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文檔簡介

第六章堤防除險加固的工程實例一、滲控:(一)截滲墻一、滲控:(一)截滲墻實例1.河南武陟縣沁河大樊堤水泥粘土連續(xù)截滲墻實例2.湖北黃石市長江干堤青山湖堤段射水法截滲墻實例3.江西贛東大堤樟樹市祖孫洲射水法截滲墻實例4.江西鄱陽縣饒河聯(lián)圩馬墩高噴截滲墻實例5.江蘇宿豫縣駱馬湖南堤垂直鋪膜截滲墻(二)排滲溝和壓浸:實例6.荊江大堤閔家潭排滲溝和填塘(三)減壓井:實例7.山東東平湖圍堤減壓井和抽槽換土實例8.湖北黃岡市長孫堤減壓井(四)防滲體—土工膜:實例9.河南武陟縣沁河新右堤用土工膜處理堤身裂縫二、滑坡:實例10.山東歷城黃河后張莊堤段滑坡處理實例11.河南黃河長垣縣太行堤滑坡處理三、堤身護坡:實例12.江蘇靖江市長江大堤堤坡防浪四、護岸:實例13.湖北鄂州市鄭家灣護岸實例14.河南開封市黃河黑崗口崩岸處理實例15.山東濟南歷城區(qū)黃河王家梨行崩岸處理五、復堤:實例16.江西新建縣朱港農(nóng)場鄱陽湖堤復堤實例17.江西長江堤彭澤縣馬湖段退堤實例1滲控·截滲墻河南武陟縣沁河大樊堤段水泥粘土連續(xù)截滲墻

沁河系黃河一級支流。武陟縣大樊堤段位于歷史決口老口門處,該段堤防從乾隆二十二年(1757年)至1947年,共發(fā)生決口11次。該段堤防背河堤腳外常年滲水,堤坡潮濕。堤防臨河堤高約7m,背河堤高約9m。1982年沁河小董站出現(xiàn)4280m3/s洪水期間,滲水更為嚴重。

經(jīng)地質(zhì)勘探,該段老口門寬200m,堤身土質(zhì)為粉質(zhì)壤土。堤基為第四紀全新統(tǒng)沖積堆積,層狀結(jié)構:第一層為粉沙,有腐爛秸料,層厚10m;第二層為細沙,層厚6.6m;第三層為中沙,含有少量姜石,層厚3.4m;第四層為壤土,含有姜石,層厚5m。見圖1。

經(jīng)分析論證,對該段堤防采用水泥粘土混凝土墻垂直截滲技術進行加固處理。設計墻深26m,深入相對不透水層0.5~1.0m,墻體厚0.4~0.45m,墻體采用50號水泥土,滲透系數(shù)為10-7cm/s,并安設測壓管、滲壓計3組。

工程施工所用鉆孔設備為河南黃河河務局研制的GZQ-800型潛水組合鉆機,由8臺潛水鉆組合而成,一次開槽長3.2m,槽寬0.4~0.45m,鑿槽深度可達50m。該工程跳鉆造孔施工,1987年5月開工,同年9月竣工,加固堤防長度200m。

經(jīng)黃委會物探大隊用超聲波測試儀檢測,成墻效果良好。經(jīng)取樣試驗,墻體抗壓強度均在50MPa以上,平均強度5.95MPa,平均滲透系數(shù)K=2.48×10-7cm/s,符合設計要求。通過3年觀測,而且墻后地下水位普遍降低,堤防背河堤腳附近未發(fā)現(xiàn)積水現(xiàn)象。圖1沁河武陟大樊垂直截滲墻斷面圖實例2滲控·截滲墻湖北黃石市長江干堤青山湖堤段射水法截滲墻

湖北省黃石市長江干堤青山湖堤段所處樁號為57+980~57+290m,長690m,外臨長江,深泓逼岸,坡陡流急,大堤既無外灘,又無平臺,堤內(nèi)腳緊靠青山湖。兩面受水,兩水夾堤,堤基十分狹窄,只有60m寬,每年隨江水位變化,大堤內(nèi)外水相互滲透,汛期江水內(nèi)滲,常發(fā)生管涌險情,汛后湖水外滲,曾多次發(fā)生江岸崩塌。

該段地質(zhì)結(jié)構自上而下依次為磚瓦碴、素填土、素壤土、壤土和粘土,通過對天然堤基進行滲控計算,滲透水流主要通過殘存的磚瓦碴以及抽槽粘土未經(jīng)壓實的薄弱部位流動,產(chǎn)生水平滲透破壞。

磚瓦碴層內(nèi)許多架空孔洞的存在為細小顆粒帶走提供了通道,形成了發(fā)生管涌的幾何條件。1988年汛期,堤后磚孔碴層露頭處發(fā)現(xiàn)渾水滲出。

