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文檔簡介
1、 PAGE PAGE 24 / 13加氫事故案例和事故處理預案一、事故案例案例一:火炬冒煙事故分析10230.61Mpa0.28Mpa109開始迅速上升,至200,火炬開始冒黑煙。8:35事故原因:由于天氣變冷,塔內(nèi)形成的部分胺鹽附著在儀表測點上,造成儀表遠傳失靈,致使現(xiàn)場實際壓力值與遠傳顯示壓力值不符,造成現(xiàn)場安全閥起跳,塔頂大量輕組份從安全閥泄至火炬,造成火炬冒黑煙。因此脫硫塔頂壓控儀表失靈造成此次事故的直接原因。預防措施:1、加強儀表巡檢,做好儀表檢查工作,該加保溫伴熱煌加保溫伴熱。2、加強員工培訓和業(yè)務(wù)學習,提高職工事故所處理能力。3、發(fā)現(xiàn)問題各單位全力配合查原因,并將所采取措施做好交
2、接班。事故性質(zhì):非責任事故。事故損失:導致火炬持續(xù)冒煙 1 小時。處理意見:鑒于此次事故屬于非人為因素造成,不與經(jīng)濟處罰,精制車間要組織加氫崗位全員進行學習,以預防此類事故發(fā)生。案例二:精制柴油閃點不合格事故分析133,閃點33,11:0062,裝置正常。事故原因:5:00229,8:00防范措施:操作工加強業(yè)務(wù)學習,裝置出現(xiàn)波動時能準確判斷,迅速處理,要有責任心,裝置出現(xiàn)波動時及時聯(lián)系調(diào)度,協(xié)調(diào)處理。處理意見:本次事故為一般操作事故,當班操作工對事故認識較深刻,根據(jù)工藝管理相關(guān)規(guī)定扣罰當班操作工 50 元。希望其他職工引以為戒,防止類似事故發(fā)生。案例三:2005121對檢修車間劉國勇同志中毒
3、的事故,按四不放過的原則進行了分析。并提出了防止再次發(fā)生事故的措施和本次責任單位的處理意見事故原因:1、精制車間沒嚴格按有關(guān)安全規(guī)定執(zhí)行,對新氫壓縮機進行置換后分析。2合格事故責任單位:1、檢修車間沒核實置換后分析結(jié)果,就下達了檢修工作票。防止再次發(fā)生事故的措施: 針對今后石化分公司防中毒的工作,下發(fā)了防止有毒有害氣體的安全補充規(guī)定,要求各車間嚴格遵守,各車間要將此規(guī)定作為1 月份安全教育和安全考試的要點,切實提高全員工自我防范意識。處理意見:1.1 月份安全考核扣罰精制車間 500 元2.1200案例四:烏魯木齊石化公司“5.11”硫化氫中毒事故200751152落。事故經(jīng)過: 511行停工
4、檢修。14:50,停反應系統(tǒng)新氫壓縮機,切斷新氫進裝置新氫罐邊界閥。準備在閥后加裝盲板(4.3。15:3018:50作業(yè)操作工也先后中毒。其他趕來施救人員佩戴空氣呼吸器爬上管廊將中毒人員搶救到地 面,送往烏魯木齊石化職工醫(yī)院搶救。事故原因:的新氫罐底部排液閥門沒有關(guān)嚴或閥門內(nèi)漏,造成高含硫硫化氫的低壓瓦斯進入新氫罐,從斷開的法蘭處排出,造成作業(yè)人員和施工人員中毒。就盲目安排作業(yè),施工人員在施工作業(yè)危害辨識不夠的情況下,盲目作業(yè),施救人員在沒有采取任何防范措施的情況下,盲目應急救援,造成次生人員傷害和事故后果擴大。K302事故經(jīng)過20067430K302SOE,06:57:41.0K302D30
5、506:57:41K302轉(zhuǎn)速自動設(shè)定方式 OPENCOS MANSPD06:57:41K302,CLOSE COS RL06:57:41K302(OPEN=聯(lián)鎖)OPENCOSTRIP06:57:41K302 FV 電磁閥開(OPEN=開閥)OPENCOS FI1106:57:41K302速關(guān)閥開(CLOSE=開)OPENCOS ZS58706:57:41此值為一時處于升速模式 OPEN COS FACCEL06:57:41K302機組報警OPEN COS ALMK06:57:41 K302 入口分液罐液位高高聯(lián)鎖機 OPEN COS LSHH-311506:57:41 CLOSE COS
