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狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)
在設(shè)備管理中應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第1頁狀態(tài)監(jiān)測及故障診療在設(shè)備管理中應(yīng)用我企業(yè)是年產(chǎn)40萬噸乙烯裝置連續(xù)性生產(chǎn)大型企業(yè),全廠有35臺關(guān)鍵機組,這些機組一旦出現(xiàn)停機故障,將造成整個裝置停車甚至全廠停產(chǎn),其經(jīng)濟損失是十分巨大。所以我們企業(yè)非常重視設(shè)備日常管理,我們經(jīng)過在機器運行時對它各個主要部位進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測,掌握機器情況,及時發(fā)覺設(shè)備異?;蚬收?,把握住它發(fā)展趨勢,依據(jù)生產(chǎn)需要制訂預(yù)知維修計劃,確定機器應(yīng)該修理時間和內(nèi)容,實現(xiàn)了以狀態(tài)監(jiān)測為前提預(yù)知維修。狀態(tài)監(jiān)測分為兩大部分:一、在線監(jiān)測及故障診療系統(tǒng)二、離線監(jiān)測及故障診療系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第2頁一、關(guān)鍵機組在線狀態(tài)監(jiān)測及故障診療系統(tǒng)(一)高速在線系統(tǒng)性能及方案介紹ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng)是ENTRX-IRD企業(yè)產(chǎn)品,在軟件數(shù)據(jù)采集、處理中采取了獨特“磁帶機原理”和高速HP采集硬件,對于機組突發(fā)性故障事件,確保了數(shù)據(jù)在采集時不丟失,軟件包提供了對數(shù)據(jù)各種分析功效,所以系統(tǒng)非常適合對大機組運行狀態(tài)監(jiān)測。年我廠引進(jìn)了美國ENTRX-IRD企業(yè)ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng),并把我廠十六臺(套)大機組由三個監(jiān)測子系統(tǒng)組成了大機組狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng),經(jīng)過我廠內(nèi)部局域網(wǎng),實現(xiàn)了監(jiān)測數(shù)據(jù)共享。如圖所表示:子站1T8455T8456C400AC400BC650C600C300狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第3頁
同時使用ENTRX遠(yuǎn)程服務(wù)功效經(jīng)過INTERNET可實現(xiàn)采集定義遠(yuǎn)程組態(tài)和機組故障遠(yuǎn)程診療。被監(jiān)測機組振動信號(或其它過程參數(shù))取自己有監(jiān)控儀表緩沖輸出,多臺設(shè)備信號經(jīng)過屏蔽多芯信號電纜送到數(shù)據(jù)采集子站機箱16通道采集卡上,采集到數(shù)據(jù)經(jīng)過IEEE1394總線把數(shù)據(jù)送到采集計算機,在采集計算機中可對各測點采集定義進(jìn)行組態(tài),ENTRX系統(tǒng)含有開放、非常靈活多樣用戶組態(tài)環(huán)境,數(shù)據(jù)采集子站再把所采集到數(shù)據(jù)送到企業(yè)局域網(wǎng)。在我廠監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中監(jiān)測子站一包含7臺機組,監(jiān)測子站二包含6臺機組,監(jiān)測子站三包含3臺機組,全部信號包含:軸振動、軸位移和相位近200個參數(shù)。狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第4頁ENTRX系統(tǒng)除了在數(shù)據(jù)采集上含有獨到性能外,在數(shù)據(jù)分析中一樣提供了實用分析、匯報管理功效,如慣用時域波形、頻譜圖、趨勢圖、瀑布圖、軸心軌跡、軸中心線圖、波德圖和耐奎斯特圖等,ENTRX硬件高速采集性能和分析功效在我廠一設(shè)備檢修前后出現(xiàn)故障分析、診療,得到了很好表現(xiàn)。