這一堤段前無外灘,后臨湖泊,難以采用鋪蓋、吹填等防滲方案。湖北省水利水電勘測設計院通過技術經(jīng)濟比較,選取了堤基混凝土防滲墻方案,采取垂直防滲方式,大堤內(nèi)外滲透破壞都能防止。

混凝土防滲墻采用射水法澆筑地下混凝土連續(xù)墻,墻高12m,厚22cm,長690m,面積8280m2。通過開倉檢查,密實度高,連續(xù)性好。采用該法施工后,該堤段防滲性能明顯改善,經(jīng)測試滲透系數(shù)k下降至2.36×107~1.23×105cm/s。經(jīng)過1996年、1998年兩次高水位考驗,未再發(fā)生滲透險情,證明采用這一方案是成功的。見圖2和圖3。圖2黃石大堤青山湖堤段典型橫剖面圖圖3黃石大堤地質(zhì)縱剖面圖實例3滲控·截滲墻江西省贛東大堤樟樹市祖孫洲射水法截滲墻

贛東大堤祖孫洲堤段0+000~0+414m壓浸臺后,離堤腳30m~50m范圍內(nèi)出現(xiàn)大面積滲漏,形成沼澤,在滲漏出露區(qū)內(nèi)出現(xiàn)大面積軟泡,地面抬起,局部地方出現(xiàn)泡泉,泡泉把泥土帶出,出現(xiàn)渾水現(xiàn)象。

產(chǎn)生的原因是:堤內(nèi)側(cè)離堤腳30m以外,由于取土筑堤,壤土覆蓋層很薄甚至缺失,因而在無壤土覆蓋層的部位產(chǎn)生大面積滲漏,在有壤土覆蓋層的地方,當覆蓋層厚度不夠,不能與底部承壓水頭平衡時,就會抬起形成軟泡,局部地方可能頂破上部松土蓋重層,出現(xiàn)地下水集中滲流或直接涌出地表現(xiàn)象,由于滲透壓力和溢出流速均較大,從而夾帶出粉細砂及泥質(zhì),產(chǎn)生冒水、冒砂及管涌現(xiàn)象。

1998年汛前,在該堤段250米內(nèi),采用宜春地區(qū)水電設計院提供的射水造孔澆筑混凝土防滲墻及堤后設透水蓋重、反濾排滲溝的綜合方案,進行了加固處理。堤基射水造墻鉆孔布置在堤外側(cè)河漫灘上,防滲墻位于堤軸線上游24.0m處,布單孔,墻高15.35~16.7m,深入基巖0.5m,墻厚0.22m,設計總長750m,98年訊前實施造墻長度250m。

1998年汛期出現(xiàn)最高洪水位33.64m,堤內(nèi)原有泡泉未見出水,初見效果。見圖4。橫剖面圖圖4江西省贛東大堤祖孫洲堤段射水法混凝土防滲墻實例4滲控·截滲墻江西鄱陽縣饒河聯(lián)圩馬墩高噴截滲墻

1996年7月24日,當鄱陽鎮(zhèn)外河水位達到21.18m時,位于饒河聯(lián)圩10+320~10+380樁號處,有7棟民房地基發(fā)生裂縫、沉陷,距堤腳最近處36m,最遠處達80m。其中有三棟房子的墻發(fā)生裂縫,縫寬為5~25mm,宅基地裂縫寬5~10mm。1996年8月4日,當鄱陽鎮(zhèn)水位下降到20.52m時,在樁號10+350附近,距堤腳80m處一民房大門右側(cè)前檐下出現(xiàn)直徑達1.2m,深為1.0m左右缺窩,并有少量積水。其后當鄱陽鎮(zhèn)水位達20.99m時,隔壁民房正屋西南腳發(fā)生面積為1.0m×1.2m,深度0.8m的缺窩。

馬墩堤段墻堤持力層為粉質(zhì)壤土、粉質(zhì)粘土,厚度一般在4m以上,其下伏粉細砂、砂礫(卵)石層,透水性強,粉細砂層具松散飽和狀,該層與外河河床分布的砂礫(卵)石層在同一層位,汛期外河水側(cè)向滲入堤內(nèi)。堤內(nèi)分布有魚塘、水溝,天然覆蓋遭到破壞。當外河水位高時,滲入堤內(nèi)的具有承壓性質(zhì)的地下水突破堤內(nèi)粘性土層薄弱處,產(chǎn)生泡泉。汛期堤內(nèi)土層受承壓地下水頂托,造成堤內(nèi)地基產(chǎn)生裂縫及鼓包,汛后地下水位下降的卸荷作用,又使得松散或掏空的局部地基產(chǎn)生跌窩或沉陷。