6、MCRIT通過上面報告分析,導致 K302 停車的原因是“K302 入口分液罐液位高高聯(lián)鎖停機(LSHH-311” LSHH-3115參數(shù)正常,為不影響生產(chǎn),隨將“K302(LSHH-3115)8:45事故傷亡情況:無事故直接經(jīng)濟損失:無事故原因分析:K302“k302(LSHH-3115”聯(lián)鎖動作。經(jīng)檢查為浮筒液位控制器作停機事故教訓及防范措施1、儀表一車間組織力量將浮筒液位控制器修復,LSHH-3115 顯示已正常。2、今后要加強操作監(jiān)控和維護,并做好 K302 機組聯(lián)鎖停車及開車條件的預案工作3、建議“K302(LSHH-3115)聯(lián)鎖解除,K302K302LSHH3115LSHH311
7、5K302LI3114 作二取二聯(lián)鎖,防止單點誤動作引起停機事故責任分析及處理情況K302核相關(guān)單位和班組。19雙喪命。案例七:2004 10 27 日硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析2004 10 27 64 萬噸/V402 原料水罐施工作業(yè)時,發(fā)生了重大爆炸事故7 人192 萬元?,F(xiàn)將大慶石化故(一、事故經(jīng)過2004 10 20 V403 原料水罐發(fā)生撕裂事故V403 原料水罐維修計劃書后,安排下屬的四V406 V407 V402 V403 的連接平臺吊下。10 27 8 16 名施工人員到達現(xiàn)場。8 20 分,施工V402 17 塊盲板。8 25 V406 罐和V402 罐連接管線,管工將盲
8、板放入法蘭內(nèi),并準備吹掃。8 45 分,吹掃完畢后,管9 20 V402 罐頂氣焊工,同時硫磺回收車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402 罐頂。9 40 V402 罐頂排氣0.8 9 44 10 2 人當場死亡、5 人失蹤。10 29 13 時許,5 名失蹤7 人中,3 人為大慶石化總廠臨時用工,4 人為大慶石化分公司員工。(二、事故原因分析事故V402 V402 V402 罐上氣割DN200 管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸。“10.27”事故是一起典型的由于“三違”造成的重大安全生產(chǎn)責任事故事故的調(diào)查 和分析,大慶石化總廠主要存在以下四個方面的問題:1、違反火票辦理程序,執(zhí)行
9、用火制度不嚴格。動火人未在火票相應欄目中簽字確認,而由施工員代簽。在動火點未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火作業(yè)措施還沒有落實的情況下,就進行動火作業(yè),沒有履行相互監(jiān)督的責任,違反了動火作業(yè)管理制度。2、違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作。吊車在施工現(xiàn)場起吊DN200 V406 V402 3、違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無證上崗。在 V402 罐頂動火切割 DN200管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”,安全意識低下,自我保護意識差。4V402 風險不清楚,對現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防控措施。反思以上四個方面的主要問題,究其深層次的原因,深刻地反映了我們在
