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文檔簡介
1、高性能砼在樟洋渡槽的研制與應用摘要:樟洋渡槽槽身采用現(xiàn)澆U形薄殼后張預應力砼構(gòu)造,砼強度標號高,槽身壁薄,對砼的性能要求很高,為了保證渡槽的施工質(zhì)量,工程工程部聘請了國內(nèi)砼專家對高性能砼進展了專題的技術攻關,最后選定砼的最正確配合比。關鍵詞:樟洋渡槽砼外觀砼的流動性初凝時間配合比質(zhì)量控制1引言廣東省東深供水改造工程樟洋渡槽采用現(xiàn)澆U形薄殼后張預應力砼槽身構(gòu)造,渡槽槽身砼強度等級為40,槽身壁厚僅30,對砼的流動性、初凝時間等都要求很高。為了保證渡槽的施工質(zhì)量,首先要配制出既滿足設計要求又和現(xiàn)場施工工藝相應的性能優(yōu)異的砼。施工工程部聘請了幾位砼專家,從原材料、拌制工藝等進展了多組比照,以選定砼最
2、正確配合比。2優(yōu)選原材料,配制高性能砼1優(yōu)選原材料a水泥可供給水泥有三種,分別是亨達利水泥廠消費的銀羊牌水泥,英德南華牌水泥和廣州金羊牌水泥。根據(jù)資料分析和專家討論,應采用對砼收縮影響小,防裂性能好的水泥,即水泥組份中3A含量小,4AF含量大。根據(jù)對上述各家水泥廠進展抽樣和統(tǒng)計資料分析,廣州金羊牌P425普硅水泥對砼收縮和砼抗裂比擬理想。b骨料砂采用東江河砂,砂子含泥量小,細度模數(shù)在2.23.0之間;由于含有少量泥團和貝殼,使用前用中10篩子篩去泥團和貝殼。碎石采用郎洲石場消費的花崗巖骨料,石子粒徑為520,碎石性能指標滿足標準要求。粉煤灰在槽身砼中摻入粉煤灰,可以減少單位水泥用量,降低水化熱
3、,同時改善砼的和易性和可泵性。在試驗時,采用了1級粉煤灰。在東莞地區(qū),粉煤灰供給商主要是虎門電廠、黃埔電廠、汕頭華能電廠等,均滿足1級灰的要求。其中黃埔電廠粉煤灰拌制砼時,砼顏色較深、發(fā)黑,對砼外觀質(zhì)量有影響;汕頭華能電廠的粉煤灰需水量較大;所以采用了虎門電廠的1級粉煤灰,其需水量比小于97%。d外加劑渡槽砼外加劑選擇的原那么是:可泵性能好,砼坍落度損失小(保證砼高溫條件下120in仍能滿足泵送),砼初凝時間應大于llh(高溫350時),減水率大,強度增長快,3d強度應超過80。通過對廣州西卡SNNR,云南PA,珠海紅墻SP一2,溫州Eh,珠海頂峰SP406比照試驗,珠海頂峰SP406防水劑能
4、同時滿足上述要求。2配合比的優(yōu)選a配合比試驗為滿足槽身施工需要,4月份開場了槽身配合比設計工作,同年8月份完成了試驗工作。試驗的內(nèi)容主要是:外加劑的摻量多少;最正確砂率及最小用水量;不同部位采用不同的坍落度;粉煤灰的摻量多少;試配出無泌水、振搗性能好、合適槽身施工的砼。為了進步砼的抗裂性,用微膨脹UEA代替了一部份水泥,砼配制強度保證率采用98。詳細配合比見表1。表1樟洋渡槽砼配合比部位水膠比用水量(kg/3)粉煤灰(kg/3)砂率()膠凝材料(k3)坍落度()外加劑摻量(k3)反弧段0.3816886434391806.58底板0.3816283434261606.39高性能砼配合比試驗完畢
5、后,在樟洋渡槽試驗槽身首次使用;發(fā)如今反弧段參加微膨脹UEA后,內(nèi)腔窗口部分出現(xiàn)了砼起殼現(xiàn)象,因此在配合比中取消了UEA。在底板和反弧段采用不同的坍落度,不易于施工,在配合比中坍落度統(tǒng)一采用160。粉煤灰摻量采用15,超量系數(shù)=1.31.4是合理的,砼和易性及保水性、可泵性非常良好,無泌水現(xiàn)象發(fā)生。b配合比的優(yōu)化隨著配合比在試驗段槽身的使用,施工進程的推進,試驗資料不斷完善,試驗室開場進展配合比的優(yōu)化。隨著拌和站系統(tǒng)各方面條件不斷完善,砼消費趨于穩(wěn)定,砼強度保證率從98%降低到95。隨著溫度的升高,外加劑的摻量也進展了調(diào)整。優(yōu)化后的配比見表2。表2優(yōu)化后的砼配合比水膠比砂率()坍落度()粉煤灰