1996年江西省水利規(guī)劃設計院進行了加固除險設計,選用高壓定噴灌漿防滲墻方案。高噴灌漿防滲墻形式為:雙噴嘴、扇形,單墻前后連接方式。灌漿材料為水泥漿液。防滲墻軸線布置于堤頂,且與堤軸線方向一致,距上游3.0m處。防滲墻厚不小于20cm,灌漿孔距2m,漿液壓力20MPa。高噴灌漿從基巖頂面以下1.0m開始不斷向上灌至隔水層底面以上1.0m。隔水層距層底面1.0m以上則采用粘土回填鉆孔。

經(jīng)過1997年、1998年兩個汛期高洪水位的考驗,此堤段未發(fā)生險情,運行情況良好。見圖5和圖6。圖5馬墩定噴混凝土防滲墻橫剖面圖圖6馬墩定噴混凝土防滲墻形式實例5滲控·截滲墻江蘇宿豫縣駱馬湖南堤垂直鋪膜截滲墻

駱馬湖是沂沭泗洪水的重要調(diào)蓄水庫之一。50年代初修建18.3km南堤,高5~6m,堤身為輕亞粘土并夾雜有亞粘土,透水性大(k=1×103~1×105cm/s),加上突擊施工,工程質(zhì)量差。1971年曾在堤身單薄段流土潰塌99m長的大缺口。1983年檢查,在水位差不超過3.5m時,全線背水坡腳滲漏點出現(xiàn)48處,堤身滲漏是一個嚴重的隱患。

該堤加固經(jīng)多次研究比較采用垂直鋪膜方案,既避免了在9度地震區(qū)建剛性心墻,又可減少投資、縮短工期。結(jié)合當?shù)負跛蠛屯临|(zhì)情況,選用了LDFS-3厚度0.45mm的防滲土工膜,于1995~1996年,歷時218天,采用垂直鋪膜,其步驟為:平整場地和人工開引溝——焊膜和備土——控制刀桿角度、開溝達設計深度——形成溝槽——鋪設土工膜——反循環(huán)系統(tǒng)——回填溝槽——形成土工膜防滲帷幕。共鋪設了22段,總長14017m,深度7.2~10.7m,一般要插入弱透水層0.5m,共計12.8萬m2帷幕。

在開槽和回填過程中,溝槽兩側(cè)土體密實度有所提高,經(jīng)開挖檢查鋪膜基本平順完整、無折皺,工程質(zhì)量優(yōu)良。通過測壓管觀測、鋪膜前后帷幕上下游水位差削減了54%~77%。經(jīng)過實際運行觀測,尤其是1996年11月以來,南堤經(jīng)受了接近設計水位的考驗(設計水頭差5.0m,實際水頭差達到4.98m),效果十分顯著,一些過去滲水嚴重的堤段,下游坡腳潮濕,青坎上的洼地、水塘常年積水沼澤化,現(xiàn)在干涸可行人,蘆葦、青苔相繼干枯死亡,表明鋪膜截滲效果明顯。見圖7。圖7駱馬湖南堤垂直鋪膜剖面圖實例6滲控·排滲溝和壓浸荊江大堤閔家潭排滲溝和填塘

閔家潭位于荊州市荊州區(qū),荊江大堤樁號783+700~786+000,長2300m,水域面積26.4萬m2,系歷史上二次潰口沖刷而成。本段距堤外800m~1000m處筑有民垸謝古垸圍堤,大洪水時要分洪。

本堤段歷史上有許多險情發(fā)生。1968年、1984年謝古垸行洪時,翻砂涌水險情十分嚴重,1972年謝古垸未行洪,大堤并未擋水,但在潭邊淺水區(qū)進行摸探時仍發(fā)現(xiàn)冒水孔23個,孔徑0.2m~0.5m。

該段地層結(jié)構系雙層堤基,上部為粉質(zhì)壤土(k2.74×105cm/s)一般厚2m;下部為強透水層,厚約90m,由粉細砂、砂礫石組成(k=1×103~1×102cm/s)。

通過天然狀態(tài)滲流分析,設計洪水位時,潭邊坡砂層出逸比降0.124~0.15,大于允許坡降0.1,因而引起滲透變形與破壞。這是歷年來產(chǎn)生險情的主要原因。

湖北省設計院通過技術經(jīng)濟比較,選用了排滲溝和局部填塘方案??績?nèi)堤腳設50m一級平臺和40m二級平臺,在離堤腳90m處設置底寬1m左右,坐落于砂層或深入砂0.5m的排滲溝,距排滲溝中心45m內(nèi)以透水料填塘。通過滲控計算,當溝內(nèi)水位控制在31.0m~31.5m時,潭邊砂坡水平出逸坡降小于0.1,滿足要求。