10、思想認識上、安全管理上、監(jiān)督檢查上、安全教育培訓上,都存在著不容忽視的嚴重問題。一是對“以人為本”的管理思想認識不深刻。領(lǐng)導班子到各級干部都沒有真正樹立“安全第一,以人為本”的安全管理理念,在安全生產(chǎn)管理上不嚴不細,層層遞減,落實不到位,抓安全生產(chǎn)只停留在一般性的工作布置上,沒有真正落實到基層、班組和崗位。在V403 罐搶修施工作業(yè)過程中,基層單位的領(lǐng)導很少到現(xiàn)場,對現(xiàn)場情況不了解。部分干部職工安全意識不強,在安全與生產(chǎn)、安全與效益發(fā)生矛盾時,往往考慮的是生產(chǎn)和經(jīng)濟效益,忽視安全;在檢維修作業(yè)時,完全考慮服務(wù)而不考慮安全的作業(yè)環(huán)境,在思想上沒有真正把安全放在首位。為了搶工期,在加入第 17 塊
11、盲板時,使用吊車違章起吊。制度形同虛設(shè)?,F(xiàn)場施工員不但不對火票進行嚴格審查,而且代替動火人簽字。在檢維*病、習慣性違章沒能杜絕,在動火、吊裝作業(yè)中,沒有對作業(yè)環(huán)境進行認真的安全風險評估,在施工作業(yè)程序的執(zhí)行上不嚴肅,尤其對安全合同的管理不嚴、不細、不規(guī)范。氣焊工沒有特種作業(yè)資格證書,有關(guān)管理部門未經(jīng)審查,就同意上崗。三是 HSE 體系管理落實不到位。建立 HSE 體系管理的目的不明確,為了認證而認證,存在嚴重的“兩層皮”HSE HSE 體系管“兩書一表”更是不以為然,編制的“兩書一表”沒能做到層層把關(guān),即使是領(lǐng)導簽了字,也V403 罐搶修中,雖然編制了“兩書一表”,但只停都沒有真正落到實處。四
12、是全員安全教育培訓不嚴不細。安全教育培訓沒有真正落實到基層,落實到人頭。不難以滿足化工生產(chǎn)檢維修施工作業(yè)的安全要求,對職工風險識別能力、自我保護意識、事故中,遇難的3名臨時用工人員雖然經(jīng)過了短期安全培訓,但是安全素質(zhì)遠沒有達到作業(yè)要求,自我保護意識差,在不了解V402罐體安全風險、沒有采取保護措施的情況下,就登上高18 77%、充滿5000 V402罐頂。五是安全監(jiān)督檢查不深入。安全監(jiān)管體制不暢,安全監(jiān)管職責不清,管理與監(jiān)督職能沒有完全分開,作業(yè)現(xiàn)場的安全管理和安全監(jiān)督職能由一人承擔,無法保證異體監(jiān)督,基層的監(jiān)督檢查只停留在表面,根本發(fā)現(xiàn)不了深層次的問題。工程施工質(zhì)量管理檢查流于形式,安裝四公
13、司制造的 V402 罐補強板選材和焊接質(zhì)量都存在問題,但是在施工檢查和驗收中都沒有發(fā)現(xiàn),致使出現(xiàn)質(zhì)量缺陷。(三、事故相關(guān)責任人處理情況事故事故17 人受到處分,其6 5 3 1 人,開除廠籍留用察2 人。(四、事故的慘痛教訓“10.27”事故事故事故而受到了影響。慘痛的事實、血的教訓,強烈地震撼了我責任重于泰ft事故發(fā)生后,我們總廠黨政班子成員深感不安、愧疚和自責,深感辜負了黨組的信任,辜負了集團公司領(lǐng)導的教誨,辜負了總廠干部職工的期望。以生命為代價換來的慘痛教訓,令我們刻骨銘心,終生難忘。事故“”的思想,真正把安全放在首要位置。違章指揮就是害人,違章作業(yè)就是害人害己,無論是誰,都必須深刻認識
14、安全就是生命、安全就是效益、安全就是和諧的深刻內(nèi)涵,切實增強安全意識和自我保護意識,以保證人的生命安全和身體健康為根本,真正把安全工作當作頭等大事,做到以人為本,在任何時候、任何情況下,都繃緊安全生產(chǎn)這根弦,絕不能放松,絕不能麻痹。事故教訓時刻警示我們,必須以嚴格管理貫穿全過程、落實到全方位,保證安全事故雖然發(fā)生在基層,但是根源在領(lǐng)導、責任在領(lǐng)導。作為領(lǐng)導干;不聽事故發(fā)生帶來的哭聲,一定要認真落實陳總“安全思想要嚴肅、安全管理要嚴格、安全制度要嚴謹、安全組織要嚴密、安全紀律要嚴明”的“五嚴”要求,真正把安全工作做嚴、做實、做細、做好。事故“三基”工作,為本質(zhì)安全打牢堅實的“”落實到實際行動中。
