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文檔簡介
高爐QC小組提高噴煤比降低入爐焦比降低高爐燃料比課件1攻關(guān)課題:降低高爐燃料比
單位:黃石新興管業(yè)有限公司小組名稱:煉鐵廠高爐值班室QC小組發(fā)表人:發(fā)表時(shí)間:2014年4月14日攻關(guān)課題:降低高爐燃料比
單位:黃石2目錄一.小組概況二.選題依據(jù)三.現(xiàn)狀調(diào)查四.目標(biāo)確定五.原因分析六.要因確定七.制定對(duì)策八.對(duì)策實(shí)施九.效果檢查十.鞏固措施十一.遺留問題及下一步打算目錄一.小組概況七.制定對(duì)策3一、小組概況:本小組成立于2013年2月,具有扎實(shí)的QC理論基礎(chǔ)知識(shí)、豐富的冶煉理論知識(shí)和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),小組成員有行政領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和班組骨干。黃石新興煉鐵廠高爐降耗QC小組成立于20103年一、小組概況:黃石新興煉鐵廠高爐降耗QC小組成立于201034小組成員情況:組長彭云雄成員值班室小組名稱QC成本攻關(guān)小組注冊(cè)日期2013.09課題名稱降低高爐綜合燃料比小組類型攻關(guān)型活動(dòng)周期2013年11—2014年2月份活動(dòng)次數(shù)2次小組成員簡介姓名性別年齡文化程度職務(wù)及職稱技術(shù)等級(jí)組內(nèi)分工彭云雄男
本科生產(chǎn)主任
高學(xué)謙男
中專爐長
丁明春男
本科爐內(nèi)工長
喬彪海男25大專爐外工長
王曉勇男
本科爐內(nèi)工長
高志剛男
中專爐外工長
陳明信男
中專爐內(nèi)工長
祁鵬飛男25大專爐外工長
武志軍男
本科爐內(nèi)工長
占璽男
本科爐外工長
小組成員情況:組長彭云雄成員值班室小組名稱QC成本攻關(guān)小5二、選題依據(jù)提高煤比是高爐降本增效的重點(diǎn)。提高噴煤比可促進(jìn)指標(biāo)優(yōu)化、生鐵成本降低、降低入爐焦比、緩解焦炭緊張的壓力、減少外購焦、平衡鐵前生產(chǎn)、減少主焦煤資源的需求、降低煉焦煤的采購成本。為此,我們小組選定以“提高噴煤比,降低入爐焦比,降低綜合燃料比”做為本次活動(dòng)的課題。二、選題依據(jù)提高煤比是高爐降本增效的重點(diǎn)。提高噴煤比可促進(jìn)指6廠部要求指標(biāo)本工序存在問題選擇課題高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下中心氣流過盛,爐頂溫度偏高,煤氣利用率差,燃料比消耗偏高。降低高爐綜合燃料比選題理由:
廠部本工序選擇高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下中心氣流7
三、目標(biāo)值的確定:1、高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下。2、目標(biāo)值的可行性分析:黃石新興管業(yè)有限公司煉鐵廠高爐自2009年9月份開爐以來,中心氣流過盛,爐頂溫度偏高,煤氣利用率差,燃料比消耗偏高等。根據(jù)本高爐目前現(xiàn)狀,通過對(duì)外考察經(jīng)QC小組分析研究解決上述問題后,高爐應(yīng)具備降耗的條件,可以完成上述目標(biāo)。三、目標(biāo)值的確定:1、高爐綜合燃料比降低到530k8
四、現(xiàn)狀調(diào)查:
黃石新興管業(yè)有限公司煉鐵廠高爐爐容616m3,于2009年開爐投產(chǎn),長期以來入爐原料主要是105m2帶式燒結(jié)料和球團(tuán)礦、生礦還配比本廠內(nèi)部碎鐵。入爐原料品種多度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、粒度不均勻,導(dǎo)致裝料制度與送風(fēng)制度不太匹配,氣流過盛,煤氣利用率較低,燃料比消耗偏高,雖采取多方面措施,但效果并不理想(見下表)。
四、現(xiàn)狀調(diào)查:黃石新興管業(yè)有限公司煉9表一:高爐2009—2013年部分消耗指標(biāo)匯總表2009—2013年度部分指標(biāo)匯總年度利用系數(shù)焦比煤比綜合焦比綜合燃料比礦比風(fēng)溫綜合品位09年3.72383
150
50853327.1115053.2410年3.80378
158
50453627.8117052.7811年3.76370155
49453528.05118053.5612年3.76375
156
50053128.18118054.0513年3.79378
2013年9月1日,我們小組召開原因分析會(huì),采用頭腦風(fēng)暴法對(duì)影響高爐消耗方面等多種原因進(jìn)行分析,并把各種影響因素繪制出魚刺圖如下:操作技能低高爐消耗控制富氧率低除塵設(shè)備效果差高爐設(shè)備陳舊噴煤量偏小冶強(qiáng)控制偏高頂壓低焦炭強(qiáng)度低員工責(zé)任心差燒結(jié)礦粒度不均勻綜合負(fù)荷偏低煤氣利用率偏低爐溫偏高綜合燃料比偏高環(huán)機(jī)法人料五、原因分析:2013年9月1日,我們小組召11六、要因確認(rèn):影響環(huán)節(jié)序號(hào)末端原因確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)過程確認(rèn)方法結(jié)果確認(rèn)時(shí)間負(fù)責(zé)人人1員工責(zé)任心差質(zhì)量體系檢查全部符合對