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1、轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵現(xiàn)狀及常見(jiàn)問(wèn)題分析韓旭進(jìn)劉璐?長(zhǎng)鋼縱橫?2021年第3期總第58期【關(guān)閉】【回頁(yè)首】我國(guó)煉鋼轉(zhuǎn)爐現(xiàn)有500余座,2006年,中國(guó)鋼產(chǎn)量到達(dá)41878.2萬(wàn)噸不含臺(tái)灣省,其中轉(zhuǎn)爐鋼占85%以上。所以,煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵工藝、設(shè)備的先進(jìn)與否,制約噸鋼能耗的進(jìn)一步降低,也決左煙塵的總排放量。轉(zhuǎn)爐除塵工藝直接決左著國(guó)家的節(jié)能減排政策能否很好的實(shí)施。下面簡(jiǎn)單介紹我國(guó)轉(zhuǎn)爐除塵的現(xiàn)狀,國(guó)內(nèi)常用工藝流程,重點(diǎn)是討論幾種除塵工藝的優(yōu)缺點(diǎn)及改良建議。一、煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣特點(diǎn)在轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中,轉(zhuǎn)爐中產(chǎn)生約1450C的高溫廢氣,主要成分是CO、02、CO2、N2和SO2,CO含量可高達(dá)80%以上。含有大量的粉塵,含

2、塵濃度可達(dá)150-200g/Nm3,噸鋼可產(chǎn)生10?30kg粉塵。所以轉(zhuǎn)爐煙氣具有高溫、有毒、易燃易爆、含塵量高等特點(diǎn)。同時(shí)轉(zhuǎn)爐煙氣又具有很高的利用價(jià)值,具有潛熱、顯熱等大量能疑,煙氣中的粉塵也含有50%以上的全鐵,可以循環(huán)利用。轉(zhuǎn)爐煉鋼是間歇式生產(chǎn),所以轉(zhuǎn)爐煙氣的生產(chǎn)也是間斷的,使得煙氣處理控制系統(tǒng)變得更加復(fù)雜。二、目前常見(jiàn)處理工藝煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣除塵分為濕法和干法兩大類(lèi)。最具代表性的是OG濕法除塵工藝和L-T干法除塵工藝。一OG濕法除塵工藝最具代表性的是“雙文程式”的工藝流程,簡(jiǎn)稱(chēng)OG法,目前世界上大局部轉(zhuǎn)爐都采用這種方法。該流程是:轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)罩裙、I至IV段汽化冷卻煙道冷卻之后,由1600C

3、。降至800C左右,然后進(jìn)一文、二文進(jìn)一步降溫并除塵,再經(jīng)誘引離心風(fēng)機(jī)到三通切換閥,煤氣合格的進(jìn)入回收系統(tǒng),達(dá)不到煤氣回收要求的煙氣進(jìn)入放散塔點(diǎn)火排放。OG系統(tǒng)根據(jù)文氏管的原理知道文氏管是靠喉口處高速氣流使噴入的水二次霧化,以增大水滴的表而積,捕捉更多的粉塵,這種原理使文氏管阻損很大。因而系統(tǒng)存在著阻力大、用水量大、凈化效果不理想的問(wèn)題,造成水、電浪費(fèi)的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。并且系統(tǒng)經(jīng)常采用的折板式水霧別離器、絲網(wǎng)脫水器等脫水設(shè)備效果不理想、易堵塞,造成風(fēng)機(jī)故障率高:粉塵排放率超標(biāo)。“OG流程的優(yōu)點(diǎn)是平安可靠,系統(tǒng)比擬簡(jiǎn)單,但存在諸多問(wèn)題。主要有:1、一文、二文需要的除塵水量很大。2、蒸汽和濕粉塵粘結(jié)

