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文檔簡(jiǎn)介
陜西省銅川陳家山煤礦
“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析河南理工大學(xué)王兆豐
2007年1月一、礦井及事故概況
陳家山煤礦位于銅川市北部約40公里處,為焦坪礦區(qū)西部邊緣井田,走向長(zhǎng)5.5km,傾斜寬3.7km,面積20.4km2,可采儲(chǔ)量150Mt,設(shè)計(jì)能力為1.50Mt,服務(wù)年限約70年。1982年12月建成投產(chǎn),2004年申報(bào)核定生產(chǎn)能力2.41Mt。礦井在冊(cè)職工3504人,一個(gè)綜采隊(duì)、三個(gè)綜掘隊(duì)、兩個(gè)炮掘隊(duì),采掘機(jī)械化程度分別達(dá)到100%和75.7%。
井田內(nèi)煤、油、氣共生,火、瓦斯等自然災(zāi)害嚴(yán)重。礦井主要開采侏羅系4-2#煤層,平均可采厚度12m,煤質(zhì)為中灰、低磷、低硫、不粘結(jié)長(zhǎng)焰煤。煤層堅(jiān)硬,煤的堅(jiān)固性系數(shù)f=0.8~2.1。
煤層有自然發(fā)火危險(xiǎn),發(fā)火期3-6個(gè)月,最短發(fā)火期24天,屬易自燃煤層;煤塵爆炸指數(shù)為35.42%,火焰長(zhǎng)度大于400mm,有爆炸危險(xiǎn)。
1991年11月20日11時(shí)左右,在四采區(qū)軌道下山掘進(jìn)過程中,放炮誘發(fā)巖石與油氣突出,拋出巖石101t,噴出瓦斯11736m3,并滲出原油近10t。1993年經(jīng)煤科總院重慶分院鑒定,4-2#煤層底板三疊系T3砂巖層為突出巖層。隨后,礦井調(diào)整采掘部署,將原設(shè)計(jì)在T3砂巖層的巷道全部調(diào)整到4-2#煤層內(nèi)布置。此后一直沒有再發(fā)生過煤、巖石與瓦斯突出,也未見任何突出預(yù)兆。2003年再次經(jīng)煤炭科學(xué)研究總院重慶分院鑒定,并經(jīng)陜西省煤炭工業(yè)局審批為:在確保所有井巷工程不進(jìn)入4-2#煤層底板、4-2#煤層底部距離T3含油氣砂巖層頂部法線距離10m以上時(shí),可認(rèn)定為非突出礦井。2004年礦井瓦斯鑒定結(jié)果為:礦井絕對(duì)瓦斯涌出量107.61m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量20.44m3/t,屬高瓦斯礦井。
礦井采用平硐與斜井開拓方式、走向長(zhǎng)壁綜合機(jī)械化低位放頂煤開采方法、全部垮落法管理頂板。礦井采用多井筒進(jìn)風(fēng)、采區(qū)分區(qū)抽出式回風(fēng)的通風(fēng)方式,目前僅開采四采區(qū),一礦一面集約化開采。328m3/min860m3/min1120m3/min1350m3/min1500m3/min640m3/min600m3/min360m3/min490m3/min8491m3/min80m3/min2408m3/min2065m3/min520m3/min320m3/min920m3/min800m3/min
礦井共有8個(gè)進(jìn)風(fēng)井筒,1個(gè)回風(fēng)井筒,總進(jìn)8221m3/min,風(fēng)井總回風(fēng)8491m3/min,有效風(fēng)量率為85.3%。礦井主扇型號(hào)為:BDK-8-№28(對(duì)旋式),電機(jī)功率為2×355kw,其中一臺(tái)工作,一臺(tái)備用,最大通風(fēng)風(fēng)量可達(dá)到10000m3/min。井下局部通風(fēng)均采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源并能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分風(fēng)、自動(dòng)切換。且具有風(fēng)電、瓦斯電閉鎖裝置。