K201GB301C1001ACAC1001BCBK4003C103AC103B子站2子站3狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第5頁(二)、實例應(yīng)用空分裝置A套空壓機C1001A自年10月29日開車以來,機組振動顯著增大,其中XIA1-1B、XISA1-2B測點尤其顯著,且振動幅值趨勢與潤滑油油溫成正比增大,與潤滑油油壓關(guān)系恰好相反,說明了機組軸瓦間隙過大。頻譜主要表現(xiàn)在1倍頻上,依據(jù)頻譜和軌跡圖分析機組存在軸瓦磨損和轉(zhuǎn)子不平衡問題。圖1C1001A振動測點振動幅值趨勢圖狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第6頁圖2檢修前測點振動頻譜圖圖3檢修后測點振動頻譜圖狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第7頁圖4檢修前2A&2B測點軸心軌跡圖4檢修后2A&2B測點軸心軌跡狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第8頁圖6檢修前1A&1B測點軸心軌跡圖6檢修前1A&1B測點軸心軌跡該機組于年11月29日停機檢修,依據(jù)對機組解體檢驗發(fā)覺,主軸上瓦有磨損,一級側(cè)軸承下瓦有顯著磨損,各級葉輪葉片都有沖蝕現(xiàn)象,葉輪結(jié)垢;更換新葉輪和新軸瓦后,各振動測點振動值均下降了,詳細(xì)如圖1所表示。狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第9頁
二、離線狀態(tài)監(jiān)測及故障診療系統(tǒng)在生產(chǎn)中應(yīng)用除了16臺關(guān)鍵機組實現(xiàn)了在線監(jiān)測外,其余機組均采取離線監(jiān)測伎倆進(jìn)行監(jiān)測,我們依據(jù)設(shè)備主要程度和故障率不一樣,分別采取不一樣周期進(jìn)行監(jiān)測,在正常運行情況下,關(guān)鍵機組一周監(jiān)測一次,較主要機組和泵一月監(jiān)測一次,有備用泵小泵則依據(jù)需要監(jiān)測,每個月向設(shè)備管理部門書面匯報關(guān)鍵機組及有故障其它機組運行情況;機組在異常狀態(tài)下運行時,我們加大對機組監(jiān)測頻率,及時發(fā)覺機組惡化趨勢,同時給出故障診療匯報,讓生產(chǎn)裝置和設(shè)備管理部門及時了解機組運行情況,作出對應(yīng)對策,從而實現(xiàn)設(shè)備預(yù)知維修,降低因暫時停車造成經(jīng)濟損失,確保設(shè)備安全運行。我們主要是經(jīng)過使用變攜式數(shù)采儀和相關(guān)數(shù)據(jù)處理軟件來完成以上工作。
傳感器數(shù)采儀計算機狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第10頁(一)、離線故障診療系統(tǒng)在生產(chǎn)中應(yīng)用舉例年12月22日熱電裝置鍋爐給水泵驅(qū)動設(shè)備透平P-2000BT更換汽封后,單試透平振動一直偏大,當(dāng)調(diào)整到2H點水平振動為4mm/s時,聯(lián)泵試車,轉(zhuǎn)速到達(dá)4200rpm時,2H振動到達(dá)8.2mm/s,在升速到額定轉(zhuǎn)速4800rpm時,2H到達(dá)16.6mm/s。23日早晨試車從9:30開始,分階1000、2000、3000、4000RPM5步試運,試到4000時振動2H為2.6mm/s,2V為2.0mm/s,但試到4800rpm時,振動上升到9.8mm/s,運轉(zhuǎn)一段時間后,2H點振動下降4.5mm/s,停車。下午3點鐘重新開車,試到4800rpm時2H點振動還是一直從9.3~3.5mm/s成周期性波動,從頻譜上看振動值還是在1x頻上,把振動傳感器放在2H點上,依據(jù)振動值改變調(diào)整蒸汽入口管線高度和角度,又經(jīng)過調(diào)整透平地腳頂絲位置來調(diào)整機身位置,振動值隨機發(fā)生改變,比原來振動值有所下降,到晚上8點2H點振動最大為8.2mm/s,繼續(xù)在4800rpm下運行晚上9:40振動值下降到2.0mm/s以下,停機聯(lián)泵找正再試車,振動值均較小。分析機組振動下降原因有以下幾方面:蒸汽入口管線在調(diào)整和充分熱膨脹后,消除了管線熱應(yīng)力,本身固有頻率發(fā)生了改變,透平發(fā)生共振原因消除;透平殼體與轉(zhuǎn)子之間位置關(guān)系經(jīng)過調(diào)整后恢復(fù)到適當(dāng)狀態(tài);調(diào)整透平地腳螺栓和頂絲并把緊地腳螺栓,而且透平經(jīng)過了一天運行,也已經(jīng)得到充分熱膨脹。P-BTPB12345狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第11頁轉(zhuǎn)速RPM透平后軸承(南)透平前軸承(北)時間HVAHVA
