提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率(PPT)_第1頁
提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率(PPT)_第2頁
提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率(PPT)_第3頁
提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率(PPT)_第4頁
提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率(PPT)_第5頁
已閱讀5頁,還剩28頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、提高轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率 一、QC小組概況1、QC小組簡介2、QC小組成員概況 二、選題 1、2006年是公司“質(zhì)量效益年”,公司提出將電爐冶煉的優(yōu)質(zhì)鋼轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)爐冶煉的戰(zhàn)略思想,把40Cr鋼種作為重點轉(zhuǎn)移的鋼種。 2、從中小型轉(zhuǎn)爐的冶煉的角度而言,通過增碳工藝保證在連續(xù)澆注過程中爐與爐之間鑄坯成份的穩(wěn)定性難度比較大。3、鋼水成分的控制對產(chǎn)品的熱處理性能的保證起到十分重要的作用。4、目前,市場客戶對產(chǎn)品熱處理性能的要求越來越高。實現(xiàn)冶煉成份的窄范圍控制、穩(wěn)定的市場是我們現(xiàn)在急需且必須做好的工作。 針對以上情況,本小組經(jīng)過討論后選定提高40Cr內(nèi)控為2006年的QC活動課題。 三、確定活動目標

2、1、現(xiàn)狀:通過對轉(zhuǎn)爐2005年7月至2005年9月三個月冶煉的40Cr鋼的成份得出如下數(shù)據(jù)見表。我們可以看出在0.390.41之間的碳成份所占百分比僅為冶煉爐數(shù)42.3%。 2、活動目標:考慮到我們廠在2005年10月至12月統(tǒng)計冶煉的中高碳鋼50#鋼在1012月內(nèi)控分別達到了80.5%、83.7%、91.8%;經(jīng)過我們小組全體組員的討論和分析對比,兩個鋼種工藝上雖有差異, 但通過努力40Cr內(nèi)控命中率提高到85%的活動目標是可行的。 QC活動目標圖3、目標可行性分析: 四、原因分析通過對40Cr的跟蹤分析,我們確定提高40Cr的質(zhì)量的關(guān)鍵是穩(wěn)定其C含量,提高C的內(nèi)控。本小組成員多次召開分析會

3、議以及現(xiàn)場實際操作過程的步驟分析,總結(jié)原來內(nèi)控不高的原因如下圖。轉(zhuǎn)爐40Cr內(nèi)控命中率低的原因分析圖分析上圖我們可以看出,影響內(nèi)控命中率的因素如下:1、鐵水成分不穩(wěn)、廢鋼質(zhì)量差:隨機取試樣分析成份如下表。C()Si()P(ppm)S(ppm)溫度14.120.5210818132124.010.439130131734.320.498721131044.060.5198201315平均4.130.4879622.251315.7分析上表我們可以看出,鐵水質(zhì)量相差不多,而廢鋼在使用過程中都是定量裝入制度。因此不是主要影響因素2、碳粉、精煉碳線質(zhì)量不穩(wěn)定:在現(xiàn)場,我們通過對碳粉的抽樣調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其中

4、小部分碳粉的分量不是規(guī)定的10公斤,有的偏多有的偏少。這給加入碳粉的分量產(chǎn)生誤差;部分碳線因為質(zhì)量問題不能按理論增加碳含量。因為本次內(nèi)控是C的內(nèi)控,因此它們的誤差是主要的影響因素。3、出鋼口形狀不規(guī)則:導(dǎo)致出鋼結(jié)束不能有效擋渣,使氧化性爐渣進入鋼包,給精煉爐 “造白渣”帶來困難以及喂碳線增碳不穩(wěn)定。通過現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),當大量渣入鋼包對結(jié)果喂C線增碳有很大影響,一般使增碳量減少。因此它是主要影響因素。4、擋渣塞尺寸不當現(xiàn)場實際生產(chǎn)過程中,有兩種擋渣塞尺寸。在出鋼口壽命的前后階段,如能分開使用合適的尺寸,預(yù)防前期擋渣的目的可以達到。因此它不是主要的影響因素。5、喂絲機故障現(xiàn)場使用的喂絲機均為編碼器控

5、制,它能較準確地計量喂入的數(shù)量。并且它故障率很低。如出現(xiàn)故障,專業(yè)機修人員也能在短時間內(nèi)處理而不影響生產(chǎn)。因此它不是主要的影響因素。6、技能水平不足: 煉鋼工不能對吹煉過程做到平穩(wěn)控制,在冶煉終點對殘余碳判斷不準。精煉工不能精確控制鋼水C含量。爐前煉鋼工不能準確判斷終點C含量,就不能準確知道鋼水中實際碳含量以及應(yīng)該的增碳量。因此它是主要的影響因素。在精練過程以及LF出站前吹氬控制不合理,影響碳粉及碳線的利用率。它是直接影響鋼水C成份的。因此它是主要的影響因素。7、吹氬制度不合理:五、制定對策實施小組成員經(jīng)過進一步討論,針對方案的具體要求以及確認的主要的要因類別,我們制訂了相應(yīng)的對策如下表:6.