415工作面是礦井唯一的煤炭生產(chǎn)工作面,于2004年2月15日投產(chǎn),已回采800m以上。工作面采用兩進(jìn)兩回通風(fēng)方式,即運(yùn)順進(jìn)風(fēng)通過工作面,由回順回風(fēng),還有一部分風(fēng)流經(jīng)采空區(qū)進(jìn)入高位巷,形成高瓦斯?jié)舛蕊L(fēng)流。灌漿巷進(jìn)風(fēng),一部分經(jīng)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)入灌漿巷橫川以里,供瓦斯抽放、灌漿防滅火等作業(yè)用;主體風(fēng)流經(jīng)與高位巷聯(lián)接的橫川進(jìn)入高位巷,與高位巷中高瓦斯?jié)舛鹊娘L(fēng)流混合,將瓦斯?jié)舛认♂尩?.5%以下,由高位巷回風(fēng);在高位巷橫川以里的一段較長(zhǎng)時(shí),由灌漿巷引入局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng),將高瓦斯?jié)舛榷慰刂圃?0m以內(nèi)。
415工作面是礦井唯一的煤炭生產(chǎn)工作面,于2004年2月15日投產(chǎn),已回采800m以上。工作面采用兩進(jìn)兩回通風(fēng)方式,即運(yùn)順進(jìn)風(fēng)通過工作面,由回順回風(fēng),還有一部分風(fēng)流經(jīng)采空區(qū)進(jìn)入高位巷,形成高瓦斯?jié)舛蕊L(fēng)流。灌漿巷進(jìn)風(fēng),一部分經(jīng)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)入灌漿巷橫川以里,供瓦斯抽放、灌漿防滅火等作業(yè)用;主體風(fēng)流經(jīng)與高位巷聯(lián)接的橫川進(jìn)入高位巷,與高位巷中高瓦斯?jié)舛鹊娘L(fēng)流混合,將瓦斯?jié)舛认♂尩?.5%以下,由高位巷回風(fēng);在高位巷橫川以里的一段較長(zhǎng)時(shí),由灌漿巷引入局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng),將高瓦斯?jié)舛榷慰刂圃?0m以內(nèi)。高冒帶抽放鉆孔注漿鉆孔灌漿巷回順高位巷運(yùn)順冒落拱順煤層鉆孔高冒帶抽放鉆孔注漿鉆孔灌漿巷回順高位巷運(yùn)順冒落拱順煤層鉆孔
礦井主要采用風(fēng)排和抽放兩種方式治理瓦斯。事故前礦井絕對(duì)瓦斯涌出量為79.04m3/min,風(fēng)排52.25m3/min,抽放26.79m3/min,礦井瓦斯抽放率33.89%。礦井設(shè)有3套獨(dú)立的瓦斯抽放系統(tǒng)。風(fēng)井瓦斯抽放泵房有兩套瓦斯抽放泵:一套2BEC60泵系統(tǒng),抽放416運(yùn)順瓦斯,抽放瓦斯?jié)舛?~11%,混合瓦斯流量56~60m3/min,純瓦斯流量4.5~6m3/min;一套SKA-670泵系統(tǒng),2004年7月開始抽放415采空區(qū)瓦斯,抽放瓦斯?jié)舛?5~20%,混合瓦斯流量110~135m3/min,純瓦斯流量20.25~27m3/min。衣食村瓦斯抽放泵房有一套2BEC60泵系統(tǒng)抽放416灌漿巷、高位巷、回順的瓦斯,抽放瓦斯?jié)舛?