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文檔簡介

關(guān)于電子束脫硫技術(shù)第1頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月1前言電子束煙氣脫硫脫氮技術(shù)是一項物理與化學(xué)緊密結(jié)合的高新技術(shù),國外70年代初期就開始了探索研究。日本荏原制作所在1970年即開始研究電子束法脫除煙氣中的SO2與NOx,1973年建成模擬氣體和重油燃燒煙氣的小試裝置;隨后研究證明了電子束照射法可同時脫硫和脫氮;經(jīng)中試研究進一步掌握了實際設(shè)備所需的各項定量參數(shù),長期運轉(zhuǎn)中試設(shè)備的可靠性,并能適應(yīng)嚴格的環(huán)保標準規(guī)定。對副產(chǎn)品的硫酸銨(含極少量硝酸銨)進行的植物裁培試驗表明:脫硫副產(chǎn)品具有與銷售氮肥相同的質(zhì)量,對植物的發(fā)育無不良影響。至此,電廠煙氣電子束脫硫工業(yè)性試驗的條件已完全具備。第2頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月在我國,該技術(shù)作為“七五”期間國家重點科技攻關(guān)項目,以上海原子能研究所為主曾作過小型試驗,至今仍有一些院校在不斷深入研究。鑒于合作建設(shè)SO2脫除裝置在我國很有必要性,同時開發(fā)新的脫硫工藝技術(shù)又是電力工業(yè)發(fā)展所必需,在國家計委和原電力工業(yè)部的推進和領(lǐng)導(dǎo)下,1995年初決定由四川省電力局與荏原制作所合作建設(shè)電子束脫硫示范裝置。1998年5月,中日合作成都電廠EBA示范項目通過了驗收與技術(shù)鑒定。該裝置煙氣處理量30×104m3/h,為目前世界上建成并投運的最大規(guī)模的工業(yè)裝置。第3頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月2電子束脫硫工藝原理脫硫、脫硝主要機理:(1)游離基的生成:燃煤排煙由氮、氧、水蒸汽、CO2等主要成分及SO2、NOx等微量有害成分構(gòu)成。當(dāng)電子束照射煙氣時,電子束能量大部分被煙氣中的氮、氧、水蒸汽所吸收,從而生成富有反應(yīng)活性的游離基(OH基、O原子、HO2基、N基):

N2、O2、H2O→OH、O、HO2、N

第4頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)SO2與NOx的氧化:煙氣中的SO2與NOx,,與因電子束照射而生成的游離基進行反應(yīng),分別氧化成硫酸(H2SO4)與硝酸(HNO3):

SO2HSO3HSO4

SO2SO3HSO4

NOHNO2HNO3

NONO2+OH

NONO2HNO3OHOHOOHH2OOOHOHO2第5頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月(3)硫酸銨與硝酸銨的生成:已生成的硫酸和硝酸再與電子束照射以前噴入的氨(NH3)進行中和反應(yīng),分別生成硫酸銨[(NH4)2SO4)和硝酸銨(NH4NO3))的粉狀微粒,若有尚未反應(yīng)的剩余的SO2和NH3時,可分別在上述微粒表面進一步進行熱化學(xué)反應(yīng),從而SO2和NH3的一部分會生成硫酸銨、硝酸銨:

H2SO4+2NH3→(NH4)2SO4

HNO3+NH3→NH4NO3

SO2+2NH3+H2O+1/2O2→(NH4)2SO4

從電子束照射到硫酸銨、硝酸銨生成所需的時間極短,僅約1秒。

第6頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月3電子束脫硫工藝流程該項技術(shù)的工藝流程(見圖1)由排煙冷卻、氨的噴入,電子束照射與副產(chǎn)品收集等工序組成。第7頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月圖1電子束脫硫工藝流程第8頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月4電子束脫硫工藝特點

(1)電子束透過力、貫穿力強,經(jīng)屏蔽后可在反應(yīng)室內(nèi)集中供給高能量輻照煙氣。反應(yīng)速度快、時間短;