經(jīng)過96年、98年外江高水位長時間浸泡考驗,潭內(nèi)沒有再發(fā)現(xiàn)冒泡現(xiàn)象,處理方法是切實有效的。見圖8和圖9。圖8閔家潭平面圖圖9閔家潭堤基處理橫剖面圖實例7滲控·減壓井山東東平湖圍堤減壓井和抽槽換土

東平湖水庫位于黃河與汶河下游沖積平原相接的洼地上,原為黃河、汶河的自然滯洪區(qū)。1958年黃河大水后,改建為能控制運用的滯洪區(qū)。1960年進行蓄水試運用時,圍堤發(fā)生管涌、流土、堤身裂縫、沉陷、漏洞、石護坡坍塌等嚴重險情。據(jù)統(tǒng)計,圍堤背水坡嚴重滲水段長48.6m,較大管涌12922個,縱橫裂縫總長11088m,石護坡坍塌4842m2,其中東平湖東壩段堤防險情尤為嚴重。

經(jīng)地質(zhì)勘探,查明該堤段地面下6m~40m范圍,分布著6條古河道(見圖10),地層為河流沖積層、湖積層、湖積層以下的沖積層和埋藏于下部的太古界花崗片麻巖。

為控制該堤段的滲透破壞,根據(jù)各堤段的不同特點,采用了截、壓、排的措施,取得了教好的加固效果。現(xiàn)僅就抽槽換土和減壓井措施介紹如下:

1.抽槽換土。1976-1979年采取抽槽換土措施,完成6段堤防加固,共長3426m。挖槽深至湖積層,一般4-6m,最深7m,開挖邊線距堤腳3m左右,底寬4-5m,邊坡1:1.5-1:3,回填粘土水平厚2m,頂高程41.5m左右,干容重1.55t/m3,粘土墻兩側(cè)回填一般土,地面以上加蓋0.5m的壤土保護層。

抽槽換土具有施工簡便,質(zhì)量容易掌握,投資少,防滲效果好的優(yōu)點。適合地基砂層埋深比較淺的壩段。圖10東平湖東壩段堤基古河道位置圖

2.減壓井。先后修做了沙石減壓井、竹管減壓井,后來失效。1968年在分析減壓井失敗原因的基礎上,在武家漫、楊成壩等處修做陶管減壓井、塑料管減壓井共208眼,處理堤線長度2280m。井濾管采用篩網(wǎng)式,濾網(wǎng)用塑料玻璃絲網(wǎng)布制成,濾管開孔率13%,陶管直徑10cm,塑料管直徑8cm。

武家漫堤段自減壓井1969年建成后,每年汛期均未出現(xiàn)滲透變形和背湖地面潮濕或沼澤化現(xiàn)象,1990年大汶河來水,東平湖水位43.72m,武家漫堤前水位45.2m,堤后均未發(fā)現(xiàn)滲透變形。實例8滲控·減壓井湖北黃岡市長孫堤減壓井

長孫堤位于湖北省黃岡市巴河與長江交匯處,它保護著30萬畝農(nóng)田和30萬人民生命財產(chǎn)安全,以及京九鐵路等,是湖北省確保的重要干堤。

該堤全長9.7km,堤基為荒湖沼澤化的漫灘,上覆土層淺,下部砂層厚,汛期江湖相通,堤基滲漏十分嚴重,險情環(huán)生。

長孫堤河鋪堤段(相應樁號6+700~7+150),自1980年以來,當外江水位超過22.5m時,由于覆蓋層薄,其下部即為透水性很強的粗砂層,致使堤內(nèi)發(fā)生嚴重散浸管涌等險情。

經(jīng)多種方案比較,最終選用減壓井方案。1983年在樁號6+845~6+944堤段距堤腳140m處建排滲溝100m長,溝內(nèi)作減壓井,井孔20眼,孔徑300,井深5m,間距5m,由導水管、濾水管、沉淀管組成,井底設封閉園盤并有導向作用。減壓井平行堤軸線布置。

這些減壓井十多年來運用正常,經(jīng)96年、98年兩次大洪水的考驗,未見大的險情,井內(nèi)水流通暢,流量大。實踐證明,長孫堤段地層為粗砂層,興建減壓井是適宜的,控制了險情的發(fā)生。