~8%,混合瓦斯流量50~70m3/min,純瓦斯流量3~5m3/min。隨著416灌漿巷進(jìn)入低瓦斯區(qū),鉆孔瓦斯抽放濃度降低,9月24日瓦斯?jié)舛冉档偷?%,因而將衣食村瓦斯抽放泵停機(jī),416灌漿巷、高位巷、回順的瓦斯抽放轉(zhuǎn)交給安子溝2BEC60泵系統(tǒng)承擔(dān)。2004年1~11月總抽放量為18.54Mm3,其中415抽放量為14.20Mm3(衣食村2BEC60泵抽0.59Mm3,安子溝SKA-670泵抽8.25Mm3),416抽放量為4.34Mm3。415工作面風(fēng)排瓦斯量29.52m3/min,瓦斯抽放量20.25m3/min,合計(jì)瓦斯涌出量49.77m3/min,瓦斯抽放率為40.69%。
礦井瓦斯主要來自回采工作面,回采工作面瓦斯30%來自本煤層工作面煤壁和落煤,70%來自頂?shù)装逵蜌鈱雍筒煽諈^(qū)。本煤層透氣性較好,因此礦井主要采用走向長(zhǎng)鉆孔(約700m)煤層瓦斯預(yù)抽、傾斜順煤層鉆孔預(yù)抽、掘進(jìn)工作面邊掘邊抽、灌漿巷采空區(qū)高冒帶鉆孔卸壓抽放等瓦斯綜合抽放方法。高冒帶抽放鉆孔注漿鉆孔灌漿巷回順高位巷運(yùn)順冒落拱順煤層鉆孔
圖3采煤工作面瓦斯抽放方法示意圖
416灌漿巷、運(yùn)順安設(shè)¢300mm管路3500m,¢150mm管路500m,施工長(zhǎng)孔鉆場(chǎng)9個(gè)、長(zhǎng)鉆孔15個(gè),長(zhǎng)鉆孔總長(zhǎng)6400m;施工短鉆孔鉆場(chǎng)25個(gè),鉆孔170個(gè),鉆孔總長(zhǎng)14000m;施工頂板抽放孔80組共400個(gè);共預(yù)抽瓦斯量為4.34Mm3。2004年10月下旬用新購置的一臺(tái)MK-7型鉆機(jī)開始施工417運(yùn)順掘前預(yù)抽長(zhǎng)鉆孔,1#孔長(zhǎng)725m,2#孔長(zhǎng)669m,3#孔已施工750m。鉆孔施工完畢即接入抽放,11月15日測(cè)定:1#孔瓦斯?jié)舛?0%,負(fù)壓280mmHg,純瓦斯流量為2.44m3/min,2#孔瓦斯?jié)舛?0%,負(fù)壓290mmHg,純瓦斯流量為4.19m3/min。
415工作面的長(zhǎng)鉆孔于2002年12月10日開始施工,12月15日開始抽放,415掘進(jìn)期間采用掘前預(yù)抽,邊掘邊抽的方法進(jìn)行抽放。圖4掘進(jìn)工作面邊掘邊抽方式
采用MK-7型鉆機(jī)施工大孔徑水平長(zhǎng)距離預(yù)抽孔,共施工預(yù)抽長(zhǎng)孔19個(gè),單孔深380~865m,孔徑¢193mm,孔深總長(zhǎng)8885m,長(zhǎng)孔共抽放瓦斯8.07Mm3。采用2Y-150鉆機(jī)施工中長(zhǎng)孔,在掘進(jìn)巷道兩側(cè)間距50~75m邁步鉆場(chǎng)布置邊掘邊抽鉆孔,共施工鉆場(chǎng)55個(gè),施工鉆孔165個(gè),單孔長(zhǎng)100~150m,¢75-91mm,總長(zhǎng)24750m,抽放瓦斯3.449Mm3;施工巷道頂板抽放孔25組125個(gè),孔徑¢45mm,鉆孔總長(zhǎng)942m,抽放瓦斯0.30Mm3。415工作面在運(yùn)順沿傾斜方向同時(shí)施工順煤層鉆孔,鉆孔間距6~12m,單孔長(zhǎng)度約145m,孔徑¢91mm。共施工鉆孔43個(gè),鉆孔總長(zhǎng)6020m,抽放瓦斯0.777Mm3。礦井主要采用灌漿、汽霧阻化、堵漏風(fēng)、注氮?dú)狻⒆⒛z等綜合防滅火措施,建有灌漿系統(tǒng)、阻化劑系統(tǒng)、700Nm3/h的注氮系統(tǒng)和凝膠防滅火工藝系統(tǒng)。在工作面灌漿巷內(nèi)每25m施工一組灌漿孔,每組兩孔,利用灌漿孔向采空區(qū)進(jìn)行灌漿,灌漿孔滯后工作面30~50m,415工作面在2004年1至10月累計(jì)灌漿純土方量9974m3?;夭晒ぷ髅嫱瑫r(shí)安裝汽霧阻化系統(tǒng),分別在前落山、工作面第十架、二十、三十、五十架、后落山處安裝汽霧發(fā)生器,向工作面噴灑阻化劑。415工作面開采以來,累計(jì)噴灑阻化劑NaCl97.3t。
