備件的貯存狀杰是否正常。
7.修訂運(yùn)行規(guī)程相關(guān)內(nèi)容,明確規(guī)定當(dāng)集電環(huán)碳刷出現(xiàn)過熱、跳動、
火花甚至環(huán)火等緊急處理方法及進(jìn)行緊急停機(jī)的處理措施。
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發(fā)電機(jī)負(fù)極滑環(huán)損壞圖片
發(fā)電機(jī)負(fù)極滑環(huán)損壞圖片
-33
盤車時(shí)間過短,轉(zhuǎn)子永久變形
【簡述】2008年03月28日16時(shí)30分,某電廠1號機(jī)組在運(yùn)行時(shí),發(fā)生
6號瓦頂軸油管漏泄,處理未果,請示省調(diào)同意,1號機(jī)停機(jī)消缺。檢修結(jié)束后
熱態(tài)啟動,仍有漏泄,再次停機(jī)消缺,消缺結(jié)束后機(jī)組連續(xù)啟動兩次,振動大,
大軸發(fā)生彎曲。
【事故經(jīng)過】03月28日16時(shí)30分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1號機(jī)6號瓦頂軸油管
漏泄,立即通知檢修人員。檢修人員到場后,先采取在管外漏點(diǎn)處打卡子方法
進(jìn)行堵漏,結(jié)果無效。又采取頂軸油管加堵板方法,沒有成功。在處理過程中,
主油箱油位開始下降(油箱油位由-28降至-32cm)。為避免斷油燒瓦。18時(shí)40
分,值長請示省調(diào)同意后,1號機(jī)停機(jī)消缺。18時(shí)59分,機(jī)組打閘停機(jī),惰走
時(shí)間38分鐘。19時(shí)37分,轉(zhuǎn)速到0,投入電動盤車,盤車電流43A,偏心40
nm,就地晃動度0.03mm(原始值0.025mm),真空83.7kpa。考慮到此缺陷短時(shí)
間內(nèi)能處理完,做好再次啟動準(zhǔn)備,鍋爐維持運(yùn)行,汽機(jī)旁路系統(tǒng)運(yùn)行,機(jī)組
維持真空。
停機(jī)后,檢修對6號瓦頂軸油管封堵,并對漏泄處打臨時(shí)卡子。20時(shí)10分,
油管檢修工作結(jié)束,準(zhǔn)備極熱態(tài)機(jī)組啟動。
20時(shí)38分,高壓內(nèi)缸上壁溫度445.8P,下壁溫度433.7C,高壓外缸上壁
溫度433七,下壁溫度379T;中壓缸上壁溫度50UC,中壓缸下壁溫度445℃,
偏心41um,就地檢查盤車電流42A,晃動度0.025mm,高壓缸脹差2.8nmi,中壓
缸脹差-0.50mm,低壓缸脹差0.18mm,軸向位移0.24mm。機(jī)側(cè)主汽壓力6.26MPa,
主汽溫度48(TC,再熱壓力1.48MPa,再熱溫度466。。,汽輪機(jī)軸承振動保護(hù)投
入,機(jī)組進(jìn)行熱態(tài)啟動。
20時(shí)40分,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。20時(shí)42分,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速升至280r/min時(shí),檢修
人員發(fā)現(xiàn)頂軸油管打卡子處仍有滲漏現(xiàn)象,立即打閘停機(jī),惰走時(shí)間12分鐘。
19時(shí)54分,轉(zhuǎn)速到0,投入電動盤車,盤車電流43A,偏心40um,就地晃動
度0.03mm,真空85.3kpa,鍋爐繼續(xù)維持運(yùn)行,汽機(jī)旁路和真空系統(tǒng)依然維持
運(yùn)行。
22時(shí)30分,檢修更換頂軸油泄漏管段后,1號機(jī)組準(zhǔn)備進(jìn)行啟動。
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