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生產(chǎn)工藝過(guò)程存在的不安全因素引發(fā)的事故案例3.16煉油廠聯(lián)合裝置車間著火事故【事故經(jīng)過(guò)】2007年3月16日5時(shí),聯(lián)合裝置車間,P017、P018、P016等區(qū)域已出現(xiàn)火焰。值班人員立即安排室內(nèi)人員報(bào)火警、報(bào)廠調(diào)度臺(tái),并與常減壓崗位人員一起進(jìn)行熄火、停泵、投用水幕、蒸汽等緊急停工處理措施,同時(shí)安排催化、焦化降量循環(huán)。因P017、P018、P016等區(qū)域無(wú)法靠近,現(xiàn)場(chǎng)停泵關(guān)閥的步驟無(wú)法實(shí)現(xiàn),兩名職工隨即聯(lián)系電氣分廠調(diào)度從開閉所進(jìn)行停電停泵?!臼鹿式?jīng)過(guò)】

消防隊(duì)接到火警后,迅速趕到火場(chǎng),并在崗位人員的配合下,對(duì)P017、P018、P016區(qū)域和減頂空氣冷卻器區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)撲救,同時(shí)對(duì)常頂油氣分離罐V002、V003等重點(diǎn)部位進(jìn)行冷卻保護(hù),對(duì)地面流淌火進(jìn)行阻截,防止火災(zāi)進(jìn)一步擴(kuò)大和蔓延。廠調(diào)度臺(tái)接到聯(lián)合裝置車間火警報(bào)告后,立即按程序啟動(dòng)火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案。相關(guān)人員及時(shí)趕到,一起組織指揮進(jìn)一步的生產(chǎn)處理、生產(chǎn)調(diào)整、滅火撲救等一系列的應(yīng)急救援工作。大約過(guò)了50分鐘,火災(zāi)被全部撲滅。【事故原因】(一)、直接原因:P017入口短節(jié)法蘭面腐蝕泄漏,260℃的蠟油噴出產(chǎn)生大量氣霧,當(dāng)蠟油噴到相臨高溫設(shè)備等裸露部位后發(fā)生著火。在著火過(guò)程中,P017入口短節(jié)法蘭的燃燒火焰又將泵出口法蘭密封燒壞泄漏,高壓蠟油噴出著火。(二)、間接原因:煉油廠自2005年加工高硫高酸油以來(lái),盡管采取了材質(zhì)升級(jí)、在線檢測(cè)、工藝處理等一系列技術(shù)管理措施,但對(duì)高硫高酸的腐蝕規(guī)律、特點(diǎn)和部位仍然認(rèn)識(shí)不足,尤其對(duì)泵體出入口法蘭密封面等部位?!疚〗逃?xùn)】一、提高對(duì)生產(chǎn)工藝、物料危險(xiǎn)性的認(rèn)識(shí)。(本次事故中煉油廠對(duì)煉制高硫高酸油危險(xiǎn)性和高硫高酸油腐蝕規(guī)律、特點(diǎn)和部位認(rèn)識(shí)不足,尤其對(duì)泵體出入口法蘭密封面等部位)?!疚〗逃?xùn)】二、加強(qiáng)設(shè)備管理:

1、重視壓力容器年度檢查和壓力管道在線檢驗(yàn)工作,重點(diǎn)放在高溫、高壓、易燃易爆設(shè)備、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備和管道、法蘭面和螺紋連接件、閥門密封、管件彎頭、三通、異徑管等易腐蝕部位,對(duì)易燃易爆設(shè)備、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性介質(zhì)管線要標(biāo)明輸送的介質(zhì)名稱及輸送方向;【吸取教訓(xùn)】2、重視常壓儲(chǔ)罐的外部檢查工作,重點(diǎn)檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況,罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況,閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件使用情況,儲(chǔ)罐附件完好情況,做好靜電接地電阻測(cè)試工作,檢查靜電接地線是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范、有無(wú)腐蝕生銹和斷開現(xiàn)象;從業(yè)人員違反操作規(guī)程引發(fā)的事故案例一