15、必須強化基本素質(zhì);事故教訓時刻警示我們,必須把具體安全措施落實到每一個環(huán)節(jié),實現(xiàn)安全工作的全過程受控。安全工作是全員的工作,每個人都必須落實安全措施,才能保證每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)。必須向大連西太石化生產(chǎn)受控管理那樣,堅持工作有計劃、行動有有據(jù)可查,最終實現(xiàn)安全工作的全員、全過程、全方位、全天候受控,確保本質(zhì)安全。必須以高度的責任心,落實安全保證措施,做到周密細致、不厭其煩、持之以恒,真正實現(xiàn)安全工作的受控管理。五、主要整改措施“10.27”事故發(fā)生以來,我們嚴格按照“事故事故教訓不刻骨銘心不放過,事故事故整改不舉一反三不放過”的“四不放過”原 “強三基、反三違、嚴達標、除隱患”1“安全生產(chǎn)基
16、礎(chǔ)年”和“安全環(huán)?;A(chǔ)年”活動的總體部署,全面反思“10.27”事故教訓,扎實開展了安全環(huán)保整治工作。一是制定下發(fā)了反思“10.27”事故“10.27”事故127 ”116 319 條,我們都分類進行了剖析,有針對性地開展職工安全教育,增強了職工的安全意識。二是深入開展了“六查、三落實、五整頓”活動。“六查”是查上崗人員資格,查上崗安全培訓,查作業(yè)程序“三落實”是重點落實各項安“五整頓”是并將“六查、三落實、五整頓”30 項考核132 22 個二級單位、72 2859 2774 個,目前已全部整改完畢。針對特種作業(yè)人員持證上3865 名特種作業(yè)人員進行了嚴格培訓和考核, 100%,實現(xiàn)了全員持
17、證上崗。三是重點對工程技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)進行了安全專項面開展了“*”*602 人次。一年多事故。四是集中開展了隱患治理工作。確立集團3 16 項隱患治理項目,努力消除安全隱患。2“五個到位”。一是安全環(huán)保工作機構(gòu)和人員設(shè)置配備到位。成立了安全監(jiān)督站,配齊配強282 名,實現(xiàn)了機構(gòu)和人員的優(yōu)化配置,滿足了安全監(jiān)督工作的實際需要。二是安全環(huán)保工作領(lǐng)導責任到位。進一步明確了黨政主要領(lǐng)導為安全環(huán)保第一25 個, 定期深入承包點,幫助解決安全問題。三是安全環(huán)保目標責任到位。將“五個杜絕、三個不超、兩個確?!钡陌踩h(huán)保目標,通過責任狀的形式分解落實,各二級單位與基層234 份。四是安全環(huán)保制度建設(shè)到位。全面修訂
18、完善了各類安全54 項。五是考核獎懲到位。將安全環(huán)保業(yè)績與領(lǐng)導干部的年終兌現(xiàn)獎掛鉤,與二級單位的經(jīng)營業(yè)績掛鉤,實行安全考核一票否決。3、進一步強化了安全環(huán)保工作監(jiān)督機制。牢固樹立“一切事故都是可以避免的”觀念,不斷建立和完善安全監(jiān)督和受控機制。一是堅持實行動態(tài)監(jiān)督,對基層車間存在的“*病”進行嚴格考核,從根本上提高安全管理的整體水平。二是對重大施工作“三違”行為,并以安全監(jiān)督70 余套大小生產(chǎn)裝23 4、進一步強化了“三基”工作。緊緊抓住班組、崗位這個安全環(huán)保工作的重點,切實加強安全基礎(chǔ)建設(shè)。緊密結(jié)合總廠生產(chǎn)經(jīng)營實際,嚴格進行生產(chǎn)操作全過程的控制和監(jiān)督,狠反“三違”行為,做到只有“規(guī)定動作”,