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行專項(xiàng)審核,未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日彭云雄2操作技能低員工技能操作標(biāo)準(zhǔn)員工素質(zhì)能滿足生產(chǎn)需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日高學(xué)謙料3富氧率偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙4噴煤量低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙5焦炭強(qiáng)度低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)進(jìn)廠焦炭抽查化驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日彭云雄6燒結(jié)礦粒度不均勻與同行業(yè)對(duì)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)抽查分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日彭云雄六、要因確認(rèn):影響環(huán)節(jié)序號(hào)末端原因確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)過程確認(rèn)方法結(jié)12環(huán)7除塵效果差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)灰塵進(jìn)行測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日孫建卜機(jī)8高爐設(shè)備陳舊與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日馮英好法9綜合負(fù)荷偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的綜合負(fù)荷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙10頂壓偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的頂壓進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙11冶強(qiáng)控制偏高與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的冶強(qiáng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙12煤氣利用差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)煤氣進(jìn)行抽查分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙13爐溫偏高與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的爐溫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙環(huán)7除塵效果差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)灰塵進(jìn)行測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因213
經(jīng)過小組成員對(duì)末端原因的確認(rèn),歸納出以下5方面主要原因:
1、冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低。2、富氧率偏低、導(dǎo)致噴煤量偏低。
3、礦批偏小、料面平鋪不均勻,爐頂溫度偏高。4、爐溫偏高。5、原料粒度組成不合理,入爐的含粉較多,其中燒結(jié)礦5-10mm粒級(jí)偏高,基本在40%以上。
經(jīng)過小組成員對(duì)末端原因的確認(rèn),歸納出以下5方14七、制定對(duì)策:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成日期1冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低降低冶強(qiáng)、提高負(fù)荷,增加頂壓、降低壓差綜合燃料比降到525kg/t以下高爐彭云雄2013年9月2富氧率偏低、導(dǎo)致噴煤量偏低使用雙槍直管,實(shí)現(xiàn)大富氧、大噴煤綜合燃料比降到525kg/t以下高爐彭云雄2013年9月七、制定對(duì)策:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)地點(diǎn)153礦批偏小、料面不勻,頂溫偏高在大富氧的條件下擴(kuò)大礦批、降低料速,降低頂溫、提高煤氣利用率綜合燃料比降到530kg/t以下高爐彭云雄2013年9月4爐溫偏高實(shí)施降低Si冶煉綜合燃料比降到530kg/t以下高爐高學(xué)謙2013年9月5燒結(jié)礦粒度組成不合理,5-10mm粒級(jí)偏高,基本在40%左右實(shí)施以“精料”為原則的操作方針綜合燃料比降到530kg/t以下高爐高學(xué)謙2013年9月3礦批偏小、料面不勻,頂溫偏高在大富氧的條件下擴(kuò)大礦批、降低16八、對(duì)策實(shí)施:(一)針對(duì)第一點(diǎn)冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低的原因:采取了降低冶強(qiáng)、提高負(fù)荷,增加頂壓、降低壓差的措施高爐大修開爐后,受原燃料市場(chǎng)條件的制約,煉鐵成本壓力較大,2013年9月份采取了降低冶強(qiáng),提高綜合負(fù)荷,增加爐頂壓力,降低爐內(nèi)壓差的措施,取得了初步成效。表二:2013年與2014年1月份指標(biāo)對(duì)比情況表月份熱壓kpa風(fēng)量m3/min冶強(qiáng)t/m3.d頂壓kpa壓差kpa綜合負(fù)荷實(shí)際風(fēng)速m/s2013年9—2013年11月平均29018381.45