2005年11月13日,中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司雙苯廠硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸事故?!臼鹿式?jīng)過(guò)】2005年11月13日,因苯胺二車間硝基苯精餾塔塔釜蒸發(fā)量不足、循環(huán)不暢,替休假內(nèi)操頂崗操作的二班班長(zhǎng)徐某組織停硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔進(jìn)料,排放硝基苯精餾塔塔釜?dú)堃海档退何弧?0時(shí)10分,徐某組織人員進(jìn)行排殘液操作。在進(jìn)行該項(xiàng)操作前,錯(cuò)誤地停止了硝基苯初餾塔T101進(jìn)料,沒(méi)有按照規(guī)程要求關(guān)閉硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器E102加熱蒸汽閥,導(dǎo)致進(jìn)料溫度升高,在15分鐘時(shí)間內(nèi)溫度超過(guò)150℃量程上限。11時(shí)35分左右,徐某回到控制室發(fā)現(xiàn)超溫,關(guān)閉了硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器蒸汽閥,硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度開始下降至正常值。【事故經(jīng)過(guò)】13時(shí)21分,在組織T101進(jìn)料時(shí),再一次錯(cuò)誤操作,沒(méi)有按照“先冷后熱”的原則進(jìn)行操作,而是先開啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次超過(guò)150℃量程上限。13時(shí)34分啟動(dòng)了硝基苯初餾塔進(jìn)料泵向進(jìn)料預(yù)熱器輸送粗硝基苯,當(dāng)溫度較低的26℃粗硝基苯進(jìn)入超溫的進(jìn)料預(yù)熱器后,由于溫差較大,加之物料急劇氣化,造成預(yù)熱器及進(jìn)料管線法蘭松動(dòng),導(dǎo)致系統(tǒng)密封不嚴(yán),空氣被吸入到系統(tǒng)內(nèi),與T101塔內(nèi)可燃?xì)怏w形成爆炸性氣體混合物,引發(fā)硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔相繼發(fā)生爆炸。5次較大爆炸,造成裝置內(nèi)2個(gè)塔、12個(gè)罐及部分管線、罐區(qū)圍堰破損,大量物料除爆炸燃燒外,部分物料在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)裝置周圍的雨排水口和清凈下水井由東10號(hào)線進(jìn)入松花江,引發(fā)了重大水污染事件。【事故原因】1.爆炸事故的直接原因是:硝基苯精制崗位外操人員違反操作規(guī)程,在停止粗硝基苯進(jìn)料后,未關(guān)閉預(yù)熱器蒸氣閥門,導(dǎo)致預(yù)熱器內(nèi)物料氣化;恢復(fù)硝基苯精制單元生產(chǎn)時(shí),再次違反操作規(guī)程,先打開了預(yù)熱器蒸汽閥門加熱,后啟動(dòng)粗硝基苯進(jìn)料泵進(jìn)料,引起進(jìn)入預(yù)熱器的物料突沸并發(fā)生劇烈振動(dòng),使預(yù)熱器及管線的法蘭松動(dòng)、密封失效,空氣吸入系統(tǒng),由于摩擦、靜電等原因,導(dǎo)致硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸,并引發(fā)其它裝置、設(shè)施連續(xù)爆炸。2.爆炸事故的主要原因是:中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司及雙苯廠對(duì)安全生產(chǎn)管理重視不夠、對(duì)存在的安全隱患整改不力,安全生產(chǎn)管理制度存在漏洞,勞動(dòng)組織管理存在缺陷。

【事故原因】3.污染事件的直接原因是:雙苯廠沒(méi)有事故狀態(tài)下防止受污染的"清凈下水"流入松花江的措施,爆炸事故發(fā)生后,未能及時(shí)采取有效措施,防止泄漏出來(lái)的部分物料和循環(huán)水及搶救事故現(xiàn)場(chǎng)消防水與殘余物料的混合物流入松花江。【事故原因】4.污染事件的主要原因:一是吉化分公司及雙苯廠對(duì)可能發(fā)生的事故會(huì)引發(fā)松花江水污染問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行深入研究,有關(guān)應(yīng)急預(yù)案有重大缺失。二是吉林市事故應(yīng)急救援指揮部對(duì)水污染估計(jì)不足,重視不夠,未提出防控措施和要求。三是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和股份公司對(duì)環(huán)境保護(hù)工作重視不夠,對(duì)吉化分公司環(huán)保工作中存在的問(wèn)題失察,對(duì)水污染估計(jì)不足,重視不夠,未能及時(shí)督促采取措施。四是吉林市環(huán)保局沒(méi)有及時(shí)向事故應(yīng)急救援指揮部建議采取措施。五是吉林省環(huán)保局對(duì)水污染問(wèn)題重視不夠,沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定全面、準(zhǔn)確地報(bào)告水污染程度。六是環(huán)??偩衷谑录跗趯?duì)可能產(chǎn)生的嚴(yán)重后果估計(jì)不足,重視不夠,沒(méi)有及時(shí)提出妥善處置意見。【事故責(zé)任追究】給予12名事故責(zé)任人做出黨紀(jì)、政紀(jì)處理。其中:

1.王芳,吉化分公司雙苯廠廠長(zhǎng)助理、苯胺二車間主任,對(duì)事故的發(fā)生負(fù)有主要責(zé)任。給予行政撤職、黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

2.申?yáng)|明,吉化分公司雙苯廠廠長(zhǎng),對(duì)事故和水污染事件發(fā)生負(fù)有主要責(zé)任。給予行政撤職、黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

3.于力,吉化分公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記,吉林市委常委,對(duì)事故和事件的發(fā)生負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政撤職、撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分,并按有關(guān)程序罷免其董事長(zhǎng)職務(wù)。

4.賀榮芳,中石油股份公司質(zhì)量安全環(huán)保部總經(jīng)理,對(duì)事故和事件的發(fā)生負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政記大過(guò)、黨內(nèi)警告處分。

5.段文德,中石油集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員,中石油股份公司高級(jí)副總裁,對(duì)事故和事件的發(fā)生負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政記過(guò)處分。

6.吳揚(yáng),吉林市環(huán)保局局長(zhǎng),對(duì)事件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政警告處分。

7.王立英,吉林省環(huán)保局局長(zhǎng)、黨組書記對(duì)事件負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政記大過(guò)、黨內(nèi)警告處分?!疚〗逃?xùn)】1、組織制定、完善企業(yè)的安全管理規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程;2、認(rèn)真扎實(shí)地組織職工進(jìn)行崗位操作知識(shí)的培訓(xùn);3、認(rèn)真、全面對(duì)企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行制定,并定期組織演練,定期評(píng)審;4、認(rèn)真落實(shí)安全檢查工作,及時(shí)處理事故隱患。從業(yè)人員違反操作規(guī)程引發(fā)的事故案例二

吉林石化分公司12.30”爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2004年12月30日8時(shí),化肥廠合成氣車間氣化工段氣化爐當(dāng)班操作工趙某接班后,1號(hào)、3號(hào)氣化爐處于正常生產(chǎn)狀態(tài),其中3號(hào)氣化爐溫度為1277℃。9時(shí)左右,操作工趙某認(rèn)為爐溫低,與氧壓機(jī)崗位聯(lián)系,進(jìn)行了提氧操作。9時(shí)20分,3號(hào)氣化爐溫度呈上升趨勢(shì),10時(shí)最低的一點(diǎn)溫度達(dá)到1386℃,超過(guò)了允許的最高操作溫度(正常指標(biāo)為≤1380℃);11時(shí)爐內(nèi)三點(diǎn)溫度分別升至1548℃、1566℃、1692℃;12時(shí)爐內(nèi)三點(diǎn)溫度分別升至1656℃和1800℃以上(指示表最大量程為1800℃)。而在此過(guò)程中,趙某連續(xù)6個(gè)點(diǎn)的手寫記錄都為1293℃。12時(shí)35分左右,值班長(zhǎng)在組織對(duì)3號(hào)氣化爐進(jìn)行降溫操作無(wú)效后,通知工廠調(diào)度室對(duì)3號(hào)氣化爐緊急停車處理。在處理過(guò)程中,14時(shí)20分左右,2號(hào)終洗塔突然發(fā)生爆炸。【事故原因】