19、杜絕“自選動作”,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)的科學管理、全過程管理、規(guī)范管理和精細管理。積極借鑒國際慣例和先進企業(yè)的成功做法,實行安全作業(yè)許可制度,把 HSE 管理體系落實到生產(chǎn)操作、施工作業(yè)的崗位和過程中,實現(xiàn)安全環(huán)保的閉環(huán)式管理和全過程管理。按照三個“100%”的要求,積極開展崗位練兵活動和技術(shù)培訓,努力做到“四懂三會”,不斷提高廣大員工的基本素質(zhì)和安全操作技能,增強了全員安全行為能力。5、進一步建立健全安全生產(chǎn)長效機制。加強安全文化建設(shè),制定下發(fā)了總廠安“安全生產(chǎn)月”、“10.27 安全警示日”等活動,全面貫徹總廠安HSE “兩書一表”“兩書一表”“四個親自“10.27”事故19 個月了,但這起事
20、故血的教訓,對總廠上下的震撼和警示,卻“10.27”作為總廠安全生產(chǎn)永遠的警示日, 牢記教訓,時刻反思,刻骨銘心,警鐘長鳴!裝置開車時(非原始開車)循環(huán)機開機未開最小出入口跨線,循環(huán)量過大因處理及時未影響生產(chǎn)。二、事故處理(一)、停循環(huán)水1、現(xiàn)象:(2)循環(huán)水管線壓力指示低。(3)各機泵冷卻水停。(4)K-2001、K-2002冷卻水壓力低。2、處理方法統(tǒng),關(guān)閉循環(huán)水進裝置總閥,關(guān)小出裝置總閥,盡量維持循環(huán)機運行。停K-2001(3)裝置按“氣體循環(huán)降溫”方法處理。(二)、停電1、現(xiàn)象所有機、泵停運。所有空冷、風機停運。(3)裝置照明不亮。(4)UPS提供儀表備用電源30分鐘左右,因此30分鐘
21、后儀表電源停電,室內(nèi)顯示器關(guān)閉,風開閥處于全關(guān)位置,風關(guān)閥處于全開位置。2、處理方法(2)關(guān)進料泵出口閥、進料流控閥及其上下游手閥;0.6MPa出口補高壓氮氣,繼續(xù)泄壓置換;(5)關(guān)注水泵出口閥,防串壓;汽、柴油改去不合格線;瞬時停電原因:一路電源故障處理:(1)、當發(fā)生瞬時停電時,立即去現(xiàn)場將停運機泵啟動起來,恢復原來的運行狀態(tài);不合格罐,分析合格后,再改回產(chǎn)品罐。(三)、停儀表風1、現(xiàn)象儀表風罐儀表風壓力低報警。(3)風壓低于0.5Mpa時,高分液面減油不暢: (4)風壓低于0.14Mpa時,控制閥失靈。處理方法:(1)發(fā)現(xiàn)儀表風壓力下降,立即向儀表風罐串入低壓氮氣,維持儀表風罐壓力: (
22、2)如高分液面已超高,打開高分液控副線,控制好高分液面,并及時對壓機入口分液罐排凝;(3)控制閥改用副線控制,按全面緊急停工處理。(四)、循環(huán)氫故障循環(huán)氫中斷、現(xiàn)象(1)K-2002運行故障指示燈亮且報警。 (2)K20022、原因(1)K-2002發(fā)生故障。(2)停電造成設(shè)備停運。3、處理方法若K2002理。循環(huán)氫流量低影響因素:(1)有壓縮機轉(zhuǎn)數(shù)、循環(huán)氫組成、反應壓力、反應進料量; (2)壓縮機轉(zhuǎn)數(shù)越高,循環(huán)氫流量越大;氫純度越低,硫化氫含量越高,循環(huán)氫分子量越大,循環(huán)氫流量越大(4)反應壓力越高,循環(huán)氫流量越大;,(5)反應進料量越小,循環(huán)氫流量越大。(五)、新氫中斷如何處理原因:(1)