1501404.00
2412014年3月28018001.351571233.72223差值-10-38-0.107-170.28-18八、對(duì)策實(shí)施:(一)針對(duì)第一點(diǎn)冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏17由上表可以看出,2013年9月份控制冶強(qiáng)后,風(fēng)量下降38m3/min,冶強(qiáng)降低0.10t/m3.d,實(shí)際風(fēng)速降低了18m/s,爐頂壓力提高了7kpa。降低冶強(qiáng)后,降低了煤氣流速,使?fàn)t料與煤氣接觸時(shí)間延長,同時(shí)也提高了煤粉的燃燒率,增加了爐內(nèi)間接還原度;提高頂壓不但可以進(jìn)一步穩(wěn)定氣流,對(duì)降低消耗也起到關(guān)鍵的作用,使煤氣利用率進(jìn)一步提高(見下文),綜合負(fù)荷在此基礎(chǔ)上也提高了0.18。由上表可以看出,2013年9月份控制冶強(qiáng)后,18(二)針對(duì)第二點(diǎn)富氧率偏低、噴煤量偏低的原因?qū)嵤┝耍菏褂秒p槍直管,加大噴煤量,提高富氧率的措施
2013年以前高爐由于受制氧、噴煤生產(chǎn)能力的制約,大富氧、大噴煤的措施一直未能實(shí)施,進(jìn)入2014年后隨著公司指標(biāo)目標(biāo)的要求,對(duì)新興股份五大工業(yè)園區(qū)進(jìn)行月底“裸對(duì)標(biāo)”指標(biāo)評(píng)比。高爐應(yīng)具備大富氧大噴煤的能力,以前由于風(fēng)口玻璃不干凈,更換玻璃困難,風(fēng)口觀察不到位,嚴(yán)重影響噴煤。去年5月份進(jìn)過技術(shù)人員的苦思冥想,對(duì)風(fēng)口鏡套管加長并在中間位置安裝了手動(dòng)閥門,極好的控制了換玻璃抽風(fēng)口蓋板的情況。18個(gè)風(fēng)口光亮無比,紅光閃耀。對(duì)爐內(nèi)的噴吹了如指掌。煤量也由原來的15500kg/h提高到17000kg/h的水平,隨著高爐大噴煤的實(shí)現(xiàn),大富氧也相應(yīng)跟上,富氧率由原來的2.35%提高到3.3%,最高可達(dá)3.6%,為大噴煤的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2014年1月份平均煤比達(dá)到167kg/tfe,單天最高可達(dá)172kg/tfe,與09—13年平均指標(biāo)相比可降低焦比13kg/tfe以上,使煉鐵總體成本下降3—5元/tfe。(二)針對(duì)第二點(diǎn)富氧率偏低、噴煤量偏低的原因?qū)嵤┝耍菏褂秒p槍19(三)針對(duì)第三點(diǎn)料速慢,頂溫高的原因?qū)嵤?擴(kuò)大礦批、降低料速,降低頂溫、提高煤氣利用率的措施
高爐自2009—2013年生產(chǎn)期間,始終堅(jiān)持固定礦批調(diào)焦批的操作制度,礦石批重基本固定在27.6噸,料速穩(wěn)定在6.5批,由于原料條件及設(shè)備上的局限性,正常情況下料速很難突破6批料/小時(shí),導(dǎo)致爐頂溫度偏高,煤氣利用率極差,燃料消耗居高不下,不但造成煉鐵成本的增加,對(duì)爐頂設(shè)備也構(gòu)成威脅。(見下表三)表三:爐頂溫度對(duì)比表項(xiàng)目東(℃)西(℃)南(℃)北(℃)平均(℃)2014年1月份1921861961941922013年平均234222254239237差值-42-36-58-45-45(三)針對(duì)第三點(diǎn)料速慢,頂溫高的原因?qū)嵤?擴(kuò)大礦批、降低料速20表三(附一):爐頂溫度對(duì)比趨勢(shì)圖表三(附一):爐頂溫度對(duì)比趨勢(shì)圖21
2013年11月為了降低料速對(duì)礦石批重多次調(diào)整,調(diào)整范圍26—27噸,最終結(jié)合卷揚(yáng)能力及高爐適應(yīng)情況將礦批調(diào)整在28.6噸,配合大富氧使料速降低至6—5.8批/小時(shí),爐頂溫度平均下降了45℃,降低燃料比13kg/tfe。煤氣利用率提高了5%,使燃料比降低近30kg/tfe。(見下表四)表四:煤氣利用率對(duì)比表月份CO2值(%)利用率(%)2013年平均16%40%2014年1月份18%45%差值2%5%2013年11月為了降低料速對(duì)礦石批重多次調(diào)整,22(四)針對(duì)第四點(diǎn)爐溫偏高的原因:實(shí)施低Si冶煉的措施
高爐實(shí)踐研究表明生鐵si含量每降低1%,可降低燃料比40—50kg/tfe。據(jù)此高爐結(jié)合原燃料及設(shè)備等情況,經(jīng)過分析討論,于2013年9月份開始實(shí)施了降低si冶煉的措施,并取得初步成效。(見下表)月份平均Si(%)降耗效果(kg/tfe)鐵水溫度(℃)2013年平均0.5517.214502014年1月份0.45121438差值-0.10-5.2-12(四)針對(duì)第四點(diǎn)爐溫偏高的原因:實(shí)施低Si冶煉的措施23(五)針對(duì)燒結(jié)礦粒度組成不合理的原因:實(shí)施了“精料”原則的操作方針