相臨地段6+944~7+020由于未作防滲處理,險情嚴重,管涌多處,考慮到在這一堤段采用減壓井效果明顯,又在樁號6+944~7+048堤段興建雙排二級減壓井,一、二級減壓井分別距堤內(nèi)腳140m、160m,計61孔,總進尺67孔,也取得了較好的防滲效果。見圖11~圖13。圖11長孫堤減壓井平面圖圖12減壓井安裝濾料剖面圖圖13濾管結(jié)構示意圖實例9滲控·截滲體—土工膜河南武陟縣沁河新右堤土工膜處理堤身裂縫

土工合成材料是一種新型建筑材料,具有功能多、強度高、造價低、適用性強、施工方便等優(yōu)點。1995年在沁河新右堤裂縫處理工程上,采用了復合土工膜加固技術。

沁河新右堤是沁河楊莊改道工程的組成部分,沁河新右堤于1981年春動工,當年汛前完成筑堤任務。1982年經(jīng)受了沁河超標準洪水的考驗,工程安全渡汛。但洪水過后,由于堤身粘性土含量較大,隨著土體固結(jié)產(chǎn)生了大量裂縫。根據(jù)堤身裂縫情況,1985~1992年間,連續(xù)進行了8年的壓力灌漿,累計灌入土方5422m3,單孔灌入土方由0.2m3下降到0.05m3,但1992年又回升至0.08m2。經(jīng)1993年開挖檢查,堤身內(nèi)仍發(fā)現(xiàn)有大量裂縫。

據(jù)分析,產(chǎn)生裂縫的主要原因是:

1.干縮裂縫。此段堤防土質(zhì)粘粒含量較大,施工時土壤含水量較高。自1982年沁河洪水后未靠過河,堤身土體因自然失水,產(chǎn)生干縮裂縫。

2.不均勻沉陷裂縫。堤防原地基高低起伏較大,填土高度不一致,施工工段多,進度不平衡,碾壓不均勻等,導致堤身土體不均勻沉陷,產(chǎn)生裂縫。

經(jīng)分析論證和方案比較,決定對0+000~1+600堤段1600m長的堤防,進行復合土工膜截滲加固處理。經(jīng)調(diào)研比較,選用湖南維尼綸廠生產(chǎn)的兩布一膜復合土工膜,規(guī)格為500g/m2。先將原堤坡修整為1:3,再鋪設土工膜,最后加蓋垂直厚度1.0m的沙壤土保護層,保護層內(nèi)外坡均為1:3。另外,為增強堤坡的穩(wěn)定性,在原堤坡分設兩道防滑槽。見圖14。圖14沁河新右堤土工膜加固斷面圖

該工程1995年施工,工程竣工后,經(jīng)受了沁河小董站1500m3/s洪水考驗,防滲效果良好。實踐證明,利用土工合成材料處理堤壩滲漏問題,具有經(jīng)濟、簡便的優(yōu)點。實例10滑坡河南長垣縣太行堤滑坡加固處理

1994年7月12日,長垣縣境內(nèi)普降暴雨,7.5小時降雨293.5mm,暴雨中心降雨量310mm。造成7月13日太行堤5+839~6+469堤段背水坡出現(xiàn)大范圍裂縫和滑坡。共滑坡20處,長355.8m,滑坡體積3284m3。其中土體完全滑出堤腳以外的滑坡長度228.8m,滑坡最長的一段65m,滑出距離最遠的達17m。后經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)此段堤防裂縫9條,長469m,其中最長、最寬的一條裂縫長104m,縫寬20cm。

根據(jù)調(diào)查、探測試驗和穩(wěn)定分析,產(chǎn)生滑坡和裂縫的原因有三點:

1.堤坡陡,穩(wěn)定性差。產(chǎn)生滑坡堤段背水堤坡,一般是上緩下陡,距堤腳5m以下的堤坡坡度為1:2,其上的坡度在1:3~1:4之間。

2.施工質(zhì)量差,堤身隱患多。據(jù)查該段堤防滑坡部位是新中國成立初期所修,未采取壓實措施,土體密實度差,堤身裂縫等隱患很多。

3.暴雨強度大,歷時長。堤身土壤松疏,堤坡無排水設施,使堤身土體達到飽和,引起裂縫和滑坡。

針對此段堤防滑坡產(chǎn)生的原因分析和滑坡、裂縫較多的情況,擬定了四種加固方案,經(jīng)方案比較,采取背河加修土戧進行加固。戧頂壓浸潤線0.5m,戧頂寬5m,邊坡1:4.5。見圖15。圖15太行堤滑坡加固斷面示意圖