每3天在工作面前后落山堵袋子墻,減少采空區(qū)漏風(fēng),在灌漿巷每80m左右做密閉,防止灌漿巷里段向采空區(qū)漏風(fēng)。2004年7~8月間在415運(yùn)順埋管向采空區(qū)注氮,累計(jì)注氮量為217609m3。在415灌漿巷18#鉆場(chǎng)附近,布置四個(gè)注膠孔向采空區(qū)注凝膠,終孔位置在回順頂部以上5~6m,工作面爆炸前位置在采空區(qū)以里18~40m之間,共注凝膠260m3。防塵方面主要利用地面水源井經(jīng)φ150mm的6800m鋼管到大巷正頭水倉、再經(jīng)加壓泵加壓,送到工作面實(shí)行噴霧灑水降塵。一、礦井及事故概況
礦井設(shè)置了25個(gè)轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧裝置,22個(gè)凈化水幕,10處隔爆設(shè)施(水袋)。同時(shí)從回順距切眼30m處施工煤層注水孔,采用傾斜長(zhǎng)孔高壓注水方式,邊采邊注,截止爆炸前共施工注水孔122個(gè),孔間距10m,其中88個(gè)孔深143m,34個(gè)孔深66m,孔總長(zhǎng)14658m。每孔注水時(shí)間為3~4天,注水壓力為12MPa,注水量為40~60m3,共注水6557.1m3。通過注水,有效地抑制了瓦斯的涌出、減少了產(chǎn)塵量、軟化了頂煤。一、礦井及事故概況
2001年礦井安裝了KJ66監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng),共安設(shè)傳感器50個(gè),其中瓦斯傳感器25個(gè)、風(fēng)機(jī)開停傳感器10個(gè)、風(fēng)門開關(guān)傳感器4個(gè)、CO傳感器2個(gè)、溫度傳感器3個(gè)、風(fēng)速傳感器5個(gè)、負(fù)壓傳感器1個(gè)。415采面安設(shè)了6個(gè)瓦斯傳感器,即回順2個(gè)、高位巷2個(gè)、灌漿巷6#橫川以里1個(gè),工作面上隅角1個(gè)。此外,還裝備有KSS-200型束管(色譜)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
圖5415工作面監(jiān)測(cè)系統(tǒng)傳感器布置二、事故發(fā)生經(jīng)過
◆爆炸時(shí)間:
2004年11月28日07時(shí)10分◆起始爆燃:2004年11月23日10:20~10:30,上隅角附近施工一個(gè)7m深鉆孔,裝藥11卷長(zhǎng)5.5m和三個(gè)雷管,起爆松動(dòng)頂煤后不久,即在約10:40時(shí)上隅角采空區(qū)發(fā)生瓦斯爆燃,在83#~89#架后溜槽處發(fā)現(xiàn)明火,并伴隨大量青煙。11:05時(shí)礦救護(hù)隊(duì)采用干粉滅火器直接滅火,12:23時(shí)救護(hù)隊(duì)匯報(bào)明火已撲滅。