23、(2)新氫機故障不能運轉(zhuǎn)。處理方法:新氫機故障時,換備用機,若備用機不能投用或制氫裝置故障造成新氫中斷,則緊急停工:降反應進料至最低負荷。降反應器入口溫度10-30,產(chǎn)品改原料返回。加熱爐滅火,原料改返回線。反應系統(tǒng)壓力降至1.OMPa時,循環(huán)機出口補高壓N2維持循環(huán)機運轉(zhuǎn)。 (5(六)、裝置停蒸汽如何處理現(xiàn)象:(1)脫S塔吹汽停,儀表歸零。(2)伴熱、消防蒸汽停。處理方法:降反應器入口溫度1530常停工處理。及時檢查有蒸汽伴熱的管線及設(shè)備。(七)、原料油中斷如何處理原因:(1)(2)反應進料泵故障不能運轉(zhuǎn)。裝置停電。處理方法:。 (1)罐區(qū)原料供應中聯(lián)系罐區(qū)了解中斷原因,若短時間內(nèi)恢復供應,
24、根據(jù)濾后原料緩沖罐液位,適當降低進料量或改長循環(huán)操作。短時間內(nèi)不能恢復供料,降反應器入口15,裝置改閉路循環(huán)。若長時間不能恢復供料,按正常停工處理。(2)反應進料泵故障進料中斷先啟用備用泵,若備用泵也不能啟動,關(guān)進料泵出口閥,進料流控閥及上、下游手閥。分餾系統(tǒng)改短循環(huán),原料改原料返回線。降低反應器入口2030。保持循環(huán)氫最大流量循環(huán)。當反應進料泵修復后,按開工步驟恢復開工,若長時間不能恢復進料,按停工步驟進行停工。(3)裝置停電引起的進料中斷,按停電事故處理。(八)、燃料氣中斷如何處理逐漸減少加工量,維持循環(huán)氫循環(huán),如短時間恢復燃料氣,按開工步驟恢復正常生產(chǎn)。如短時間不能恢復燃料氣時,當爐出口
25、溫度低于200時,停進料,按停工步驟停工,注意關(guān)燃料氣閥,爐膛吹入蒸汽。(九)、軟水中斷如何處理若注水泵故障,首先啟用備用泵,若備用泵也不能啟動時,按停工處理,若短地間停軟水,則補入新鮮水維持生產(chǎn),如長時間停軟水,按停工步驟處理。(十)、爐管破裂l、現(xiàn)象爐膛溫度升高;(3)爐出口溫度急劇升高; (4)系統(tǒng)壓力下降。2、處理方法緊急切斷進F一2001瓦斯,全開煙道擋板,打開爐膛吹掃蒸汽閥向爐膛吹入大量蒸汽。停P-2001K-2002(循環(huán)氫壓縮機)迅速從緊急泄壓閥D2002(高壓分離器)頂出口泄壓處泄壓,打開K-2002出口補氮閥,用盡可能大的氮氣量(氮氣壓力須高于系統(tǒng)壓力)從打冷氫線補入R-2
26、001(并保持反應壓力在0.5MPa左右。其它按“緊急停工”步驟處理。污水汽提事故裝置在正常生產(chǎn)期間,由于設(shè)備幫障,系統(tǒng)原因,操作失誤,機械磨損,氧化腐蝕等原因引起操作和設(shè)備應采取必要的措施,調(diào)整操作參數(shù)或作緊急停工處理,消除和避免事故擴大,確保裝置的安全生產(chǎn)。若遇到以下事故之一,應按緊急停工處理;1、關(guān)鍵設(shè)備 (原料泵,循環(huán)泵)無法啟動,備用設(shè)備也無法啟動;2、設(shè)備管線泄漏嚴重;3、長時間停循環(huán)水,脫鹽水,新鮮水,電,蒸汽,風;4、重大火災爆炸事故。緊急停工前,班長要匯報生產(chǎn)調(diào)度和車間值班人員(特殊情況可先處理后匯報)在車間值班人員和班長的指揮下,要迅速、冷靜、果斷作出有關(guān)決定,了防事故擴大,在緊急停工處理過程中,應做到不跑、不漏、不串水串罐、不超溫、不超速,不串壓,不損壞制備、不發(fā)生人身事故,在緊急停工過程中,在事故允許的情條件下,盡量維持局部循環(huán),各產(chǎn)品停止出裝置或盡量按正常停工方法進行處理(一)、進料泵故障現(xiàn)象1、塔進料不正常或不進料,塔底液面下降;2、冷熱進料流量表指示偏小或打零;3、汽提塔的整體溫度升高,特別是塔頂溫度劇升;4、原料水罐子液面升高。處理方法 短時間內(nèi)可以處理好的,作如下處理: .停止塔底抽出,維持塔底液位;.停止塔頂抽出; .減少側(cè)線抽出;.減少蒸汽量,維持塔及系統(tǒng)的溫度和壓力。.關(guān)閉塔頂、側(cè)線抽出。(二現(xiàn)象1、儀表批示,與正常值偏差較
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