膠球清洗系統(tǒng)的調(diào)試和完善_第1頁
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全國火電大機組(600MW級)競賽第9屆年會論文集 節(jié)能PAGEPAGE412膠球清洗系統(tǒng)的調(diào)試和完善1概述我公司2臺600MW機組凝汽器膠球清洗系統(tǒng)是美國WSA工程系統(tǒng)公司產(chǎn)品,從機組投運后,膠球清洗系統(tǒng)一直不能投入正常運行,收球率低于30%。衡量膠球清洗系統(tǒng)質(zhì)量好壞的指標就是膠球收球率。據(jù)了解國內(nèi)已投產(chǎn)機組上配備的膠球清洗系統(tǒng),膠球收球率在90%以上的僅占25%,膠球收球率53%以上的占42%,完全不能投入使用的占33%,其中包括國外進口的膠球清洗系統(tǒng)。我公司2臺機組的膠球清洗系統(tǒng)在總經(jīng)理的直接參與下,組成功關小組,通過多次:現(xiàn)場調(diào)試(掌握數(shù)據(jù))→理論分析(提出方案)→改造完善(提供再次調(diào)試條件)這樣的循環(huán),目前我公司2臺600MW機組配套的膠球清洗系統(tǒng),其膠球平均收球率達到90%以上,最高時達95%,清洗效果大大提高,與以往膠球清洗系統(tǒng)不能正常投入運行前相比,凝汽器的真空度明顯提高,夏天高溫季節(jié)機組運行的出力及經(jīng)濟性有了明顯提高。2主要系統(tǒng)設備介紹2.1凝汽器的設計參數(shù)和性能指標凝汽器總冷卻面積34000m2額定工況凝汽器冷卻水流量72000t/h額定工況凝汽器冷卻水溫度20℃額定工況凝汽器壓力4.9kPa額定工況凝汽器端差3.56℃額定工況凝汽器水阻62kPa額定工況凝汽器溫升9℃額定工況凝汽器過冷度0.36℃凝汽器循環(huán)水規(guī)格ф2440*14凝汽器鈦管內(nèi)平均流速2.19米/秒總循環(huán)水量20m3/s單根循環(huán)水管循環(huán)水量10m3/s循環(huán)水最大循環(huán)水壓0.32mPa凝汽器管材機1為鈦管機2為TP304凝汽器冷卻水管材直徑和數(shù)量ф25*0.538176根ф25*0.75736根2.2凝汽器膠球清洗系統(tǒng)每臺凝汽器管道清洗系統(tǒng)數(shù)量2膠球直徑ф26收球網(wǎng)規(guī)格ф2440mm(98吋)收球網(wǎng)壓降(干凈)250mm水柱0.0025mPa收球網(wǎng)壓降(臟)750mm水柱0.0075mPa膠球再循環(huán)泵流量15升/秒54噸/時膠球再循環(huán)泵轉(zhuǎn)速1450rpm膠球再循環(huán)泵功率11.2kW膠球再循環(huán)泵效率42%管道清洗系統(tǒng)連接管道規(guī)格ф76收球室容積2吋3收球網(wǎng)容積1吋3膠球全行程時間30秒3管道清洗系統(tǒng)所作的改進膠球清洗系統(tǒng)管道布置首先應符合水動力學的原理,為了了解我們膠球清洗系統(tǒng)管道布置是否符合水動力學原理,我們用超聲波流量計測取了膠球清洗系統(tǒng)所有管道內(nèi)的水流速,從數(shù)據(jù)中我們分析出收球管的水流速較低,且存在兩側(cè)的不平衡。為此我們做了三個改造:1)將原收球口¢108改為¢76,并與收球網(wǎng)管壁垂直;2)將5只90度的彎頭全部取消,代之以45度的彎頭,并保證二側(cè)的管道彎頭數(shù)量對稱;3)在收球網(wǎng)筒體上部循環(huán)水管彎頭處加裝導流板。目的在于削除收球網(wǎng)板上部的死區(qū),使膠球所受力的大小和方向,尤其是方向得到改善,同時減小整個膠球清洗系統(tǒng)局部彎頭阻力,以有利于膠球的流動和回收。后經(jīng)現(xiàn)場流量實測,二邊的流速完全對稱。