24日:11:40停采,工作面機(jī)尾架后有青煙。12:10上隅角再次發(fā)生瓦斯爆燃,工作面煙霧很大。12:14發(fā)現(xiàn)53#架的尾梁下部著火,采用灑水滅火,12:36明火撲滅。13:49放50#~55#架頂煤;13:58開動(dòng)采煤機(jī),隨后工作面進(jìn)入停放頂煤快速推進(jìn),沒有再見明火和煙霧。為了擺脫火的威脅,24日決定工作面只割煤不放頂煤,加快推進(jìn)速度,要求日推進(jìn)度7m以上。于是從24日16:00到28日爆炸前共推進(jìn)了約27m,同時(shí)在灌漿巷灌漿、注凝膠,在工作面架間噴灑阻化劑,在聯(lián)絡(luò)巷利用抽放鉆孔向采空區(qū)注水。同時(shí)將工作面機(jī)頭逐步抬高約1.5m,運(yùn)輸機(jī)巷也進(jìn)行挑高作業(yè)。為確保高位巷能夠有效排放工作面架后瓦斯,以降低上隅角瓦斯?jié)舛龋瑢?duì)工作面高位巷兩側(cè)頂煤每日至少實(shí)施2次松動(dòng)爆破。三、爆源點(diǎn)的認(rèn)定
▲根據(jù)銅川礦務(wù)局救護(hù)大隊(duì)市區(qū)中隊(duì)一小隊(duì)11月30日3:00~10:00偵察416運(yùn)順情況,偵察路線由四軌下延伸巷左拐直接進(jìn)入416運(yùn)順1700m。沿路發(fā)現(xiàn)8名遇難人員,倒向有朝里、外、左、右。由巷口往里的一部、二部皮帶支架受沖擊波的影響,由外向里堆在巷道中,皮帶堆成一團(tuán);三部皮帶支架完好,皮帶落地;風(fēng)機(jī)靠幫,風(fēng)筒全部被摧毀,只剩鐵環(huán);瓦斯抽放管道斷裂,散布在井巷中。根據(jù)物體位移及倒向,沖擊波來自巷口外,由此認(rèn)定爆源點(diǎn)不在416運(yùn)順。
▲根據(jù)銅川礦務(wù)局救護(hù)大隊(duì)市區(qū)中隊(duì)一小隊(duì)11月28日8:50~20:10偵察415灌漿巷情況,偵察路線由四軌下延伸巷進(jìn)入415灌漿巷約700m。沿路未發(fā)現(xiàn)遇難人員,橫川風(fēng)門和密閉墻被破壞,沖向灌漿巷側(cè)。表明沖擊波是由回順、高位巷向灌漿巷沖擊;此外爆炸前在415灌漿巷內(nèi)的救護(hù)隊(duì)員王克修安全逃生,可以認(rèn)定爆源點(diǎn)不在415灌漿巷?!鶕?jù)事故后救護(hù)偵察報(bào)告,415運(yùn)順口150m以里的皮帶架全部打翻,向外傾倒,皮帶落地,玻璃鋼抽放管道破碎,轉(zhuǎn)載機(jī)橫在巷道中;416掘進(jìn)工作面運(yùn)順皮帶、人員倒向向里,由此判斷本次瓦斯爆炸造成的破壞程度較大。若爆源點(diǎn)在415工作面采空區(qū)深部,爆炸沖擊波在傳播過程中受采空區(qū)受限空間、垮落的煤、工作面支架的阻擋,爆炸波衰減較快,難以達(dá)到上述破壞程度。
▲415高位巷未摻入新風(fēng)的一段巷道(約15m)直接與采空區(qū)連通,該段巷道內(nèi)的氣體濃度基本與采空區(qū)頂板區(qū)域的氣體濃度近似。據(jù)救護(hù)隊(duì)27日0:15~22:30和28日0:20~6:10,在415高位巷6#橫川以里測(cè)量數(shù)據(jù),該段巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛仍?2%~20%之間、氧氣濃度9%~15%之間,一直處于爆炸限內(nèi)。由此說明415采空區(qū)及高位巷瓦斯?jié)舛染邆湟鹜咚贡ǖ臈l件。
圖6爆炸前高位巷與采面空間關(guān)系示意圖采空區(qū)頂板巖層煤層采面矸石煤層15m高位巷摻新風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷爆源四、火源分析
