降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施_第1頁
降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施_第2頁
降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施_第3頁
降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施_第4頁
降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

降低煉焦配煤質(zhì)量的技術(shù)措施

1煉焦廠配煤方案隨著大型焦爐的發(fā)展和高噴煤比的增加,高焦爐生產(chǎn)對焦碳的質(zhì)量要求更高。為此,鞍鋼新軋鋼化工總廠通過采取備煤煉焦技術(shù)和優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了焦炭質(zhì)量的改善。特別是近幾年焦炭質(zhì)量的穩(wěn)步提高,為鞍鋼高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)以及提高技術(shù)經(jīng)濟指標發(fā)揮了重要作用。本文通過回顧鞍鋼備煤煉焦技術(shù)的進步、優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)以及備煤煉焦單元技術(shù)分析,探討了鞍鋼改善焦炭質(zhì)量的途徑。2鋼-焦精煉技術(shù)的進步2.1套煤技術(shù)的進步2.1.1煉焦用煤技術(shù)的進步鞍鋼新軋鋼化工總廠下設(shè)焦化技術(shù)中心,負責煤焦技術(shù)和化工新產(chǎn)品的研發(fā)。焦化技術(shù)中心配有煤巖及常規(guī)分析檢測儀和40kg、200kg實驗焦爐各一座。多年來,焦化技術(shù)中心對煉焦用煤進行了深入細致的研究,取得了豐碩的科研成果,有多項成果已在生產(chǎn)中應用,如用煤巖參數(shù)結(jié)合常規(guī)技術(shù)指標,通過篩選配煤用單種煤、控制來煤質(zhì)量、優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),使焦炭質(zhì)量穩(wěn)步提高,確保了煉焦生產(chǎn)的穩(wěn)定,滿足了煉鐵生產(chǎn)的需求。在1976~2003年的27年間,鞍鋼的焦炭質(zhì)量有過兩次明顯的提高。第一次是從1978年到1979年,焦炭M2.1.2合煤的v焦炭強度第一次提高焦炭強度采取的主要措施是優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),減少配煤中氣煤的用量,增加焦肥煤和粘結(jié)性好于氣煤的1/3焦煤的用量,使配合煤的V焦炭強度第二次大幅度提高主要是通過降低配合煤的灰分,同時減少氣煤用量,增加焦肥煤用量達到的。焦炭灰分從1989年的15.08%下降到1992年的13.51%,焦炭硫分從最高時的0.72%降低到2003年的0.59%,氣煤配比降到15%以下,焦肥煤用量增加到52.9%。鞍鋼焦炭質(zhì)量在不同的時期實現(xiàn)了跨越式提高,這主要歸功于煉焦配煤工藝的不斷優(yōu)化和配煤質(zhì)量的提高。2.2準備煤炭開采和焦洗2.2.1生產(chǎn)時按固定量煤的配煤鞍鋼新軋鋼化工總廠備煤系統(tǒng)采用先配合后粉碎工藝,在配煤槽下部設(shè)自動稱量裝置。生產(chǎn)時按給定值控制各單種煤的配量,配煤準確率可達98%以上,可以確保配煤比的穩(wěn)定和準確。焦爐二期工程備煤系統(tǒng)采用了煤預粉碎工藝,使煤巖組成在不同粒度下更均勻、合理,大幅度提高了焦炭質(zhì)量。2.2.2低水分熄焦技術(shù)推廣應用煉焦生產(chǎn)采用單爐裝煤量自動記錄、加熱煤氣量自動記錄、焦爐推焦電流自動記錄和焦爐紅外自動測溫等技術(shù),不僅可減輕工人的勞動強度,也可提高焦炭質(zhì)量,降低煉焦能耗,延長爐體壽命。低水分熄焦技術(shù)在化工總廠三煉焦車間的成功應用,使該項技術(shù)在化工廠焦爐技改工程中得以推廣。