10000.6850.35
0.2
0.29
48009.24.3
2.62.20.68
降速至40002.21.7
1.42.30.5
停車調(diào)整地腳螺栓后再次單試10000.530.84
0.250.520.2711:5848009.13.22.05.02.81.37
6.0
降速至40003.52.30.8
40004.11.40.82.22.50.5815:1048003.62.31.65.82.92.215:508.94.72.35.42.22.116:02因振動值較大,碰頭會后采取上緊頂絲及地腳螺栓方法48008.24.62.36.22.92.916:42緊頂絲3.82.00.7
16:49緊地腳3.53.81.75.62.53.017:1048008.84.92.45.72.71.917:30放松管線支撐,間隔6分鐘振動值在2.2~7.4mm/s之間波動17:40
48008.24.82.65.03.31.820:001.91.40.51.81.10.621:40振動值穩(wěn)定,停機找對中40001.30.40.60.80.80.523:2548001.61.30.71.40.80.623:30狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第12頁(二)、離線故障診療系統(tǒng)在生產(chǎn)中應(yīng)用舉例電機耦合器減速機膨脹機561342減速機膨脹干燥機GY6205自年6月4日大修后,機組基本處于正常運轉(zhuǎn)情況,此次大修更換了液力耦合器兩端軸承,沒有處理液力耦合器東南地基變形問題,地基振動幅值還在繼續(xù)上升,尤其是在8月6日前停車近一個月、10月22日前停車近一個月、12月20日前停車一周多三次停車后振動分別上了一個臺階,到12月20日液力耦合器東南地基振動最大值到達(dá)356UM,從頻譜圖能夠看出其主要頻譜成份為25Hz處,峰值到達(dá)345UM,從液力耦合器兩端軸承座處測得水平振動速度都超出了ISO2372要求Ⅲ級大型機械允許振動值11.2mm/s,其中靠電機側(cè)軸承座水平振動為12.8mm/s,主要成份在25Hz處,峰值為12.56mm/s,靠減速箱側(cè)軸承座水平振動為11.7mm/s,主要成份在25Hz處,峰值為11.28mm/s。依據(jù)以上振動情況及頻譜分析液力耦合器存在以下問題:橡膠后處理膨脹機GY6205狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第13頁一、因為液力耦合器南邊地基長久高振動,直接造成液力耦合器兩側(cè)軸承磨損。二、依據(jù)每一次較長時間停車后,恢復(fù)開車后振動有較大上升和頻譜主要表現(xiàn)在1X頻(25Hz)處特點和該轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)鼓較大且無法在停車時定時盤車來判斷,轉(zhuǎn)子存在軸彎曲。因為軸彎曲造成轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)不平衡,頻譜表現(xiàn)在1X頻上。三、液力耦合器東南地基存在變形。
DCBJAEF液力耦合器轉(zhuǎn)子圖狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在設(shè)備管理中的應(yīng)用課程第14頁
液力耦合器解體檢修,對輸入軸進(jìn)行檢驗發(fā)覺,各處跳動量:A面=1.2mmB面=1.1mmC面=0.08mmD面=0.06mmE面=0.04mmF面=0.03mmI面=1.1mm檢修前經(jīng)過測量能夠看出,在輸入軸組件中,A面、B面端面跳動尤其大,C面、D面也顯著偏大。而在輸出軸組件中,E、F兩面跳動量在要求范圍內(nèi)。這說明輸入軸已發(fā)生了顯著彎曲變形,尤其是直徑較大B面(直徑為360mm),輸出軸基本完好。單獨測量軸結(jié)果基本一至。解體轉(zhuǎn)子組件還發(fā)覺內(nèi)部主止推軸承有三塊相鄰?fù)邏K有偏磨現(xiàn)象。從這個側(cè)面也反應(yīng)了軸彎曲存在。經(jīng)過對轉(zhuǎn)子各端面進(jìn)行修正,并對整個轉(zhuǎn)子作動平衡;更換軸承;檢驗基礎(chǔ),重新開車后,機組振動減小,詳細(xì)數(shù)據(jù)以下表。日期5H(mm/s)6
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