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第第頁高效換熱器在乙二醇精餾中的應(yīng)用摘要:本文簡要介紹了波紋管管殼式換熱器在煤制乙二醇精餾中的應(yīng)用,分析了其原理、優(yōu)缺點及經(jīng)濟效益。

關(guān)鍵詞:換熱器;乙二醇;精餾;波紋管

新疆天業(yè)BDO-EG(1,4-丁二醇和乙二醇)項目是應(yīng)用先進的煤化工技術(shù)建成投產(chǎn)的高附加值煤基化學(xué)品裝置。經(jīng)過不斷的質(zhì)量提升和技術(shù)改造,目前新疆天業(yè)1,4-丁二醇和乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量各項指標(biāo)都優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),下游應(yīng)用效果良好。

在BDO-EG項目初期運行的過程中,我們發(fā)現(xiàn)采用傳統(tǒng)管殼式換熱器在精餾工段運行中出現(xiàn)了裝置操作運行不穩(wěn)定、蒸汽能耗較高及換熱器設(shè)備泄漏導(dǎo)致停車等現(xiàn)象,造成了裝置無法長周期穩(wěn)定運行,生產(chǎn)經(jīng)濟效益降低等問題。根據(jù)裝置原有工藝設(shè)計參數(shù),結(jié)合管殼式換熱器實際運行情況,經(jīng)過多次的技術(shù)論證,選用了新型的波紋管式換熱器替換傳統(tǒng)管殼式換熱器,在實際運行生產(chǎn)過程中取得了良好的應(yīng)用效果。

1傳統(tǒng)管殼式換熱器使用問題及解決措施

在乙二醇精餾單元中,精餾塔塔頂冷凝器(不銹鋼材質(zhì))采用普通管殼式換熱器,在生產(chǎn)運行中我們發(fā)現(xiàn),此換熱器下料溫度(回流液溫度)不易控制,下料溫度偏低,使得從精餾塔側(cè)線采出的乙二醇關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生較大波動。該設(shè)備在投入使用3個月后發(fā)生泄漏,被迫停車檢修,嚴重影響了全年的乙二醇生產(chǎn)計劃。通過對解體后的設(shè)備進行觀察和分析,在上管板接觸氣入口處有10余根列管焊縫被拉裂,如圖1。

不銹鋼設(shè)備本不容易被腐蝕,工藝物料沒有腐蝕性,但該工藝換熱溫差大,塔頂氣相溫度140℃,循環(huán)水溫度30℃。管壁與殼壁溫差較大,產(chǎn)生了很大的溫差應(yīng)力,經(jīng)分析確定該換熱器設(shè)備產(chǎn)生泄漏的主要是換熱器換熱溫差大,部分冷卻水在上管板處直接被汽化,殼程汽蝕嚴重所致。

針對這一情況,公司立即組織專家論證會,經(jīng)論證后將此傳統(tǒng)換熱器更換為另一種新型高效換熱器,即波紋管換熱器。以波節(jié)管為例,其強化傳熱的機理如圖2。

通過材料結(jié)構(gòu)及流體力學(xué)分析,波紋管式換熱器具有以下特點:①強化傳熱換熱管是一種薄壁不銹鋼管經(jīng)過特殊加工,在表面形成波峰與波谷之間約10mm的波紋,內(nèi)外流體經(jīng)過波紋時產(chǎn)生強烈擾動,因而使傳動系數(shù)明顯提高。在汽水換熱中,傳熱系數(shù)可達到3500w/(m2?℃)。②減小溫差應(yīng)力,承受較高工作溫度差。由于換熱管采用波紋管,在溫差作用下,可以自由伸縮,本身具有很好的補償能力,有效減小殼體和管子由于膨脹系數(shù)差別所形成的溫差應(yīng)力,所以,不會出現(xiàn)因拉應(yīng)力而產(chǎn)生的裂紋和損壞。③不易結(jié)垢,減少流動阻力。由于波紋管管內(nèi)、外的流體產(chǎn)生強烈的擾動,而形成良好的沖刷,管壁上垢層不易形成。同時,由于波紋管內(nèi)、外表面曲率變化大,在溫差的作用下,可以自由伸縮,使污垢容易脫落,有自動除垢的能力。相應(yīng)減少運動中由于結(jié)垢所帶來的阻力增加。也正是因為波紋管的這種防垢能力,使他的高效傳熱保持長久不衰,也免除了傳統(tǒng)換熱器定期清洗的煩惱。

2使用情況

在未更換設(shè)備前,設(shè)備下料溫度只能維持在30℃,大大低于工藝設(shè)計溫度。因回流溫度過低,增加了塔釜蒸汽量消耗量,塔的操作負荷和壓降增大,進而導(dǎo)致塔釜溫度增高。由于乙二醇屬于多元醇,含有2個羥基,在高溫下分子間很容易脫水,生成大分子,造成再沸器結(jié)焦,塔釜結(jié)焦后不僅影響再沸器傳熱,關(guān)鍵是生成很多雜質(zhì),嚴重影響優(yōu)等乙二醇品質(zhì),如純度、水分、UV值等。連續(xù)運行3個月后,乙二醇產(chǎn)品品質(zhì)就無法滿足優(yōu)等乙二醇國標(biāo),此時就需要停車處理,使用高壓清洗機清洗再沸器。每次停車2天,給公司帶來巨大的經(jīng)濟損失。

高效換熱器投入使用后,循環(huán)水回水溫度由30℃升至38℃,提高了換熱效率。設(shè)備由立式改為臥式,氣體進入冷卻器殼程,和換熱管管壁接觸面積瞬間變大,循環(huán)水在波紋管內(nèi)不存在局部高溫汽蝕現(xiàn)象,換熱更加均勻,提高了下料溫度。

精餾塔的回流液溫度從42℃提高到78℃,塔釜再沸器蒸汽由原來的7t/h減少到5t/h,乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量未發(fā)生改變,產(chǎn)品品質(zhì)更加穩(wěn)定。在使用高效換熱器連續(xù)運行6個月后,檢查塔釜再沸器無結(jié)焦現(xiàn)象,究其原因是回流液溫度提高,塔釜溫度下降約10℃,乙二醇產(chǎn)品純度從原先的99.95%進一步提高到99.97%。由于采用了新型高效換熱器,大大提高了回流液溫度,遏制了精餾塔過度再沸問題,有效的解決了再沸器結(jié)焦問題,大大延緩再沸器結(jié)焦的速度,延長再沸器的使用壽命,使得裝置開工周期變長,進一步提高乙二醇產(chǎn)量,很好的完成了當(dāng)年的乙二醇生產(chǎn)計劃。

3經(jīng)濟效益

采用新型換熱器后,回流液溫度提高了近40℃,每小時節(jié)省1.5MPa蒸汽2噸,每年可節(jié)省14400噸蒸汽,每噸蒸汽按40元計算,全年可節(jié)約57.6萬元,再沸器清洗次數(shù)由每年4次減少到每年1次,由此增加裝置運行天數(shù)6天,每天乙二醇產(chǎn)量按180噸計算,乙二醇當(dāng)前市場價為7000元/噸,全年可增加銷售收入756萬元,經(jīng)濟效益顯著。

4結(jié)束語

綜上所述,乙二醇精餾裝置使用波紋管換熱器后,強化了傳熱

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