提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐_第1頁
提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐_第2頁
提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐_第3頁
提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐_第4頁
提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

本文格式為Word版,下載可任意編輯——提升萊鋼265m2燒結系統(tǒng)混合料溫度的實踐為了滿足混合料料溫的需要,萊鋼265m2燒結系統(tǒng)通過增設熱水預熱混合料設施,減輕燒結過程中冷凝與過濕的影響,有效改善了燒結混勻料的透氣性,對降低燃耗、提高產(chǎn)量效果明顯。

混勻料;料溫;預熱

0前言

提升混合料原始料溫是改善燒結透氣性的重要措施之一,即將料溫提高到露點以上,可以顯著減少料層中水汽冷凝而減少過濕現(xiàn)象。預熱混合料方法有熱返礦預熱混合料、蒸汽預熱混合料、生石灰預熱混合料、熱水預熱混合料等[1]。其中蒸汽預熱混合料和生石灰預熱混合料被我廠廣泛使用,但隨著入廠原料的日益繁雜,固有的預熱方式已經(jīng)無法滿足料溫提升的需要。為此,我廠在滿足質(zhì)量要求的前提下,實施了運用熱水預熱混合料提升料溫的工藝優(yōu)化實踐。

1二次混合機預熱工藝及現(xiàn)狀

萊鋼265m2燒結系統(tǒng)為提高混合料溫度,現(xiàn)從二次混合機筒體內(nèi)直接通入蒸汽,其來源主要是由燒結余熱產(chǎn)生的蒸汽和熱電廠外部蒸汽兩部分構成?,F(xiàn)雙期265m2燒結系統(tǒng)二次混合機蒸汽溫度180℃,壓力0.12-0.2MPa,冬季每小時用量15T左右,其他季節(jié)10T左右,從使用數(shù)據(jù)顯示,直接通入蒸汽提高料溫的方式熱交換利用系數(shù)低,造成大量能源流失,且蒸汽在冷凝過程中產(chǎn)生大量水分,影響造成混合料水分含量,造成燒結生產(chǎn)波動,加之在余熱發(fā)電項目投產(chǎn)后,蒸汽來源不足,對燒結混合料溫度的提高形成制約。

2熱水配加控制優(yōu)化方案

混合料在混勻過程中,需要在混合機內(nèi)加水潤濕,以加強混勻制粒效果,改善燒結物料的透氣性。由于余熱發(fā)電循環(huán)水溫度較高(日常運行溫度在50℃左右),將循環(huán)水部分用于雙期混合機內(nèi)水分添加,輔以蒸汽加熱提高水溫,可提高混合料料溫,減輕燒結過程中冷凝與過濕的影響,起到降低燃耗、提高產(chǎn)量的效果。

在雙期二次混合機廠房外各建一蓄水池,將余熱發(fā)電的循環(huán)水引入蓄水池,并將蒸汽管道引至蓄水池內(nèi)進行熱交換(蒸汽利用率提高),產(chǎn)生的熱水分別打往雙期一次、二次混合機內(nèi),實現(xiàn)料溫提升。具體措施為:

(1)在二次混合機廠房東南,建一4m×5m深5m的蓄水池,水池上部封堵預留人孔出入;

(2)分別將余熱發(fā)電循環(huán)水、混合機在用的工業(yè)循環(huán)水、蒸汽等管道引至新建蓄水池內(nèi);

(3)蒸汽熱交換方式:將蒸汽管道引入水池底部,增加分管,利用各分管散布的蒸汽開孔進行分散加熱;

(4)在水池高度向下2.5m處安裝兩臺離心式水泵(揚程50m、流量50m3/h),一用一備,將升溫后的熱水分別打往一次、二次混合機內(nèi);

(5)對水池循環(huán)水閥門和蒸汽閥門自動調(diào)理,實現(xiàn)水位和溫度自動控制,并將水位顯示、閥門開度、溫度在線顯示等數(shù)據(jù)引入二次混合機值班室內(nèi)。

3取得的效果

3.1提高換熱效率,降低蒸汽消耗

現(xiàn)有混合機內(nèi)直接通蒸汽的方式下,熱交換效率低,大量蒸汽熱能外泄,利用率只有20—30%,冬季每小時消耗蒸汽15T,其體季節(jié)10T,改造后蒸汽熱交換率顯著提升,利用現(xiàn)有加熱方式,每小時可儉約蒸汽用量7-10t,年儉約蒸汽量及效益約為709.63萬元。

3.2提高料溫,消除露點,改善透氣性,降低固體燃耗

生產(chǎn)實踐說明,提高燒結混勻料的料溫,使其達到露點以上時,可以顯著減少料層中水汽冷凝而形成的過濕現(xiàn)象,從而降低了過濕層對氣流的阻力,改善了料層透氣性,使抽過料層的空氣量增加,為料層內(nèi)的熱交換創(chuàng)造了良好條件[1]。據(jù)統(tǒng)計,當料溫每提高10°,可降低燃料配比0.05%左右,目前料溫保持在40°-50°之間,改造之后料溫達55°以上,平均可提高料溫10°以上,故降低燃料配比按0.05%計算降低固體燃料消耗效益。正常生產(chǎn)燃料配比平均4.1%左右,燃料消耗指標為53.5kg/t,年產(chǎn)量按480萬噸,燃料單價按1000元/噸,估算年降低固體燃料消耗效益約為1022.9萬元。

3.3熱水預熱,生石灰消化加強,制粒效果得以加強

燒結混合料的透氣性是影響燒結礦產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素,燒結混合料的透氣性與制粒效果關系極大[2],所以要改善燒結混合料的透氣性,關鍵是加強混合料的制粒效果。粒級為:+5mm、5-1mm、-1mm改造前為33.22%、47.74%、19.03%,改造后分別為23.52%、69.33%、7.42%。此數(shù)據(jù)為萊鋼265m2燒結系統(tǒng)增設熱水預熱混合料設施前后制粒效果對比。改造前,由于料溫低生石灰消化不完全,使熱量利用及粘附效果變差,加強制粒作用沒有充分發(fā)揮出來,并且在混合料中易造成偏析,這將影響燒結過程中料層的透氣性,降低垂直燒結速度。一般認為燒結混勻料的小球中,5-1mm的粒級應大于50%為宜,改造后,生石灰消化趨于完全,5-1mm的粒級有了很大提升,制粒效果得以大大改善。

4結語

提升燒結混合料料溫對改善料層透氣性具有十分重要的意義,萊鋼265m2燒結系統(tǒng)增設熱水預熱混合料設施后,取得了良好的效果。具體表現(xiàn)如下:

1)配加熱水后,混合料過濕帶得到有效的縮減或者消除,料層的透氣性變好,燃料配比得到有效的降低;

2)使用熱水預熱,與蒸汽預熱相比,更加穩(wěn)定和直接,可以避免由于蒸汽含水難以控制引起水分不穩(wěn)定這一弊

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論