由于當(dāng)班操作工嚴(yán)重違章,沒(méi)有認(rèn)真監(jiān)盤,填寫“假記錄”,操作失控,導(dǎo)致過(guò)氧和爐溫持續(xù)升高,在終洗塔后部形成氧氣積聚,與合成氣中的高濃度氫氣和一氧化碳混合,形成爆炸混合物,發(fā)生爆炸?!臼鹿守?zé)任追究】1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十條和《中華人民共和國(guó)刑法》第114條規(guī)定,追究合成氣車間主操作工趙某刑事責(zé)任。2、合成氣車間化工班長(zhǎng)武振林,本應(yīng)追究刑事責(zé)任,鑒于已在事故中死亡,不予追究。3、給予合成氣車間主任行政撤職處分。4、給予合成氣車間生產(chǎn)副主任行政撤職處分。5、給予合成氣車間設(shè)備副主任行政記大過(guò)處分。6、給予化肥廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)行政記過(guò)處分。7、給予化肥廠廠長(zhǎng)行政警告處分。8、給予公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理行政警告處分。9、按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的規(guī)定,對(duì)事故單位罰款10萬(wàn)元人民幣,由吉林市安全監(jiān)管局執(zhí)行?!疚〗逃?xùn)】1、加強(qiáng)職工的安全教育,提高職工的責(zé)任心和安全意識(shí);2、加強(qiáng)日常生產(chǎn)的檢查,對(duì)職工的生產(chǎn)記錄進(jìn)行核對(duì);3、提高設(shè)備的自動(dòng)化水平,本質(zhì)安全。新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目未落實(shí)“三同時(shí)”案例山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故

【事故經(jīng)過(guò)】

該公司一分廠16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)線,2007年6月開始單機(jī)試車,7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。7月10日2號(hào)壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時(shí)30分,開始正式投料試車,先開2號(hào)壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級(jí)向2號(hào)壓縮機(jī)七段(工作壓力24MPa)送氣試車。23時(shí)50分,2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場(chǎng)死亡,一人因大面積燒傷搶救無(wú)效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤燒毀?!臼鹿试颉浚ㄒ唬┦鹿拾l(fā)生的直接原因事故發(fā)生后,調(diào)查組對(duì)事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是2號(hào)壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒(méi)有試壓等嚴(yán)重問(wèn)題,導(dǎo)致事故的發(fā)生?!臼鹿试颉浚ǘ╅g接原因:管理上存在的主要問(wèn)題⒈建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目(總投資9724萬(wàn)元),拆分為“化肥一廠造氣、壓縮工序技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4868萬(wàn)元)”和“化肥一廠合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4856萬(wàn)元)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別于2006年4月26日和5月30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)備案后即開工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目。⒉建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。該項(xiàng)目無(wú)統(tǒng)一設(shè)計(jì),僅根據(jù)可行性研究報(bào)告就組織項(xiàng)目建設(shè),有的單元采取設(shè)計(jì)、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計(jì)、市場(chǎng)采購(gòu)、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的2號(hào)壓縮機(jī)由沈陽(yáng)金博氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線設(shè)計(jì)。項(xiàng)目沒(méi)有按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車前沒(méi)有制定周密的試車方案,高壓管線投用前沒(méi)有經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)。⒊拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門停止施工和停止試車的監(jiān)管指令。2007年1月,德州市和平原縣安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該公司未經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)立許可后,責(zé)令其停止項(xiàng)目建設(shè),該公司才開始補(bǔ)辦危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可手續(xù),但沒(méi)有停止項(xiàng)目建設(shè)。7月7日,由德州市安全監(jiān)管局組織專家組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了安全設(shè)立許可審查,明確提出該項(xiàng)目的平面布置和部分裝置之間距離不符合要求,責(zé)令企業(yè)抓緊整改,但企業(yè)在未進(jìn)行整改、未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車,試車過(guò)程中發(fā)生了爆炸?!疚〗逃?xùn)】1、對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建工程必須嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度;2、設(shè)備設(shè)施的安裝、選材必須經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,選擇有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝,嚴(yán)禁私自改動(dòng)設(shè)計(jì)要求,如果需改變?cè)O(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)過(guò)原批準(zhǔn)部門同意后方可實(shí)施;3、新裝置開車前必須制定詳實(shí)的試車或開車方案;4、對(duì)于存在的事故隱患應(yīng)立即消除,防止“帶病”運(yùn)行。設(shè)備設(shè)施老化嚴(yán)重、維護(hù)不到位事故案例某化工廠氧化釜攪拌器傳動(dòng)軸密封填料處發(fā)生泄漏,導(dǎo)致操作平臺(tái)發(fā)生爆燃事故【事故經(jīng)過(guò)】