圖一循環(huán)水及膠球清洗系統(tǒng)示意圖4調(diào)試情況和結(jié)果分析4.1尋找膠球收球率下降拐點圖二為循環(huán)水管道進出凝汽器的布置圖,圖中可以看出,循環(huán)水出凝汽器即90o水平拐彎,接下來便是往下90o拐彎,循環(huán)水管道直徑為φ2440,大直徑的水管在如此狹小空間連續(xù)2個90o拐彎,膠球收球網(wǎng)就安裝在垂直管道間,水流極不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生水內(nèi)渦,階躍渦,附加的導流板還會產(chǎn)生卡門渦[1],在實際運行和調(diào)試時如何消除這些渦流,使水流比較平穩(wěn)地流過收球網(wǎng),是提高收球率的關鍵。另外膠球在水流中所具有的動能,與水流速度的平方成正比,而管道中的局部阻力也與水流速度的平方成正比,因此加裝的導流板既要減少渦流的強度,同時在加裝的導流板處的局部阻力要小。以有利于提高收球率。圖二循環(huán)水進出凝汽器的布置圖通過實際調(diào)試我們發(fā)現(xiàn),膠球回收檔板(即收球網(wǎng))兩側(cè)的壓差對膠球收球率的影響很大。雖然制造廠在收球網(wǎng)板的結(jié)構(gòu)設計和加工時,已考慮了循環(huán)水流量、膠球規(guī)格和硬度、冷卻水管直徑、安裝位置、收球網(wǎng)高度等多種因素。但實際調(diào)試中,回收檔板兩側(cè)的壓差除了與循環(huán)水流量、膠球規(guī)格和硬度等有關外,更與系統(tǒng)中膠球數(shù)量直接相關。通過大量調(diào)試發(fā)現(xiàn),隨著投入膠球數(shù)量的增加,膠球停留在收球網(wǎng)板上的時間延長,導致收球網(wǎng)兩側(cè)的壓差上升,壓差上升到一定值時,收球率會發(fā)生突然下降,最后收球網(wǎng)壓差維持在相應的較高壓差。由于收球網(wǎng)壓差緩慢上升,何處是膠球收球率下降拐點就不易察覺,根據(jù)流體動力學伯努利方程:其三項分別為壓能、動能和位能。由于流體為同一種流體,比重的因素可以忽略,高度一致,二點間的靜壓力與其流速的平方成反比,當收球網(wǎng)處的流速為2.1米/秒時,折合靜壓為225mmh2o。經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn),當裝球數(shù)增加到一定數(shù)量時,收球網(wǎng)壓差達到220mmh2o左右,膠球收球率發(fā)生突然下降。個中關系還有待進一步試驗觀察,但在實際運行中,我們把收球網(wǎng)板前后壓差220mmh2o值作為調(diào)試和運行的控制點。4.2確定膠球清洗強度根據(jù)我廠循環(huán)水系統(tǒng)、凝汽器的布置和膠球清洗系統(tǒng)的實際情況,進行綜合分析和計算,清洗頻率和裝球數(shù)之間的關系是:P≈X/80其中P為清洗頻率,單位是每小時每根管子清洗次數(shù)。X為裝球數(shù),單位是只。如果裝球數(shù)為640只,則清洗頻率為8,即每小時每根管子清洗8次。如果裝球數(shù)為480只,則清洗頻率為6,即每小時每根管子清洗6次。其余類推。清洗頻率可以通過裝球數(shù)量的變化來調(diào)整,而清洗次數(shù)可以通過時間的變化而增減。為了保證凝汽器的清洗效果,防止清洗過度或清洗不足,尤其要防止清洗不足,我們采用“清洗強度”這一指標來進行定量分析,即清洗頻率、清洗時間和膠球直徑對管道內(nèi)徑的過盈量這三者的乘積作為凝汽器的“清洗強度”。清洗頻率可以通過所加膠球數(shù)量來進行控制,由于WSA收球網(wǎng)板的結(jié)構(gòu)決定了我們的投球數(shù)不能太多(最多300只),所以我們的清洗頻率就很低。