(2)在同一反應(yīng)室內(nèi)同時脫硫與脫硝;

(3)為干法過程,無廢水排放;

(4)生成的副產(chǎn)品可作農(nóng)用氮肥,無固體廢棄物;

(5)對煙氣條件的變化適應(yīng)性強;

(6)實現(xiàn)了自動控制,操作較簡便。第9頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月5EBA示范項目技術(shù)經(jīng)濟指標(1)煙氣量:30×104m3/h,從華能成都電廠200MW機組670t/h鍋爐煙氣抽取。(2)主要技術(shù)參數(shù)(設(shè)計值):入口煙氣SO2濃度(最大)5148mg/m3

入口煙氣NOx濃度680mg/m3

入口煙氣煙塵濃度390mg/m3

脫硫效率80%脫氮效率10%電耗量1900kWh/h

水耗量16t/h蒸汽耗量2t/h

出口煙氣氨濃度(即反應(yīng)剩余濃度)<76mg/m3第10頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月(3)電子束發(fā)生裝置主要參數(shù):直流高壓電源800kV×l000mA

電子加速器800kV×400mA×2(4)環(huán)境監(jiān)測主要數(shù)據(jù):煙氣量29.6×104m3/h

入口煙氣SO2濃度3025mg/m3

入口煙氣NOx濃度464mg/m3

出口煙氣SO2濃度360mg/m3

出口煙氣NOx濃度382mg/m3

脫硫率86.8%脫氮率17.6%出口煙氣氨濃度7.0mg/m3

第11頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月(5)消耗量均在設(shè)計值以內(nèi)。(6)副產(chǎn)品含氮量分析:N含量=19.34%。(7)反應(yīng)屏蔽室周圍X射線強度:電子束發(fā)生裝置在800kV×400mA×2額定工況運行時,經(jīng)由法定檢測單位測試為0.1~0.2μSV/h,低于國家標準中允許X線強度不大于0.6μSV/h(公眾標準)的規(guī)定。(8)建設(shè)費用(含脫硫界區(qū)范圍內(nèi)原有建筑物拆遷費用)9,430萬元,低于國家計委批復(fù)的預(yù)算控制數(shù)10,400萬元。按煙氣處理量30×104m3/h,對應(yīng)于90MW發(fā)電能力,則單位建設(shè)投資約1000元/kW(9)運行費用經(jīng)測算約為900萬元,扣除副產(chǎn)品銷售收入后為630萬元。每kwh電的脫硫費用約為0.013元,每噸SO2除去的費用約為1000元。第12頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月6運行狀況與應(yīng)用分析運行狀況:中日合作成都電廠EBA示范裝置投運以來,運行狀況達到預(yù)期效果。以1998年5月22日~5月24日平均值為例,煙氣量30.0833×104m3/h,煙氣入口SO2濃度4358mg/m3

,出口526mg/m3

,脫硫率88%。副產(chǎn)品養(yǎng)分(即含氮量)為18%~20%,經(jīng)檢測副產(chǎn)品重金屬含量遠低于農(nóng)用粉煤灰重金屬含量國家標準。植物盆裁與農(nóng)田試驗的初步結(jié)果表明:該副產(chǎn)品對種子發(fā)芽和作物生長均無不良影響,其肥效與等氮量的尿素、硫酸銨相當(dāng)。因其含有硫素營養(yǎng),對缺硫土壤和需硫量高的作物更為適宜。副產(chǎn)品作為復(fù)合肥生產(chǎn)原料已投放市場,可全部農(nóng)業(yè)應(yīng)用。第13頁,課件共15頁,創(chuàng)作于2023年2月應(yīng)用分析:

(1)建設(shè)投資:如在300MW發(fā)電機組全規(guī)模煙氣量進行電子束脫硫脫氮,則單位造價可控制在800元/kW以內(nèi),投資規(guī)模適度。(2)脫除效率:可按脫硫率90%~95%與脫硝率≥60%設(shè)計

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