某化工廠的前身為拉絨廠,后經(jīng)批準(zhǔn)更名為化工廠,汪某是其法定代表人?;S主營(yíng)甲硫酸鈉,兼營(yíng)織布、拉絨。為了減輕債務(wù)壓力,該廠與某新技術(shù)發(fā)展公司簽訂了租賃經(jīng)營(yíng)合同,約定由新技術(shù)發(fā)展公司租賃經(jīng)營(yíng)化工廠,但汪某仍為化工廠的法定代表人。合同簽訂后,新技術(shù)發(fā)展公司派出總經(jīng)理梁某全面管理化工廠,主營(yíng)項(xiàng)目仍然是具有相當(dāng)危險(xiǎn)性的甲硫酸鈉。出于節(jié)約考慮,租賃后的化工廠沒(méi)有按照國(guó)家規(guī)定對(duì)有關(guān)安全設(shè)備進(jìn)行及時(shí)改造和維修,對(duì)過(guò)時(shí)老化的設(shè)備繼續(xù)使用。一天,生產(chǎn)副廠長(zhǎng)王某組織幾名未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的工人接班工作,突然氧化釜攪拌器傳動(dòng)軸密封填料處發(fā)生泄漏,導(dǎo)致操作平臺(tái)發(fā)生爆燃,使整個(gè)生產(chǎn)車間起火。結(jié)果造成8人死亡,4人重傷?!臼鹿试颉浚ㄒ唬┲苯釉颍翰缓细竦难趸獢嚢杵鞒谑褂?、缺乏必要維護(hù)而發(fā)生物料泄漏,在物料泄漏后有關(guān)人員又處理不當(dāng)造成的。(二)間接原因:1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、檢測(cè),設(shè)備老化嚴(yán)重;2、對(duì)最危險(xiǎn)的要害設(shè)備氧化釜,該廠訂購(gòu)的是無(wú)證廠家生產(chǎn)的壓力容器,沒(méi)有基本的設(shè)備資料。同時(shí),對(duì)安全設(shè)備也缺乏必要的經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)?!疚〗逃?xùn)】1、建立設(shè)備設(shè)施管理制度,分清責(zé)任,定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢維修,并保存檢維修記錄;2、加強(qiáng)特種設(shè)備的管理,采購(gòu)、安裝、維修特種設(shè)備必須選擇有資質(zhì)的單位,同時(shí)將本單位的特種設(shè)備登記、建檔,定期維護(hù),保存資料和記錄。針對(duì)特種設(shè)備制定應(yīng)急預(yù)案,定期演練。3、對(duì)于安全設(shè)施要制定出相應(yīng)的安全管理規(guī)定,定期進(jìn)行檢查,并記錄,保證安全設(shè)施的正常運(yùn)行。

《安全生產(chǎn)法》第29條的規(guī)定,安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢,應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng),并定期檢測(cè),保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄,并由有關(guān)人員簽字。同時(shí),根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第16條的規(guī)定,生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性,在車間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施設(shè)備,并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),保證符合安全運(yùn)行要求。)企業(yè)管理不善,安全生產(chǎn)無(wú)保障