但我們通過增加清洗時間(根據(jù)Taprogge公司的最新理念是膠球清洗裝置應該24小時連續(xù)投運)來增加清洗次數(shù),同時增加膠球過盈量來提高我的清洗強度。[根據(jù)我們初步觀察,清洗強度為10時可以維持凝汽器正常的清潔度,而要提高凝汽器的清潔度,清洗強度要大于10。]例如:現(xiàn)投球數(shù)是300只,清洗頻率P=300/80≈3.75,膠球過盈量取1,清洗時間3小時。清洗強度是11.25>10達到凝汽器清洗要求。4.3選用合適尺寸的膠球由于清洗強度與膠球直徑有很大關系,所附曲線為膠球直徑與凝汽器循環(huán)水進出口的差壓的關系。實際運行中,應根據(jù)循環(huán)水進出口的差壓也即循環(huán)水量來確定膠球直徑。根據(jù)此曲線,我們一般在循環(huán)水系統(tǒng)為一機一泵方式運行時,選用ф25mm膠球,二機三泵方式運行時,選用ф26mm或ф27mm膠球,如果二機四泵方式運行時,那就選用ф27mm膠球。根據(jù)我們對膠球清洗效果的長期觀察,當選用ф25mm膠球進行清洗時,凝汽器循環(huán)水進出口的水阻(差壓)開始下降,凝汽器端差也開始下降,但下降到一定的數(shù)值時,水阻和端差變動不大,當改用ф26mm膠球進行清洗時,凝汽器循環(huán)水進出口的水阻(差壓)又開始下降,凝汽器端差也開始下降,但下降到一定的數(shù)值后,水阻和端差又開始不動,當進一步選用ф27mm膠球進行清洗時,清洗效果達到最佳,其端差達到二臺機組投產(chǎn)后的最小值,真空明顯上升,甚至比人工清洗后干凈的凝汽器效果還好。圖三膠球直徑與凝汽器循環(huán)水進出口差壓關系圖三膠球直徑與凝汽器循環(huán)水進出口差壓關系5膠球清洗系統(tǒng)的調(diào)試和完善帶來的效果5.1真空度提高與去年運行記錄對比:去年循環(huán)水溫在33℃時,機組負荷在600MW時,真空為-89.93kPa。而今年在相同工況時,真空為-91.50kPa,至少提高1.5kPa。而如果與臟凝汽器時的真空比,經(jīng)過膠球清洗,真空甚至可以提高5.0kPa。我們觀察人工用高壓水槍清洗的情況,由于水槍可以從凝汽器換熱管的二端分別進行清洗,換熱管中部清洗效果較差,而用膠球進行清洗,整根水管從前到后效果一致,而換熱管中部則是凝汽器換熱量最大的區(qū)域。由于膠球清洗裝置比機組晚投用,凝汽器換熱管已經(jīng)產(chǎn)生了一些結(jié)垢現(xiàn)象。為此我們加大了清洗強度,使凝汽器換熱效果得到很大的改善,在循環(huán)水溫和機組負荷相同的情況下,真空比以前有了很大提高,去年在三月底循環(huán)水系統(tǒng)運行方式為二機三泵,而今年直到六月底循環(huán)水系統(tǒng)運行方式還是二機三泵,少開一臺循環(huán)水泵每天節(jié)電8萬度電,且沒有以前真空隨機組運行時間的延長而惡化的現(xiàn)象。機組小修時我們對凝汽器進行檢查,發(fā)現(xiàn)管壁很干凈不臟手,露出金屬本色。下表為經(jīng)過一段時間清洗后機組的循環(huán)水溫度與真空度的幾個典型工況,從表中可以看出,機組的真空度大為改善。幾個工況中,負荷基本一致,所以在比較時不作修正。同時根據(jù)時間我們可以看到從五月下旬我們改用ф27mm膠球進行清洗,效果得到明顯的改進,其后排汽壓力維持在很好的水平以迎峰度夏。時間機組負荷循環(huán)水溫排汽壓力修正到30℃水溫時的排汽壓力2004.5.28598MW30.2℃10.61kPa10.56kPa2004.6.4618MW28.0℃7.30kPa7.76kPa2004.7.9589MW31.4℃7.83kPa7.47kPa5.2運行經(jīng)濟性分析根據(jù)最近對機組運行工況分析計算,由于我們用¢27mm膠球?qū)δ鬟M行清洗,

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