太行堤加固工程于1995年汛前完成,經(jīng)黃河“96.8”洪水和暴雨考驗,工程完好無損。實例11滑坡山東歷城縣黃河后張莊堤段臨河滑坡處理

1987年8月26日,濟南地區(qū)普降特大暴雨,10小時降雨量達334mm。后張莊堤段臨近暴雨中心。8月27日發(fā)現(xiàn),后張莊險工上首堤頂距臨水堤肩1m處,有斷續(xù)順堤裂縫,縫寬約1cm。9月2日,裂縫向上下游順堤延伸發(fā)展,向上延至38+600,向下延至39+100,縫寬2cm~4cm。嚴重的地方,堤肩錯縫10cm。

9月21日,在38+685~38+747堤段的臨水堤坡上,距堤肩1.5~2.0m,又發(fā)現(xiàn)長62m的滑坡?;洋w厚1.0~1.65m,一般向下滑裂錯動20~30cm,最嚴重處滑裂錯動60cm,堤坡下部有明顯隆起。9月24日,滑坡段向下延伸至38+754。見后張莊滑坡示意圖

經(jīng)進一步檢查發(fā)現(xiàn),在上至38+600下至39+100的堤段內(nèi),均有不同程度的滑裂和錯動。分析認為,該段堤防臨水滑坡是分兩次完成的:第一次是9月2日以前出現(xiàn)的沿堤頂裂縫的整體滑動。第二次是9月21日在堤坡上發(fā)現(xiàn)的局部淺層滑動。

根據(jù)現(xiàn)場檢查、邊坡穩(wěn)定復核及各方面情況分析,認為造成該段堤防滑坡的原因主要有以下方面:

1.施工質(zhì)量差。該段堤防是在黃河第三次大復堤期間(1973~1984年)加修的,當時采用征工包做、大兵團作戰(zhàn)施工方式,上堤民工多,施工管理難度大,工程質(zhì)量控制不嚴。從現(xiàn)場檢查和穩(wěn)定復核情況,平均干容重僅1.36t/m3,孔隙比高達1.016,含水量接近飽和,c、φ值甚低,堤坡穩(wěn)定安全系數(shù)僅0.843~0.872。

由于干容重低,土體松軟,粘性大,孔隙與裂縫等滲水通道多,外水容易進入堤身,造成孔隙水壓力增大,抗剪強度降低,堤坡失穩(wěn),形成滑坡。

2.特大暴雨入滲堤身,孔隙水壓力突然增大,是堤防滑坡的誘發(fā)因素。

3.堤坡較陡,邊坡穩(wěn)定性差。從復核結(jié)果看,當邊坡為1:2.5、干容重達到1.5t/m3時,邊坡穩(wěn)定系數(shù)僅為0.956,仍不滿足穩(wěn)定要求。而實際上,部分邊坡只有1:2.3。

根據(jù)滑坡產(chǎn)生的原因分析和對堤坡穩(wěn)定分析計算,經(jīng)研究確定采取如下措施,對該段堤防進行加固處理:

對全部滑裂堤段,樁號38+600~39+100,除將第三次大復堤修筑的臨河幫寬土方全部翻填以外,再增修阻滑戧臺,戧臺高4m,頂寬6m,邊坡1:3,戧臺以上堤坡仍為1:2.5。

1988年汛前完成加固處理以來,該段堤防未再發(fā)現(xiàn)問題。見圖16。圖16后張莊滑坡示意圖實例12堤身護坡江蘇靖江市長江大堤堤坡防浪

1997年8月18日“97.11”臺風襲擊長江口地區(qū),長江堤防受臺風掀起的波浪襲擊,程度不同地受到損壞。江蘇省靖江段長江大堤有24km堤段臨水側(cè)在高潮位時被風浪沖刷,堤斷面損失極為嚴重,當時用袋裝土拋填,筑起臨時堤斷面。

“97.11”臺風強度大,靖江段長江江面寬,風急浪高,長江仍處于汛期,水位較高,加之感潮江段,高潮位頂托使水位增高,風浪直撲堤防臨水坡面。亞粘土堤防臨水坡未設護坡,抗沖刷能力很低。

長江汛期過后,將搶險臨時斷面的袋裝土拆除,將土倒在背水側(cè)翻曬,達到設計含水量時,運到堤上,層層夯實,按設計要求恢復堤斷面。堤臨水坡以混凝土灌砌塊石作護坡,厚30cm,混凝土標號200#,堤腳設灌砌石防滑底坎,深90cm,寬60cm,護坡中部設灌砌石防滑中坎,深70cm,寬40cm。中坎以上坡面設浪墩,中坎以下坡面設排水孔。護坡頂部與混凝土防浪墻以伸縮縫形式緊密貼合,混凝土灌砌塊石護坡下面為6cm厚碎石墊層,碎石墊層與堤土之間鋪設高強度機織土工布作為反濾層。橫向伸縮縫間距為:防浪墻10m,護坡20m,中坎和底坎20m,防浪墻與護坡,護坡與中坎及底坎之間設縱向伸縮縫,伸縮縫寬2cm,采用四氈三油填塞。

