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文檔簡介
1、應用鈍化清洗消除硫化亞鐵隱患作者:付玉軍來源:中國化工貿易下旬刊2019年第04期摘 要:筆者所在的公司二套催化裝置年加工能力60萬噸,現(xiàn)在采用減壓渣油原料(常減壓裝置主要加工大慶原油摻煉少部分俄油)。在裝置檢修期間經常發(fā)生因硫化亞鐵自燃造成設備冒煙現(xiàn)象,如果不及時發(fā)現(xiàn)和處理會造成火災事故。車間以往做法是人工除銹、定點存放、按時澆水,塔器和設備通過公司的消防車定期澆水保持濕潤和冷卻,固廢由公司集中處置。在應用鈍化清洗后,能夠及時有效地清除設備上的銹垢,消除硫化亞鐵隱患。關鍵詞:硫化亞鐵;鈍化清洗;安全管控在停工檢修時,設備管線鐵銹中硫化亞鐵與空氣接觸會出現(xiàn)冒煙、產生自燃現(xiàn)象,危及裝置的順利停工
2、、檢修。通過裝置停工檢修時應用了硫化亞鐵鈍化清洗技術,有效地消除了硫化物,在塔器內部形成了一層鈍化膜,消除了硫化亞鐵自燃的隱患,消除了為處置硫化亞鐵固廢帶來的麻煩。鈍化清洗工作可以進一步發(fā)展成為工藝全流程的清洗,取代或部分取代煉油化工裝置的檢修工作,真正做到“氣不上天、油不落地、聲不擾民”。1 硫化亞鐵在設備中的形成機理FeS的顏色多為黑或棕兩種,難溶于水,密度4.74g/cm3,熔點1193。硫有兩種主要形式存在于油品中:活性硫、非活性硫?;钚粤蛟谑图捌漯s分中的有單質活性硫(S)和硫化氫(H2S)及硫醇(RSH)。其突出表現(xiàn)是在與金屬相遇后產生金屬硫化物。超過200,硫化氫遇上鐵立即產生F
3、eS。在360至390產生率尤為突出,到450上下變化逐漸緩慢且趨近于變化消失。到350至400左右,單質硫會輕松和鐵化合產生硫化亞鐵(FeS)。而此刻的溫度,H2S出現(xiàn)分解:H2SS+H2產生活性硫與鐵的效果最激烈。超過200,硫醇也與鐵產生變化:RCH2CH2SH + Fe RCHCH2 + FeS + H2石油及其餾分中的非活性硫含量較低,包括多硫化物、環(huán)硫醚等。它們的特點為不可以和鐵直接產生反應,卻在受熱之后產生分解為活性硫,產生的活性硫以前述規(guī)則與鐵產生變化。硫化物不同在溫度不同的情況下分解,硫腐蝕也會不同程度的發(fā)生1。硫化物如果是復雜的,其處于120左右分化開始,H2S產生,在12
4、0至210之間較為激烈,處于350至400則最為激烈的情況發(fā)生,在480就可以分解完畢。煉油及化工工藝領域,硫能存在的地方,硫化亞鐵也一定產生,其存在的環(huán)境物質的硫的存在形式、硫含量、流速、溫度都會影響到它的產生程度。持續(xù)產生的硫化亞鐵受其組成和性質的影響較大。通常講,其在三到六個月期間迅速產生,再之后為積累期間,如此看來開工經過了三個月之后,硫化亞鐵即存在了。如果工作停止,會有冒煙、自燃產生。疏松結構的硫化亞鐵假使產生,對鋼鐵無保護性,硫化亞鐵即快速產生。2 硫化亞鐵在設備中的危害分布于設備工藝的FeS通常規(guī)律遵循:產物腐蝕較多的硫化亞鐵,其含量硫較高在其介質中,而即便硫含量在介質中只有百萬
5、分之幾的工藝設備,打開通常也能發(fā)生硫化亞鐵自燃的情況。究其因素非是其介質含硫量高,卻因為微細量硫化亞鐵腐蝕產物在部分區(qū)域會輕易產生沉積,即便很低的硫含量就能發(fā)生設備腐蝕。由于設備內的物料有滯留區(qū),該區(qū)域流速低,設備表面腐蝕生成的硫化亞鐵很難被物料帶走。這樣,在大負荷、長周期、多周期連續(xù)運行的設備,設備內將積聚一定量的硫化亞鐵2。由于塔設備內的硫化亞鐵不是純凈物,與污泥、油垢等混在一起形成垢污,如果垢污中存在碳和重質油,其在硫化亞鐵的作用下,會迅速燃燒,放出更多的熱量,易造成火災爆炸事故。此外,硫化亞鐵的存在、與空氣中的氧接觸、一定的溫度,是硫化亞鐵在設備檢修中發(fā)生自燃的三要素。若避免自燃事故發(fā)
6、生,至少要消除其中之一要素。使用鈍化劑消除硫化亞鐵活性是個合適的選擇,通過鈍化消除其活性,達到阻止其自燃的目的。3 鈍化清洗原理清洗液略顯堿性,pH值7-8,通過設置的清洗流程在管線和設備內部浸泡,與硫化亞鐵進行反應,生成的液體顏色呈淡紅色。反應產生的液體經過公司環(huán)保部門分析,符合公司排放標準,可以直接通過裝置的污水系統(tǒng)排放至公司污水處理場。4 鈍化清洗流程以分餾塔(T201)和輕柴油汽提塔(T202)為例:助劑泵、清洗槽和耐油膠管為清洗輔助設備;人工將清洗液和一定比率的水注入清洗槽內,通過助劑泵注入到分餾塔(T201)塔頂,利用裝置原有的泵P205和P203打通清洗流程。其他系統(tǒng)及其管線方案清洗流程與分餾塔系統(tǒng)一致。綜上所述,得出結論:通過鈍化清洗,設備內銹蝕清理較干凈,經檢測達到排放標準;設備內部的鈍化膜在整個檢修期內保持較好,沒有硫化亞鐵繼續(xù)生成;清洗液經過公司質檢部采樣監(jiān)測,符合公司污水排放標準;分餾塔(T201)頂部部分塔盤及穩(wěn)定塔(T301)頂有部分鐵銹,說明在設備的較高部位浸泡不夠充分;在與清洗公司共同制定清洗方案時不僅要考慮流程不留死角,還要考慮設備耐壓水平,避免壓力過高造成設備泄漏;本次鈍化清洗,達到預期目的,實現(xiàn)檢修期間硫化亞鐵的安全管控;建議鈍化清洗推廣至煉化裝置管線中,取代管線吹掃。參考文獻:1彭力.石油化工企業(yè)安全管理M.北
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