煉焦系統(tǒng)采用低水分熄焦,在穩(wěn)定了焦炭水分的同時,也起到了整粒作用,提高了焦炭質(zhì)量。隨著焦爐向大型化發(fā)展,化工總廠煉焦爐技改工程全部采用6m焦爐加干熄焦技術(shù)(一期和二期工程各配一套能力為140t/h的干洗焦裝置)。采用干熄焦技術(shù)既能達到節(jié)能環(huán)保,同時也可改善焦炭質(zhì)量。據(jù)資料介紹,采用干熄焦技術(shù)后,焦炭冷態(tài)強度焦爐一期工程中,推焦、裝煤、篩焦和運焦除塵地面站系統(tǒng)與焦爐主體工程同步投入運行,解決了焦爐煙氣及粉塵對環(huán)境的污染問題。3鋼-焦復雜準備技術(shù)3.1焦爐煉焦技術(shù)多樣化我國煤炭資源雖然比較豐富,品種比較齊全,但優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源相對短缺,分布也不均衡,而且不同地區(qū)煤的特性差異較大。我國的煤炭資源中,弱粘結(jié)性煤和結(jié)焦性的品種較多,但具有強粘結(jié)性的煤卻越來越少,能夠單獨滿足煉焦需要的煤種有限。因此,根據(jù)我國煤炭資源的具體情況,煉焦行業(yè)普遍采用配煤煉焦新技術(shù),以滿足煉焦生產(chǎn)的需要。全國可用煉焦的優(yōu)質(zhì)煤資源儲量約為258.4×10東北地區(qū)煉焦煤儲量為12.14×102003年全國新增焦炭產(chǎn)能2100萬t,焦炭生產(chǎn)能力達到17776萬t,約占世界焦炭產(chǎn)量的45%;出口焦炭1472萬t,占世界焦炭出口總量的60%。預計2005年與2006年在建焦爐投產(chǎn)后,機焦生產(chǎn)能力將突破2億t。2005年全國焦、肥煤缺口將達到2000~4000萬t,2010年將達到4000~6000萬t。屆時,全國各大鋼鐵企業(yè)將展開國內(nèi)有限的主焦煤資源的爭奪。鞍鋼地處東北,應充分利用東北地區(qū)的1/3焦煤,生產(chǎn)大高爐用冶金焦炭。3.2焦爐煉焦面臨的形勢鞍鋼焦爐改造除一期工程已投產(chǎn)2座55孔、6m焦爐和二期工程在建的2座55孔、6m焦爐加配套干熄焦外,其它焦爐均采用常規(guī)配煤煉焦工藝,很難適應煤炭市場變化的要求,煉焦生產(chǎn)形勢非常嚴峻。采用成熟的備煤煉焦單元技術(shù),對老煉焦系統(tǒng)進行技術(shù)改造,這是包括鞍鋼在內(nèi)所有大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展的最佳途徑。3.2.1中國典型的焦洗機和焦觸質(zhì)量表3所示為鞍鋼和寶鋼配煤煉焦工藝及焦炭質(zhì)量。3.3單元精煉技術(shù)3.3.1搗固煉焦技術(shù)(1)技術(shù)特點搗固煉焦是通過細粉碎煤料來改善焦炭質(zhì)量的。通過搗固,增大裝爐煤的堆密度(由頂裝煤時的0.74t/m(2)搗固煉焦技術(shù)現(xiàn)狀1882年德國首先采用了搗固煉焦技術(shù),至今已有多年的歷史年德國迪林根中心焦化廠投產(chǎn)了炭化室高為6.25m的搗固焦爐,煤餅的高寬比突破9∶1,達到15∶1,同時搗固機械有了質(zhì)的飛躍,搗固錘重量達到450kg,使搗固時間縮短到12min以內(nèi),裝煤采用消煙除塵裝置,煉焦生產(chǎn)環(huán)境得到改善。我國20世紀30年代開始采用搗固煉焦技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計,目前全國建成和在建的搗固焦爐生產(chǎn)規(guī)模已達2769萬t。采用完善的多錘搗固、薄層連續(xù)自動給料、無人操作搗固工藝技術(shù),5min內(nèi)便可搗固一個25~35t的煤餅。裝煤和出焦除塵技術(shù)的采用改善了煙塵污染問題。寶鋼焦爐二期工程建設(shè)曾考慮引進德國6m搗固煉焦爐技術(shù)。最近,鞍山焦耐院和大重聯(lián)合研制開發(fā)出炭化室高度為5.5m的搗固焦爐及搗固機。因此,如果鞍鋼焦爐改造上6m搗固煉焦爐,可考慮引進搗固推焦機和裝爐煙氣凈化系統(tǒng),焦爐爐體及其它設(shè)施可由國內(nèi)自行設(shè)計;如上5.5m搗固焦爐,則設(shè)備可實現(xiàn)國產(chǎn)化。搗固煉焦技術(shù)的發(fā)展概況見表4。