煉鐵理論和實(shí)踐表明,煉鐵精料技術(shù)水平對(duì)高爐生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的影響率為70%。精料技術(shù)的主要要求是:高,即礦品位高、原燃料轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度高、燒結(jié)礦堿度高:穩(wěn),即原燃料的質(zhì)量、成分和供應(yīng)量穩(wěn)定;均,即原燃料粒度均勻,5mm—10mm粒級(jí)含量小于30%;小,即原燃料粒度偏小,燒結(jié)礦規(guī)格為10mm—25mm的占70%,球團(tuán)規(guī)格為8mm—16mm,焦炭規(guī)格為5mm—75mm;少,即含有害雜質(zhì)少、原料中含非鐵元素少、燃料中非可燃成分少、小于5mm粒級(jí)的爐料小于5%;好,即爐料的冶金性能好;熟,即爐料要用熟料(燒結(jié)礦、球團(tuán)礦)。
下面就“精料”的方針進(jìn)一步闡述:(五)針對(duì)燒結(jié)礦粒度組成不合理的原因:實(shí)施了“精料”原則的操241、燒結(jié)礦粒度組成的變化對(duì)高爐帶來的效果
1月份原料結(jié)構(gòu):73%的燒結(jié)料+14%的球團(tuán)礦+12%的生礦+1%的碎鐵燃料結(jié)構(gòu):淮北4/14+中安3/14+啟航4/14+3/14廣源+焦丁+噴煤
1月1—15日1—9倉振動(dòng)篩備料時(shí)間短,1月16—30日1—9倉振動(dòng)篩全部清理并延長備料時(shí)間
全月在高爐操作方針未變,爐況順行的條件下,僅僅是燒結(jié)礦粒度組成的變化就使得1月份上半月與下半月的燃料消耗情況猶如天壤之別(見表五)。1、燒結(jié)礦粒度組成的變化對(duì)高爐帶來的效果1月份原料結(jié)構(gòu):25日期焦比kg/t煤比kg/t綜合焦比kg/t綜合燃料比kg/t綜合負(fù)荷富氧率%頂壓kpaCo2值%爐頂溫度℃利用系數(shù)t/m3.d1—16日平均372163502
5353.752.78155162263.5517—30日平均3621634925253.842.95157181923.5差值-100-10-200.090.1722-34-0.05表五:2014年1月1—16日與17—30日高爐指標(biāo)對(duì)比表日期焦比kg/t煤比kg/t綜合焦比kg/t綜合燃料比26
由表五所示,在全月爐況順行的條件下,在原燃料質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、高爐操作方針等未改變的情況下,僅僅是燒結(jié)礦粒度組成發(fā)生變化就使得綜合負(fù)荷提高了0.09,綜合燃料比降低20kg/tfe,由此可大概推算出:
綜合負(fù)荷每提高0.1可降低燃料比20Kg/tfe左右由表五所示,在全月爐況順行的條件下,在原燃料質(zhì)272、具體分析如下:(1)從“精料”方針的原則上分析:表六:150m2帶燒料與72m2平燒料的對(duì)比精料方針精料要求105m2帶燒料105m2料差值高品位高53.72%53.9%-0.18%強(qiáng)度高78.18%77.16%1.018%穩(wěn)質(zhì)量、成分穩(wěn)定穩(wěn)定穩(wěn)定---均5—10mm<30%20.05%33.14%-13.09%小10—25mm≥70%63.71%29.96%33.75%少有害雜質(zhì)少配礦原料相同,成分基本穩(wěn)定---好冶金性能好---熟熟料率高全熟料全熟料---2、具體分析如下:(1)從“精料”方針的原則上分析:精料方針28(2)從高爐布料方面分析:
由于爐礦石布料角度較大,邊緣抑制較重,料面呈大漏斗狀,邊緣高中心低。用燒結(jié)料時(shí),由于粒度組成不均勻,在布料過程中就會(huì)出現(xiàn)環(huán)帶料量偏析現(xiàn)象,大塊礦石大部分流向中心,小塊礦石留在邊緣,破壞了多環(huán)布料的設(shè)計(jì)矩陣,使布料變得不穩(wěn)定且極難控制,雖經(jīng)多次調(diào)整但效果不佳。
2013年1月16日開始使用精料料后將這一問題基本解決,在布料過程中由于原料粒度均勻,各環(huán)帶上的實(shí)際料量與設(shè)計(jì)矩陣料量大體相等,達(dá)到了多環(huán)布料各環(huán)帶上“均勻布料”的優(yōu)點(diǎn),使得料面的漏斗變淺變小,料面趨于“平坦型”,煤氣流更趨于合理穩(wěn)定,尤其是爐頂溫度降低較明顯,煤氣利用率進(jìn)一步提高,對(duì)降低高爐消耗產(chǎn)生巨大了影響。(上文已述)(2)從高爐布料方面分析:由于爐29九、效果檢查
1、指標(biāo)對(duì)比:表6活動(dòng)前后指標(biāo)對(duì)比項(xiàng)目煤比/kg.t-1焦比/kg.t-1生鐵含硅/%高爐攻關(guān)前1553780.55高爐攻關(guān)后1653650.45圖3活動(dòng)效果對(duì)比圖煤比焦比九、效果檢查1、指標(biāo)對(duì)比:項(xiàng)目煤比/kg.t-1焦比/k30九、效果檢查
2、TQC團(tuán)隊(duì)活動(dòng)效果:九、效果檢查2、TQC團(tuán)隊(duì)活動(dòng)效果:31九、效果檢查