4、到引風(fēng)機(jī)葉片,造成轉(zhuǎn)子不平衡,引起風(fēng)機(jī)震動(dòng)損壞,故障率高,影響系統(tǒng)正常穩(wěn)立運(yùn)行。3、系統(tǒng)易結(jié)垢,導(dǎo)致除塵能力下降,集塵效果和凈化效果變差,爐口煙塵外溢、放散塔冒黃煙。4、系統(tǒng)阻力大,耗電高。5、污泥處理工序復(fù)雜且容易造成二次污染。6、受文氏管效率影響,煙塵排放濃度偏高為100mg/Nm3。二LT干法除塵工藝近年來(lái)開(kāi)展起來(lái)的干法除塵工藝,是由西德魯奇、蒂森公司聯(lián)合推出的,簡(jiǎn)稱(chēng)LT法。工藝流程是:煙氣進(jìn)入汽化冷卻煙道間接冷卻之后,再用蒸發(fā)冷卻器直接進(jìn)行冷卻一向通過(guò)蒸發(fā)冷卻器內(nèi)的煙氣噴入霧化水。噴入的水量,要準(zhǔn)確地隨煉鋼生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生熱氣流的熱焙而定,將煙氣冷卻到150C200C后,經(jīng)由煤氣管道引入

5、靜電除塵器進(jìn)行精除塵。塔點(diǎn)然后通過(guò)引風(fēng)設(shè)備一一軸流式鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)入煤氣切換站,合格的煤氣經(jīng)進(jìn)一步冷卻之后進(jìn)入回收系統(tǒng),不合格的煤氣經(jīng)放散火放散。LT流程的優(yōu)點(diǎn)是,不需廢水處理設(shè)備和污泥脫水設(shè)備等,因此干法除塵具有水耗低、無(wú)污水處理系統(tǒng)、電耗低、風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)左、粉塵排放濃度低為10mg/Nm3等諸多優(yōu)點(diǎn)。存在一些問(wèn)題主要是:1、干法除塵造價(jià)高、自動(dòng)控制連鎖多,要求自動(dòng)化程度高。2、采用的機(jī)械設(shè)備多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,維修時(shí)間長(zhǎng)。3、由于蒸發(fā)冷卻使煤氣中含有較高的水分,易形成結(jié)谿,影響極間距離和運(yùn)行電壓,還影響輸灰系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行壽命,為此對(duì)蒸發(fā)冷卻塔水雖、水壓控制有嚴(yán)格要求。4、蒸發(fā)冷卻器壁上結(jié)垢問(wèn)題還

6、沒(méi)有很好的解決。5、泄爆頻繁,影響電除塵器內(nèi)部件的壽命和除塵效果。6、除塵后煤氣溫度高,還必須采用專(zhuān)門(mén)的冷系統(tǒng)進(jìn)行冷卻后才能進(jìn)煤氣柜。三近年出現(xiàn)的新工藝1、塔文流程塔文流程是德國(guó)Luugi.Bischoff公司開(kāi)發(fā)的技術(shù)。工藝流程為:轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)活動(dòng)煙罩收集后,進(jìn)入汽化冷卻系統(tǒng)冷卻,然后進(jìn)入除塵塔含RSW環(huán)縫清洗裝置,也就是將洗滌塔與環(huán)縫文氏管組合在一起成為高效除塵塔,再到脫水器脫水,然后通過(guò)誘因風(fēng)機(jī)進(jìn)入切換系統(tǒng),或回收或放散。該系統(tǒng)具有凈化效率高,系統(tǒng)阻力小、風(fēng)機(jī)能耗低、系統(tǒng)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。但是也存在投資高、除塵水用水量偏大、塔文結(jié)構(gòu)復(fù)雜、檢修清理不便的問(wèn)題。2、高效噴霧洗滌塔加環(huán)縫文氏管的工藝流

7、程稱(chēng)為新0G系統(tǒng)國(guó)內(nèi)自行研制的一種新工藝,已經(jīng)用于近20座100噸以上轉(zhuǎn)爐,將干法除塵的一些技術(shù)移植到濕法除塵系統(tǒng),對(duì)濕法除塵的一些關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了突破性的改良,形成了新的濕法除塵工藝,工藝流程為煙氣通過(guò)汽化冷卻煙道冷卻之后,溫度由1450度左右,降至800度左右,然后經(jīng)過(guò)高溫非金屬膨脹廿進(jìn)入高效噴霧洗滌塔進(jìn)行精除塵,再進(jìn)入上行式環(huán)縫文氏管進(jìn)行精除塵,然后進(jìn)入漩流脫水器進(jìn)行精脫水,然后通過(guò)管道進(jìn)入風(fēng)機(jī)加壓,回收或者外排。該流程具有以下特點(diǎn):工藝流程簡(jiǎn)化:與傳統(tǒng)的濕法工藝比擬節(jié)省水量、降低阻力、降低電耗;從根本上消除了除塵水排除時(shí)易裹帶煤氣的平安隱患:降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度;降低了設(shè)備故障率,提高了風(fēng)