6、1 保證碳粉、精煉碳線質(zhì)量規(guī)定工藝要求:進入作業(yè)區(qū)的增碳原材料,都必須由專職人員檢查確認后簽名放行;現(xiàn)場作業(yè)人員實施重量抽查;通過這兩個措施,大大保證了碳粉加入量的準確性。 六、對策實施6.2 維護出鋼口形狀,控制下渣出鋼口形狀的穩(wěn)定是控制大量氧化性爐渣進入鋼包的關(guān)鍵,嚴重影響到碳的回收。因此,我們規(guī)定一是出鋼口必須定期更換(即壽命到200爐時必須更換)和及時修補作業(yè),二是實施下渣量的按爐考核,控制鋼水的下渣量。6.3 提高技能水平6.3.1 吹煉過程的平穩(wěn)控制根據(jù)實際的鐵水、廢鋼質(zhì)量以及裝入制度確定了“初高前低中高后低”四段式的氧槍槍位操作模式。6.3.2冶煉終點的準確判斷 、爐前終點碳含量

7、控制在0.12%0.15%提槍; 、上精煉鋼水碳控制在0.30%0.36%。6.3.3精煉過程控制工藝上規(guī)定:精煉通電時間到15分鐘必須取一樣,明確碳粉的回收效果;通電結(jié)束前3分鐘取精煉二樣,提供終點調(diào)整依據(jù);通電結(jié)束喂碳線微調(diào)鋼水成份,從而確保成品成份達到內(nèi)控范圍在精煉過程中,實施吹氬操作曲線如下圖5,保證精練過程中夾雜物充分上浮。在成份微調(diào)、Ca化處理后,保證弱吹氬時間大于5分鐘,從而使鋼水C回收穩(wěn)定在內(nèi)控范圍內(nèi),得到均勻、純凈的鋼水。6.4 完善吹氬制度七、效果分析1、目標完成情況在廠領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、相關(guān)部門的指導(dǎo)下,通過QC小組全體成員一年來的共同努力,2006年全年40Cr的內(nèi)控達標率完

8、成得較好,平均達到了90%。2006年40Cr月內(nèi)控命中率2006年40Cr內(nèi)控QC效果圖2、減少了因成份出格引起的廢品 2006年全年因C成份出格引起的廢品為11.3噸/月。而2005年79月因C成份出格引起的廢品為67.5噸/月。活動前后效果明顯。 下降了56.2噸月 活動前 活動后3、成功實現(xiàn)品種鋼由電爐向轉(zhuǎn)爐冶煉 2006年,全年轉(zhuǎn)爐共冶煉40Cr共計29.09萬噸,同系列的ML40Cr共計2.61萬噸。成功實現(xiàn)公司預(yù)定的40Cr系列由電爐向轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的目標。并且都優(yōu)質(zhì)出廠,在確保質(zhì)量的前提下大大降低了鋼材的成本。 4、經(jīng)濟效益4.1、直接經(jīng)濟效益4.1.1:減少成份廢品的經(jīng)濟效益計

9、算公式:(67.511.3) 噸*12800元/噸 =53.95萬元說明: 67.5噸-2005年40Cr系列月報廢產(chǎn)量; 11.3噸-2006年40Cr系列月報廢產(chǎn)量; 800元/噸-鑄坯與廢品鋼差價。 4.1.2:減少產(chǎn)品質(zhì)量異議的經(jīng)濟效益計算公式:(4.30-1.07)元/噸*317077.25噸 102.41萬元說明:4.30元/噸-2005年40Cr噸鋼異議賠款, 1.07元/噸-2006年40Cr噸鋼異議賠款, 317077.25-2006年40Cr系列產(chǎn)量。兩項合計的經(jīng)濟效益:53.95萬元+102.41萬元=156.36萬元 .間接經(jīng)濟效益4.2.1:40r系列內(nèi)控命中率的提高

10、,進一步穩(wěn)定了40r鋼材的質(zhì)量,為轉(zhuǎn)爐40r成功立足市場打下堅實的基礎(chǔ),而40r從電爐轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)爐冶煉,為公司降低了可觀的生產(chǎn)成本,為“質(zhì)量效益年”各項目標的完成作出了較大的貢獻。4.2.2:電爐向轉(zhuǎn)爐冶煉轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟效益計算公式:(290988.55噸+26088.7噸)*200元噸6341.5萬元。說明:290988.55噸-2006年40Cr產(chǎn)量; 26088.7噸-2006年ML40Cr產(chǎn)量; 200元噸-轉(zhuǎn)爐冶煉比電爐冶煉 降低成本。 八、鞏固措施及下步打算8.1、鞏固措施8.1.1、廠部從2006年月起將40r內(nèi)控指標納入煉鋼工月收入考核指標中,并把考核指標從85提高到了88,從而保證了內(nèi)控水平不斷提高。8.1.2、技術(shù)科和煉鋼車間對該工藝流程操作進行了規(guī)范,出臺了一系列操作指導(dǎo)書。8.1.3、 2007年13月40Cr碳內(nèi)控命中率分別為92.8、92.2、93.8,說明經(jīng)過以上對策的實施,40Cr碳內(nèi)控命中率得到全面的鞏固。8.2、下步打算8.2.1、雖然本次活動取得了較好的成績,但是我們也看到了

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論