3、經(jīng)濟(jì)效益本次PDCA循環(huán),噴煤比達(dá)165kg/t,比活動(dòng)目標(biāo)提高了9.21個(gè)百分點(diǎn);焦比365kg/t,超過活動(dòng)目標(biāo)8.82個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)計(jì)算,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益:年噴吹煤粉量×(焦炭價(jià)格-煤粉價(jià)格)=(49147.509-33193.52)×(1350-850)=797.7(萬元)九、效果檢查3、經(jīng)濟(jì)效益32九、效果檢查
4、社會(huì)效益工序能耗降低減少煉焦過程的環(huán)境污染緩解主焦煤的短缺提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率降低生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用九、效果檢查4、社會(huì)效益33十、鞏固措施及標(biāo)準(zhǔn)化:
為鞏固本次QC小組活動(dòng)的成果,特制定以下措施:
1、加強(qiáng)與燒結(jié)廠的溝通,以便第一時(shí)間了解燒結(jié)成份的變化,做到及時(shí)調(diào)劑。2、增強(qiáng)高爐工長的培訓(xùn)次數(shù),深化學(xué)習(xí)高爐冶煉基礎(chǔ)知識(shí),提高操作技能。3、進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。十、鞏固措施及標(biāo)準(zhǔn)化:為鞏固本次QC小組34十一、遺留問題及下一步打算:
(一)遺留問題:
通過本次活動(dòng)我們發(fā)現(xiàn),雖然此次活動(dòng)我們圓滿完成了預(yù)訂的目標(biāo),但同時(shí)也暴露出諸多問題。
1、活動(dòng)過程中資料搜集不能按預(yù)訂時(shí)間上交,公司各分廠之間的技術(shù)交流較少。2、部分QC小組成員技術(shù)水平和冶煉知識(shí)尚待進(jìn)一步提高。3、在活動(dòng)中小組成員的組織協(xié)調(diào)能力和集體配合能力未能充分發(fā)揮等。十一、遺留問題及下一步打算:(一)遺留問題:35
(二)下一步的打算:
下一步我們將把《如何處理高爐“斷鐵口”的現(xiàn)象》作為我們新的攻關(guān)課題,通過對(duì)鐵口各項(xiàng)指標(biāo)的控制,降低高爐的鐵量差,實(shí)現(xiàn)爐前操作的合理化和制度化,為高爐順產(chǎn)高產(chǎn)提供保障。高爐QC小組提高噴煤比降低入爐焦比降低高爐燃料比課件36謝謝!謝謝!37高爐QC小組提高噴煤比降低入爐焦比降低高爐燃料比課件38攻關(guān)課題:降低高爐燃料比
單位:黃石新興管業(yè)有限公司小組名稱:煉鐵廠高爐值班室QC小組發(fā)表人:發(fā)表時(shí)間:2014年4月14日攻關(guān)課題:降低高爐燃料比
單位:黃石39目錄一.小組概況二.選題依據(jù)三.現(xiàn)狀調(diào)查四.目標(biāo)確定五.原因分析六.要因確定七.制定對(duì)策八.對(duì)策實(shí)施九.效果檢查十.鞏固措施十一.遺留問題及下一步打算目錄一.小組概況七.制定對(duì)策40一、小組概況:本小組成立于2013年2月,具有扎實(shí)的QC理論基礎(chǔ)知識(shí)、豐富的冶煉理論知識(shí)和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),小組成員有行政領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和班組骨干。黃石新興煉鐵廠高爐降耗QC小組成立于20103年一、小組概況:黃石新興煉鐵廠高爐降耗QC小組成立于2010341小組成員情況:組長彭云雄成員值班室小組名稱QC成本攻關(guān)小組注冊(cè)日期2013.09課題名稱降低高爐綜合燃料比小組類型攻關(guān)型活動(dòng)周期2013年11—2014年2月份活動(dòng)次數(shù)2次小組成員簡介姓名性別年齡文化程度職務(wù)及職稱技術(shù)等級(jí)組內(nèi)分工彭云雄男
本科生產(chǎn)主任
高學(xué)謙男
中專爐長
丁明春男
本科爐內(nèi)工長
喬彪海男25大專爐外工長
王曉勇男
本科爐內(nèi)工長
高志剛男
中專爐外工長
陳明信男
中專爐內(nèi)工長
祁鵬飛男25大專爐外工長
武志軍男
本科爐內(nèi)工長
占璽男
本科爐外工長
小組成員情況:組長彭云雄成員值班室小組名稱QC成本攻關(guān)小42二、選題依據(jù)提高煤比是高爐降本增效的重點(diǎn)。提高噴煤比可促進(jìn)指標(biāo)優(yōu)化、生鐵成本降低、降低入爐焦比、緩解焦炭緊張的壓力、減少外購焦、平衡鐵前生產(chǎn)、減少主焦煤資源的需求、降低煉焦煤的采購成本。為此,我們小組選定以“提高噴煤比,降低入爐焦比,降低綜合燃料比”做為本次活動(dòng)的課題。二、選題依據(jù)提高煤比是高爐降本增效的重點(diǎn)。提高噴煤比可促進(jìn)指43廠部要求指標(biāo)本工序存在問題選擇課題高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下中心氣流過盛,爐頂溫度偏高,煤氣利用率差,燃料比消耗偏高。降低高爐綜合燃料比選題理由:
廠部本工序選擇高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下中心氣流44
三、目標(biāo)值的確定:1、高爐綜合燃料比降低到530kg/t以下。2、目標(biāo)值的可行性分析:黃石新興管業(yè)有限公司煉鐵廠高爐自2009年9月份開爐以來,中心氣流過盛,爐頂溫度偏高,煤氣利用率差,燃料比消耗偏高等。根據(jù)本高爐目前現(xiàn)狀,通過對(duì)外考察經(jīng)QC小組分析研究解決上述問題后,高爐應(yīng)具備降耗的條件,可以完成上述目標(biāo)。三、目標(biāo)值的確定:1、高爐綜合燃料比降低到530k45