案例某石化分公司2002年2月23日聚乙烯裝置爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2002年2月23日,農(nóng)歷正月十二,從凌晨3點(diǎn)左右開始,聚乙烯新線工藝參數(shù)不正常,降負(fù)荷生產(chǎn),到早上7點(diǎn)負(fù)荷降到了40%。7時(shí)20分,當(dāng)班班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)懸浮液接受罐壓力急速上升,反應(yīng)速度下降,于是安排3名操作工到現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閥門,進(jìn)行停車處理。操作工到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有物料泄漏,立即打電話向裝置主控室報(bào)告,在班長(zhǎng)跑向現(xiàn)場(chǎng)不到1分鐘,新線就發(fā)生了劇烈爆炸。結(jié)果造成8人死亡,1人重傷,18人輕傷,事后統(tǒng)計(jì),公司直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)452.78萬(wàn)元?!臼鹿试颉浚ㄒ唬┲苯釉颍河捎诰垡蚁┫到y(tǒng)運(yùn)行不正常,造成壓力升高,致使劣質(zhì)玻璃視鏡破裂,導(dǎo)致大量的乙烯氣體瞬間噴出,溢出的乙烯又被引風(fēng)機(jī)吸入沸騰床干燥器內(nèi),與聚乙烯粉末、熱空氣形成的爆炸混合物達(dá)到爆炸極限,被聚乙烯粉末沸騰過(guò)程中產(chǎn)生的靜電火花引爆,發(fā)生了爆炸(二)間接原因:通過(guò)多方分析這起事故,發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)、工程建設(shè)、生產(chǎn)操作和工藝管理、裝置設(shè)計(jì)、用工管理等各個(gè)方面都存在問(wèn)題。1、采購(gòu)環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重問(wèn)題。(這塊視鏡的公稱壓力為2.5MPa。根據(jù)事后解讀DCS記錄,在0.5MPa時(shí)視鏡就破裂了,視鏡是從沒(méi)有資質(zhì)的企業(yè)采購(gòu)的,物資采購(gòu)人員、驗(yàn)貨人員嚴(yán)重失職,使不合格的視鏡安在了裝置上,埋下了事故隱患)。2、工程施工管理混亂。安裝打壓試驗(yàn)是確保工程質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié),對(duì)易燃易爆的化工生產(chǎn)裝置尤為重要。但打壓?jiǎn)挝粵](méi)有進(jìn)行打壓?!臼鹿试颉浚ǘ╅g接原因:3、工藝、生產(chǎn)管理不嚴(yán)肅。事故的起因是聚合反應(yīng)不正常,而且歷史上聚乙烯也多次發(fā)生過(guò)聚合反應(yīng)不好,但沒(méi)有查出具體原因,不了了之。結(jié)果遇到這種情況,束手無(wú)策。另外值得注意的是,新線的操作規(guī)程也與實(shí)際工藝不符,操作規(guī)程上規(guī)定干燥系統(tǒng)采用氮?dú)夥?,而?shí)際上采用的是空氣法,增加了氧含量,為事故埋下了禍根。4、工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)管理方面不規(guī)范。新線工藝是按老線工藝照搬過(guò)來(lái)的,設(shè)計(jì)單位公司不求甚解,馬馬虎虎;5、勞動(dòng)紀(jì)律松散,員工責(zé)任心不強(qiáng),用工管理不嚴(yán),技術(shù)培訓(xùn)有差距。主要表現(xiàn):值班長(zhǎng)不請(qǐng)假,職工上班洗澡,臨時(shí)工現(xiàn)場(chǎng)過(guò)多,培訓(xùn)不合格就上崗作業(yè)等?!疚〗逃?xùn)】1、全面識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素,制定出有效的管理措施。2、加強(qiáng)職工培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方能上崗;3、對(duì)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)認(rèn)識(shí);4、對(duì)設(shè)計(jì)單位所作的設(shè)計(jì)要進(jìn)行論證。5、加強(qiáng)工程監(jiān)理工作,保存好建設(shè)過(guò)程中的基本資料;

6、制定詳實(shí)的生產(chǎn)操作規(guī)程,各種參數(shù)的變動(dòng)要履行相應(yīng)的手續(xù)。安全管理存在問(wèn)題引發(fā)的事故案例大慶石油化工總廠2004年10月27日硫磺裝置酸性水罐爆炸事故【事故經(jīng)過(guò)】2004年10月27日上午8時(shí),大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。8時(shí)20分,施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在V402罐頂安裝第17塊盲板。8時(shí)25分,吊車起吊V406罐和V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準(zhǔn)備吹掃。8時(shí)45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時(shí)20分左右,施工員到硫磺回收車間安全員處取回火票,并將火票送給V402罐頂氣焊工,同時(shí)硫磺回收車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。9時(shí)40分左右,在生產(chǎn)單位的指導(dǎo)配合下,氣焊工開始在V402罐頂排氣線0.8米處動(dòng)火切割。9時(shí)44分,管線切割約一半時(shí),V402罐發(fā)生爆炸著火。10時(shí)45分,火被徹底撲滅。爆炸導(dǎo)致2人當(dāng)場(chǎng)死亡、5人失蹤。10月29日13時(shí)許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3人為大慶石化總廠臨時(shí)用工,4人為大慶石化分公司員工。【事故原因】直接原因:,V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與V402罐相連接的DN200管線根部焊縫,或V402罐壁與罐頂板連接焊縫開裂處泄漏,遇到在V402罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸?!臼鹿试颉勘敬问鹿适且黄鸬湫偷挠捎凇叭`”造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故(在思想認(rèn)識(shí)上、安全管理上、監(jiān)督檢查上、安全教

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