8、機(jī)運(yùn)行壽命。3、高效噴霧洗滌塔加新型RD文氏管的流程用新型RD文氏管取代4.3所述流程中的上行式環(huán)縫文氏管,其他不變,在保證排放效果的前提下,可以使本錢(qián)進(jìn)一步降低新型文氏管具有以下優(yōu)點(diǎn):1取消了原R-D文氏管雙側(cè)水箱、噴孔、氮?dú)馔贬?,使結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單、制作本錢(qián)更低。2采用逆向霧化噴嘴,解決了原R-D文氏管?chē)娍锥氯?、氮?dú)獠夺樄收下矢摺⒕S修量大,職工勞動(dòng)強(qiáng)度高的問(wèn)題。3解決了原R-D文氏管雙側(cè)外噴,噴入的水成柱狀,靠高速氣流沖擊二次霧化,導(dǎo)致阻力增大,并且水的霧化效好,凈化效率較低的問(wèn)題。4解決了原R-D文氏管局部噴水孔堵了之后,造成噴水不均勻,一局部煙氣不能與水接觸,影響凈化效果的問(wèn)題。5解決了原

9、R-D文氏管雙側(cè)噴水一側(cè)在收縮段,一側(cè)在擴(kuò)張段,收縮段一側(cè)噴水凈化效果好,擴(kuò)張段一側(cè)噴水的果差的問(wèn)題。提高了凈化效果排放濃度在50-8Omg/m3,解決了風(fēng)機(jī)易積灰,影響使用壽命的問(wèn)題6解決了原R-D文氏管閥板易結(jié)垢卡死的問(wèn)題。7解決了原R-D文氏管閥板控制系統(tǒng)失靈后風(fēng)機(jī)喘震的問(wèn)題及因?yàn)殚y板控制失靈或誤操作關(guān)閉二文喉口導(dǎo)致的風(fēng)管道抽癟的問(wèn)題。4、因?yàn)樾滦蚏-D文氏管直接噴入霧化水,提高了除塵水的利用率,可以節(jié)省除塵用水20%新型R-D文氏笛直接噴入霧化水,可以降低高速氣流沖擊水幕造成的阻力,降低阻力20%果不凈化效機(jī)入口型文氏還節(jié)省了氮新型R-D文氏管不用在非吹煉期自動(dòng)清掃噴孔,所以不用氮?dú)庾?/p>

10、動(dòng)力源,也簡(jiǎn)化了自動(dòng)控制系統(tǒng),使系統(tǒng)更簡(jiǎn)單。新管應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng),提高煙氣的凈化效率,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低系統(tǒng)故障率,起到一定的肖水宵電作用,氣,降低了運(yùn)行費(fèi)用:并且制作費(fèi)用低、節(jié)省了氮?dú)夤艿赖耐顿Y費(fèi)用;故障率低,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。在節(jié)能減排方而有著積極地作用。綜上所述,新的轉(zhuǎn)爐濕法除塵工藝在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)具有推廣應(yīng)用的前景,尤其是現(xiàn)在各鋼廠(chǎng)小型轉(zhuǎn)爐紛紛擴(kuò)容,除塵系統(tǒng)能力明顯缺乏,一般均對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造,投資大,工期長(zhǎng),并且污水處理也要做相應(yīng)改造。如果采用半干法除塵新0G系統(tǒng),阻力可降低3-5Kpa,可節(jié)水1/3,就可大大減少改造費(fèi)用,也可降低改造工期,而不用增大風(fēng)機(jī),也不用增加除塵水供水及污水處理系統(tǒng)的能力。這樣可以大大

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