鞍鋼新軋鋼化工總廠曾于1994年進行過200kg焦爐搗固煉焦半工業(yè)試驗。試驗結(jié)果表明,搗固煉焦與常規(guī)煉焦比較,焦炭M3.3.2大堆密度煤炭纖維(1)技術(shù)特點配型煤煉焦是將生產(chǎn)配煤取出約30%,在一定的條件下配入粘結(jié)劑,制成型煤,再與剩余煤料混合后裝入煉焦爐進行煉焦。煤料中配入型煤后可增大堆密度,能夠改善焦炭質(zhì)量或多配弱粘結(jié)性煤。(2)配型煤煉焦技術(shù)現(xiàn)狀配型煤煉焦技術(shù)于20世紀70年代由日本開發(fā)并在新日鐵公司得到應用。目前,國內(nèi)寶鋼采用的就是從日本新日鐵公司引進的配型煤煉焦工藝,經(jīng)過寶鋼二期和三期工程完善后,目前運行良好,型煤比例約10%~20%。鞍鋼新軋鋼化工總廠曾在1992年進行了配型煤200kg半工業(yè)試驗。試驗結(jié)果表明,配型煤煉焦適合于多配弱粘性煤,在保證焦炭質(zhì)量不變或略有提高的條件下,弱粘結(jié)性煤可多配約10%~15%。3.3.3日本煤調(diào)濕法(1)技術(shù)特點煤調(diào)濕技術(shù)是在裝爐前將煉焦煤料除掉一部分水分,保持裝爐煤水分穩(wěn)定且相對較低,一般將入爐煤的水分從10%左右調(diào)濕到6%。煤調(diào)濕可改善焦炭質(zhì)量或多配弱粘結(jié)性煤。據(jù)日本專家介紹,入爐煤的水分由10%調(diào)濕到6%時,煤料的堆密度可增大50kg/m(2)煤調(diào)濕技術(shù)現(xiàn)狀由于煤調(diào)濕技術(shù)具有顯著的節(jié)能、環(huán)保和經(jīng)濟效益,并能提高焦炭質(zhì)量或多配弱粘結(jié)性煤,因而受到普遍重視,在日本發(fā)展最為迅速,目前日本85%的焦化廠采用煤調(diào)濕煉焦工藝。煤調(diào)濕工藝主要有以下幾種形式:(1)煙道氣煤調(diào)濕該法是利用煙道廢氣與濕煤在多層圓盤立式調(diào)濕機內(nèi)進行直接熱交換的一種工藝,在日本只有中山制鋼船町廠應用。該方法存在的主要問題是除塵困難和煙道氣供熱量不足,需要用加熱爐供給30%的熱量。(2)熱油煤調(diào)濕該方法利用導熱油吸收上升管煤氣顯熱和煙道廢氣顯熱,然后在回轉(zhuǎn)調(diào)濕機內(nèi)與濕煤進行間接換熱。1996年,我國第一套煤調(diào)濕裝置在重鋼焦化廠投產(chǎn),采用的就是這種方式。它的主要問題是工藝復雜、投資大、操作成本高,在我國并未得到推廣。(3)蒸汽煤調(diào)濕該方法利用蒸汽在多管回轉(zhuǎn)調(diào)濕機內(nèi)與濕煤進行間接換熱。其特點是工藝簡單、投資少、容易控制、生產(chǎn)成本低,是日本推廣使用較多的一種工藝形式。日本躍島煤調(diào)濕設(shè)備制造廠技術(shù)專家曾于2005年1月29日來鞍鋼化工廠針對此技術(shù)進行過技術(shù)交流。日本應用比較成功的煤調(diào)濕方法就是蒸汽法。日本各廠采用煤調(diào)濕技術(shù)后,提高了焦爐生產(chǎn)能力和焦炭機械強度DI日本使用煤調(diào)濕技術(shù)的焦爐的基本情況和效果見表3.3.4m焦爐是污染物大容積(1)技術(shù)特點大容積焦爐具有機械化自動化程度高、焦炭質(zhì)量好、動力消耗低、生產(chǎn)率高、生產(chǎn)環(huán)境清潔以及經(jīng)濟效益好等優(yōu)點。它具有以下效果:在產(chǎn)量相同的條件下,可減少爐孔數(shù),相應減少焦爐的占地面積;減少每天出爐次數(shù),從而減少污染物的排放。6m焦爐與4.3m焦爐相比,污染物排放量可減少1/3以上,同時可提高勞動生產(chǎn)率和焦炭質(zhì)量(M我國現(xiàn)有大容積焦爐35座,其中5.5m焦爐8座,6m焦爐27座。而國際上自20世紀80年代以來,已建設(shè)許多炭化室高度大于7m的大容積焦爐。表6為近20年歐洲建設(shè)的部分大容積焦爐情況。德國凱澤斯圖爾焦化廠于1992年12月投產(chǎn)了2座炭化室高為7.63m的焦爐,它采用了20世紀90年代初世界最先進的焦化工藝、環(huán)保和自動化技術(shù),焦爐共120孔,年產(chǎn)焦炭20

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論