四、現(xiàn)狀調(diào)查:
黃石新興管業(yè)有限公司煉鐵廠高爐爐容616m3,于2009年開爐投產(chǎn),長期以來入爐原料主要是105m2帶式燒結(jié)料和球團(tuán)礦、生礦還配比本廠內(nèi)部碎鐵。入爐原料品種多度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、粒度不均勻,導(dǎo)致裝料制度與送風(fēng)制度不太匹配,氣流過盛,煤氣利用率較低,燃料比消耗偏高,雖采取多方面措施,但效果并不理想(見下表)。
四、現(xiàn)狀調(diào)查:黃石新興管業(yè)有限公司煉46表一:高爐2009—2013年部分消耗指標(biāo)匯總表2009—2013年度部分指標(biāo)匯總年度利用系數(shù)焦比煤比綜合焦比綜合燃料比礦比風(fēng)溫綜合品位09年3.72383
150
50853327.1115053.2410年3.80378
158
50453627.8117052.7811年3.76370155
49453528.05118053.5612年3.76375
156
50053128.18118054.0513年3.79378
2013年9月1日,我們小組召開原因分析會(huì),采用頭腦風(fēng)暴法對(duì)影響高爐消耗方面等多種原因進(jìn)行分析,并把各種影響因素繪制出魚刺圖如下:操作技能低高爐消耗控制富氧率低除塵設(shè)備效果差高爐設(shè)備陳舊噴煤量偏小冶強(qiáng)控制偏高頂壓低焦炭強(qiáng)度低員工責(zé)任心差燒結(jié)礦粒度不均勻綜合負(fù)荷偏低煤氣利用率偏低爐溫偏高綜合燃料比偏高環(huán)機(jī)法人料五、原因分析:2013年9月1日,我們小組召48六、要因確認(rèn):影響環(huán)節(jié)序號(hào)末端原因確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)過程確認(rèn)方法結(jié)果確認(rèn)時(shí)間負(fù)責(zé)人人1員工責(zé)任心差質(zhì)量體系檢查全部符合對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行專項(xiàng)審核,未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日彭云雄2操作技能低員工技能操作標(biāo)準(zhǔn)員工素質(zhì)能滿足生產(chǎn)需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日高學(xué)謙料3富氧率偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙4噴煤量低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙5焦炭強(qiáng)度低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)進(jìn)廠焦炭抽查化驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日彭云雄6燒結(jié)礦粒度不均勻與同行業(yè)對(duì)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)抽查分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日彭云雄六、要因確認(rèn):影響環(huán)節(jié)序號(hào)末端原因確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)過程確認(rèn)方法結(jié)49環(huán)7除塵效果差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)灰塵進(jìn)行測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日孫建卜機(jī)8高爐設(shè)備陳舊與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因2013年9月1日馮英好法9綜合負(fù)荷偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的綜合負(fù)荷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙10頂壓偏低與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的頂壓進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙11冶強(qiáng)控制偏高與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的冶強(qiáng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙12煤氣利用差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)煤氣進(jìn)行抽查分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙13爐溫偏高與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)一天的爐溫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要因2013年9月1日高學(xué)謙環(huán)7除塵效果差與同行業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)灰塵進(jìn)行測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查非要因250