1998年8月初,在長江經(jīng)歷罕見高水位時,適逢7~8級大風襲擊長江口地區(qū),除險加固后的該段大堤未受到任何沖刷損害。見圖17。圖17江蘇靖江市長江大堤防浪剖面圖實例13護岸湖北鄂州市鄭家灣護岸

鄭家灣險段位于長江中游湖北黃州河灣凹岸,彎道為北南向轉(zhuǎn)為西東向,轉(zhuǎn)角約90,直接頂沖,崩岸非常嚴重,據(jù)實測資料,1959~1981年鄭家灣累計最大崩寬370m,平均崩退率16.8m/年;1982~1992年累計最大崩寬555m,平均崩退率55m/年,崩岸險情嚴重威脅險段所在鄂州市耙鋪大堤的安全。

湖北省設計院在險段整治設計中采用了坡式護岸型式,設計枯水位以上干砌塊石護坡,設計枯水位以下拋石固腳。設計枯水位至灘面干砌塊石護坡,坡比1:3,塊石厚0.3m,墊層厚0.1m。坡面設排水溝和導濾溝,灘頂漿砌封頂并設排水溝,設計枯水位處設腳槽和枯水平臺,水下拋石。水深流急處拋石厚度為拋石粒徑的3~4倍,拋石坡度按1:1.75~1:2.0、平拋厚度0.8~1.0m。拋石范圍為上部與枯水平臺接坡石相連,迎流頂沖處下部拋至河床深泓,枯水位以下水下坡度較陡處,拋至河床橫向坡度1:3~1:4處。

設計護岸長度7km,現(xiàn)彎道迎流頂沖處已實施約3km。經(jīng)1996、1998年洪水及枯水期考驗,已護岸坡沒變形,水下拋石沒松動,工程管理單位反應良好。見圖18和圖19。圖18導濾溝橫剖面圖圖19鄭家灣險段護岸工程設計圖(一)圖19鄭家灣險段護岸工程設計圖(二)實例14護岸河南黃河開封市黑崗口崩岸處理

黑崗口險工位于開封市北郊,黃河右岸堤防樁號74+000~79+795處,處在黃河下游游蕩性河段。工程始建于清乾隆至道光年間(公元1737~1841年),是在歷史上多次決口堵復后的圍堤基礎上加修成的,工程平面形式不規(guī)則。

1982年8月7~9日,花園口流量從15300m3/s回落到4820~2660m3/s,20~26號7段壩岸普遍發(fā)生護坡坡腳坍塌下滑,坍塌寬1.5~2.5m,高2.0~4.5m,長270m,占坦石圍長的91.2%。8月9日晚,25號護岸和26號垛的坦石,長50m,水面以上高7m,厚1.5m,整體滑塌入水中0.6~0.8m。壩土胎暴露在洪水之中,直接威脅堤防安全,情況十分危急。8月10日凌晨1時,21號護岸坦石下滑2.5m,22號垛出現(xiàn)坦石裂縫30m,23號護岸坦石又出現(xiàn)長30m整體滑塌入水的嚴重險情。

險情主要表現(xiàn)為兩種形式:一是坦石坡腳下滑,二是坦石整體滑塌入水。經(jīng)分析認為,工程出險的主要原因是:

1.工程基礎深度不足。出險壩段的位置在蓋壩(1~14號垛稱蓋壩)以下至黑崗口閘(閘在30~31號壩間)之間。蓋壩平面形式凸出(見圖),歷年蓋壩靠溜后經(jīng)其下的18號壩挑溜外移,至30號壩始著溜。因此,這段工程歷年靠河較輕,用石量較少,根石深度不足。據(jù)汛前探測,該段工程根石深度護岸為5.4~8.9m,垛為10.0~12.9m??苛锖螅瑳_刷坑深度大于工程深度,造成根石滑落出險。

2.河勢變化,斜河頂沖。工程上游對岸河勢連年向大張莊彎發(fā)展,河出大張莊后,又受以下新淤灘地所阻,形成斜河,致使黑崗口河勢逐步上提,大溜直沖黑崗口21~26號壩岸(見圖20),工程前河寬僅200m,水流集中,沖刷力極強,形成較深的沖刷坑。據(jù)8月14日探測,工程前水深一般8~12m。圖20黑崗口險工出險時河勢圖