6、取代量()粉煤灰超量系數(shù)0.394318151.4每3砼原材料用量(kg)抗壓強度(Pa)水泥粉煤灰砂石外加劑水3d7d28d3408472610427.2116532.545.259.83、砼施工性能1新拌砼的性能a)流動性在槽身施工中新拌砼經(jīng)過了50次檢測,流動度均在400500,平均為450。30in后,坍落度損失20;在60in后損失4050;經(jīng)過2h,流動度損失80。b)可泵性新拌砼的可泵性能較好,泵送200之后,砼較均勻,沒有離析現(xiàn)象。砼在350的高溫下,2h之后,均滿足泵送要求。)凝結(jié)時間冬季時,初凝在1214h,終凝1416h;夏季,將外加劑摻量進步到18時,初凝時間為10-1
7、2h,終凝在1214h。2硬化砼的性能a)抗壓強度共抽樣232組,平均抗壓強度值為56.2Pa。b)砼靜力彈性模量7d為301104Pa,28d為398104Pa。)砼極限拉伸試驗值(28d)極限拉伸試驗值P=1.2410-4Pa,極限抗拉強度RP=3.32Pa,抗拉彈性模量E0.5=4.29104Pa。d)砼的干縮試驗值從砼的干縮試驗曲線來看,齡期到了18d后,砼干縮率根本穩(wěn)定在一210-4。e)砼抗?jié)B共抽樣69組,試驗值均大于6。4槽身砼施工工藝與質(zhì)量控制1原材料質(zhì)量控制各原材料現(xiàn)場必須進展檢驗,制止不合格原材料進入下道工序。2砼拌和工藝的控制拌和樓稱量裝置自動準確,試驗員應定期對拌和站的
8、稱量系統(tǒng)進展校正,稱量誤差應小于1。高性能砼膠凝材料用量多,必須采用強迫式攪拌機,拌和時間控制在90120S。夏天應控制拌和出機口溫度,對砼骨料采取降溫措施。主要措施為:在骨料堆上搭涼棚,接水管噴霧等。3砼入倉選用砼攪拌車運輸,以保證砼的和易性。為了防止因氣候炎熱導致砼坍落度損失過快,在攪拌車外灑水降溫。砼采用泵車人倉,泵管上捆綁麻袋灑水降溫。入倉分為底板砼入倉和側(cè)墻砼入倉。底板砼采用泵車泵送人倉,泵管出料口用軟管,并在軟管上綁上布袋,砼入倉的速度不能太快。側(cè)墻砼人倉采用泵送到內(nèi)模頂平臺上集料斗,用人工推斗車到喇叭口,經(jīng)過溜筒入倉。為了保證U形槽身在澆筑砼時內(nèi)實外光,防止出現(xiàn)架空,氣泡以及振搗
9、死角,根據(jù)鋼筋的密度,在內(nèi)模上開設振搗窗或活動下料窗口。4砼振搗槽身砼澆筑主要采用50軟管振搗器,澆筑時配制了4條,兩條軟管振搗器用來平倉,兩條用來振搗。當槽身底板澆筑完畢后,用散裝模板將預留下料口全部封堵,再澆筑反弧段;砼接近初凝時,撤除模板抹面。槽身反弧段振搗主要解決砼排氣問題。為保證砼澆筑質(zhì)量,在內(nèi)模適當布置下料窗口,每次下料不超過40。5砼養(yǎng)護高性能砼水膠比小,早期水化熱大,養(yǎng)護比普通砼更為重要。早期養(yǎng)護采用了流水噴霧養(yǎng)護;拆摸之后,采用槽身內(nèi)壁履蓋麻袋,外層流水噴霧養(yǎng)護。5工程質(zhì)量樟洋渡槽槽身主體工程已全部完工,槽身外觀質(zhì)量優(yōu)良,槽身內(nèi)壁未出現(xiàn)溫度裂縫,到達外光、內(nèi)實的要求。高性能砼共澆筑87423,抽樣232組,到達28d設計齡期有232組,按有關規(guī)定進展評定,全部合格,到達設計要求。評定結(jié)果見表3。表3綜合評定指標平均強度最大值最小值標準差離差系數(shù)綜合評定56.2Pa71.2Pa43.3Pa4.
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