經(jīng)過小組成員對(duì)末端原因的確認(rèn),歸納出以下5方面主要原因:
1、冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低。2、富氧率偏低、導(dǎo)致噴煤量偏低。
3、礦批偏小、料面平鋪不均勻,爐頂溫度偏高。4、爐溫偏高。5、原料粒度組成不合理,入爐的含粉較多,其中燒結(jié)礦5-10mm粒級(jí)偏高,基本在40%以上。
經(jīng)過小組成員對(duì)末端原因的確認(rèn),歸納出以下5方51七、制定對(duì)策:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成日期1冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低降低冶強(qiáng)、提高負(fù)荷,增加頂壓、降低壓差綜合燃料比降到525kg/t以下高爐彭云雄2013年9月2富氧率偏低、導(dǎo)致噴煤量偏低使用雙槍直管,實(shí)現(xiàn)大富氧、大噴煤綜合燃料比降到525kg/t以下高爐彭云雄2013年9月七、制定對(duì)策:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)地點(diǎn)523礦批偏小、料面不勻,頂溫偏高在大富氧的條件下擴(kuò)大礦批、降低料速,降低頂溫、提高煤氣利用率綜合燃料比降到530kg/t以下高爐彭云雄2013年9月4爐溫偏高實(shí)施降低Si冶煉綜合燃料比降到530kg/t以下高爐高學(xué)謙2013年9月5燒結(jié)礦粒度組成不合理,5-10mm粒級(jí)偏高,基本在40%左右實(shí)施以“精料”為原則的操作方針綜合燃料比降到530kg/t以下高爐高學(xué)謙2013年9月3礦批偏小、料面不勻,頂溫偏高在大富氧的條件下擴(kuò)大礦批、降低53八、對(duì)策實(shí)施:(一)針對(duì)第一點(diǎn)冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏低的原因:采取了降低冶強(qiáng)、提高負(fù)荷,增加頂壓、降低壓差的措施高爐大修開爐后,受原燃料市場(chǎng)條件的制約,煉鐵成本壓力較大,2013年9月份采取了降低冶強(qiáng),提高綜合負(fù)荷,增加爐頂壓力,降低爐內(nèi)壓差的措施,取得了初步成效。表二:2013年與2014年1月份指標(biāo)對(duì)比情況表月份熱壓kpa風(fēng)量m3/min冶強(qiáng)t/m3.d頂壓kpa壓差kpa綜合負(fù)荷實(shí)際風(fēng)速m/s2013年9—2013年11月平均29018381.45
1501404.00
2412014年3月28018001.351571233.72223差值-10-38-0.107-170.28-18八、對(duì)策實(shí)施:(一)針對(duì)第一點(diǎn)冶強(qiáng)控制偏高,風(fēng)溫、頂壓使用偏54由上表可以看出,2013年9月份控制冶強(qiáng)后,風(fēng)量下降38m3/min,冶強(qiáng)降低0.10t/m3.d,實(shí)際風(fēng)速降低了18m/s,爐頂壓力提高了7kpa。降低冶強(qiáng)后,降低了煤氣流速,使?fàn)t料與煤氣接觸時(shí)間延長,同時(shí)也提高了煤粉的燃燒率,增加了爐內(nèi)間接還原度;提高頂壓不但可以進(jìn)一步穩(wěn)定氣流,對(duì)降低消耗也起到關(guān)鍵的作用,使煤氣利用率進(jìn)一步提高(見下文),綜合負(fù)荷在此基礎(chǔ)上也提高了0.18。由上表可以看出,2013年9月份控制冶強(qiáng)后,55(二)針對(duì)第二點(diǎn)富氧率偏低、噴煤量偏低的原因?qū)嵤┝耍菏褂秒p槍直管,加大噴煤量,提高富氧率的措施
2013年以前高爐由于受制氧、噴煤生產(chǎn)能力的制約,大富氧、大噴煤的措施一直未能實(shí)施,進(jìn)入2014年后隨著公司指標(biāo)目標(biāo)的要求,對(duì)新興股份五大工業(yè)園區(qū)進(jìn)行月底“裸對(duì)標(biāo)”指標(biāo)評(píng)比。高爐應(yīng)具備大富氧大噴煤的能力,以前由于風(fēng)口玻璃不干凈,更換玻璃困難,風(fēng)口觀察不到位,嚴(yán)重影響噴煤。去年5月份進(jìn)過技術(shù)人員的苦思冥想,對(duì)風(fēng)口鏡套管加長并在中間位置安裝了手動(dòng)閥門,極好的控制了換玻璃抽風(fēng)口蓋板的情況。18個(gè)風(fēng)口光亮無比,紅光閃耀。對(duì)爐內(nèi)的噴吹了如指掌。煤量也由原來的15500kg/h提高到17000kg/h的水平,隨著高爐大噴煤的實(shí)現(xiàn),大富氧也相應(yīng)跟上,富氧率由原來的2.35%提高到3.3%,最高可達(dá)3.6%,為大噴煤的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2014年1月份平均煤比達(dá)到167kg/tfe,單天最高可達(dá)172kg/tfe,與09—13年平均指標(biāo)相比可降低焦比13kg/tfe以上,使煉鐵總體成本下降3—5元/tfe。(二)針對(duì)第二點(diǎn)富氧率偏低、噴煤量偏低的原因?qū)嵤┝耍菏褂秒p槍56(三)針對(duì)第三點(diǎn)料速慢,頂溫高的原因?qū)嵤?擴(kuò)大礦批、降低料速,降低頂溫、提高煤氣利用率的措施