3.坦石坐落在新淤沙土層上。1981年坦石加高幫寬時,是在旱灘上施工,灘面高程大體與原根石臺平,幫寬部分把原根石臺包在坦石內(nèi),且坦石坡腳又外伸3m,坐落在新淤的沙土層上(見圖21)。當工程靠溜后,基礎下沙土層被淘刷后,坦石失穩(wěn),勢必造成坦石大墩大蟄的險情。

搶險加固的工程措施以拋鉛絲籠為主,拋散塊石為輔。在垛的上跨角及垛前頭,拋鉛絲籠兩排;垛的迎水面及護岸的中部,拋鉛絲籠一排;垛的背水面及護岸的兩端,拋散塊石。由于原坦石過厚,坡度較緩,為減輕坦石的下滑力,撿出一部分坦石加固根石,使坦石坡度不小于1:1.2。新做根石臺1.5~2.0m,高程超出搶險施工水位1.0m。圖21黑崗口險工21~26垛岸斷面圖實例15護岸山東黃河歷城縣王家梨行崩岸

山東歷城王家梨行險工,系清光緒二十四年(1889年)決口的老口門處,險工長2280m,計有壩岸工程道(段)。1981年12月25日夜,第8、9、11號三段漿砌石護岸及10號壩,突然滑塌入水,險情甚為嚴重。

王家梨行險工,壩岸均為漿砌石擋土墻結(jié)構。1981年9月14日第十四次洪峰時(其上游站洛口流量5350m3/s),8號護岸沿子石外緣后5.5m處,大堤頂發(fā)現(xiàn)順河方向有裂縫一條,縫長25m,縫寬8mm,同時8號護岸上游側(cè)發(fā)現(xiàn)豎縫二條,兩縫相距5m,其中一條縫深2.5m,縫寬10mm;另一條縫深1.5m,縫寬4mm,7號壩亦裂有細縫二條,縫深2m,縫寬3~4mm,當時認為是石壩加高時回填土質(zhì)量不好所造成。11月17日以后,河水消落,裂縫有所發(fā)展。至11月21日裂縫延伸至11號護岸,長20m,以9號護岸裂縫比較,最大縫寬達20mm,下滑18cm。12月13日進行翻修,順縫挖槽長70m,深2.5m,上口寬5m,底寬1m,層土層夯進行回填,12月25日下午填平。當夜突然滑塌,實際塌長78.6m,深2~6m,各壩岸比原來位置外移1.0~3.1m,塌后土胎成1:0.26的陡坡(見圖22)。圖22王家梨行險工出險照片

王家梨行這次出險,是晴天枯水出大險,為歷史上所罕見的現(xiàn)象,根據(jù)測量和鉆探資料分析研究,其出險原因主要是:

1.壩下基礎有軟土夾層(并發(fā)現(xiàn)有老秸料),抗剪強度很低;

2.壩高(11米)坡陡,根石單薄,河道深泓靠近壩根,壩體抗滑穩(wěn)定性較差;

3.背河放淤固堤,長期積水,11月17日放淤水面高出大河水位達7.8m,致使堤身土壤飽和,滑動力增加;

4.在工程處于出險的臨界狀態(tài)時,由于壩身挖槽回填夯土,在受外力振動的情況下,整個壩體連壩基發(fā)生嚴重的滑塌現(xiàn)象。

出險當時,本著固基、緩坡、減坡、減載的原則,采取了臨時拋散塊石的搶護措施,對所塌壩岸進行拋石固基。

汛后進行了徹底翻修,改漿砌石擋土墻為散石護坡,為防止土胎淘刷,壩胎土用粘土包修。工程翻修后,經(jīng)歷年洪水考驗,未再出現(xiàn)險情。實例16復堤江西新建縣朱港農(nóng)場鄱陽湖堤復堤

鄱陽湖區(qū)的朱港圩,堤內(nèi)泡泉成群。1992年7月8日,當?shù)掏馑?0.6米時,樁號12+800至13+030堤段潰決,決口寬度230米,堤內(nèi)地面被沖成深10米,寬80米,長200余米的深潭。

堤防潰決的原因與堤基的地質(zhì)情況相關。堤基上部普遍有3m~4m厚的粘土層,下部為粉細砂,比較松軟,處于飽和狀態(tài),顆粒均一,有產(chǎn)生流砂和管涌的可能,是導致堤基滲透變形破壞的關鍵。

汛后復堤,由江西省水利規(guī)劃設計院進行設計,經(jīng)比較,采用按原堤線的位置復堤,堤基有一部分座落在原沖坑中處于細砂層上,因此回填中粗砂作換基處理。并輔以堤基設淺減壓井,再配1米厚,11米長的人工蓋重。減壓井間距15米,井深約8.6米,減壓井直徑1.0米,為預制鋼筋混凝土管(采用細骨料混凝土),減壓

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