1.對(duì)摩擦火花引爆瓦斯的可能性分析415回順采用金屬錨網(wǎng)支護(hù),超前支護(hù)為單體液壓支柱,故可排除端頭移架過程中,支架與金屬錨網(wǎng)摩擦起火花引起爆炸的可能。2.對(duì)自燃引爆瓦斯的可能性分析陳家山礦11月23日,415綜放面由于上隅角放炮落頂產(chǎn)生火花引起支架后部采空區(qū)瓦斯爆燃,引燃采空區(qū)遺煤,當(dāng)時(shí)采取了直接滅火措施,但24日又發(fā)生爆燃,表明潛伏有事故隱患,但引爆瓦斯的可能性較小,依據(jù)如下:▲415工作面于23日10:30左右,因上隅角放炮落頂引起瓦斯爆燃,引燃83~89#架子后的遺煤,出現(xiàn)明火,采用干粉滅火器、灑水直接滅火措施,消除了明火。且相繼采用過的措施有:放透30#~109#架子頂煤,通過灌漿巷打鉆向上隅角采空區(qū)注漿,利用聯(lián)巷2個(gè)抽放長(zhǎng)鉆孔向59#、80#支架頂煤注水降溫,由救護(hù)隊(duì)用袋裝碎煤在下隅角和上隅角堵漏。
▲11月24日9:09,在109#支架出現(xiàn)煙霧,12:10上隅角發(fā)生爆燃,12:14發(fā)現(xiàn)53#架尾梁下部著火,經(jīng)過灑水直接滅火,12:36明火撲滅,13:30采用紅外測(cè)溫儀探測(cè)著火范圍未發(fā)現(xiàn)異常高溫,認(rèn)為工作面沒有明火后決定工作面不放頂煤快速推采,同時(shí)進(jìn)一步采取工作面機(jī)頭抬高1.5m以使工作面中部形成低洼積水,架間噴灑氣霧阻化,長(zhǎng)鉆孔注水降溫,上、下隅角袋裝碎煤堵漏,打鉆孔灌漿,注凝膠等防滅火措施.
▲27日上午通過灌漿巷鉆孔壓注20%濃度水玻璃凝膠260m3,成膠速度在30s到2min范圍內(nèi),據(jù)救護(hù)隊(duì)員證言已在工作面89#、90#架后見到膠體;▲根據(jù)對(duì)CO、CO2濃度和C2H4標(biāo)志性氣體的測(cè)定,高位巷CO濃度在500ppm以下,考慮到陳家山煤礦屬油、氣、煤共存,通過加干擾管對(duì)CO進(jìn)行測(cè)定,27日、28日CO濃度在200ppm以內(nèi),CO2小于1%,無C2H4,未出現(xiàn)自燃征兆。▲從24日16:00開始推采至28日7:06,工作面共推進(jìn)了27m,一直未發(fā)現(xiàn)自燃跡象。由此推斷,雖然存在采空區(qū)自燃引爆瓦斯的可能性,但很小。
3.對(duì)放炮引爆瓦斯的可能性分析
▲自11月23日因放炮引起瓦斯爆燃、引燃支架后遺煤和頂煤后,11月24日實(shí)行工作面不放頂煤快速推采,為管理工作面及高位巷的瓦斯,必須在高位巷(處于100、101架上方)兩邊打四個(gè)眼,其中在95架、96架、97架的架間打兩個(gè)炮眼,另外在105架、106架、107架的架間打兩個(gè)炮眼,實(shí)施頂煤松動(dòng)爆破,以利高位巷能及時(shí)垮落。
3.對(duì)放炮引爆瓦斯的可能性分析
▲證言表明,28日4:00時(shí)采煤機(jī)已接近機(jī)尾,到機(jī)尾后采煤機(jī)又向機(jī)頭推進(jìn)。在采煤機(jī)向機(jī)頭推進(jìn)后,上隅角需要放炮;且6:10采煤機(jī)因轉(zhuǎn)載機(jī)滯后5.4m,不能割煤,停機(jī)(停在機(jī)頭附近)。自6:10至7:06這一時(shí)間段內(nèi),只有放炮工序。此外,不少證言證明:打眼放炮的人員放完炮后應(yīng)出班,而事故當(dāng)班放炮人員都沒有出班,由此說明,爆炸前在進(jìn)行放炮作業(yè)。
綜上所述,引爆瓦斯火源是放炮。五、存在問題及教訓(xùn)
根據(jù)以上分析,認(rèn)為:銅川礦務(wù)局陳家山煤礦“11.28”事故為瓦斯爆炸事故,事故發(fā)生在2004年11月28日07:06,爆源位于415綜放工作面支架與高位巷處的采空區(qū)。初步分析認(rèn)為,事故直接原因是工作面放炮引起架后采空區(qū)瓦斯爆炸。
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