高爐自2009—2013年生產(chǎn)期間,始終堅(jiān)持固定礦批調(diào)焦批的操作制度,礦石批重基本固定在27.6噸,料速穩(wěn)定在6.5批,由于原料條件及設(shè)備上的局限性,正常情況下料速很難突破6批料/小時(shí),導(dǎo)致爐頂溫度偏高,煤氣利用率極差,燃料消耗居高不下,不但造成煉鐵成本的增加,對(duì)爐頂設(shè)備也構(gòu)成威脅。(見下表三)表三:爐頂溫度對(duì)比表項(xiàng)目東(℃)西(℃)南(℃)北(℃)平均(℃)2014年1月份1921861961941922013年平均234222254239237差值-42-36-58-45-45(三)針對(duì)第三點(diǎn)料速慢,頂溫高的原因?qū)嵤?擴(kuò)大礦批、降低料速57表三(附一):爐頂溫度對(duì)比趨勢(shì)圖表三(附一):爐頂溫度對(duì)比趨勢(shì)圖58
2013年11月為了降低料速對(duì)礦石批重多次調(diào)整,調(diào)整范圍26—27噸,最終結(jié)合卷揚(yáng)能力及高爐適應(yīng)情況將礦批調(diào)整在28.6噸,配合大富氧使料速降低至6—5.8批/小時(shí),爐頂溫度平均下降了45℃,降低燃料比13kg/tfe。煤氣利用率提高了5%,使燃料比降低近30kg/tfe。(見下表四)表四:煤氣利用率對(duì)比表月份CO2值(%)利用率(%)2013年平均16%40%2014年1月份18%45%差值2%5%2013年11月為了降低料速對(duì)礦石批重多次調(diào)整,59(四)針對(duì)第四點(diǎn)爐溫偏高的原因:實(shí)施低Si冶煉的措施
高爐實(shí)踐研究表明生鐵si含量每降低1%,可降低燃料比40—50kg/tfe。據(jù)此高爐結(jié)合原燃料及設(shè)備等情況,經(jīng)過分析討論,于2013年9月份開始實(shí)施了降低si冶煉的措施,并取得初步成效。(見下表)月份平均Si(%)降耗效果(kg/tfe)鐵水溫度(℃)2013年平均0.5517.214502014年1月份0.45121438差值-0.10-5.2-12(四)針對(duì)第四點(diǎn)爐溫偏高的原因:實(shí)施低Si冶煉的措施60(五)針對(duì)燒結(jié)礦粒度組成不合理的原因:實(shí)施了“精料”原則的操作方針
煉鐵理論和實(shí)踐表明,煉鐵精料技術(shù)水平對(duì)高爐生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的影響率為70%。精料技術(shù)的主要要求是:高,即礦品位高、原燃料轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度高、燒結(jié)礦堿度高:穩(wěn),即原燃料的質(zhì)量、成分和供應(yīng)量穩(wěn)定;均,即原燃料粒度均勻,5mm—10mm粒級(jí)含量小于30%;小,即原燃料粒度偏小,燒結(jié)礦規(guī)格為10mm—25mm的占70%,球團(tuán)規(guī)格為8mm—16mm,焦炭規(guī)格為5mm—75mm;少,即含有害雜質(zhì)少、原料中含非鐵元素少、燃料中非可燃成分少、小于5mm粒級(jí)的爐料小于5%;好,即爐料的冶金性能好;熟,即爐料要用熟料(燒結(jié)礦、球團(tuán)礦)。
下面就“精料”的方針進(jìn)一步闡述:(五)針對(duì)燒結(jié)礦粒度組成不合理的原因:實(shí)施了“精料”原則的操611、燒結(jié)礦粒度組成的變化對(duì)高爐帶來的效果
1月份原料結(jié)構(gòu):73%的燒結(jié)料+14%的球團(tuán)礦+12%的生礦+1%的碎鐵燃料結(jié)構(gòu):淮北4/14+中安3/14+啟航4/14+3/14廣源+焦丁+噴煤
1月1—15日1—9倉振動(dòng)篩備料時(shí)間短,1月16—30日1—9倉振動(dòng)篩全部清理并延長備料時(shí)間
全月在高爐操作方針未變,爐況順行的條件下,僅僅是燒結(jié)礦粒度組成的變化就使得1月份上半月與下半月的燃料消耗情況猶如天壤之別(見表五)。1、燒結(jié)礦粒度組成的變化對(duì)高爐帶來的效果1月份原料結(jié)構(gòu):62日期焦比kg/t煤比kg/t綜合焦比kg/t綜合燃料比kg/t綜合負(fù)荷富氧率%頂壓kpaCo2值%爐頂溫度℃利用系數(shù)t/m3.d1—16日平均372163502
5353.752.78155162263.5517—30日平均3621634925253.842.95157181923.5差值-100-10-200.090.1722-34-0.05表五:2014年1月1—16日與17—30日高爐指標(biāo)對(duì)比表日期焦比kg/t煤比kg/t綜合焦比kg/t綜合燃料比63
由表五所示,在全月爐況順行的條件下,在原燃料質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、高爐操作方針等未改變的情況下,僅僅是燒結(jié)礦粒度組成發(fā)生變化就使得綜合負(fù)荷提高了0.09,綜合燃料比降低20kg/tfe,由此可大概推算出:
綜合負(fù)荷每提高0.1可降低燃料比20Kg/tfe左右由表五所示,在全月爐況順行的條件下,在原燃料質(zhì)642、具體分析如下:(1)從“精料”方針的原則上分析:表六:150m2帶燒料與72m2平燒
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